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CONTROL DE CALIDAD ACTIVIDAD #6
PRESENTADO POR:
LIANA MARIA CONSUEGRA PACHECO MIGUEL CALVACHE
CC. 1052383509 ANGELA VIVIANA MANOSALVA NIÑO
CC.1.052.379.924
GRUPO: 302582_45
PRESENTADO A: ANDREA ISABEL BARRERA SIABATO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 2011
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INTRODUCCION
El desarrollo de procedimientos adecuados para el estudio y control de los procesos productivos, es fundamental para mantener un nivel óptimo de calidad en los productos. En este sentido, la Estadística juega un papel importante en todas las actividades empresariales relacionadas con la calidad pues proporciona un amplio abanico de técnicas que se pueden aplicar en el control de la misma. Aunque la expresión "control de la calidad" puede tener distintos enfoques se puede definir como el conjunto de las actividades técnicas y administrativas Mediante el cual se miden las características de calidad de un producto, se compararan con especificaciones o requisitos y se toman acciones correctivas cuando exista una discrepancia entre el funcionamiento real y el estándar. Generalmente estas características suelen ser medibles, lo que hace posible su evaluación y control. En otras palabras las características de calidad son, en realidad, variables aleatorias y se describen por una determinada distribución de probabilidad. Este hecho, junto con la variabilidad que se presenta en los procesos productivos justifica la necesidad de utilizar la Estadística en el control de la calidad. En este trabajo utilizaremos técnicas de Control Estadístico de Procesos (CEP), construyendo gráficos de control, con el fin de prevenir y detectar los problemas cuando se producen, sin esperar a que el proceso productivo haya concluido.
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APLICACIÓN DIAGRAMA DE DISPERSIÓN CASO N°1.
Productos de Aseo el Jazmín del Llano piensa cambiar la composición de uno de sus productos utilizando un nuevo material. Antes de tomar la decisión, el jefe de producción decide realizar un ensayo para estudiar la posible relación entre la utilización del nuevo material y el número de defectos, por lo cual realiza un análisis de lotes con diferentes porcentajes Los datos obtenidos son:
Lote % material nuevo
No de defectuosos
Lote % material nuevo
No de defectuosos
1 6 49 16 3.2 36
2 5.8 48 17 3.0 30
3 5.6 43 18 2.8 27
4 5.4 48 19 2.6 27
5 5.2 41 20 2.4 31
6 5 39 21 2.3 34
7 4.8 48 22 2.2 26
8 4.6 46 23 2.0 29
9 4.5 39 24 1.8 21
10 4.4 33 25 1.7 25
11 4.2 35 26 1.6 23
12 4.0 43 27 1.4 27
13 3.8 40 28 1.3 18
14 3.6 30 29 1.2 24
15 3.4 32 30 1 20
a. Obtenga el diagrama de dispersión para estas variables. (Hacer uso de Excel) b. Qué relación se observa? c. Calcule el coeficiente de correlación Lineal y la recta de regresión lineal, interprete los resultados.
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Los datos obtenidos son:
Lote % material nuevo No. Defectuosos
1 6 49
2 5,8 48
3 5,6 43
4 5,4 48
5 5,2 41
6 5 39
7 4,8 48
8 4,6 46
9 4,5 39
10 4,4 33
11 4,2 35
12 4 43
13 3,8 40
14 3,6 30
15 3,4 32
16 3,2 36
17 3 30
18 2,8 27
19 2,6 27
20 2,4 31
21 2,3 34
22 2,2 26
23 2 29
24 1,8 21
25 1,7 25
26 1,6 23
27 1,4 27
28 1,3 18
29 1,2 24
30 1 20
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No. Defectuosos
0
10
20
30
40
50
60
0 2 4 6 8
No. Defectuosos
El eje X representa el % de material nuevo El eje Y representa el No. De defectuosos
Xi Yi Xi*Yi Xi^2 Yi^2
1 6 49 294 36 2401
2 5,8 48 278,4 33,64 2304
3 5,6 43 240,8 31,36 1849
4 5,4 48 259,2 29,16 2304
5 5,2 41 213,2 27,04 1681
6 5 39 195 25 1521
7 4,8 48 230,4 23,04 2304
8 4,6 46 211,6 21,16 2116
9 4,5 39 175,5 20,25 1521
10 4,4 33 145,2 19,36 1089
11 4,2 35 147 17,64 1225
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12 4 43 172 16 1849
13 3,8 40 152 14,44 1600
14 3,6 30 108 12,96 900
15 3,4 32 108,8 11,56 1024
16 3,2 36 115,2 10,24 1296
17 3 30 90 9 900
18 2,8 27 75,6 7,84 729
19 2,6 27 70,2 6,76 729
20 2,4 31 74,4 5,76 961
21 2,3 34 78,2 5,29 1156
22 2,2 26 57,2 4,84 676
23 2 29 58 4 841
24 1,8 21 37,8 3,24 441
25 1,7 25 42,5 2,89 625
26 1,6 23 36,8 2,56 529
27 1,4 27 37,8 1,96 729
28 1,3 18 23,4 1,69 324
29 1,2 24 28,8 1,44 576
30 1 20 20 1 400
TOTALES 100,8 1012 3777 407,12 36600
Hallamos las medias aritméticas: _ _ X= 3.36 Y= 33.73 Calculamos la covarianza: 12.56 Calculamos el coeficiente de correlación lineal: r= 0.92
Al ser el coeficiente de correlación positivo, la correlación es directa.
Como coeficiente de correlación está muy próximo a 1 la correlación es muy fuerte. Recta de regresión de y sobre x: Y= 8,32X + 5,76 Recta de regresión de x sobre y: X = 1,38y - 43,41
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CASO N°2. Las Directivas de la mina la Polvorosa están preocupadas por el alto porcentaje de fallos de sus máquinas cargadoras. Delega al Jefe de Mantenimiento para realice un análisis y saber si está influyendo la antigüedad de dichas máquinas en su porcentaje de Fallos. Para ello, recoge la información de la fecha de compra y del porcentaje de Fallos de cada máquina y la resume en la siguiente tabla.
Máquina Fecha de compra % de fallos
0037 1994 29
0038 1994 39
0039 1995 24
0040 1995 32
0041 1995 43
0042 1996 20
0043 1996 41
0044 1996 30
0045 1997 20
0046 1997 25
0047 1998 12
0048 1998 19
0049 1999 10
0050 1999 30
0051 2000 9
0052 2000 4
% de fallos
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1992 1994 1996 1998 2000 2002
% de fallos
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Xi Yi Xi * Yi Xi^2 Yi^2
1 1994 29 57826 3976036 841
2 1994 39 77766 3976036 1521
3 1995 24 47880 3980025 576
4 1995 32 63840 3980025 1024
5 1995 43 85785 3980025 1849
6 1996 20 39920 3984016 400
7 1996 41 81836 3984016 1681
8 1996 30 59880 3984016 900
9 1997 20 39940 3988009 400
10 1997 25 49925 3988009 625
11 1998 12 23976 3992004 144
12 1998 19 37962 3992004 361
13 1999 10 19990 3996001 100
14 1999 30 59970 3996001 900
15 2000 9 18000 4000000 81
16 2000 4 8000 4000000 16
Totales 31949 387 772496 63796223 11419
Hallamos la media aritmética: _ X: 1996,81 Calculamos la covarianza: -16,90 Calculamos el coeficiente de correlación lineal: r: - 0,76 La correlación es inversa y al acercarse a -1 es considerada fuerte. Recta de regresión de Y sobre X: Y= -8,66x + 17329,87 Recta de regresión de X sobre Y: X= -1,49x + 2032,87
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APLICACIÓN DIAGRAMA DE PARETO Caso No 3
En una empresa procesadora de carnes frías mediante inspección al 100 % se detectaron problemas en las salchichas. A continuación se muestran los resultados de una semana.
Problema Y No de Paquetes Defectuosos Máquina
Empacadora Turno
Falta de Vacío
Mancha Verde
Mancha Amarilla
TOTAL POR TURNO
TOTAL POR MÁQUINA
I 4300 700 700 5700 A
II 6300 650 650 7600 13300
I 3500 700 400 4600 B
II 6600 500 420 7520 12120
I 8500 800 324 9624 C
II 9120 655 345 10120 19744
TOTAL 38320 4005 2839 45164
Considere que la gravedad de los tres problemas es la misma, realice un análisis de Pareto para problemas y detecte cual es el más significativo.
CAUSA CANTIDAD PORCENTAJE PORC.
ACUMULADO
Falta de Vacío 38320 84,8% 84,8%
Mancha Verde 4005 8,9% 93,7%
Mancha Amarilla
2839 6,3% 100,0%
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0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Falta de VacíoMancha Verde Mancha
Amaril la
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
CANTIDAD
PORC. ACUMULADO
Acuerdo nuestro gráfico de Pareto, se puede evidenciar que efectivamente la mayor parte de las causas se pueden controlar con un porcentaje bajo de errores. En este caso el principal es la falta de vacío que representa casi un 85% de las fallas totales. B. Con respecto al problema Vital, haga Paretos de segundo Nivel (Causas) tanto para máquina como para turno.
Máquina Empacadora
TOTAL POR MÁQUINA
PORCENTAJE PORC.
ACUMULADO
C 19744 43,72% 43,7%
A 13300 29,45% 73,2%
B 12120 26,84% 100,0%
Diagrama segundo nivel - Máquinas
0
5000
10000
15000
20000
25000
C A B
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
CANTIDAD
PORC. ACUMULADO
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TURNO TOTAL POR
TURNO PORCENTAJE
PORC. ACUMULADO
II 25240
55,89%
55,9%
I 19924
44,11%
100,0%
Diagrama segundo nivel - Turnos
0
5000
10000
15000
20000
25000
II I
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
CANTIDAD
PORC. ACUMULADO
TURNO Y MAQUINA CANTIDAD
PORCENTAJE PORC.
ACUMULADO
II-C 10120 22,41% 22,4%
I-C 9624 21,31% 43,7%
II-A 7600 16,83% 60,5%
II-B 7520 16,65% 77,2%
I-A 5700 12,62% 89,8%
I-B 4600 10,19% 100,0%
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Diagrama segundo nivel - Turnos y
máquinas
0
2000
4000
6000
8000
10000
II-C I-C II-A II-B I-A I-B
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
CANTIDAD
PORC. ACUMULADO
En estos gráficos de segundo nivel se observa que la mayor oportunidad de mejora se encuentra al analizar las causas de las máquinas, encontrando que si se controla la máquina C (osea el 33,3% de las máquinas) se estaría controlando o mejorando un 43,7% de las fallas. Y coincide con que el turno que más fallas presenta es el realizado por la máquina C en su segundo turno. C. Vuelva a realizar los análisis anteriores, pero considerando que la gravedad del problema desde el punto de vista del cliente es la siguiente: Falta de Vacío (6), Mancha Verde (10), Mancha Amarilla (8)
Problema Y No de Paquetes Defectuosos
Máquina Empacadora
Turno
Falta de Vacío
Mancha Verde
Mancha Amarilla
TOTAL POR TURNO
TOTAL POR MÁQUINA
I 4300 700 700 5700 A
II 6300 650 650 7600
13300
I 3500 700 400 4600 B
II 6600 500 420 7520
12120
I 8500 800 324 9624 C
II 9120 655 345 10120
19744
TOTAL 38320 4005 2839 45164
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Problema Y No de Paquetes Defectuosos PONDERADO
Máquina Empacadora
Turno
Falta de Vacío
Mancha Verde
Mancha Amarilla
TOTAL POR
TURNO
TOTAL POR
MÁQUINA
I 25800 7000 5600 38400 A
II 37800 6500 5200 49500 87900
I 21000 7000 3200 31200 B
II 39600 5000 3360 47960 79160
I 51000 8000 2592 61592 C
II 54720 6550 2760 64030 125622
TOTAL 229920 40050 22712 292682
CAUSA CANTIDAD CANTIDAD
PONDERADA PORCENTAJE
PORC. ACUMULADO
Falta de Vacío
38320 229920 78,6% 78,6%
Mancha Verde
4005 40050 13,7% 92,2%
Mancha Amarilla
2839 22712 7,8% 100,0%
0
50000
100000
150000
200000
250000
Falta de VacíoMancha Verde Mancha
Amaril la
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
CANTIDAD
PORC. ACUMULADO
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TURNO Y MAQUINA CANTIDAD
PORCENTAJE PORC. ACUMULADO
II-C 64030 21,88% 21,9%
I-C 61592 21,04% 42,9%
II-A 49500 16,91% 59,8%
II-B 47960 16,39% 76,2%
I-A 38400 13,12% 89,3%
I-B 31200 10,66% 100,0%
Diagrama segundo nivel - Turnos y
máquinas
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
II-C I-C II-A II-B I-A I-B
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
CANTIDAD
PORC. ACUMULADO
A pesar que se presentan variaciones acuerdo la puntuación que se le otorgó a cada causa, finalmente los resultados se asemejan mucho a los iniciales y por eso sus observaciones y conclusiones son las mismas.
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APLICACIÓN DIAGRAMA CAUSA-EFECTO CASO N°4.
Elija dos de los siguientes problemas y aplique un diagrama de Ishikawa
1. ¿Cuáles son los obstáculos para que una persona baje de peso?
OBSTACULOS PARA
QUE UNA PERSONA
BAJE DE PESO
EJERCICIO
PEREZA
DIETAS
ALIMENTACION
Comer fuera de
la casa.
Comer
enlatados Por ánimo,
deprimido o
aburrido
No queda
tiempo
Cansancio
Tentaciones
en las fiestas
No le gusta el ejercicio
No mantiene
una rutina
El ejercicio le da
hambre
Habito de comer la ver
la TV, cine.
Mantiene una
vida muy
sedentaria
Solo querer
ver la TV.
Solo querer
dormir
No le gustan
las frutas ni las
verduras
Problema para calcular
la cantidad de comida
Comienza con
ánimo pero no la
continua
No hay tiempo
para preparar
comida
CAUSA
EFECTO
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2. ¿Cuáles son los problemas principales para lograr una verdadera transformación hacia la calidad?
¿Cuáles son los
problemas principales
para lograr una
verdadera
transformación hacia la
calidad?
PROBLEMAS DE
ELIMINACION
PROBLEMAS DE
REDUCCION
PROBLEMAS DE
INCREMENTO
Quejas de los
usuarios
Fallas del producto
Reclamos de
un cliente
Errores de los
registros contables
Incomunicación
entre las áreas
Costos de
materiales
Tiempos de
fabricación
Consumo de
combustible
Ventas de un
producto
Eficiencia del
mantenimiento
Satisfacción del
cliente MAQUINAS
Mala calidad
Dificultad
Mal
estado
Enfriamiento de
maquinas
CAUSA
EFECTO
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CONCLUSIONES Principalmente este enfoque nos lleva a estudiar y controlar los procesos productivos buscando mantener un nivel óptimo de calidad, así mismo buscando habilidades en la aplicación de las técnicas y metodologías para el diseño de planes estadísticos, implementación y evaluación de control de calidad de los procesos, buscando satisfacer las necesidades de los clientes y elevar el desempeño productivo y así lograr mejorar técnicas de calidad y determinar los costos de la calidad. Para contribuir al mejoramiento de los procesos Este curso tiene como objetivo principal, orientarnos y brindarnos como profesionales las herramientas que estimulen la capacidad de analizar, preparar y ejecutar planes necesarios para que sean objeto de información en la elaboración de proyectos que se desean llevar a cabo
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BIBLIOGRAFÍA
Modulo control de calidad UNAD.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pareto
Aula virtual UNAD
http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php
http://www.youtube.com/watch?v=W-TTz1fbgss
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_causa_efecto.pdf