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ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN UN...
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ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN UN CONTEXTO DE LEAN MANUFACTURING EN LA
EMPRESA NOVA FUENTE
AUTOR: ANA MARÍA RUIZ PÉREZ TITULACIÓ: MÁSTER EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL TUTOR: MANEL RAJADELL CARRERAS FECHA: 26-06-2015
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Resumen
El presente documento trata sobre la aplicación de los Conceptos y Herramientas genéricos de la
teoría Lean para la implantación de mejoras en una empresa de purificación y envasado de agua,
específicamente se utiliza la metodología 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke que
corresponden a las tareas de Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Seguir respectivamente.
Los motivos que han llevado a analizar esta aplicación particular de la teoría Lean, son
principalmente la explotación del conocimiento sobre sus técnicas y su casi nula aplicación en la
Industria ecuatoriana, por tanto, el camino de mejora presenta un fuerte potencial para el
desarrollo de estas herramientas.
Este trabajo se desarrolla a lo largo de 4 Capítulos, a los que le preceden unos Antecedentes,
Motivación y Justificación del proyecto y una Introducción que describe los Objetivos del
Proyecto, el Alcance, el emplazamiento y la Normativa aplicable al proyecto. El primer capítulo
describe el Entorno de Implantación, en el cual se presenta la empresa Nova Fuente, su visión,
misión, principios, valores y objetivos para posteriormente realizar un análisis situacional del que
se desprende la identificación de la problemática a tratar en este trabajo y la estrategia con la cual
se implantarán las mejoras.
Nova Fuente presenta problemas de eficiencia en la gestión de sus operaciones y falta de
adaptación al cambio del mercado competitivo en el que se desenvuelve por lo que se selecciona
la estrategia de trabajar con las herramientas Lean Manufacturing, el segundo capítulo describe
el marco teórico dentro del cual se implementarán las mejoras.
El tercer capítulo contiene una descripción detallada del proceso de implementación de mejoras
en la organización, iniciando por un diagnóstico inicial en el que se establecen los indicadores
que nos permitirán verificar posteriormente la efectividad de las mejoras implantadas, siguiendo
con la planificación de las mejoras y la descripción de las aplicaciones de la metodología 5S y
Kaizen, se describe además el papel importante que cumple el personal y cómo se logra su
participación en este trabajo.
Por último se desarrolla un Plan de Ambientalización de la empresa para encaminar sus
actividades a la responsabilidad con el medio ambiente, se estudia la viabilidad económica del
proyecto, se desarrollan las conclusiones del trabajo realizado y se adjuntan los Anexos
correspondientes.
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Palabras Clave
Seiri Separar innecesarios. Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil1.
Seiton Situar necesario. Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.
Seiso Suprimir Suciedad. Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.
Seiketsu Señalizar anomalías. Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden
(Señalizar y repetir) Establecer normas y procedimientos.
Shitsuke Seguir mejorando. Fomentar los esfuerzos en este sentido.
Kaizen “Cambio a mejor” o “mejora” en japonés, en el uso común de su
traducción al castellano, significa “mejora continua” o “mejoramiento
continuo”, y su metodología de aplicación es conocida como la MCCT:
La Mejora Continua hasta la Calidad Total2.
Gemba Es un término japonés que significa "el lugar real" o "el lugar real".
En los negocios, gemba se refiere al lugar donde se crea valor, en la
fabricación del gemba es el piso de la fábrica3.
Botellón Recipiente de plástico que se utiliza para envasar 20 litros de agua
purificada para el consumo humano.
1 Los conceptos de los términos Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke han sido extraídos de:
https://es.wikipedia.org/ - Marzo 2015
2 https://es.wikipedia.org/ - Marzo 2015
3 http://www.manufacturingterms.com/ - Marzo 2015
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Artículo Técnico
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN UN CONTEXTO DE LEAN
MANUFACTURING EN LA EMPRESA NOVA FUENTE
Introducción
Este proyecto se constituye a partir de la
necesidad de elevar el nivel de competitividad
de la Micro Empresa ecuatoriana Nova Fuente
mediante la aplicación de metodologías y
herramientas de Lean Manufacturing,
concretamente las 5S y Kaizen a las
actividades operativas de la organización.
Imagen 1: Plano de la Planta
Objetivo
La finalidad del proyecto es generar mejoras en
la Gestión Operativa y crear mayor
adaptabilidad a los cambios del mercado en la
organización a través del diseño y la
implementación de una metodología de mejora
bajo un contexto de Lean Manufacturing
optimizando los recursos de la empresa.
Metodología
El Lean Manufacturing es un conjunto de
múltiples herramientas para agilizar los
procesos, liberar capacidad, activos y recursos
de las organizaciones mediante la
identificación y eliminación de mudas.
Resultados
Fruto de la implementación de la metodología
se mejoró el orden y la limpieza en la fábrica,
incrementó la satisfacción del trabajador, se
aumentó el espacio disponible y se redujo la
distancia recorrida por el operario así como el
TPU (time per unit) y se mitigó el costo de
producción mediante la optimización en el
consumo de materias primas.
Imagen 2: Antes – Después Aplicación 5S
Conclusión
La aplicación de las herramientas de mejora
bajo el contexto de Lean Manufacturing han
generado varios beneficios para la empresa y
han contribuido a la ejecución de una gestión
operativa más eficiente, este proyecto
constituye un aliciente para que Nova Fuente
adopte la filosofía Lean como estrategia
imprescindible de mejora.
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
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2S
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5S70,00%
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95,00%
100,00%
1S
2S
3S4S
5S
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Sumario
RESUMEN _____________________________________________________ 1
PALABRAS CLAVE _____________________________________________ 3
ARTÍCULO TÉCNICO___________________________________________ 5
ANTECEDENTES ______________________________________________ 15
MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ______________________________ 17
INTRODUCCIÓN ______________________________________________ 19
Objetivos del proyecto ................................................................................................ 19
Alcance del proyecto .................................................................................................. 19
Especificaciones .......................................................................................................... 19
Emplazamiento ........................................................................................................... 20
Normativa Aplicable: .................................................................................................. 20
1. CAPÍTULO I – ENTORNO DE IMPLANTACIÓN ______________ 21
1.1. Presentación ...................................................................................................... 21
1.2. Filosofía Empresarial ........................................................................................ 21
1.2.1. Misión ...................................................................................................................21
1.2.2. Visión ....................................................................................................................22
1.2.3. Valores ..................................................................................................................22
1.2.4. Principios: .............................................................................................................22
1.3. Objetivos organizativos .................................................................................... 23
1.3.1. Objetivos operacionales específicos: ....................................................................23
1.4. Estructura organizacional formal ...................................................................... 23
1.4.1. Análisis Situacional ..............................................................................................27
1.4.2. Análisis Interno .....................................................................................................27
1.4.3. Análisis Externo ....................................................................................................30
1.4.4. Análisis DAFO......................................................................................................37
1.4.5. Matriz DAFO ........................................................................................................38
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2. CAPÍTULO II – INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA ______ 41
2.1. Lean Manufacturing .......................................................................................... 41
2.1.1. Kaizen .................................................................................................................. 41
2.1.2. Auditoría 5S ......................................................................................................... 42
2.2. Ciclo de Deming – PCDA ................................................................................. 43
3. CAPÍTULO III – IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS __________ 45
3.1. Análisis de la situación actual ........................................................................... 45
3.1.1. Análisis de la Evaluación de la Satisfacción al Trabajador: ................................ 45
3.1.2. Auditoría Inicial 5S y Visita al Gemba: ............................................................... 48
3.2. PLANIFICACIÓN Y VIABILIDAD ................................................................ 51
3.2.1. Puntos susceptibles de mejora .............................................................................. 51
3.2.2. Mejoras a implantar y Técnicas a utilizar ............................................................ 54
3.2.3. Cuantificación inicial de Indicadores ................................................................... 55
3.3. IMPLANTACIÓN AUDITORÍA 5S ................................................................ 60
3.3.1. Línea piloto para la implantación de mejoras ...................................................... 60
3.3.2. Seiri: Clasificar ..................................................................................................... 64
3.3.3. Seiton: Ordenar .................................................................................................... 67
3.3.4. Seiso: Limpiar ...................................................................................................... 73
3.3.5. Seiketsu: Estandarizar .......................................................................................... 76
3.3.6. Shitsuke: Seguir ................................................................................................... 84
3.4. KAIZEN – MEJORA CONTINUA .................................................................. 86
3.4.1. Disminuir los desplazamientos ............................................................................. 87
3.4.2. Disminuir el TPU ................................................................................................. 87
3.4.3. Disminuir la generación de desechos ................................................................... 88
3.4.4. Incrementar la productividad ............................................................................... 89
3.5. FORMACIÓN DE PERSONAL ....................................................................... 90
3.6. VERIFICACIÓN DE MEJORAS ..................................................................... 91
3.6.1. Resultado cuestionario valoración operario: ........................................................ 91
3.6.2. Resultado auditoria 5s .......................................................................................... 92
3.6.3. Distancia recorrida por el operario ....................................................................... 93
9
3.6.4. Superficie ocupada (m2) .......................................................................................94
3.6.5. NPH (Non Productive Hours): medida del tiempo de paro por línea ...................95
3.6.6. TPU (Time per unit): tiempo por pieza .................................................................95
3.6.7. Productividad del personal de producción ............................................................96
3.6.8. Tasa de consumo de materias primas ....................................................................96
3.6.9. Tasa de consumo de suministros diversos ............................................................97
3.6.10. Tasa desechos y pérdidas de material ...................................................................97
3.7. PLANIFICAR RESTO DE LÍNEAS ............................................................... 99
4. CAPÍTULO IV – PLAN DE AMBIENTALIZACIÓN ___________ 101
4.1. Gestión y Ahorro del Agua ............................................................................. 102
4.2. Gestión de Desechos ....................................................................................... 102
4.3. Energía ............................................................................................................ 103
4.4. Reducción de las emisiones atmosféricas ....................................................... 104
4.5. Buenas Prácticas Ambientales ........................................................................ 104
4.6. Limitar los ruidos ambientales ....................................................................... 104
4.7. Sistema De Gestión Medioambiental ............................................................. 105
5. CAPÍTULO V – VIABILIDAD ECONÓMICA _________________ 107
5.1. Presupuesto ..................................................................................................... 107
5.2. Beneficio ......................................................................................................... 110
6. CONCLUSIONES _________________________________________ 113
7. BIBLIOGRAFÍA __________________________________________ 115
8. ANEXOS ________________________________________________ 117
8.1. ANEXO A - Fichas técnicas de puestos de trabajo ........................................ 117
8.2. ANEXO B – Cuestionario Evaluación de Satisfacción del Trabajador ......... 125
8.3. ANEXO B – Lista de Comprobación Auditoria 5 S – Antes ......................... 127
8.4. ANEXO C - Lista de Comprobación Auditoria 5S - Después ....................... 131
8.5. ANEXO D – Planos y Diagramas Espagueti .................................................. 135
8.6. ANEXO E – Manual de Formación Operario 5S ........................................... 143
8.7. ANEXO F – Actas de Seguimiento ................................................................ 159
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Índice de tablas
Tabla 1: Estudio de atributos de agua purificada envasada ....................................................... 35
Tabla 2: Matriz DAFO ............................................................................................................... 38
Tabla 3: Determinación de puntos de mejora ............................................................................ 52
Tabla 4: Resumen determinación de puntos de mejora ............................................................. 53
Tabla 5: Mejoras a implantar ..................................................................................................... 54
Tabla 6: Evaluación de satisfacción del trabajador .................................................................... 55
Tabla 7: Evaluación de la metodología 5S ................................................................................. 55
Tabla 8: Superficie áreas de trabajo ........................................................................................... 57
Tabla 9: Resultados de aplicación Seiri ..................................................................................... 66
Tabla 10: Resultado de aplicación Seiri ..................................................................................... 66
Tabla 11: Hallazgos y planes de acción por área ....................................................................... 75
Tabla 12: Estándar de orden y limpieza – Despacho ................................................................. 77
Tabla 13: Estándar de Orden y Limpieza – Prelavado ............................................................... 78
Tabla 14: Estándar de Orden y Limpieza – Lavado/Desinfección............................................. 79
Tabla 15: Estándar de Orden y Limpieza – Máquina de enjuague ............................................ 80
Tabla 16: Estándar de Orden y Limpieza – Envasado y Sellado ............................................... 81
Tabla 17: Estándar de Orden y Limpieza – Piso ........................................................................ 82
Tabla 18: Registro de cumplimiento de estándares 5S .............................................................. 83
Tabla 19: Check list auditoría 5S ............................................................................................... 85
Tabla 20: Análisis de los” 5 ¿por qué?” - Desplazamientos ..................................................... 87
Tabla 21: Análisis de los” 5 ¿por qué?” - TPU ......................................................................... 88
Tabla 22: Análisis de los” 5 ¿por qué?” - Disminuir generación de desechos .......................... 88
Tabla 23: Análisis de los” 5 ¿por qué?” – Incrementar la productividad .................................. 89
Tabla 24: Formación Lean Manufacturing 2015 – Novafuente ................................................. 91
Tabla 25: Detalle de superficie utilizada - Después ................................................................... 95
Tabla 26: Valores obtenidos antes y después de las mejoras ..................................................... 98
Tabla 27: Implementación Lean Manufacturing 2015 - Novafuente ......................................... 99
Tabla 28: Presupuesto del Proyecto ......................................................................................... 108
Tabla 29: Beneficio del Proyecto......................................................................................... 110
Tabla 30: Efecto del Ahorro en las Utilidades Brutas .............................................................. 111
12
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Índice de figuras
Figura 1: Organigrama Funcional – Nova Fuente ..................................................................... 25
Figura 2: Análisis diferencial semántico ................................................................................... 36
Figura 3: Diagrama causa – efecto ............................................................................................ 39
Figura 4: Ciclo de Deming......................................................................................................... 43
Figura 5: Resultados de evaluación de satisfacción del trabajador ............................................ 46
Figura 6: Resultados de evaluación – Motivación y reconocimiento ........................................ 46
Figura 7: Resultados de evaluación – Área y ambiente de trabajo ............................................ 47
Figura 8: Resultados de evaluación – Formación e información ............................................... 48
Figura 9: Resultado auditorías 5S inicial ................................................................................... 49
Figura 10: Condiciones del área de trabajo I ............................................................................. 49
Figura 11: Condiciones del área de trabajo II ............................................................................ 50
Figura 12: Resultado evaluación por conceptos ........................................................................ 53
Figura 13: Diagrama de espagueti ............................................................................................. 56
Figura 14: Superficie de implantación del proyecto .................................................................. 56
Figura 15: Vista de planta - Área de implementación de mejoras ............................................. 60
Figura 16: Vista de planta - Despacho ....................................................................................... 61
Figura 17: Vista de planta - Zona de pre lavado ........................................................................ 61
Figura 18: Vista de planta - Zona de lavado .............................................................................. 62
Figura 19: Vista de planta - Zona de desinfección .................................................................... 62
Figura 20: Vista de planta - Máquina de enjuague .................................................................... 63
Figura 21: Vista de planta - Zona de envasado .......................................................................... 63
Figura 22: Zona de Sellado – Entrega/Recepción...................................................................... 64
Figura 23: Despacho – Resultados de aplicación ....................................................................... 68
Figura 25: Zona de pre lavado – Resultados de aplicación ....................................................... 69
Figura 26: Mesa de desinfección - Resultados de aplicación .................................................... 70
Figura 27: Zona de lavado – Resultados de aplicación .............................................................. 71
Figura 28: Máquina de enjuague – Resultados de aplicación .................................................... 71
Figura 29: Zona de envasado – Resultados de aplicación ......................................................... 72
Figura 30: Mesa de tapado, sellado, recepción y entrega – Resultados de aplicación ............... 72
Figura 31: Pasillo – Resultados de aplicación ........................................................................... 73
Figura 32: Evaluación de satisfacción del trabajador - Después ............................................... 92
14
Figura 33: Resultados de auditoría 5S – Después ...................................................................... 93
Figura 34: Disminución de la distancia recorrida por el operario .............................................. 94
Figura 35: Superficie utilizada - Después .................................................................................. 94
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Antecedentes
El Gobierno de la República del Ecuador, mediante la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación otorga becas para estudios superiores a profesionales que pasan
por un estricto proceso de selección, afortunadamente he sido adjudicataria de una de estas becas
para obtener el título de Máster en Dirección y Organización Industrial por la Universitat
Autònoma de Barcelona, organizado por la Escola Universitària Salesiana de Sarrià.
Como adjudicataria de una beca del Estado, he asumido el compromiso de contribuir con los
conocimientos adquiridos al desarrollo de mi país, es por eso que este proyecto va encaminado y
con miras a la micro empresa ecuatoriana. Ecuador se encuentra en un proceso de evolución de
su Matriz Productiva, uno de los objetivos de gobierno actual es el desarrollo de nuevas industrias
que constituyan un elemento clave para la economía nacional, con este precedente, nacen en el
país nuevos mercados y necesidades de las personas que se traducen en oportunidades de negocio
para los nuevos emprendedores.
Formando parte de los planes de desarrollo del sector industrial del país, se encuentra el
establecimiento e lineamientos y normativas que rige las actividades de las nuevas empresas y las
que ya llevan un tiempo en el mercado, generando mayores estándares de calidad y obligando a
las organizaciones a plantear estrategias más firmes y adaptadas a este entorno cambiante.
Nova Fuente nace a partir de estas oportunidades generadas por las condiciones macro
económicas de su país, se constituye como una micro empresa familiar que lleva a cabo sus
actividades organizacionales de una manera intuitiva con una guía técnica de operaciones
informal por parte de los proveedores de la maquinaria y equipos comprada para la purificación
y envasado del agua potable, con el fin de ofrecer a los ciudadanos de las cercanías un producto
apto para el consumo sin necesidad de pasar por otro proceso de purificación en el hogar. Como
muchas de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, Nova Fuente ha carecido de una
gestión técnica en cuanto a la dirección de sus operaciones, generando un gran riesgo para su
sostenibilidad, como estudiante del Máster en Dirección y Organización Industrial, he detectado
una oportunidad de aplicación de conocimientos en esta instancia.
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Motivación y justificación
Al cursar el Máster en Dirección y Organización Industrial es necesario cumplir con el módulo 5
del programa, lo cual comprende la realización de este Proyecto de Fin de Máster como parte de
la evaluación del curso; por este motivo y en base a los antecedentes mencionados anteriormente
se desarrolla este documento.
Durante el tiempo de estudios a través de los módulos, se desarrollan temas de Dirección de
Empresas así como de Organización Industrial, para este trabajo se ha tomado como base teórica
principal, las herramientas de mejora Lean Manufacturing que se desarrollarán en el capítulo 3 de
este documento, la razón de trabajar bajo estos conceptos es principalmente por ocuparse de los
aspectos operativos de la empresa.
Por otro lado, la necesidad de mantenerse en el tiempo y generar rentabilidad constituye los
objetivos principales de las empresas en la actualidad, no ajena a esta expectativa Nova Fuente
también requiere actuar para lograr dichos objetivos, incluso con el deseo de destacar y crecer en
el mercado; a su vez, como actor social generador de empleo y desarrollo en su localidad Nova
Fuente busca motivar a sus colaboradores por medio de su participación en el crecimiento de la
misma así como ser un elemento que aporte beneficio a sus partes interesadas y a la sociedad en
general.
Una vez seleccionada la organización en la cual aplicaré los conocimientos adquiridos en MDOI,
se lleva a cabo el desarrollo de este proyecto, con el ánimo de aplicar una filosofía que ha nacido
y se ha implantado en grandes y reconocidas empresas como es el Lean Manufacturing para
formalizar, sistematizar y optimizar la gestión operativa de Nova Fuente.
En principio se busca generar las bases iniciales necesarias para un proceso evolutivo de la mejora
continua en le organización, para que este proyecto constituya un impulso a la implementación
de herramientas más avanzadas de Organización Industrial que lleven a la empresa al éxito en el
mercado en el que se desenvuelve y al que apunta.
El objeto de estudio de este proyecto será la implementación de técnicas Lean Manufacturing en
la empresa de purificación y envasado de agua “Nova Fuente”, ubicada en la ciudad de Quito
capital de la República del Ecuador. Con estas motivaciones, se desarrolla a continuación un
documento estructurado que contempla esta aplicación de conocimientos en la gestión operativa
de Nova Fuente.
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Introducción
Este proyecto constituye la aplicación de metodologías y herramientas de Lean Manufacturing en
la empresa Nova Fuente, es netamente una aplicación de Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke,
que constituyen las 5S como fase inicial de la introducción de filosofía Lean al trabajo de la
empresa, además se implementa el Kaizen a las actividades operativas de la organización; todo
esto con el objetivo de generar mejoras y optimizar los recursos utilizados.
Objetivos del proyecto
Definir una metodología de mejora bajo un contexto de Lean Manufacturing para la empresa
Nova Fuente, en base a la implementación de herramientas que se ajusten a la realidad de la
organización con un bajo presupuesto en un corto plazo.
Implementación de las herramientas Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente para
medición de resultados y efectividad de la metodología diseñada con lo cual se puedan establecer
mejoras futuras.
Desarrollar un breve Plan de Ambientalización que describa principales elementos para la
definición de estrategias en cuanto a la Gestión Medio Ambiental de la Emprsa.
Analizar y definir estándares que permitan la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos
operacionales.
Alcance del proyecto
Gestión Administrativa a nivel de filosofía empresarial, definición de objetivos y estrategias.
Proceso de producción y servicio al cliente para la aplicación de herramientas Lean para el
mejoramiento de la empresa.
Gestión de procesos de la Organización mediante la definición de diagramas de flujo del proceso
productivo.
El alcance del proyecto no contempla: Gestión Comercial, Gestión Financiera, Compras,
Logística
Especificaciones
El presente trabajo se ha desarrollado en un periodo de tiempo de alrededor de cuatro meses,
desde abril hasta junio del 2015.
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Las actividades prácticas, como son las aplicaciones de mejoras y auditorías de aplicación de las
herramientas Lean, se las realizó a distancia, mediante llamadas telefónicas o video llamadas,
debido al limitante de ubicación de la empresa.
Emplazamiento
Este documento se estructura y desarrolla en 3 partes, la primera que contempla una introducción
general al proyecto, constituida por los antecedentes, motivación, objetivos, alcance,
emplazamiento y normativa aplicable del proyecto. La segunda los capítulos en los que se
desarrolla la parte medular del proyecto y se explica la aplicación de la metodología de mejora y
la tercera parte en la que se presentan los Anexos.
En el primer capítulo del proyecto se presenta la empresa, sus características principales, se
desarrolla el plan de empresa que se conforma por misión, visión, valores, principios y objetivos;
además se realiza un análisis situacional interno y externo de la organización y se desarrolla una
matriz FODA para comprender sus oportunidades de mejora en general.
En el Segundo capítulo se explica el marco teórico de la metodología de mejora, describiendo los
conceptos principales que intervienen en la implementación, lo cual nos lleva al tercer capítulo,
el más extenso ya que en este se describe la aplicación de la metodología desde el análisis de la
situación actual, planificación, viabilidad, la implementación de la metodología 5S, Kaizen y
Formación del personal hasta llegar a la Verificación de Mejoras.
En el cuarto y último capítulo se detallas las conclusiones y recomendaciones a partir de los
resultados obtenidos con la aplicación de la metodología y por último se encuentran los anexos
que constituye documentación relacionada con algunas fases del proyecto.
Normativa Aplicable:
Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos Procesados emitido por el
Ministerio de Industrias y Productividad de la República del Ecuador.
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 055. Aguas minerales y aguas purificados
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2200:2008. Agua Purificada Envasada. Requisitos.
Norma general para las aguas potables embotelladas/envasadas - CODEX STAN 227-2001
Código de prácticas de higiene para las aguas potables embotelladas/envasadas (distintas de las
aguas minerales naturales) (CAC/RCP 48-2001, IDT)
EUSS: TFM 2014-2015 21
1. Capítulo I – Entorno de Implantación
1.1. Presentación
Nova Fuente es una microempresa de Régimen Impositivo Simplificado que ofrece el servicio de
embotellado de agua purificada en garrafones de 20 Litros. La única planta purificadora de
empresa cuenta con 40m2 y está situada físicamente en el Distrito Metropolitano de Quito –
Ecuador.
Desde su creación en el año 2010 Nova Fuente entrega a sus clientes un servicio de calidad en
base a la aplicación de Buenas Prácticas Manufactura, de Seguridad e Higiene, asignando el
mayor cuidado a cada uno de los pasos de purificación de Agua.
Al ser una pequeña empresa cuenta 1 Administrador y 3 operarios que laboran en turnos de 8
horas a lo largo de la semana. La planta de purificación está abierta al público en el horario de
lunes a sábado de 8h00 a 20h00 y domingo de 8h00 a 18h00. Sus ventas llegan alrededor de 2100
unidades mensuales con un precio de venta unitario de 1,90 USD. Cuenta con 3 proveedores
principales para la compra de materiales e insumos.
La capacidad de la planta es de 120 garrafones por turno de 6 horas, cada garrafón se puede llenar
en un máximo de 3 minutos.
1.2. Filosofía Empresarial
A continuación se describe un breve Plan de Empresa identificado y en algunos elementos
diseñado en conjunto con los directivos de la misma:
1.2.1. Misión
Proporcionar a sus clientes, agua purificada de calidad, tratada y envasada mediante procesos
respetuosos con el medio ambiente, llevados a cabo por un equipo de trabajo impecable y
eficiente, aportando beneficios para la organización, sus proveedores, trabajadores y sobretodo
buena salud y bienestar a la sociedad.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
22|
1.2.2. Visión
Nova Fuente pretende ser una empresa líder a nivel nacional y en continuo crecimiento en el
mercado, que se destaque por proporcionar una excelente calidad de servicio y producto a sus
clientes, por su posicionamiento de marca en el mercado, por la sostenibilidad de su rentabilidad,
por la generación de desarrollo profesional de sus empleados, por el trabajo conjunto con sus
proveedores y por ser una fuente de bienestar para la sociedad en general.
1.2.3. Valores
Orientación al Cliente
Compromiso con los resultados
Sostenibilidad
Interés por las Personas
Responsabilidad Social
Integridad
Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo
Valor Compartido
Compromiso con el medioambiente
Marcar la diferencia
Servir
Mejora Continua
Respeto y apertura
Relaciones confianza y respeto
Compromiso
1.2.4. Principios:
Salud
Bienestar
Calidad de Servicio
Calidad de Producto
Seguridad Laboral
Responsabilidad con el Medioambiente
Resguardo de Recursos Naturales (Agua)
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 23
1.3. Objetivos organizativos
Proporcionar productos y servicios que satisfagan de manera eficaz las necesidades de los
clientes, utilizando herramientas de calidad que permitan garantizar el consumo seguro de
agua a los clientes.
Obtener rentabilidad económica a corto plazo y su sostenibilidad a lo largo del tiempo,
mediante la optimización de recursos y una gestión financiera responsable y coherente con
los objetivos de la organización.
Fortalecer y asegurar el posicionamiento de la empresa en el mercado, mediante una gestión
y operatividad innovadora y de excelencia.
Generar desarrollo personal y profesional de los empleados de la empresa, implantando
programas de formación permanente y fomentando un ambiente de trabajo confortable y
seguro que permita potenciar sus habilidades y aptitudes en todo ámbito.
Establecer sólidas alianzas con los mejores proveedores del sector mediantes procesos
eficientes de selección que garanticen su adaptación a los objetivos estratégicos así como el
incremento del valor del producto para el cliente.
Preservar de manera concienzuda el agua como recurso natural y fuente de salud y bienestar
para las generaciones actuales y futuras de la sociedad, mediante la optimización de los
procesos productivos.
1.3.1. Objetivos operacionales específicos:
Disminuir en un 5% el tiempo del proceso de envasado de agua en los botellones de 20 litros,
mediante la implementación de herramientas Lean Manufacturing que permitan la
optimización del proceso.
Reducir al menos en un 10% los residuos de agua utilizada en el proceso de limpieza del
botellón, por medio de herramientas de calidad que permitan optimizar los recursos.
Incrementar la productividad de la planta en un 20%, mediante el trabajo eficiente de los
operarios y la gestión eficiente de los procesos de producción y servicio.
1.4. Estructura organizacional formal
La estructura organizacional de una empresa constituye la base para ordenar sus actividades,
procesos y las funciones y tareas de cada cargo, una estructura organizacional se diseña en base
a las características y necesidades de una organización por lo que existen diferentes diseños para
cada empresa para ayudarles a cumplir sus objetivos.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
24|
Una estructura organizacional refleja además su tamaño y su tipo de gestión, el grado de
complejidad y dinamismo de su entorno, entre otras características. Las diferentes formas de
trabajo se dividen en tareas y se organizan por coordinación entre las áreas que forman estas
divisiones.
Al ser una microempresa Nova Fuente mantiene una estructura jerárquica tradicional que se
caracteriza por el respeto a los niveles escalonados y a las normas establecidas, además de la
estabilidad en las funciones y procesos, a continuación se presenta el organigrama funcional de
la empresa.
El organigrama de Nova Fuente constituye un mapa que aunque no muestra las relaciones
informales que se presentan entre los trabajadores, si muestra una imagen de la estructura del
trabajo, posiciones que existen en la organización, como se agrupan las unidades y cuál es la
figura de autoridad formal y cómo se relaciona con las unidades. A continuación el organigrama
de Nova Fuente:
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 25
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Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
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Al observar el organigrama se puede apreciar que la empresa cuenta con una estructura
organizacional simple, lo cual quiere decir que cuenta con un bajo grado de departamentalización,
que la autoridad se encuentra centralizada en una sola persona con poca formalización y que
existen grandes tramos de control ya que el gerente debe dirigir a todos los subordinados, por otro
lado, la formalización de la estructura es baja ya que no hay reglas organizacionales y
procedimientos claramente definidos.
La estructura de Nova Fuente tiene solamente tres niveles verticales, un cuerpo de empleados y
un individuo en el que está centralizada la autoridad para la toma de decisiones, es sencilla,
flexible, poco costosa de mantener y la asignación de responsabilidades es clara, sin embargo se
tornaría difícil de mantener si la empresa crece, además se tiende a crear una sobrecarga de
información en la cima por lo que la toma de decisiones se torna lenta.
Cada una de las personas que trabaja en la empresa tiene diferentes funciones y realizan tareas
asignadas particulares a su puesto de trabajo, en el ANEXO A se puede encontrar las fichas de
Personal que define las tareas de los operarios de la empresa.
El grado de departamentalización, es decir la forma de agrupación de trabajos en la empresa, por
su tamaño reducido y complejidad, es muy bajo. Se divide según las funciones realizadas en cinco
áreas funcionales:
Gerencia
Administrativo Financiero
Operaciones
Marketing
Personal
En el organigrama de Nova Fuente se identifican 3 partes importantes en cuanto a nivel de mando:
Alta Dirección, que es la Gerente Propietaria que representa el centro de autoridad y
responsabilidad.
Mandos Medios, que tiene autoridad sobre subordinados y comprenden los encargados de
cada área.
Operarios
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 27
1.4.1. Análisis Situacional
A continuación se desarrolla un análisis de la situación actual de la empresa Nova Fuente, desde
la descripción interna de sus condiciones, hasta su entorno en el mercado en el que se desenvuelve
y los diferentes factores que interfieren en su desarrollo.
Posteriormente se construye una matriz DAFO para apreciar específicamente las oportunidades
de mejora que servirán para el establecimiento de estrategias de gestión y operaciones.
1.4.2. Análisis Interno
Para el desarrollo de este análisis se toma como base la cadena de valor de Porter, es decir se
analizará cada una de las actividades necesarias para obtener y comercializar el producto, así
como las relaciones existentes entre dichas actividades.
1.4.2.1. Actividades Primarias
A continuación se analiza la situación actual de las actividades relacionadas directamente con la
creación del producto y servicio, su distribución y venta.
a. Logística Interna
El trayecto que recorren los materiales que ingresan al proceso de producción se realiza en Nova
Fuente con las siguientes características:
Los materiales se almacenan en un espacio ajeno a la planta de envasado para evitar su
contaminación y para una mejor gestión del inventario.
El transporte se realiza manualmente y por lotes establecidos a base de una demanda estimada
diaria, se deposita este pequeño stock en bandejas acondicionadas especialmente para la
desinfección y preparación de los materiales.
Los materiales se encuentran resguardados en su empaque original hasta el momento de
necesitarlos, no se cuenta con algún mueble o estantería específica para su almacenamiento.
El control de calidad es escaso en el proceso de adquisición de los materiales, sin embargo se
ha acordado con los proveedores un máximo de errores de fabricación a partir del cual se
establece una penalización que se hace efectiva en el siguiente abastecimiento de material.
La materia prima principal del proceso productivo es el agua, esta ingresa a la planta
directamente por la red de distribución pública de abastecimiento, por lo que el suministro es
continuo, pero depende de las condiciones de la red municipal.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
28|
b. Operaciones
Las operaciones que se llevan a cabo para la elaboración del producto y la entrega del servicio se
desarrollan de la siguiente manera:
Partiendo de que no existe un documento que indique un conjunto de pasos a seguir, no se ha
implementado una gestión por procesos.
Las operaciones se realizan de forma intuitiva y no se cuenta con controles electrónicos o
manuales que aseguren la eficiencia y eficacia del proceso.
Se realiza un estudio de calidad del agua cada cierto tiempo que garantiza la seguridad de su
consumo, como lo establece la normativa vigente aplicable.
c. Logística externa
Por la naturaleza del producto, el proceso del producto se realiza con un sistema PULL, ya que
en cuanto el cliente asiste a las instalaciones de la planta y solicita el producto, inicia el proceso
de producción, por lo tanto la logística externa es nula, el propio cliente es quien traslada el
producto hasta su lugar de consumo.
d. Marketing y ventas
Con el objetivo de conocer las necesidades de los clientes, promocionar el producto e incrementar
las ventas, se han realizado actividades encaminadas a este fin:
Definición del segmento de mercado al cual van dirigidos los esfuerzos de la empresa para
satisfacer sus necesidades.
Estudio previo al lanzamiento del producto para conocer las necesidades de los consumidores.
Diseño de la marca del producto y promoción publicitaria en revistas y radios locales de
manera permanente.
e. Servicios
Al ser un proceso mixto en el que se ofrece un servicio al mismo tiempo que un producto, este
elemento es importante al momento de diferenciarse con los competidores. El servicio que Nova
Fuente ofrece se caracteriza de la siguiente manera:
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 29
Trato amable y cordial por parte de las operarias con las que mantienen contacto directo.
Limpieza e imagen impecable que garantice la salubridad del producto.
Rapidez en la atención, se debe minimizar al máximo el tiempo del proceso para evitar
prolongados tiempos de espera para el cliente.
Cuidar el detalle y ser minuciosos en cada paso del proceso de productivo.
1.4.2.2. Actividades de Apoyo
Seguido del análisis de las actividades primarias, se describe a continuación las condiciones
actuales de las actividades de apoyo que ayudan a la realización de las anteriores y a la gestión de
la empresa:
a. Abastecimiento
En el propósito de asegurar el abastecimiento de la demanda así como calidad de los productos,
Nova Fuente intenta mantener los costos bajos mediante negociaciones a largo plazo con sus
proveedores y la optimización de sus procesos de producción.
b. Desarrollo Tecnológico
En este aspecto Nova Fuente por falta de recurso financiero, acompañado de una falta de oferta
en lo referente al desarrollo de tecnología para el proceso de producción que realiza, no ha
realizado inversiones o actualización de sus equipos desde su apertura. Sin embargo, con los
recursos que cuenta ha sabido brindar calidad en su producto.
c. Recursos Humanos
Nova Fuente tiene como recurso principal a las personas que realizan el trabajo día a día, por lo
cual la dirección de la empresa se ha comprometido a:
Mantener una relación laboral cordial y de beneficio mutuo que contempla una comunicación
clara y efectiva, además de actividades que integren las características individuales de los
colabores para generar una conciencia colectiva de trabajo en equipo.
Establecimiento de una retribución equitativa y justa para cada miembro del equipo de trabajo
que constituye la empresa.
Programas de formación y motivación, mediante programas públicos de formación que
aporten al desarrollo personal de los trabajadores.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
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d. Infraestructura de la empresa
Los recursos físicos con que cuenta la empresa para desenvolverse y desarrollar sus actividades
tienen las siguientes características:
Maquinaria eficiente y funcional para la realización del producto.
Edificación funcional que garantiza el cumplimiento del proceso con calidad, sin embargo no
se podría contemplar una ampliación del negocio en el área actual ya que el espacio es
reducido.
1.4.3. Análisis Externo
Siguiendo con las herramientas de Porter para la realización de éste análisis, en cuanto a la
situación de los factores externos de la compañía se tomará como base las 5 fuerzas de este autor:
a. Amenaza del ingreso de nuevas empresas
b. Proveedores
c. Productos o servicios sustitutivos
d. Compradores
e. Competidores existentes
a. Evolución del mercado del sector del Agua Envasada
Según el Instituto Izquieta Pérez, en Ecuador existen 140 marcas de agua con registro sanitario y
se comercializa desde 1995. De acuerdo a la Investigadora de Mercados, Pulso Ecuador, en el año
2006 la demanda de bebidas no alcohólicas superó los $17,26 millones mensuales. La consultora
internacional de mercado Canadean, sostiene que en el 2006 en el Ecuador se produjeron
alrededor de 278,6 millones de litros de agua embotellada4.
El 2012 el mercado de aguas embotelladas (incluidas gaseosas) alcanzó USD 351,5 millones en
ventas, casi 23% más que en el 2011, cuando registró ventas por USD 271,1 millones, según la
4 (Diario Hoy, 2011)
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 31
consultora de mercado Euromonitor Internacional. Otro cambio fue en la presentación del
producto. Antes, las aguas embotelladas venían en presentaciones de 250 y 500 mililitros y ahora
tienen presentaciones de 1 litro, 1 galón y 20 litros5.
El sector de purificación de Agua en Ecuador se encuentra en etapa de desarrollo, no se han
explotado todas las tecnologías posibles en el proceso de producción e incluso el mercado se
encuentra aun aprendiendo las técnicas de purificación y envasado más eficientes de mercados
internacionales.
Sin embargo, este factor que puede parecer una ventaja y oportunidad principalmente por su
potencial crecimiento, también puede constituir un inconveniente por el alto coste de inversión
que requiere y las barreras de entrada establecidas por el gobierno para la importación de
productos y maquinaria.
Se puede acotar que el sector industrial en general se está tornando el punto principal de desarrollo
del país por lo que se puede apreciar un horizonte de crecimiento en todos los ámbitos de la
industria nacional.
A fechas recientes el consumo de agua embotellada en sus diferentes versiones, ha tenido un
crecimiento importante, debido principalmente a la incursión de grandes empresas
transnacionales a este mercado, a la moda, a la conciencia y cultura de la población hacia lo
"light", lo natural, la imagen, entre otros factores, ha traído como consecuencia un incremento
excesivo de precios de las diferentes presentaciones de agua purificada y a su vez se ha convertido
en un muy interesante nicho de negocio.
b. Amenaza del ingreso de nuevas empresas
Las grandes empresas existentes en el mercado, como Vivant, Pure Water, Dasani, Güitig,
tienen una ventaja sobre las nuevas empresas por el tamaño de mercado que han captado a lo
largo de su trayectoria, bajo la consideración que mientras más grande sea su mercado
menores serán sus costos por lo que se convierten en la primera barrera de entrada para nuevas
5 http://www.revistalideres.ec/lideres/decada-cambios-mercado.html. ElComercio.com
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
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empresas. Para una nueva empresa que ingresa en el mercado se hace necesario contar con
recursos para dos principales aspectos, la inversión en la implementación de la planta y la
publicidad para lograr captar la atención de la demanda.
Diferenciación de productos, la imagen y diversidad de opciones de producto es un limitante
por la naturaleza el producto, al ser esta agua para el consumo humano, sin embargo las
grandes marcas invierten en publicidad y en la construcción de diseños diferentes para los
envases, sin embargo no existe diferenciación del producto en si ya que el precio es similar
entre las diferentes marcas.
Los requerimientos de inversión no son elevados, están al alcance de una Pequeña y Mediana
Empresa, por lo tanto incrementa la factibilidad de implementación del negocio, además la
materia prima proviene de la red pública por lo que el acceso es ilimitado.
El negocio de agua purificada envasada se basa en el volumen de las ventas, por lo tanto la
innovación del producto es completamente alcanzable y recuperable a corto plazo, la
innovación se puede dar por el proceso de purificación, tecnología y servicio.
c. Compradores
El agua envasada no representa un componente importante del presupuesto del comprador,
por lo que el precio no es determinante para la elección de uno u otro proveedor, sino más
bien esa elección se da por otro tipo de atributos. La diferenciación del agua embotellada que
se oferta en el mercado, está basada fundamentalmente en la imagen de marca y la tendencia
actual es darle atributos al contenido, lo que determina que los compradores tengan facilidad
de elegir y cambiar de proveedor sin mayores restricciones.
Por otro lado, al tratarse de un producto que se elabora en presencia del comprador, se vuelve
importante como atributo el tiempo de elaboración para la entrega del producto, además de la
ubicación de la planta de envasado ya que el cliente es el que acude al lugar para solicitar el
producto, esta ubicación debe ser en un centro de alta circulación de potenciales compradores.
Los consumidores de agua purificada constituyen los habitantes del sector sin diferencia de
edad o género, clasificados por hogares promedio de 4 a 5 personas. Los compradores del
producto constituyen jefes de hogar.
En el Valle de los Chillos existen aproximadamente 7.000 habitantes que serían potenciales
clientes de Nova Fuente, se calcula que aproximadamente la cuota de mercado de Nova
Fuente constituye un 30% frente a la competencia.
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 33
d. Proveedores
Proveedores de Materia Prima:
Agua: proviene de la red pública que administra la Empresa Municipal de Agua Potable, llega
a la planta por la tubería desde la red y se paga al proveedor una tasa comercial por el uso del
recurso.
Tapas: Se adquiere al fabricante EMPAQPLAST y constituyen tapas de plástico de color azul
que cierran el botellón a presión y cuentan con una lámina de plástico que protege el producto
una vez cerrado el envase hasta su apertura.
Sellos: Se adquiere a la empresa LogistMarket y constituyen unas láminas de plástico que
cubren la tapa y se pliegan con calor tomando la forma de capuchón de protección y garantía
de seguridad del producto.
Proveedores de materiales auxiliares:
Productos Químicos de desinfección: Se adquieren a la empresa ASEOTOTAL, cloro y
desinfectante que se utiliza en la fase de lavado del botellón previo al envasado del agua
purificada, así se garantiza la seguridad para el consumo humano.
Filtros: Se compra a la empresa HYDRONIX y constituyen filtros de carbón fabricados con
poliéster para el cartucho, lavables, reusables y durables, resistentes a químicos y bacterias.
e. Competencia Directa
Botellón Express
Empresa de Purificación de Agua en Ecuador donde el cliente puede observar el proceso de
purificación y envasado del agua, filtrada y purificada con Ozono.
La empresa tiene mercado a nivel de Ciudad y se encuentra más tiempo en el mercado, su
planta se ubica aproximadamente a 600 metros de Nova Fuente y cuenta con una
infraestructura más amplia y mayor desarrollo tecnológico.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
34|
TESALIA
Tesalia Springs CBC es la empresa de bebidas del Ecuador, con más de 100 años de
trayectoria en el mercado. Es parte de una corporación con 128 años de experiencia;
operaciones en América Central, el Caribe y Sudamérica; y lideran el segmento de bebidas
con el portafolio de productos más grande de la región. Son el embotellador más antiguo de
PepsiCo fuera de los Estados Unidos.
En el sector, existen tiene distribuidores al por menor de Botellones de 20litros de Agua
Purificada en pequeños supermercados.
f. Competidores Potenciales
SoriAgua
Es una empresa que se dedica a la producción de agua para el consumo humano cumpliendo
con todos los estándares de calidad e higiene. Cuenta con mercado a nivel Nacional,
experiencia y capacidad de ingresar en el mercado local.
Realiza un estricto proceso de purificación mediante la filtración y ozonificación, para lo cual
ha implementado un sistema de aseguramiento de calidad y control de puntos críticos.
Con la finalidad de conocer la actitud de los clientes con respecto a los atributos de Nova Fuente
y sus competidores, se realizó un análisis Diferencial Semántico, a continuación se presenta el
formato aplicado a habitantes del sector en donde se encuentra ubicada la empresa, se
seleccionaron diferentes atributos y se recopiló la información de 93 individuos:
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 35
Tabla 1: Estudio de atributos de agua purificada envasada
Fuente: Elaboración Propia
PROVEEDOR -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Precio Alto Precio Bajo
Marca atractiva Marca Desagradable
Seguridad de consumo Inseguridad de Consumo
Buen Servicio Mal Servicio
Entrega Rápida Entrega Lenta
Sabor Agradable Sabor desagradable
Disponible Escaso
Calidad Satisfactoria Calidad Insatisfactoria
Ubicación Accesible Ubicación Inaccesible
Limpieza Adecuada Limpieza inadecuada
PROVEEDOR -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Precio Alto Precio Bajo
Marca atractiva Marca Desagradable
Seguridad de consumo Inseguridad de Consumo
Buen Servicio Mal Servicio
Entrega Rápida Entrega Lenta
Buen Sabor Mal Sabor
Disponible Escaso
Buena Calidad Mala Calidad
Ubicación Accesible Ubicación Inaccesible
Limpieza Adecuada Limpieza inadecuada
PROVEEDOR -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Precio Alto Precio Bajo
Marca atractiva Marca Desagradable
Seguridad de consumo Inseguridad de Consumo
Buen Servicio Mal Servicio
Entrega Rápida Entrega Lenta
Buen Sabor Mal Sabor
Disponible Escaso
Buena Calidad Mala Calidad
Ubicación Accesible Ubicación Inaccesible
Limpieza Adecuada Limpieza inadecuada
PROVEEDOR -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Precio Alto Precio Bajo
Marca atractiva Marca Desagradable
Seguridad de consumo Inseguridad de Consumo
Buen Servicio Mal Servicio
Entrega Rápida Entrega Lenta
Buen Sabor Mal Sabor
Disponible Escaso
Buena Calidad Mala Calidad
Ubicación Accesible Ubicación Inaccesible
Limpieza Adecuada Limpieza inadecuada
Nova Fuente
Botellón Express
Tesalia
Sori Agua
ESTUDIO DE ATRIBUTOS DE AGUA PURIFICADA ENVASADA
Indique el nivel de acuerdo con los siguientes atributos de los siguientes ofertantes de agua purificada
envasada en el Sector de San Rafael:
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
36|
Los resultados obtenidos dejan ver la posición de los competidores respecto a los atributos
seleccionados, en su grado más negativo como en el positivo, a continuación se presenta un
gráfico ilustrativo de los resultados del estudio:
Figura 2: Análisis diferencial semántico
Fuente: Elaboración propia
Se puede concluir que el Botellón Express tiene como puntos positivos y por lo tanto fortalezas
frente a los demás competidores y frente a Nova Fuente, un buen servicio, calidad satisfactoria y
ubicación accesible, sin embargo en ninguno de estos puntos sobrepasa el puntaje de Nova Fuente.
Por otro lado, Tesalia, cuenta como puntos sobresalientes frente a Nova Fuente la Marca atractiva
una entrega rápida del producto y una mejor ubicación. En cambio, SoriAgua que constituye el
potencial competidor de Nova Fuente no sobrepasa en ningún atributo a la empresa.
Precio Alto
Marca atractiva
Seguridad de consumo
Buen Servicio
Entrega Rápida
Sabor Agradable
Disponible
Calidad Satisfactoria
Ubicación Accesible
Limpieza Adecuada
Precio Bajo
Marca Desagradable
Inseguridad de Consumo
Mal Servicio
Entrega Lenta
Sabor desagradable
Escaso
Calidad Insatisfactoria
Ubicación Inaccesible
Limpieza inadecuada
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 37
El análisis nos indica que Nova Fuente no cuenta con una marca atractiva respecto a la de los
competidores, no tiene una diferencia notable en la calidad de servicio y producto e incluso en la
limpieza frente al cliente y sobre todo tiene una apreciación negativa con respecto a su tiempo de
entrega del producto; sin embargo cuenta como puntos fuertes frente a la competencia como es el
sabor y la seguridad de consumo de su producto.
g. Productos Sustitutos
Hidro Ecuador
Empresa distribuidora de equipo compacto de filtrado de agua por ósmosis inversa con 6 etapas
de purificación sin bomba, hasta 50 galones por día de agua 99.999% pura para consumo, de fácil
instalación debajo del fregador, con cobertura a nivel nacional y adicional servicio de instalación.
Wapa Ecuador
Ofrecen desde más de 15 años, soluciones de tratamiento de agua alrededor del mundo (Europa,
Asia, África, Américas) y desde el año 2006 en el Ecuador. Ofrece los mejores productos y
servicios de las empresas de tratamiento de agua del Ecuador. Cualquier sea su proyecto de agua,
pueden encontrar equipos, gasfiteros, consultores y también una asistencia gratuita a la compra y
a la instalación de sus equipos.
Los filtros de carbón están especialmente diseñados para poder remover el cloro y la materia
orgánica que es la causante del mal olor, color y sabor en el agua. También remueve orgánicos
como fenoles, muchos pesticidas y herbicidas del agua.
1.4.4. Análisis DAFO
A continuación se presenta un análisis DAFO, que resume los aspectos más relevantes del
Análisis Situacional Interno y Externo y a partir del cual se determinará el problema sobre el cual
actuar y se diseñará una estrategia de mejora para dar solución al problema.
En la siguiente tabla se describen las Debilidades, es decir factores críticos negativos que se deben
eliminar o reducir; Amenazas que son aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el
logro de los objetivos y se debe actuar para superarlos; Fortalezas que son factores críticos
positivos con los que se cuenta y se debe manejar al máximo y Oportunidades que son aspectos
positivos que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas de la organización.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
38|
1.4.5. Matriz DAFO
Tabla 2: Matriz DAFO
Fuente: Elaboración propia
Debilidades Fortalezas
Ausencia de procesos técnicos y administrativos
formales Permanencia en el mercado.
No se tiene claro el valor agregado que se
entrega al cliente. Motivación del equipo de trabajo.
No se tiene claro el tiempo del proceso ni el talk
time. Buena relación con proveedores y clientes.
Incapacidad para detectar errores. Compromiso de la Dirección.
Falta de organización del trabajo. Sistema Pull que no requiere almacenamientos
de stock.
Actividades de producción poco estandarizadas. Gestión administrativa y financiera proactiva.
Falta de espacio, poca flexibilidad. Buena apreciación del cliente frente a la calidad
del producto.
No se conoce la productividad de los
trabajadores.
Falta de evolución tanto en gestión como en
conocimientos.
Poca adaptabilidad al mercado cambiante.
Escasos recursos financieros.
Amenazas Oportunidades
Competencia Potencial y productos sustitutos
establecidos en una posición fuerte en el mercado. Sector industrial en crecimiento.
Competencia Directa agresiva. Demanda creciente, dada por el incremento
demográfico.
Incrementos en el coste de mano de obra. Posibilidad de optimizar procesos.
Crecimiento constante de la competencia. Posibilidad de expandir el mercado a nivel ciudad
o país.
Se requiere inversiones altas en tecnología. Alta calidad de producto frente a la competencia.
Clientes con personalidad variable, no fieles a la
marca.
Predisposición al cambio por parte de los
miembros de la organización.
Innovación en el mercado implementada por lo
competidores.
Precio accesible del producto para el
consumidor.
Entorno de Implantación
EUSS: TFM 2014-2015 39
Para la definición del problema tomaremos en cuenta los aspectos negativos de la matriz DAFO,
es decir las Debilidades y Amenazas, que como se puede apreciar en la tabla en su mayoría tienen
que ver con una Gestión operativa poco eficiente y por ende la falta de adaptabilidad a los cambios
que se producen en el mercado y la incapacidad de hacer frente a las fortalezas de su competencia.
Existen varios aspectos de la empresa, en el área productiva que intervienen en este problema,
para apreciar de forma ilustrativa se ha desarrollado un diagrama espina de pescado que ayudará
a la mejor comprensión de la problemática y posteriormente al diseño de la estrategia a
implementar.
Figura 3: Diagrama causa – efecto
Fuente: Elaboración propia
Partiendo del análisis del problema se procede a establecer la estrategia para lo cual se
aprovecharán las ventajas y se hace indispensable centrar los esfuerzos en eliminar las causas en
lo referente al Personal, al Método y Medida ya que son los aspectos que se pueden controlar
desde el interno de la empresa para mitigar las amenazas del Entorno.
Para eliminar la falta de organización, incapacidad de detectar errores y la falta de estandarización
de actividades se establece iniciar con la implementación de la metodología 5S como base para
la posterior aplicación de mejoras en el contexto Lean, a partir del uso adecuado de esta
herramienta se procederá a aplicar las técnicas Kaizen o Mejora Continua para generar mayor
adaptabilidad a los cambios y evolución en la gestión.
Se hará indispensable además generar mayor conocimiento y aprovechar la motivación y
predisposición del personal, mediante la formación sobre estas herramientas de mejora, sobre los
procesos y procedimientos a seguir además de las funciones y tareas que deben cumplir.
HOMBRE MÁQUINA ENTORNO
Tecnología Desactualizada
Alta Competividad del Mercado
Incapacidad para detectar errores.
Incrementos en el coste de mano de obra.
No se tiene claro el valor agregado que se entrega al cliente. Falta de espacio, poca flexibilidad.
Falta de evolución tanto en gestión Escasos recursos financieros. como en conocimientos.
Actividades de producción poco estandarizadas.
No se conoce el tiempo del proceso
Poca adaptabilidad al mercado cambiante.
No se conoce la productividad
Ausencia de procesos técnicos formales
No se conoce el talk time
Ausencia de procesos administrativos formales
MATERIAL MÉTODO MEDIDA
Gestión de operaciones
ineficiente y poca
adaptabilidad al cambio
40|
EUSS: TFM 2014-2015 41
2. Capítulo II – Introducción a la Metodología
2.1. Lean Manufacturing
Lean Manufacturing se puede describir como la combinación de múltiples herramientas a agilizar
los procesos, liberar capacidad, activos y recursos de las organizaciones mediante la identificación
y eliminación de actividades que no añaden valor al producto. Los principios claves de la
metodología son la reducción de desperdicios, la mejora continua de procesos integrada a las
actividades diarias, todo esto con un enfoque altamente participativo. Dentro de este concepto se
identifican siete desperdicios principales:
1. Sobre producción.
2. Transporte.
3. Tiempo de espera.
4. Sobre procesamiento.
5. Exceso de stocks.
6. Defectos.
7. Movimientos
Las distintas herramientas de la metodología usadas en el presente trabajo se describen a
continuación:
2.1.1. Kaizen
El concepto de Kaizen proviene del japonés y significa cambiar para mejorar, lo que se traduce
en mejora continua. El objetivo de la herramienta se puede traducir en una recopilación de
máximas con las que transmitir su filosofía:
1. Abandonar las ideas permanentes, siempre se puede mejorar.
2. En vez de explicar lo que no se puede hacer, pensar en cómo hacerlo.
3. Cuestionar las prácticas actuales.
4. No buscar la perfección inmediata, implementar rápidamente las buenas ideas.
5. Corregir los errores in situ.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
42|
6. Soluciones sin dinero o muy económicas.
7. Encontrar las ideas en la dificultad.
8. Buscar la causa real y después buscar la solución, probarla y validarla. 5 ¿por qué?
9. Considerar todas las ideas. No esperar una sola idea sobresaliente.
10. La mejora es infinita.
2.1.2. Auditoría 5S
Desarrollado por Toyota en 1960 buscando tener lugares de trabajo más organizados, ordenados
y limpios de forma permanente con el objetivo de lograr una mayor productividad y un mejor
ambiente de trabajo. El concepto de 5S se desarrolla de la siguiente manera:
1. SEIRI – SELECCIONAR. Eliminar de los puestos de trabajo todos los elementos que no
son necesarios para las actividades específicas relacionadas con la producción o de oficina.
Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la "acción", mientras que los
innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar.
2. SEITON – ORDENAR. Colocar los elementos necesarios en sitios donde se puedan
encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. En el
proceso productivo mejorar la identificación y marcación de los controles de la maquinaria
de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen estado.
En oficinas facilitar los archivos y la búsqueda de documentos, mejorar el control visual de
las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo en acceso a la información.
3. SEISO – LIMPIAR. Crear el hábito de mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones.
Asegurar la limpieza del puesto de trabajo eliminando suciedad, permitiendo así inspeccionar
las máquinas y detectar anomalías.
4. SEIKETSU – ESTANDARIZAR. Mantener la mejora conseguida sistemáticamente
aplicando estándares a la práctica de las tres primeras S´s creando hábitos para conservar el
lugar de trabajo en perfectas condiciones.
Introducción a la Metodología
EUSS: TFM 2014-2015 43
5. SHITSUKE – SEGUIR. Mantener y utilizar correctamente los procedimientos, estándares y
controles establecidos, convirtiéndolos en un hábito.
Si los beneficios de la implantación de las primeras cuatro S´s se han mostrado, debe ser algo
natural asumir la implantación de la quinta.
2.2. Ciclo de Deming – PCDA
Para iniciar el estudio de aplicación de técnicas en Lean en una empresa, se recurre a la utilización
de la herramienta básica de la mejora continua, basado en el círculo de Deming:
1. Analizar situación inicial
2. Planificar y estudiar viabilidad
3. Implantar en una línea piloto
4. Formar al personal
5. Verificar las mejoras
6. Planificar resto de líneas
Figura 4: Ciclo de Deming
Fuente: http://comunidad.iebschool.com/ (Marzo 2015)
44|
EUSS: TFM 2014-2015 45
3. Capítulo III – Implementación de Mejoras
3.1. Análisis de la situación actual
Para realizar el análisis de la situación inicial se realiza una visita a la empresa con el objetivo de
conocer el funcionamiento de la misma y los antecedentes relacionados con técnicas de mejora y
sus necesidades.
Nova Fuente es una microempresa familiar de la cual se ha llevado una gestión netamente intuitiva
por parte de sus propietarios, por lo que no se identifican antecedentes de aplicación de técnicas
de mejora, sin embargo si se puede apreciar la necesidad de su utilización para obtener mejores
condiciones de trabajo.
En la primera reunión se determina que el conocimiento y aplicación de herramientas de mejora
son escasas o nulas, por lo que para la evaluación de la situación actual se aplican los cuestionarios
de satisfacción al trabajador a las operarias que laboran en los diferentes turnos, la auditoría 5S y
una Visita al Gemba. En general estas técnicas se eligen cuando no existe antecedentes de mejoras
Lean o las 5S, control visual y estandarización son el inicio para la implantación de otras técnicas
Lean.
3.1.1. Análisis de la Evaluación de la Satisfacción al Trabajador:
Para la evaluación de la satisfacción al Trabajador se ha aplicado un modelo de cuestionario
incluido en el ANEXO B de este trabajo. Los resultados obtenidos con esta herramienta permitirán
valorar la motivación, situación en el entorno y la formación e información que la empresa aporta
a sus colaboradores.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
46|
Figura 5: Resultados de evaluación de satisfacción del trabajador
Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar en el gráfico que representa los resultados de la evaluación aplicada a los
trabajadores de Nova Fuente, la Percepción General es 100% - Muy Satisfecho; sin embargo al
analizar cada punto más a detalle se puede detectar un grado de insatisfacción en algunos aspectos.
Figura 6: Resultados de evaluación – Motivación y reconocimiento
Fuente: Elaboración propia
8% 4%17%
31%29%
28%
100%
61% 67%56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PERCEPCIÓNGENERAL
MOTIVACIÓN YRECONOCIMIENTO
ÁREA Y AMBIENTE DETRABAJO
FORMACIÓN EINFORMACIÓN
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR
Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
8%
31%
61%
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 47
En cuanto a la Motivación y Reconocimiento, los colaboradores expresan insatisfacción en cuanto
a las condiciones salariales, sin embargo en otros aspectos como la definición de funciones y
responsabilidades, motivación y gusto por el trabajo, relación con compañeros, trabajo en equipo
comunicación interna así como la participación, se puede apreciar que el personal se encuentra
muy satisfecho.
Por otro lado, la evaluación indica que falta un tanto de atención en puntos como el conocimiento
de la trayectoria de la empresa, retroalimentación, expresar opiniones y conocimiento de las tareas
que realizan otras áreas, ya que no se expresa completa satisfacción en estos aspectos relativos a
la motivación y reconocimiento.
Figura 7: Resultados de evaluación – Área y ambiente de trabajo
Fuente: Elaboración propia
El segundo aspecto relativo al área y ambiente de trabajo, existe el menor porcentaje de
insatisfacción, sin embargo tiene que ver con la distribución de las cargas de trabajo.
Sin embargo, en aspectos como organización del área de trabajo, seguridad, limpieza y equipo de
protección, se expresa bienestar por parte los trabajadores, en lo que se refiere a medidas de
prevención de riesgos y protocolos de emergencia, hace falta entregar más información por parte
de la empresa.
4%
29%
67%
ÁREA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
48|
Figura 8: Resultados de evaluación – Formación e información
Fuente: Elaboración propia
En lo que se refiere a la Formación e Información se presenta el porcentaje más elevado de
insatisfacción con un 17%, esto se da principalmente por la inexistencia de manuales, fichas o
planes de acción que proporcionen al trabajador una guía para la realización de su trabajo, así
como falta de conocimiento de todos los procesos y procedimientos que implica su trabajo.
Por otro lado se manifiesta satisfacción con la formación recibida por parte de la empresa,
atención de necesidades formativas y desarrollo profesional.
3.1.2. Auditoría Inicial 5S y Visita al Gemba:
Otra herramienta utilizada para analizar la situación actual de la organización inicial de la empresa
fue la Auditoría 5S realizada con una visita al lugar de trabajo, los resultados obtenidos se pueden
apreciar en el siguiente gráfico radial:
17%
28%56%
FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 49
Figura 9: Resultado auditorías 5S inicial
Fuente: Elaboración propia
En esta fase de análisis inicial de la situación de la empresa se aplicó de manera breve un check
list de comprobaciones (ANEXO C) de las 5S, de lo cual como se puede apreciar en el gráfico,
ninguna de las fases sobrepasa el 10% del puntaje.
En la visita al Gemba se recopiló fotografías que muestran las condiciones del área de trabajo:
Limpieza del Botellón Enjuague del Botellón
Figura 10: Condiciones del área de trabajo I Fuente: Administración Nova Fuente
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
50|
Tanque de reserva y área de Enjuague Envasado y cierre de Botellón
Administración Administración
Figura 11: Condiciones del área de trabajo II
Fuente: Administración Nova Fuente
Como resultado de esta evaluación inicial se confirma la falta de aplicación de técnicas que
permitan incrementar la eficiencia en el trabajo y disminuir el despilfarro, lo cual implica una
gran cantidad de oportunidades de mejora, a continuación se presenta una planificación para la
aplicación de técnicas Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente.
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 51
3.2. PLANIFICACIÓN Y VIABILIDAD
Para realizar una planificación eficaz, se detectarán los puntos susceptibles de mejora, se definen
las mejoras a implantar, las técnicas a utilizar, se crean los indicadores, se cuantifican sus valores
iniciales y se definen unos objetivos a alcanzar, para poder valorar la evolución después de la
implantación y se elige una línea piloto para la implantación de dichas mejoras.
3.2.1. Puntos susceptibles de mejora
Para determinar los puntos susceptibles de mejora se aplicó una evaluación por conceptos que
permite determinar las áreas más idóneas a implementar las herramientas Lean.
A continuación se presenta una tabla en la que se asignó un puntaje de 1 a 5 (siendo 1 el de menor
eficiencia y 5 el de mayor eficiencia) según la operatividad de los distintos aspectos que
intervienen en el manejo de la empresa, comentarios respecto a cada concepto y al final se
determina las áreas más susceptibles de mejora así como las acciones prioritarias de llevar a cabo.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
52|
Tabla 3: Determinación de puntos de mejora
Fuente: Elaboración propia
Concepto Comentarios
Organización efectiva, buena provisión de recursos para trabajo,
buen liderazgo
Alto nivel de involucramiento en el trabajo de cada área
Apertura al cambio y aplicación de mejoras
Compromiso con los objetivos organizacionales
Se realiza de forma intuitiva, hasta el momento se ha visto
avances pero no se conoce el potencial.
No existen pautas necesarias ni planes de acción.
Potencias para formación y grupos de mejora.
Existe predisposición del equipo de trabajo.
La calidad del producto cumple con los requisitos de consumo
saludable.
No existen puntos de control de calidad en el proceso de
producción, se realiza un estudio del agua periodicamente por la
naturaleza del producto.
No se evalúa la calidad del servicio
No existe inventarios de procesos semielaborados debido al
sistema Pull de venta.
Los stocks de materiales directos para la fabricación se realiza en
base a la demanda diaria, sin embargo no existe un sistema formal
de control y programación.
Productividad 1 2 3 4 5
Existen ineficiencias por tiempos de paro de la línea de
producción, relacionado a la modalidad de venta en la que se
presentan cuellos de botella en determinados momentos del día
por el incremento de la demanda, así como prolongamiento de
tiempos de descanso por inexistencia de demanda.
Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria,
el cual hasta el momento ha resultado eficaz.
No existe un programa de mantenimiento productivo ya que no se
ha presentado la necesidad.
Se toman las medidas de seguridad básicas para evitar accidentes
dentro de la planta, pero no se cuenta con una política de
seguridad y salud ocupacional.
Se han tomado medidas para mejorar la ergonomía.
La planta mantiene la limpieza que es muy importante para el
proceso de producción al tratarse de un producto de consumo
humano.
Gestión de
personal1 2 3 4 5 Buena gestión de personal, formación y motivación.
Tecnología
diseño/
producción
1 2 3 4 5
Se cuenta con un nivel de tecnología básico que hasta el momento
ha sido eficaz, sin embargo comienza a ser necesaria una
actualización adecuada a las exigencias del mercado.
Compras 1 2 3 4 5No se cuenta con muchas alternativas de proveedores, sin
embargo la relación y gestión actual es buena.
Control
económico1 2 3 4 5
Al ser una microempresa se maneja según las directrices
económicas generales y lineamientos del Servicio de Rentas
Internas. Administración correcta de los recursos.
Ventas y
distribución1 2 3 4 5
No se ha aplicado herramientas de evaluación de la satisfacción
del cliente, se analiza la posibilidad de ingreso a un nuevo nicho
de mercado.
Puntuación
Estilo de
dirección1 2 3 4 5
5
Mejora continua 1 2 3 4 5
DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE MEJORA
5Calidad
Mantenimiento
equipo1 2 3 4 5
Programación y
gestión de stocks
1 2 3 4
Seguridad, orden
y limpieza1 2 3 4
1 2 3 4
5
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 53
Tabla 4: Resumen determinación de puntos de mejora
Fuente: Elaboración propia
En el siguiente gráfico se puede apreciar el resultado de la evaluación por conceptos ilustrado en
un diagrama radial.
Figura 12: Resultado evaluación por conceptos
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, las áreas con puntaje más bajo son Mejora Continua y Productividad,
en general las áreas del lado derecho del gráfico son las más susceptibles de mejora, dichas
debilidades se dan principalmente por la falta de procesos estandarizados, lineamientos y planes
Puntuación
mediaOrden de prioridad Puestos
Diseñar y aplicar planes de acción de mejora continua.
Implementar herramientas que permitan estandarizar procesos
y formar al personal en su manejo y aplicación.
Eliminar actividades que no generen valor añadido al producto
final.
Mejorar el orden y la limpieza del lugar de trabajo.
Mejorar el control visual de los procesos.
3,083333333
1 2 3 4 5
Áreas con mayor
potencial de
mejora:
Productividad,
Mejora continua
DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE MEJORA - CUADRO RESUMEN
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
54|
de acción documentados y formalizados, sin embargo la gran fortaleza que facilitará la
implementación de herramientas de mejora es el compromiso y la eficiencia en la gestión de la
Dirección así como la colaboración y predisposición al cambio del equipo de trabajo.
Así mismo, el control económico y la gestión de personal son puntos fuertes de la empresa, el
resto de áreas se encuentran en un punto intermedio por lo que se prevé un alto potencial de
mejora, sin embargo es necesario en esta intervención iniciar con las herramientas de Lean
Manufacturing que ayuden a la empresa a prepararse para seguir un camino de mejora permanente
y se mantenga rentable en el tiempo.
3.2.2. Mejoras a implantar y Técnicas a utilizar
A continuación se definen en base a los hallazgos realizados en la fase de diagnóstico, una serie
de técnicas a utilizar correspondientes a objetivos específicos determinados con el equipo de
trabajo y la Dirección de la empresa; Adicionalmente se plantea un indicador que servirá como
medida de evaluación de la implementación de las herramientas.
Tabla 5: Mejoras a implantar
Fuente: Elaboración propia
OBJETIVO HERRAMIENTA LEAN INDICADOR
Mejora orden y limpieza 5s
Aumentar los espacios disponibles Estandarización
Control visual · Resultado cuestionario valoración operario
· Superficie ocupada (m2)
· Distancia recorrida por el operario (m).
· Representación gráfica mediante diagramas de
espagueti.
Disminuir los tiempos de paro por
líneaKaizen
· NPH (Non Productive Hours): medida del
tiempo de paro por línea
Disminuir el TPU Kaizen · TPU (Time per unit): tiempo por pieza
Incrementar la productividad del
personal de producciónKaizen · Productividad del personal de producción
Disminuir la generación de
desechos y pérdidas de materialKaizen · Tasa desechos y pérdidas de material
· Tasa de consumo de materias primas y piezas
· Tasa de consumo de suministros diversos
· Resultado auditoria 5s
Disminuir los desplazamientos por
parte de los operariosKaizen
Optimizar el consumo de materia
prima y suministrosKaizen
PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 55
3.2.3. Cuantificación inicial de Indicadores
Resultado auditoria 5s y Resultado cuestionario valoración operario:
Los valores iniciales de este indicador se detallan en el primer apartado de este capítulo “Análisis
de la Situación Actual, estos son los valores a tomar en consideración como punto de partida:
Evaluación de Satisfacción del Trabajador
Aspecto Porcentaje de Insatisfacción
Percepción General 0%
Motivación y Reconocimiento 8%
Área y Ambiente de Trabajo 4%
Formación e Información 17%
Tabla 6: Evaluación de satisfacción del trabajador
Fuente: Elaboración propia
Evaluación de Metodología 5 S
Fase Porcentaje de Insatisfacción
Seleccionar 2,22%
Ordenar 6,67%
Limpiar 9,52%
Estandarizar 0%
Seguir 0%
Tabla 7: Evaluación de la metodología 5S
Fuente: Elaboración propia
Distancia recorrida por el operario (m) y representación gráfica mediante un diagrama de
espagueti
Se determina que el operario recorre 13,77 metros en el desarrollo de sus tareas para limpiar y
envasar un botellón de agua purificada. El diagrama de espagueti constituye una buena
herramienta para el estudio de este indicador, a continuación se presenta una ilustración del
mismo, en el ANEXO D se puede apreciar con mayor detalle el plano de la planta y los Diagramas
espagueti:
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
56|
Figura 13: Diagrama de espagueti
Fuente: Elaboración propia
Superficie ocupada (m2)
Del total de superficie que constituye la zona piloto para la implementación de este proyecto
(9.74m2), el mobiliario y maquinaria ocupa un total de 3,43m2 lo cual representa el 35% de
superficie utilizada y 6,31 m2 cuadrados libres para movilización del operario.
Fuente: Elaboración propia
Figura 14: Superficie de implantación del proyecto
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 57
Mobiliario - Maquinaria Superficie m2
Micro filtrado 0,20
Control eléctrico y Generador de ozono 0,35
Envasado y Sellado-Recepción-Entrega 0,81
Desinfección 0,40
Prelavado 0,47
Lavado y Máquina de Enjuague 1,20
Total Superficie M2 3,43
Tabla 8: Superficie áreas de trabajo
Fuente: Elaboración propia
NPH (Non Productive Hours): medida del tiempo de paro por línea
El indicador NPH considera los minutos totales de paro de operarios que se han producido en una
línea (por tanto, multiplica los minutos de paro de la línea por el número de operarios que se
encuentran en ella). Para homogeneizar este valor y poder analizar su evolución histórica, se
expresa en “minutos por turno”. Nova Fuente cuenta con un operario en línea por turno, el tiempo
disponible por turno es de 6 horas, mediante observación de la línea se ha determinado que el
tiempo total de paros en la línea es de 281,95.
Tiempo paros con personas (min.) * nº operarios parados
NPH = min./turno min.Tiempo funcionamiento informado
x
Ecuación 1
Tiempo funcionamiento informado: tiempo disponible utilizado durante el turno
𝑁𝑃𝐻 =281,95 ∗ 1
78,05= 3,61 𝑚𝑖𝑛
Ecuación 2
TPU (Time per unit): tiempo por pieza
El tiempo que se necesita para fabricar una unidad se denomina tiempo por pieza (TPU) y para
su cálculo, sólo se consideran los operarios de la línea y en consecuencia no se consideran los
mandos intermedios o el personal encargado de las tareas de manutención o aprovisionamiento
de la línea.
El tiempo de funcionamiento informado es de 78,05 minutos, ya que el operario no está
permanentemente en la línea, sino cuando un cliente llega a solicitar el servicio, de los 360
minutos que constituye el turno solamente utiliza 78,05 en función a la demanda. El número de
botellones OK que se elaboran en turno es de 35, por lo tanto aplicando la fórmula el TPU es de
2,23 minutos.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
58|
Tiempo funcionamiento informado (min.) * nº operariosTPU = min.
Piezas OK
Ecuación 3
𝑇𝑃𝑈 =78,05 ∗ 1
35= 2,23 𝑚𝑖𝑛
Ecuación 4
Productividad del personal de producción
La productividad del personal de producción está dada por el Total horas producidas dividido
para el Total de horas pagadas al personal de producción, esta medida se la realiza mensual ya
que la remuneración se realiza con esta periodicidad.
La remuneración de un operario al mes es de 354 UDS., lo cual se paga por un total de 180 horas
al mes, en la planta trabajan 3 operarios por lo que el total de horas pagadas es de 540.
Al mes, se vende unas 2100 unidades que se traducen a un total de 78,05 horas producidas al mes,
por lo tanto aplicando la fórmula del indicador, la productividad del personal de producción es de
0,1445
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
Ecuación 5
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =78,05
540= 0,1445
Ecuación 6
Tasa de consumo de materias primas
Acorde a los registros de gastos de la empresa, al mes se producen 2100 unidades que se traduce
a una Producción de 1481,75 USD mensuales.
Por otro lado las materias primas representan 339,75 USD al mes. Aplicando la fórmula, la tasa
de consumo de materias primas es de 0,23
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 =𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
Ecuación 7
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 =339,75
1481,75= 0,23
Ecuación 8
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 59
Tasa de consumo de suministros diversos
Los registros evidencian que el consumo de suministros llega a 80 USD mensuales, aplicando la
fórmula se tiene que:
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 =𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
Ecuación 9
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 =80
1481,75= 0,05
Ecuación 10
Tasa desechos y pérdidas de material
El principal recurso que se utiliza es el Agua, por lo tanto a la empresa le interesa ahorrar en su
consumo por cuestiones ambientales, se ha medido el total de agua que se consume para la
limpieza del botellón, lo cual es un desecho en su totalidad, esto asciende a 3 litros de agua por
botellón, es decir se desechan 6300 litros de agua al mes de un total de 48300 litros utilizados.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑜 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
Ecuación 11
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =6300
48300= 0,13
Ecuación 12
Previo a la implementación de las herramientas se ha determinado la viabilidad de su desarrollo
mediante criterios económicos y operativos de la organización, lo cual permite conocer si se
cuenta con los recursos necesarios y si se adapta al cumplimiento de estándares de calidad del
producto.
La viabilidad de implementar las mejoras mediante las herramientas establecidas se realizó
mediante una reunión con los colaboradores de la organización en la cual se determinaron los
aspectos que intervienen en el proyecto de mejora y en qué grado contribuyen estos a la
consecución de los objetivos de la empresa.
Una vez definidos estos aspectos, se determina mediante una reunión con el equipo de trabajo y
la Dirección, que la aplicación de las herramientas propuestas es viable y además se determina
que la línea piloto elegida para la implantación será en la que interviene el Operario, es decir, la
limpieza y envasado de Agua purificada en el botellón de 20 litros.
Una vez confirmada la viabilidad y la selección de la línea piloto, se procede a la Implantación
de las herramientas de mejora, a continuación se explica cómo se realizó y más adelante se podrán
apreciar los resultados obtenidos así como una comparativa del antes y después de los indicadores
definidos.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
60|
3.3. IMPLANTACIÓN AUDITORÍA 5S
3.3.1. Línea piloto para la implantación de mejoras
El tamaño pequeño de la planta permite aplicar mejoras en la mayoría del espacio utilizado, sin
embargo para la efectividad de la herramienta se aplicará la auditoría en el espacio en el que los
trabajadores realizar normalmente sus actividades, a continuación se observa el plano con el
perímetro de trabajo 5S delimitado en color rojo.
Figura 15: Vista de planta - Área de implementación de mejoras
Fuente: Elaboración propia
La Vista de Planta, se puede apreciar con mayor detalle en el ANEXO D, de este documento. En
la zona señalada se encuentran las distintas estaciones de trabajo del operario y un despacho para
realizar las tareas complementarias que tienen que ver con registros y manejo de dinero.
Para facilitar la aplicación de la metodología 5S se divide por estaciones de trabajo la línea piloto,
a continuación se describe cada área:
1. Despacho: es el lugar asignado para las actividades de apoyo al proceso productivo, en
este espacio el operario registra las ventas y los movimientos de inventario cada vez que
se efectúa una venta. El despacho cuenta con dos armarios, un escritorio y una silla.
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 61
Fuente: Elaboración propia
2. Zona de Prelavado: Es el área asignada para la primera actividad del proceso de
producción, se introducen cepillos con detergente en el botellón y se gira con un taladro
para su limpieza. En esta zona se cuenta con un recipiente de plástico para contener el
agua con detergente, otro recipiente para apoyar el botellón, un taladro eléctrico con
cepillo y un cepillo manual.
Fuente: Elaboración propia
Figura 16: Vista de planta - Despacho
Figura 17: Vista de planta - Zona de pre lavado
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
62|
3. Zona de Lavado: Lavabo con tubería y grifería, en esta zona se realiza el enjuague manual
interno y externo del botellón previo al envasado de agua.
Fuente: Elaboración propia
4. Mesa de desinfección: En esta área se coloca desinfectante en el interior del botellón,
paso previo al enjuague en la máquina, se compone por una mesa y un recipiente que
contiene agua clorada adecuada a la desinfección del recipiente.
Fuente: Elaboración propia
Figura 18: Vista de planta - Zona de lavado
Figura 19: Vista de planta - Zona de desinfección
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 63
5. Máquina de enjuague: consiste en un equipo de enjuague interno y externo del botellón,
su funcionamiento es semiautomático.
Fuente: Elaboración propia
6. Zona de Envasado: En esta estación se realiza el envasado del botellón con el agua
purificada una vez que el recipiente ha sido limpiado correctamente, consiste en dos
grifos adecuados para el efecto.
Fuente: Elaboración propia
Figura 20: Vista de planta - Máquina de enjuague
Figura 21: Vista de planta - Zona de envasado
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
64|
7. Mesa de Tapado, Sellado, recepción y entrega del Botellón: Esta zona es el inicio y fin
del proceso, se recibe el recipiente vacío para su tratamiento y llenado, se tapa y sella una
vez envasado el líquido y se entrega al cliente el producto final.
Fuente: Elaboración propia
Las herramientas de mejora implantadas se han realizado siguiendo el ciclo PDCA, a continuación
se describe la aplicación de la metodología 5S utilizada para mejorar el control visual, el orden,
la limpieza y la seguridad del lugar de trabajo.
Las herramientas de mejora implantadas se han realizado siguiendo el ciclo PDCA, a continuación
se describe la aplicación de la metodología 5S utilizada para mejorar el control visual, el orden,
la limpieza y la seguridad del lugar de trabajo.
3.3.2. Seiri: Clasificar
Planificar (Plan): Como se explica en el apartado anterior la Línea piloto para la implantación de
mejoras será el conjunto de estaciones de trabajo y despacho, dejando fuera del perímetro de
trabajo 5S el área de administración, cisterna y tanques de purificación.
Con el objetivo de seleccionar los objetos que no añaden valor al producto, los objetos que son
inútiles y poner bajo observación los objetos de dudosa utilidad (4 semanas), se planifican las
actividades de esta fase con los trabajadores de la empresa.
Como actividad previa se realiza una charla previa a la aplicación del “Seiri”, mediante la cual se
explica a los empleados en que consiste esta etapa y la forma en la que cada uno aportará a su
desarrollo, además se documenta con fotografías el estado inicial de los lugares de trabajo para
constatar la evolución una vez implementada la metodología 5S.
Figura 22: Zona de Sellado – Entrega/Recepción
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 65
Se entrega el material a ser utilizado:
Plano de la zona.
Tarjetas post-it de 3 colores para clasificar objetos.
Formato de lista de objetos inútiles, útiles y de dudosa utilidad.
Hoja de plan de acción.
Lista de Comprobación.
Esfero.
Hacer (Do): Se identifica cada objeto (incluido el interior de armarios, cajones y discos duros)
preguntándose si es útil o si están fuera de lugar y según su utilidad se realizan las siguientes
acciones:
Si es inútil, darlo, devolverlo y como último recurso, tirarlo. Se realiza un listado de los
objetos innecesarios y se elabora el plan de eliminación o reubicación.
Si es útil, guardarlo. Se realiza una lista que servirá como inventario de materiales y
herramientas los cuales deberán ser colocados en el lugar correspondiente, esto se realizará
en la Fase 2 (Ordenar).
Si hay indecisión, poner una etiqueta sobre el objeto paro retirarla en cuanto el objeto sea
utilizado indicando el nombre del usuario y la fecha. Al final del periodo test (4 semanas), se
toma colectivamente la decisión de guardar o tirar los objetos etiquetados y se elige dónde
colocarlos según la frecuencia de uso.
Verificar (Check): Se comprueba que se ha clasificado y eliminado lo que no es de utilidad en el
área piloto delimitada para la aplicación de la herramienta de mejora con respecto al objetivo
fijado. La verificación se realiza aplicando la lista de comprobación, más adelante, en el apartado
“Verificación de Mejoras” se indicará los resultados.
Actuar (Act): El responsable de calidad junto con el responsable de operaciones se deben asegurar
de que todas las cosas conservadas en el perímetro son indispensables. Las listas de objetos útiles
y de dudosa utilidad constituyen el primer estándar. El responsable de calidad audita esta fase
para dar paso a la fase 2 de la Metodología.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
66|
A continuación los resultados de aplicación en la zona piloto determinada:
Tabla 9: Resultados de aplicación Seiri
Fuente: Elaboración propia
Tabla 10: Resultado de aplicación Seiri
Fuente: Elaboración propia
Una vez realizada la clasificación se aplican las acciones propuestas para la eliminación de los
objetos innecesarios, en esta fase se han hecho algunos hallazgos importantes:
Elemento Cantidad Razón Solución Propuesta
Calendario de
cartón1
Se tiene calendario en el
computadorEliminar - Basura
Red plástica 1 No se utiliza para nada Eliminar - Basura
Monedero 1Se cuenta con la caja para las
monedas
Elimina del Lugar de Trabajo
para darle otra utilidad
Hojas 7Es información que no tiene
que ver con la empresaEliminar - Papelera
Esfero 2 No se utiliza
Eliminar - Fuera del lugar de
trabajo a la bodega de
suministros
Galletas 1 Propiedad del operario
El operario debe guardarlo en
el lugar asignado a sus objetos
personales.
Plástico negro 1 No tiene utilidad Eliminar - Basura
Recipiente Azul 1 No es necesarioEliminar - Fuera del lugar de
trabajo
Revistas 18 Obsoletas Eliminar - Papelera
Despacho - Innecesarios
Elemento Cantidad Razón Solución Propuesta
Cepillo 3 ObsoletosEliminar - Proveedor para
reciclaje
Paños 4 En mal estado Eliminar - Basura
Recipiente de
plástico5 No hace falta
Eliminar - Fuera del lugar de
trabajo
Zona operativa - Innecesarios
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 67
En la zona de prelavado se encontraron botellones sin utilizar que utilizaban una superficie
del piso, haciendo dificultoso el desenvolvimiento del trabajador por este lugar, al reubicar
estos elementos se disminuyó la superficie utilizada.
En el área de lavado y enjuague manual se encontró lo mismo, algunos botellones sin utilizar,
además de herramientas obsoletas que ocupaban espacio, eliminándolas se evitó que los
operarios utilicen herramientas obsoletas que pueden afectar la calidad del producto.
En el pasillo se encontraron varios elementos que obstruyen el paso del operario,
principalmente los botellones vacíos que se encontraron en las zonas anteriores, al indagar la
causa se descubrió que los clientes dejan sus botellones vacíos para ser envasados y retirarlos
luego, en muchas ocasiones regresan a retirar el producto al siguiente día, por lo cual se
establece que estos elementos deben ser reubicados a un lugar en el cual no interfiera con las
actividades del operario.
3.3.3. Seiton: Ordenar
Planificar (Plan): Para llevar a cabo esta fase, se ha reunido al personal nuevamente para explicar
los objetivos, responsabilidades de cada involucrado, el objetivo de esta etapa es analizar la forma
de coger y de colocar cada objeto que interviene en el proceso, preguntarse por qué es necesario
tanto tiempo para encontrarlo, determinar los criterios de elección de colocación de objetos,
frecuencia y lugar de utilización, peso de los objetos, accesibilidad, proximidad, etc.
Los materiales a utilizar para esta fase son:
Plano de la zona
Material para hacer plano de colocación de objetos
Hacer (Do): El equipo de trabajo elige un nombre y un lugar para cada cosa (reagrupando por
naturaleza); ordena el lugar de trabajo, delimita los emplazamientos de colocación utilizando
siluetas y comunica al resto de involucrados para que cada uno encuentre los objetos.
Cada elemento debe ser colocado de manera que no represente peligro para los trabajadores, no
se pueda caer, estorbar, golpear, deteriorar o ralentizar el tiempo del proceso por buscarlo, es decir
colocar cerca del trabajador lo que debe usar con frecuencia, los objetos poco frecuentes se pueden
colocar más lejos o guardarlos.
Verificar (Check): El responsable de Calidad es el encargado de comprobar cada día el
cumplimiento de las reglas de orden que se han implementado en esta fase, así como la ausencia
de ruptura de stocks de los materiales. Esto lo realizará en base a una visita al Gemba y el
inventario diario registrado de los stocks de materiales.
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La verificación general de esta fase se realiza aplicando la lista de comprobación, más adelante,
en el apartado “Verificación de Mejoras” se indicará los resultados.
Actuar (Act): Se determina si se ha concluido la fase de orden, asegurándose que cada cosa
incluida en el perímetro tiene un nombre, posee un emplazamiento y está colocada en su lugar.
Las fotografías de esta actividad en cada zona, constituyen el estándar de esta fase, que el
responsable de calidad audita para dar paso a la fase 3 de la Metodología.
A continuación los resultados de aplicación en la zona piloto determinada:
Despacho
Antes Después
Figura 23: Despacho – Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 69
Una vez eliminados los objetos innecesarios (revistas, hojas, esferos, recipientes, etc.) se procedió
a colocar cada objeto de una manera ordenada. En el escritorio el computador se coloca en el
centro ya que es la principal herramienta de registro de actividades. Además se mantiene un
esfero, el bloque de facturas y una calculadora al lado derecho para el registro de las ventas, el
teléfono se coloca un poco más lejos del operario ya que es solamente para llamadas de
emergencia.
En la estantería no se elimina ningún elemento ya que constituyen materiales y suministros, pero
se coloca de manera que cada cosa ocupe su lugar, además se asigna un lugar en la estantería para
la colocación de los candados de las puertas que al final del día se deben utilizar.
Zona de pre lavado
Antes Después
Figura 24: Zona de pre lavado – Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
Como se puede observar, no son muchos los elementos en esta zona, sin embargo se tiene la duda
de si los botellones deben estar ahí por lo que se les separa y mantiene en la zona de elementos
de dudosa utilidad.
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Se coloca el taladro en los ganchos ubicados en la pared en una posición que es fácil de colocar
para la operaria, esto una vez que la jornada se termina, porque cuando se está en turno de trabajo,
el cepillo debe estar sumergido en el agua con detergente para poder introducirlo en el botellón
sin tener que introducirlo antes en el recipiente de agua con detergente, además se dispone el
recipiente y la bandeja de una forma más cómoda para el operario.
Mesa de Desinfección
Antes Después
Figura 25: Mesa de desinfección - Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
Se decide reubicar la mesa de metal a otra área de la planta ya que en este lugar estorba el paso al
encontrarse excediendo el espacio límite de la pared, los recipientes que contienen el cloro y el
desinfectante son trasladados a la mesa de lavado, así como el tanque azul que contiene el agua
con cloro para la desinfección del botellón, de esta manera se reduce la superficie utilizada. Los
botellones son reubicados.
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 71
Zona de Lavado
Antes Después
Figura 26: Zona de lavado – Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
En esta zona se eliminan recipientes y materiales obsoletos, se asigna unos ganchos a los paños
de limpieza de botellones así como a los cepillos, el detergente de lavado se coloca en un
recipiente más práctico para las trabajadoras y como se señaló en la tabla anterior se coloca el
recipiente con agua clorada así como el cloro y detergente.
Máquina de Enjuague
Antes Después
Figura 27: Máquina de enjuague – Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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Al ser una maquinaria pequeña y sencilla no hay mucho que ordenar, solamente se retiran los
botellones que tiene dentro para dejarla libre para la producción.
Zona de Envasado
Antes Después
Figura 28: Zona de envasado – Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
Al ordenar esta mesa, se colocan los paños de limpieza más extendidos sobre la primera rejilla
del lavabo para mayor facilidad de agarre.
Mesa de tapado, sellado, recepción y entrega.
Antes Después
Figura 29: Mesa de tapado, sellado, recepción y entrega – Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 73
Una vez eliminados los elementos inútiles y reubicados los botellones, se coloca los sellos en la
primera estantería y las tapas se mantienen en la segunda repisa en los recipientes con agua y
cloro para mantenerlas desinfectadas. La pistola de aire se coloca en la primera repisa del lado
derecho para mayor facilidad del operario de tomarla en el momento de sellar el botellón.
Pasillo
Antes Después
Figura 30: Pasillo – Resultados de aplicación
Fuente: Administración Nova Fuente
Se retiran los elementos de dudosa utilidad, en el pasillo no queda ningún objeto que impida el
paso y entorpezca el trabajo.
3.3.4. Seiso: Limpiar
Planificar (Plan): La tercera fase, una vez superada la 1 y 2, consiste en asignar responsables,
materiales y procedimientos de limpieza a las zonas del lugar de trabajo, dividir el perímetro en
zonas, elegir lo que debe ser limpiado y en qué orden, definir los criterios de “estado de limpieza”,
estudiar el método y los instrumentos de limpieza para que las herramientas y los lugares de difícil
acceso puedan ser limpiados rápidamente, buscar la eficacia de las acciones de eliminación de
zonas de suciedades.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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El personal cuenta con el siguiente material:
Plano de la zona
Material de limpieza
Hacer (Do): La acción de limpieza consiste en eliminar a fondo la suciedad, polvo y demás
agentes que afecten la pulcritud del proceso, se establece los medios de limpieza, aunque existe
un protocolo establecido de limpieza se recuerda a los trabajadores su procedimiento y se
identifica posibles mejoras además de incluir la inspección minuciosa de posibles fallos y averías
en la maquinaria y equipos, así como otros riesgos para trabajadores. Se busca la causa de la
suciedad y se establecen planes de acción para eliminarla.
Verificar (Check): Una vez que se han realizado las actividades de limpieza se comprueba que se
han eliminado las causas de suciedad, se verificar el estado de los objetos para prevenir su
deterioro y se asegura la existencia del plan de acción para mantener la limpieza con la asignación
de responsables, periodicidad para cada zona.
La verificación general de esta fase se realiza aplicando la lista de comprobación, más adelante,
en el apartado “Verificación de Mejoras” se indicará los resultados.
Actuar (Act): Se determina si se ha cumplido con esta fase, asegurándose de que todo lo que está
incluido en el perímetro ha sido limpiado e inspeccionado, que se ha seguido los procedimientos
y que se ha conseguido los objetivos de esta fase.
A continuación los resultados de aplicación de “Seiso” en la zona piloto determinada:
Se inician las actividades de limpieza retirando los elementos manipulables (cepillos,
herramientas, recipientes, papeles, etc.) de las mesas, estanterías, armarios y piso, luego se limpia
con escoba, trapeador, trapos y desinfectantes cada lugar de trabajo. Se vacía los basureros y se
inicia una limpieza a profundidad del mobiliario, maquinaria, puertas y ventanas.
Se finaliza con una limpieza adicional del piso en general y se asigna un lugar a los materiales de
limpieza que se utilizarán a diario al iniciar y terminar el turno. La limpieza a profundidad de
ventanas, mobiliario y maquinaria se establece realizarla una vez al mes.
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 75
En las siguientes tablas se detallan los hallazgos y planes de acción determinados para cada área:
Acción Hallazgos Plan de Acción Responsable
Limpieza del
Despacho
El mobiliario se
encuentra en buen
estado, no hace falta
ningún elemento en
esta zona.
Realizar limpieza de
piso con escoba y
trapeador una vez al
día al terminar el
turno.
La operaria de turno
Limpieza de la zona
de Lavado
La tubería tiene una
avería es por esto que
hay recipientes en el
suelo ya que
sostienen la tubería
suelta para que el
agua no se escape.
Llamar a un servicio
de mantenimiento
para arreglar la
tubería y concertar el
día y hora de la visita
para q no intervenga
en las actividades.
Administradora
Limpieza de la mesa
de envasado
Se encuentra una
avería en la tubería, al
indagar la causa se
encuentra que la llave
de paso está floja.
Se ajusta
inmediatamente de
forma manual la llave
de paso y se
soluciona el
inconveniente.
Operaria responsable
de la limpieza.
Tabla 11: Hallazgos y planes de acción por área
Fuente: Elaboración propia
En el resto de mobiliario que se limpió no se hallaron inconvenientes, verías o potenciales riesgos.
Una vez llevados a cabo los planes de acción establecidos, se procede a la fase de estandarización.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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3.3.5. Seiketsu: Estandarizar
Planificar (Plan): Una vez pasadas las tres primeras etapas se define y formaliza las reglas de
trabajo, las cuales deben ser simples y visuales o escritas. Se realiza un diagrama de distribución
del trabajo de limpieza preparado, un manual de limpieza, un tablón de gestión visual donde se
registra el avance de cada S implantada y un programa de trabajo Kaizen para eliminar las áreas
de difícil acceso, fuentes de contaminación y mejora de métodos de limpieza.
Hacer (Do): Se define cada estándar de forma sencilla e intuitiva, y se colocan las fichas de trabajo
y mantenimiento en un lugar visible, los colaboradores deben tener claro su papel en cada etapa
y se les comunica las reglas establecidas.
Verificar (Check): Una vez establecidos los estándares, el responsable de calidad se debe asegurar
que todo el personal conoce los procedimientos y planes de acción, para que puedan identificar
rápidamente si se cumplen o no las reglas establecidas para que todos trabajen de la misma forma.
La verificación general de esta fase se realiza aplicando la lista de comprobación, más adelante,
en el apartado “Verificación de Mejoras” se indicará los resultados.
Actuar (Act): La lista de comprobación constituye un estándar para la evaluación de cumplimiento
de esta etapa, además se establecerá un listado de preguntas para la evaluación del cumplimiento
de los estándares de las 5S.
Se elaboraron fichas estándar de orden y limpieza y una ficha de registro del cumplimiento
estándar de las 5S que se presentan a continuación:
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 77
Estándar de Orden y Limpieza – Despacho
No. Punto
de Control
Zona de Limpieza y
Orden
Elementos de
Limpieza
Elementos de
Protección
Tiempo Responsable Frecuencia
1 Escritorio
Paño
Líquido para
muebles
Guantes
Delantal
Mascarilla
Gorra
2 minutos Operaria 1 vez por turno
2 Estanterías
Paño
Limpia vidrios
3 minutos Operaria
1 vez al día
(Inicio de primer
turno)
Revisado por: Aprobado por: Versión 1.0 Fecha: 20/04/2015
Tabla 12: Estándar de orden y limpieza – Despacho
Fuente: Elaboración propia
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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Estándar de Orden y Limpieza – Prelavado
No. Punto
de Control
Zona de Limpieza y
Orden
Elementos de
Limpieza
Elementos de
Protección
Tiempo Responsable Frecuencia
1 Taladro
Paño seco
Guantes
Delantal
Mascarilla
Gorra
Zapatos
antideslizantes
2 minutos Operaria
1 vez por día
(Fin de la
jornada)
2 Cepillo
Agua
2 minutos Operaria
1 vez por día
(Fin de la
jornada)
3 Recipientes
Agua
4 minutos Operaria 1 vez al día ( Fin
de la jornada)
Revisado por: Aprobado por: Versión 1.0 Fecha: 20/04/2015
Tabla 13: Estándar de Orden y Limpieza – Prelavado
Fuente: Elaboración propia
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 79
Estándar de Orden y Limpieza – Lavado/Desinfección
No. Punto
de Control
Zona de Limpieza y
Orden
Elementos de
Limpieza
Elementos de
Protección
Tiempo Responsable Frecuencia
1 Lavabo
Paño
Desinfectante
Guantes
Delantal
Mascarilla
Gorra
Zapatos
antideslizantes
1 minuto Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
2 Mesa
1 minutos Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
3 Repisa
1 minutos Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
Revisado por: Aprobado por: Versión 1.0 Fecha: 20/04/2015
Tabla 14: Estándar de Orden y Limpieza – Lavado/Desinfección
Fuente: Elaboración propia
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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Estándar de Orden y Limpieza – Máquina de enjuague
No. Punto
de Control
Zona de Limpieza y
Orden
Elementos de
Limpieza
Elementos de
Protección
Tiempo Responsable Frecuencia
1 Interior
Paño Seco
Guantes
Delantal
Mascarilla
Gorra
Zapatos
antideslizantes
3 minutos Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
2 Exterior
Paño Seco
Desinfectante
1 minuto Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
Revisado por: Aprobado por: Versión 1.0 Fecha: 20/04/2015
Tabla 15: Estándar de Orden y Limpieza – Máquina de enjuague
Fuente: Elaboración propia
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 81
Estándar de Orden y Limpieza – Envasado y Sellado
No. Punto
de Control
Zona de Limpieza y
Orden
Elementos de
Limpieza
Elementos de
Protección
Tiempo Responsable Frecuencia
1 Envasado
Paño Seco
Desinfectante
Guantes
Delantal
Mascarilla
Gorra
Zapatos
antideslizantes
2 minutos Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
2 Mesa de Sellado y
entrega
2,5 minutos Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
Revisado por: Aprobado por: Versión 1.0 Fecha: 20/04/2015
Tabla 16: Estándar de Orden y Limpieza – Envasado y Sellado
Fuente: Elaboración propia
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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Estándar de Orden y Limpieza – Piso
No. Punto de
Control
Zona de Limpieza
y Orden
Elementos de
Limpieza
Elementos de
Protección
Tiempo Responsable Frecuencia
1 Piso
Escoba
Recogedor
Secador de Piso
Desinfectante
Guantes
Delantal
Mascarilla
Gorra
Zapatos
antideslizantes
5 minutos Operaria 1 vez por turno
(Fin de turno)
Revisado por: Aprobado por: Versión 1.0 Fecha: 20/04/2015
Tabla 17: Estándar de Orden y Limpieza – Piso
Fuente: Elaboración propia
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 83
REGISTRO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDAR 5S
No. Punto de
Control
Tipo de
Control Descripción Responsable
Tiempo de Operación
(min)
Turno L M M J V S D
1 Orden y
Limpieza
Despacho/
estanterías Operarias 5
Turno mañana /
tarde
2 Orden y
Limpieza Prelavado Operarias 8 Turno tarde
3 Inspección Ajuste taladro Operarias 1 Turno mañana /
tarde
4 Orden y
Limpieza
Desinfección –
lavado Operarias 3
Turno mañana /
tarde
5 Inspección Tuberías Operarias 1 Turno mañana
6 Orden y
Limpieza Máquina enjuague Operarias 4
Turno mañana /
tarde
7 Inspección Máquina enjuague Operarias 2 Turno mañana
8 Orden y
Limpieza Envasado Operarias 2
Turno mañana /
tarde
9 Inspección Tubería Operarias 1 Turno mañana
10 Orden y
Limpieza Sellado – Entrega Operarias 2,5
Turno mañana /
tarde
11 Orden y
Limpieza Pisos Operarias 5
Turno mañana /
tarde
Versión 1.0 Fecha: 27/03/2015
Tabla 18: Registro de cumplimiento de estándares 5S
Fuente: Elaboración propia
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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3.3.6. Shitsuke: Seguir
Planificar (Plan): Esta última fase consiste en lograr un compromiso con los colaboradores, darse
tiempo y conceder tiempo a los trabajadores, para mantener el trabajo realizado en las etapas
anteriores. Las normas establecidas para las fases de clasificación, orden y limpieza deberán ser
de conocimiento general y tornarse en un hábito en el lugar de trabajo. Se reúne al personal y se
explica en qué consiste la fase Shitsuke.
Hacer (Do): Hacer comprender con la formación y la ejemplaridad, incluyendo a los recién
llegados, el interés de los estándares y que sin autodisciplina estos estándares no sirven para nada.
Respetar y hacer respetar las reglas de eliminación, colocación y limpieza- inspección a diario. Si
no se respetan, preguntarse por qué y analizar las causas y consecuencias. Poner en marcha un
plan de acciones correctivas y preventivas.
Con la participación de todo el equipo de trabajo se revisa el check list de las 5S elaborado en la
fase anterior para desarrollar mejoras, repasar el ciclo PDCA que debe ser aplicado en las fases
de la metodología 5S y fomentar la participación en la propuesta de mejoras para eliminación de
problemas en la zona de trabajo, clarificar que los procedimientos, estándares y planes de acción
no son algo definitivo y que pueden estar sujetos a mejoras para dar lugar a nuevos estándares
con el fin de cumplir los objetivos operativos.
Verificar (Check): Verificar el grado de respeto de los estándares de eliminación, orden y
limpieza-inspección a partir de los check-list. La verificación general de esta fase se realiza
aplicando la lista de comprobación, más adelante, en el apartado “Verificación de Mejoras” se
indicará los resultados.
Actuar (Act): Con el fin se mantener la disciplina se establece un programa de auditorías de los 3
estándares: seleccionar, ordenar y limpiar-inspeccionar a partir de la lista de preguntas elaborada
en la fase 4 y revisada en esta fase, en el caso de los puntos no conformes de la auditoría se
realizarán planes de acción para evitar que vuelva a ocurrir.
Además se evaluarán periódicamente los estándares en función de las nuevas necesidades y de
las mejoras posibles de las reglas elaboradas.
A continuación se presenta el check list de auditoría 5S establecido con el equipo de trabajo, la
periodicidad de aplicación se ha definido mensual:
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 85
Tabla 19: Check list auditoria 5S
Fuente: Elaboración propia
FECHA:
RESPONSABLE: Administrador
ÁREA A EVALUAR:
5 = Totalmente de Acuerdo
1 = Totalmente en Desacuerdo
FASE PREGUNTA PUNTAJE
1.- Se encuentra el área libre de artículos innecesarios?
2.- Las zonas de circulación se encuntran libres de objetos, cables,
recipientes u otros elemenos que limiten el acceso?
3.- Cuenta el área con un sistema para dar seguimiento de artículos
identificados como innecesarios?
4.- Se han eliminado artículos innecesarios detectados en la
auditoría pasada?
5.- Se encuentran ordenados los objetos en el área de trabajo
6.- Están identificados cada uno de los lugares de
almacenamiento?
7.- Están delimitadas las áreas de trabajo, equipo y letreros o
etiquetas visibles?
8.- No hay elementos fuera del lugar establecidos para ellos?
9.- El área auditada tiene establecidas las reglas de limpieza?
10.- El lugar de trabajo está limpio y brillante?
11.- Se verifica la limpieza en el área?
12.- Se encuentran los artículos de limpieza ordenados y
disponibles?
13.- Utiliza el personal los uniformes y equipos de seguridad y
están estos limpios y presentables?
14.- Se aplican los estándares establecidos?
15.- Cuenta el área con un sistema para dar seguimiento al
proceso de eliminación, organización y limpieza y se aplica?
16.- Los tres primeros pasos de las 5'S han llegado a ser una
hábito en el área auditada?
17.- El personal del área auditada se encuentra enterado y
entrenado de sus responsabilidades para la implementación de las
5'S.
18.- Se cumplen los planes de acción propuestos para solución de
inconvenientes?
19.- El personal conoce y aplica las herramientas de mejora
continua?
20.- Existe evidencia de que el personal adopta, sigue y respeta
las las reglas establecidas para las 5'S?
PUNTAJE TOTAL
AUDITORÍA 5S - NOVA FUENTE
(Despacho-Lavado-Prelavado-etc)
CLASIFICAR SEIRI
ORDENAR
SEITON
LIMPIAR SEISO
ESTANDARIZAR
SEIKETSU
MANTENER
SHITSUKE
PUNTAJE:
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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3.4. KAIZEN – MEJORA CONTINUA
Planificar (Plan): Una vez aplicada la metodología 5S, se inicia con la implementación de la
mejora continua en la empresa, existen varios factores básicos por los cuales se ha determinado
iniciar a partir de los objetivos e indicadores desarrollados en el análisis de la situación actual.
Para la aplicación de esta herramienta Lean se tomará como punto de partida dichos objetivos,
como herramienta de mejora continua se aplicará grupos de mejora con los operarios.
Los grupos de mejora se constituyen por 2 operarias y la Administradora, 3 personas que se reúnen
los días lunes a las 14h00 que es el cambio de turno, las reuniones duran de 10 a 15 minutos en
las que se estudia un problema, analiza las posibles causas y cada persona expone ideas para
eliminar la causa raíz, se establece un plan de acción para la aplicación de la solución elegida.
Hacer (Do): Se implementa la solución con las herramientas adecuadas y elegidas por los grupos
de mejora, en esta fase de implementación se busca potenciar la participación del equipo de
trabajo ya que cuenta con la experiencia y el conocimiento que le faculta para proponer las
mejores soluciones en la mayoría de los casos.
Verificar (Check): Se verifica los resultados y se analiza la mejora. Los resultados de las mejoras
implementadas mediante Kaizen, se analizarán en base a la medición de los indicadores en
comparación con la recopilación de datos inicial, esto se detalla en la sección de “Verificación de
Mejoras”
Actuar (Act): Se estandariza la mejora y se establecen futuros planes. A continuación se desarrolla
el trabajo realizado mediante estos grupos de trabajo para trabajar algunos aspectos relacionados
con los objetivos de este proyecto, cabe recalcar que la implementación si bien las mejoras
explicadas en este proyecto se han estandarizado, no se consideran definitivas o fijas en la
organización, sino que siempre están sujetas a cambios en el caso de que el grupo de mejora lo
considere pertinente y los indicadores arrojen resultados positivos al implementarlas.
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 87
3.4.1. Disminuir los desplazamientos
El problema asociado al logro de este objetivo es que los operarios presentan cansancio al terminar
la limpieza y envasado de pocos botellones, para identificar la causa raíz de este problema y su
solución a continuación se desarrolla un análisis con la herramienta “5 ¿por qué?”:
¿Por qué? 1 ¿Por qué? 2 ¿Por qué? 3 ¿Por qué? 4 ¿Por qué? 5
Porque se realizan
varias actividades
en lugares
diferentes
Porque hay
varias
estaciones de
trabajo
Porque hay
varias mesas
Porque se elaboró
un mesón en el
lavabo y se
mantiene la mesa
anterior
Porque no se
sabía que se
podía reubicar
Porque se
incrementó
una estación
Porque se movió la
zona de prelavado
Porque no
había un lugar
para colocar el
taladro
Tabla 20: Análisis de los” 5 ¿por qué?” - Desplazamientos
Fuente: Elaboración propia
La solución elegida por el grupo de mejora: Eliminar la mesa sobrante de la línea de producción
y aprovechar el lugar que se tiene en el mesón de lavado para colocar el agua para desinfectar,
además volver a ubicar la zona de prelavado a un lado del lavabo aprovechando el mesón para
colocar el taladro. En la sección de “Verificación de Mejoras” se puede apreciar el antes y después
de la implementación de esta mejora, la cual como ha aportado resultados positivos y mayor
bienestar para los trabajadores se ha estandarizado.
Para el futuro se han propuesto otras soluciones, sin embargo representan una inversión para la
empresa por lo cual se encuentran aún en proceso de análisis y decisión en la implementación de
las mismas ya que contemplan modificaciones en la infraestructura de la planta.
3.4.2. Disminuir el TPU
El problema asociado al logro de este objetivo es que los clientes con frecuencia se quejan del
tiempo que deben esperar para que se les entregue el botellón, para identificar la causa raíz de
este problema y su solución a continuación se desarrolla un análisis con la herramienta “5 ¿por
qué?”:
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
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¿Por qué? 1 ¿Por qué? 2 ¿Por qué? 3 ¿Por qué? 4 ¿Por qué? 5
Porque el
enjuague del
botellón tarda
mucho tiempo
Porque se debe
enjuagar en el
lavabo de forma
manual el
detergente que
se utiliza en el
prelavado.
Porque el
detergente
genera mucha
espuma.
Porque se coloca
mucha cantidad
de detergente en
el prelavado
Porque no se
conoce la
medida que se
debe colocar
para que no
genere espuma.
Tabla 21: Análisis de los” 5 ¿por qué?” - TPU
Fuente: Elaboración propia
Además este retraso se multiplica cuando existen varios clientes que ingresan sus botellones para
ser envasados con agua purificada al mismo tiempo. La solución elegida por el grupo de mejora
es: Establecer la cantidad exacta de detergente que se debe colocar en el agua que se utiliza para
el prelavado en 25 ml de detergente líquido por 40 litros de agua, documentar esta cantidad en el
procedimiento y capacitar al personal para cumplir el estándar. Esta medida resultado en una
disminución del TPU, los resultados de la implementación se analizarán más adelante en el
cálculo de los indicadores después de las mejoras.
3.4.3. Disminuir la generación de desechos
Disminuir la generación de desechos y pérdidas de material y Optimizar el consumo de materia
prima y suministros. El problema asociado al logro de este objetivo es que se desechan alrededor
de 3 litros de agua por cada botellón vendido, para identificar la causa raíz de este problema y su
solución a continuación se desarrolla un análisis con la herramienta “5 ¿por qué?”:
¿Por qué? 1 ¿Por qué? 2 ¿Por qué? 3 ¿Por qué? 4 ¿Por qué? 5
Porque se debe
enjuagar dos
veces el
botellón, una
manual y otra
con la máquina.
Porque se debe
enjuagar en el
lavabo de forma
manual el
detergente que
se utiliza en el
prelavado.
Porque el
detergente
genera mucha
espuma.
Porque se coloca
mucha cantidad
de detergente en
el prelavado
Porque no se
conoce la
medida que se
debe colocar
para que no
genere espuma.
Tabla 22: Análisis de los” 5 ¿por qué?” - Disminuir generación de desechos
Fuente: Elaboración propia
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 89
Como se puede ver en el análisis este problema se relaciona con el enjuague manual que se realiza
del botellón luego del prelavado.
La solución elegida por el grupo de mejora: Como se ha solucionado el problema del detergente,
entonces ya no se considera necesaria la actividad de enjuagar el botellón manualmente, actividad
en la cual se desechaban 2 litros de agua por botellón, esta actividad se documenta y se capacita
a todo el personal para que realicen el proceso de esta manera. El resultado del indicador se
presenta más adelante en la sección correspondiente a la Verificación de Mejoras.
3.4.4. Incrementar la productividad
Incrementar la productividad del personal de producción y Disminuir los tiempos de paro por
línea. El problema asociado al logro de este objetivo es que los operarios pasan la mayor parte del
tiempo sin realizar ninguna actividad que añada valor agregado al producto (281,95 minutos de
un total de 360 que corresponden a un turno), para identificar la causa raíz de este problema y su
solución a continuación se desarrolla un análisis con la herramienta “5 ¿por qué?”:
¿Por qué? 1 ¿Por qué? 2 ¿Por qué? 3 ¿Por qué? 4 ¿Por qué? 5
Porque hay
largos periodos
de descanso del
operario.
Porque la
producción no es
constante.
Porque la
producción
depende de la
demanda de un
cliente y la
demanda no es
constante.
Porque se ha
diseñado la
producción a
partir de un
sistema Pull.
Porque el cliente
debe entregar su
botellón para a
partir de aquí
inicial el proceso
de envasado.
Tabla 23: Análisis de los” 5 ¿por qué?” – Incrementar la productividad
Fuente: Elaboración propia
La solución elegida por el grupo de mejora: Con la finalidad de disminuir los tiempos muertos de
los operarios se ha decidido involucrarlos en actividades administrativas y sobretodo en
actividades generadoras de mejoras:
Identificación de problemas y riesgos potenciales en la calidad del producto, en el proceso y
la seguridad del personal.
Generación de ideas de mejora, mediante la participación en grupos de mejora.
Actividades administrativas de archivo, registros, reportes de ventas y gastos.
Identificación de nuevos nichos de mercado y conocimiento de las necesidades del cliente.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
90|
En este caso se considera primordial incrementar las ventas, sin embargo la Dirección de la
empresa ha decidido realizar un estudio de mercado para analizar las necesidades del cliente y
actividades de promoción del producto a partir de esta información.
Además se propone la creación de una nueva línea de producción, a partir de la creación de nuevos
productos, de esta manera los operarios destinarían el tiempo de paro a realizar esta producción y
se aprovecharía de mejor manera este recurso, incrementando su productividad y optimizando su
costo.
3.5. FORMACIÓN DE PERSONAL
Una vez implantadas las mejoras se realiza la planificación de la formación de todo el personal
de la Planta con el fin de involucrar y aumentar su motivación. Las personas constituyen el
elemento más importante al momento de implementar las herramientas Lean en una empresa, por
lo tanto la gestión de personal es factor clave para lograr los objetivos de mejora planteados,
mucho más cuando se trata de generar cambios en este caso en el que en Nova Fuente no se ha
implementado nunca una herramienta de mejora, al menos de manera formal.
Los operarios tendrán responsabilidad directa en la mejora continua ya que son los que ven de
primera línea los problemas potenciales y por ende las soluciones potenciales a los problemas que
se presenten. Sin embargo, es necesario que la empresa genere el desarrollo de este potencial en
los colaboradores proporcionando los recursos y medios necesarios para ello; considerándose
estos tanto materiales y tecnológicos como los conocimientos que aseguren su capacidad de
cumplir con su rol en las fases de cambio y mejora continua, esto se traduce a que todo el personal
al final de esta etapa sepa qué debe hacer y cómo hacerlo, pero sobretodo que tengas la
predisposición de hacerlo.
El tamaño reducido del personal que constituye la empresa facilita las actividades de formación,
la Administradora de la Planta será la responsable de la implementación de las técnicas Lean en
la empresa, los planes de acción se llevarán a cabo por las 3 operarias que tiene la planta.
Cabe señalar que la gestión de personal es uno de los puntos fuertes de la Dirección, por lo cual
se tiene ya establecido un plan de formación anual de los trabajadores en el cual se incluirán los
temas Lean, a continuación se presenta un extracto concreto de temas de mejora incluidos en el
plan de formación:
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 91
FORMACIÓN LEAN MANUFACTURING - 2015
MES TEMA HORAS MODALIDAD DESTINATARIOS
Abril Lean Manufacturing 2 Online Todo el personal
Mayo Metodología 5S 10 Taller Todo el personal
Junio Mejora Continua 4 Online Todo el personal
Jul - Ago. Cambio Organizacional 4 Taller Todo el personal
Sep. - Oct Creatividad 6 Taller Todo el personal
Noviembre Coaching 4 Taller Todo el personal
Tabla 24: Formación Lean Manufacturing 2015 – Nova Fuente
Fuente: Elaboración propia
En el Anexo E se puede encontrar el Manual de Formación para operarios sobre la metodología
5S, que se utilizó para la formación de los colaboradores como parte de este proyecto.
3.6. VERIFICACIÓN DE MEJORAS
Con el fin de evaluar el logro de los objetivos establecidos en este proyecto, se vuelven a utilizar
los indicadores definidos para la evaluación inicial. Si los resultados obtenidos no cumplen los
objetivos marcados se investigarán las causas y se volverán a realizar propuestas de mejoras. Si
los resultados cumplen los objetivos definidos se estandarizarán las mejoras y las herramientas
para su mantenimiento. A continuación se presentan los valores calculados de cada indicador
después de aplicar las herramientas descritas en los apartados anteriores:
3.6.1. Resultado cuestionario valoración operario:
Una vez implementada la auditoría 5S se aplicó nuevamente la evaluación de satisfacción del
trabajador con el cuestionario que se encuentra en ANEXO A, a continuación los resultados
obtenidos:
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
92|
Figura 31: Evaluación de satisfacción del trabajador - Después
Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar, el nivel de insatisfacción se presenta únicamente en el aspecto de
Motivación y reconocimiento, por el factor remunerativo que se considera muy bajo para un
trabajador. Por otra parte, para la generación de un 100% de satisfacción en el ambiente de trabajo,
hace falta actividades que informen al trabajador sobre los riesgos y procedimientos en caso de
emergencia. En general el nivel de insatisfacción ha disminuido de forma considerable con
respecto a la medición inicial.
3.6.2. Resultado auditoria 5s
Una vez implementada la auditoría 5S se aplicó nuevamente las listas de comprobación para
evaluar la efectividad de la implementación de esta metodología, el resultado a detalle se puede
encontrar en el ANEXO C de este documento, a continuación los resultados obtenidos:
8%0% 0%
0%25%
0%
100%92%
75%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PERCEPCIÓN GENERAL MOTIVACIÓN YRECONOCIMIENTO
ÁREA Y AMBIENTE DETRABAJO
FORMACIÓN EINFORMACIÓN
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR
Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 93
Figura 32: Resultados de auditoría 5S – Después
Fuente: Elaboración propia
Se puede apreciar claramente que ya los porcentajes que al inicio estaban por debajo del 10%
ahora sobrepasan el 80% lo cual es un gran logro para la empresa, sin embargo con respecto a los
demás puntos, la Fase 5 que se refiere a mantener la metodología se encuentra un tanto baja, se
atribuye esto a que es el inicio de una etapa de cambio y cuesta un poco adaptarse, sin embargo
la Dirección y los colaboradores están comprometidos con el propósito de mejora y se encuentran
generando planes de acción para mejorar el indicador.
3.6.3. Distancia recorrida por el operario
Se determina que el operario recorre 10,68 metros en el desarrollo de sus tareas para limpiar y
envasar un botellón de agua purificada después de las mejoras implantadas. El diagrama de
espagueti constituye una buena herramienta para el estudio de este indicador, a continuación se
presenta una ilustración del cambio en el recorrido del operario del antes al después de la
implementación de mejoras y para mayor detalle se puede acudir al ANEXO D de este
documento:
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%FASE 1: SELECCIONAR
FASE 2: ORDENAR
FASE 3: LIMPIARFASE 4: ESTANDARIZAR
FASE 5: SEGUIR
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
94|
Antes
Después
Figura 33: Disminución de la distancia recorrida por el operario
Fuente: Elaboración propia
3.6.4. Superficie ocupada (m2)
Del total de superficie que constituye la zona piloto para la implementación de este proyecto
(9.74m2), el mobiliario y maquinaria ocupa un total de 3,03m2 lo cual representa el 31% de
superficie utilizada y 6,71 m2 cuadrados libres para movilización del operario.
Fuente: Elaboración propia
Figura 34: Superficie utilizada - Después
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 95
Mobiliario - Maquinaria Superficie m2
Micro filtrado 0,20
Control eléctrico y Generador de ozono 0,35
Envasado y Sellado-Recepción-Entrega 0,81
Prelavado 0,47
Lavado y Máquina de Enjuague 1,20
Total Superficie M2 3,03
Tabla 25: Detalle de superficie utilizada - Después
Fuente: Elaboración propia
3.6.5. NPH (Non Productive Hours): medida del tiempo de paro por línea
Nova Fuente cuenta con un operario en línea por turno, el tiempo disponible por turno es de 6
horas, mediante observación de la línea se ha determinado que el tiempo total de paros en la línea
es de 302,25.
Tiempo paros con personas (min.) * nº operarios parados
NPH = min./turno min.Tiempo funcionamiento informado
x
Tiempo funcionamiento informado: tiempo disponible utilizado durante el turno
𝑁𝑃𝐻 =302,25 ∗ 1
57,75= 5,23 𝑚𝑖𝑛
3.6.6. TPU (Time per unit): tiempo por pieza
El tiempo de funcionamiento informado es de 57,75 minutos, ya que el operario no está
permanentemente en la línea, sino cuando un cliente llega a solicitar el servicio, de los 360
minutos que constituye el turno solamente utiliza 57,75 en función a la demanda. El número de
botellones OK que se elaboran en turno es de 35, por lo tanto aplicando la fórmula el TPU es de
1,65 minutos.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
96|
Tiempo funcionamiento informado (min.) * nº operariosTPU = min.
Piezas OK
𝑇𝑃𝑈 =57,75 ∗ 1
35= 1,65 𝑚𝑖𝑛
3.6.7. Productividad del personal de producción
Se paga por un total de 180 horas al mes, en la planta trabajan 3 operarios por lo que el total de
horas pagadas es de 540.
Al mes, se vende unas 2100 unidades que se traducen a un total de 57,75 horas producidas al mes,
por lo tanto aplicando la fórmula del indicador, la productividad del personal de producción es de
0,11
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =57,75
540= 0,11
3.6.8. Tasa de consumo de materias primas
Acorde a los registros de gastos de la empresa, al mes se producen 2100 unidades que se traduce
a una Producción de 1481,75USD mensuales.
Por otro lado las materias primas representan 339,75USD al mes. Aplicando la fórmula, la tasa
de consumo de materias primas es de 0,21.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 =𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 =318,75
1481,75= 0,21
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 97
3.6.9. Tasa de consumo de suministros diversos
Los registros evidencian que el consumo de suministros llega a 80USD mensuales, aplicando la
fórmula se tiene que
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 =𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 =80
1481,75= 0,05
3.6.10. Tasa desechos y pérdidas de material
El principal recurso que se utiliza es el Agua, por lo tanto a la empresa le interesa ahorrar en su
consumo por cuestiones ambientales, se ha medido el total de agua que se consume para la
limpieza del botellón, lo cual es un desecho en su totalidad, esto asciende a 1 litros de agua por
botellón, es decir se desechan 2100 litros de agua al mes de un total de 48300 litros utilizados.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑜 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =2100
48300= 0,04
A continuación un cuadro comparativo de los valores obtenidos antes y después de la
implementación de las mejoras:
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Noca Fuente
98|
Tabla 26: Valores obtenidos antes y después de las mejoras
Fuente: Elaboración propia
En la tabla se presenta con color verde los indicadores que denotan el cumplimiento del objetivo
planteado, en amarillo los indicadores que no muestran ninguna variación y en rojo los
indicadores que sufrieron un efecto contrario al esperado.
Los dos indicadores que se muestran con rojo son el NPH, es decir la medida de tiempo de paro
en la línea y la Productividad del personal, este resultado negativo proviene de la disminución del
TPU ya que al realizar en menos tiempo la producción de una pieza, el tiempo que el trabajador
tiene para descansar es mayor y por ende la productividad ya que se utiliza menos la capacidad
que se tiene para producir.
OBJETIVO INDICADORMEDIDA
ANTES
MEDIDA
DESPUÉS
Fase 1: seleccionar 2% 93%
Fase 2: ordenar 7% 91%
Fase 3: limpiar 10% 95%
Fase 4: estandarizar 0% 91%
Fase 5: seguir 0% 87%
Percepción general 100% 100%
Motivación y reconocimiento 61% 92%
Área y ambiente de trabajo 67% 75%
Formación e información 56% 100%
Aumentar los espacios
disponiblesSuperficie ocupada (m2). 3,43 3,03
Disminuir los
desplazamientos por Distancia recorrida por el operario (m). 13,77 10,68
Disminuir los tiempos de
paro por línea
Nph (non productive hours): medida del
tiempo de paro por línea3,61 5,23
Disminuir el TPU Tpu (time per unit): tiempo por pieza 2,23 1,65
Incrementar la
productividad del
personal de producción
Productividad del personal de producción 0,14 0,11
Disminuir la generación
de desechos y pérdidas
de material
Tasa desechos y pérdidas de material 0,13 0,04
Tasa de consumo de materias primas y
piezas0,23 0,21
Tasa de consumo de suministros diversos 0,05 0,05
Optimizar el consumo de
materia prima y
suministros
Mejora orden y limpieza
AUDITORÍA 5S
SATISFACCIÓN TRABAJADOR
Implementación de Mejoras
EUSS: TFM 2014-2015 99
Como hemos señalado antes, este tema es dependiente de la demanda y por ende del volumen de
ventas, por lo que la empresa centrará sus esfuerzos en incrementar las mismas, además de
estudiar la posibilidad de incursar en otro nicho de mercado creando otra línea de producción en
la cual laboren los trabajadores actuales en los tiempos de paro.
3.7. PLANIFICAR RESTO DE LÍNEAS
Las mejoras estandarizadas en la línea piloto se implementarán en el resto de líneas de la empresa.
Para ello se realizará una planificación en función de los recursos económicos, personales y de
cargas de trabajo de cada una de ellas.
Nova Fuente no cuenta con otras líneas de producción, sin embargo la metodología de mejora
aplicada en la zona piloto se expandirá al resto de áreas de la planta (Vestidor, Administración,
Tanques y Cisterna) como se establece en el siguiente cuadro:
IMPLEMENTACIÓN LEAN MANUFACTURING - 2015
MES TEMA HORAS MODALIDAD DESTINATARIOS
Julio Introducción Lean
Manufacturing 2 Online Todo el personal
Agosto Metodología 5S 10 Taller Todo el personal
Septiembre Mejora Continua 4 Online Todo el personal
Octubre Cambio
Organizacional 4 Taller Todo el personal
Noviembre Creatividad 6 Taller Todo el personal
Diciembre Coaching 4 Taller Todo el personal
Tabla 27: Implementación Lean Manufacturing 2015 - Nova Fuente
Fuente: Elaboración propia
100|
EUSS: TFM 2014-2015 101
4. Capítulo IV – Plan de Ambientalización
La política medioambiental de la empresa tiene en cuenta cada una de las fases de producción.
Nova Fuente pretende avanzar y llevar a la sociedad en su entorno hacia un desarrollo sostenible,
por lo que se genera este plan con el fin de garantizar el respeto hacia el medio ambiente tanto en
términos de protección del entorno como de calidad de vida del entorno.
Como primer paso para la implementación de ésta política se desarrolla a continuación los
parámetros bajo los cuales Nova Fuente en todo su conjunto, directivos, mandos medios y
operarios deberán actuar en los distintos aspectos referentes a la responsabilidad con el medio
ambiente.
Como objetivos de este Plan de Ambientalización, se considera cumplir con la Normativa
Aplicable y arraigar el compromiso medio ambiental de la organización frente a la sociedad, a
partir de esto los objetivos específicos constituye:
Prevenir, reducir y eliminar el impacto ambiental de las actividades de la empresa.
Fomentar la ambientalización de las actividades y procesos desarrollados por la organización.
Desarrollar e implantar buenas prácticas ambientales en las actividades de la organización.
Informar, formar y promover la educación y sensibilización ambiental a los miembros de la
organización.
Promover la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales para reducir la generación
de desechos.
Los ámbitos a tener en consideración para llevar a cabo el Plan de Ambientalización de Nova
Fuente, se clasifican en las siguientes áreas de desarrollo:
Gestión y Ahorro del Agua
Reducción de Emisiones Atmosféricas
Buenas Prácticas Ambientales
Gestión de Residuos de Producción
Integración en el Entorno Natural
Sistema de Gestión Ambiental
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
102|
4.1. Gestión y Ahorro del Agua
El agua es esencial para la vida. Todas las personas, animales y plantas necesitamos agua para
vivir y crecer. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, la gente no cuenta con el agua
necesaria para cuidar su salud. Mucha gente tiene que recorrer grandes distancias para recolectar
agua y muchas veces el agua disponible no es potable.
El agua es un elemento a proteger por partida doble: debido a su escasez, en particular en ciertas
regiones, y a su sensibilidad ante los vertidos contaminantes que pueden provocar graves
degradaciones del medio. En este sentido, no se ve la necesidad de realizar alguna actividad ya
que Nova Fuente no produce Residuos contaminantes en el Agua, sin embargo es importante su
ahorro, en lo cual la organización si debe tomar medidas de gestión Ambiental.
Las Políticas Generales para promover las Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector
Público y Privado en el Acuerdo Ministerial No. 131 y su reforma mediante Acuerdo Ministerial
No. 034 Expedidos por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, con respecto a la gestión y ahorro
del Agua dice:
“En las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial de buenas prácticas ambientales, se
deberá:
Instalar en los lavabos de las instituciones reguladores de caudal y temporizadores;
La Dirección Administrativa o su equivalente, deberá gestionar acciones para hacer
revisiones anuales de tuberías y grifería para evitar fugas y desperdicios; y ejecutar medidas
para la solución de problemas encontrados
Se prohíbe que las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial realicen cualquier Actividad
que incurra en el desperdicio de agua”
4.2. Gestión de Desechos
Nova Fuente no Genera desechos peligrosos tales como hospitalarios o biocontaminantes, sin
embargo si genera desechos sólidos; estos serán separados de la siguiente manera:
Papel y Cartón
Plástico
Plan de Ambientalización
EUSS: TFM 2014-2015 103
Metal
Vidrio
Baterías
Desechos orgánicos, biodegradables y desechos comunes
Para tal clasificación, la Dirección pondrá a disposición del personal los envases correspondientes
para su separación, además se identificará a los gestores de residuos correspondientes para generar
convenios de acción común en el tratamiento de estos residuos, según corresponda.
4.3. Energía
Las Políticas Generales para promover las Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector
Público y Privado en el Acuerdo Ministerial No. 131 y su reforma mediante Acuerdo Ministerial
No. 034 Expedidos por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, con respecto a la energía y
transporte dice:
“Cada institución deberá considerar como alternativas para la reducción de los indicadores de
consumo de energía eléctrica las siguientes:
Apagar maquinarias, computadoras y quipos cuando no se estén usando;
Uso de protectores de pantalla que ahorren energía en las computadoras;
Detectores de movimiento-encendido en los pasillos y baños;
Control encendido y apagado de las cafeterías;
Prever el mantenimiento anual de equipos y chequear vida útil de los mismos para programar
su reemplazo; y,
Desconectar cargadores de equipos eléctricos.”
Por lo tanto, Nova Fuente adopta estas obligaciones en la medida de lo posible, sobre todo las
actividades que constituyen una cultura de ahorro de energía, capacitando y motivando a los
trabajadores a generar acciones que permitan la reducción del consumo de energía eléctrica dentro
de las posibilidades que la operativa de le empresa lo permita. Las acciones a realizar serán:
Fomentar la racionalización del uso de la iluminación artificial mediante instrucciones.
Propiciar mejoras en la infraestructura, como la sustitución del alumbrado por lámparas de
bajo consumo de energía.
Encender las luces sólo cuando se necesite y usar la luz natural siempre que sea posible.
Apagar el ordenador al final del día, de forma que no se quede encendido toda la noche.
Configurar la opción de ahorro de energía del monitor del ordenador, de forma que se apague
automáticamente después de cierto tiempo.
Estudio e Implementación de Mejoras en un contexto de Lean Manufacturing en la empresa Nova Fuente
104|
4.4. Reducción de las emisiones atmosféricas
La lucha por la preservación de la calidad del aire incluye la disminución de las emisiones de
gases contaminantes, el ozono se considera uno de estos, sin embargo en Nova Fuente aunque se
utilice el generador de ozono para la purificación del agua, su emisión atmosférica es nula ya que
el sistema está diseñado para que el ozono se mezcle con el agua para purificarla.
Sin embargo, como prevención, la empresa inspeccionará periódicamente los equipos de
generación de ozono y el ambiente para asegurarse que no exista ninguna emisión amenazante al
medio ambiente.
4.5. Buenas Prácticas Ambientales
Las buenas prácticas ambientales que realizará la organización serán:
Mantener bases de control de consumo de agua, papel, energía y demás factores ambientales
y hacer un seguimiento de los mismos.
Campañas de sensibilización ambiental específicas, ya sean mediante cursos, charlas, foros,
jornadas, guías, folletos, etc.
Colocación de letreros sobre buenas prácticas ambientales en los sitios propensos a
despilfarrar el agua (cerrar el grifo cuando no se utilice), energía eléctrica (apagar las luces
cuando no haya nadie).
Emplear materiales y productos con certificaciones que garanticen una gestión ambiental
adecuada (materiales extraídos con el mínimo impacto negativo, etc.).
Cumplir la normativa ambiental vigente para las instituciones del sector privado.
Reducir la producción de emisiones y residuos. Aplicando las técnicas más adecuadas para
evitar emisiones innecesariamente contaminantes.
Ruido: Reducir estas emisiones empleando maquinaria y utensilios menos ruidosos y
manteniendo desconectados los equipos cuando no se estén utilizando.
Gestionar los residuos de manera que se evite el daño ambiental.
4.6. Limitar los ruidos ambientales
La Norma técnica que establece los límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y
fuentes móviles expedida por el Ministerio de Ambiente del Ecuador expresa que:
Plan de Ambientalización
EUSS: TFM 2014-2015 105
“Los procesos industriales y máquinas que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles o mayores,
determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la
transmisión de ruido hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos
procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de ruido, requieran de dicha medida
En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en que el nivel de
ruido excede, o se encuentra cercano de exceder los valores máximos permisibles descritos en
esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de atenuación de ruido aceptadas
generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores
estipulados en esta norma. Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en
la fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente
hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente. La aplicación de una o
ambas medidas de reducción constará en la respectiva evaluación que efectuará el propietario o
representante legal de la nueva fuente.”
La actividad de la planta Nova Fuente no hace necesario tener en cuenta actuaciones de
minimización del ruido, ya que según la última auditoría de Buenas Prácticas de Manufactura se
analizaron los niveles de ruido y se ubican por debajo de los 40 decibeles, sin embargo se pretende
a largo plazo generar un aislamiento del sonido que genera la bomba de agua para mayor bienestar
de los trabajadores.
4.7. Sistema De Gestión Medioambiental
La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación,
coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas
ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales, Nova Fuente se
apega a las leyes y normativas establecidas por el Estado ecuatoriano, no cuenta por el momento
con Sistema de Gestión Medioambiental más allá de este plan de ambientalización, sin embargo
se establece como objetivo a largo plazo la adaptación de la norma ISO 14001 que exige la puesta
en marcha de medios de vigilancia, control y medición de los efectos causados por los procesos
de producción sobre el Medio Ambiente.
Para ello, su aplicación precisa una formación apropiada del conjunto del personal y procesos
estandarizados y formalizados, lo cual forma parte del accionar de mejora continua de la
organización.
106|
EUSS: TFM 2014-2015 107
5. Capítulo V – Viabilidad Económica
Para determinar la viabilidad económica del proyecto se realiza en primer lugar un presupuesto
en base a las diferentes etapas de implementación de mejoras bajo el contexto Lean seleccionadas:
Análisis de la situación Actual: que comprende el desarrollo del diagnóstico para el
proyecto con la Evaluación de Satisfacción del Trabajador, la Auditoría Inicial 5s y visita
al Gemba.
Planificación y Viabilidad: Las actividades de planificación del proyecto, definición de
objetivos, metas y determinación de la viabilidad técnica.
Implantación Auditoría 5S: actividades de implantación de mejoras en cuanto a la
selección de la Línea piloto para implementar (Diseño plano), Seiri, Seiton, Seiso,
Seiketsu, Shitsuke.
Implantación Kaizen: que comprende las mejoras implementadas para disminuir los
desplazamientos, disminuir el TPU, disminuir la generación de desechos, incrementar la
productividad.
Formación de Personal: el desarrollo de manuales y la realización de talleres y
reuniones para la capacitación de las herramientas implementadas.
Verificación de Mejoras: La recopilación de datos en base a los indicadores
establecidos.
Planificación del resto de líneas: Los objetivos a futuro de implementación de las
metodologías en otras líneas de la empresa.
Ambientalización; las actividades planificadas para el ahorro del Agua, Gestión de
Desechos, ahorro de energía, reducción de emisiones, Buenas Prácticas Ambientales,
Limitar los ruidos ambientales e implementación de un sistema de gestión
medioambiental.
5.1. Presupuesto
A continuación se presenta el presupuesto elaborado en base a los parámetros señalados,
detallando los recursos utilizados:
108|
Tabla 28: Presupuesto del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Especificaciones:
En la fase de Análisis de la Situación Actual se utilizaron los materiales para la recopilación de
la información:
- Hojas impresas de Evaluación a Trabajadores Precio 0,15 USD / unidad
- Hojas impresas de listas de comprobación 5S Precio 0,15 USD / unidad
ETAPA / DETALLE CANTIDAD UNIDADCOSTE
UNITARIO
COSTE
TOTAL
Análisis de la Situación Actual
Material para recopilación de información 11 unidades 0,15$ 1,65$
Implantación Auditorías 5S
Elaboración de plano de la planta 1 unidad 5,00$ 5,00$
Fichas y material de señalización 20 unidad 0,15$ 3,00$
Horas Personal Técnico 80 horas -$ -$
Implantación Kaizen
Materiales de Oficina varios N/A 1,85$ 1,85$
Horas Personal Técnico 40 horas -$ -$
Formación de Personal
Manual de Formación 3 unidades 3,00$ 9,00$
Ambientalización
Material para Gestión de desechos (recipientes) 3 unidades 1,50$ 4,50$
Carteles de Buenas Prácticas Ambientales 10 unidades 0,15$ 1,50$
Horas Personal Especializado* 400 0 -$ -$
26,50$
NOVA FUENTE
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN UN CONTEXTO DE LEAN
MANUFACTURING
PRESUPUESTO
TOTAL
* Este recurso se utiliza para todas las etapas del proyecto incluyendo la Planificación y Viabilidad,
Verificación de Mejoras y Planificación del resto de líneas de las cuales es el único recurso necesario
EUSS: TFM 2014-2015 109
En la fase de Implementación de Auditorías 5S se realizaron actividades que no requirieron de
cambios en la infraestructura sino más bien la colaboración de los trabajadores y algunos
materiales:
- Impresión Plano de la Planta (copias para formación) Precio 5,00USD / 10 unidades
- Se imprimieron fichas para la clasificación de elementos
innecesarios o inútiles. Precio 0,15USD / A4
- Se elaboraron fichas de estandarización y control Precio 0,15UDS / A4
- Se diseñaron carteles para el orden y la identificación
de los objetos en el lugar de trabajo. Precio 0,15USD / A4
Para la Implementación de Kaizen se utilizó básicamente Material de Oficina ya que las mejoras
se implementaron a través de especificaciones y estandarización del método de trabajo sin incurrir
en gastos mayores de infraestructura o compra de materiales:
- Cinta Adhesiva
- Papel
- Bolígrafos
Consideraciones:
Los Materiales utilizados son principalmente impresiones de evaluaciones, post it para la
clasificación de objetos innecesarios, recipientes de plástico para separación de desechos sólidos,
entre otros.
Las Horas de Personal técnico no tienen costo para este proyecto ya que se han realizado en el
horario de trabajo, por lo que no representa un costo adicional a las horas de trabajo que
normalmente se paga al trabajador.
Las Horas de Personal Especializado, es decir el responsable del Proyecto, responsabilidad que
la autora de este proyecto ha asumido en la empresa sin retribución económica, corresponden a
las horas de elaboración del proyecto, asesoramiento en la empresa y capacitación a trabajadores,
por lo cual se ha asignado valor un costo de cero a este ítem en el presupuesto, por otro lado, el
personal que se ha responsabilizado desde Ecuador recibe un sueldo fijo mensual en le empresa
por lo que su participación en el proyecto se considera parte de sus funciones rutinarias.
110|
Para la formación del personal se utilizó el manual de formación elaborado, y se realizó un taller
virtual, la autora de este proyecto capacitó a los colaboradores sin incurrir en gastos de expositor.
5.2. Beneficio
Es evidente que cualquier gasto por más mínimo que sea debe ser justificado ante la Alta
Dirección para justificar su existencia aunque esta inversión sea por cambiar la filosofía de trabajo
de la empresa. Normalmente, se espera un beneficio económico proveniente de la implantación
del proyecto. A continuación se realiza un análisis de los beneficios económicos (ahorro) que se
ha obtenido durante la aplicación del proyecto y una proyección hasta el fin del periodo anual.
Los datos de ventas para tal proyección se estimarán para el segundo semestre del año 2015.
NOVA FUENTE
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN UN CONTEXTO DE LEAN
MANUFACTURING
BENEFICIO
DESCRIPCIÓN UNIDADES
PRODUCIDAS
COSTE
UNITARIO
AHORRO
TOTAL
Ahorro en el consumo de Agua (2litros por
unidad producida) de Marzo a Junio de 2015 8463 $ 0,005 $ 42,32
Ahorro en el consumo de Agua (2litros por
unidad producida) de Julio a Diciembre de
2015
12600 $ 0,005 $ 63,00
AHORRO TOTAL 2015 $ 105,32
INDICADOR REDUCCIÓN MENSUAL %
Tasa de desechos o perdidas de material 0,02
Tasa de Consumo de Materias Primas 0,09 Tabla 29: Beneficio del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Consideraciones:
- El precio de venta de una unidad es de 1.90USD, para la elaboración del mismo se incurre
en un costo de Fabricación de 0.71UDS por unidad.
- El volumen de venta promedio al mes es de 2.100 unidades, lo que se traduce en un
Ingreso por Ventas promedio mensual de 3,990.00USD.
- El costo directo de fabricación se traduce en 1,491.00 USD al mes.
EUSS: TFM 2014-2015 111
Basando los datos de ahorro en la reducción del consumo de Materias Primas que se ha logrado
mediante la implementación de las herramientas de mejora, específicamente el consumo de Agua,
se determina que el Ahorro total estimado para el Año 2015 es de $105,32.
El coste del proyecto calculado anteriormente de $26,50 constituye el 37% del Ahorro generado
en el período de aplicación del mismo por lo que el coste del proyecto se recupera casi
instantáneamente y adicionalmente se genera un beneficio.
Adicionalmente, este ahorro se proyecta para el segundo semestre del período en curso, esto
representa un 0,71% del Coste de Producción al año. Es decir que el coste mensual de
1,491.00USD, se reduce a 1,385.68USD.
Tabla 30: Efecto del Ahorro en las Utilidades Brutas
Fuente: Registros de Nova Fuente y Elaboración Propia
Con una estimación de ventas en el segundo semestre del año 2015 similar a las del año 2014, se
espera una disminución del Costo Variable como lo muestra la tabla 30 y por ende un incremento
en la Utilidad Bruta, es decir que con los mismos recursos lograríamos el objetivo de obtener
mayores beneficios económicos.
Sin tomar en cuenta los beneficios a nivel organizativo, de orden, limpieza, mejora del método,
incremento en la satisfacción del trabajador y del cliente, así como otros beneficios asociados, se
evidencia que la implementación de las herramientas de mejora Lean Manufacturing han
generado suficientes beneficios económicos para asegurar su viabilidad y sobretodo la proyección
a futuro de seguir implementando herramientas de mejora en este contexto.
DESCRIPCIÓN Año 2013 Año 2014Mensual
2015
Esperado
Año 2015
Ingreso por Ventas 43.320,00$ 47.880,00$ 4.019,93$ 48.239,10$
Costo Variables 15.960,00$ 17.892,00$ 1.385,68$ 16.628,16$
Costos Fijos 18.504,00$ 18.504,00$ 1.542,00$ 18.504,00$
Utilidad Bruta 24.816,00$ 29.376,00$ 2.477,93$ 29.735,10$
NOVA FUENTE
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN UN CONTEXTO DE LEAN
MANUFACTURING
EFECTO EN LAS UTILIDADES
112|
EUSS: TFM 2014-2015 113
6. Conclusiones
Es destacable el potencial de las personas para generar mejoras dentro de una organización,
en el desarrollo de este proyecto fue muy importante la colaboración de los operarios de la
empresa, la participación hasta antes del inicio del proyecto de implementación de mejoras
había sido limitada por parte de los colaboradores, sin embargo al saberse escuchados y que
sus ideas son aplicadas, el entusiasmo y motivación se vieron reflejados en el ambiente laboral
generado y en las ideas de mejora cada vez más numerosas.
Sin embargo, el entusiasmo no se traduce en disciplina, ha sido un tanto difícil el
mantenimiento de los estándares establecidos por los equipos de trabajo, principalmente por
que no constituye un hábito, sin embargo se considera que para ser el inicio de la
implementación de este tipo de estrategias se cuenta con unos resultados muy positivos.
El desarrollo de este proyecto ha generado varias inquietudes en los propietarios y la
Dirección en general de la empresa, sobretodo ha abierto su perspectiva a un crecimiento que
no se había pensado. Además, ha llevado a cuestionarse cuáles serán los proyectos futuros
que partirán al finalizar el actual, lo cual constituye un impulso para la sostenibilidad de la
empresa.
Se han detectado varias oportunidades de mejora que no se han desarrollado en este proyecto
ya que se requiere afirmar la continuidad de la metodología 5S y mejora continua como una
base firme para adoptar otras herramientas como es el TPM por ejemplo. Además, algunas de
las oportunidades de mejora requieren inversiones que deben ser estudiadas por la empresa.
En lo posterior es recomendable que la empresa se plantee la creación de otra línea de
productos ya que cuenta con el recurso humano para la fabricación en los tiempos de paro de
la línea estudiada en este proyecto, esto con el fin de optimizar el recurso y generar mayor
beneficio.
Así también, es recomendable trabajar en un plan de Seguridad y Salud ocupacional que
contemple los riesgos potenciales para aplicar planes de acción en casos de emergencia así
como planes de contingencia y el personal sea capacitado en estos temas, de esta forma se
generará un mejor ambiente laboral.
Para la implementación de cualquier Sistema de Gestión, es necesario en primer lugar
asegurar el cumplimiento de los estándares desarrollados en este proyecto y su buen
funcionamiento así como la cultura de mejora continua para facilitar la implementación de
cualquier otra herramienta futura de mejora.
114|
EUSS: TFM 2014-2015 115
7. Bibliografía
Asociación de Relaciones Humanas de Japón; (1996); Kaizen Teian 1. Productivity Press.
TGP Hoshin, S.L. Madrid.
Bounine, J., Suzaki, K., (1989); Producir Just in Time. Las fuentes de la productividad
japonesa. Masson, S.A. Barcelona.
Hernández Matías, Juan Carlos y Vizán Idoipe, Antonio. “Lean Manufacturing: Conceptos,
Técnicas e Implantación”. Fundación EOI. (2013).
Kobayashi, I.; (2002), 20 claves para mejorar la fábrica. TGP Hoshin. Madrid.
Martí Ogayar, Juan José y Torrubiano Galante, Juan. “Mejorar los procesos para ser más
competitivos”. O’Gayar Consulting S.L. (2013).
Michalsky, W.; (2004), 40 Herramientas para equipos de mejora de fábricas y servicios. TGP
Hoshin. Madrid.
Prado, J.C., (2000); El proceso de mejora continua en la empresa. Ediciones Pirámide.
Madrid.
Rajadell, M., Sánchez García J.L., (2010). Lean Manufacturing. La evidencia de una
necesidad. Editorial Díaz de Santos. Madrid.
Schonberger, R. J., (1999). Técnicas japonesas de fabricación. Limusa Noriega Editores.
México, D.F.
Taiichi Ohno, “Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production”. Productivity
press. (1988).
Wilson, Lonnie. How to Implement Lean Manufacturing. N.p.: McGraw-Hill Professional,
2015.
Womack J.P., Jones, D. T.; (2007). Soluciones Lean. Cómo pueden las empresas y los
consumidores crear valor y riqueza conjuntamente. Ediciones Gestión 2000.
INFORMACIÓN WEB:
http://www.edutecne.utn.edu.ar/ - Abril 2015
http://bdigital.uncu.edu.ar/ - Mayo 2015
http://www.ambiente.gob.ec/ - Junio 2015
http://www.normalizacion.gob.ec/ - Junio 2015
116|
EUSS: TFM 2014-2015 117
8. ANEXOS
8.1. ANEXO A - Fichas técnicas de puestos de trabajo
En la ficha técnica se debe especificar, entre otros, la categoría laboral del puesto. Se han creado
la siguiente clasificación, que representamos en forma de tabla:
CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PROFESIONALES
CATEGORÍA COMENTARIO
1ª Directivos
2ª Cargos y mandos intermedios, encargados de departamento
3ª Operarios de producción
Tabla 1. Clasificación de categorías profesionales. Fuente: Elaboración propia.
FICHA TÉCNICA POR PUESTOS DE TRABAJO.
PUESTO TRABAJO: OPERARIO DE PRODUCCIÓN
Identificación del
puesto
Denominación Operario de producción
Departamento Operaciones
Nivel Salarial Salario Básico 354,00USD
Categoría Laboral 3
Estabilidad del puesto Contrato fijo, temporal
Denominación del puesto superior Encargado de Operaciones
Función general
(o misión)
Realizar las operaciones de producción, siguiendo los métodos establecidos,
para conseguir un producto de calidad y rentable.
Tareas,
actividades,
obligaciones y
responsabilidades
Preparación de materiales para envasado, envasado del producto, realizar los
controles de recirculación y ozonización del agua, participar en los talleres de
mejora, seguir las instrucciones de seguridad, trato con el cliente, registrar
movimientos de ventas e inventarios, limpieza de planta de envasado, despacho
y baño, y del equipo utilizado para el envasado del agua.
Supervisión
recibida
Evaluación anual por parte del encargado de personal y el encargado de
operaciones. Auditorías 5S por un auditor externo.
Posición
jerárquica Dependencia del encargado de operaciones y sin personal a cargo.
Especificación del
puesto
Formación sobre el proceso productivo, los métodos y pautas, el producto,
servicio al cliente y las medidas de seguridad y medioambiente.
Tabla 2. Ficha técnica del puesto de operario de producción. Fuente: Elaboración propia.
118|
FICHA TÉCNICA DE DESCRIPCIÓN DE TAREAS
TAREA: PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA ENVASADO
¿Qué hace el
empleado?
Recibe los materiales
Realiza lo registros de entrada de materiales para mantener el inventario
actualizado.
Identifica y ubica los materiales en las estanterías y lugares destinados
a cada material.
Prepara el recipiente para colocar los materiales.
Registra al final del turno la cantidad de material utilizado.
¿Cómo lo
hace?
Con el plano de la planta y la ficha de control de materiales y los
estándares de orden y limpieza asignado a las estanterías de materiales.
¿Con qué lo
hace?
Con los recipientes asignados, agua, cloro y recipiente de medida.
Con un ordenador en una hoja Excel que permite mantener la
información actualizada del inventario.
¿Por qué lo
hace?
Para poder tener los materiales necesarios en el estado de limpieza
adecuado para realizar el envasado de agua en los botellones y para
entregar el producto acabado a los clientes.
¿Quién lo
hace? El operario de producción.
Tabla 3. Ficha técnica tarea de preparación de materiales para envasado Fuente: Elaboración
propia.
EUSS: TFM 2014-2015 119
FICHAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE TAREAS
TAREA: ENVASADO DEL PRODUCTO
¿Qué hace el
empleado?
Recibir el envase del cliente
Limpiar el envase
Colocar el envase limpio en la sección de envasado
Tapar el envase
Sellar el envase
Entregar botellón con agua cerrado y sellado al cliente
¿Cómo lo hace? Manualmente, siguiendo las instrucciones del proceso de
producción.
¿Con qué lo hace?
Con materiales de limpieza
Herramientas de prelavado
Máquina de enjuague
Materiales de cierre del envase
Pistola de aire caliente
¿Por qué lo hace? Para entregar el producto al cliente como lo solicita.
¿Quién lo hace? El operario de producción.
Tabla 4. Ficha técnica tarea de envasado del producto. Fuente: Elaboración propia.
120|
FICHAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE TAREAS
TAREA: CONTROLES DE RECIRCULACIÓN Y OZONIZACIÓN DEL AGUA
¿Qué hace el
empleado?
Enciende la recirculación de agua desde el panel de control
eléctrico cada dos horas por 30 minutos.
Enciente el generador de ozono al iniciar el turno.
Apagar el generador de ozono al finalizar el turno.
¿Cómo lo hace? Manualmente.
¿Con qué lo hace? Con el generador de ozono y el control eléctrico.
Con su mano.
¿Por qué lo hace? Para la purificación del agua mediante ozonización.
¿Quién lo hace? El operario de producción.
Tabla 5. Ficha técnica tarea de controles de recirculación y ozonización del agua.
Fuente: Elaboración propia.
EUSS: TFM 2014-2015 121
FICHAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE TAREAS
TAREA: PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE MEJORA
¿Qué hace el
empleado?
Asistir a la reunión diaria de mejora continua.
Exponer los problemas que ha identificado durante su turno y
problemas potenciales que considere se pueden presentar según
su experiencia.
Exponer ideas de mejora para los problemas identificados o
problemas potenciales.
¿Cómo lo hace? Mediante reunión con su compañero de otro turno y el
encargado de operaciones.
¿Con qué lo hace? Con una libreta de anotaciones.
¿Por qué lo hace? Para mantener los procesos de producción en una mejora
continua.
¿Quién lo hace? Operario de producción.
Tabla 6. Ficha técnica tarea de participar en los talleres de mejora.
Fuente: Elaboración propia.
122|
FICHAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE TAREAS
TAREA: SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¿Qué hace el
empleado?
Utilizar uniforme, mascarilla, guantes y zapatos
antideslizantes.
Mantener seco el piso de la planta.
¿Cómo lo hace? Siguiendo las instrucciones del proceso de producción.
¿Con qué lo hace? Con el equipo que le proporciona la empresa
Con una herramienta para secar el piso
¿Por qué lo hace? Para asegurar el bienestar del trabajador.
¿Quién lo hace? Operario de producción.
Tabla 7. Ficha técnica tarea de seguir las instrucciones de seguridad.
Fuente: Elaboración propia.
EUSS: TFM 2014-2015 123
FICHAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE TAREAS
TAREA: TRATO CON EL CLIENTE.
¿Qué hace el
empleado?
Saluda al cliente
Recibe el recipiente (pedido de elaboración del producto)
Entrega al cliente el producto acabado
Cobra la venta realizada
Registra la venta en la ficha asignada para el efecto.
Elabora la factura y entrega al cliente.
¿Cómo lo hace? Personalmente cumpliendo los protocolos de servicio
establecidos.
¿Con qué lo hace?
Con amabilidad y cordialidad.
Con el computador y las fichas de Excel asignadas para los
registros
Libreta de Facturas y esfero.
¿Por qué lo hace?
Para asegurar a nuestros clientes y distribuidores un servicio
excelente, y resolver cualquier tipo de duda o consulta que les
pueda surgir.
¿Quién lo hace? El operario de producción.
Tabla 8. Ficha técnica tarea de trato con el cliente.
Fuente: Elaboración propia.
124|
FICHAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE TAREAS
TAREA: LIMPIEZA DE PLANTA DE ENVASADO, EQUIPO, DESPACHO Y
LAVABO
¿Qué hace el
empleado?
Seca y Limpia el piso de la planta y las oficinas.
Seca la máquina de enjuague y los recipientes de los materiales
utilizados para la limpieza de los botellones
Seca y limpia todas las mesas y estanterías
Organiza y Limpia el despacho.
Limpia el lavabo.
¿Cómo lo hace? Siguiendo las instrucciones y estándares de las 5S.
¿Con qué lo hace? Con los materiales de limpieza.
¿Por qué lo hace? Para facilitar las tareas de rutinarias de producción y para
asegurar la calidad del producto.
¿Quién lo hace? El operario de producción.
Tabla 9. Ficha técnica tarea de limpieza de planta de envasado, despacho y baño.
Fuente: Elaboración propia.
EUSS: TFM 2014-2015 125
8.2. ANEXO B – Cuestionario Evaluación de Satisfacción del Trabajador
¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa?
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO Muy insatis fecho Insatis fecho Satis fecho Muy satis fecho
¿Conoces la historia y trayectoria de tu empresa?
¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas?
¿Recibe información de cómo desempeña su trabajo?
¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla?
El nombre de la empresa y su posición en el sector, ¿es
gratificante para usted?
¿Las condiciones salariales para usted son buenas?
¿Cómo califica su relación con los compañeros?
¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de
trabajo?
¿Se siente parte de un equipo de trabajo?
¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo
funciona correctamente?
¿Conoce las tareas que desempeña otras áreas?
¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área de
trabajo?
Marcar con una X su nivel de satisfacción con respecto a cada pregunta o ítem
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN LABORAL
PERCEPCIÓN GENERAL Muy insatis fecho Insatis fecho Satis fecho Muy satis fecho
126|
ÁREA Y AMBIENTE DE TRABAJO Muy insatis fecho Insatis fecho Satis fecho Muy satis fecho
¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención
relacionados con su puesto de trabajo?
¿El trabajo en su área o línea está bien organizado?
¿Las condiciones de trabajo de su línea son seguras?
¿Las cargas de trabajo están bien repartidas?
¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de
obstáculos?
¿Puede realizar su trabajo de forma segura?
¿Están claros y conoce los protocolos en caso de
emergencia?
¿La empresa le facilita los Equipos de Protección
Individual necesarios para su trabajo?
FORMACIÓN E INFORMACIÓN Muy insatis fecho Insatis fecho Satis fecho Muy satis fecho
¿Recibe la formación necesaria para desempeñar
correctamente su trabajo?
¿Ha recibido la formación básica sobre Prev. Riesgos
Laborales previo a la incorporación al puesto de trabajo?
Cuando necesita formación específica ¿ha sido
satisfecha?
Cuando se implantan nuevos mecanismos y es necesaria
formación específica, la empresa me lo proporciona
La empresa le proporciona oportunidades para su
desarrollo profesional
SUGERENCIAS (Señale aquellas sugerencias que considere necesarias para una mejora en el desempeño de sus funciones).
EUSS: TFM 2014-2015 127
8.3. ANEXO B – Lista de Comprobación Auditoria 5 S – Antes
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio
COMPROBACIONES. FASE 1: SELECCIONAR Puntos
1. Todos hemos sido formados en 5S y hemos participado en la fase SELECCIONAR. 0
2. Disponemos de los elementos para el seguimiento del taller: archivador, rotuladores,
guía de operaciones, hoja resumen.0
3. Tenemos hojas de planes de acción y sabemos cómo utilizarlas. 0
4. Tenemos hojas para elaborar las normas 5S. 0
5. Hemos delimitado con exactitud el perímetro del taller 5S. 0
6. Hemos inspeccionado la zona anotando los problemas. 0
7. Tenemos una zona donde dejar los objetos de dudosa utilidad. 0
8. Hemos revisado las zonas de información y no hay nada inútil. 0
9. Hemos revisado los almacenes y no hay nada inútil. 0
10. Hemos revisado los pasillos y no hay nada en el suelo. 0
11. Hemos revisado cajones, armarios y estantes y no hay nada inútil. 0
12. Hemos revisado las herramientas y no hay ninguna inútil. (si son necesarias) 0
13. No nos falta ningún objeto o herramienta necesarios. 1
14. Hemos vaciado la zona de objetos de dudosa utilidad. 0
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 0
TOTAL 1
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 2,22%
AUDITORÍA 5S
128|
COMPROBACIONES. FASE 2: ORDENAR Puntos
1. Todos hemos sido formados y hemos participado en la fase ORDENAR. 0
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 0
3. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada. 0
4. Hemos dibujado un plano detallado de colocación de objetos (mesas, utillajes,
información, stock, herramientas) y es conocido por todos.0
5. Hemos definido las áreas de responsabilidad de cada uno. 0
6. Hemos ordenado y marcado las zonas de información. 0
7. Hemos ordenado y marcado los stocks y asegurado el FIFO. 0
8. Hemos ordenado y marcado el material almacenado. 0
9. Hemos ordenado y marcado cajones, armarios y estantes. 0
10. Hemos ordenado las herramientas y elementos de limpieza. 0
11. Hemos ordenado, identificado y marcado cada puesto de trabajo. 0
12. Los cables no arrastran por el suelo y están marcados. 1
13. No tenemos nada que sobrepase, desborde o esté tirado. 1
14. Nada nos estorba para pasar, abrir, coger, dejar. 1
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 0
TOTAL 3
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 6,67%
COMPROBACIONES. FASE 3: LIMPIAR Puntos
1. Todos hemos sido formados y hemos participado en la fase LIMPIAR. 0
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 0
3. Hemos definido un sitio para cada cosa y cada cosa está en un solo sitio. 0
4. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada. 0
5. Hemos inspeccionado detalladamente la zona buscando las zonas sucias. 0
6. Hemos anotado y marcado en el plano cada zona sucia, los elementos necesarios
para su limpieza y la periodicidad con que hay que realizarla.0
7. Hemos limpiado y restaurado las zonas de información y la documentación. 0
8. Hemos limpiado y restaurado los almacenes y elementos de almacenaje. 0
9. Hemos limpiado y restaurado el material almacenado. 0
10. Hemos limpiado y restaurado cajones, armarios y estantes. 0
11. Tenemos una lista de todos los elementos de limpieza necesarios y disponemos de
ellos. Tenemos un responsable de reponerlos.0
12. Existe una homogeneidad en las estanterías y están en buen estado. 1
13. Todos tenemos un uniforme y los usamos permanentemente. 3
14. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 0
TOTAL 4
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 42
% TOTAL 9,52%
EUSS: TFM 2014-2015 129
COMPROBACIONES. FASE 4: ESTANDARIZAR Puntos
1. Todos hemos sido formados y hemos participado en la fase FIJAR. 0
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 0
3. Hemos definido un sitio para cada cosa y cada cosa está en un solo sitio. 0
4. Tenemos todo limpio y como nuevo. 0
5. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada y con todas las
normas 5S del sector.0
6. Tenemos un plano detallado del sector y todas sus posibles variantes con áreas de
responsabilidad bien definidas.0
7. Tenemos gamas de limpieza que define operaciones a realizar, periodicidad,
elementos necesarios y tiempo necesario.0
8. Las zonas a limpiar están marcadas en el plano o indicadas mediante fotografías o
esquemas.0
9. Hemos definido una lista de herramientas y elementos de limpieza necesarios y
existe una persona responsable de reponer lo gastado.0
10. Tenemos un armario para guardar los materiales 5S. 0
11. Hemos definido una auditoría de 20 preguntas para verificar el cumplimiento de las
normas 5S.0
12. Tenemos un responsable 5S del sector que coordina al equipo. 0
13. El sector tiene su indicador 5S en un lugar visible. 0
14. Tenemos un auditor externo que nos audita cada mes. 0
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 0
TOTAL 0
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 0,00%
130|
COMPROBACIONES. FASE 5: SEGUIR Puntos
1. Todos hemos sido formados en P.D.C.A. y los principios KAIZEN . 0
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 0
3. Hemos definido un sitio para cada cosa y cada cosa está en un solo sitio. 0
4. Tenemos todo limpio y como nuevo. 0
5. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada y con todas las
normas 5S del sector.0
6. Tenemos hojas de planes de acción y todos sabemos como utilizarlas. 0
7. Hemos fijado un día y una hora para las acciones 5S. 0
8. Realizamos la gama de limpieza y mantenimiento bien en el tiempo asignado, bien
aprovechando tiempos de parada.0
9. Utilizamos la auditoría 20 preguntas autónomamente al menos una vez al mes,
dirigidos por nuestro responsable 5S.0
10. Anotamos los problemas y generamos planes de acción e ideas de mejora. 0
11. Hablamos de 5S durante la reunión 5 min. y las reuniones mensuales. 0
12. Una vez al mes el auditor externo audita el sector junto con el responsable 5S. 0
13. Nuestro indicador 5S está actualizado y se mantiene o mejora. 0
14. Conforme mejoramos, cambiamos nuestra auditoría de 20 preguntas para hacerla
más exigente.0
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 0
TOTAL 0
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 0,00%
EUSS: TFM 2014-2015 131
8.4. ANEXO C - Lista de Comprobación Auditoria 5S - Después
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio
COMPROBACIONES. FASE 1: SELECCIONAR Puntos
1. Todos hemos sido formados en 5S y hemos participado en la fase SELECCIONAR. 3
2. Disponemos de los elementos para el seguimiento del taller: archivador, rotuladores,
guía de operaciones, hoja resumen.3
3. Tenemos hojas de planes de acción y sabemos cómo utilizarlas. 2
4. Tenemos hojas para elaborar las normas 5S. 3
5. Hemos delimitado con exactitud el perímetro del taller 5S. 3
6. Hemos inspeccionado la zona anotando los problemas. 3
7. Tenemos una zona donde dejar los objetos de dudosa utilidad. 3
8. Hemos revisado las zonas de información y no hay nada inútil. 2
9. Hemos revisado los almacenes y no hay nada inútil. 3
10. Hemos revisado los pasillos y no hay nada en el suelo. 3
11. Hemos revisado cajones, armarios y estantes y no hay nada inútil. 3
12. Hemos revisado las herramientas y no hay ninguna inútil. (si son necesarias) 3
13. No nos falta ningún objeto o herramienta necesarios. 3
14. Hemos vaciado la zona de objetos de dudosa utilidad. 2
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 3
TOTAL 42
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 93,33%
AUDITORÍA 5S
COMPROBACIONES. FASE 2: ORDENAR Puntos
1. Todos hemos sido formados y hemos participado en la fase ORDENAR. 3
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 3
3. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada. 3
4. Hemos dibujado un plano detallado de colocación de objetos (mesas, utillajes,
información, stock, herramientas) y es conocido por todos.2
5. Hemos definido las áreas de responsabilidad de cada uno. 3
6. Hemos ordenado y marcado las zonas de información. 3
7. Hemos ordenado y marcado los stocks y asegurado el FIFO. 1
8. Hemos ordenado y marcado el material almacenado. 3
9. Hemos ordenado y marcado cajones, armarios y estantes. 3
10. Hemos ordenado las herramientas y elementos de limpieza. 3
11. Hemos ordenado, identificado y marcado cada puesto de trabajo. 3
12. Los cables no arrastran por el suelo y están marcados. 2
13. No tenemos nada que sobrepase, desborde o esté tirado. 3
14. Nada nos estorba para pasar, abrir, coger, dejar. 3
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 3
TOTAL 41
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 91,11%
132|
COMPROBACIONES. FASE 3: LIMPIAR Puntos
1. Todos hemos sido formados y hemos participado en la fase LIMPIAR. 3
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 3
3. Hemos definido un sitio para cada cosa y cada cosa está en un solo sitio. 2
4. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada. 3
5. Hemos inspeccionado detalladamente la zona buscando las zonas sucias. 3
6. Hemos anotado y marcado en el plano cada zona sucia, los elementos necesarios
para su limpieza y la periodicidad con que hay que realizarla.3
7. Hemos limpiado y restaurado las zonas de información y la documentación. 3
8. Hemos limpiado y restaurado los almacenes y elementos de almacenaje. 3
9. Hemos limpiado y restaurado el material almacenado. 3
10. Hemos limpiado y restaurado cajones, armarios y estantes. 3
11. Tenemos una lista de todos los elementos de limpieza necesarios y disponemos de
ellos. Tenemos un responsable de reponerlos.3
12. Existe una homogeneidad en las estanterías y están en buen estado. 2
13. Todos tenemos un uniforme y los usamos permanentemente. 3
14. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 3
TOTAL 40
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 42
% TOTAL 95,24%
COMPROBACIONES. FASE 4: ESTANDARIZAR Puntos
1. Todos hemos sido formados y hemos participado en la fase ESTANDARIZAR. 3
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 3
3. Hemos definido un sitio para cada cosa y cada cosa está en un solo sitio. 2
4. Tenemos todo limpio y como nuevo. 3
5. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada y con todas las
normas 5S del sector.2
6. Tenemos un plano detallado del sector y todas sus posibles variantes con áreas de
responsabilidad bien definidas.2
7. Tenemos gamas de limpieza que define operaciones a realizar, periodicidad,
elementos necesarios y tiempo necesario.3
8. Las zonas a limpiar están marcadas en el plano o indicadas mediante fotografías o
esquemas.3
9. Hemos definido una lista de herramientas y elementos de limpieza necesarios y
existe una persona responsable de reponer lo gastado.3
10. Tenemos un armario para guardar los materiales 5S. 3
11. Hemos definido una auditoría de 20 preguntas para verificar el cumplimiento de las
normas 5S.3
12. Tenemos un responsable 5S del sector que coordina al equipo. 2
13. El sector tiene su indicador 5S en un lugar visible. 3
14. Tenemos un auditor externo que nos audita cada mes. 3
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 3
TOTAL 41
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 91,11%
EUSS: TFM 2014-2015 133
COMPROBACIONES. FASE 5: SEGUIR Puntos
1. Todos hemos sido formados en P.D.C.A. y los principios KAIZEN . 3
2. Hemos comprobado que no quedan objetos inútiles. 3
3. Hemos definido un sitio para cada cosa y cada cosa está en un solo sitio. 3
4. Tenemos todo limpio y como nuevo. 3
5. Tenemos la documentación de seguimiento del taller actualizada y con todas las
normas 5S del sector.3
6. Tenemos hojas de planes de acción y todos sabemos como utilizarlas. 2
7. Hemos fijado un día y una hora para las acciones 5S. 3
8. Realizamos la gama de limpieza y mantenimiento bien en el tiempo asignado, bien
aprovechando tiempos de parada.3
9. Utilizamos la auditoría 20 preguntas autónomamente al menos una vez al mes,
dirigidos por nuestro responsable 5S.1
10. Anotamos los problemas y generamos planes de acción e ideas de mejora. 2
11. Hablamos de 5S en las reuniones diarias. 3
12. Una vez al mes el auditor externo audita el sector junto con el responsable 5S. 2
13. Nuestro indicador 5S está actualizado y se mantiene o mejora. 3
14. Conforme mejoramos, cambiamos nuestra auditoría de 20 preguntas para hacerla
más exigente.2
15. TODOS los planes de acción tienen responsable y plazo. 3
TOTAL 39
Valoración: 0: Insatisfactorio 1: Mediano 3: Satisfactorio ÓPTIMO 45
% TOTAL 86,67%
134|
EUSS: TFM 2014-2015 135
8.5. ANEXO D – Planos y Diagramas Espagueti
136|
EUSS: TFM 2014-2015 143
8.6. ANEXO E – Manual de Formación Operario 5S
144|
EUSS: TFM 2014-2015 159
8.7. ANEXO F – Actas de Seguimiento
Actas Marzo 2015
1.
Fecha: 20 de marzo de 2015
Lugar: EUSS
Tipo: Reunión
Resumen:
Se define el tema del TFM:
Estudio para la implantación de mejoras en un contexto de Lean
Manufacturing en la empresa Nova Fuente.
Se presentan los objetivos, alcance y una propuesta de desarrollo del trabajo
que es aceptada por el Tutor.
Se acuerda:
Desarrollar el análisis interno, externo, DAFO y estrategias de la empresa
Nova Fuente.
La elaboración de un plano acotado de la planta Nova Fuente.
Por parte del tutor: proporcionar un guion del plan de operaciones para
desarrollarlo en la empresa Nova Fuente.
Actas Abril 2015
1.
Fecha: 19 de Abril de 2015
Lugar: N/A
Tipo: Intercambio de Correos electrónicos
Resumen:
Se manifiesta la dificultad de la elaboración del plano acotado de la planta por
cuestiones internas de la empresa.
Se acuerda:
La propuesta de una elaboración propuesta de la disposición de las estaciones
en la planta.
160|
Actas Mayo 2015
1.
Fecha: 19 de Mayo de 2015
Lugar: N/A
Tipo: Intercambio de Correos electrónicos
Resumen:
Se envía el primer avance del documento para revisión del Tutor que incluye
una descripción del entorno de implantación.
Se acuerda:
Realizar correcciones según las observaciones al trabajo realizado.
Definir indicadores para evaluar la situación del "antes" al "después",
estableciendo medidas para conocer la magnitud del cambio.
Desarrollo de la metodología de implantación de mejoras
Hacer una nueva versión desarrollando el objeto del Proyecto.
2.
Fecha: 30 de Mayo de 2015
Lugar: N/A
Tipo: Intercambio de Correos electrónicos
Resumen:
Se manifiesta que se está desarrollando la implantación de la metodología de
mejora, sin embargo se solicita una guía de documentación sobre la
herramienta de auditorías 5S.
Se Acuerda:
Elaborar una primera versión del proyecto completo.
Actas Junio 2015
EUSS: TFM 2014-2015 161
1.
Fecha: 17 de Junio de 2015
Lugar: N/A
Tipo: Intercambio de Correos electrónicos
Resumen:
Envío del primer borrador del TFM.
Se acuerda:
Realizar correcciones en base a las observaciones recibidas.
Incluir apartado de Ambientalización, Manual de Formación y Fichas de
tareas de operarios.
2.
Fecha: 23 de Junio de 2015
Lugar: N/A
Tipo: Intercambio de Correos electrónicos
Resumen:
Envío de la nueva versión del TFM con las adiciones realizadas.
Se acuerda:
Realizar correcciones de edición para imprimirlo.
Incluir apartado de Viabilidad Económica.
3.
Fecha: 25 de Junio de 2015
Lugar: N/A
Tipo: Intercambio de Correos electrónicos
Resumen:
Envío de la nueva versión del TFM con las adiciones realizadas.
Se acuerda:
Imprimir realizando unas mejoras en edición y adicionando precios en el
apartado de Viabilidad Económica.