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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL AREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION EN MANUFACTURAS PACHER´S AUTOR PACHUCHO LLANGA MILTON PAUL DIRECTOR DE TESIS ING. IND.CORREA MENDOZA PEDRO 2010 2011 GUAYAQUIL ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO

TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

AREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE

PRODUCCION EN MANUFACTURAS PACHER´S

AUTOR PACHUCHO LLANGA

MILTON PAUL

DIRECTOR DE TESIS ING. IND.CORREA MENDOZA

PEDRO

2010 – 2011 GUAYAQUIL – ECUADOR

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“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta

Tesis corresponden exclusivamente al autor”

Firma………………………………………….

Pachucho Llanga Milton Paul

C.I. # 0921903977

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DEDICATORIA

Dedico la elaboración de esta Tesis de Grado a mis padres y tíos quienes

me apoyaron anímica, económica y moralmente para el desarrollo y

culminación de la misma.

A mis maestros y compañeros de aula con quienes pude contar durante

los años de mi vida universitaria.

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AGRADECIMIENTO

A Dios, por haberme dado la oportunidad y los recursos para poder

culminar mi carrera universitaria.

A mi familia por apoyar y comprender la decisión de tomar esta carrera

para el desarrollo de mi vida profesional.

A mi padre, por ser un hombre de bien, que siempre supo inculcarme

buenos valores.

A mi madre, por ser una mujer trabajadora y firme de al educarme para

convertirme en una excelente persona.

A mis tíos, porque siempre pude contar con el apoyo incondicional de

cada uno de ellos ante la ausencia de mis padres.

A las empresas que me dieron la oportunidad de desenvolverme

profesionalmente, y en las cuales tuve la oportunidad de conocer

personas de bien quienes fueron inspiración y motivación de seguir

superándome a pesar de situaciones adversas.

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INDICE GENERAL

Pág.

Prologo 1

CAPITULO I

GENERALIDADES

Pág.

1.1. Antecedentes 3

1.2. Contexto del Problema 5

1.2.1. Datos generales de la Empresa 5

1.2.2. Localización 7

1.2.3. Identificación CIIU 8

1.2.4. Productos 9

1.3. Descripción General del Problema 10

1.4. Objetivos 12

1.4.1 Objetivo General de la Empresa 12

1.4.2 Objetivos Específicos 12

1.5. Justificativos 12

1.6. Delimitación de la Investigación 13

1.7. Marco Teórico 14

1.8. Metodología 21

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CAPITULO II

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

Pág.

2.1. Capacidad de Producción 25

2.2. Recursos Productivos 28

2.2.1 Maquinarias y Equipos 28

2.2.2 Recursos Humanos 29

2.2.3 Herramientas y Repuestos 30

2.2.4 Distribución de Planta 31

2.2.5 Balanceo de Materiales 32

2.3. Procesos de Producción 33

2.3.1. Descripción del Proceso 33

2.3.2. Diagrama de Flujo del Proceso 36

2.3.3. Diagrama de Flujo de Operaciones 36

2.3.4. Diagrama de Recorrido 36

2.4. Registro de Problemas 36

CAPITULO III

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

Pág.

3.1. Análisis de datos e Identificación de Problemas 38

3.1.1. Análisis de los Problemas que afectan al Proceso 39

3.1.2. Análisis de Parteo Según Frecuencia del

Numeral Anterior 41

3.1.3. Diagrama Causa Efecto 42

3.1.4. Análisis F.O.D.A 43

3.1.5. Estrategias y Actividades a Considerar 44

3.1.6. Matriz F.O.D.A 45

3.2. Impacto Económico de Problemas 47

3.3. Diagnostico 47

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CAPITULO IV

PROPUESTA

Pág.

4.1. Planteamiento de Alternativas de

Solución de Problemas 49

4.1.1. Solución A 49

4.1.2. Solución B 50

4.2. Costos de Alternativas de Solución 50

4.2.1. Costos de Alternativa A 50

4.2.2. Costo de Alternativa B 51

4.3. Evaluación y Selección de Alternativa de Solución 52

4.3.1. Evaluación de la Alternativa “A” 52

4.3.2. Evaluación de la Alternativa “B” 53

4.4. Selección de alternativa de Solución 54

4.4.1. Factibilidad de la Propuesta 55

4.4.2. Aporte de la Propuesta en el Desarrollo del Taller 56

CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Pág.

5.1. Plan de Inversión y Financiamiento 59

5.2. Evaluación Financiera 60

CAPITULO VI

PLANIFICACION

Pág.

6.1. Planificación y Cronograma de Implementación 62

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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RTECOMENDACIONES

Pág.

7.1. Conclusiones 63

7.2. Recomendaciones 63

Anexos 65

Bibliografía 81

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INDICE DE CUADROS

Cuadro Descripción Pág.

# 1 Eficiencia de Pares Producidos 28

# 2 Equipos y Especificaciones 29

# 3 Personal de Planta 30

# 4 Personal Administrativo 30

# 5 Distribución de Planta 31

# 6 Materiales y Materia Prima 32

# 7 Costo de Mano de Obra Directa 33

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INDICE DE ANEXOS

Anexo Descripción Pág.

# 1 Ubicación de la Empresa 66

# 2 Estructura Organizacional 67

# 3 Distribución de Obreros 68

# 4 Distribución de Planta 69

# 5 Diagrama de Flujo 70

# 6 Diagrama de Procesos 72

# 7 Diagrama de Recorrido 74

# 8 Distribución de Planta 75

# 9 Contenido Programático de Capacitación 76

# 10 Maquina Troqueladora 78

# 11 Montadora de talón 79

# 12 Montadora de Punta 80

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RESUMEN

Tema: Mejoramiento de los procesos de producción en Mfr. Pacher´s

Autor: Milton Paul Pachucho Llanga

Los objetivos planteados en este trabajo fueron los siguientes: Mostrar la

importancia de la implementación de nueva maquinaria para mejorar los

procesos de con la finalidad de disminuir los tiempos de fabricación y a la

vez mejorar la calidad del producto, siguiendo un ordenamiento lógico, y a

su vez capacitar al personal operativo del área de calzado con la finalidad

de satisfacer los requisitos de buena calidad del producto. La utilización

de técnicas de ingeniería industrial fue necesaria para la elaboración de

este proyecto, entre estas tenemos: técnica de la entrevista, planes de

muestreo de aceptación, diagrama causa-efecto, diagrama de pareto,

análisis FODA. De acuerdo a las investigaciones que se realizaron en la

empresa, se llego a la identificación de de los siguientes problemas: bajo

nivel de producción, falta de inversión en nueva tecnología, falta de

personal capacitado. Sumando estos problemas den un monto total de

$38000,00 en lo que va del año, lo que da como resultado que los tres

problemas tienen mucha incidencia que afecta al taller artesanal esto

quiere decir que la empresa deja de ganar $38000,00. Para resolver estos

problemas se considera como alternativas de solución: nueva distribución

de planta con la instalación de maquinaria de punta, implementación de

un programa de mejora continua, la cual incluye capacitación del

personal, con una inversión total de $31290,00. En el análisis financiero

se determina la factibilidad de la propuesta, ya que la recuperación de la

inversión se lo hará en el lapso de 12 meses con una tasa interna de

21.43% anual, relación coste/beneficio de $0.49 por cada dólar invertido,

y una factibilidad = 0.21

Pachucho Llanga Milton Paul Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro

C.I. 0921903977 Director de Tesis

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PROLOGO

Este trabajo se realizo en el área de producción de manufacturas Pacher’s

Con la finalidad de dar soluciones a los diversos problemas que allí se

encontraron.

En el capítulo I, se describen los antecedentes de la empresa, los

justificativos y los objetivos por el cual se va a realizar esta tesis, además

de la metodología a utilizarse para la recopilación de la información.

En el capítulo II, se trata de la situación actual en que se encuentra la

empresa, la localización del área a estudiar y el estudio de los procesos

que existen.

En el capítulo III, se estudian los problemas encontrados en la empresa,

para luego determinar cuáles son los mas críticos y poder determinar las

causas por las que se presentan y los efectos que estos ocasionan.

En el capítulo IV, se consideran las alternativas de solución que se le

darán a los diferentes problemas encontrados. Donde las alternativas de

solución fueron la instalación de nueva maquinaria e implementación de

un programa de mejora continua.

En el capitulo V, se elabora la evaluación económica de la propuesta, la

cual se obtendrá la factibilidad de la inversión, el análisis costo/beneficio y

la tasa interna de retorno.

En el capítulo VI, se detalla cómo va a llevarse a cabo la implementación

de la propuesta, mediante la aplicación de un cronograma de actividades .

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En el capítulo VII, se establecen las conclusiones y recomendaciones

dadas como refuerzo a la propuesta de implementar nueva maquinaria y

aplicar un sistema de mejoramiento continuo.

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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

La industria del calzado se refiere a la fabricación de todo tipo de

zapato, zapatilla, bota o sandalia, que sirva parea cubrir y proteger el pie.

Se suele agrupar en la misma rama que la industria de la confección, ya

que buena parte de ella se integra en el complejo de la industria de la

moda. Es frecuente que los parámetros de moda para la producción de

prendas de confección incorporen también el calzado en sus estrategias

de venta, al ser cada vez más habitual que las firmas del sector presenten

una oferta amplia de todo tipo de complementos.

La industria del calzado nace con la misma humanidad, pues se

tiene noticia desde el paleolítico superior de la existencia de técnicas

de tratamiento de pieles de animales para elaborar prendas y calzado.

La tecnología empleada por los primeros seres humanos se fue

refinando, y ya en la edad antigua apareció el taller de fabricación

artesano.

En tiempos del Bajo Imperio romano se consolida un tipo de taller

en el que uno o varios maestros artesanos, junto con algunos

aprendices, producían para el mercado local, sirviendo el mismo taller

como punto de venta. Con diversas variaciones, ésta fue la base

productiva que se mantuvo hasta el siglo XIX. En el siglo XVII

aparecieron algunas grandes factorías, especialmente en Francia,

protegidas por la Corona y orientada a productos de lujo. Otro modelo

organizativo del sector, también usual desde el siglo XV, fue la

articulación de la producción en pequeños talleres que trabajaban para

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un comerciante, quien proporcionaba suministros y compraba el

producto acabado.

Estos sistemas desaparecieron tras la Revolución Industrial. Desde

el comienzo del siglo XIX se generaliza el modelo de fábrica, tal como

se conoce ahora. El proceso de producción se organiza, y va

incorporando sucesivas mejoras tecnológicas, entre las que cabe

destacar: maquinas cortadoras cada vez más precisas, que permiten

aprovechar mejor las materias primas; sistemas de curtido con

disolventes químicos, que mejoran la calidad de los materiales; la

aguja de acero, que soluciona el estrangulamiento del cosido, y las

colas de tipo sintético, que rebajan los costos y mejoran la resistencia

del producto acabado.

La crisis económica de la década de 1970 afecto a esta industria

de forma grave. En los países desarrollados, los costos de producción,

y de manera especial el trabajo, se encontraban a niveles que

imposibilitaban su competitividad. En el mercado mundial algunos

países menos desarrollados habían obtenido crecientes ventajas

gracias a la incorporación de tecnologías muy estandarizadas y al uso

de mano de obra de bajo costo, por lo que el sector se encontraba en

recesión.

La primera respuesta fue un recrudecimiento del proteccionismo, lo

que contribuyo a generalizar la crisis y bloqueó el crecimiento del

comercio internacional. Esta situación se mantuvo durante bastantes

años, y solo las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre

Aranceles y Comercio han permitido ir reduciendo las trabas

arancelarias. La respuesta a largo plazo de la industria ha sido una

reorganización internacional de la producción, en la que los países

más desarrollados han retenido la fabricación de productos de alta

calidad y diseño innovador, muy ligados a la industria de la moda,

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mientras que en otros países trabaja una industria de bajo costo para

mercados de gran extensión.

Existe un tercer nivel de empresas, aquellas de calidad y diseño

intermedios, que permanecen en los países desarrollados burlando las

normativas laborales que elevan los costos. Forman parte de un

extenso conjunto de actividades que se denomina economía

sumergida. Las empresas sumergidas no suelen contar con grandes

talleres familiares que dependen de una empresa que compra el

producto terminado, al que coloca su marca. Incluso firmas de

prestigio recurren a este procedimiento.

Hasta aquí un pequeño resumen, a modo de preámbulo para

entender un poco más del porque debemos elegir bien a la hora de

calzarnos para realizar cualquier actividad, que en definitiva redundará

en una mejor calidad de vida.

1.2 Contexto del Problema

Desde que la empresa dio sus primeros pasos siempre se ha

sentido la necesidad de ir mejorando cada día para poder brindarle

una mayor satisfacción a cada uno de nuestros clientes, para lo cual

hemos tenido muchos inconvenientes debido atrasos en la entrega de

mercadería y a su vez de poca capacidad de producción debido a

erróneos procedimientos en los procesos de manufactura es por eso

que la empresa se empeñara de realizar todos los cambios e

inversiones necesarias para brindar un mejor servicio y un producto de

mejor calidad.

1.2.1 Datos generales de la empresa

Manufacturas Pacher´s surge en el año de 1998, época en la que

la producción y comercialización del calzado está en pleno auge en el

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Ecuador; en la que sólo existían en el mercado pequeñas fábricas

artesanales productoras de calzado y que se iniciaban tímidamente en

la producción de esta.

Milton, Pablo y Pedro Pachucho Hernández, bajo el estímulo de su

padre Olmedo Pachucho Hidalgo quien desde su adolescencia

empezó en el negocio del calzado como un taller de reparación del

mismo, proyectaron una pequeña y mediana empresa para la

fabricación de calzado; ya con un nuevo concepto en la elaboración de

calzado lanza al mercado un calzado único.

Más de una década después el objetivo sigue siendo el mismo,

crear un producto diferente basado en la experiencia, calidad de los

materiales, procesos artesanales, el diseño más actual y por supuesto

la resistencia y durabilidad de nuestro producto.

Misión

Manufacturas Pacher´s es una empresa dedicada a la fabricación y

venta de calzado, para caballeros .La combinación equilibrada de

artesanía, calidad con moda y de comodidad con diseño son la clave

para confeccionar un calzado Pacher´s.

El resultado de este esfuerzo colectivo sucede por su belleza y

además responde con eficacia al uso más exigente. Como equipo

humano contamos con la oportunidad de trabajar a diario con gente

honesta y con un alto sentido de pertenencia y profesionalismo.

Visión

Manufacturas Pacher´s será una empresa sólida, rentable y reconocida

nacional e internacionalmente, de excelente imagen por contar con un

equipo humano de gran desempeño y productividad, dispuesto a brindar

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calidad en los procesos y productos para satisfacer a nuestros clientes

contribuyendo así con el desarrollo social.

1.2.2. Localización

Las instalaciones de Manufacturas Pacher´s se encuentran

ubicadas en la ciudad de Guayaquil en el Guasmo Sur Coop. Causa

Proletaria Av. Abdón Calderón y Batalla de Tarqui, teniendo como

extensión aproximada 20 m² en un establecimiento de 2 plantas

(Ver anexo #1.)

1.2.2.1. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de esta empresa posee rangos

jerárquicos muy bien definidos los cuales están sostenidos por un

organigrama organizacional el cual establece una visión mucha más clara

de los rangos de la empresa (Ver anexo #2.).

A continuación se describen las funciones que ejecutaran el personal:

• Gerente General.- Es la persona encargada de planificar,

controlar, programar, organizar y evaluar las actividades de la empresa,

cumpliendo con las metas planteadas a través de la comercialización,

productividad, calidad y competitividad.

• Contador Financiero.- Es la persona encargada de evaluar,

coordinar y planificar la situación económica de la empresa, de corto,

mediano y largo plazo, reportándose al gerente general y justificando las

acciones que toma.

• Vendedor.- Es la persona encargada de llevar una programación y

un listado de las ventas, los clientes fijos y la distribución del canal

distribuidor.

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Promociona, impulsa el producto, usa estrategias de mercadeo para

tener un incremento en las ventas y así ir incrementando la producción

para que vaya creciendo la empresa.

• Secretaria.- Es la persona encargada de ayudar al gerente general

y al resto de departamentos administrativos, a cumplir con los objetivos

para impulsar la microempresa al éxito.

• Bodeguero-Chofer.- Es la persona encargada de llevar los

inventarios de la entrada y salida de la materia prima, así como también

de controlar la materia utilizada en el proceso de producción en la

empresa y de la entrega de producto terminado es decir el de los zapatos

de cuero a los respectivos clientes, además debe ir a los diferentes

distribuidores que proveerán la materia prima y de alguna otra

encomienda asignada, siempre y cuando en horas laborables y de

beneficio para la empresa.

El resto del personal se encuentra en planta y cada uno tiene una

responsabilidad dependiendo del oficio que cumple.

1.2.3. Identificación CIIU

Según el C. I. I. U. (Codificación Internacional Industrial

Uniforme) la empresa se encuentra clasificada con el numeral

3240 que significa:

(3)Indica la gran división: industrias manufactureras.

(2) Indica la agrupación: Textiles, prendas de vestir e industrias del

cuero.

(40) Indica el subgrupo: Fabricación de calzado excepto el de caucho

vulcanizado o moldeado de plástico.

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1.2.4. Productos

En la actualidad manufacturas Pacher´s cuenta con dos líneas de

calzado para caballero; las cuales son la línea casual y la línea de vestir,

zapatos, que satisfacen las necesidades de hombres modernos,

innovadores y elegantes que disfrutan del buen vestir y son reconocidos

por esto. Son hombres del nuevo mundo, atrevidos, con emociones

fuertes a quienes les gusta marcar la moda y portar prendas y marcas

dignas de sí mismos.

Elegante zapato de vestir con horma alargada y agujetas al frente para

el ejecutivo del día de hoy. Disponible en color negro café y concho de

vino.

Calzado para caballero, tipo mocasín con costuras laterales sobre el

empeine en suave piel de vacuno, forro sintético, suela de cuero

disponible en color negro.

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Calzado para caballero con agujetas en piel de ternera, forro de textil,

suela sintética disponible en colores negro, café y concho de vino.

Calzado mocasín para caballero en piel de ternera, forro de textil, suela

sintética disponible en color café, negro, rojo, azul, turquesa, beige y

blanco.

Mocasín para caballero con exclusivo herraje en suave y fina piel de

ternera, forro sin y suela sintética flexible disponible en color coñac, café

negro, blanco, azul rojo y blanco.

1.3. Descripción general del problema

Las entrevistas a los trabajadores de la empresa fueron realizadas en

forma verbal y se tomó como muestra a 4 empleados de la empresa

basándose en su experiencia y nivel jerárquico dentro de la compañía

para brindar un enfoque a los problemas desde todos los puntos de vista

y fueron los siguientes:

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• Gerente general

• Jefe de producción

• Jefe de bodega

• Vendedores

En las entrevistas s realizadas a los trabajadores antes mencionados

todos coincidían que uno de los principales problemas que tiene la

empresa es el retraso en la entrega del producto terminado debido a falta

de planificación, demora en determinados procesos de manufactura como

lo son el cortado y el plantado ambos procesos efectuados de una

manera muy rudimentaria.

Otro problema enfocado por los funcionarios es la falta de materia

prima en algunos procesos por lo cual se debe parar la producción hasta

que se obtenga dichos materiales, ya que cada proceso se maneja de

manera independiente. Debido a las limitaciones de la empresa no se

cuenta con un inspector de calidad lo que provoca devoluciones de cierta

mercadería por parte los clientes muy a menudo.

Generalmente ésta falta de enfoque lleva entre otras cosas a un mal

manejo de inventarios, donde se acumulan artículos de baja rotación que

aparte de reducir los niveles de rentabilidad, quitan liquidez a la empresa.

Relacionado al punto anterior, como así también a la carencia de

información relevante y oportuna, lleva a la empresa a acumular insumos

y productos finales, o artículos de reventa en una cantidad y proporción

superior a la necesaria. Este punto se relaciona también muy

directamente con los altos niveles de desperdicios y despilfarros.

Es de importancia fundamental conocer cuáles son las demandas o

necesidades de los consumidores, y nuestra capacidad para cubrirlas, o

dicho de otra forma, debemos conocer la real potencialidad de nuestros

productos o servicios.

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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general de la empresa

Implementar una maquina troqueladora y una maquina montadora,

mejorar los procesos de fabricación con la finalidad de disminuir los

tiempos de fabricación y a la vez mejorar la calidad de nuestro producto.

Siguiendo un ordenamiento lógico, la programación de la producción

debe ser un paso posterior a la planeación. Con la programación se

determina cuándo se debe iniciar y terminar cada lote de producción, qué

operaciones se van a utilizar, con qué máquina y con qué operarios.

1.4.2. Objetivos específicos

La forma de alcanzar el objetivo general será mediante el cumplimiento

de los objetivos específicos que describimos a continuación:

• Implementar nuevo proceso de producción en línea.

• Calcular la producción requerida.

• Elaborar plan de producción.

• Controlar el consumo de materia prima.

• Controlar tiempo trabajado por operario.

• Verificar las cantidades producidas.

• Supervisar el producto terminado.

1.5. Justificativos

La empresa de la industria del calzado se encuentra en un período de

transición a medio camino entre la consolidación de un nuevo tipo de

economía, que basa su funcionamiento en el uso de dotaciones

crecientes de tecnologías digitales y de conocimiento en un contexto de

producción global, y el mantenimiento de las estructuras organizativas y

productivas tradicionales de la economía industrial y de servicio.

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La industria del calzado se caracteriza por una actividad empresarial

organizada en función de patrones de producción basados en el

escandallo de costes, sistema de rendimientos decrecientes, con

predominio de una visión de corto plazo y contemplación del coste salarial

como elemento competitivo para fijación del precio en un sistema de

división de tareas, descentralización y especialización productiva flexible,

propia de los años 80, de un tamaño de empresas pequeñas y la

aparición de la industria auxiliar y de componentes, que hicieron más

competitivas la fabricación.

Por contra, existe afortunadamente otro grupo de empresas más

reducido, que basa su potencial de crecimiento en la interacción del

capital humano, la reorientación de la producción y la organización del

trabajo, en una dinámica continúa de innovación, pero también en la

gestión de los recursos humanos.

Por otro lado, las empresas de calzado, presentaron diversas fases

anteriores de reestructuración y han demostrado sobradamente su

capacidad de cambio tanto a la aplicación de diversa tecnología como, el

paso de una industria artesanal a otra de fabricación, como de una

reorganización en redes y su adaptación particular a los entornos del

mercado globalizado, su acercamiento al informalismo, esto es, a producir

desde el recurso informal, para adaptarse a las circunstancias del entorno.

La recomendación final se basa en que las nuevas oportunidades para

la empresa de la industria del calzado se presentaran cuando sean estas

capaces de combinar la tecnología actual y disponible a costes asequibles

con nuevas formas de organización.

1.6. Delimitación de la Investigación

Debido a los atrasos en los pedidos y la dependencia de ciertos

empleados causado por la fabricación de calzado mediante métodos

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artesanales, se implementaran dos nuevas maquinarias para la

creación de un nuevo proceso de fabricación en línea para lo cual

cualquier empleado se podrá desenvolver en cualquier puesto de

trabajo. Esto a su vez reducirá desperdicios, demoras en los

procesos y reducción en costos de fabricación.

1.7. Marco Teórico

En el marco teórico se recopilan las teorías, investigaciones y

antecedentes elaborados sobre el tema que se desea investigar,

proporciona conocimientos adecuados, orienta en la búsqueda de

solución de problemas. El marco teórico nos ayudara a precisar los

elementos contenidos en la descripción del problema.

Técnica de la entrevista

La técnica de la entrevista cuantitativa ayuda a recolectar

información necesaria no superficial pudiendo acceder a la

información difícil de obtener. La técnica de la entrevista es capaz

de ofreces resultados cualitativos, obtenido de procedimientos

cuantitativos. La única limitación que tiene este método es que

consume más tiempo por entrevistado, tanto en su realización

como en el tratamiento de la información obtenida, se asume a esto

la falta de observación directa donde se desarrolla. La técnica de la

entrevista se utiliza para explorar acciones pasadas,

representaciones sociales etc.

Planes de muestreo de aceptación.

El muestreo de aceptación es utilizado para evaluar una cierta

cantidad del producto y para determinar si se rechaza o se acepta

el lote completo. Con ello se obtienen ventajas en economía,

tiempo, monotonía y menores daños al producto por inspección.

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Pero también se obtienen desventajas que es la de aceptar

lotes con un numero grande de defectos por cuestiones de azar,

causando grandes costos. El muestreo de aceptación puede

basarse en la clasificación de las características en atributos o en

variables.

Diagrama Causa-Efecto

El diagrama causa efecto es un método por el cual se puede

determinar las diferentes propuestas, efectos realizados sobre las

causas de un problema. Este tipo de diagrama nos ayuda a

determinar todas las causas que supuestamente puede contribuir

a un determinado efecto.

Diagrama de Pareto

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o

las causas que los generan.

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del

economista italiano VILFREDO PARETO (1848-1923) quien realizó

un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió

que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y

la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza.

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo

que hoy se conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se

tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20%

de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las

causas solo resuelven el 20 % del problema.

Se recomienda el uso del diagrama de Pareto:

Para identificar oportunidades para mejorar

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Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de

la calidad.

Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o

causas de una forma sistemática.

Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.

Al buscar las causas principales de los problemas y

establecer la prioridad de las soluciones

Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un

proceso comparando sucesivos diagramas obtenidos en

momentos diferentes, (antes y después)

Cuando los datos puedan clasificarse en categorías

Cuando el rango de cada categoría es importante

Para comunicar fácilmente a otros miembros de la

organización las conclusiones sobre causas, efectos y costes

de los errores.

Análisis FODA

Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la

información que posea sobre su negocio, sea un hospital, empresa

de bien o servicio, etc. Útil para examinar sus Debilidades,

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar para

examinar la interacción entre las características particulares de su

negocio y el entorno en el cual este compite. El análisis FODA tiene

múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la

corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto,

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa,

división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones,

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad

en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y

que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.

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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves

para éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.

Cinco Eses (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)

Este concepto se refiere a aplicar housekeeping, es decir, la creación y

mantenimiento de áreas de trabajo limpias, organizadas y seguras. Se

trata de mejorar la calidad de vida en el trabajo. Las 5S provienen de

términos japoneses Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

Seiri (Clasificar)

El primer paso del housekeeping, incluye la clasificación de los ítems

del lugar de trabajo en dos categorías lo necesario y lo innecesario. Debe

establecerse un máximo sobre el número de ítems necesarios.

Seiton (Ordenar)

Una vez que se han retirado del lugar de trabajo los ítems

innecesarios, queda solamente el número mínimo de ítems

necesarios para realizar los trabajos estos se deben clasificar y

disponer en forma ordenada con el fin de disminuir los tiempos de

búsqueda.

Seiso (Limpiar)

Es mantener limpio el entorno, máquinas, herramientas, pisos,

paredes y otras áreas del lugar de trabajo. Seiso constituyen una

gran experiencia de aprendizaje para los operarios, ya que pueden

hacer muchos descubrimientos útiles mientras limpian las

máquinas.

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Seiktsu (Estandarizar)

El estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y

organización alcanzado con la aplicación de las primeras 3S.

Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes

herramientas, una de ellas es la ubicación de fotografías del sitio

de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por

todos los empleados y así recordarles que ese es el estado en el

que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en

las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con

respecto a su área de trabajo.

Shitsuke (Disciplina)

Solo la disciplina evitará el incumplimiento de las normas y

procedimientos ya establecidos. La disciplina implica control

periódico, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y por

los demás para tener una mejor calidad de vida laboral.

Just in Time (Justo a Tiempo)

Just-in-Time fue creado y desarrollado en la empresa Toyota por

el ingeniero Taiichi Ohno. Su concepto principal es que define el

despilfarro como cualquier actividad que no aporta valor para el

cliente. Toyota adoptó la estrategia de eliminar todo uso de recursos

por encima del mínimo teórico necesario (mano de obra, equipos,

tiempo, espacio, energía), además, de comprar los productos en el

momento preciso y en las cantidades requeridas.

La principal fuente de despilfarro es la existencia de stocks en

sus diversas formas, lo que arrastra o genera ineficiencias

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(sobreproducción, procesos inadecuados, movimientos

improductivos, productos defectuosos, tiempos muertos, etc.)

SMED (Single Minute Exchange of Die)

Es esencial para realizar la producción en pequeños lotes y para

tratar los cambios de la demanda. Forma parte del corazón del

sistema de producción Toyota. Es un método necesario para

alcanzar el JIT (Shigeo Shingo, 1985) que como escribe el autor es

un fin no un medio. El SMED contiene tres elementos esenciales:

• Es un método de pensamiento básico sobre la producción

• Es un sistema realista

• Es un método práctico

TPM (Total Productive Maintenance)

El concepto de TPM (Mantenimiento total productivo) nace en la

empresa Toyota bajo el alero del Sistema de Producción Toyota. Esta

nueva forma de abordar el mantenimiento fue desarrollado a fines de los

años sesenta por el ingeniero Seiichi Nakajima con la guía de Shigeo

Shingo y con la premisa de Total Quality Management (TQM), ideó una

forma de lograr Cero paradas y Cero defectos en el sistema productivo.

TPM es un sistema innovador de producción que consiste en que el

personal día a día realice actividades de mantenimiento básico a la

maquinaria, equipos e instalaciones, esto permite el mejoramiento

continuo a través del conocimiento profundo de la maquinaria y proceso

por parte del operario.

Kaisen

Kaisen significa mejoramiento continuo. El concepto fue desarrollado

por el Dr. Masaaki Imai quien determino que kaisen es como una

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sombrilla que cubre todos los aspectos para la mejora de los procesos

productivos y el control de calidad.

Kaisen se define a partir de dos palabras japonesas "Kai" que significa

cambio y "Zen" que quiere decir para mejorar, así, podemos decir que

"Kaizen" es "cambio para mejorar" o "mejoramiento continuo", como

comúnmente se le conoce. Kaisen es más que una metodología para

mejorar procesos, es una cultura, de mejorar día a día la cual debe ser

liderada por la alta dirección de la empresa.

Análisis de Ingeniería

Las técnicas de ingeniería nos permiten tener una visión mas clara de

los problemas que afectan a la empresa así como la mejor manera de

buscar las soluciones prácticas, por lo que se utilizan diagramas y

estudios de tiempo.

• Diagrama de operaciones.- Representa un cuadro general de

cómo sucede y en que tiempo suceden las principales operaciones e

inspecciones del proceso

• Diagrama de Flujo del Proceso.- Muestra la trayectoria de

un producto, o procedimiento señalado todos los hechos sujetos a

examen mediante la simbología que corresponda, tiene tres bases

posibles:

El operario, diagrama que lo hace la persona u el operario

El material, diagrama como se manipula o trata el material

Equipo o maquinaria, diagrama como se lo emplea.

• Diagrama de Recorrido.- muestra la trayectoria de un

producto dentro de la planta o área en la que se procesa mediante

líneas graficas y símbolos dibujados en el plano de la planta.

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• Estudio de tiempos.- estudia y tabula los tiempos que se

emplean para realizar una actividad así como también los tiempos

que se pierden en el proceso por diferentes razones.

1.8 Metodología

La metodología establece la forma en que se lleva a cabo el trabajo así

como las herramientas que utilizaremos dentro de la investigación, los

métodos a utilizarse serán secuenciales, para comenzando con la

investigación de campo para encontrar los problemas y

consecuentemente resolverlos.

Instrumentos de Investigación

Como instrumentos para alcanzar los resultados de investigación

utilizaremos distintas técnicas tales como:

• Técnicas estadísticas

• Entrevista

• Encuesta

• Investigación Bibliográfica

• Internet revistas

• Técnicas de ingeniería de métodos

• Observación Directa

• Técnicas económicas y financieras

• Diagramas

• TPM (Mantenimiento Total Productivo)

• 5 S

• Diagrama de Gantt

Todas estas técnicas serán utilizadas en las distintas etapas de la

investigación unas para encontrar los problemas de la empresa y a su vez

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definir las causas y los efectos que estos tienen sobre la productividad de

la empresa y cuantificar las pérdidas económicas que generan.

Las otras técnicas serán usadas para establecer soluciones y

mejoramientos en la empresa lo cual genera una mejor productividad para

ella así como evita las pérdidas económicas que generan.

Las otras técnicas serán usadas para establecer soluciones y

mejoramientos en la empresa lo cual genera una mejor productividad para

ella así como evita las pérdidas económicas que antes se generaban por

la presencia de estos problemas.

Operacionalización de las variables.

Las variables están afectadas directamente por los problemas, es decir

que la necesidad de definir lo que se desea hacer con los problemas

serán las variables poner en operación, los problemas que afectan a

manufacturas Pacher´s tienen dos simples variables en común las

cuales son:

• Cuantificar.- esto se debe a que si no sabemos que cantidad de

desperdicio, devoluciones y retrasos de producción existen no podremos

realizar comparativos para poder decir que son problemas y no podremos

establecer las pérdidas económicas que generan estos problemas.

• Disminuir.- es el objetivo principal de todo este trabajo, disminuir

las pérdidas generadas por los problemas mediante la aplicación de

técnicas de ingeniería para llegar a soluciones factibles y satisfactorias.

Procedimientos a seguir

Los procedimientos generales a tomarse en la investigación serán

definidos por pasos, como se muestra a continuación:

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1. Identificación de los problemas

2. Análisis de los problemas (causas y efectos)

3. Evaluación de los problemas

4. Proposición de soluciones (alternativas)

5. Decisión de alternativas

6. Análisis financiero (costo-beneficio)

7. Programación de puesta en marcha

Estos pasos definen lo que será realizado en esta investigación

esperando obtener los mejores resultados y beneficios para la empresa.

Procesamiento y Análisis

El procesamiento de los datos se lo realizara de forma informática

mediante la ayuda de programas computarizados. Herramientas de

trabajo como los programas Word, Excel, para lo que tenga que ser

procesado en teoría y cálculo para las proyecciones de gráficos u de otro

tipo usaremos programas como Visio 2006, Project, Paint y para brindar

un resumen en forma de conferencia utilizaremos programas como Power

Point.

Los análisis estarán enmarcados a los contextos y enfoques de la

empresa para brindar una mayor claridad sobre los problemas existentes

dentro de la empresa así como asegurar la factibilidad a la aplicación de

las soluciones propuestas.

Criterios para la elaboración de Propuestas

Las propuestas tienen un esquema básico de elaboración mediante el

cual definiremos cada una de ellas y estableceremos la más factible para

cubrir las necesidades de la empresa. Los criterios que se tomaran en

cuenta para la elaboración de las propuestas serán las siguientes:

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• Diseño, nos enfocaremos en la manera de cómo establecer la

propuesta y adaptarla al entorno de la empresa.

• Sustentabilidad, se tomaran en cuenta las bases de la propuesta y

su posible efectividad para solucionar el problema

• Costeo, es uno de los principales criterios que se tomara en cuenta

para bridar propuestas factibles a la empresa.

• Análisis de beneficios, la empresa tendrá confianza en las

propuestas al demostrar los beneficios que le puede bridar su aplicación

por lo tanto este es el criterio importante.

• Factibilidad e Implementación , este criterio será tomado como el

tiempo en que se obtenga los resultados esperados debido a que la

propuesta de soluciones deben ser en periodos de tiempos cortos y

medianos.

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CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Capacidad de Producción

Debido a que los procesos se efectúan de manera individual por los

diferentes obreros, se los examinaran por secciones de trabajo. Tomando

en cuenta 6 días laborables en la semana, es decir de lunes a sábado en

un turno de 8 horas al día y ½ hora para comer (08h00-12h00;12h30-

17h00) se obtiene una producción de 48 pares de zapatos al día lo que

equivaldría a 6 pares de zapatos por hora y a su vez por sección de

trabajo.

Sección Corte (corte a mano de piezas de cuero)

El tiempo que tarda el obrero (cortador) en cortar un total de piezas

equivalentes a un par de zapatos se lo analizara desde su producción

total diaria que es de 48 pares. Tomando en cuenta que es un

procedimiento completamente manual usando un estilete. Esta sección

consta solamente de un operario.

X operario (1 operario)

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Con la implementación de una troqueladora se desea aumentar la

producción en un 50% y a su vez la calidad del corte.

Sección Aparado (pegado y cosido de las piezas de cuero)

En este proceso de igual manera se producen 48 pares al día, lo que

equivaldría al mismo número de pares del proceso anterior con la

diferencia de que en esta sección trabajan 2 operadores (aparadores) lo

que equivaldría a una producción de 24 pares de zapatos por operario;

es decir 3 pares /hora x operario.

3 pares/hora x operario (2 operarios)

Sección Empiolado (cosido a mano de dos piezas)

Este proceso se lo toma en cuenta en el modelo de zapato que

estamos tomando como ejemplo debido a que es el que más se

produce.

= 3 pares/horas x operario (2 operarios)

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Al igual que el proceso anterior se necesita de dos obreros

(empioladores) los cuales en un turno de 8 ocho horas cumplen

con la tarea establecida de 48 pares, es decir 24 por obrero; cabe

recalcar que este procedimiento es elaborado a mano.

Sección Plantado

Ya que la capacidad de producción diaria es de 48 pares de zapatos al

día los obreros están distribuidos de tal manera de que en cada sección

se puedan finalizar diariamente dicha producción. Para ello esta sección

cuenta con 4 obreros (plantadores) quienes de manera individual

alcanzan a producir 12 pares.

Producción = 1.5 pares/hora x operario (4 operarios)

Sección de Acabado Y Almacenaje

Esta sección está a cargo de una persona la cual se encarga de

de darle los últimos detalles al calzado ya terminado y a su vez del

empaque y almacenamiento.

6 pares/hora x operario

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Esta persona cumple una producción de 48 pares diarios. Y a

su vez se encarga de reparar algún producto defectuoso.

Los obreros están distribuidos de la siguiente manera (Ver anexo #3).

Los datos obtenidos son el resultado de la capacidad de producción

instalada con una eficiencia del 100% lo cual casi nunca se da. A

continuación se muestra un cuadro de la producción mensual llevada

hasta el mes de agosto del ´presente año.

CUADRO No 1

EFICIENCIA DE PARES PRODUCIDOS

Denominación

Meses

Días

Laborables

Programa

(Pares)

Cumplido

(Pares)

Eficiencia

%

Enero 26 1248 1188 95%

Febrero 23 1104 1020 92%

Marzo 26 1248 1116 89%

Abril 25 1200 1164 97%

Mayo 25 1200 1140 95%

Junio 26 1248 1188 95%

Julio 26 1248 1152 92%

Agosto 25 1200 1104 92%

Fuente: Producción Elaborado por: Milton Pachucho

Pares programados = días laborables x programación diaria

Eficiencia% x100

2.2. Recursos productivos

2.2.1. Maquinarias y Equipos

Se refiere a todas las maquinas que intervienen en el proceso de

elaboración de zapatos de cuero, para un optimo funcionamiento cabe

recalcar que estas maquinas y equipos son de la mejor calidad que

existen en el mercado.

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Las maquinas que mayormente intervienen en el proceso cuyas

especificaciones son las siguientes:

CUADRO No 2

EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES

Nombre Marca Origen Modelo Voltaje RPM

M.de coser 1 aguja Brother JAPON DBZ-B755A15 110 1725

M. de coser 1 aguja IVOMAQ BRASIL ------------ 110 1725

M. de coser 2 agujas IVOMAQ BRASIL MITT4400 110 1750

M. de coser zigzag PTAFF ALEMANIA 138-6BSX6 110 1725

M. de coser hilo grueso ------- CHINA GAS-1 110 1720

Destalladora de cuero FORTUNA ALEMANIA 43157 110 1800

Pulidora Industrial BLACK AND DECKER

CHINA BT3600-B3 110 ------

Horno 1 --------- ECUADOR ----------- 110 ------

Horno 2 --------- ECUADOR ----------- 220 ------

Prensadora --------- ECUADOR ----------- 110 ------

Fuente: Distribución de planta Elaborado por: Milton Pachucho

2.2.2 Recursos humanos

El recurso humano de Manufacturas Pacher´s está compuesto

por 13 personas que están distribuidas en las diferentes áreas y

departamentos que conforman la compañía. El cuadro 2 describe

los colaboradores de planta según el área donde laboren, cabe

indicar que en esta empresa solo se labora un turno de 8 horas de

lunes a sábado.

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CUADRO No 3

PERSONAL DE PLANTA

AREA CARGO CANTIDAD

Corte Cortador 1

Aparado Aparador 2

Plantado Plantador 4

Acabado Plantillero 1

Fuente: Diagrama organizacional Elaborado por: Milton Pachucho

El cuadro 4 describe la distribución del personal administrativo.

CUADRO No 4

PERSONAL ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO CARGO CANTIDAD

Gerencia general Gerente General 1

Asistente de Gerencia 1

Contabilidad Contador financiero 1

Bodega Chofer Bodeguero 1

Comercialización Agente vendedor 1

Fuente: Diagrama Organizacional

Elaborado por: Milton Pachucho

2.2.3 Herramientas y Repuestos

Así como también las maquinarias y los equipos que normalmente son

utilizados en el proceso de producción también existen herramientas y

repuestos que son muy indispensables en la elaboración de zapatos, que

mas adelante en la descripción del proceso se toma en cuenta, es por eso

que se hace un listado, a continuación se muestra:

Hormas

Clavos

Corta frio

Estiletes

Pinzas

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Lija

Saca hormas

Picadores

Chavetas

Limas

Cepillos

2.2.4 Distribución de la Planta

Para la distribución de la planta se trabaja con la mas adecuada para

proporcionar condiciones de trabajo aceptables, y permite una operación

económica, segura y rápida en los procesos. La distribución de planta es

de tipo L, situación que favorece al rendimiento de las actividades

productivas en los diversos procesos de producción, en una

infraestructura de una sola planta que en su totalidad suman un área de

200 m² ya que es una microempresa la cual está distribuida de la

siguiente manera (Ver anexo 4).

CUADRO No 5

DISTRIBUCION DE PLANTA

Denominación Dimensiones

L X A

Área m²

Oficinas 8 4 32

Bodega de materia prima 7 4 28

Servicios higiénicos 6 2 12

Producción 20 5 100

Bodega de Producto terminado 5 4 20

Área de mantenimiento 3 2 6

Fuente: Distribución de planta Elaborado por: Milton Pachucho

El cuadro de distribución indica exactamente las medidas con que

cuenta cada departamento, teniendo como área ocupada 199 m², para

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mayor comprensión se puede observar en el grafico de distribución de la

planta en el anexo.

2.2.5 Balanceo de Materiales

El balanceo de materiales es muy importante en un proyecto porque

sirve para determinar la cantidad suficiente que se utilizan en la

elaboración del producto.

En el proceso de elaboración de zapatos de cuero para hombre

intervienen varios materiales que son necesarios para brindar al cliente un

excelente acabado y la comodidad necesaria a la persona que lo utiliza,

es por eso que se proceden a enunciar en el siguiente listado y además la

cantidad necesaria que se requiere para cumplir con la producción

mensual programada, así como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO No 6

MATERIALRS Y MATERIA PRIMA

Descripcion Cantidad Unidad

Cantidad

de pares

Costo x Unidad

en dolares

Produccion

mensual

Costo Mensual en

dolares

Cuero 20 dm 1 0,30$ 1200 360,00$

Plantas 1 docena 12 4,00$ 1200 4.800,00$

Forro 1 mt 12 0,33$ 1200 396,00$

Carton 1 plancha 30 0,20$ 1200 240,00$

Hilo de tejer 1 rollo 60 0,16$ 1200 192,00$

Hilo de coser1 1 rollo 60 0,13$ 1200 156,00$

Elastico 1 mt 12 0,42$ 1200 504,00$

Etiqueta plantil la 1 docena 12 0,20$ 1200 240,00$

etiqueta zapato 1 docena 12 0,05$ 1200 60,00$

carton para talon 1 mt 60 0,08$ 1200 96,00$

caja 1 docena 12 0,55$ 1200 660,00$

Goma amarilla 250 mlt 1 1,00$ 1200 1.200,00$

Vulcanizante 1 lt 100 0,10$ 1200 120,00$

Goma blanca 1 caneca 500 0,20$ 1200 240,00$

7,72$ Total al mes 9.264,00$

Materiales y MateriaPrima utilizados en un par de zapatos

Total de material en dolares x parFuente: Investigación Directa / Elaborado por: Milton Pachucho

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CUADRO No 7

Proceso por

seccion

Costo por

par

Producion

Mensual

Costo

Mensual

Cortado 0,40$ 1200 480,00$

Apardo 1,00$ 1200 1.200,00$

Empiolado 0,70$ 1200 840,00$

Plantado 1,50$ 1200 1.800,00$

Acabado 0,20$ 1200 240,00$

TOTAL 3,80$ TOTAL 4.560,00$

Costos de mano de obra directa por par de zapato

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Milton Pachucho

En los cuadros anteriores se pueden observar cual es la cantidad de

materiales necesarios para la fabricación de un par de zapatos y a su vez

su costo de fabricación tomando solo en cuenta la materia prima y el

costo de mano de obra directa lo cual de cómo resultado un costo de

$11.2 dólares el par y a su vez un total de $13824.00 dólares para una

producción mensual. Esto sin tomar en cuenta los costos de mano

de obra directa y gastos administrativos, tomando en cuenta estos valores

la fabricación de un par de calzado tiene un costo aproximado de $12.78.

2.3. Procesos de producción (diagramas de flujo del proceso,

operaciones, de recorrido)

2.3.1. Descripción del proceso

Para poder describir mejor el proceso de la elaboración de calzado, se

definen los pasos a seguir. Para el detalle del proceso se tomara como

referencia el modelo Mocasín Tubular.

Sección corte de cuero

El proceso comienza en la bodega de materia prima donde se

recibe la mercadería y se observa que el cuero este en buenas

condiciones, es decir sin arrugas y que sea del color y tono

adecuado, de la misma manera el forro.

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Se selecciona el cuero y el forro de acuerdo a modelo que se va

realizar, de igual forma se retiran los moldes de dicho modelo y en

una mesa de trabajo se procede acortar pieza por pieza utilizando

solamente una chaveta o estilete bien afilado; el modelo tomado

como ejemplo consta de 5 piezas de cuero (placa , talón, laterales

y un ribete) de igual forma se procede a cortar las piezas para el

forro. Luego se retira el material cortado que a su vez es contado y

se guarda en la bodega para el siguiente proceso, el material

sobrante regresa a la bodega de materia prima.

Sección de aparadores

En esta sección se retiran las piezas cortadas de la bodega de

materia prima, a su vez los diferentes materiales para el pegado y

el cosido dependiendo del color y modelo.

El proceso empieza con la operación del destallado la cual se

realiza en la maquina destalladora por donde se pasan los filos de

las piezas de cuero para reducir el grosor y se pueda realizar la

unión de las piezas de una mejor manera, al principio se pegan

todas las piezas con goma amarilla, luego se secarse la goma y

teniendo todas las piezas unidas se procede al cosido de las

mismas dejando la parte del talón para el final ,el cual se lo cose en

la máquina de coser en zigzag, una vez cocidas todas las piezas se

procede a cocer de igual manera las piezas del l forro con las de

cuero. Una vez terminado el proceso se cuentan los pares

terminados y son llevadas a bodega de materia prima.

Sección empiolado

El empiolado es un proceso totalmente manual en el cual se une la

parte delantera del zapato llamada placa siendo esta la única

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pieza que no es unida en el aparado ya que se lo hace con el

procedimiento de empiolado.

Para este proceso se necita un picador con el cual se van

realizando perforaciones alrededor de la placa y del corte

respectivamente cosido, luego con una agujeta especial , hilo

encerado y con una horma se procede al empiolado dándole la

forma final al corte.

Sección Plantado

En ese proceso el plantador recibe el corte ya totalmente formado y

retira los materiales necesarios para el mismo, los cuales son:

cartón, plantas, contrafuerte, goma blanca, vulcanizante y clavos.

El proceso empieza cortando el cartón usando la horma como

molde y dicho cartón va sujetado en la base de la horma con

clavos, luego de eso se corta el exceso; de igual forma se corta el

contrafuerte para el talón y se lo pega por dentro, este material de

da dureza al talón. Luego de eso se pega el talón y se dobla en la

horma, se corta el exceso y se pule la base del zapato y la parte

superior de la planta de caucho preparándolos para el pegado, se

unge en varias partes el vulcanizante y la goma blanca para luego

pasarlos por el horno para que tengan una mejor adherencia, se

pasa la horma por la prensadora que ejerce presión en el zapato,

finalmente se lo saca de la horma y el zapato ya queda

completamente formado.

Sección Acabado

En esta sección se llevan todos los zapatos ya formados y con

algún defecto, para su reparación, se empieza limpiando el zapato

con un cepillo para luego cortar las plantillas de cuero las cuales

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van pegadas en una base de espuma que más adelante serán

cocidas con la etiqueta para finalmente sea pegada en el interior

del zapato, luego de esto se proceden a cortar lo9s excesos de

hilos y también se los quema para que no quede ninguna hilacha,

se lo cepilla con una crema especial llamada gardenia para darle

brillo y un mejor acabado se le coloca el numero de acuerdo y la

etiqueta, para finalmente envolverlo en un elegante papel e

introducirlo en la caja para su almacenamiento antes de ser

transportado a su destino.

2.3.2. Diagrama de flujo del proceso

El flujo del Proceso se lo ilustra por medio de los diagramas que se

procederán a realizar en la fabricación de calzado se puede ver en el

anexo 5, aquí detallara como avanza la producción de la materia prima

desde su inicio hasta su terminación.

2.3.3. Diagrama de flujo de operaciones

En el diagrama de operaciones se indicaran con rutas críticas, el

proceso de producción que apreciamos en el anexo 6.

2.3.4. Diagrama de recorrido

El recorrido de la materia prima que se utiliza para la fabricación del

calzado en el taller se lo presenta en el anexo 7, el que muestra como es

la secuencia de la producción de calzado.

2.4. Registro de problemas

Dentro del taller artesanal los problemas más relevantes que se han

considerado en el área de producción, son los causantes de atrasos en la

entrega de producto terminado.

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Bajo nivel de producción debido al método de trabajo individual y

por secciones, cada sección depende la anterior y la mala

ubicación de los empleados perjudica los tiempos de productivos

del taller.

Falta de inversión en nueva tecnología. La falta de la falta de

nuevas maquinarias que aceleren los proceso y que permitan

trabajar en un proceso en línea hace que hayas paras en los

procesos los cuales generan atrasos y por ende gastos para el

talles, por ejemplo: se requiere de una maquina troqueladora para

un procedimiento de corte mas rápido y con mayor precisión y en el

cual se pueda cortar toda clase de materiales y varias piezas en un

solo corte, y una máquina montadora, puesto que el proceso de

plantado es el que mas tiempo lleva.

Falta de personal capacitado. Por lo general no se encuentra

personal diestra para toda clase de procesos y en el caso de que

alguien falte es muy difícil que alguien tome su lugar

y la producción se reduce, con un nuevo método de trabajo y

capacitación todos serán capaces de desempeñarse en diferentes

proceso.

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CAPITULO III

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

3.1. Análisis de datos e identificación de problemas

Dentro del Taller Artesanal los problemas más relevantes se han

considerado en el área de producción, siendo estos los causantes

de atrasos en la entrega del producto terminado.

Nivel de producción muy bajo.

Debido a la falta de planificación que da como resultado el atraso

en ciertos procesos por falta de materia prima a lo que también se

suma la espera de los obreros para el uso de la maquina zigzag, el

horno, la pulidora y la prensadora; ya que son del uso de varias

personas.

Falta de inversión en tecnología de punta.

La falta de maquinaria de punta hace que hayas paras que no son

rentables para el taller, por ejemplo en la sección del plantado el

proceso de armado toma 15 minutos cuando con una maquina

montadora se lo puede hacer en 5 minutos.

Falta de personal capacitado.

Necesitan que se les capacite técnicamente, debido a la deficiencia

productiva y a las faltas continuas de algunos, esto provoca que se

retrase la producción.

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3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso de

producción

Nivel de producción muy bajo

Para tener una mejor apreciación de la distribución de la planta en el

anexo 4, están las áreas donde se encuentran las diferentes secciones,

por ejemplo la sección de corte esta al inicio de la planta teniendo una

secuencia en cuanto a los demás procesos, pero el problema muchas

veces radica como podremos observa en el anexo 7 (Diagrama de

recorrido) que varios obreros utilizan una misma máquina, por lo cual la

mayoría de veces deben esperar su turno para poder hacer uso de ellas

lo cual genera muchos atrasos al momento de entregar el producto

terminado.

La producción diaria de 48 pares puede mejorarse teniendo una mejor

planificación en cuanto a la distribución de la materia prima y de las

máquinas a utilizar pudiendo llegar a producir hasta 60 pares de zatos al

día lo que representaría un incremento del 28.8% en la producción y ya

que cada par de zapato representa una utilidad neta de $7,00 la empresa

estaría dejando de adquirir un ingreso de $84,00 al día. Lo que al mes

representaría un valor de $2100.00

Enero 26 1248 1560 312 $ 7 $ 2.184

febrero 23 1104 1380 276 $ 7 $ 1.932

Marzo 26 1248 1560 312 $ 7 $ 2.184

Abril 25 1200 1500 300 $ 7 $ 2.100

Mayo 25 1200 1500 300 $ 7 $ 2.100

Junio 26 1248 1560 312 $ 7 $ 2.184

Julio 26 1248 1560 312 $ 7 $ 2.184

Agosto 25 1200 1500 300 $ 7 $ 2.100

TOTAL 202 9696 12120 2424 $ 16.968

Perdida en

dolaresMeses

Dias

Laborables

Produccion

programada

Produccion

Ideal

Pares no

producidos

Utilidad x

par

Elaborado por: Milton Pachucho

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Producción programada=días laborables x producción diaria (48 pares)

Producción ideal= días laborables x producción diaria (60 pares)

Pares no producidos=Producción ideal – Producción programada

Perdida en dólares= (Pares no producidos) x (utilidad por par).

La empresa estaría dejando de producir un promedio de 303 pares al

mes lo que represan $2121 dólares.

Falta de inversión en tecnología de punta

La falta de maquinaria hace que el taller este limitado en la producción

por ejemplo se puede decir que falta una maquina montadora para

incrementar la producción ya que el procedimiento manual de armar un

par de zapatos toma 15 minutos y con la montadora tomaría solo 5

minutos y con mayor precisión; de igual manera con una maquina

troqueladora el proceso del corte seria más rápido y de mejor calidad

incrementando la producción hasta en un 30%. Una maquina montadora

ahorraría varios obreros y cambiaria los métodos de fabricación de

manera más eficiente.

Enero 26 1248 1612 364 $ 7 $ 2.548

febrero 23 1104 1426 322 $ 7 $ 2.254

Marzo 26 1248 1612 364 $ 7 $ 2.548

Abril 25 1200 1550 350 $ 7 $ 2.450

Mayo 25 1200 1550 350 $ 7 $ 2.450

Junio 26 1248 1612 364 $ 7 $ 2.548

Julio 26 1248 1612 364 $ 7 $ 2.548

Agosto 25 1200 1550 350 $ 7 $ 2.450

TOTAL 202 9696 12524 2828 $ 19.796

Perdida en

dolaresMeses

Dias

Laborables

Produccion

programada

Produccion

Ideal

Pares no

producidos

Utilidad x

par

Elaborado por: Milton Pachucho

Falta de personal capacitado

La falta de capacitación ocasiona un problema y la responsabilidad de

estos, por faltas, abandono de puesto de trabajo y la mala manera de usar

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la materia prima de algunos operarios dan la pauta, que se debe contratar

maestros operarios y tratar de modificar la actitud de los trabajadores

antiguos. Si en 6 días laborables con 4 maestros de la sección de

plantado se debe producir 1152 pares por mes pero si falta un día alguno

de ellos se produce 1140 pares, o sea que se deja de producir 12 pares

por lo cual se deja de percibir $7 dólares de utilidad por cada par de

zapatos .

Ejemplo: 12 pares x $7 de utilidad=$84 de utilidad por cada operario.

MES Par x Mes Faltas en el mes Valor unitario Perdida en dolares

ENERO 24 2 $ 7 $ 168

FEBRERO 24 2 $ 7 $ 168

MARZO 36 3 $ 7 $ 252

ABRIL 48 4 $ 7 $ 336

MAYO 60 5 $ 7 $ 420

JUNIO 48 4 $ 7 $ 336

JULIO 36 3 $ 7 $ 252

AGOSTO 24 2 $ 7 $ 168

TOTAL 300 $ 2.100Elaborado por: Milton Pachucho

3.1.2 Análisis de Pareto Según Frecuencia del Numeral Anterior

Este diagrama ayudara a detectar los problemas que son más críticos

en el taller. En el cuadro que se muestra abajo, se observa las causas de

las perdidas del taller y el tiempo improductivo, ocupando el 48% del

problema que tiene el taller.

Nivel bajo de producción = $169968,00 de perdida/$7,00 utilidad por par

=2424 pares no producidos.

Inversión Tecnológica = $19769,00 de perdida/$7,00 utilidad por par

=2824 pares no producidos

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Personal no calificado =$2100,00 de perdida/ $7,00 utilidad por par

=300 pares no producidos

ANALISIS DE PARETO HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2010

Elaborado por: Milton Pachucho

Elaborado por: Milton Pachucho

3.1. Diagrama Causa Efecto

Para poder determinar el efecto negativo que causan los diversos

problemas que existen en el taller. Para que de este modo poder detectar

problemas críticos, poder solucionar o plantear soluciones que se puedan

corregir en un tiempo determinado.

Generalidades

# de pares no

procesados

Frecuencia

relativa%

Nivel Bajo de Producción 2424 43,69142033

Inversión de Tecnología 2824 50,90122567

Personal no Calificado 300 5,407354001

Total de primeros 8

meses 5548 100

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3.1.4. Análisis FODA

FODA significa F fortaleza; O oportunidad; D debilidades; A amenazas,

o sea es un análisis general (interno y externo) de cómo es la compañía

con respecto a la competencia; en este caso, de cómo está el taller con

respecto a sus competidores y cuales don sus falencias y sus ventajas en

el ámbito de la ciudad de Guayaquil. A continuación se detalla el análisis

hecho en Manufacturas Pacher´s.

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Fortalezas:

Producción de calzado de excelente calidad producido a

mano

Creatividad para in novar nuevos modelos

L a experiencia que se ha logrado a través de los años

La marca Pacher´s es reconocida a nivel nacional

Múltiples invitaciones a ferias nacionales e internacionales de

calzado

Experiencia en el mercado en el área del calzado

Oportunidades:

Aumentar el volumen de producción

Apertura de tiendas a nivel nacional

Innovación de tecnología para mejorar la calidad del calzado

Hacer campañas de publicidad

Inversión de capital

Debilidades:

Falta de capacitación al personal en las diversas areas

Falta de manuales y procedimientos del control de proceso y

producción

Amenazas:

Introducción de producto extranjero a bajo costo

La competencia desleal

3.1.5. Estrategias y actividades a considerar

Fortaleza – Oportunidades

Aprovechar el conocimiento del producto y las constantes mejoras en

el proceso, para extender más su mercado; tomando en cuenta que si

posee capacidad de captar más clientes.

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Fortaleza – Amenazas

Con el ingreso al país de productos a un menor costo, se hecho más

difícil la competencia dentro del mercado.

Debilidades – Oportunidades

Capacitar al personal operativo, para reducir gastos en reprocesar

productos.

Incorporar tecnología de primera, para tener un producto de mayor

calidad a un precio más bajo.

Debilidades – Amenazas

Para la inversión de tecnología, el Gobierno por medio del MIPRO

facilita préstamos e incentivos para el desarrollo de pequeñas empresas,

lo cual beneficiaría al taller.

3.1.6. Matriz de Foda

Para tener más claro la interrelación entre los factores externos

e internos para definir acciones y estrategias, se ha realizado una

Matriz donde se podrá ver y establecer las expectativas para

posesionarse con una ventaja competitiva en el mercado del

calzado.

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MATRIZ FODA

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOSQUE INCIDEN EN LA MEJOR PRODUCCION DEL TALLER

OPORTUNIDADES Incrementar el volumen de producción. Abrir nuevas tiendas en el ámbito nacional. Innovación de tecnología para el calzado. Hacer campañas de publicidad. Inversión de capital.

AMENAZAS Introducción de producto extranjero a bajo costo. Competencia desleal. Contrabando.

FORTALEZAS Producción de calzado de excelente calidad elaborado a mano. Creatividad para innovar nuevos modelos. La experiencia que se ha logrado a través de los 10 años. La marca Pacher´s es reconocida en el ámbito nacional. Las múltiples invitaciones a ferias nacionales e internacionales. La experiencia del mercado fijo y nuevo en el área de calzado. Prestigio, Garantía y confianza del mercado.

FORTALEZA -

OPORTUNIDADES

Aprovechar el

conocimiento del

producto y las

constantes mejoras en

el proceso, para

extender más su

mercado; tomando en

cuenta que si posee

capacidad para captar

más clientes.

FORTALEZA-

AMENAZAS

Con el ingreso al

país de productos

a un costo menor,

se ha hecho más

difícil la

competencia

dentro del

mercado.

DEBILIDADES

Falta de capacitación del personal en las diversas áreas. Falta de manuales y procedimiento en el control de proceso.

DEBILIDADES-

OPORTUNIDADES

Capacitar al personal operativo, para reducir gastos en reprocesar productos. Incorporar tecnología de primera, para tener un producto de mayor calidad a un precio más bajo.

DEBILIDADES- AMENAZAS Para la inversión de la nueva tecnología, el gobierno por medio del MIPRO está facilitando prestamos e incentivos para el desarrollo de pequeñas industria, lo cual beneficiara al taller

Elaborado por: Milton Pachucho

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3.2 Impacto Económico de Problemas

En cuanto a la cuantificación del taller con respecto a las pérdidas que

ocasionan las paras innecesarias, daños, inversión, etc. Se realizara un

esquema:

GENERADORES perdidas dolares perdida pares % perdida % acumulado

Nivel bajo de produccion 16968 2424 43,69% 43,69%

Inversion de tecnologia 19768 2824 50,90% 94,59%

Personal no calificado 2100 300 5,41% 100,00%

Elaborado por: Milton Pachucho

Elaborado por: Milton Pachucho

3.3 Diagnostico

Para que la producción sea óptima se plantea la siguiente conclusión.

El taller tiene baja producción que afecta significativamente los

ingresos del taller debido a que las pérdidas son de $16968 U.S.D.

durante estos 8 meses que va del año, por tener mucho tiempo

improductivo y maquinaria mal dispuesta.

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El segundo problema está basado en la compra de máquina de punta

ya que por paras obligatorias y tiempos muy largos en algunos procesos

realizados a mano se deja de producir significando una pérdida de

$19768,00 U.S.D. en lo que va del año.

El tercer problema que afecta al taller es el personal no calificado

porque por faltas y abandonos de puesto de trabajo, el taller pierde de

producir $2100,00 U.S.D. en lo que va del año.

Sumando estos problemas dan un monto total de $38000,00 U.S.D. en

lo que va del año, lo que da como resultado que los tres problemas tienen

mucha incidencia que afecta al taller artesanal. Esto quiere decir que el

taller deja de ganar $38000.00USD que se convierte en el margen de

utilidad.

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CAPITULO VI

PLANIFICACION

6.1 Planificación y Cronograma de implementación

La siguiente planificación será implementada tomando en cuenta las

solucione propuestas en el capitulo anterior para lo cual debemos seguir

los siguientes pasos:

Presentación de la propuesta

Análisis y aceptación por parte del dueño

Comunicación la personal para el inicio de la propuesta

Capacitación del personal

Medir los resultados de la propuesta

Instalación de nuevas maquinarias

Puesta en marcha al iniciar el año

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin

1 Presentación de la Propuesta 1 Dia Lu3/01/10 Lu3/01/10

2 Análisis y Aceptación por parte de la

Gerencia

2 Dias Ma4/01/10 Mi5/01/10

3 Comunicación al Personal para el inicio

de la propuesta

1 Dia Ju6/01/10 Ju6/01/10

4 Capacitación del personal en curso Alta

Motivación

15 Dias Vi7/01/10 Ju27/01/10

5 Capacitación del personal al en curso de

Trabajo en Equipo

15 Dias Vi28/01/10 Ju15/02/10

6 Capacitación del personal en curso de

Tec. Avanz. Elab. Calz

15 Dias Vi16/02/10 Ju10/03/10

7 Medir los resultados de capacitación 2 Dias Vi11/03/10 Lu6/03/10

8 Instalación de nuevas maquinas 10 Dias Ma7/03/10 Vi18/03/10

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CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

5.1 Plan de Inversión y Financiamiento

Para que la propuesta pueda llevarse a cabo deberán cumplirse

ciertos parámetros, de manera que esta funcione adecuadamente;

uno de ellos está constituida por la capacitación del personal y su

respectiva evaluación, el otro es la instalación y redistribución de

las maquinas en el área de plantado.

En el capitulo anterior se determinó que la propuesta Ay B son

idóneas para atender las necesidades actuales de mejoramiento y

aumento de productividad del taller de calzado artesanal para

contribuir de esta manera a eliminar los problemas ya citados

anteriormente.

El costo por implementación e instalación de nueva maquinaria

suman un total de $27300 dólares y a su vez por capacitación

alcanzan los $3990 dólares; debido a esta inversión y a los nuevos

cambios a generarse en la producción del calzado, se optimizara la

producción hasta en 28.8% por lo cual dichos valores serán

recuperados en un lapso de 12 meses.

El entrenamiento y capacitación del personal está dirigida a la

parte técnica y al mejoramiento de las relaciones interpersonales.

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Gastos Costos

Maquina troqueladora $6000,00

Montadora de punta $8000,00

Montadora de talón $9000,00

Mano de obra de contratista $2500,00

Materiales que se usan para instalación de

maquinas.

$1800,00

Alta Motivación y RRHH $1440,00

Técnicas avanzadas para elaboración de

calzado

$ 750,00

Trabajo en Equipo Y servicio de calidad $1800,00

Total $31290,00

Elaborado por: Milton Pachucho

5.2 Evaluación Financiera

ANÁLISIS BENEFICIO/COSTO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Meses % de ahorro Perdida Beneficio

0 $38000,00

6 50% $19000,00

12 50% $19000,00

$38000,00

Elaborado por Milton Pachucho

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COSTO ANUAL DE LA PROPUESTA

Descripción Mes 0 6 Meses 12

Meses

Total

Capacitación de

personal

$ 3990,00 $1995,00 $1995,00 $ 3990,00

Implementación de

Maquinaria

$27300,00 $ 0,00 $ 0,00 $27300,00

Total $31290,00 $1995,00 $1995,00 $31290,00

Elaborado por: Milton Pachucho

FONDO ANUAL DE LA INVERSIÓN

Descripción Mes 0 6 Meses 12 Meses

Beneficio Esperado $0,00 $19000,00 $19000,00

Costo Anual $31290,00 $ 1995,00 $ 1995,00

Flujo Efectivo $31290,00 $17005,00 $17005,00

Acumulado -$31290,00 -$14285,00 $ 2720,00

Elaborado por: Milton Pachucho

Calculo del VAN (Valor Actual Neto)

VAN= 15459,09

RELACION COSTO/BENEFICIO = 0,49

Esto indica que por cada dólar que se va a invertir el taller recuperara

una ganancia de $0,49 de las pérdidas estimadas.

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CAPITULO VI

PLANIFICACION

6.1 Planificación y Cronograma de implementación

La siguiente planificación será implementada tomando en cuenta las

solucione propuestas en el capitulo anterior para lo cual debemos seguir

los siguientes pasos:

Presentación de la propuesta

Análisis y aceptación por parte del dueño

Comunicación la personal para el inicio de la propuesta

Capacitación del personal

Medir los resultados de la propuesta

Instalación de nuevas maquinarias

Puesta en marcha al iniciar el año

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin

1 Presentación de la Propuesta 1 Dia Lu3/01/10 Lu3/01/10

2 Análisis y Aceptación por parte de la

Gerencia

2 Dias Ma4/01/10 Mi5/01/10

3 Comunicación al Personal para el inicio

de la propuesta

1 Dia Ju6/01/10 Ju6/01/10

4 Capacitación del personal en curso Alta

Motivación

15 Dias Vi7/01/10 Ju27/01/10

5 Capacitación del personal al en curso de

Trabajo en Equipo

15 Dias Vi28/01/10 Ju15/02/10

6 Capacitación del personal en curso de

Tec. Avanz. Elab. Calz

15 Dias Vi16/02/10 Ju10/03/10

7 Medir los resultados de capacitación 2 Dias Vi11/03/10 Lu6/03/10

8 Instalación de nuevas maquinas 10 Dias Ma7/03/10 Vi18/03/10

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ANEXO No 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

CENTRO

ODONTOLO

GICO

RESTAUR

ANT

PANADE

RIA

FARMACI

A

PACHER´

S

HOTEL

IGLESIA

PARE DE

SUFRIR

DEPOSITO

DE

MADERA

CYBER CHIFA

CYBER

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ANEXO No 2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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ANEXO No 3

DISTRIBUCION DE OBREROS

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ANEXO No 4

DISTRIBUCION DE PLANTA

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ANEXO #5

DIAGRAMA DE FLUJO

1 Recepción de materia prima

1 Inspección de materia prima

1 Almacenamiento de materia prima

1 Llevar materia prima a mesa de trabajo para moldear el zapato

2 Clasificación de materia prima a utilizar

3 Cortar el cuero por talla y modelo

2 Inspeccionar pares de piezas cortados

2 Trasladar las piezas de cuero a la maq. destalladora

4 Devastar el grosor de las piezas de cuero

3 Trasladar las piezas a la mesa para armarlos

5 Armar y pegar los cortes

4 Trasladar piezas a máquina zigzag

6 Coser talón en zigzag

5 Trasladar cortes a máquina de coser

7 Coser talón con piezas laterales

8 Coser cuerpo con el ribete

9 Coser placa con el forro

3 Inspeccionar pares terminados

6 Trasladar cortes a mesa de trabajo para el cosido a mano

10 Realizar agujeros para proceder al cosido

11 coser a mano placa con el corte

4 Inspeccionar los pares cosidos

7 Llevar los cortes a mesa de trabajo para el plantado

12 Cortar plantilla de cartón

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13 Clavar cortón en la horma

14 Introducir el corte en la horma

15 Colocar la horma en el horno

16 Pulir planta y base de la horma

17 Colocar goma a la planta y a la base del zapato

18 Pegar la planta con el zapato

19 Meter al horno

20 Colocar la horma en la maq. Prensadora

21 Sacar el zapato de la horma

5 Inspeccionar el zapato terminado

22 Colocar plantillas y numeración

23 Limpiar y colocar en cajas

8 Transportar los zapatos a bodega de producto terminado

2 Almacenar el producto terminado

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ANEXO No 6

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

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ANEXO No 7

DIAGRAMA DE RECORRIDO

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ANEXO No 8

DISTRIBUCION DE PLANTA

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ANEXO No 9

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LA CAPACITACIÓN

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ANEXO No 10

MAQUINA TROQUELADORA

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ANEXO No 11

MONTADORA DE TALON

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ANEXO No 12

MONTADORA DE PUNTA

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BIBLIOGRAFIA

Niebel W. Benjamin, Ingeniería Industrial, primera edición; EE. UU. 1976

Samuel Paul, Curso de Economía moderna; Madrid-España 1975

Manual del Ingeniero Industrial, tomo II.

Internet:

Industria del Calzado, articulo de la enciclopedia Encarta.Calse Botines y

calzado deportivo (www.calse.com)

http://ropdigital.ciccp.es/public/detalle_articulo.php?registro=2387

http://www.cidem.com/cidem/binaris/lean_manufacturing-grupogalgano_

http://www.institutolean.org/articulos/articulos_lei_1207_womack.htmltcm4

8-33720.pdf