PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL...

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN VALENCIA PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A. Propuesta de Trabajo de Grado para optar al Título de Ingeniero Industrial Autor: Pedro Rojas Tutora Académica: Jesali León Tutora Metodológica: Yaruma Rojas Valencia, Julio 2014

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO

“SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN VALENCIA

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL

ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A.

Propuesta de Trabajo de Grado para optar al Título de Ingeniero Industrial

Autor: Pedro Rojas Tutora Académica: Jesali León

Tutora Metodológica: Yaruma Rojas

Valencia, Julio 2014

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ACEPTACIÓN DEL TUTOR

Por la presente hago constar que he leído el Proyecto de Investigación,

que como Propuesta de Trabajo de Grado ha presentado por el ciudadano

Pedro Rojas, Cédula de Identidad N°18.240.606 de Ingeniería de Industrial;

autor del proyecto titulado: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN

EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA

EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR, Caso: Empresa Papeles

Venezolanos, C.A., y acepto actuar como Tutor durante la fase de ejecución

y presentación de dicho trabajo.

En la ciudad de Valencia, a los 22 días del mes de Julio de 2014.

___________________

Ing. Jesali León

C.I.: 11.520.824

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DEDICATORIA

Primeramente a Dios y a la virgen quienes por sobre todas las cosas me

han guiado en la mejor dirección, a mis padres por el apoyo incondicional y

por confiar en mi capacidad de superación, a ti CIELO ese ser tan especial

quien de una u otra manera impulso el logro obtenido, a mis compañeros de

clase y mis profesores, a todas aquellas personas que de una u otra forma

han colaborado en la realización de mis metas.

Pedro Rojas

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AGRADECIMIENTO

Quiero dar mi más sincero agradecimiento al Instituto Universitario

Politécnico " Santiago Mariño " Extensión Valencia (IUPSM), por ser la casa

de estudio que me recibió e hizo posible alcanzar una de mis metas más

anheladas.

A la empresa Papeles Venezolanos, C.A., por permitirme desarrollar mi

trabajo de grado en sus instalaciones, a todos los compañeros que allí

laboran, gracias por su apoyo para el desarrollo de esta investigación.

A todos los Superintendentes y Gerente de Conversión en especial a

Rafael Fernández, Kenny Abreu, José Ricardo Pérez, de no ser por su apoyo

no hubiera sido posible la realización de mi trabajo de grado, gracias por su

incondicional ayuda e interés en el desarrollo de mi propuesta.

Mi tutor académica la Ing. Jesali León, por ser una excelente docente,

profesional, a ella, mil gracias por su apoyo y contribución a lograr mi meta

anhelada.

Pedro Rojas

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ÍNDICE GENERAL

pp. LISTA DE CUADROS.……………………...………………………......….. vi

LISTA DE FIGURAS...……………………...………………………......….. vii

LISTA DE GRÁFICOS........................................................................... viii

RESUMEN……………………………………………………..…………….. ix

INTRODUCCIÓN…………………………………………..……….…….…. 01

CAPÍTULOS

I. EL PROBLEMA Contextualización del Problema……………………………..…......... 03 Objetivos de la Investigación……………………..............……….…. 09

Objetivo General…………………………….....…………........... 09 Objetivos Específicos………………………........………...……. 10

Justificación de la Investigación……………………......................... 10

II. MARCO REFERENCIAL Reseña Histórica del Problema……………………………………… 13 Antecedentes de la Investigación………………...………………….. 14 Bases Teóricas………………………………...….....………………… 17

Los Procesos............................................................................ 18 Diagrama de Proceso................................................................ 23 Diagrama Causa-Efecto............................................................. 25 Técnica de Grupo Nominal………………………………………. 26 Diagrama de Pareto................................................................... 27

Definición de Términos Básicos……….....................……………… 28

III. MARCO METODOLÓGICO Modalidad de Investigación…..........................…..……………..….. 30 Tipo de Investigación………………………...................................... 31 Procedimientos……………………………….…….......................... 32 Población y Muestra……………...….........................................….. 34 Técnicas de Recolección de Datos….................................………. 36 Técnicas de Análisis e Interpretación de la Información............... 37

IV. LOS RESULTADOS Fase I: Diagnostico de la situación actual del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina…………………………………….

39

Fase II: Análisis de las debilidades encontradas en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión……………………………………………………………..

49

Fase III: Estructuración de un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda toalla rollo en el área de conversión…………………………..…………………………………

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones………….……………………………………………….. 77 Recomendación………………………………………………………. 79

REFERENCIAS………………………………………………………………. ANEXOS……………………………………………………………………… 83

A Cotización Wiking……………….…………………………….……. 84

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LISTA DE CUADROS

CUADRO pp.

1. Producción programa Vs. Producción Alcanzada……………….. 07

2. Distribución del Personal……………………………………………. 34

3. Resultado de la muestra de la Celda Toalla Rollo…………….. 35

4. Criterios para la asignación de los niveles de importancia…… 42

5. Ficha de Chequeo…………………………………………………. 43

6. Técnica de Grupo Nominal………………………………………… 52

7. Jerarquización Porcentual de las Causas……………………….. 53

8. Ventajas y desventajas de la Máquina Embultadora W iking…. 57

9. Plan de Mantenimiento Preventivo………………………………. 63

10. Situación actual del área versus la propuesta………………….. 65

11. Factibilidad Técnica………………………………………………… 73

12. Factibilidad Económica…………………………………………….. 74

13. Análisis del Ahorro Anual…………………………………………… 76

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LISTA DE FIGURAS

FIGURA pp.

1. Diagrama de Flujo del Proceso de Toalla Rollo de Cocina…… 05

2. Diagrama de Proceso……………………………………………… 24

3. Diagrama de Causa-Efecto……………………………………….. 26

4. Diagrama de Pareto………………………………………………… 27

5. Condiciones Ambientales Inadecuadas………………………….. 40

6. Poco Espacio Físico en el Área de Trabajo……………………… 41

7. Diagrama de Proceso del Método Actual………………………… 48

8. Diagrama de Causa-efecto…………………………………………. 50

9. Máquina Embultadora Wiking……………………………………… 58

10. Cassette Embultadora Wiking…………………………………….. 59

11. Acumulador Embultadora Wiking……………………………….. 59

12. Plancha Embultadora Wiking…………………………………….. 60

13. Distribución Actual del Área de Conversión Sur de la Empresa Paveca…………………………………………………………………

66

14. Distribución Actual del Área de Conversión Sur de la Empresa Paveca…………………………………………………………………

67

15. Modelo de letrero de identificación de equipo…………………… 69

16. Modelo del Carro broke para el depósito de desechos………. 70

17. Dimensiones del Carro broke para el depósito de desechos… 71

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LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO pp.

1. Frecuencia de los tiempos del proceso productivo Toalla Rollo de Cocina desde Enero a Mayo de 2014………………………

08

2. Diagrama de Pareto de las causas encontradas en el proceso productivo de Toalla Rollo de Cocina de la Empresa Paveca.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO

“SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN VALENCIA

CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL ÁREA

DE CONVERSIÓN SUR Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A.

PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Mejora Continua (Producción)

Autor: Pedro Rojas Tutora Académica: Jesali León

Julio 2014

Resumen

La investigación fue titulada como “propuesta de un plan de mejoras en el proceso productivo de celda toalla rollo de cocina en el área de conversión sur, caso: Papeles Venezolanos, C.A.” De este modo, el estudio se realizó bajo la modalidad de un proyecto factible con el apoyo de las investigaciones descriptiva y documental. Mientras, que la población estuvo constituida por 07 trabajadores que laboran en la nave 1, a esta muestra se suman las máquinas cortadoras utilizadas en el proceso para un total de (07) equipos. Para ello, se desarrolló el estudio en tres fases, en la primera de ellas se diagnosticó la situación actual del proceso productivo en donde se aplicó técnicas como la observación directa, entrevista no estructura y el diagrama de proceso. Seguidamente, en la segunda fase se analizó las deficiencia operacionales del proceso por lo que se construyó un diagrama de causa-efecto, además, de la aplicación de la técnica de grupo nominal en donde se obtuvo las causas principales que afectan a la empresa, la cual permitió tener una idea clara del origen y solución del problema. Ahora bien, en la tercera fase se estructuró un plan de mejoras para la disminución de desperdicios en la organización, el cual estuvo conformado con la adquisición de una nueva máquina cortadora, el diseño de un plan de mantenimiento preventivo para los equipos, la capacitación del personal y el diseño de una nueva distribución de las áreas a través de un Lay-Out. Para finalizar, se estableció con inversión inicial Bs. 979.154,29 con un tiempo estimado de retorno de inversión de un año. Descriptores: Plan, Mejoras, Proceso Productivo, Productividad.

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INTRODUCCIÓN

Papeles Venezolanos C.A., (PAVECA) empresa líder en el mercado de

productos papeleros, reconocida por sus proveedores como una empresa

confiable que ofrece calidad y buen servicio al cliente, permitiendo que éste

se sienta complacido en cuanto al producto servido. Ahora bien, en el

Departamento de Conversión, el cual interviene de manera notable en el

proceso de producción de la empresa con la inspección, planificación y

producción de la toalla de cocina durante el transcurso de todo el año siendo

este un proceso continuo.

En tal sentido, en dicha área antes mencionada, se ha visto afectado

generando pérdidas en su productividad ya que existen fallas en la celda

toalla rollo la cual representa un papel importante en el óptimo

funcionamiento para fabricar el producto antes indicado. Es por lo que se

propone un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda toalla rollo

de cocina en la empresa Papeles Venezolanos C.A. En el mismo orden de

ideas, se presenta de manera cronológica el contenido de la misma:

En este sentido, en el Capítulo I, se enfoca la contextualización del

problema, definiendo el planteamiento con la descripción de las causas y

consecuencia de las deficiencias observadas en el Departamento de

Conversión, por lo que se plantearon los objetivos que definen este proyecto,

su justificación y beneficio al desarrollar dichos objetivos.

En el Capítulo II, se muestran las referencias de los trabajos similares

que anteceden a la investigación, dichos estudio guardaban vinculación con

el proyecto, lo que sirvió para la orientación de los objetivos, con la finalidad

de disponer de un amplio conocimiento que fungieron de sustento a la

investigadora. De igual forma, se detalló el marco referencial en que estuvo

basado el desarrollo conceptual de la misma, donde se definieron las

diferentes técnicas básicas que servirán de base teórica para el desarrollo de

la propuesta y la definición de términos básicos.

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Al mismo tiempo, en el Capítulo III, se describió la metodología a utilizar

basada en un proyecto factible ya que de acuerdo a los propósitos, esta

investigación tendrá como cometido, presentar una solución práctica en el

almacén. Por otro lado, se detallaron las técnicas de recolección de

información utilizadas para su desarrollo. Para posteriormente, se

presentaron las fases de la investigación, en la cuales se puntualizó de qué

manera se desarrollarán los objetivos específicos planteados en dicha

investigación.

Seguidamente, en el Capítulo IV, en él se desarrolló las fases de la

investigación con la aplicación de los instrumentos para la obtención de los

resultados, para el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo

de la celda toalla rollo de cocina, determinar las características operaciones

de los procesos, los cuales sirvió de base para estructurar un plan de

mejoras basados en los resultados obtenidos.

Por último, se describieron las conclusiones que se obtuvieron para

lograr con la aplicación del proceso de investigación, destacando el

cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados, como

medios para conseguir el objetivo general que enmarca el presente estudio.

Además, se presentan las recomendaciones que se consideran relevantes

para la empresa.

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CAPÍTULO I

PROBLEMA

Contextualización del Problema

En la actualidad existen empresas que presentan problemas de

planificación y organización en los procesos de producción; estos problemas

a su vez afectan de manera directa a la productividad y la rentabilidad de la

empresa, ya que, en muchas ocasiones solo se busca cumplir con las

ordenes de trabajo (clientes) y no en resolver los problemas de eficiencia de

las líneas de producción. En el mundo actual existe una verdadera necesidad

de mejorar continuamente por las exigencias cada vez más creciente de los

mercados y junto a ello han evolucionado las técnicas y teorías de expertos

para llegar al éxito empresarial.

Para ello, es necesario que no solamente contar con trabajadores

habilidosos, motivados y dispuestos al cambio sino también con ejecutivos

capaces de liderar dicho cambio, con una visión futura y disposición

verdadera hacia la mejora. Por otra parte, cuando las empresas incluyen en

sus estrategias operativas, que satisfacen comercialmente sus proyecciones

pautadas, para poder mantener un estatus de dominio con un producto

determinado debe en todo momento realizar métodos y maniobras

tecnológicas que sean captadas lo mejor posible entre todos los

departamentos de la organización y así poder enfrentar todos los retos para

mantener esta posición de privilegio en un mercado.

En otro orden de ideas el conocimiento de las maquinas y de los

procesos es un imperativo cuando se pretende mejorar los métodos de

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trabajo y reducir los costos; constantemente se desarrollan procesos nuevos

y mejorados donde la información al igual que el conocimiento a fondo de la

operación tienen un factor clave en el desarrollo del rendimiento productivo

de las maquinarias que busca como optimizar las mejoras que puedan

brindar un cumplimiento a cabalidad de los objetivos planteados en la

organización.

El mejoramiento continuo, más que un enfoque es una estrategia y

como tal constituye una serie de programas generales de acción y

despliegue de recursos para lograr objetivos completos en todos los

procesos en que se aplique. En tal sentido, la empresa Papeles Venezolanos

C.A., (PAVECA) tiene un proceso de manufactura continuo, donde sus

volúmenes de producción se han incrementado de acuerdo al aumento de

sus ventas, pero con el pasar de los años esto también ha incrementado el

número de problemas o faltas que se puedan derivar del proceso de

producción.

En tal sentido, la empresa PAVECA, ubicada en la Zona Industrial El

Tigre, Carretera Nacional, Guacara - San Joaquín, Edo. Carabobo, siendo

un importante Centro Industrial que está ubicado a 150 Km. de Caracas, a

solo 16 Km. de Valencia, así como también a 70 Km. de Puerto Cabello, lo

cual facilita las exportaciones a través de este importante puerto venezolano.

Hay que acotar, que dicha organización representa una de las principales

empresas privadas del mundo dedicada a la fabricación de papel higiénico y

otros productos de consume masivo, siendo hoy en día una de las más

importantes firmas dedicadas a la fabricación de productos de primera

necesidad del país.

Dentro este panorama, la empresa comenzó a operar con un solo

molino. En la actualidad cuenta con siete molinos capaces de producir

106.000 toneladas anuales de papel; también cuenta con 21 celdas

convertidores que pueden producir anualmente 5,4 millones de cajas de

papel higiénico, 3,01 millones de cajas de faciales, toallas, servilletas y papel

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para envolver. Igualmente, brinda empleo a más de 1.600 trabajadores; es

líder en el mercado nacional en la fabricación y ventas de este tipo de

productos.

En cuanto a facilidades industriales se refiere, la empresa cuenta con

tres turbinas para la autogeneración de la electricidad, con calderas para la

generación de vapor utilizado en el secado del papel y otros usos. Para el

tratamiento de las aguas cuenta con tres sistemas de limpieza denominados

clarificadores, los cuales se encargan de separar el agua del lodo por medio

de sedimentación, para así aprovechar esta agua clarificada en el proceso

nuevamente. Por consiguiente en la figura 1 se ilustra un diagrama de flujo

del proceso productivo de dicha organización.

Figura 1. Diagrama de Flujo del Proceso Toalla Rollo de Cocina. Tomado del Departamento de Ingeniería Industrial. (2014).

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En tal sentido, con la ayuda visual que muestra la figura 1, se ilustró en

detalle el proceso productivo de la línea de Toalla Rollo de Cocina en la

empresa PAVECA, el cual inicia con la inspección de la bobina, seguido del

retiro de la protección del mismo, posteriormente, se efectúa de forma

manual el montaje de dicha bobina en la celda para proseguir con el

acoplamiento del papel en los rodillos, una vez concluido esta tarea se

ejecuta el proceso de formación y corte de la toalla, el cual es automatizado.

Consecutivamente, se traslada el empaque del producto, así como

también, del sellado del mismo, para llegar a la etapa de empacado y

embalaje en cajas contentivas de 24 unidades del producto final, que se

realiza de forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de producción.

Cabe mencionar, que en dicha área se encuentran un (01) Supervisor y dos

(02) Operarios, constituidos por un (01) Encajador y un (01) ayudante del

mismo, los cuales se ven obligados a bajar velocidad a la máquina ya que se

crea un cuello de botella debido a la capacidad humana de trabajo que se

ejerce durante su rutina diaria.

Hay que acotar, que la puesta a punto de la máquina es ejecutada por

los operadores en cada uno de los turnos de trabajo, que debe ser aplicada

según un control de especificaciones trazados en los parámetros que están

organizados y validados por el personal técnico, aunque se encuentra un

formato que indica al operador a qué velocidad se debe correr el equipo el

cual es de 200m/hora para la fabricación de la toalla rollo de cocina. Sin

embargo, actualmente se maneja en el orden de 140m/hora.

Esto debido a que al final de la línea de producción se encuentran los

operarios encajadores y su condición de velocidad humana obliga a bajar el

ritmo productivo de la máquina, ya que, los paquetes caen al piso por lo

rápido que salen de la celda, produciendo defecto al producto. Por tal motivo,

dicha situación ante expuesta trae como consecuencias paradas no

programadas en la estación. Ahora bien, según información suministrada por

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el supervisor del área, aquí se presentan deficiencias por el incumplimiento

de la producción planificada por la organización.

En tal sentido, la meta de producción estandarizada por la empresa es

de 3.000 cajas por día, es decir, de 1.000 cajas por turno y en la actualidad

se alcanzan 750 cajas por turno, representando esto el 75% de la producción

requerida, por lo que se está dejando de producir el 25% que constituyen un

total de 250 cajas por turno y que llevados al total de la jornada laboral serian

2.250 cajas por día. (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1 Producción Programada Vs. Producción Alcanzada

Año 2014

Descripción del

Producto

Producción Diaria

Incumplimiento %

Mes

Programada (cajas de 24 Unidades)

Alcanzada (cajas de 24 Unidades)

Enero

Toalla Rollo de

Cocina

3.000 2.250 25

Febrero 3.000 2.025 32,5

Marzo 3.000 1.950 35

Abril 3.000 2.100 30

Mayo 3.000 1.800 40

Total 15.000 10.125 162,5

Nota: Tomado de la Data de la Empresa PAVECA. desde Enero hasta Mayo del 2014.

Dentro de esta perspectiva, se puede desprender que basados en la

información suministrada por el área de conversión zona sur de la empresa

PAVECA, desde Enero hasta Mayo del 2014, no se están alcanzando las

producciones programas versus las alcanzadas. Entre ellas se puede

destacar que para el mes de mayo solo se tiene el 60% de cumplimiento con

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un total de 1.800 cajas producidas al día. De tal modo, que todo lo antes

señalado trae como efectos negativos a la empresa en su productividad, para

ello se procede a detallar la gráfica 1 en donde se describe el tiempo en

minutos respectivos consumidos por turno en el proceso productivo según

datos que maneja el departamento que van desde Enero hasta Mayo del

2014 y las cuales fueron suministradas por el supervisor como resultado de

las paradas no programas en la empresa objeto de estudio en la presente

investigación.

Gráfico 1. Frecuencia de los tiempos del proceso productivo Toalla Rollo de Cocina desde Enero a Mayo de 2014. Tomado de PAVECA. (2014).

De ahí que las cifras mostradas en el gráfico son el reflejo de las

frecuencias de los tiempos consumidos por turnos para el desarrollo de las

actividades del proceso productivo de la toalla rollo de cocina en el área de

conversión de la empresa PAVECA, la cual se ha visto afectada por la

ocurrencia de paradas no programas, se puede acotar, que durante el cierre

del primer semestre del año 2014 hubo una constante en cada uno de los

510

480

450

435

360

337

0 100 200 300 400 500 600

1er - Turno

2do - Turno

3er - Turno

Tiempo Estandar Tiempo Real

Minutos

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tres turnos con los que labora la organización, en este caso en específico

para el 1er turno se tiene un total de 435 min como tiempo estandarizado, sin

embargo, se están consumiendo 510 min, es decir, se pierde 135 min.

Para el 2do turno el tiempo de producción preestablecido es de 360 min

y en la actualidad se producen 480 min, con un exceso de 120 min. Por

último, el 3er turno su tiempo estandarizado es de 337 min y son 450 min los

requeridos por los trabajadores para cumplir con sus funciones en el

departamento, con un total de 113 min que se inutilizan del proceso. Por

consiguiente, el tiempo por día requerido para el proceso productivo seria

1440 min y el tiempo efectivo de producción es de 1132 min y el tiempo

perdido es de 368 min.

En consecuencia, se requiere de la solución inmediata de las fallas

detectadas puesto que la empresa se ve seriamente comprometida en su

capacidad de producción y ante la respuesta de las solicitudes de incremento

de su cartera de clientes, lo que provocará la disminución de las ventas para

la organización por no cubrir la demanda del producto en el mercado actual.

Por lo antes expuesto, se plantea la siguiente interrogante:

¿De qué manera se podría llevar a cabo una mejora continua en la

celda toalla rollo del Departamento de Conversión Zona Sur de PAVECA

para reducir los costos e incrementar los niveles productivos de la línea

evitando así la pérdida de producción e insumos?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer un plan de mejora en el proceso productivo de la Celda Toalla

Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur de la empresa Papeles

Venezolanos C.A. (PAVECA), con la finalidad de disminuir los costos e

incrementar los niveles de producción.

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Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la celda toalla

rollo de cocina, mediante la observación directa, entrevista no estructurada y

revisión documental, detectando las debilidades en el área de trabajo.

Analizar las debilidades encontradas en el proceso productivo de la

celda toalla rollo de cocina, por medio de técnicas de análisis, estableciendo

las oportunidades de mejoras.

Estructurar un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda

toalla rollo de cocina, mediante la aplicación de herramientas de

mejoramiento continuo, con la finalidad de aumentar la producción.

Justificación de la Investigación

Toda investigación tiene como propósito principal, explicar las acciones

a tomar para resolver una determinada situación. Partiendo de un problema y

una corrección específica. Tomando como base el estudio del sistema

actual, con la finalidad de buscar una solución viable que resuelva y consiga

las posibles fallas presentadas en el proceso productivo de la Celda Toalla

Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur de la empresa Papeles

Venezolanos C.A. (PAVECA), la cual requiere la realización de una mejora

en los procedimientos a nivel general, para aumentar la eficiencia en los

mismos.

En este sentido, dicha investigación se justifica ya que las mejoras

propuestas garantizaran la reducción de las deficiencias detectadas, y

asegurar un producto terminado de alta calidad, involucrando en las mismas

un equipo multidisciplinario encargado de evaluarlas e implementarlas, lo

cual permitirá el intercambio de conocimientos y criterios en búsqueda del

éxito empresarial de la organización. Por lo tanto, los beneficios que

percibiría la empresa con la aplicación de la propuesta sería, el aumentar la

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productividad por parte del trabajador, además, de estimular a los

trabajadores a ejercer sus labores con más ánimos y garantizará una mayor

productividad en el proceso productivo de fabricación de la toalla rollo de

cocina. A esto se suma, que se disminuyen los porcentajes por

incumplimiento de la producción requerida de 3.000 cajas por día, que según

data estadística desde Enero a Mayo del 2014 la producción programada fue

de 15.000 cajas y la alcanzada fue de 10.125 cajas, dejando de producir

4.875 cajas, lo cual se traduce en el 162.5 % de producción por alcanzar.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto el desarrollo de un

modelo de mejora de trabajo en PAVECA, permite identificar y prevenir las

causas de las fallas potenciales como sea posible en el proceso de

fabricación de la toalla rollo de cocina. El objetivo de tener parámetros

puntuales y confiables en la máquina es para asegurar una operación

estable, uniforme, repetitiva en las líneas de producción, es el proceso que

cualquier empresa debe tener para garantizar que durante el proceso de

producción no existan paradas no programadas y lograr disminuir las

pérdidas de materia prima.

De esta manera lograr una mayor motivación del personal se refleja en

la disminución del desperdicio y prevenir y/o reducir el retrabajo, labores de

reinspección, es más económico prevenir los problemas que corregirlos una

vez detectados, esto traerá diferentes beneficios como: económicos,

sociales, técnicos y laborales entre otros. Una mayor productividad con

calidad de la empresa se traduce en ingresos más altos para los

trabajadores, esto implica trabajadores satisfechos que contribuyen a

fomentar un buen ambiente laboral. Productividad con calidad implica

reducción de costos y la reducción de costos implica menores precios en los

productos lo cual será un gran aporte a la población Venezolana.

En cuanto al aspecto institucional, este tipo de investigación, estrecha

las relaciones entre institutos de educación superior como el Instituto

Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia y las diferentes

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empresas PAVECA, ya que les brinda la oportunidad a sus estudiantes de

poder colaborar y contribuir de manera directa a solucionar problemas de

diversa índole en las compañías, y ofreciendo posibilidades en el campo

laboral a sus egresados en la región, apoyando el crecimiento del sector

educativo-empresarial.

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CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Gonzales, S. (2004), menciona al respecto que “el marco teórico de la

investigación o marco referencial, es definido como el resumen de una serie

de elementos conceptuales que sirven de base a la búsqueda por realizar”

(p. 106). Generalmente, se estructura en tres secciones más comunes como

lo son: antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de

términos básicos. Todas estas variables hacen del marco conceptual un

aporte al investigador para crear un sistema coordinado y coherente de

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema.

Reseña Histórica del Problema

La empresa PAVECA, ubicada en la Zona Industrial El Tigre,

Carretera Nacional, Guacara - San Joaquín, Edo. Carabobo, dedicada a la

fabricación de papel higiénico y otros productos de consume masivo, siendo

hoy en día una de las más importantes firmas dedicadas a la fabricación de

productos de primera necesidad del país. En la actualidad se está

presentando una problemática en una de sus celdas de producción de toalla

rollo de cocina donde el encajado del producto se realiza de forma manual.

Hay que destacar, que dicha situación está ocasionando pérdida de

tiempo de producción, exceso de broke, riesgo de lesión por condición

disergonómica, falta de corrugado y mala calidad de la cinta de embalaje por

lo cual, se propone un plan de mejora mediante la aplicación de las técnicas

de Ingeniera Industrial para la producción de la celda Toalla Rollo de Cocina

en el Área de Conversión Sur de PAVECA.

Page 24: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

14

Antecedentes de la Investigación

Para la elaboración de este proyecto se tomó en consideración una

serie de trabajos y estudios previos similares al tema que de alguna forma

brindaron al investigador una base de antecedentes significativos, que

permitirá desarrollar un marco referencial con un importante soporte teórico.

Entre las investigaciones consultadas, se destacan las siguientes:

Contreras, (2013) de la Universidad José Antonio Páez, ubicada en

San Diego Estado Carabobo, en su trabajo especial de grado “Propuesta de

un Plan de Mejoras en las Líneas de Decoración de Envases de Aluminio de

la Empresa Cervecería Polar C.A. Planta Súper Envases”, para optar por el

Titulo Ingeniera Industrial. La investigación se desarrolló en la empresa

Cervecería Polar C.A; la cual es una empresa del sector manufacturera

dedicada a la fabricación de envases y tapas de aluminio para bebidas.

En dicha organización existían la necesidad de un estudio que

permitirá la evaluación y disminución de los defectos críticos en el proceso de

producción específicamente en el área de decoración, por esta razón se hizo

necesario proponer un plan de mejoras en dicha área, de este modo, se llevó

a cabo un diagnóstico de la situación actual, análisis de las causas que

origina el problema para así proponer un plan de mejoras que conllevó a

minimizar los defectos y finalmente un análisis de costo beneficio de la

mejora.

La investigación se elaboró bajo la modalidad de un proyecto factible

con un diseño de campo y nivel de investigación descriptiva, se aplicó la

observación directa no participativa, la entrevista informal y la revisión

documental como técnicas de recolección de información. Así como también,

técnicas industriales como el diagrama de causa-efecto, la técnica de grupo

nominal, el diagrama de pareto y por último, la técnica de los 5 ¿Por qué?

Una vez obtenidos los resultados, se diseñó un plan de mejoras

propuesto por el autor de la investigación, mediante la Metodología DMAIC,

Page 25: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

15

basado en la Teoría de seis sigma, en donde se desarrolló a través de los

siguientes pasos como fue el Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

Por lo tanto, con la aplicación de estas fases se enfocó a obtener los mejores

resultados posibles para minimizar la posibilidad de error.

Este antecedente le permitió al investigador conocer algunos aspectos

técnicos, métodos de trabajo que fueron utilizados en este estudio para la

búsqueda de una solución a la problemática de esa empresa, que fueron

aplicados en la implementación de las mejoras en las Líneas de Decoración

de Envases de Aluminio de la Empresa Cervecería Polar C.A. Planta Súper

Envases. De igual forma, refleja cierta similitud al objeto de estudio en el

desarrollo de un plan de mejoras continuas que permitan incrementar los

niveles de eficiencia en el área de trabajo, todo ello a través de una

propuesta viable a la solución.

Simancas, M. (2009), en Instituto Universitario Politécnico “Santiago

Mariño” Extensión Valencia, en su trabajo de grado titulado “Propuesta de un

Plan de Mejoras en los Métodos de Trabajo del Área de Producción de

Mayonesa, caso Alimentos Polar Comercial, Planta Salsas y Untables.”

Trabajo desarrollado para optar al título de Ingeniero Industrial. Dentro de

esta perspectiva, dicha investigación tuvo como finalidad el proponer mejoras

para la reducción de los tiempos de las actividades, aumentado de esta

forma los volúmenes de producción

La misma, se basó en los lineamientos de un proyecto factible con el

apoyo de una investigación de descriptiva, puesto que a través de la

metodología que se empleó para el desarrollo del estudio se buscó una serie

de soluciones prácticas para la mejora en los Métodos de Trabajo del Área

de Producción de Mayonesa, caso Alimentos Polar Comercial, Planta Salsas

y Untables. Además, se utilizaron técnicas de recolección de información

tales como: la observación directa, entrevista informal, revisión documental,

para recabar los datos de mayor relevancia para el análisis de las causas

generados de tiempos improductivos. De igual forma, se aplicaron para el

Page 26: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

16

análisis herramientas de Ingeniería de Métodos tales como: Estudio Continuo

de Tiempos y Técnicas de Mejora Continua como: Técnicas de Grupo

Nominal, Tormenta de Ideas, Diagrama de Pareto y la Técnicas de los Cinco

¿Por Qué?, permitiendo establecer las alternativas de mejoras

correspondientes.

La misma llegó a la conclusión, de que el problema radicaba en el

tiempo perdido el cual repercutía en la eficiencia, lo cual generaba una

cantidad de tiempo improductivo que no permitía alcanzar los objetivos

esperados, para lo cual se propuso mejoras en los equipos y/o

herramientas, para hacer más eficiente el trabajo de los operarios en el área.

Por último, se propuso un método de programación de la producción diaria,

con el fin de reducir tiempos y así lograr el máximo beneficio de los recursos

disponibles.

Dicho antecedente sirvió de aporte a ésta investigación y de ayuda en

cuanto a la utilización de mejoras de métodos relacionadas con los equipos y

herramientas utilizadas en las industrias tan necesarias para el trabajo, para

mejor eficiencia en la redistribución de las líneas de producción y el aumento

de la productividad.

Colmenares, Y. (2008), en Instituto Universitario Politécnico “Santiago

Mariño” Extensión Valencia, en su trabajo de grado titulado “Propuesta de

Mejoras en el Proceso Productivo de la Línea de Toronto de la Empresa

Nestlé de Venezuela Fabrica Santa Cruz ubicada en Maracay, Estado

Aragua” para optar al título de Ingeniero Industrial. La investigación tuvo

como objetivo principal proponer mejoras en el proceso productivo, por la

problemática planteada en el área de empaque ya que presentaba retrasos

en los programas de producción, por paradas no programadas y demora en

las operaciones de empaque produciendo cuellos de botellas al final de la

línea, con la finalidad de aumentar la producción.

Ahora bien, la modalidad de la investigación fue enmarcada en un

proyecto factible, sustentado en un modelo de investigación campo y

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documental, se realizó la observación directa, entrevista informal no

estructurada, revisión bibliográfica y tormentas de ideas, la población estuvo

constituida por cada una de las unidades que conforman dicha población

reduciéndose en la muestra lo más exactamente posible, el estudio se

sintetizó con una muestra censal al departamento de estudio que está

compuesto por el área de elaboración y empaque de dicha organización.

Dentro de esta perspectiva, los datos se obtuvieron con la aplicación de

técnicas como el diagrama de pareto, diagrama causa-efecto, registros

estadísticos, diagrama de flujo del proceso y tormentas de ideas.

Así mismo, la población estuvo conformada por la totalidad del recurso

humano del área de empaque de dicha organización. Ahora bien, luego de

que se obtuvieron los resultados se propuso como acciones de mejoras

como el establecer la reubicación de la máquina (Van Dam CP), así como la

incorporación de una mesa de trabajo, con el fin de trasladar los materiales.

De este modo, el investigador concluyó que los beneficios obtenidos con las

mejoras propuestas son considerables y factibles puesto que representa una

oportunidad de aumentar los niveles de rendimiento del área incrementando

la producción.

Dentro de este marco de ideas, se dice que el antecedente está

relacionado con la presente investigación, ya que muestra una visión real de

los problemas en que incurren las organizaciones por no considerar la

importancia de los procesos eficientes dentro de ellas Adicionalmente, brindó

apoyo teórico y conceptual en temas referidos a los procesos de ejecución

de los diagrama de causa-efecto y técnica de grupo nominal, entre otros,

para la determinación de las fallas de la problemática.

Bases Teóricas

Para la elaboración del presente trabajo de grado, fue necesario

seleccionar los textos para el levantamiento de la información, con el objetivo

Page 28: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

18

principal de presentar un marco referencial basado en el conocimiento de la

ciencia, que permita situar el tema de estudio dentro de un marco de teorías.

Para Otero (2011), “son el sustento de la investigación desde un punto de

vista conceptual, por lo cual se deberán organizar de acuerdo con las

temáticas que se investigan, y una buena guía para ello es leer en forma

cuidadosa nuevamente los objetivos que han sido planteados” (p. 101).

De este modo, con la idea fundamental de exponer los aspectos

teóricos principales relacionados con el tema de investigación; se vislumbrar

a continuación los basamentos que aumenta el estudio:

Los Procesos

Solórzano (2008) define el proceso como las “Fases sucesivas, tareas

o actividades inherentes a la ejecución de un producto, objetivo de un

proceso”. (p.14). Por lo tanto, es considerado un sistema operativo donde se

le dan uso de recursos de una organización, cuya meta es conseguir un

valor. Además, los procesos son actividades de trabajo inmersos en toda

empresa que genera acciones laborales y significan a esta en todas sus

funciones. La autora explica que los procesos son sistemas interconectados

que forman cadenas de suministros, la cual denomina como:

Al conjunto de eslabones (conocida a veces como la cadena de valor), que se establece entre proveedores de materiales y servicios. Abarca los procesos de transformaciones mediante los cuales las ideas y las materias primas se convierten en bienes y servicios terminados para proveer a los clientes de una compañía. (p. 21).

Por ello, un proceso toma insumos para procesarlos mediante una

serie de operaciones cuya secuencia y número se especifica para cada caso.

Las operaciones pueden ser simples o múltiples y asumen características

diferentes según se desee: mecánica, química, de ensamblado, de

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inspección o control, de recepción, entre otro. Los sistema operativo pueden

representarse en diagramas de flujo que simplifican y agilitan el análisis de

los procesos. Ahora bien, en todo proceso se involucran características

como:

Capacidad: Característica que determina la tasa máxima disponible de

producción por unidad de tiempo.

Eficiencia: Es la relación entre la generación total de los productos o

servicios y los insumos en materiales, capital o mano de obra. La utilización

eficiente de los recursos (insumos) permitirá lograr una producción mayor

con la misma cantidad de insumos. Esto permite lograr el uso racional de la

materia prima, eliminar desperdicios, optimizar la mano de obra, estandarizar

los tiempos adecuadamente, el diseño del proceso la distribución de planta, y

otros factores relacionados.

Eficacia: Es la magnitud que permite medir el resultado real con lo

planificado, mediante la comparación entre los dos. Es plantearse y

establecer un plan estándar antes que el proceso comience a producir un

resultado, implica fijar metas y mediciones de ejecutoria relativas a las metas

propuestas.

Calidad: Condiciones que cumple el producto de acuerdo a las

especificaciones de diseño dadas por el mercado. Las políticas sobre calidad

se basan necesariamente en una valuación de mercados. Tales estrategias

involucran interrogantes acerca de la forma en que los consumidores miden

realmente la calidad del producto: apariencia, diseño, aspereza,

confiabilidad, larga duración u otros criterios. Los niveles de calidad afectan

el costo de producción y la inversión necesaria en la planta para cumplir con

los requerimientos.

Flexibilidad: Es la capacidad de acelerar o refrenar rápidamente la

tasa de producción para lidiar con grandes fluctuaciones de la demanda. La

flexibilidad del volumen es una importante capacidad de operación que a

menudo ofrece un respaldo para el logro de otras prioridades competitivas.

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Tipos de Procesos

Para Solórzano (2008) para cualquier gerente de una organización

dispone de cinco procesos que le ayudarán a diseñar una operación de la

mejor manera de acuerdo a su estrategia de flujo entre los cuales se tienen:

1. De proyecto.

2. De producción intermitente.

3. Por lote o partida.

4. En línea.

5. Continuos.

Proceso Por Proyectos: Se caracteriza por la alta personalización y el

bajo volumen. No existe un flujo del producto, sino que cada unidad se

elabora como un solo artículo. Este proceso se basa en una estrategia

flexible por lo cual resulta difícil automatizar debido a que solamente se

hacen una vez, en consecuencia son costosos y difíciles de planear. En

general, los proyectos utilizan intensamente ciertas habilidades y recursos en

determinadas etapas, pero las usan poco en todo el tiempo restante.

Procesos de Producción Intermitente (Taller De Pedidos): Se basa en

una estrategia de flujo flexible en la cual la mano de obra y la maquinaria se

ocupan de diversas tareas creando artículos o servicios en cantidades

significativas. La personalización es relativamente alta y el volumen en

particular es bajo. Sin embargo los volúmenes no son tan bajos como para

los procesos de proyecto, los cuales por definición no producen grandes

cantidades. Algunos ejemplos: producción de un vaciado de metal para

atender un pedido, personalizado, atención médica, Manejo de correo y la

fabricación de gabinetes personalizados.

Proceso Por Lotes: Se caracteriza por su volumen, variedad y

cantidad; magnitudes que lo diferencian de un proceso de producción

intermitente. Su principal diferencia está en los volúmenes que son más

altos, porque los mismos productos, servicios, u otros similares se

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21

suministran continuamente. Se diferencia también en que solo provee una

gama más estrecha de productos y servicios.

Proceso En Línea: Cuando se habla de proceso en línea, se refiere a

la secuencia de operaciones lineales que utiliza el fabricante de un producto

o en brindar un servicio. Hay ocasiones en que las operaciones de flujo lineal

se dividen en dos clases: producción: masiva y continua.

Procesos Continuos: Son el resultado final o extrema de la producción

estandarizada, de alto volumen y con flujos de línea rígidos. Su nombre

proviene de la forma como los materiales se desplazan en el curso del

proceso, son de frecuencia intensiva tanto en capital, y procesos de

producción, no se interrumpe las 24 horas del día, esto permite maximizar la

utilización de equipos y evitar costosos paros y arranques de los mismos. La

maquinaria y equipo están diseñados para realizar siempre la misma

operación; así como para receptar automáticamente el proceso anterior de la

cadena de producción.

Procesos Productivos

Los procesos productivos pueden ser considerados una sucesión de

actividades y acciones requeridas para elaborar un producto, ya sea bienes o

servicios. Chacón (2009) expresa que es “Es aquel conjunto de elementos,

personas, y acciones, que transforman materiales y/o brindan servicios de

cualquier índole, es decir, que se agrega algún tipo de valor”. (p.156). Es por

ello, que resulta muy importante dominar el proceso a partir de sus

componentes.

El no hacerlo, puede significar que el resultado final no es el deseado,

con el consiguiente derroche de materiales, energía, tiempo, y por sobre todo

con la insatisfacción del cliente de dicho proceso. En ese sentido, cada vez

más resulta imposible pensar en un arranque de proceso sin la previa

validación del mismo, con la consiguiente comprobación del estado de las

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22

cosas, de manera de asegurar que el producto final sea el que se busca,

optimizando recursos y disminuyendo costos innecesarios.

Inspección de los Procesos Productivos

Chacón (2009). El propósito final de todo sistema de inspección en los

procesos es asegurar que los productos que llegan al cliente sean portadores

al menos de una calidad aceptable, para lo cual se recurre a dos vías

fundamentales: la inspección de los productos al final del proceso con el

objetivo de separar los buenos de los malos y la inspección con el fin de

regular el proceso. La primera constituye la última alternativa con que cuenta

un productor para mantener una buena imagen frente a sus clientes,

presentando como desventaja fundamental que no contribuye a la

disminución de los costos por conceptos de producciones defectuosa,

reprocesos, entre otros, y sí al incremento de los costos totales por los

gastos propios de la actividad de inspección.

El objetivo de esto es establecer los elementos generales a considerar

en el diseño de un sistema de inspección con fines de control del proceso.

Para lograr controlar el proceso, el hombre deberá recurrir ante todo a la

verificación del comportamiento de las variables propias del mismo como vía

más económica de garantizar la calidad de los productos a producir, pero

debido a que no siempre se conoce la relación directa entre las

características del proceso y las del producto, y aún conociéndola en

ocasiones no existen formas ni medios para evaluar y regular el estado de

las primeras, este se ve obligado a recurrir la mayoría de las veces a la

verificación o inspección de las características del producto como única

forma de regulación del proceso.

Si el objetivo de la inspección es asegurar que la calidad final del

producto sea la especificada, se debe comenzar por conocer cuáles son las

características que debe contener el producto para que sea posible afirmar

Page 33: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

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que el mismo presenta calidad, de aquí que el primer paso en el diseño del

sistema sea obtener un listado de todas las características a evaluar, una vez

que se cuenta con este listado surge la siguiente interrogante, ¿deben

evaluarse todas las características o sólo algunas?, si el proceso de

inspección no contribuyera al incremento de los costos claro que sería

conveniente verificarlas todas pero como esto no es posible existe la

necesidad de establecer mecanismos de decantación de algunas

características con el fin de disminuir los costos de inspección, surgiendo de

esta forma el segundo paso en la planificación del sistema: establecer las

características necesarias a evaluar.

Por ello, una de las premisas fundamentales del control de la calidad

es detectar las deficiencias en la elaboración de los productos durante todo

el proceso productivo y de esta forma analizar las causas que originan las no

conformidades y eliminarlas. Cada etapa del proceso de fabricación debe

estar controlada, de ahí la necesidad de un sistema de inspección que

permita incrementar la probabilidad de que el producto terminado cumpla con

todas sus especificaciones de calidad y diseño. De este modo, la actividad

de inspección tiene por objetivo auditar continuamente la calidad de los

productos a lo largo de todo el proceso productivo, incluyendo los materiales

recibidos de los proveedores, los semiterminados en etapas intermedias de

fabricación y los productos finales.

Diagrama de Proceso

Al respecto, Burgos (2012), señala “es una representación gráfica que

desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en

empresas industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u

áreas de su estructura organizativa” (p.78). Se basan en la utilización de

diversos símbolos para representar operaciones específicas. Dicha técnica

tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades

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involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la

representación simbólica o pictórica de un procedimiento. En ese sentido, se

pueden mencionar algunas de las ventajas que se pueden obtener:

1. Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo,

con lo que facilitaran su incorporación a la organización e incluso, su

colaboración en la búsqueda de mejoras del proceso y sus deficiencias.

2. Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor

facilidad la identificación de forma clara de las mejoras a proponer.

3. Permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso, lo

que conlleva a poder identificar perfectamente quien es su cliente y

proveedor interno dentro del proceso y su cadena de relaciones, por lo que

se mejora considerablemente la comunicación entre los departamentos y

personas de la organización. (ver Figura 2).

Figura 2. Diagrama de Proceso. Información Tomada de Burgos (2012)

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Diagrama de Causa-Efecto

La Asociación Venezolana de Logística (2005), en su Manual Impulsador

de la Memoria, define el diagrama causa-efecto como una “forma de

organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de

un problema”. (p.96). Se interpreta de la siguiente manera: es un vehículo

para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que

supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Es importante ser

conscientes de que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan

teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos se pueden

probar las causas de los fenómenos observables.

Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente

los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente

la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden

de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante. Entre los pasos

para realizar un Diagrama de Causa – Efecto se encuentran:

1. Elegir el objeto de una forma sencilla y clara.

2. Se identifica las causas mayores, reconociendo las causas principales

mediante tormentas de ideas.

3. Se traza una línea horizontal, con un recuadro al extremo donde se

indica el problema.

4. Se hace un recuadro de las causas relacionadas con el problema y se

dibujan tantas líneas como causas existan, se listan todos los factores que

tengan algunas influencias sobre el resultado.

5. Dibujar las pequeñas flechas (ramas) para cada subdivisión de las

principales flechas. Este proceso de subdivisión es llevado a cabo hasta que

todos los factores o variables estén reflejados.

6. Arreglar y estatificar, seleccionar factores o actividades principales y

subdivisiones de las actividades principales. Para luego, chequear y

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preguntar si todas las causas de variación están ya inscritas en el diagrama.

(ver Figura 3).

Figura 3. Diagrama de Causa Efecto. Información Tomada de la Asociación Venezolana de Logística (2005).

Técnica de Grupo Nominal

Según el autor Riggs, J. (2002) describe que “Es una forma particular de

tormenta de ideas, esto se logra haciendo que cada participante exprese su

idea en forma secreta, luego el facilitador resume todas las ideas y expone al

grupo las conclusiones”. (p.32). Dentro de este contexto, la técnica del grupo

nominal, combina los aspectos del voto silencioso con la discusión limitada

para ayudar a conseguir el consenso y así llegar a una decisión de grupo.

Para ello, se debe utilizarse cuando:

1. Se trata de un problema sensible, que genere controversia, o sea muy

importante, y que se piense que las opiniones contrarias y una infinidad de

detalles pueda paralizar la discusión.

2. Se desea asegurar una participación igual de todos los miembros del

grupo (al utilizar la técnica, cada miembro del grupo tiene una oportunidad

igual de contribuir, sin tener en cuenta su rango, su edad y su personalidad).

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1. Cuando un equipo ha identificado la causa real de un problema, pero es

difícil identificar la dirección de la acción entre muchas alternativas.

Cabe mencionar, que las siete etapas de dicha técnica son: a) Defina el

problema o la decisión que va a tomar; b) Genere las ideas

silenciosamente (el grupo); c) Establezca y registre las ideas; d)

Clarifique cada idea sobre la lista; e) Organice las ideas según su

importancia (el grupo); f) Compute los diferentes resultados en una tabla

y g) Evaluación de cada participante según sus criterios.

Diagrama de Pareto

Según Besterfield, D. (2003), afirma que un diagrama de pareto “es una

gráfica en donde se organiza diversas clasificaciones de datos por orden

descendentes, de izquierda a derecha” (p.25). Mediante los diagramas de

pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia por lo

general, el 80 por ciento de los resultados totales se originan en el 20 por

ciento de los elementos, la gráfica es muy útil al permitir identificar

visualmente en una sola revisión tales minorías de características visuales a

la que es importante prestarle atención. (Ver Figura 4).

Figura 4. Diagrama de Pareto. Información Tomada del Libro Besterfield, D. (2003).

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Definición de Términos Básicos

Eficiencia: Es la forma en que se utilizan los recursos para lograr los

objetivos. La comparación de los recursos que deben gastarse para alcanzar

un determinado resultado con los que realmente se gastan es lo que

comúnmente se denomina eficiencia.

Herramienta: Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la

realización de una tarea mecánica, que requiere la aplicación correcta de

energía.

Indicadores de Gestión: Es una relación entre variables que permite

observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y los

objetivos propuestos. Dicha comparación permite observar la situación y las

tendencias de evolución de la situación o fenómenos observados”.

Manejo de Materiales: Estructura de manejo y control de todo lo relativo a

inventarios para asegurar la eficiencia productiva de la organización

Materia Prima: Son todos aquellos elementos físicos susceptibles de

almacenamiento ó stock. Contablemente se ubicará dentro del rubro de

bienes de cambio y su naturaleza podrá variar según el elemento a producir

pero es el único elemento del costo de fabricación nítidamente variable.

Materiales: Son elementos agrupados en un conjunto el cual es, o puede

ser, usado con algún fin específico. Es una sustancia (elemento o, más

comúnmente, compuesto químico) con alguna propiedad útil, sea mecánica,

eléctrica, óptica, térmica o magnética.

Métodos de Trabajo: El estudio de los métodos, materiales, equipos y

herramientas involucrados en una tarea particular, con la finalidad de

encontrar el mejor método de ejecución, normalizar el método, los materiales,

los equipos y las herramientas, determinar el tiempo necesario para que una

persona calificada y debidamente entrenada realice la tarea, trabajando a

ritmo normal y ayudar al operario a adiestrarse siguiendo el mejor método.

(p.5).

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Procedimientos: Es cómo se debe aplicar los métodos para mejorar

actividades en el trabajo.

Operario: Se denomina operario a las personas, hombres o mujeres que

realizan una tarea determinada, generalmente de carácter técnico y que es

recompensada mediante el pago de un salario

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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación del

estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos ubican cualquier

proyecto científico que se quiera realizar. Es así, como el Trabajo de Grado

según la finalidad, se centra básicamente en un estudio aplicado, para la

resolución de problemas inmediatos en el orden de transformar las

condiciones del acto didáctico y mejorar la calidad de la investigación con

procedimientos claros y precisos. De acuerdo con Balestrini (2006) define el

marco metodológico como:

El fin esencial del marco metodológico es el de situar en el

lenguaje de investigación los métodos e instrumentos que se

emplearan en el trabajo planteado, desde la ubicación acerca del

tipo de estudio y el diseño de la investigación, su universo o

población, su muestra, los instrumentos y técnicas de recolección

de datos, la medición, hasta la codificación, análisis y presentación

de datos. De esta manera, se proporcionará al lector una

información detallada sobre cómo se realizará la investigación

(p.114).

Modalidad de la Investigación

Por otra parte, la modalidad de la investigación estuvo enmarcada en

Proyecto Factible debido que la solución se realizó a través de un método

científico que permitió solucionar una problemática de forma efectiva en el

área del proceso productivo Conversión Sur de la empresa Paveca C.A, con

la finalidad de establecer las causas y consecuencias de las variables que

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están involucradas en el mismo. Por lo antes expuesto, la presente

investigación es factible apoyada en una investigación de campo, tal como lo

indica el Manual de Trabajo de Grado de especialización, maestría y tesis

Doctorales de la Universidad Experimental Libertador (UPEL 2005), dispone

que:

La modalidad de proyecto Factible, consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viables para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de la organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. (p. 16).

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006) la

Investigación de Campo es:

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios”. (p. 5).

Tipo de Investigación

Por lo antes expuesto, se concluye que la investigación es de Campo,

debido que los datos se obtendrán directamente de realidad donde ocurre la

problemática actual, en este caso en el Departamento de Conversión Sur de

la empresa Paveca C.A. Así mismo, la investigación es descriptiva por lo que

trata sobre realidades de hecho y sus características fundamentales es la de

presentarnos una interpretación correcta. De la misma forma, Tamayo y

Tamayo (2001) la define como: la descripción, registro, análisis e

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interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los

fenómenos. (p.58).

Procedimientos

Para Coll (2002), los procedimientos son “un conjunto de acciones

ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. En esta definición se

incluye la idea de destrezas, de técnicas y de estrategias” (p.158). Se debe

tomar en cuenta que no existe una metodología o regla obligatoria por tanto

la elección de la recolección de datos es la más apropiada para los procesos

de manufactura y en este caso aplica dicha metodología con sus respectivas

fases y actividades que funcionan como herramientas claves para el

desarrollo y solución de la problemática ante planteada.

Fase I. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la

celda toalla rollo de cocina en el área de conversión

En esta fase se realizó el diagnóstico de la situación actual del proceso

productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión de la

empresa Papeles Venezolanos C.A. (PAVECA), la cual se desarrolló de la

siguiente manera: inicialmente, se aplicó la técnica de observación directa en

el lugar donde se ejecutan las actividades; de donde se tomaron los datos

para describir cómo se realizan las acciones y en un cuadro se detallan todas

las actividades que la conforman, con el establecimiento de criterios, los

cuales demostraron los factores de riesgos que afectan el proceso productivo

del área en estudio.

Luego, se efectuó una entrevista no estructurada, con el fin de conocer

las opiniones del personal sobre cómo es la ejecución del proceso

actualmente. Además, se realizó la revisión documental, que se efectuó con

una lectura general de los registros y data sobre los niveles de producción,

de igual forma, se realizó la búsqueda y observación de los hechos presentes

Page 43: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

33

en los materiales escritos consultados que son de interés para esta

investigación. En este mismo orden de ideas, una vez recolectada la

información, se describió las actividades que se realizan en el proceso

productivo, para ello, se construyó un diagrama de proceso con los tiempos

de duración del método actual de ejecución del proceso y se describió cada

una de las actividades realizadas por los trabajadores, así como también, las

distintas observaciones que se detecten.

Fase II. Análisis de las debilidades encontradas en el proceso

productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión

Inicialmente, se realizó un diagrama de causa-efecto, para ello se usó la

información recopilada y se describió cada una de las fallas detectadas

durante la observación del proceso, así como también, según lo manifestado

por el personal involucrado en las operaciones productivas de la empresa.

Luego, se presentó las causas plasmadas en el diagrama, para ser divididas

en: métodos, mano de obra, máquinas y equipos y por último, medio

ambiente.

Posteriormente, se empleó la técnica del grupo nominal, para estudiar

las causas más relevantes que se presentan en la empresa, la cual fue

aplicada al personal; en el cual cada participante evaluó los criterios

asignados con una puntación de 1 a 5. De este modo, con los datos

encontrados permitió la jerarquización de las causas más recurrentes y

significativas sobre el proceso productivo de la organización.

Consecutivamente, se construyó un diagrama de pareto, para detectar

la causa raíz que estaba originando el problema en el proceso productivo de

la celda Toalla Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur. Finalmente,

con los resultados obtenidos se pudo tener una idea más de las causas que

lo originan, así se poder trazar estrategias que lleven a una solución viable.

Page 44: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

34

Fase III. Estructuración de un plan de mejoras en el proceso productivo

de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión

Por último esta fase se desarrolló un plan de mejora de acuerdo a los

resultados obtenidos de la fase anterior, se identificó las acciones y medidas

correctivas necesarias para la mejora, donde se determinarán las acciones,

definidas por un valor a ser alcanzado y el plazo en el cual se debe lograr

este valor, para el aumento de la producción en la organización. En tal

sentido, dicho plan se presentó en una hoja de trabajo donde se identificó la

situación a mejorar, la acción de mejora y el responsable de su ejecución.

Población y Muestra

Población

Arias (2006), indica que “la población es un conjunto finito o infinito de

elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las

conclusiones de la investigación”. (p.77). En esta investigación la misma

estuvo constituida por ocho (08) trabajadores que laboran directamente en el

área objeto de estudio. (Ver cuadro 2)

Cuadro 2

Distribución del personal

Población Mano de Obra Directa

Bobinero 01

Corte y Perforación de Papel 01

Tubo de Cartón (Core) 01

Sierra 01

Envolvedora 01

Embalaje 03

Total 08 Trabajadores

Nota: Los datos fueron tomados del Departamento de Producción (2014)

Page 45: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

35

Muestra

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la

población que estudia, sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces,

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se

elige una muestra representativa de los datos obtenidos en ella para

utilizarse en pronósticos de poblaciones futuras de las mismas

características. La muestra según Arias (2006) es “un subconjunto

representativo y finito que se extrae de la población accesible. (p. 83). Por

ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se

utilizan para realizar pronósticos en la presente investigación.

Al mismo tiempo, la muestra es intencional, tal como lo define Arias

(2006) “es un procedimiento de selección en el que se desconoce la

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la

muestra”. (p. 85). Dicha muestra es la elección de los elementos que no

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las

características del investigador o del que hace la muestra. (Ver cuadro 3)

Cuadro 3

Resultado de la muestra de la celda Toalla Rollo

Muestra

Mano de Obra Directa

Envolvedora 01 Máquina

Embalaje 03 Trabajadores

Total 04

Nota: Los datos fueron tomados del Departamento de Producción (2014)

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36

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En primer lugar, Para Arias (2006) las técnicas y recolección de datos:

“Son las distintas formas o manera de obtener información, los instrumentos

son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la

información”. (p.53). Para la presente investigación, se utilizaran varias

técnicas e instrumentos que permitieron recopilar la información necesaria

para luego ser abordada con confiabilidad.

Por otra parte, para Hernández y otros (1998), “la observación consiste

en el registro sistemático, valido, confiable, de comportamiento o conducta

manifiesta” (p.309). La observación permitió concentrar la atención en los

problemas específicos en el proceso de llenado en una forma precisa que

facilitó la sistematización de la información recogida la cual se llevó a cabo

durante las diferentes fases de ejecución del proyecto de investigación. De

igual manera, esta técnica permita al investigador conocer la realidad que

rodea la problemática, tal como lo indica Sabino (2002), “Una técnica

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar

información y registrarla para su posterior análisis” (p.181).

En el mismo orden de ideas, se escogió la entrevista no estructurada

que según Sabino (2008), “es aquella donde existe un margen más o menos

grande para formular las preguntas y las respuestas.” (p.97). La misma, fue

efectuada a la población sujeta a ser estudiada, ya que facilita la expresión

de opiniones, por lo que se puede obtener información acerca de cómo los

sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema en sus prácticas

individuales.

A su vez la revisión documental es una técnica que está referida a

examinar datos y descripciones que están registradas en documentos

relativos al tema o trabajo que se está realizando. Dicha técnica se orienta a

la lectura y análisis de textos bibliográficos como tesis de grado, proyectos,

Page 47: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

37

guías, manuales de procedimiento y material proporcionado en el

departamento en estudio.

En la revisión documental, el autor Acevedo (1998) asevera que “es el

paso donde el investigador acude a las fuentes directas de información, visita

a las bibliotecas y sitios de interés, donde puede obtener la información

requerida para la compilación de una bibliografía general sobre el tema”.

(p.136). Con dicha técnica se estuvo revisando datas estadísticas,

recopilando datos de la línea de producción, sus principales problemas que le

impiden cumplir con los estándares de producción.

Técnicas de Análisis de Datos

Según Arias (2006) expone que el análisis de datos: “describe las

distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan,

en referencia al análisis se definirán las técnicas lógicas o estadísticas, que

serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos recolectados” (p.

11). En tal sentido, la técnica de análisis de datos representa la forma de

cómo fue procesada la información recolectada, esta se puede procesar de

dos maneras cualitativa o cuantitativa.

Ahora bien, UPEL (2010) expresa que “el análisis cualitativo es una

técnica que indaga para conseguir información de sujetos, comunidades,

contextos, variables o ambientes en profundidad, asumiendo una actitud

absorta y previniendo a toda costa no involucrar sus afirmaciones o práctica”

(p 56). Es así como en la investigación se combinan el análisis cualitativo de

los resultados de la observación directa, la entrevista no estructurada, la

revisión documental, el diagrama de proceso, así como también, del

diagrama de causa-efecto.

Puesto que la información recabada en la fase de análisis de contenido,

una vez identificada la estructura y analizado el esquema de sus principales

contenidos, se presentaron las conclusiones de la valoración global mediante

Page 48: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

38

el análisis crítico y contextual; en tanto que los resultados de la observación,

una vez organizados en función de las dimensiones establecidos, se

presentó en cuadros, para una mejor comprensión de sus contenidos.

En lo que se refiera a la cuantitativa, la información recabada a través de

la técnica de grupo nominal y diagrama de pareto, que ayudó al desarrollo de

las interpretaciones y logros de conclusiones, a través de los datos

obtenidos, en todo lo que se refiere a las sumatorias de las ponderaciones y

jerarquización porcentual de las causas que afectan el proceso productivo de

la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión. En este sentido,

Sabino (2007) expone que el análisis cuantitativo se define como: “una

operación que se efectúa, con toda la información numérica resultante de la

investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se le habrá hecho, se

presentan un conjunto de cuadros y medidas, con porcentajes ya calculados”

(p.451).

Entre tanto, luego de analizar todas aquellas informaciones recopiladas en

el estudio, que fueron planteadas como posibles causas del problema; se

procedió a aplicar la clasificación, ordenación y manipulación de los datos,

para lograr una buena interpretación en función de establecer una propuesta

para mejorar los procesos y así alcanzar el progreso continuo de la

producción.

Page 49: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

39

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

En lo que concierne al análisis y presentación de los resultados, según

el autor Tamayo y Tamayo, M. (2009), opina lo siguiente: “los datos tienen su

significado únicamente en función de las interpretaciones que les da el

investigador. De nada sirve una abundante información si no se somete a un

adecuado tratamiento analítico; pueden utilizarse técnicas lógicas y

estadísticas”. (p.160).

En tal sentido, a continuación se muestran los resultados obtenidos en

las técnicas de recolección de información seleccionadas para la obtención

de la misma siendo más pertinente a la problemática planteada detectada en

el área de conversión sur, la cual se encarga del proceso productivo de la

celda toalla rollo de cocina de la empresa Papeles Venezolanos, C.A.

(PAVECA), el cual accede a obtener las posteriores conclusiones de la

investigación.

Fase I. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la

celda toalla rollo de cocina.

En este sentido, se realizó una observación directa dentro de la

empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA), lo cual permitió el

conocimiento de las actividades productivas realizadas por los trabajadores

en la elaboracion celda toalla rollo de cocina. Y de esta forma poder evaluar

cada uno de los puntos observados, con la finalidad de detectar las

debilidades en el área de trabajo. Entonces, el proceso productivo de la línea

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40

de Toalla Rollo de Cocina, el cual inicia con la inspección de la bobina,

seguido del retiro de la protección del mismo, consecutivamente, se

desarrolla de forma manual el montaje de la bobina en la celda para

proseguir con el acoplamiento del papel en los rodillos, una vez cumplido con

esta actividad se pasa al proceso de formación y corte de la toalla, el cual es

desarrollado de forma automatizada.

Luego, se traslada el empaque para el sellado del mismo, para llegar a

la fase de empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades, este

último, se efectúa de forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de

producción, por lo que los operarios se ven obligados a bajar velocidad a la

máquina ya que se crea un cuello de botella debido a la capacidad humana

de trabajo que se ejerce durante su rutina diaria. De igual forma, se visualizó

colocación de materiales acumulados alrededor de la máquina de trabajo,

generando desorden y mala apariencia debido a que no hay un sistema de

limpieza y prevención útil. (Ver Figura 5).

Figura 5. Condiciones Ambientales Inadecuadas. Datos suministrados por el Área de Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014)

Además, el investigador observó que existe retraso considerable en el

ritmo de producción en celda toalla rollo, lo cual afecta el cumplimiento de

Page 51: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

41

metas de producción, la cual según datos suministrados por la empresa es

de 3000 cajas por día, es decir 1000 cajas por turno y se produce

actualmente un promedio de 750 cajas por turno siendo esto el 75% de la

producción requerida por lo cual se está dejando de producir el 25% que son

250 cajas por turno.

Igualmente, tal como se ilustra en la figura 6, se evidenció la falta de

espacio físico para colocación del producto terminado, generando de esta

manera un ambiente inadecuado para el trabajador, puesto que se observó

la presencia de fatiga física por parte de los operarios del área debido al

incremento de temperatura en la línea de producción y a la velocidad con

que debe llevar el ritmo de trabajo.

Figura 6. Poco Espacio Físico en el Área de Trabajo. Datos suministrados por el Área de Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014)

Dentro de esta perspectiva, se presentar los resultados de la observación

directa la cual fue ejecutada a través de los siguientes los pasos, esto con el

fin de identificar las magnitudes de los riesgos y la probabilidad de que

determinados factores de riesgos se materialicen en daños, los cuales son:

1. Consideración de los factores que afectan las actividades desarrolladas

en el área de conversión sur de la empresa Papeles Venezolanos, C.A.

Page 52: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

42

2. Elaboración de la ficha de chequeo sobre los factores de riesgo que

posibiliten su materialización.

3. Asignación del nivel de importancia a cada uno de los factores

observados, según los criterios preestablecidos, los cuales son: Muy

Deficiente (MF); Deficiente (D); Mejorable (M); y Aceptable (A). Cabe

mencionar, el significado de cada uno de estas nomenclaturas,

preestablecidas por el propio investigador del estudio, las cuales se presenta

en el Cuadro 4.

Cuadro 4

Criterios para la asignación de los niveles de importancia

CRITERIOS NOMENCLATURAS DEFINICIONES

Muy Deficiente

(MF)

Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallas.

Deficiente

(D)

Se han detectado factores de riesgo significativos que precisan ser corregidos.

Mejorable

(M)

Se han detectado factores de riesgo significativos de menor importancia.

Aceptable

(A)

No se ha detectado anomalías destacables alguna. No se Valoran en el estudio.

Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014).

Ahora bien, se procede a detallar las distintas observaciones que se

detectaron en el momento de realizar los recorridos en el área de planta las

cuales se describen en el cuadro 5, el cual representa los resultados del

Page 53: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

43

diagnóstico de la situación actual en el departamento de conversión sur de la

empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA)

Cuadro 5 Ficha de Chequeo

Observaciones

Criterios

Factores MD D M A

Condiciones de Infraestructura (Piso, Techos, Paredes)

X

Orden y Limpieza X

Espacios Físicos del área X

Ubicación de las Máquinas X

Formatos de Reportes X

Puesta a Punto de la Máquina X

Mantenimiento Preventivo de las Máquinas

X

Identificación de los Equipos X

Calidad del Producto X

Nota: Tomado del departamento de conversión sur de la empresa Papeles Venezolanos,

C.A. (PAVECA)

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior con la

aplicación de observación directa, para la cual se empleó la ficha de

chequeo. Se pudo que los factores que se pudieron observar en el área de

producción se encuentran bajo el criterio (MD) se observaron los siguientes

factores que afectan el proceso productivo de la empresa objeto de estudio

las cuales se detallan a continuación: la primera de ellas es el orden y

limpieza, donde se evidenció la acumulación de desperdicios materiales

impropio alrededor de la máquina de trabajo, generando de este manera

Page 54: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

44

desorden en el área de trabajo, esto como resultado de la falta de aplicación

de los procedimientos adecuadas para el diario mantenimiento en los

puestos de trabajo.

Por otra parte, debido a la falta de espacios físicos en la planta para la

colocación de los productos terminados, se está generando un ambiente no

propicio para desarrollo con fluidez las actividades de los trabajadores,

aunado, al incremento de temperatura en el área y velocidad con que debe

llevar el ritmo de trabajo. En cuanto a la ubicación de las máquinas, se pudo

observar que no existe una secuencia lógica de las mismas que permita

agilizar las operaciones del departamento.

Para los aspectos observados clasificadas como deficiente (D), se

tienen: los formatos de reportes de producción, para lo cual se comprobó la

falta de un formulario adecuado en donde se registren la producción

obtenida, así como también, indicar las fallas en las maquinarias incurridas

en cada turno laboral. Además, se evidenció fallas en la puesta a punto de la

máquina que es ejecutada por los operadores, que debe ser aplicada según

un control de especificaciones trazados en los parámetros validados por el

personal técnico, aunque se encuentra un formato que indica al operador a

qué velocidad se debe correr el equipo el cual es de 200m/hora para la

fabricación de la toalla rollo de cocina, pero en la actualmente se maneja en

el orden de 140m/hora de velocidad de la máquina.

Igualmente, se presentan frecuentemente fallas en la máquina, estas

ocurren por falta de mantenimiento preventivo, asimismo por obsolencia de

las piezas mecánicas de la misma. Finalmente, bajo este criterio se

comprobó la falta de identificación de los equipos y piezas por carecer de un

manual indicativo de nombre, características y código de cada pieza y parte

de las máquinas. Ahora bien, bajo el criterio de aceptable (A) se encuentran

las condiciones de infraestructura como son el piso, techos y paredes del

área de conversión sur, observándose que las mismas se encuentran en

Page 55: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

45

óptimas condiciones ambientales para el desarrollo de las actividades

laborales del personal.

Por otra parte, se realizó una entrevista no estructurada a los siete

trabajadores que conforman el área de conversión y están involucrados en

el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en la empresa caso en

estudio, entre ellos se tienen específicamente como muestra seleccionada a

tres (03) trabajadores de embalaje, para así conocer las opiniones sobre

cómo son efectuadas las actividades en el departamento, para lograr obtener

información pertinente sobre el incumplimiento de la producción.

Ahora bien, a continuación se exponen las respuestas obtenidas de los

entrevistados, respondiendo que una de las causas que afectan el desarrollo

del proceso productivo, es el incumplimiento del manual de operaciones para

la realización de las actividades en el área de conversión. De igual forma,

ratificaron que las fallas ocurridas al momento de realizar el empacado y

embalaje en cajas contentivas de 24 unidades, ya que este se ejecuta de

forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de producción, en tal

sentido, los operarios se ven obligados a bajar velocidad a la máquina ya que

se crea un cuello de botella debido a la capacidad humana de trabajo que se

ejerce durante su rutina diaria.

Además, los embaladores manifestaron que existe un supervisor para el

área de conversión sur por cada turno, pero este no tiene rutina de

inspección adecuada, ni tiempo para interactuar con las problemáticas del

rendimiento productivo en el departamento. También, expresaron que no se

toman en cuenta las sugerencias por el trabajador para el mejoramiento del

área, igualmente, consideran que no hay una descripción de los cargos

definida, por lo que tanto el operador, como el ayudante, realizan la misma

actividad, debido a que no tienen las tareas de trabajos delimitadas.

Por último, el personal de departamento comentó al investigador que

no existe estudio de movimiento y tiempos, debido a que no se registran

valores de ahorro de operaciones, por lo tanto el método utilizado es

Page 56: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

46

empírico y sin un tiempo estándar determinado. Dentro de esta perspectiva,

se confirmado por tres operarios la presencia de trastornos músculos-

esqueléticos, por las lesiones en la zona lumbar, dorsal y cervical del cuerpo,

esto como consecuencia de los movimientos repetitivos para el

levantamiento de las cajas contentiva de 24 productos y que luego son

armadas 40 paletas con 20 cajas por turno para una producción aproximada

de 800 cajas por jornada laboral en el área de conversión.

Culminada la entrevista, con las respuestas de los trabajadores, quien

considera que se ven afectada el desenvolvimiento de las funciones a su

cargo, por la acumulación de materiales dañados, falta de orden y limpieza,

inadecuada distribución de los espacios físicos en el área, provocando

demoras para el traslado de los productos. Así como también, las

condiciones disergonómicas presentes por las labores ejecutadas de forma

manual para el empacado y embalaje de las cajas.

Dicha situación fue constatada como la revisión de documentos como

son los informes médicos suministrados por el Supervisor, por lo que

sugieren en el mismo mejorar las condiciones laborales clasificadas en la

actualidad como inseguras con la incorporación de equipos que puedan

sustituir las labores manuales para el empacado y embalaje.

En tal sentido, dicha acción según lo establecido por la empresa solo se

debe realizar 360 movimientos por personas. Sin embargo, se han presenta

un alta rotación del personal dentro del área, las cuales han manifestado en

particular lesiones en el dorso lumbar, tales como hernias, por lo que han

requerido de reposos y tratamientos médicos, lo cual evidencia que las

actividades se están llevando a cabo incorrectamente.

No obstantes, partiendo de las fallas obtenidas en el diagnóstico, se

procedió a desarrollar la descripción de las actividades del proceso

productivo de la empresa, a través de un diagrama de proceso, ya que es

una herramienta que permite representar gráficamente en forma consecutiva

y sincronizada las operaciones, transportes, almacenamiento y demoras

Page 57: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

47

posibles en la ejecución de las funciones de los trabajadores, en este caso

en específicos del área de conversión.

Por consiguiente, a través del diagrama de proceso, se pueden indicar

los tiempos de duración del método actual de ejecución de los

procedimientos, el cual fue basado por el puro juicio del investigador,

además, de la utilización de un cronómetro analógico, para la estimación de

los tiempos de ejecución de las actividades. De igual forma, se destacan las

distintas observaciones que se detectaron en el momento de efectuar el

mismo. Sin embargo, con el fin de proporcionar un conocimiento preciso

sobre las actividades ejecutadas actualmente, se presenta una descripción

de las operaciones diarias en Papelea Venezolanos, C.A.

De tal modo, que el proceso inicia con la inspección general de la

bobina, efectuada de forma visual, seguido del retiro de la protección del

mismo, posteriormente, se efectúa de forma manual el montaje de dicha

bobina en la celda para proseguir con el acoplamiento del papel en los

rodillos, una vez concluido esta tarea se ejecuta el proceso de formación y

corte de la toalla, el cual es automatizado.

Inmediatamente, se efectúa un traslada del empaque con los productos,

así como también, del sellado de los mismos, para llegar a la etapa de

empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades del producto final,

para el armado de las paletas con 20 cajas que se realiza de forma manual,

cabe mencionar que dichas labores son efectuadas por tres (03) operarios,

quienes requieren de efectuar rotaciones por manifestar fatigas, cansancio, y

lesiones lumbares por los movimientos repetitivos para el levantamiento de

las cajas, y en algunas ocasiones se producen paradas en la línea lo que

ocasionan demoras y pérdidas de tiempo de producción de

aproximadamente 6000 segundos en el proceso productivo de la empresa

PAVECA.

A continuación se presenta el diagrama de proceso del método actual

efectuado en el área de conversión con el establecimiento aproximado de los

Page 58: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

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Nombre del Proceso:

Hombre Material:

Se Inicia en: Área de Conversión

Se Termina en: Almacén de Producto Terminado

Hecho por: Rojas, Pedro

Fecha: 2014

tiempos de ejecución de las actividades realizadas por los trabajadores. (Ver

Figura 7).

Figura 7. Diagrama de Proceso del Método Actual. Datos suministrados por el Área de Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014)

Resumen ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

OPERACIONES

Nro. Tiempo Nro. Tiempo Nro

. Tiempo

7 2.440 seg

TRANSPORTE 1 300 seg.

INSPECCIÓN 3 105 seg.

DEMORAS 1 5.000 seg.

ALMACENAJE 1 300 seg.

DISTANCIA RECORRIDO TIEMPO TOTAL 8.145 segundos

ANÁLISIS ACCIÓN

¿Por qué? CAMBIO

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Opera

ció

n

Tra

nsport

e

Inspecció

n

Dem

ora

A

lmacenaje

Dis

tancia

En

Mts

Ca

ntid

ad

Tie

mpo

¿Q

es?

¿D

ón

de

es?

¿C

nd

o e

s?

¿Q

uié

n?

¿C

óm

o?

OBSERVACIONES

Elim

ina

r

Co

ntin

ua

r

Se

cu

encia

Lu

ga

r

Pe

rso

nas

Me

jora

r

Inspección de la bobina

60

se

g

x

Visual

x

Retiro de la protección de la bobina

60

se

g

x Manual x

Inspección de la bobina

15

se

g

x Visual x

Montaje de bobinas en la celda

30

0 s

eg

x Hombre-Máquina

x

Acoplamiento del papel en los rodillo

30

0 s

eg

x Hombre-Máquina

x

Formación y corte de la toalla rollo de cocina

12

0 s

eg

x Máquina x

Inspección del corte de la toalla rollo de cocina

30

se

g

x Visual x

Traslado de empaque

12

0

se

g

x Máquina x

Sellado del rollo

60

se

g.

x Máquina x

Empacado y sellado de las cajas

14

40

se

g

x Manual x

Armado de las paletas

1

60

se

g.

x Manual x

Rotación del personal

50

00

se

g.

x Tres operarios por

fatiga x

Traslado al almacén

30

0

se

g.

x Montacarga x

Almacenamiento del producto final

30

0 s

eg

.

x Montacarga x

Actual

Propuest

o

Propuest

o

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49

Ahora bien, en esta primera fase de diagnóstico de la situación actual en el

proceso productivo, se constató las condiciones a las que está expuesto el

trabajador para desarrollar sus actividades, entre ellas se puede mencionar

la falta de orden y limpieza en el área de trabajo, lo que obstaculiza el libre

traslados de los materiales de una zona a otra. De igual forma, lo limitado de

los espacios físicos del área de trabajo, la inadecuada ubicación de las

máquinas, la ausencia de la aplicación de los mantenimientos preventivos de

los equipos de forma periódica, así como también, la falta de identificación de

las maquinarias, entre otras.

En tal sentido, las causas que se lograron detectar durante esta fase

inicial permiten establecer las debilidades operacionales del proceso

productivo de la empresa PAVECA, a través de técnicas industriales que

ayuden a clarificar las posibles soluciones del problema con el fin de mejorar

los procedimientos a nivel general, y de esta forma aumentar la eficiencia en

los mismos.

Fase II. Análisis de las debilidades encontradas en el proceso

productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión

Seguidamente, se construye un diagrama de causa –efecto, en donde

se presentan las causas obtenidas en el diagnóstico de la situación actual del

proceso productivo de la empresa PAVECA; mediante la aplicación de la

observación directa, entrevista no estructurada con el personal involucrado

que realiza las actividades en la organización, iniciando con la inspección de

la bobinas, pasando por el proceso de montaje y acoplamiento del papel en

los rodillos, seguidamente de la ejecución de las operaciones productivas y

por último, con la ubicación el empacado y embalaje del producto final.

Con dicha información se estableció el método actual de la

organización, destacando las deficiencias detectadas en cada uno de los

procesos antes mencionados, las cuales se presentan en la Figura 8.

Page 60: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

2

Figura 8. Diagrama de Causa-Efecto (2014).

INCUMPLIMIENTO DE LOS

NIVELES DE PRODUCCIÓN EN

LA EMPRESA PAVECA

Falta de Identificación

de los Equipos

Maquinarias y

Equipos

Mano de Obra

Inadecuada Ubicación de las

Máquinas

Materiales

Fallas Frecuentes

Falta de Mantenimiento

Preventivo

Productos Defectuosos

Paquetes que caen al piso

Supervisión Deficiente

Desconocimiento de los Procedimientos

Incumplimiento de Manual de Procedimientos

Deficiencias en la Puesta a Punto de la

Máquina

Falta de Estudios de Movimientos y

Tiempos

Falta de Orden y Limpieza

Limitado Espacios Físicos en el Área de

Trabajo

Acumulación de Materiales Dañados en el área

de trabajo

Ubicación Inadecuadamente de los

Materiales

Medio Ambiente

Métodos

Condiciones Disergonómicas

Trabajo Manual

Page 61: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

51

Ya presentado el respectivo diagrama de causa-efecto, en donde se

presentaron las diversas causas del problema que no es más que las

deficiencias operacionales en el proceso productivo, las cuales fueron

obtenidas con la aplicación de las técnicas de recolección de datos previas

como la observación directa, la entrevista no estructurada y la revisión

documental; que posteriormente son distribuidas en variables como:

maquinarias y equipos, materiales, mano de obra, medio ambiente y

métodos se procede a aplicar la Técnica de Grupo Nominal (TGN), la cual

fue aplicada a cuatro (04) personas que laboran en el área de conversión

sur, desglosados de la siguiente manera: un (01) Supervisor y tres (03)

Operadores.

Cabe señalar, que cada participante evaluó las causas probables entre

las que se tienes: a) inadecuada ubicación de las máquinas; b) falta de

identificación de los equipos; c) falta de mantenimiento preventivo de los

equipos, d) productos defectuosos; e) desconocimiento de los

procedimientos; f) condiciones disergonómicas; g) ubicación inadecuada de

los materiales; h) acumulación de los materiales dañados en el área de

trabajo; i) falta de estudios de movimientos y tiempos; j) falta de orden y

limpieza; k) limitación de loes espacios físicos en el área de trabajo; l)

deficiencias en la puesta a punta de la máquina y m) incumplimiento de los

procedimientos.

Ahora bien, las causas antes mencionadas fueron presentadas a los

trabajadores que se seleccionó como muestra de la investigación constituido

por cuatro trabajadores, para su posterior asignación de la puntuación con

una escala preestablecida por el investigador del 1 a 4 por cada causa,

tomando en cuenta que 4 es la puntuación más alta que se puede asignar

por cada criterio que ellos consideran que tienen más afectación en el

proceso productivo de la empresa Papales Venezolanos, C.A. (Ver cuadro

6).

Page 62: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

52

Cuadro 6

Técnica de Grupo Nominal

Causas

Ponderación Total

1 2 3 4

Inadecuada ubicación de la máquina. 0 0 1 3 15

Desconocimientos de los procedimientos. 1 2 0 1 07

Productos defectuosos. 0 2 1 1 11

Falta de estudios de movimientos y tiempos. 0 0 0 4 16

Falta de orden y limpieza. 0 2 0 2 12

Incumplimientos de manual de procedimientos. 0 1 2 1 08

Falta de mantenimiento preventivo. 0 0 2 2 14

Deficiencias en la puesta de la máquina. 2 2 0 0 04

Falta de identificación de los equipos. 0 1 1 2 13

Condiciones Disergonómicas 0 0 0 4 16

Limitado espacios físicos en el área de trabajo. 0 1 1 2 13

Ubicación inadecuadamente de los materiales 1 1 1 1 10

Acumulación de materiales dañados en el área

de trabajo 0 0 2 2 14

Nota: Tomado de la empresa Paveca. (2014)

En consecuencia a los resultados obtenidos en el Cuadro 6, se manifiesta

de manera gráfica las respuestas dada en puntuación de las personas que

labora en la empresa, se calcularon y se enumeraron de acuerdo a su

acumulación obtenida, por tal razón son las que deben atacarse en primer

orden. Serán colocadas en manera porcentual de mayor a menor para su

mejor entendimiento. (Ver Cuadro 7).

Page 63: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

53

Cuadro 7

Jerarquización Porcentual de las Causas

Causas Total Porcentaje (%)

Acumulado (%)

A Condiciones Disergonómicas 16 10,46 10,46

B Falta de estudios de movimientos y tiempos. 16 10,46 20,92

C Inadecuada ubicación de la maquina.

15 9,80 30,72

D Falta de mantenimiento preventivo. 14 9,15 39,87

E Acumulación de materiales dañados en el área de trabajo

14 9,15 49,02

F Limitado espacios físicos en el área de trabajo. 13 8,50 57,52

H Falta de identificación de los equipos.

13 8,50 66,02

I Falta de orden y limpieza. 12 7,84 73,86

J Productos defectuosos. 11 7,19 81,05

K Ubicación inadecuadamente de los materiales 10 6,54 87,59

L Incumplimientos de manual de procedimientos.

08 5,23 92,82

M Desconocimientos de los procedimientos.

07 4,58 97,40

N Deficiencias en la puesta de la maquina.

04 2,60 100%

Total 153 100,00

Nota: Tomado de la empresa Paveca. (2014)

Ahora bien, las resultados presentado en el Cuadro 8 son los que permiten

construir el diagrama de pareto el cual se muestra como el Gráfico 2, con la

finalidad de tener una mayor visualización de las causas que representan el

ochenta por ciento de la problemática existente en la empresa y cuál son las

causas que representa el 20 % de las oportunidades de mejoras, se realizó

Page 64: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

54

dicho diagrama para priorizar causas y así atacar los más relevantes, es

decir, que más afectan el proceso productivo de la organización.

Grafico 2. Diagrama de Pareto de las causas encontradas en el Proceso Productivo de

Toalla Rollo de Cocina en la empresa Paveca.

El gráfico anterior, demostró que el 80 % de las causas son atribuidas a la

condiciones disergonómicas (10,46%); falta de estudios de movimientos y

tiempos. (10,46%); inadecuada ubicación de la máquina (9,80%); falta de

mantenimiento preventivo (9,15%); acumulación de materiales dañados en el

área de trabajo (9,15%); limitado espacios físicos en el área de trabajo

(8,50%); falta de identificación de los equipos (8,50%) y falta de orden y

limpieza (7,84%).Todas las causas antes mencionadas representan un total

sumatorio del 73,86% del 100% de las fallas detectadas en la empresa

Paveca.

A B C D E F H I J K L M N

Puntos 10,46 10,46 9,80 9,15 9,15 8,50 8,50 7,84 7,19 6,54 5,23 4,58 2,60

% Acumulado 10,46 20,92 30,72 39,87 49,02 57,52 66,02 73,86 81,05 87,59 92,82 97,40 100

10,46 10,46 9,80 9,15 9,15 8,50 8,50 7,84 7,19 6,54 5,23 4,58

2,60

20,92

30,72

39,87

49,02

57,52

66,02

73,86

81,05

87,59

92,82

97,40 100

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Acu

mu

lad

o

Pu

ntu

acio

n

Page 65: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

55

Fase III. Estructuración de un plan de mejoras en el proceso productivo

de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión

Por ultimo esta fase se desarrolló un plan de mejora en el proceso

productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión en la

empresa Papeles Venezolanos C.A. (PAVECA), la cual fue objeto de estudio

en la presente investigación, el mismo fue basado de acuerdo a los

resultados obtenidos de la fase anterior, se identificó las acciones y medidas

correctivas necesarias para la mejora, en donde se determinan las metas,

definidas por un valor a ser alcanzado y el plazo en el cual se debe lograr

este valor, para el aumento de la producción en la organización.

Ahora bien, dicha propuesta está conformada por las siguientes etapas

según lo establecido en la técnica de grupo nominal representada por el 80%

de las causas que afectan el proceso productivo de la PAVECA. La misma se

presenta a través de un plan de mejoras, en donde se presenta todas las

acciones correctivas, con las tareas específicas y sus respectivos

responsables de dicha tarea, también los recursos necesarios para la

aplicación del mismo.

Cabe acotar, que en los procesos productivos hay que tomar siempre en

cuenta la eficiencia de los recursos humanos, técnicos, materiales y

financieros con los que cuenta la organización para alcanzar los objetivos de

la misma, estableciendo con eficacia las funciones y actividades mediante

una estructura que le permita organizar y controlar el desarrollo de sus

labores. Por tal razón esta investigación tiene como prioridad realizar

acciones de mejoras.

Objetivos de la Propuesta

Dicha propuesta está constituida por un plan de mejora ante las fallas

detectadas puesto que la empresa se ve seriamente comprometida en su

Page 66: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

56

capacidad de producción y ante la respuesta de las solicitudes de incremento

de su cartera de clientes, lo que provoca la disminución de las ventas para la

organización por no cubrir la demanda del producto en el mercado actual. A

su vez dicho plan está planteado bajo los siguientes objetivos que se

proceden a mencionar:

Propuesta N° 1: Mejorar las condiciones ergonómicas en el área de

conversión sur con la incorporación de nueva máquina, con la finalidad de

eliminar los trabajos manuales de los trabajadores.

Propuesta N° 2: Diseñar un plan de mantenimiento preventivo del equipo

involucrado en el proceso productivo del área de conversión sur.

Propuesta N° 3: Diseñar Lay-Out con la redistribución de las áreas, que

proporcione condiciones de trabajo aceptables.

Propuesta N° 4: Promover el orden y limpieza con la aplicación de los

principios de las 5´S, con la finalidad de proporcionar más efectividad en el

área de trabajo.

Desarrollo de la Propuesta

Propuesta N° 1: Mejora de las condiciones ergonómicas en el área de

conversión sur con la incorporación de nueva máquina, con la finalidad

de eliminar los trabajos manuales de los trabajadores.

En la primera propuesta se establece las mejoras de las condiciones

ergonómicas en el área de conversión sur con la incorporación de nueva

máquina, con la finalidad de eliminar los trabajos manuales de los

trabajadores. Dicho equipo denominado embultadora wiking, va a dar muy

buenos resultados, ya que este personal trabaja apoyándose en estrictas

especificaciones de los formatos de control y velocidad permitida de la celda

aplicando correctivos de las posibles desviaciones, acorde a esto se refleja

una ganancia ergonómica en la estación de trabajo minimizando los

Page 67: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

57

desacuerdos sindicales para la operación de la maquinaria. En tal sentido, a

continuación se presentan las ventajas y desventajas del mismo, las cuales

se destacan en el Cuadro 8.

Cuadro 8

Ventajas y Desventajas de la Máquina Embultadora Wiking

Máquina Embultadora Wiking

Ventajas

Desventajas

Trabaja la máquina a velocidad óptima.

Permite el cambio de material de corrugados a bobinas de plástico creando menos desperdicio.

Ahorra espacio en la colocación de insumo a pie de máquina.

Permite un ambiente más ergonómico en la estación de trabajo.

Permite la reubicación de ocho operadores (dos por turno) en otras líneas de producción.

Incrementa los niveles de producción en la celda de toalla rollo.

Asegura de manera confiable los insumos a trabajarse en la línea por parte del proveedor externo.

Alto valor de ahorro en los costos de materiales utilizados en la fabricación.

Resistencia al cambio del personal embalador.

Falta de destrezas del personal para su manipulación adecuada.

Costos para la adquisición de la misma.

Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014).

De igual forma, dicha máquina permite incrementar el rendimiento

productivo en la celda toalla rollo para cocina en el área de conversión sur

Page 68: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

58

de Papeles Venezolanos C.A. a través de la implementación de un equipo

embultador Wiking que genere notablemente disminución en costos de

producción en el centro de trabajo. De tal manera que, el equipo es de

fabricación italiana marca paperconverting de capacidades acordes a la

elaboración destinada en la celda toalla rollo 3200 bultos/día, la cual se

ilustra en la Figura 9 que se muestra a continuación.

Figura 9. Máquina embultador Wiking. (2014).

El equipo embultador Wiking está constituido por cuatro ejes con

piñones principales uno conductor y tres restantes conducido, también

consta de una cadena con pines que sirven para la colocación de los

cassette (planchas de aluminio que sirve para la alimentación de producto

en la maquina) para un total de 48 planchas secuenciadas por un set de 15

pines de espacio dictados por un contador electrónico que dicta los conteos

de los mencionados cassette para el encofrado de armaje de los paquetes de

producto terminado para formar el bulto de 24 rollos. (Ver Figura 10).

Page 69: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

59

Figura 10. Cassette embultador Wiking. (2014).

En consecuencia la formación del bulto se logra mediante varios

movimientos que realiza la máquina después del conteo donde se abre un

compartimiento que sostiene los paquetes los cuales reposan en una

plancha de metal del elevador que desciende al punto inferior donde se

aprecian unos brazos que comprimen los paquetes saliendo a los topes de

sujeción de los mismo que serán impulsado por un motor push que da el

empuje hacia el poly embultador para ser sellados por las barras de

calentamiento finalizando la operación del proceso embultador. (Ver Figura

11 y 12).

Figura 11. Acumulador embultador Wiking. (2014).

Page 70: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

60

Figura 12. Plancha embultador Wiking. (2014).

Procedimiento de Instalación de Máquina Embultador Wiking

En principio las áreas involucradas para el ejercicio de aplicación de la

ejecución de la propuesta deben aprobar la relevancia del cambio que se

aplica debido a que se deben seguir los lineamientos de los objetivos

organizacionales para cumplir con la satisfacción plena del cliente, dichas

áreas que dan un consenso son los departamentos de: control de calidad,

mercadeo, producción, mantenimiento, costos, la directiva de la empresa

como tal.

Acto seguido se debe reorganizar el área donde es instalada la

embultadora en la celda toalla rollo realizando un nuevo lay-out y

distribución de los insumos que se utilizarán en el proceso de fase terminal

de fabricación. En consecuencia el recurso humano destinado para todas las

operaciones que involucren la instalación del equipo debe coordinarse con el

departamento de producción a través de un líder de proyectos.

Acorde a ello se moviliza desde el sitio actual de almacenaje donde

se encuentra la embultadora hasta el sitio destinado para la instalación en

celda respectiva con el personal montacarguista y mecánico involucrado,

Page 71: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

61

para lograr el ensamblaje de la celda toalla con la nueva embultadora se

debe contar con un transportador de correa para el producto de terminado

de paquetes conectado entre la celda y la embultadora, posteriormente al

anclaje de las piezas y el equipo se coloca un transportador de rodillos al

final del embultamiento.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se procede al ensamblaje

de las partes involucradas realizando las adaptaciones necesarias para que

la estructura quede alineada con la secuencia de la celda toalla, ajustando

las barras largas y cortas de los transportadores así como su estructura. Se

procede a conectar el motor principal para la calibración de Brazos de

presión, cilindro del mismo, plato de presión, istón implusador del Push,

alinear las guías laterales del mencionado y afinar las distancias de los pines

en la cadena del transportador de rollos llamado cassette para realizar

ajustes a la unidad de carga del paquete.

En ese mismo orden de ideas el personal electrónico y electricista

deben dar a prueba todo el cableado existente y se procede a la instalación

un PLC ( programador de señal electrónicas donde se ordenas los mandos

de las secuencias de las operaciones ), revisando los contactores y válvulas

electro neumáticas que están a cargo del técnico asignado a la operación

para medir las lecturas electrónicas que dicta el ritmo de operaciones de los

compartimientos interno de la embulatora, es recomendable coordinar el

arranque de la celda según manual básico para regular la capacidad de la

velocidad de la misma acorde a la sincronización de todas las estaciones

involucradas para obtener el ritmo de producción estimado por el objetivo

planteado en el área.

Al momento de estar instalado el equipo se deben crear situaciones

de posible estancamiento productivo o cuello de botellas para resolver frente

al personal mecánico, operario y supervisor todas las posibles novedades

que puedan llevar a una parada no programada de la máquina a

Page 72: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

62

consecuencia de la adaptación de este nuevo equipo, el cual debe mantener

un ritmo productivo de 200mts/min, para alcanzar las metas planificadas.

Propuesta N° 2: Diseño de un plan de mantenimiento preventivo del

equipo involucrado en el proceso productivo del área de conversión

sur.

En este sentido, se propone el diseño de un plan de mantenimiento

preventivo del equipos presentes en el proceso productivo del área de

conversión sur, con el objetivo principal de detectar tempranamente posibles

fallas en la maquinaria, esto con el fin de poder corregirlas a tiempo y

mantener los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas

en completa operación.

Con un programa de mantenimiento preventivo se aseguran las

inspecciones periódicas y las reparaciones rápidas. De igual forma, el

responsable por garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente

plan es el Supervisor de Planta de la empresa PAVECA. Por lo tanto, debe

hacer cumplir el plan de mantenimiento de la máquina, para brindarle mayor

vida útil. También, hay que tomar en cuenta que la supervisión de la

ejecución del programa del mantenimiento será algo indispensable para

cumplir con el objetivo y llevar los registros correspondientes para su control.

Con respecto a lo antes planteado se organizará un plan de trabajo de

mantenimiento preventivo formado por instrumentistas, lubricadores,

mecánicos, electricistas, electrónicos para esta nueva estación de trabajo en

la celda toalla rollo para garantizar las operaciones productivas en el área.

No obstante, se presenta a continuación en detalla el plan de mantenimiento

preventivo requerido para la máquina Máquina Embultador Wiking en donde

se describen la frecuencia, las piezas que requieren de revisión, las

actividades a ejecutar y los responsables del mismo, quienes tienen que

velar por el cumplimiento de dicho plan. (Ver Cuadro 9).

Page 73: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

2

Cuadro 9

Plan de Mantenimiento Preventivo

Ítems Nombre de la Tarea Duración Responsables

1 Parada programada 1,01 días Instrumentista

Técnico Mecánico

Instrumentista

Técnico Mecánico

2 Embultador Wiking 1,01 días

3 Sistema frenado carga rollos 0,5 días

4 Mantenimiento cilindros neumáticos 4 horas

5 Mantenimiento brazos frenado paquete 4 horas

6 Sistema cadena porta casste 0,38 días

7 Cambio rodamiento piñones loco 3 horas

8 Cambio rodamiento eje motriz 2 horas

9 Tensar cadenas 1 hora

10 Sistema brazos prensa paquete 1,01 días

11 Mantenimiento cilindros neumáticos 4 horas

12 Cambio de guías y torrintong 8 horas

13 Sistema plato elevador 1,01 días

14 Cambio de guías y torrintong 8 horas

15 Sistema sellado corto 0,5 días

16 Mantenimiento barras de sellado 2 horas

17 Cambio de torrintong 2 horas

18 Sistema sellado transversal 0,89 días

19 Mantenimiento barras sellado 2 horas

20 Cambio de torrintong 5 horas

Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014).

Page 74: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

64

Propuesta N° 3: Diseño de un Lay-Out con la redistribución de las

áreas, que proporcione condiciones de trabajo aceptables.

En dicha propuesta se podrá realizar las operaciones con más

facilidad y comodidad a la hora de trasladar el material para la ejecución del

proceso productivo, así como también, de los despachos de los pedidos

solicitados por los clientes. Por consiguiente, una buena distribución de

planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la

operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de

seguridad y bienestar para los trabajadores. A continuación los elementos a

ejecutar para dichas acciones correctivas, los cuales se presentan en un Lay-

Out actual, con la indicación de la distribución existente en la actualidad en la

empresa las cuales son:

1. Materiales inadecuadamente ubicados en el área de trabajo.

2. Acumulación de materiales en el área de trabajo.

3. Poco espacio para el desarrollo de las funciones de los trabajadores.

4. Falta de depósitos para los desechos generados en el proceso.

5. Falta de orden y limpieza.

6. Inadecuada ubicación de las máquinas.

De tal forma, que en el Lay-Out de la distribución propuesta, donde se

eliminan las demoras en tiempo para la empacado manual de las cajas, así

como también, en la disponibilidad de una máquina para el cumplimiento de

tal acción, la cual fue corregida con la incorporación de un nuevo equipo

(Embultador Wiking), esto es como resultado del incumplimiento de la

producción programada.

Cabe destacar, que la empresa cuenta con el personal necesario para

realizar los movimientos de redistribución de los materiales y maquinarias,

por lo que no se realizaran inversión para la contratación de servicios

externos para la ejecución de estas operaciones. En tal sentido, con la nueva

distribución se obtendrá lo siguiente aspectos a mejorar:

Page 75: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

65

1. Ejecución de la limpieza del área de trabajo con la eliminación de los

desechos acumulados en el almacén.

2. Separación de los materiales para la eliminación de los objetos

innecesarios.

3. Evaluación de las condiciones de los letreros respectivos a los materiales

y los correspondientes al área de trabajo.

4. Ubicación de la máquina embultador wiking en el área de conversión sur.

En este orden de ideas, a continuación se presenta en el cuadro 10 la

situación actual del área de trabajo versus la propuesta en el estudio, basado

en los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas de recolección

de datos, al igual que las utilización de herramientas industriales para el

establecimiento de las causas que afectan el proceso productivo.

Cuadro 10

Situación actual del área de trabajo versus la propuesta

ACTUAL PROPUESTA Materiales inadecuadamente

ubicados en el área de trabajo.

Acumulación de materiales en el área de trabajo.

Poco espacio para el desarrollo de las funciones de los trabajadores.

Falta de depósitos para los desechos generados en el proceso.

Falta de orden y limpieza.

Inadecuada ubicación de las máquinas.

Ejecución de la limpieza del área de trabajo con la eliminación de los desechos acumulados en el almacén.

Separación de los materiales para la eliminación de los objetos innecesarios.

Ubicación de la máquina embultador wiking en el área de conversión sur.

Ubicación de los depósitos (Carros) para la colocación de los desechos.

Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014).

A continuación en las Figuras 13 y 14 donde se visualiza el Lay-Out de

la distribución actual y propuesta con todos aspectos ya mencionados

anteriormente como mejoras para la planta de la empresa Papeles

Venezolanos, C.A. (PAVECA), encarga del proceso productivo de la celda

toalla rollo de cocina.

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2

2

7

8 9

1

6

4

5 3

Figura 13. Distribución Actual del Área de Conversión Sur de la Empresa PAVECA. (2014)

Leyenda: 01 Perforadora 05 Tanques de pinturas 09 Envolvedora 02 Sierra 06 Bobinas 10 Desechos 03 Acumulador 07 Paletas (Armadas Manual) 04 Tanques de pega 08 Envasado (Manual)

10

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2

Figura 14. Distribución Propuesta del Área de Conversión Sur de la Empresa PAVECA. (2014)

Leyenda: 01 Perforadora 05 Tanques de pinturas 09 Envolvedora 02 Sierra 06 Bobinas 10 Carros brokes 03 Acumulador 07 Paletas (Armadas Manual) 04 Tanques de pega 08 Embultador Wiking

2

9

1

6

4

5 3

8

10

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68

Propuesta N° 4: Promoción del orden y limpieza con la aplicación de los

principios de las 5´S, con la finalidad de proporcionar más efectividad

en el área de trabajo.

En este sentido, se propone la aplicación del método de las 5”S" para

que los trabajadores, se comprometan a mantener siempre las condiciones

adecuadas de orden y limpieza en su área de trabajo, con la ayuda de una

nueva tecnología más eficiente para maximizar beneficios. Muchas veces no

es necesario invertir en tecnología simplemente con una buena estrategia

como son las 5”S" ayudan a corregir los errores de las empresas

transformándolas en líderes del cambio. Dicha propuesta, se ejecutará a

través de las siguientes etapas:

Limpiar: Se procede a la separación de los materiales en el área de

trabajo para limpiar los mismos. De igual forma, se seleccionan los objetos

extraños que puedan provocar accidentes, partiendo del parámetro que el

orden y la limpieza son factores importantes para tener un lugar de trabajo

más seguro y productivo. Cabe señalar, que la limpieza deberá realizarse al

menos dos veces por mes una limpieza profunda para descartar algún

material innecesario.

Separar: los materiales existentes en el área de trabajo se procederán a

separarse de los mismos, para la eliminación de lo innecesario que son los

que ocasionan desorganización en el mismo, lo que le dará un mejor

aprovechamiento al espacio disponible dejando solo lo necesario.

Ordenar: Después de separar y de limpiar el área se procederá a unir los

materiales con las mismas características para buscar la mejor disposición

de los elementos de tal forma que cualquier persona que labore en la planta

lo utilice en su debido momento. Los materiales tendrán un lugar específico

para su localización lo cual se pudo hacer teniendo en cuenta su fluidez o

utilización y demanda de cada uno de ellos. Dentro de esta fase una vez que

se efectúa la ubicación especifica de los materiales, herramientas y equipos,

Page 79: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

69

en este último, también, se propone la incorporación de letreros de

identificación de los equipos, tal como se ilustra en la Figura 15.

(1)

025-006

(3) Descripción:

ENVOLVEDORA (4) Descripción Adicional:

(5) Id. Cliente:

(6) P. Clave 1 :

(7) C. de costos: 3341

(8) loc. Costo: 3341

Figura 15. Modelo de letrero de identificación de equipo. (2014)

Se colocaran un total de nueve (09) letreros de identificación con

medidas de 15 cm x 20 cm para cada uno de los equipos empleados en el

proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina tales como la:

Embultadora, Envolvedora, Sierra, Máquina de Tubo de Cartón,

Acumuladora de Salida, Acumuladora de Entrada, Perforadora,

Desarrolladora Trasero y la Desarrolladora Delantero. En ese sentido, dicha

acción propuesta puede ser realizada por el mismo personal de la

organización. Por otro parte, los letreros de identificación contienen la

siguiente descripción:

1. Código de la máquina.

2. Correlativa del tipo de máquina.

15

cm

20 cm

(2) 025-006

Page 80: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

70

3. Nombre de identificación de la máquina.

4. Se indica alguna descripción adicional de la máquina.

5. Código del fabricante.

6. No aplica para los tipos de máquinas a identificar en el proceso

productivo de la celda toalla rollo de cocina.

7. Localización del centro de costo.

Por otra parte, dentro de dicha propuesta para cumplir con el orden y

limpieza en el área de trabajo se requiere de la incorporación de los carros

de broke en punto estratégicos para la colocación de los desperdicios, los

cuales son diseñados por el propio personal de la empresa. Para ello, se

establecerá una zona en específico. En ese sentido, este trabajo lo va

realizar la persona del mantenimiento. (Ver figuras 16 y 17).

Figura 16. Modelo del Carro broke para el depósito de desechos. (2014).

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Figura 17. Dimensiones del Carro broke para el depósito de desechos. (2014).

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Por otro arte, es obligatorio que la gerencia se involucre mucho para

poder hacer de estas actividades un hábito. Para lograr el control de los cinco

pilares es conveniente aplicar las 5 ´S para el control de las condiciones

laborales adecuadas, para ello, se debe de forma constante evaluar el

cumplimiento de la clasificación, organización, orden y limpieza dentro de la

empresa. Entre tanto, se consideran para la concientización de los

trabajadores el establecimiento de reglas generales de orden y limpieza las

siguientes:

1. Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio es un principio básico de

seguridad que requiere tres tipos de actuaciones fundamentales:

a) Elimine lo innecesario y clasifique lo inútil.

b) Acondicione los medios para guardar y localizar el material

fácilmente.

c) Evite ensuciar y limpiar después.

2. Mantener el puesto de trabajo siempre limpio y en orden es un factor

importante para la eficiencia del trabajo y la prevención de accidentes

laborales, siendo necesario la colaboración de todo el personal en el

mantenimiento de la limpieza del entorno.

3. Limpiar en forma correcta su puesto de trabajo después de cada tarea y

coloque las herramientas en su lugar.

4. Tener cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes

apropiados. Nunca dejar desperdicios en el piso, en los pasillos o en las

zonas adyacentes a estos.

5. Usar los recipientes para la basura distribuidos en la planta, para lograr

mantener las condiciones de orden y limpieza.

Análisis de Factibilidad

A la hora de desarrollar un proyecto como este, la meta es reducir y no

aumentar los costos, así como el determinar si el proyecto es

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económicamente factible. El análisis de factibilidad de la propuesta, facilita al

investigador la oportunidad de comprobar la viabilidad del mismo a través del

estudio de dos factores importantes como son: El económico y el técnico.

Acorde a esto se presentan los distintos componentes que deben utilizarse

en cantidades reales aplicando los cálculos en base a los costos unitarios de

cada insumo, lo que implica un estudio económico por parte de la

organización para la toma de decisiones en pro de la misma.

Factibilidad Técnica

Al realizar el análisis de los recursos técnicos, se evidencia que la

empresa cuenta con los recursos para la implementación del equipo wiking.

La factibilidad técnica está representada por el estudio de las cantidades de

herramientas, equipos, materiales disponibles y necesarios para la

implementación de la propuesta. (Ver Cuadro 11).

Cuadro 11

Factibilidad Técnica

Recursos Existentes Cantidad Requerida

Grúas 06 02 Maquina Soldar 12 02 Taladros Varios 36 03 Electrodos 60 04 Juego llaves combinadas 08 02 Juego llaves hallen 06 02 Juego Martillo 07 01 Juego Destornilladores 12 02 Juego de dados 07 02 Gatos Hidráulico 06 01 Raches 04 01 Juego extractor rodamientos 08 02 Señorita 04 01

Total 176 25

Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014).

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Factibilidad Económica

A continuación se presentan los costos asociados a la elaboración y

aplicación de la propuesta el cual se puede visualizar en el Cuadro 12 que se

detalla a continuación.

Cuadro 12

Factibilidad Económica

Tipo De Costo Cantidad C Costo Unitario

Bs.

Monto

Bs.

Brazos de Presión 02 1.500,00 3.000,00

Cilindro Brazo Presión 02 1.800,00 3.600,00

Barras Largas 02 900,00 1.800,00

Barras cortas 02 600,00 1.200,00

Estructura Barras 01 1.850,00 1.850,00

Plato de Presión 01 2.130,00 2.130,00

Transportador Rollo 01 6.500,00 6.500,00

Istón Impulsador 01 21.750,00 21.750,00

Guía Laterales Phuser 02 1.200,00 2.400,00

Cadena Cassete 01 2.300,00 2.300,00

Unidad Carga Cassete 01 4.780,00 4.780,00

Cables de control 18 02 500,00 1.000,00

PLC 01 16.840,00 6.840,00

Contactores 08 900,00 7.200,00

Válvulas Electro neumático 20 1.500,00 30.000,00

Mano obra externa Técnica 01 16.000,00 16.000,00

TOTAL 122.350,00

Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014).

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Ahora bien, en el cuadro 13 se resumen los costos de ahorro que se

ejercerán al momento de la aplicación de la propuesta del cambio en la

encajadora de la celda toalla rollo a el equipo embultador wiking. En primera

instancia se observan las mejoras que derivan de esta aplicación operativa

del proyecto como lo son eliminar el consumo de cajas de la celda toalla

rollo, tomar ocho personas para reubicarlas en otro centro de costo del área,

así como la eliminación de la cinta transparente que llevan las cajas al

momento de ser embaladas al final del proceso.

Acorde a esto se detallan los costos de los insumos anteriormente

mencionados, el recurso humano y rendimiento productivo actual en

estación de trabajo estipulado en cajas por horas producidas. Podrá

observarse el costo actual de la elaboración del producto toalla rollo para

cocina en relación de día, mes y año observando el valor real del desarrollo

del proceso. De igual forma, se aprecian los cálculos acordes al ritmo de la

velocidad actual de la maquina lo cual es 180mts/min. , no obstante al

momento de aplicar la reforma en el punto de ubicación del equipo wiking se

incrementa el rendimiento de dicha velocidad a 200mts/min. Lo que da una

ganancia de 200 cajas producidas por turno para un total de 600 cajas/día de

ganancia o lo que es igual a 125cajas/hr reflejando un 25% de incremento en

el margen de ganancia de la venta del producto.

Notable el ahorro planteado en cada renglón lo que automáticamente

registra una ganancia en la inversión, ya que desaparece la cinta

transparente, se reubican 8 operadores, se disminuye el insumo de embalaje,

así como también genera un alto rendimiento en la productividad. Cabe

destacar que el ahorro final está basado en la suma de todos los cálculos de

estrategias en insumos y recurso humano planteado anualmente a una tasa

de cambio de USD 8,5 prevaleciendo un comparativo de un antes y después

de la aplicación de la propuesta.

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Cuadro 13

Análisis de Ahorro Anual

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-

-

-

-

-

Costo

Hombre/Dia

Nª de

Encajadores

Salario Integral

Costo Cinta

Transp

Cinta

AHORRO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL

Tasa BsF/US$ ==> 8,5

$ 1.029.550,12

COSTO DE ENCAJADORES ANUALCOSTO DE

ENCAJADORES ANUAL

1.152.000,00 Bs/AÑO 0,00 Bs/AÑO

8.751.176,05 BsF

0,0015 un/caja

400,00 Bs/dia

2.400,00 Cajas/dia

72.000,00 Cajas/Mes

864.000,00 Cajas/Año

22.228,59 Bs/dia

666.857,70 Bs/mes

8.002.292,40 Bs/año

72.000,00 Bultos/Mes

X0: Eliminar el Consumo de Cajas de la Linea Toalla Rollo

Mejoras Adicionales:

Ahorro

X1: Tomar 8 personas para el arranque de equipos dentro del area de conversion

AHORRO ANUAL

7.445.012,44 Bs.F

864.000,00 Bultos/Año

1.548,00 Bs/dia

46.440,00 Bs/mes

557.280,00 Bs/año

PAPELES VENEZOLANOS C.A

Área: CONVERSIÓN SUR

Proyecto: Cambio de Encajadora Linea Toalla Rollo por Wiking

Personal : i-3501 José Ricardo Pérez

Propuestas de MejoraX0: Cambiar Sistema de Encajadora por Wiking.

Unidades Producidas Costo en Bolivares

Costo Caja Bs/unid 9,26 Bs/un

SITUACION ACTUAL

Unidades Producidas

Unidades Producidas 100 Cajas/Hr

Costo Polywiking 10,75 Bs/Kg

Polywiking / Bulto 0,06 Kg/Bulto

8 Hombres

144.000 Bs/Hombre

118,95 Bs/Un

SITUACION ACTUALSITUACION

PROPUESTA

108,00 Un/mes 12.846,97 Bs/mes

SITUACION PROPUESTA

Consumo de Cinta TransparenteCosto de Cinta

Transparente

SITUACION ACTUAL

Consumo de Cinta

Transparente

Costo de Cinta

Transparente

154.163,65 Bs/año 0,00 Un/Año 0,00 Bs/año

ANUAL

X1: Eliminar el Consumo de Cinta Transparente de la Linea Toalla Rollo

0,00 Un/mes 0,00 Bs/mes

3,60 Un/dia 428,23 Bs/dia 0,00 Un/dia 0,00 Bs/dia

154.163,64 Bs.F

1.296,00 Un/Año

SITUACION PROPUESTA

AHORRO

1.152.000 Bs.F

AHORRO ANUAL

COSTO DE

ENCAJADORES ANUAL

Costo en Bolivares

2.400,00 Bultos/dia

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para la Elaboración del Trabajo de Grado. Venezuela.

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ANEXOS

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ANEXO A

COTIZACIÓN DE WIKING

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