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FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESTANDARIZACION DE TIEMPOS DEL PROCESO DE LAVADO INDUSTRIAL DE ROPA EN LA EMPRESA “SERVICE CLEAN E.I.R.L” DE LA CUIDAD DE CAJAMARCA, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERO INDUSTRIAL AUTOR: Bach. CYNTHIA CHUQUIMANGO HUAMÁN ASESOR: Ing. KATTY VANESA VIGO ALVA

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FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESTANDARIZACION DE TIEMPOS DEL PROCESO DE LAVADO

INDUSTRIAL DE ROPA EN LA EMPRESA “SERVICE CLEAN E.I.R.L”

DE LA CUIDAD DE CAJAMARCA, PARA INCREMENTAR LA

PRODUCTIVIDAD.

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

Bach. CYNTHIA CHUQUIMANGO HUAMÁN

ASESOR:

Ing. KATTY VANESA VIGO ALVA

CAJAMARCA – PERÚ

2013

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COPYRIGHT ©2012 by

CYNTHIA CHUQUIMANGO HUAMAN

Todos los derechos reservados

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ACEPTADA:

ESTANDARIZACION DE TIEMPOS DEL PROCESO DE LAVADO

INDUSTRIAL DE ROPA, EN LA EMPRESA “SERVICE CLEAN

E.I.R.L” DE LA CUIDAD DE CAJAMARCA, PARA INCREMENTAR

LA PRODUCTIVIDAD.

AUTOR:

Bach. CYNTHIA CHUQUIMANGO HUAMAN

ASESOR:

Ing. KATTY VANESA VIGO ALVA.

Aprobado por:

-------------------------------------------- -----------------------------------------

Ing. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presidente del jurado Secretario del jurado

-------------------------------------------- -----------------------------------------

Ing. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vocal del jurado Asesor

Cajamarca, 8 de octubre de 2013

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DEDICATORIA

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño.

A ti Dios, que me diste la oportunidad de vivir y

regalarme una familia maravillosa, por fortalecer mi

corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en

mi camino a aquellas personas que han sido mi

soporte y compañía durante todo el periodo de

estudio.

A mis Padres, por darme la vida, quererme mucho,

creer en mí, aunque hemos pasado momentos

difíciles siempre han estado apoyándome ,por todo

agradezco de corazón a Dios que estén conmigo a mi

lado. Mamá gracias por darme una carrera para mi

futuro, todo eso te lo debo a ti. 

A mi Hijo, Nìcolas Que con su tierna sonrisa basta

para hacerme feliz, mi motivo de vida que me da las

fuerzas necesarias para luchar y conseguir mis

metas.

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EPÍGRAFE

“No se puede llegar a la perfección sin haber cometido por lo menos un error”

(Anónimo)

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AGRADECIMIENTO

A mis profesores y asesora, gracias por su valioso

tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que

me transmitieron en el desarrollo de mi formación

profesional.

A mis padres por su apoyo día a día.

A mis hermanas por ser un gran apoyo en mi vida,

gracias por todo lo que hicieron por mí.

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LISTA DE ABREVIACIONES

MT: Medición de tiempo

E.I.R.L.: Empresa individual de Responsabilidad Limitada

TN.: Tiempo Normal

TE.: Tiempo estándar

TE.: Tiempo promedio

FV.: Factor de Valoración

% TOL.: Porcentaje de tolerancia

KG.: Kilogramos

H – H.: Horas hombre

H – M.: Horas Máquina

P.: Producción

TB.: Tiempo Base

EPP: Equipos de Protección Personal

VAN: Valor actual neto.

TIR: Tasa interna de retorno.

IR: Índice de rentabilidad.

VNP: Valor neto presente.

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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

De conformidad y cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte, para Optar el Título

Profesional de Ingeniero Industrial, pongo a vuestra consideración la presente Proyecto

titulado:

ESTANDARIZACION DE TIEMPOS DEL PROCESO DE LAVADO

INDUSTRIAL DE ROPA EN LA EMPRESA “SERVICE CLEAN

E.I.R.L” DE LA CUIDAD DE CAJAMARCA, PARA INCREMENTAR

LA PRODUCTIVIDAD.

El presente proyecto ha sido desarrollado durante el mes de mayo a octubre del año 2013, y

espero que el contenido de este estudio sirva de referencia para otros Proyectos o

Investigaciones

Bach. Cynthia Chuquimango Huamán

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RESUMEN

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ABSTRACT

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ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA

EPÍGRAFE

AGRADECIMIENTO

LISTA DEABREVIACIONES

PRESENTACIÓN

RESUMEN

ABSTRACT

INDICE DE FIGURAS

INDICE DE TABLAS

CAPITULO 1.............................................................................................................9

INTRODUCCION .....................................................................................................9

1.1 Realidad Problematica................................................................................... .

1.2 Formulación del Problema.............................................................................. .

1.3 Justificacion .....................................................................................................

1.3.1 Teórica ...................................................................................................... .

1.3.2 Aplicativa ................................................................................................... .

1.3.3 valorativa ................................................................................................... .

1.3.4 Académica ..................................................................................................

1.4 Limitaciones ............................................................................................0000

1.5 Objetivos............................................................¡Error! Marcador no definido.

1.5.1 Objetivo General............................................................................................000

1.5.2 Objetivos Específicos.................................................................................00000

CAPITULO 2...........................................................................................................14

MARCO TEÓRICO.............................................................................................0000

2.1 Antecedentes ............................................................................................000

2.2 Bases Teóricas.......................................................................................00000

...............................................................................................................00000

cas..........................................................................................................00000

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s.............................................................................................................00000

2.3 Definición de Términos Basicos ............................................................00000

CAPITULO 3.....................................................................................................00000

HIPÓTESIS.........................................................................................................0000

3.1 Formulacion de la Hipótesis.......................................................................000

3.2 Operacionalización de las variables.............................................................00

CAPITULO 4 ........................................................................................................000

DIAGNOSTICO .........................................................................................000

DISEÑO DE LA PROPUESTA ..................................................................000

IMPLEMENTACION ..................................................................................000

CAPITULO 5.........................................................................................................000

MATERIALES Y MÉTODOS.................................................................................000

5.1 Tipo de Diseño de Investigación........................¡Error! Marcador no definido.

5.2 Materiales de Estudio.........................................¡Error! Marcador no definido.

5.2.1 Población:....................................................................................................0000

5.2.2 Muestra:.................................................................¡Error! Marcador no definido.

5.3 Técnicas ,procedimientos e instrumentos ..................................................00

5.3.1 Para Recolectar Datos.................................................................................0000

5.3.2 Para Procesar Datos..............................................¡Error! Marcador no definido.

CAPITULO 6...........................................................................................................00

RESULTADOS .............................................................¡Error! Marcador no definido.

CAPITULO 7...........................................................................................................00

DISCUSIÓN ......................................................................................................0000

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.................¡Error! Marcador no definido.

7.1 Conclusiones................................................¡Error! Marcador no definido.

7.2 Recomendaciones...............................................................................000

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................00

ANEXOS ................................................................................................................00

ANEXO A: ..................................................................................................00

ANEXO B: ..................................................................................................00

ANEXO C: ..................................................................................................00

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ANEXO D: ..................................................................................................00

ANEXO E: ..................................................................................................00

ANEXO F: ...................................................................................................00

ANEXO G: ..................................................................................................00

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INDICE DE FIGURAS

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INDICE DE TABLAS

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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación sobre el diseño de Mejora de

Métodos de trabajo y Estandarización de tiempos en la planta Embotelladora

Trisa EIRL en Cajamarca para aumentar la productividad describe en los

siguientes capítulos:

En el Capítulo I, Se muestran las generalidades de la investigación.

En el Capítulo II, Se realiza la Revisión de la literatura.

En el Capítulo III, Materiales y Métodos.

En el Capítulo IV, Se realiza la descripción de la organización.

En el Capítulo V, Se muestra el diagnostico situacional.

En el Capítulo VI, Se realiza la aplicación de la metodología.

En el Capítulo VII, Resultados y discusiones.

En el capítulo VIII, Análisis Costo Beneficio.

Finalmente se plantean:

En el Capítulo IX, Conclusiones y Recomendaciones.

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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

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1. Realidad problemática.

Hoy en día que una empresa perdure y se mantenga en el mercado va a

depender de varios factores, entre ellos está el nivel de calidad de servicios

que preste, si cumple con los requisitos que el cliente exige.

“CLEAN SERVICE E.I.R.L” es una empresa dedicada a brindar el servicio de

lavado industrial de ropa de diferentes empresas mineras, teniendo como

clientes principales a Minera La Zanja, G y M y además del lavado los

uniformes de todos los trabajadores de empresa “Menú Express”.

En la empresa “CLEAN SERVICE E.I.R.L ”,actualmente ubicado en la cuidad

de Cajamarca el principal problema que se encontró al hacer un análisis es la

falta de estandarización de los tiempos del proceso para el lavado industrial

de ropa y no se sabe qué tiempo se debe tomar para realizar cada tarea, por

lo cual existen demoras o retrasos al momento de entregar los paquetes de

ropa a los clientes.

Se cree conveniente realizar un estudio de tiempos para estandarizar el

proceso de lavado de ropa y así poder determinar un tiempo estándar para

cada área donde se realizan las actividades.

El problema incurre en el momento de que se van a recoger los paquetes de

ropa la movilidad esta lista para trasladar la ropa a sus respectivos lugares

(Mineras) y ser entregados, pero los paquetes de ropa aún no están listos; por

lo cual la movilidad designada se tiene que ir sin la ropa y esto afecta en los

costos de movilidad para la empresa, porque la ropa se tendría que trasladar

en otro carro, cuando ya esté todo debidamente empacado.

Al no llegar la ropa a tiempo a su destino existe un malestar por parte de los

clientes, los cuales sustentan que al no llegar la ropa es como si no tuvieran

comida.

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Todas las empresas tiene la necesidad de mejorar la calidad de los procesos

para una plena satisfacción de los clientes, dado que no solo se enfrentan con

la competencia local, sino también la nacional las cuales cuentan con

estrategias fuertes para satisfacer las expectativas del cliente.

2. Formulación del problema.

¿La Estandarización de los Tiempos del Proceso de Lavado Industrial de

ropa, permitirá incrementar la productividad en la empresa “SERVICE CLEAN

EIRL“?

3. Justificación.

Teórica

Dentro del mercado de servicios de lavandería industrial existen estándares

de calidad que exige el cliente, los cuales son necesarios para asegurar la

fidelización de ellos. En la empresa Clean Service la falta de estandarización

de los tiempos del proceso de lavado industrial de ropa ha generado demoras

y retrasos al momento de entregar los paquetes de ropa a los clientes.

La falta de un diagrama de procesos y un estándar de tiempos para cada

actividad genera un trabajo recargado para cada trabajadora.

Las trabajadoras tienen un turno de 12 horas diarias, trabajando de pie la

mayor parte de las actividades cual genera dolor de espalda, columna

vertebral.

Aplicativa

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Valorativa

La presente investigación nos permitirá analizar las situaciones que no

funcionan adecuadamente en la empresa, permitiéndonos establecer un

procedimiento adecuado y estandarizar el proceso de lavado para lograr

minimizar o eliminar los tiempos ociosos causados por una actividad lenta que

ocasiona retrasos en las demás actividades y así poder incrementar la

productividad.

También nos permitirá manejar un sistema de motivación por sus

desempeños a las trabajadoras, se recomendarías a la gerente de la empresa

que las trabajadoras tengan capacitaciones trimestrales sobre procesos de

manufactura parea tener un procesos más eficiente.

Académica

Al descartar el trabajo improductivo y los tiempos ociosos, la producción seria

mayor en un mismo tiempo establecido evitando así los costos de transporte

que implica una demora y así incrementaría la satisfacción de los clientes con

la entrega de los paquetes de ropa en el tiempo establecido.

Realizar la estandarización de tiempos nos permite mejorar el proceso y las

condiciones de trabajo, reducimos los costos de servicios (agua y luz) logrando

así un incremento en las utilidades.

4. Limitaciones.

Una de las limitaciones es la poca información es cuanto al tema de

costos que se reserva la empresa.

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5. Objetivos.

5.1 Objetivos General

Realizar un estudio de tiempos y estandarizar los tiempos en

proceso de lavado industrial de ropa en la empresa “CLEAN SERVICE

E.I.R.L” para reducir el tiempo ocioso en el proceso de entrega de la

ropa e incrementar la productividad y lograr satisfacer las expectativas

de sus clientes.

5.2 Objetivo especifico

Identificar los principales problemas (cuello de botella) dentro del

proceso de lavado de ropa que retrasan las operaciones.

Describir los procesos de cada actividad a través de un diagrama de

flujo.

Diseñar el diagrama de flujo nuevo para el proceso de lavado.

Hacer una propuesta para mejorar el proceso de lavado y reducir las

demoras mediante la estandarización.

Reducir los costos de servicio y transporte relacionados al proceso.

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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

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1. Antecedentes.

Según Castillo en su tesis: Estudio de tiempos y movimientos en el

proceso de Producción de una industria manufacturera de ropa el estudio de

tiempos y movimientos es una técnica muy útil, sobre todo en las empresas

donde la mayoría de las operaciones son manuales, como en el caso de las

empresas maquiladoras de ropa. Por medio del estudio de tiempos y

movimientos se pueden determinar los tiempos estándar de cada una de las

operaciones que componen un proceso, así como analizar los movimientos que

hace el operario para llevar a cabo la operación. De esta forma se evitan

movimientos innecesarios que solo incrementan el tiempo de la operación.

El estudio de tiempos y movimientos permite detectar operaciones que estén

causando retrasos en la producción y mejorar la eficiencia de la línea.

Dentro del estudio de tiempos y movimientos, también se toman en cuenta las

condiciones del ambiente, ya que estas influyen en el desempeño de los

operarios .Es necesario mantener buenas condiciones ambientales para

reducir la fatiga.

Según Novoa y Terrones en su tesis: Diseño de mejora de métodos de

trabajo y estandarización de tiempos de la planta de producción de

embotelladora trisa e.i.r.l. en Cajamarca para incrementar la productividad. La

investigación tuvo como objetivo demostrar la factibilidad técnica y económica

de propuesta de mejora de métodos de trabajo y estandarización de tiempos

para el aumento de la productividad de la planta a de producción, En la

estandarización de tiempos en las líneas de producción se determinó que el

tiempo estándar es actualmente 7.55 min y con la propuesta se reduce a 7.34

min.

Según Fuentes en du tesis: Estudio de Tiempos y Movimientos a las

operaciones Realizadas en una pequeña Industria de Productos Lácteos;

analizó de la situación actual con la finalidad de buscar mejoras en el proceso

productivo, evitando tareas innecesarias, tiempos muertos e improductivos,

operaciones de demora e ineficientes.

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En la actualidad no cuentan con datos históricos de tiempos para las

operaciones realizadas en los procesos productivos, también se diseñaran

diagramas bi- manuales para tener al alcance todos los movimientos que

perjudican la eficiencia de la línea.

Según Morán en su tesis: Estudio de tiempos y movimientos para la

reducción de costos e incremento de la eficiencia en una industria de camas;

plantea los conocimientos científicos que enmarcan el estudio de tiempos y

movimientos, su alcance y el papel que juega en lo que se refiere a la mejora

de la eficiencia de los procesos, siendo esto el alcance o meta primordial de la

empresa. También se indica cuáles son las condiciones de trabajo necesarias

para que los colaboradores se desarrollen en forma eficiente.

2. Bases teóricas

2.1 Estudio de tiempos

Puntos Claves:

Usar el estudio de tiempos para establecer los tiempos estándar.

Aplicar indicadores auditivos y visuales para dividir las operaciones

en elementos.

Emplear tiempos continuos para obtener un registro completo de

tiempos.

Tomar tiempos con regresos a cero para evitar errores de

empleados.

Verificar los tiempos para confirmar la validez del estudio de tiempos.

El séptimo paso en el proceso sistemático de desarrollar un centro de

trabajo eficiente es establecer los tiempos estándar. Tres elementos

ayudan a determinarlos: las estimaciones, los registros históricos y los

procedimientos de medición del trabajo.

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En el pasado los analistas se apoyaban más en las estimaciones como

un medio para establecer estándares basados en los hechos y no en el

juicio.

La experiencia ha demostrado que ningún individuo puede establecer

estándares consistentes y justos solo con ver un trabajo y juzgar el

tiempo requerido para terminarlo. Cuando se usan estimaciones, los

estándares se salen de contexto.

La compensación de errores en ocasiones disminuye su desviación,

pero la experiencia muestra que a lo largo de un periodo, los valores

estimados tiene una desviación sustancial de los estándares medidos.

Tanto los registro históricos como las técnicas de medición basadas

solo en el juicio.

2.1.1 Requerimientos del estudio de tiempos:

Deben cumplirse ciertos requerimientos fundamentales antes de tomar

un estudio de tiempos. Por ejemplo si se requiere un estándar de una

nueva tarea, o de una nueva

Tarea anterior en la que el método o parte del se ha alterado, el

operario debe estar familiarizado por completo con la nueva técnica

antes de estudiar la operación. Además, el método debe estandarizarse

en todos los puntos en que se usa antes de iniciar el estudio.

A menos que todos los detalles del método y las condiciones de

trabajado se hayan estandarizado, los estándares de tiempo tendrán

poco valor y se convertirán en una fuente continua de desconfianza,

resentimientos y fricciones internas.

Los analistas deben comunicar al representante del sindicato, el

supervisor del departamento y al operario que se estudiara el trabajo.

Cada parte puede hacer planes específicos y tomar la medida necesaria

para realizar un estudio coordinado y adecuado. El operario debe

verificar que aplica el método correcto y debe estar familiarizado con

todos los detalles de esta operación. El supervisor debe verificar el

método para asegurar que la alimentación, la velocidad, las

herramientas de corte, los lubricantes, etc. Cumplen con las prácticas

estándar, como lo establece el departamento de métodos. También a de

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investigar la cantidad de material disponible para que no ocurra faltante

durante el estudio. Si dispone varios operarios para el estudio, debe

determinar quién tendrá los resultados más satisfactorios.

El representante del sindicato se asegurara que solo se elijan operarios

capacitados y competentes, debe explicarles por qué se realiza el

estudio y responder a cualquier pregunta pertinente que surja de los

operarios.(Niebel & Freivalds, 2004)

2.2 Estudio de tiempos

El análisis del trabajo y los estudios de tiempos no están

necesariamente relacionados con el pago de salarios, aunque es en

relación con ellos como más frecuentemente son utilizados. Un estudio

de tiempos es simplemente un procedimiento sistemático de

investigación, recolección, y registro de datos absolutamente precisos

sobre el tiempo requerido para completar una operación.

El objetivo de un estudio de tiempos es determinar tan exactamente

como sea posible el tiempo requerido para que una persona realice una

determinada operación. Hay muchas maneras de hacer esto, una de las

cuales es la utilización de métodos de síntesis de tiempos normales

como el MTM .sin embargo, la más antigua y más popular de las

maneras de hacer un estudio de tiempos es la que requiere el uso del

cronometro. Un observador entrenado registra las lecturas del

cronometro en un impreso especialmente preparado .los cálculos

basados en estos registros de tiempos determinan el tiempo normal de

ese trabajo.

Procedimiento: un estudio de tiempos empieza generalmente con la

notificación de que un trabajo determinado en un departamento

determinado está listo para ser estudiado.

Selección del operario: si se puede elegir los operarios, el elegido no

debe ser ni el mejor ni el peor del departamento .Aunque la actividad o

ritmo del operario se puede ajustar con un factor nivelador, los errores

de nivelación tienden a ser mayores a medida que la actividad aparta

más de los valores normales.

Elementos: la operación que va a ser estudiada debe ser dividida en

componentes a los que llamaremos elementos. En general, ningún

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elemento debe ser menor de 0.05 minutos .incluso un elemento de esta

duración da al observador muy poco tiempo para tener una impresión

de la actividad que se ejecuta. Los elementos deben diseñarse de tal

manera que terminen con un sonido que puede asociar a la finalización

del elemento, el observador puede estar mirando el cronometro cuando

el elemento acaba, lo que mejora la precisión de las lecturas.

Duración del estudio: el tiempo es oro, parecía ridículo que un

observador utilizara todo un día para estudiar el tiempo de una

operación que tiene un ciclo de 20 minutos. Y parecía igualmente

ridículo gastar 4 o 5 minutos .Sin embargo, cualquier posibilidad puede

ser razonable según las circunstancias.(Vaughn, 1993).

2.3 Medición del trabajo

La medición del trabajo es un método investigativo basado en la

aplicación de diversas técnicas para determinar el contenido de una

tarea definida fijando el tiempo que un trabajador calificado invierte en

llevarla a cabo con arreglo a una norma de rendimiento preestablecida.

2.3.1 Objetivos de la medición del trabajo

Dos son los objetivos que podemos satisfacer con la medición:

A. Incrementar la eficiencia del trabajo.

B. Proporcionar estándares de tiempo que servirán de información a

otros sistemas de la empresa, como el de costos de programación de la

producción, supervisión, etc.

2.3.2. Importancia y necesidad de la medición del trabajo

En vista de la creciente necesidad de aprovechar mejor la mano de obra

y reducir los costos de la producción, es necesaria una mejor utilización

de los recursos humanos y materiales.

Si observamos los factores que conforman los costos industriales,

veremos que además de las materias primas y los gastos de

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fabricación, juega un papel muy importante el costo de mano de obra,

directa o indirecta.

Al mismo tiempo que sufre la influencia de la mano de obra, el

supervisor siente la necesidad si se está empleando de manera

eficiente el esfuerzo de los operadores, si cada una de las operaciones

realizadas por estos es ejecutada en el tiempo correcto y si la

administración se apoya en bases sólidas para elaborar los programas

de producción, cimentar sistemas de incentivos, etc.

Ante la necesidad de la administración y supervisión de las empresas

surge la medición del trabajo como una herramienta que si es aplicada

por personas debidamente entrenadas, dará resultados satisfactorios.

2.3.3 Aplicación de la medición del trabajo

Con el propósito de entender más fácilmente el objetivo y las

aplicaciones de la medición del trabajo en la industria, a continuación se

ofrece las siguientes definiciones.

A. Medición del trabajo: es la parte cuantitativa del estudio del

trabajo, que indica el resultado del esfuerzo físico desarrollado en

función del tiempo permitido a un operador para terminar una tarea

específica, siguiendo a un ritmo normal un método predeterminado.

De la definición anterior se desprende que el objetivo inmediato de la

medición del trabajo es determinar el tiempo estándar, o sea, medir la

cantidad de trabajo humano necesario para producir un artículo en

términos de un tipo o patrón que es el tiempo.

B. Tiempo estándar: es el patrón que mide el tiempo requerido para

terminar una unidad de trabajo, mediante el empleo de un método y

equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida,

que desarrolla una velocidad normal que puede mantener día tras día,

sin mostrar síntomas de fatiga.

C. Aplicaciones del tiempo estándar: en la actualidad las

aplicaciones que pueden darse al tiempo estándar son múltiples en

valor monetario.

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D. Ventajas del tiempo estándar:

1. Reducir los costos: cuando se elimina el trabajo improductivo y los

tiempos ociosos, la razón de rapidez de producción es mayor, esto es,

se produce mayor número de unidades en el mismo tiempo.

2. Mejora las condiciones obreras: los tiempos estándar permiten

establecer sistemas de pagos de salarios con incentivos, en los cuales

los obreros, debido a que producen un número de unidades superior a

la cantidad obtenida a la velocidad normal, perciben una remuneración

extra.

2.3.4 Procedimientos para medir el trabajo

A. Técnicas de medición del trabajo

Las principales técnicas que se emplean para medir el trabajo son:

Por estimaciones de datos históricos.

Estudio de tiempos con cronometro.

Por descomposición de micromovimientos de tiempos

predeterminados (MTM, MODAPTS, técnica DE MOST).

Método de las observaciones instantáneas (muestreo de trabajo).

Datos estándar y fórmulas de tiempo.

Cualquier técnica que apliquemos nos proporcionara el tiempo tipo o

estándar del trabajo medido.

B. El estándar de tiempos y sus componentes

El objeto final de la medida del trabajo es obtener el tiempo tipo

estándar de la operación o proceso objeto de estudio.

Estos términos nos indican un “tiempo” que reúne las características de

la figura 1

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Figura 1

Representacion del tiempo tipo.

2.3.5 Estudio de tiempo con cronómetro

El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor

exactitud posible, con base en un número limitado de observaciones, el

tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo

a una norma de rendimiento preestablecido.

Un estudio de tiempos con cronometro se lleva a cabo cuando:

Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea.

Se presentan quejas de los trabajadores de sus representantes sobre

el tiempo que insume una operación.

Surgen demoras causadas por una operación lenta, que ocasiona

retrasos en las demás operaciones.

Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos.

Se detectan bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de

alguna maquina o grupo de máquinas.

Pasos para su realización:

Un estudio de tiempos consta de varias fases, a saber:

I. Preparación

Selección de la operación.

Selección del trabajador.

Actitud frente al trabajador.

Análisis de comprobación del método de trabajo.

P = Personal

P = Descanso (fatiga)

P = Suplementario

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II. Ejecución:

Obtener y registrar la información.

Descomponer la tarde en elementos.

Cronometrar.

Calcular el tiempo observado.

III. Valoración:

Ritmo normal del trabajador promedio.

Técnicas de valoración.

Calculo de tiempo base o valorado.

IV. Suplementos:

Análisis de demoras.

Estudio de fatiga.

Calculo de suplementos y sus tolerancias.

V. Tiempo estándar:

Error de tiempo estándar.

Calculo de frecuencia de los elementos.

Determinación de tiempos de interferencia.

Calculo de tiempo estándar.

Preparación del estudio de tiempos

A. Selección de la operación: Para empezar, es necesario determinar

qué operación vamos a medir. Su tiempo, en primer orden, es una

decisión que depende del objetivo general que perseguimos con el

estudio de la medición.

No obstante, podemos emplear los siguientes criterios para hacer la

elección.

a) El orden de las operaciones según se presente en el problema.

b) La posibilidad de ahorro que se espera en la operación,

relacionado con el costo anual de la operación que se calcula mediante

la ecuación.

Costo anual = (actividad anual)(tiempo de operación)(salario horario)

c) Según necesidades específicas.

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B. Selección del trabajador: cuando se debe elegir al operario es

necesario considerar los siguientes puntos.

a) Habilidad: Elegir a un trabajador con habilidad promedio.

b) Deseo de cooperar: Nunca seleccionar a un trabajador que se opone.

c) Temperamento: No debe elegirse a un trabajador nervioso.

d) Experiencia: Es preferible elegir a un trabajador con experiencia.

C. Actitud frente al trabajador: en esta etapa, la percepción del

subordinado adquiere suma importancia, por lo cual.

e) El estudio nunca debe hacerse en secreto.

f) El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar

no criticarlas ante el trabajador.

g) No debe discutir con el trabajador ni criticar su trabajo sino pedir su

colaboración.es recomendable comunicar al sindicato la realización de

estudio de tiempos.

h) El operador espera ser tratado como un ser humano y en general

responderá favorablemente si se trata abierta y francamente.

D. Análisis de comprobación del método de trabajo: nunca debe

cronometrarse una operación que no haya sido normalizada. La

normalización de los métodos de trabajo es el procedimiento por medio

del cual se fija una forma escrita una norma de método de trabajo para

cada una de las operaciones que se realiza en una fábrica.

En estas normas se especifican el lugar de trabajo y sus características,

las máquinas y herramientas, los materiales, el equipo de seguridad que

se adquiere para ejecutar dicha operación (por ejemplo lentes,

mascarilla, extintores, delantales, botas, etc.), los requisitos de calidad

de dicha operación (tolerancia o acabado) y un análisis de mano

derecha y mano izquierda.

2.3.6 Ejecución del estudio de tiempos

Obtener y registrar toda la información concerniente a la operación. Es

importante que el analista registre toda la información pertinente

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mediante observación directa, en previsión de que sea menester

consultar posteriormente el estudio de tiempos.

Dicha información puede agruparse como sigue.

Información que permita identificar el estudio como sea necesario.

Información que permita identificar el proceso, el método, la

instalación o la máquina.

Información que permita identificar al operador.

Información que permita identificar la duración del estudio.

Por lo tanto es necesario hacer un estudio sistemático del producto y del

proceso para facilitar la producción y eliminar ineficiencias, lo cual

constituye el análisis de la operación.

Para llevar a cabo este análisis debe considerarse los siguientes diez

puntos de estudio generales y aplicables a cualquier producto.

i. Objeto de la operación.

ii. Diseño de la pieza.

iii. Tolerancias y especificaciones.

iv. Material

v. Proceso de manufactura.

vi. Preparación de herramientas y patrones.

vii. Condiciones de trabajo.

viii. Manejo de materiales.

ix. Distribución de máquinas y equipo.

x. Principios de economía de movimientos.

Las operaciones deben ser aisladas individualmente con todo cuidado,

en tanto que la mente debe conservar su relación con el proceso

completo. Ello significa que durante el estudio hay que mantener una

actitud mental inquisitiva por medio del cual se obtenga todos los datos

posibles y se juzgue su utilidad con relación a la operación en estudio.

(Criollo, 2005)

Page 34: TESIS EN 85%.docx

2.4 Etapas en la medida del trabajo. Requisitos.(Cuadro Nº 1)

ETAPAS PARA LA MEDIDA DEL TRABAJO

1. Seleccionar La tarea que va a ser objeto de estudio

2.Registrar

Todos los datos y circunstancias relativos al trabajo ,a los

métodos y a los elementos de actividad

3.Analizar

Con mente critica los datos que se han

registrado ,comprobando que se utilizan los métodos y

movimientos más eficaces ,separando los improductivos

4.Medir

La cantidad de trabajo de cada elemento ,expresándola en

tiempo

5.reunir o

copilar

El tiempo estándar de la operación ,teniendo en cuenta en

el estudio de tiempos los suplementos

6. Definir

El método de operación y las actividades a las que

corresponde el tiempo medido

Estas etapas han de seguirse en su totalidad cando se desea fijar el tiempo estándar

Page 35: TESIS EN 85%.docx

2.4.1 Técnicas utilizadas en la medida de un trabajo

El procedimiento técnico empleado en calcular el tiempo de

ejecución de una tarea consiste en determinar el llamado tiempo

tipo o tiempo estándar ,que es el tiempo que necesita un

trabajador cualificado y motivado para realizar la tarea tomándose

los descansos correspondientes ,para recuperarse de la fatiga y

para sus necesidades personales .

Es necesario definir los siguientes conceptos básicos:

Tr= tiempo de reloj

Es el tiempo que invierte el operario para realizar la tarea

encomendada y que y que se mide mediante un cronometro (no

se toman en cuenta los tiempos de descanso del operario ni por

fatiga ni por necesidades personales).

FR= factor de ritmo o actividad

Este concepto surge de la necesidad de corregir la diferencia que se

producen al existir trabajadores rápidos, normales y lentos al ejecutar

una misma tarea

Se calcula el coeficiente FR al comparar el ritmo de trabajo de un

trabajador cualquiera con el de un operario capacitado, normal y

conocedor de dicha tarea.

TN= tiempo normal

Es el tiempo medido por el cronometro que un operario capacitado,

conocedor de la tarea y desarrollándola a un ritmo normal, invertiría en

la realización de la tarea objeto del estudio su valor es:

TN = TR X FR

TP = tiempo tipo o tiempo estándar

Page 36: TESIS EN 85%.docx

Es el tiempo necesario para que un trabajador capacitado y conocedor

de su tarea la realice a un ritmo normal, añadiendo los suplementos

correspondientes por fatiga y atenciones personales.

Realizaciones del estudio

Una vez que el analista ha obtenido la aprobación de su jefe,

habiéndolo explicándole método a seguir, estará en condiciones de

realizar la planificación detallada que es esencial antes de iniciar las

obsecraciones.

El primer paso a dar es realizar una estimación acerca de las

actividades de las que busca la información, y seguidamente se han de

definir las siguientes etapas:

1. Fijar el objetivo del muestreo de trabajo.

2. Preparar los impresos necesarios.

3. Determinar el número de observaciones y establecer los límites de

control.

4. Establecer el momento de realizar las observaciones

5. Realizar las observaciones al instante y al azar

6. Interpretar los resultados

2.4.2 Materiales que se utiliza .descripción

El equipo mínimo que se utiliza para llevar a cabo un programa de

estudio de tiempos consta de:

Un cronometro.

un tablero para estudio de tiempos.

Impresos para realizarlas anotaciones de tiempos.

Calculadora de bolsillo.

2.4.3 Pasos a realizar para el estudio de tiempos.

Una vez que se ha elegido la tarea a medir, el estudio de tiempos

con cronometro suele constar de los pasos siguientes:

Page 37: TESIS EN 85%.docx

1. Obtener y registrar toda la información que se disponga acerca de

la tarea a medir ,del operario y de las condiciones de trabajo que

pueden influir en el desempeño de la misma

2. Dividir la operación en elementos, describiéndolos y registrando el

método de ejecución

3. Determinar el tamaño de la muestra, asegurándose de que se está

utilizando el mejor método posible para su ejecución por el operario.

4. Medir el tiempo que tarda el trabajador en completar cada elemento.

5. Al mismo tiempo que lo anterior, valorar el ritmo o la actividad con

que el operario realiza la operación

6. Calcular el tiempo básico.

7. Determinar los suplementos que hay que aplicar.

Calcular el tiempo tipo de la operación.(Neira, 2003).

2.5 Diagrama del proceso análisis del producto.

El diagrama de proceso –análisis del producto representa gráficamente

las etapas en forma separadas de un proceso, tarea o trabajo, y así

modificar la salida desde una etapa hasta otra. En otras palabras

describe la secuencia de actividades comprendidas en un trabajo.

De igual manera que en el diagrama de proceso –análisis del hombre,

aquí se nos da un panorama especifico, en el cual podemos decidir los

cambios aceptables que se pueden realizar en un determinado

proceso, ya que se nos permite graficar el método actual y el mejorado.

Este diagrama nos ayuda a comprender y aclarar los movimientos de

un determinado producto y a no confundir este con las personas, ya

que las personas se deberán analizar por separado, como se hizo en

el capítulo anterior

Page 38: TESIS EN 85%.docx

La American Society of Mechanical Engineers estableció un conjunto estándar de elementos y símbolos mejorados que a continuación se presentan:

Símbolo Significado

Operación: es algo hecho al producto, pieza o materia

dentro de un proceso o sistema, son cambios

intencionales en una o más características.

Inspecciones una operación que implica la verificación o

comprobación de la cálida de un determinado producto

en relación con especificaciones dadas en un estándar.

Trasporte: un cambio en la localización de un producto

siempre que sea igual o mayor que un metro.

Demora: se presenta una demora cuando no se puede

ejecutar ninguna otra operación.

Almacenamiento: cuando un producto se encuentra

en el área específica sin transportes, inspección ni

operación sobre todo bajo condiciones en que sea

necesario un requerimiento.

(Janania, 2008)

2.6 El Cronometraje

El sistema más utilizado para la determinación del contenido de trabajo

de una operación, basado en la observación continua de esta operación

durante un cierto periodo de tiempo, es el llamado genéricamente

cronometraje, por ser el cronometro el instrumento básico para la

medida de los tiempos, en este sistema.

A diferencias de la toma de tiempos de las operaciones sin aplicación

de ningún factor de corrección, en el cronometro cada lectura de tiempo

Page 39: TESIS EN 85%.docx

de ejecución va acompañada de la anotación de un factor corrector del

tiempo observado que está íntimamente relacionado con la actuación de

la operación.

A si puede aplicarse a este sistema, en su integridad, la definición que

la D.I.T en su obra Estudio del Trabajo da del estudio de tiempos.

Definición de estudio de tiempos según D.I.T

Elementos esenciales de esta definición son:

1. El registro de los tiempos.

2. La anotación del ritmo de trabajo observado.

3. La determinación de una norma a continuar.

Registro de los tiempos:

Como hemos dicho, el instrumento a utilizar universalmente para la

medida de los tiempos de las operaciones, es el cronometro capaz de

medir aquellos tiempos en las unidades de tiempos elegidas en cada

caso.

Esta unidad de medida de tiempo puede ser, en los casos más

corrientes.

El segundo (cronometrado sexagesimalmente).

La centésima de minuto (cronometro centesimal).

La diezmilésima de hora.

El estudio de tiempos es una técnica de medición

del trabajo empleada para registrar los tiempos y

ritmos de trabajo correspondiente a los elementos

de una tarea definida, efectuada en condiciones

determinadas, y para analizar los datos a fin de

averiguar el tiempo requerido para efectuar la

Page 40: TESIS EN 85%.docx

Aunque para la toma de tiempos de una operación compleja, desde el

punto de vista de los tiempos observados, sería suficiente la lectura de

los tiempos globales de la operación, la necesidad de anotar el factor de

corrección dependiente de la actuación del operador, hace

imprescindible la subdivisión de la operación global en elementos más

sencillos pues aquella actuación puede variar mucho de un elemento a

otro dentro de la misma operación.

Estos elementos que denominaremos operaciones elementales, han de

ser determinados previamente por un estudio preliminar de la operación

a cronometrar y su duración conviene que sea, ni tan corta que sea

difícil su anotación ni tan larga que sea improbable que se mantenga el

mismo factor de actuación a lo largo de la misma.

Una vez delimitadas y descritas las operaciones elementales en que se

subdivide la operación global puede procederse al registro de los

tiempos de ejecución de cada una de ellas.

Existen dos procedimientos para dicho registro:

Anotación de los tiempos acumulados.

Anotación de los tiempos correspondientes a cada operación elemental.

En el primer procedimiento se pone en marcha el cronometro al iniciarse

la primera operación elemental y se anota la lectura del mismo al final

de cada una de la operaciones elementales, sin detener el cronometro

en ningún momento. Por diferencia entre lecturas consecutivas se

obtendrá el tiempo para cada elemento.

En el segundo de los caso es indispensable utilizar un cronometro de

vuelta a cero como el que se ha descrito. Al iniciarse la primera

operación elemental se presiona la corona con una golpe seco, sin

retenerla presionada. Con ello el cronometro pone sus manecillas a cero

pero empieza inmediatamente a registrar el tiempo de la operación

elemental. Al finalizar esta, el cronometrador registra mentalmente el

nivel de actuación del operados y el tiempo señalado por el cronometro

al tiempo que oprime la corona para volver las manecillas a cero.

Mientras tiene lugar la segunda operación elemental, anota en el

Page 41: TESIS EN 85%.docx

formulario correspondiente que describiremos, el nivel de actuación y el

tiempo de la operación precedente.

El proceso se repite al final de cada una de las operaciones elementales

con lo que, al final del cronometraje, sin necesidad de sustracción se

tendrá el tiempo de cada operación elemental y el factor de actuación

correspondiente.(Figueras, 1999)

Comparación de métodos de cronometraje acumulativo y de vuelta

a cero. (Cuadro Nº 2)

3. Definición de términos básicos.

Cronometro decimal de minutos: cronometro usado para la medición del

trabajo, cuya característica esta graduada en centésimos (0.01) de minuto.

Demora: cualquier interrupción de la rutina de trabajo que no ocurre en el ciclo

de trabajo típico.

Desempeño: Razón de la producción real del operario entre la producción

estándar.

Método de

cronometraje

Ventajas Desventajas

Vuelta a cero No requiere hacer

sustracciones para

la obtención de los

tiempos.

Facilita el

escrutinio.

Mayor tiempo de

aprendizaje.

La omisión de una

lectura impide el control

del tiempo total.

Acumulativo Mayor facilidad de

aprendizaje.

La omisión de una

lectura no impide

el control del

tiempo total.

Escrutinio muy laborioso

por la necesidad de

efectuar sustracciones

sucesivas para obtener

los tiempos de cada

operación.

Page 42: TESIS EN 85%.docx

Diagrama de flujo: El diagrama de flujo además de registrar las operaciones e

inspecciones; muestra las siguientes actividades. Transporte, representado con

una flecha; almacenamiento, el cual se representa con un triángulo equilátero

sobre uno de sus vértices; y demora la cual se representa con una letra D

mayúscula.

Diagrama de flujo del proceso : representación gráfica de todas las

operaciones ,trasportes ,inspecciones ,demoras y almacenamientos que

ocurren durante un proceso o procedimiento .el diagrama incluye información

que se considera deseable para el análisis ,como el tiempo requerido y la

distancia

Ergonomía: Método por el cual los sitios o áreas de trabajo se encuentran

diseñados para que el trabajador tenga un mayor grado de eficiencia en la

tarea realizada.

Esfuerzo: Se define como: " Una demostración de la voluntad, para trabajar

con eficiencia". El esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica

la habilidad y puede ser controlada en un alto grado por el operario.

Estudio de tiempos Es una técnica que sirve para determinar con la mayor

exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el tiempo para

llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento

preestablecido.

Fatiga: Es el estado de la actitud física o mental, real o imaginaria, de una

persona, que incluye en forma adversa en su capacidad de trabajo.

Medición del trabajo: Uno de varios procedimientos (estudio de tiempos,

muestreo del trabajo y sistemas de tiempos predeterminados) para establecer

estándares.

Métodos.- Son los medios usados para el desarrollo ordenado de las

tareas de un sistema (normas, procedimientos, información dentro de la

organización)

Método: Técnica empleada para realizar una operación.

Operaciones: Actividades cuyos procesos combinan, separan, reforman y

transforman insumos o recursos en productos (bienes o servicios

Operario calificado: Operario que puede lograr el estándar de desempeño

establecido cuando sigue el método pre escrito y trabaja a un paso estándar.

Procesos.- Conjunto de tareas ejecutadas en forma ordenada

Sistema.- Conjunto de procesos que interactúan y se relacionan para alcanzar

objetivos.

Page 43: TESIS EN 85%.docx

Tiempo estándar: Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una

unidad de trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que

posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda

mantener día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga.

Tiempo real Es el tiempo medio del elemento utilizado realmente por el

operario durante un estudio de tiempos.

Tiempo normal: Es el tiempo requerido por el técnico normal o estándar para

realizar la operación cuando trabaja con velocidad estándar, sin ninguna

demora por razones personales o circunstancias inevitables

Tolerancia: Tiempo adicional al tiempo normal para contemplar un tiempo justo

de trabajo

Tablero de estudio de tiempos: Tablero conveniente usado para sostener el

cronometro y la forma de observaciones durante el estudio de tiempos.

Page 44: TESIS EN 85%.docx

CAPÍTULO 3

Page 45: TESIS EN 85%.docx

CAPITULO I HIPÓTESIS

1. Formulación de la hipótesis

Con el Estudio de Tiempos y la Estandarización de los tiempos del proceso de lavado

industrial de ropa en la empresa “CLEAN SERVICE E.I.R.L” incrementara la

productividad y se mejorará la atención a los clientes.

2. Operacionalizacion de las variables.

Variable Dependiente: Incrementar la productividad y mejorar la atención a los clientes

Variable Independiente: Estudio de tiempos.

Page 46: TESIS EN 85%.docx

CAPÍTULO 4

PROPUESTA DE

APLICACIÓN

PROFESIONAL

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4 DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA

4.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA.

“CLEAN SERVICE CAJAMARCA” brinda el servicio de hotelería, lavandería, limpieza

y mantenimiento menor.

La cual actualmente brinda el servicio de lavado de ropa de diferentes empresas

mineras como Minera La Zanja, Graña y Montero y lavado de uniformes de todos los

trabajadores de “Menú Express” de diferentes mineras en donde brindan sus servicios.

La actividad principal a la que se dedica “CLEAN SERVICE” es al lavado de prendas

de vestir (ropa), Ropa de cama, uniformes, etc. la empresa cuenta con un personal

capacitado para así asegurar la plena satisfacción de los clientes.

La empresa trabaja con prestigiosa empresa como (Minera La Zanja, Minas conga,

Graña y Montero,)

4.2 DATOS GENERALES

Razón Social: CLEAN SERVICE CAJAMARCA E.I.R.L.

Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.

Condición: Activo

Actividad Comercial: Lavandería, limpieza y mantenimiento menor.

Dirección Legal: Av. VíaEvitamiento Sur Nro. 252

Distrito / Ciudad: Cajamarca

Departamento: Cajamarca

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Teléfonos: 782500 / 976501255

Información Empresarial

o Tipo Empresa: Pequeña Empresa

VISION

Ser una empresa líder en servicios de limpieza de equipo personal, en el mercado

Nacional y ser considerada como una empresa de confianza por todos nuestros

clientes.

MISION

Prestar un servicio con estándares de calidad, contando con el apoyo de personal

motivado y calificado.

Page 49: TESIS EN 85%.docx

4.3 Organización de la Empresa (Organigrama).Figura Nº 02

AREA DE MLZ

AREA DE COMEDOR

PRINCIPAL

AREA DE

TANTAHUATAY

AREA DE

ASISTENCIA SOCIAL

AREEA DE

SUELDOS Y

AREA DE SELECCIÓN

CAPACITACIÓN Y

ALMACEN Y

DISTRIBUCION

PROVEEDOR Y

COMPRAS

DPTO.

TRANSPORTE

DPTO. LAVANDERIA

Y HOTELERIADPTO. RR. HH

DPTO. DE

MANTENIMIENTO

DPTO. DE

LOGISTICA

ASESOR

LEGAL

ASISTENTE DEL

ADMINISTRADOR

ASITENTE DEL

GERENTE ADMINISTRADO

R

GERENTE

TITULAR

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4.4. DE LA PLANTA DE PROCESO

En la Figura Nº 03 mostramos las áreas de la lavandería que consiste en una sola nave

donde están distribuidas las distintas áreas como (lavado, secado, planchado, empacado):

Figura Nº 03 distribuciones de la planta

Fuente: Elaboración Propia

Page 51: TESIS EN 85%.docx

4.5 Condiciones laborales.

Los colaboradores de CLEAN SERVICE trabajan en los siguientes turnos:

Mañanas: 6:00 am – 6:00 pm

Tardes: 6:00 pm – 6:00 am

Las trabajadoras tiene turnos de 12 horas diarias, si entran a las 6 de la mañana su salida

será a las 6 de la noche, teniendo un día de descanso las que ellas elijan, la empresa les

brinda desayuno, almuerzo y cena.

4.6 Maquinarias y Equipos Principales con los que cuenta la Empresa.

La empresa cuenta con 1 polea, 1 balanza electrónica ,3 lavadoras eléctricas, 2 secadoras

industriales, una plancha industrial a vapor y 2 planchas eléctricas simples y los materiales

necesarios para realizar su trabajo (hilos, tijeras, bolsas, cintas, grochets),

Polea

Figura Nº 04

Page 52: TESIS EN 85%.docx

Balanza industrial

Figura Nº 05

Lavadoras eléctricas

Figura Nº 06

Page 53: TESIS EN 85%.docx

Secadora eléctrica

Figura Nº 07

Plancha a Vapor

Figura Nº 08

Page 54: TESIS EN 85%.docx

4.7 Principal servicio. (Índices de Producción).

El principal servicio que ofrece el lavado de:

Ropa.

Uniformes.

Toallas.

Mensualmente la empresa lava 1692 docenas de ropa.

4.8 Materia prima que utiliza, (Índices de consumo).

Recursos Físicos: Para lavado

Materia prima (por proceso ).Aprox 2538 prendas

Detergente: 15 kilos de detergente.

Jabones: 12 barras de jabón.

Legías: 8 botellas chicas de legía.

Recursos Físicos: Para embalaje

Bolsas grandes: 40 bolsas Aprox.

Bolsas medianas: 70 bolsas Aprox.

Bolsas pequeñas: 40 bolsas pequeñas

Cinta de embalaje: 3 a 5 cintas

Plumones: 2 plumón

La adquisición de la materia prima es adquirida en el mercado mayorista las cuales son

guardados en el almacén y de ahí se saca de acuerdo al uso correspondiente.

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4.10 PROCESO DEL LAVADO INDUSTRIAL DE ROPA

Ropa que se recoge en Cajamarca.

Recoger la ropa: Se recogen todos los paquetes de ropa de la empresa G y M de los

4 hoteles con los que se tiene contrato.

Recepción la ropa sucia: lugar donde se coloca todos los paquetes de ropa sucia

que llegan de las distintas empresas.

Pesado de ropa: se pesa todos los paquetes de ropa que han ingresado.

Verifica el contenido de la ropa de acuerdo a formato enviado dentro.

Marcado o codificado de ropa: se cose con un crochet hilos a cada prenda del

paquete para ser identificada.

Selección de prendas a lavar: se separan las prendas según su nivel de suciedad y

material.

Lavado manual. (lanas, polos, camisas) los jeans, las casacas, chalecos y

mamelucos por ser los más sucios se lavan a mano para asegurar que estén limpios.

Lavado mecánico: se meten a las lavadoras eléctricas todas las prendas ya

previamente seleccionas.

Secado de ropa: para el secado de la ropa se cuenta con 2 secadoras industriales

las cuales se utilizan durante todo el día.

Recepción la ropa limpia: unas ves que las prendas están debidamente secas se

colocan en una canastilla

Volteado y separación de prendas: se dan la vuelta a todas las prendas, las prendas

de lana, medias y mamelucos se doblan directamente, polos camisas y pantalones se

van separando para ser planchadas.

Planchado y doblado: se planchan y doblan todas las prendas que fueron

seleccionadas y se colocan en el armario, la plancha que se utiliza es una plancha a

vapor industrial para así evitar las quemaduras de las prendas.

Separa las prendas de acuerdo al color de hilo y formato al que pertenece: una vez

que toda la ropa está doblada, se separan todas las prendas según el color de hilo con

Page 56: TESIS EN 85%.docx

las que fueron marcadas (ya sean camisas, medios trusas, chalecos, casacas, polos,

etc.).

Verifica que el contenido sea el correcto: se hace la verificación que todas las

prendas que están el formato sean las correctas,

Cortan los hilos: unas ves que todo este conforme se cortan los hilos de las prendas,

medias y calzoncillos se colocan en bolsas pequeñas.

Empacado: se mete la ropa en una bolsa grande, introduciendo en ella la copia del

formato del contenido, se lo sella con cinta de embalaje, luego se escribe en la bolsa el

nombre de la empresa y el nombre de la persona a quien pertenece.

Almacén: se apilan los paquetes ya listos para sus trasladados a su destino.

Ropa que se recoger en mina

Traslado de ropa de Mina a Cajamarca: tota la ropa se ha sido recolectada ya

pesada y codificada en minera se la traslada a la lavandería ubicada en la cuidad de

Cajamarca.

Recepción la ropa sucia: lugar donde se coloca todos los paquetes de ropa sucia

que llegan de las distintas empresas.

Selección de prendas a lavar: se separan las prendas según su nivel de suciedad y

material.

Lavado manual. (lanas, polos, camisas) los jeans, las casacas, chalecos y

mamelucos por ser los más sucios se lavan a mano para asegurar que estén limpios.

Lavado mecánico: se meten a las lavadoras eléctricas todas las prendas ya

previamente seleccionas.

Secado de ropa: para el secado de la ropa se cuenta con 2 secadoras industriales

las cuales se utilizan durante todo el día.

Recepción la ropa limpia: unas ves que las prendas están debidamente secas se

colocan en una canastilla

Page 57: TESIS EN 85%.docx

Volteado y separación de prendas: se dan la vuelta a todas las prendas, las prendas

de lana, medias y mamelucos se doblan directamente, polos camisas y pantalones se

van separando para ser planchadas.

Planchado y doblado: se planchan y doblan todas las prendas que fueron

seleccionadas y se colocan en el armario, la plancha que se utiliza es una plancha a

vapor industrial para así evitar las quemaduras de las prendas.

Empacado: se empaca de acuerdo al tipo de prenda, todas la chompas en una sola

bolsa y así sucesivamente con las demás prendas grande, se lo sella con cinta de

embalaje, luego se escribe en la bolsa el nombre de la empresa a quien pertenece.

Almacén: se apilan los paquetes ya listos para sus trasladados a su destino.

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4.11 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LAVADO DE ROPA

Figura Nº 09 Diagrama de flujo

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4.12 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LAVADO DE ROPA. (Figura Nº 10)

Page 60: TESIS EN 85%.docx

DISEÑO DE LA PROPUESTA

Propuesta de Mejora en la Empresa

Uno de los principales problemas que presenta la empresa en la falta de estandarización de

los tiempos de cada operación que se realiza en proceso, también la mala distribución de

planta que hace que se pierda tiempo en traslados innecesarios de una estación a otra.

En la empresa Clean Service se realizará un estudio de tiempos al proceso de lavado industrial

de ropa para así poder estandarizar el proceso y poder determinar un estándar para cada

actividad que se realiza, de este modo evitar los tiempos ociosos en el proceso o la

sobrecarga de trabajo paras la trabajadoras.

La mayoría de máquinas son totalmente automáticas o semiautomáticas y con este tipo de

quipos la trabajadora está muy a menudo desocupada en un aparte del ciclo. La utilización de

este tiempo ocioso puede incrementar las ganancias de la empresa y mejorara la eficiencia de

la producción.

También analizaremos la distribución de la planta y propondremos una nueva distribución para

así reducir los tiempos y movimientos innecesarios dentro del proceso.

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En la siguiente Tabla Nº 01, se muestran los tiempos cronometrados de cada operación que se realiza en el proceso de lavado,

ropa que se recoge en la cuidad de Cajamarca.

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL PROMEDIO FV TN

0.98 0.88 0.87 0.83 0.85 0.82 0.83 0.88 6.94 0.87 1.06 0.92

0.17 0.22 0.15 0.15 0.2 0.17 0.25 0.15 1.46 0.18 0.97 0.18

0.88 1 0.87 0.92 0.85 0.78 1 0.78 7.08 0.89 1.06 0.94

1.5 1.25 1 1.15 0.33 0.65 0.63 1.17 7.68 0.96 1 0.96

0.58 0.52 0.47 0.33 0.53 0.65 0.5 0.47 4.05 0.51 1.16 0.59

25 25 24 26 20 24 21 19 184 23.00 1.19 27.37

0.22 0.25 0.17 0.2 0.22 0.23 0.15 0.24 1.68 0.21 1 0.21

0.93 0.88 1 0.97 1.5 0.92 0.98 1.3 8.48 1.06 0.63 0.67

4.25 4.25 4.3 4.33 3.52 4 4.25 3.98 32.88 4.11 1.06 4.36

2 2.2 1.89 2.17 1.22 1.97 2.33 2.33 16.11 2.01 0.97 1.95

3.25 3.3 3.13 3.23 3.17 3.5 3.15 3.45 26.18 3.27 1 3.27

2.95 1.27 1.3 0.33 0.85 1.57 0.1 0.1 8.47 1.06 1.15 1.22

1.7 0.88 0.78 1.3 0.5 1.8 0.2 0.2 7.36 0.92 0.97 0.89

0.83 1.2 1.13 0.55 0.5 2 0.87 0.87 7.95 0.99 1.1 1.09

1 1.67 1.83 1.9 0.75 1.25 1.55 1.55 11.5 1.44 1.1 1.5846.20

Recepcion de ropa sucia

Pesado de ropa

Lavado manual

Recepcion de ropa limpia

Empacado de ropa

Almacen

Verifica las prendas según el contenido

Cortar hilos de prendas

Volteado y selección de prendas

Planchado y doblado de ropa (aprox 5 p)

ESTUDIO REALIZADO A LAS TRABAJADORAS DE LA EMPRESA CLEAN SERVICE

CONDICIONES DE TRABAJO: Las colaboradoras permanecen de pie durante las actividades.

Verificar el contenido del paquete de ropa

Marcado de ropa

Selecciona las prendas a lavar

Doblado de prendas

Selecciona prendas según color de hilo

ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE LAVADO INDUSTRIAL DE ROPA QUE SE RECOGE EN CAJAMARCA

TIEMPO OBSERVADO DESCRIPCION DE LA TAREA

Datos tomados para 1 paquete de ropa con un promedio de 12 piezas y un peso de 3.9 kg

Page 62: TESIS EN 85%.docx

En la siguiente Tabla Nº 02, se muestran los tiempos cronometrados de cada operación que se realiza en el proceso de lavado,

ropa que se recoge en mina y es enviada a Cajamarca.

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL PROMEDIO FV TN

0.98 0.88 0.87 0.83 0.85 0.82 0.83 0.88 6.94 0.87 1.06 0.92

0.58 0.52 0.47 0.33 0.53 0.65 0.5 0.47 4.05 0.51 1.16 0.59

25 25 24 26 20 24 21 19 184 92.00 1.19 110.00

0.22 0.25 0.17 0.2 0.22 0.23 0.15 0.24 1.68 0.21 1 0.21

0.93 0.88 1 0.97 1.5 0.92 0.98 1.3 8.48 1.06 0.63 0.67

4.25 4.25 4.3 4.33 3.52 4 4.25 3.98 32.88 4.11 1.06 4.36

2 2.2 1.89 2.17 1.22 1.97 2.33 2.33 16.11 2.01 0.97 1.95

0.83 1.2 1.13 0.55 0.5 2 0.87 0.87 7.95 3.98 1.1 4.37

1 1.67 1.83 1.9 0.75 1.25 1.55 1.55 11.5 1.44 1.1 1.58124.65

Empacado de ropaAlmacén

Planchado y doblado de ropa Doblado de prendas

Selecciona las prendas a lavar Lavado manual Recepcion de ropa limpia Volteado y selección de prendas

DESCRIPCION DE LA TAREA TIEMPO OBSERVADO

Recepcion de ropa

ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE LAVADO INDUSTRIAL DE ROPA QUE SE REGOGE DE MINA

ESTUDIO REALIZADO A LAS TRABAJADORAS DE LA EMPRESA CLEAN SERVICE Datos tomados para 1 paquete de ropa con un promedio de 48 piezas .

CONDICIONES DE TRABAJO: Las colaboradoras permanecen de pie durante las actividades.

Page 63: TESIS EN 85%.docx

4.13 Cálculo del tiempo estándar

A continuación en la Tabla Nº 03 se nuestra el tiempo estándar determinado para cada

actividad del proceso de cada paquete de ropa.

Para ropa que se recoge en Cajamarca. (12 piezas Aprox.)

EstaciónTiempo Normal

% Tolerancia

Tiempo Estándar

(1+Tol/100)Recepción de ropa 0.92 1.18 1.09Pesado de ropa 0.18 1.18 0.21Verificar el contenido del paquete. 0.94 1.15 1.08Marcado de ropa 0.96 1.12 1.08Selecciona las prendas a lavar 0.59 1.11 0.65Lavado manual 27.37 1.19 32.57Recepción de ropa limpia 0.21 1.13 0.24Volteado y selección de prendas 0.67 1.16 0.78Planchado y doblado de ropa 4.36 1.16 5.06Doblado de prendas 1.95 1.16 2.26Separa prendas según color de hilo 3.27 1.18 3.86Verifica las prendas según el contenido 1.22 1.18 1.44Cortar hilos de prendas 0.89 1.15 1.02Empacado de ropa 1.09 1.19 1.30Almacén 1.58 1.25 1.98

54.61 (min)

Page 64: TESIS EN 85%.docx

A continuación en la Tabla Nº 04 se nuestra el tiempo estándar determinado para cada

actividad del proceso de cada paquete de ropa.

Para ropa que se recoge en mina. (48 piezas Aprox.)

EstaciónTiempo Normal

% Tolerancia

Tiempo Estándar

(1+Tol/100)Recepción de ropa 0.92 1.18 1.09Selecciona las prendas a lavar 0.59 1.11 0.65Lavado manual 110 1.19 130.90Recepción de ropa limpia 0.21 1.13 0.24Volteado y selección de prendas 0.67 1.16 0.78Planchado y doblado de ropa 4.36 1.16 5.06Doblado de prendas 1.95 1.16 2.26Empacado de ropa 4.37 1.19 5.20Almacén 1.58 1.25 1.98

148.15 (min)

Page 65: TESIS EN 85%.docx

4.14. DIAGRAMA DE RECORRIDO

DOBLADO (lana) 1.59

ALMACENADO 0.12

CLASIFICAR - FORMATO 3.27

VERIFICA EL CONT 1.06

CORTADO 0.97

EMBALAR 0.90

TRASPORTA A ALMACEN 0.70 7

ALMACENAR 1.44

60.04 23.8

Resumén 1.60 1.56Evento Presente Propuesto Ahorro

Operación 22 22Trasporte 4 2 2Inspeccion 2 2Almacenamiento 2 2Tiempo (min) 60.04 59.04 1Distancia 23.8 10 13.8COSTO

Page 66: TESIS EN 85%.docx

Resumiendo en diagrama de recorrido tenemos:

4.15 Indicadores del proceso

4.15.1 Producción

Producción=TiempobaseCiclo

Datos:

Tiempo base en días laborables al año = 320 días

Tiempobase enminutos=

320díasaño

∗24 horas

día∗60nimutos

1hora=460800

minutosaño

Producción actual=460800

minutosaño

18minutospaquete

=25600paquetes

año

ResumenEvento Presente

Operación 22Trasporte 4Inspección 2Almacenamiento 2Tiempo (min) 60.04Distancia (metros) 23.8

Page 67: TESIS EN 85%.docx

a. Eficiencia

Eficiencia económica=Precio deventaCostounitario

Considerando márgenes de ganancia:

> 1 Ganancia

= 1 Ganancia

< 1 Perdida

Eficiencia Económica:

Eficiencia económica=19.50 soles12.60 soles

=1.54

Interpretación: La eficiencia económica es 1.54, es decir por cada paquete de ropa,

se tiene ganancia.

b. Productividad

Productividad Materia Prima:

Productividad de Materia Prima=1 paquete12 piezas

=0.083 paquete / pieza

Page 68: TESIS EN 85%.docx

Productividad Mano de Obra:

Productividad de ManodeObra=

25600 paquetesaño

∗1año

320 días

Productividad de ManodeObra=

80 paquetesdía

∗1día

24 horas

Productividad de ManodeObra=3.3 paqueteH−H

Productividad por H – Máquina:

Productividad por H−Máquina=

80 paquetesdía

35.06∗24 Horasdía

¿ 0.1 paqueteshorasmaquina

Page 69: TESIS EN 85%.docx

Distribución de Planta Propuesta

Page 70: TESIS EN 85%.docx

CAPITULO 5

MATERIALES Y MÉTODOS

Page 71: TESIS EN 85%.docx

V.1 TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACION

a). Transversal:

Descriptiva: Porque se medirá y evaluará la situación actual de la empresa.

No experimental: Porque se trabajara con datos reales de la empresa.

V.2 Material de estudio.

5.2.1 Población

La población lo constituyen las diferentes áreas de la empresa “Clean Service” como:

lavandería, almacén y entre otras que están relacionadas con el proceso de lavado.

5.2.2 Muestra

La muestra consideramos al área de estudio, es decir el Área de lavandería de la

empresa “Clean Service”, en donde se analizará y evaluara los procesos y a los

clientes que soliciten el servicio.

Minera la ZANJA

MLZ

Page 72: TESIS EN 85%.docx

STRACOR

Graña y Montero

Cajamarca

Graña y Montero

Hotel Álamo

Hotel Montecarlo

Hotel Dayana

Hotel Rey Palace

Dinoes

V.3 Técnicas, procedimientos e instrumentos.

5.31 ESTUDIOS DE TIEMPOS

Ejecución

El proceso se descompuso en elementos para un mejor estudio.

Se determinó el número de observaciones para calcular el tiempo normal.

Se cronometraron los datos de cada actividad y con la ayuda del programa Excel

se registró y procesaron datos.

Se calculó la valoración del ritmo de trabajo.

Se calcularon los suplementos.

Se calculó el tiempo estándar para cada actividad.

a) Definición.

El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud

posible, partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para

llevar a cabo una tarea determinada. La empresa Clean Service necesita que sus

tiempos sean estandarizados con la finalidad de evitar las demoras en las

actividades e incrementar la productividad.

Page 73: TESIS EN 85%.docx

El conocimiento del tiempo que se necesita para la ejecución de un trabajo es tan

necesario en la industria, como lo es para el hombre en su vida social. De la misma

manera, la empresa para ser productiva, necesita conocer los tiempos que permitan

resolver problemas relacionados con los procesos de servicios.

b) Equipo utilizado para la medición.

Es importante antes de iniciar un estudio de tiempo que se cuenta con el equipo

necesario a utilizar, se describe que equipo se utilizó en la toma de tiempos.

Cronómetro ordinario de vuelta a cero.

Tablero de apoyo.

Hojas de observación.

Lapicero.

Calculadora.

En las hojas de observación se consideraron datos como: actividad realizada,

elementos de la actividad, cantidad de observaciones, tiempo promedio, tiempo

normal, tiempo estándar.

c) Técnica utilizada para la toma de tiempos.

Se utilizará la técnica de estudio cronométrico de tiempos. El estudio se hará a través

de observaciones directas a solo unos pasos en posición detrás de la trabajadora, de

tal formano crear distracciones ni interferir en el trabajo que se estará ejecutando.

El trabajo por supuesto se realiza de pie para dar seguimiento de toda la rutina de la

trabajadora.

d) Determinación del número de ciclos a estudiar.

El proceso completo de lavado de 1 paquete de ropa dura aproximadamente 46

minutos ó 0.8 horas, es decir que para procesar un paquete de ropa limpia ya

embalado se debe esperar 0.8 horas. Asumiendo una producción anual por arriba de

los 15000 paquetes de ropa. De acuerdo a tabla Westinghouse Electric Company

Page 74: TESIS EN 85%.docx

deben hacerse como mínimo 8 observaciones, es decir se observará durante 8 días

continuos el proceso para la toma de tiempos respectivos.

En el siguiente cuadro determinamos cuantas observaciones son necesarias

para realizar el estudio.

Cuadro nº 1

TABLA WESTINGHOUSE

TiempoUnitario NúmeromínimociclossegúnDelCiclo(horas) actividades/año

de1000aMás de >10000 10000 <1000

8.000 2 1 13.000 3 2 12.000 4 2 11.000 5 3 20.800 6 3 20.500 8 4 30.300 10 5 40.200 12 6 50.120 15 8 60.080 20 10 80.050 25 12 100.035 30 15 120.020 40 20 150.012 50 25 200.008 60 30 250.005 80 40 300.003 100 50 400.002 120 60 50

Page 75: TESIS EN 85%.docx

Menosde0.002 140 80 60

e) Elementos y Preparación para el estudio de tiempos.

Para llevar a cabo el estudio de tiempos, se tuvo en cuenta lo siguiente:

Selección de la trabajadora: Al elegir a la trabajadora se consideró la

habilidad, el deseo de cooperación y la experiencia.

Actitud frente a la trabajadora:

El estudio se hizo a la vista y conocimiento de ellas.

No se discutió con las trabajadoras su forma de trabajar. Solo se pidió

su colaboración.

Las colaboradoras fueron tratadas con el debido respeto que se

merecen y con la mayor normalidad del caso.

f) Medición del trabajo

Una vez seleccionada la trabajadora se procede a la toma de tiempos o medición

de trabajo y determinamos el promedio de tiempo para cada operación del proceso.

En el siguiente cuadro se muestra los tiempos cronometrados de cada operación.

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5.3.2 Factor de calificación

La calificación de la actuación es la técnica para determinar equitativamente el

tiempo requerido por el operador normal para ejecutar una actividad. Operador

normal es la trabajadora competente y altamente experimentada que trabaje en

las condiciones que prevalecen normalmente en la estación de trabajo, a una

marcha, ni demasiado rápido ni demasiado lenta, sino representativa de un

término medio.

Al terminar el periodo de observaciones, se acumularon los tiempos de ejecución

y el correspondiente factor de calificación, y mediante la combinación de ellos se

estableció el tiempo normal para la operación estudiada.

La calificación del operario se realiza Según Cuadro Nº de Westinghouse:

HABILIDAD ESFUERZO0.15 A1 Habilísimo 0.13 A1 Excesivo0.13 A2 Habilísimo 0.12 A2 Excesivo0.11 B1 Excelente 0.1 B1 Excelente0.08 B2 Excelente 0.08 B2 Excelente0.06 C1 Bueno 0.05 C1 Bueno0.03 C2 Bueno 0.02 C2 Bueno

0 D Medio 0 D Medio-0.05 E1 Regular -0.04 E1 Regular-0.1 E2 Regular -0.08 E2 Regular

-0.16 F1 Malo -0.12 F1 Malo-0.22 F2 Malo -0.17 F2 Malo

CONDICIONES CONSISTENCIA0.06 A Ideales 0.04 A Perfecta0.04 B Excelentes 0.03 B Excelente0.02 C Buenas 0.01 C Buena

0 D Medias 0 D Media-0.03 E Regulares -0.02 E Regular-0.07 F Malos -0.04 F Malo

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5.3.3 Márgenes y tolerancias

Fatiga

a) Descripción

Es el estado de la actitud física o mental, real o imaginaria, de una persona,

que incluye en forma adversa en su capacidad de trabajo.

Cualquier cambio ocurrido en el resultado de su trabajo, que está asociado

con la disminución de la producción del empleado.

Reducción de la habilidad para hacer un trabajo debido a lo previamente

efectuado.

b) Factores que producen fatiga

Tipo de trabajo

Condiciones del trabajo

Monotonía y tedio

Ausencia de descansos apropiados

Alimentación del individuo

Esfuerzo físico y visual

Condiciones climatéricas

TABLA Nº : SISTEMADESUPLEMENTOS POR

DESCANSOENPORCENTAJES DE LOS TIEMPOS BÁSICOS

Hombre Mujer

1.SuplementosConstantesSuplementos por necesidadespersonales

5 7Suplementos básicos por fatiga 4 4TOTAL 9 11

2.SuplementosVariablesAñadidasalsuplementobásicoporfatigaA.Suplemento por trabajar de pie 2 4B.Suplemento postura Anormal

Ligeramente incomoda 0 1

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Incómoda inclinado 2 3Muy incómoda(echado-estirado) 7 7

C.Levantamientodepesosyusodefuerza(levantar,tiraroempujar)Peso levantado o fuerza ejercida (en Kg)

5.0Kg 1 27.0Kg 2 310.0Kg 3 412.5Kg 4 515.0Kg 6 920.0Kg 10 1522.5Kg 12 1825.0Kg 14 ----30.0Kg 19 ----

D.Intensidad de LuzLigeramente por debajo de los recomendado 0 0Bastante por debajo 2 2Absolutamente insuficiente 5 5

E.Calidad de aire(factores climático sin clusive)Buenaventilaciónoairelibre 0 0Malaventilación,perosinemanacionesTóxicas ninocivas

5 5

Proximidades de hornos,calderas,etc. 5 15F.Tensión visual

Trabajosdeciertaprecisión 0 0Trabajosdeprecisiónofatigosos 2 2Trabajosdegranprecisiónomuyfatigosos 5 5

G.Tensión Auditiva 2 2SonidoContinuo 0 0Intermitenteyfuerte 2 2Intermitenteymuyfuerte 3 3Estridenteyfuerte 5 5

H.TensiónMentalProcesobastantecomplejo 1 1Procesocomplejooatenciónmuydividida 4 4Muycomplejo 8 8

I.Monotonía Mental

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Trabajo algo monótono 0 0Trabajo bastante monótono 1 1Trabajo monótono 4 4

J.Monotonía FísicaTrabajo algo aburrido 0 0Trabajo aburrido 2 1Trabajo muy aburrido 5 2

5.3.4 Tiempo estándar

a) Definición

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para

que una trabajadora de tipo medio, plenamente calificada y preparada,

trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación.

5.35 Calculo Del Tiempo Estándar:

1. TIEMPO PROMEDIO:

(TP)= Tiempo Promedio = Sumatoria de los tiempos cronometrados y

dividido por el número de tiempos tomados.

2. FACTOR DE VALORACION:

(Fv)= Factor de valoración = Se le llama valoración del esfuerzo o calificación

del esfuerzo que hizo el operador cuando realizó la operación o el trabajo.

3. TIEMPO NORMAL:

(TN)= Tiempo Normal = Se obtiene sacándole un promedio de los tiempos

cronometrados (TP) y multiplicado por su (Fv) Factor de valoración.

TN = TP x Fv

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Donde:

TN = Tiempo Normal

TP = Tiempo Promedio

Fv = Factor de Valoración

4. PORCENTAJE DE TOLERANCIAS POR FATIGA

Se obtiene sumando los % de tolerancias asumidos.

Dónde:

TE = Tiempo Estándar

TN = Tiempo Normal

% Tol = Porcentaje de Tolerancia

TE = TN (1+ %Tol)

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CAPÌTULO 6

RESULTADOS

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6.1 PROBLEMA.

Como podemos observar en la FIGURA Nº 1 el problema de la distribución de planta

actual es que existe demasiada distancia entre las áreas y por ende el tiempo para

transportarse en mayor.

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6.2 PROPUESTA DE MEJORA

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6.3 PROPUESTA DEL DIAGRAMA DE RECORRIDO

1.59 DOBLADO (lana)

0.12 ALMACENADO

3.27 CLASIFICAR - FORMATO

1.06 VERIFICA EL CONT

0.97 CORTADO

0.90 EMBALAR

0.70 7 TRASPORTA A ALMACEN

1.44 ALMACENAR

60.04 23.8 TOTAL

Resumén 1.60 1.56Presente Propuesto Ahorro

22 224 2 22 22 2

60.04 59.04 123.8 10 13.8

Page 85: TESIS EN 85%.docx

6.4 PROPUESTA DEL DISEÑO DE PLANTA

En la siguiente Figura Nº 2 se muestra el diseño de planta propuesto para reducir en

tiempo de transporte y evitar las demoras en el proceso.

Como observamos de ha reducido totalmente 2 transportes innecesarios y el tiempo

que se detalla a continuación.

Page 86: TESIS EN 85%.docx

6.5 Resultados obtenidos de la nueva distribución de planta

Como observamos en la Tabla Nº de ha reducido totalmente 2 transportes

innecesarios y el tiempo que se detalla a continuación.

6.6 RESULTADOS OBTENIDOS O INDICADORES

6.5.1 Producción:

Antes:

Producción=25600paquetes

año

Propuesta:

Producción=460800

minutosaño

18minutospaquete

=7805paquetes

año

ResumenEvento Presente Propuesto Ahorro

Operación 22 22 0Trasporte 4 2 2Inspección 2 2 0Almacenamiento 2 2 0Tiempo (min) 60.04 59.04 1Distancia (metros) 23.8 10 13.8

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6.6.2 Productividad Mano de Obra:

Antes:

Productividad Mano de Obra:

Productividad H −H=1 paqueteH −H

Propuesta:

Productividad H −H=1.2 paqueteH −H

6.6.3 Productividad por H – Máquina:

Antes:

Productividad por H−Máquina=

24 paquetesdía

6Máquina∗24 Horas

día

¿ 0.17 paqueteshorasmaquina

Propuesta:

Productividad por H−Máquina=

25 paquetesdía

6Máquina∗24 Horas

día

¿ 0.18 paqueteshorasmaquina

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EVALUACION DE RESULTADOS DE LA ESTANDARIZACIÓN

CON TIEMPO NORMAL

MINA CAJAMARCANúmero de Piezas 48 12Tiempo a lavar (min) 125 46Secado 35 18Tiempo total a lavar 160 64Para 1 día 1440 1440Resultados 432 270.00Días que demora proceso 4 3Resultados 1728 810Total de piezas 2538Piezas al mes 20304

CON TIEMPO ESTANDAR

MINA CAJAMARCANúmero de Piezas 48 12Tiempo a lavar (min) 148 55Secado 35 18Tiempo total a lavar 183 73

Page 89: TESIS EN 85%.docx

Para 1 día 1440 1440Resultados 377.70 236.71Días que demora proceso 4 3Resultados 1510.82 710.14Total de piezas 2220.96Piezas al mes 17768

Analizando los resultados obtenidos en el estudio de tiempos, se puede observar que el

tiempo estándar para producir 1 paquete de ropa limpia ha aumentado en un 14 %

del tiempo que se tardaban actualmente.

Esto nos da como resultado que las trabajadoras están usando eficientemente su

tiempo para producir un paquete de ropa, estos índices de tiempos sirve de base para

la empresa para incentivara a sus trabajadoras por el buen trabajo que están

realizando .

DEL DIAGRAMA DE RECORRIDO

PROPUESTO

En la nueva distribución de planta propuesta vemos que rediseñando el área evitamos el

transporte y tiempo innecesario para la producci