Propuesta de Mejora de la Producción Aplicando...

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i Facultad de Ingeniería Carrera de Ingeniería Industrial Propuesta de Mejora de la Producción Aplicando Herramientas de Manufactura Esbelta en la Planta Embotelladora HDA CORP S.A.C Periodo 2018Autor: Jonathan Jimer Condori Mendiguri Para obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial Asesor: Ing. Carmen Milagros Díaz Zegarra Arequipa, Julio del 2019

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Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería Industrial

“Propuesta de Mejora de la Producción

Aplicando Herramientas de Manufactura

Esbelta en la Planta Embotelladora HDA

CORP S.A.C Periodo 2018”

Autor: Jonathan Jimer Condori Mendiguri

Para obtener el Título Profesional de

Ingeniero Industrial

Asesor:

Ing. Carmen Milagros Díaz Zegarra

Arequipa, Julio del 2019

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RESUMEN

La presente investigación, se describe, diagnóstica y se propone la mejora del proceso de

embotellado de vino Borgoña Semi Seco. El objetivo de esta investigación es proponer la

mejora del proceso de embotellado aplicando herramientas de Manufactura Esbelta en la

planta embotelladora HDA CORP S.A.C Periodo 2018.

La investigación se da inicio con la descripción del problema el cual tiene un deficiente

proceso de embotellado ya que no cuenta con un personal capacitado y tampoco con

instructivos de trabajo, y la falta de orden y limpieza en el área de producción, se utiliza la

herramienta VSM el cual determina los principales desperdicios tales como la demora el

proceso de embotellado de vino y perdidas de vino en la actividad de filtrado, para el

análisis de cada uno ellos se utiliza el diagrama de Ishikawa y para la propuesta de mejora

se plantea utilizar las herramientas de las 5s, Poka Yoke y trabajo estándar La primera

Herramienta permite tener el área de trabajo ordenada y limpia; la segunda herramienta

permite evitar ocurrencia de errores mediante la inspección al inicio de cada actividad y la

tercera herramienta estandariza el trabajo mediante el uso de instructivos,

Las propuestas de mejora presentadas logran disminuir el tiempo de embotellado de vino

Borgoña de 15 minutos a 10 minutos con 47 segundos teniendo un tiempo de ahorro de 5

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minutos con 13 segundos y la reducción de pérdidas de vino en el primer filtrado de 6.25%

a 2% y en el segundo filtrado de 4.38% a 1.5%, esta disminución de tiempo y porcentaje

son significativos para el embotellado de vino generando un beneficio de mejora de S/.27

705.60 nuevos soles al mes, lo cual indica que es viable el proyecto de investigación

Palabras claves: VSM, 5s, Poka Yoke, trabajo estándar y Embotellado de vino Borgoña

semi seco.

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SUMMARY

The present investigation is described, diagnostic and proposes the improvement of the

bottling process of Burgundy Semi Dry wine. The objective of this research is to propose

the improvement of the bottling process by applying tools of Slender Manufacturing in the

bottling plant HDA CORP S.A.C Period 2018.

The investigation begins with the description of the problem which has a poor bottling

process since it does not have a trained staff or work instructions, and the lack of order and

cleanliness in the production area, the tool is used VSM which determines the main waste

such as the delay in the process of bottling wine and wine losses in the filtering activity, for

the analysis of each one, the Ishikawa diagram is used and for the improvement proposal

it is proposed to use the 5s tools, Poka Yoke and standard work The first Tool allows to

have the work area tidy and clean; the second tool allows to avoid the occurrence of errors

by inspection.

The improvement proposals presented reduce the bottling time of Burgundy wine from 15

minutes to 10 minutes with 47 seconds having a saving time of 5 minutes with 13 seconds

and the reduction of wine losses in the first filtering from 6.25% to 2 % and in the second

filtration of 4.38% to 1.5%, this decrease in time and percentage are significant for the

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bottling of wine, generating an improvement benefit of S / .27 705.60 nuevos soles per

month, which indicates that the project is viable research

Keywords: VSM, 5s, Poka Yoke, standard work and Bottling of semi-dry Burgundy wine.

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DEDICATORIA

La presente investigación está dedicado a Dios que me dio la fortaleza para vencer todos

los obstáculos. A mis padres por brindarme su apoyo incondicional en todos estos años en

la universidad. A nuestros Profesores por la enseñanza en cada una de sus sesiones, para

ser un profesional de éxito.

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AGRADECIMIENTO

La presente investigación se culminó con el apoyo de diferentes personas a las cuales

quiero bríndales mi agradecimiento:

A mi asesora Ing. Carmen Milagros Díaz Zegarra por la paciencia, el apoyo y los

conocimientos brindados para el éxito de este trabajo.

A mi familia, en especial a mi padre Roberto Condori Zevallos y mi Madre Celia Elena

Mendiguri Torres por transmitirme sus experiencias y conocimientos en diferentes áreas.

Por último, quiero agradecer a la empresa HDA CORP S.A.C .por brindarme las facilidades

para realizar la presente investigación.

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ÍNDICE

RESUMEN ........................................................................................................................... ii

SUMMARY ......................................................................................................................... iv

DEDICATORIA ................................................................................................................... vi

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... vii

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ........................................................................................... xii

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... xiii

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... xv

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................ 1

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 1

1.1. Tema y titulo .............................................................................................................. 1

1.1.1. Tema. ................................................................................................................. 1

1.1.2. Título. .................................................................................................................. 1

1.2. Descripción del problema. ......................................................................................... 1

1.3. Planteamiento del problema ..................................................................................... 2

1.4. Pregunta de Investigación ......................................................................................... 3

1.5. Objetivo de la investigación. ..................................................................................... 3

1.5.1. Objetivo Principal. ............................................................................................... 3

1.5.2. Objetivo específico. ............................................................................................ 3

1.6. Justificación. .............................................................................................................. 3

1.7. Alcance. .................................................................................................................... 4

1.8. Limitaciones. ............................................................................................................. 4

1.9. Hipótesis. .................................................................................................................. 4

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................ 5

ESTADO DE ARTE Y MARCO TEÓRICO .......................................................................... 5

Estado del Arte. ................................................................................................................... 5

2.1. Nacionales. ............................................................................................................... 5

2.2. Locales. ................................................................................................................... 12

2.3. Internacionales. ....................................................................................................... 14

Marco Teórico. ................................................................................................................... 15

2.4. Concepto de Proceso. ............................................................................................. 15

2.4.1. Componentes y recursos de un proceso. ......................................................... 15

2.4.2. Tipos de Producción. ........................................................................................ 16

2.4.3. Estudio de Métodos. ......................................................................................... 16

2.5. Herramienta utilizada para el análisis. .................................................................... 18

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2.6. Las ocho principales perdidas de una organización. .............................................. 18

2.7. Definición de Manufactura Esbelta. ........................................................................ 19

2.7.1. Herramienta de las 5s. ..................................................................................... 20

2.7.2. Value Stream Mapping. (VSM) ......................................................................... 23

2.7.3. Poka Yoke. ....................................................................................................... 25

2.7.4. Trabajo estandarizado. ..................................................................................... 26

CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................... 28

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................... 28

3.1. Metodología. ........................................................................................................... 28

3.1.1.-Diseño de la investigación. ............................................................................... 28

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ................................................. 29

3.3. Análisis de Datos. ................................................................................................... 29

3.4. Ámbito y temporalidad de aplicación. ..................................................................... 29

3.4.1. Ámbito. ............................................................................................................. 29

3.4.2. Temporalidad. ................................................................................................... 29

3.4.3. Unidad de estudio. ............................................................................................ 29

3.5. Población y muestra. ............................................................................................... 29

3.6. Método. ................................................................................................................... 30

3.7.-Operacionalización de las variables. ...................................................................... 32

CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................... 33

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ÁCTUAL DE LA EMPRESA ................ 33

4.1. La Empresa. ............................................................................................................ 33

4.2. Perfil empresarial y principios organizacionales. .................................................... 34

4.3. Entidades participantes en el modelo de negocios. ................................................ 34

4.3.1. Proveedores. .................................................................................................... 34

4.3.2. Competidores. .................................................................................................. 35

4.3.3. Clientes. ............................................................................................................ 36

4.3.4. Empleados. ....................................................................................................... 37

4.3.5. Gobierno ........................................................................................................... 37

4.4. Organización y recursos humanos .......................................................................... 37

4.5. Organigrama de la Empresa ................................................................................... 38

4.6. Descripción del proceso principal de la empresa HDA CORP S.A.C. .................... 39

4.7. Desarrollo del Método: ............................................................................................ 43

4.7.1. Análisis y Diagnóstico actual de la empresa. ................................................... 43

4.7.2. Diagrama de Flujo VSM de la Situación Actual ................................................ 45

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4.7.3. Criterios de Priorización: .................................................................................. 46

4.7.4. Análisis de las causas de los desperdicios ...................................................... 48

CAPÍTULO 5 ...................................................................................................................... 58

PROPUESTA DE MEJORA ............................................................................................... 58

5.1. Asignación de herramientas a utilizar. .................................................................... 58

5.2. Adaptación de herramientas de manufactura esbelta a las necesidades encontradas

en la Embotelladora. ...................................................................................................... 59

5.3. Metodología de la propuesta de Implementación de las 5s, Poka Yoka y trabajo

estándar. ........................................................................................................................ 59

5.4. Desarrollo de la propuesta de mejora. .................................................................... 60

5.4.1. Fase 01: Designar un responsable: .................................................................. 60

5.4.2. Fase 02: Capacitar al personal: ........................................................................ 61

5.4.3. Fase 03: Implementación de las 5s. ................................................................. 61

5.4.4. Fase 05: Implementación de Poka Yoke .......................................................... 64

5.4.5. Fase 05: Implementación de trabajo estándar. ................................................ 65

5.5. VSM de la situación futura. ..................................................................................... 67

5.6. Evaluación económica. ........................................................................................... 68

5.6.1.-Cálculo de costos de implementación de las 5s. ............................................. 69

5.6.2.-Cálculo de costos de implementación de Poka Yoke ...................................... 70

5.6.3. Cálculo de costos de implementación de trabajo estándar. ............................. 71

CAPÍTULO 6 ...................................................................................................................... 73

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................... 73

6.1. Resultados. ............................................................................................................. 73

6.2. Discusión de resultados. ......................................................................................... 83

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 85

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 87

ANEXOS ............................................................................................................................ 88

Anexo 01: Análisis de las ventas de vino en el año 2018 Enero a Junio ....................... 88

Anexo 02: Ficha de observación: ................................................................................... 89

Anexo 03: Descripción y calificación de los criterios de priorización ............................. 90

Anexo 04: Cronograma de implementación para la propuesta de mejora ..................... 92

Anexo 05: Programa de Capacitación para implementación de la propuesta de mejora.

....................................................................................................................................... 94

Anexo 06: Formato de asistencia del personal a la capacitación .................................. 99

Anexo 07: Lista de Artículos Innecesarios ................................................................... 100

Anexo 08: Formato de registro de Limpieza ................................................................ 101

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Anexo 09: Instructivo de trabajo de Filtrado ................................................................. 102

Anexo 10: Instructivo de trabajo de Llenado ................................................................ 103

Anexo 11: Instructivo de trabajo de Encorchado. ........................................................ 104

Anexo 12: Instructivo de trabajo de Etiquetado y contra etiquetado. ........................... 105

Anexo 13: Instructivo de trabajo de Precintado. .......................................................... 106

Anexo 14: Maquina llenadora de vino 6 caños ............................................................ 107

Anexo 15: Auditoria inicial – Diagrama de Radar ........................................................ 108

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 112

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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Diagrama de Ishikawa .................................................................................. 18

Ilustración 2: Casa Toyota ................................................................................................. 19

Ilustración 3 Tarjeta Roja ................................................................................................... 21

Ilustración 4 Las tres F de la Organización. ...................................................................... 21

Ilustración 5 Símbolos del VSM. ........................................................................................ 23

Ilustración 6: Ejemplo de VSM ........................................................................................... 25

Ilustración 7: Organigrama de la empresa HDA CORP S.A.C .......................................... 38

Ilustración 8: Maquina Filtradora ....................................................................................... 39

Ilustración 9.- Maquina llenadora de Vino ......................................................................... 40

Ilustración 10: Maquina Encorchadora .............................................................................. 41

Ilustración 11: Diagrama de Operaciones del Proceso de embotellado. ........................... 42

Ilustración 12: VSM de la situación Actual del embotellado de vino Borgoña Semi seco . 45

Ilustración 13: Diagrama de Ishikawa: Desperdicio Demora en el Proceso ...................... 49

Ilustración 14: Mapa de la Empresa HDA CORP S.A.C .................................................... 50

Ilustración 15: Apilamiento de cajas y jabas ...................................................................... 51

Ilustración 16: Defectos en el Precintado .......................................................................... 52

Ilustración 17: Diagrama Ishikawa: Desperdicio Pérdidas de Vino ................................... 54

Ilustración 18 Perdida de vino en la actividad de filtrado ................................................... 55

Ilustración 19: Tarjeta Roja ................................................................................................ 62

Ilustración 20: Situación Actual de la Actividad de Encorchado ........................................ 62

Ilustración 21: Pasadizo de Recepción de vino. ................................................................ 63

Ilustración 22: VSM de la situación Futura del embotellado de vino Borgoña Semi Seco 67

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Símbolos de Diagrama de Operaciones (DOP) ................................................... 17

Tabla 2: Símbolos del Diagrama de Actividades (DAP) .................................................... 17

Tabla 3: Calculo de la Muestra .......................................................................................... 30

Tabla 4: Operacionalización de las variables .................................................................... 32

Tabla 5: Productos de la empresa HDA CORP S.A.C ...................................................... 33

Tabla 6: Lista de Proveedores de la empresa HDA CORPS.A.C ...................................... 35

Tabla 7: Principales Competidores en sur del País ........................................................... 35

Tabla 8: Principales Clientes ............................................................................................. 36

Tabla 9: Distribución del Personal en área de Producción ................................................ 37

Tabla 10: Criterios de Priorización ..................................................................................... 46

Tabla 11: Matriz de Priorización ........................................................................................ 47

Tabla 12: Desperdicios Priorizados en el embotellado de vino Borgoña .......................... 48

Tabla 13: Principales desperdicios en el embotellado de vino .......................................... 57

Tabla 14: Asignación de Herramientas .............................................................................. 58

Tabla 15: Implementación de Poka Yoke .......................................................................... 65

Tabla 16: Costos Incurridos en la Implementación ............................................................ 69

Tabla 17: Costo - Beneficio de cambio de placas en la actividad de Filtrado ................... 71

Tabla 18: Costo – Beneficio de cambio de placas en la actividad de Llenado .................. 71

Tabla 19 Costo total de Implementación ........................................................................... 72

Tabla 20: Lista de problemas de la Situación Actual ......................................................... 73

Tabla 21: Lista de Mejoras en reducir tiempos del Proceso de embotellado. ................... 76

Tabla 22: Lista de mejora en reducir pérdidas de vino del proceso de embotellado ......... 78

Tabla 23: Resumen de tiempos de embotellado de vino borgoña Aplicando la propuesta de

mejora. ............................................................................................................................... 79

Tabla 24: Tiempo de recuperación de la inversión ............................................................ 81

Tabla 25: Resultado de Indicadores .................................................................................. 82

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Tabla 26: Análisis de ventas de vino del año 2018 ........................................................... 88

Tabla 27: Ficha de Observación ........................................................................................ 89

Tabla 28: Criterio de priorización 01 - Efecto Económico que genera en la empresa ....... 90

Tabla 29: Criterio de priorización 02 - Es constante en la Empresa .................................. 90

Tabla 30: Criterio de priorización 03 - Es importante para la Empresa ............................. 91

Tabla 31: Criterio de Priorización 04 - Tiempo adicional en el proceso ............................ 91

Tabla 32: Cronograma de Implementación de las 5s. ....................................................... 92

Tabla 33: Formato de asistencia ....................................................................................... 99

Tabla 34: Formato de lista de Artículos ........................................................................... 100

Tabla 35: Formato de registro de limpieza ...................................................................... 101

Tabla 36: Primera S “Seiri” .............................................................................................. 109

Tabla 37: Segunda S “Seiton” ......................................................................................... 109

Tabla 38: Tercera S "Seiso" ............................................................................................ 110

Tabla 39: Cuarta S "Seiketsu" ......................................................................................... 110

Tabla 40: Quinta S " Shitsuke" ........................................................................................ 111

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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el sector de vinos se encuentra en crecimiento debido a la mayor demanda

en el mercado, ya que es un producto de acompañamiento en comidas y reuniones.

Según la ADEX (Asociación de exportadores) Las exportaciones de vino en el primer

semestre del año 2018 fue de US$ 633 mil 891 dólares, lo que representa un incremento

de 50% respecto al mismo periodo del año pasado y tuvo a EE.UU como principal destino.

Según CCL (Cámara de comercio de Lima) el mercado interno del sector de licores mostro

un crecimiento en el torno al 10% durante el 2018.

Las industrias en este sector se han desarrollado de manera significativa, se ve reflejado

en las MYPES y debido al incremento en la demanda de vino encuentran la necesidad en

el mercado, las demás empresas se ven obligadas a abarcar un porcentaje de dicho

mercado y generando la competencias en precios costos y calidad y por ende tienen que

estar en constante mejora de sus procesos.

Mayormente las empresas de vino y piscos no cuentan con métodos e instructivos

adecuados de trabajo, sin embargo con el apoyo del personal y la experiencia de los años

de trabajo en esta área, hacen que conserve un ritmo estándar de producción y como

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consecuencia no generan mayores ingresos para la empresa, es necesario contar con

herramientas de mejora de producción.

La manufactura esbelta son un conjunto de herramientas que permite eliminar todas las

operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el

valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere en el proceso. .

El objetivo de la investigación es proponer la mejora del proceso de embotellado aplicando

Herramientas de Manufactura esbelta en la Planta Embotelladora HDA COR S.A.C.

Las propuestas de mejora presenta un incremento de 13 cajas de vino Borgoña Semi Seco

por cada día de producción generando un aumento de S/ 27 705.60 soles en cada mes.

Esta evaluación económica de análisis de costo beneficio es positiva lo cual significa que

el proyecto es viable. El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos, los

cuales se describen a continuación:

En el Capítulo I: Se desarrolla el planteamiento del problema, justificación, los objetivos

planteados

En el Capítulo II: Se desarrolla lo referente al estado del Arte y marco teórico, se explica

el Método de Manufactura Esbelta.

En el Capítulo III: Se desarrolla el Marco Metodológico en el cual se describe la clase de

investigación, el método, muestra y la operacionalización de variables.

En el Capítulo IV: Se hace la descripción de la empresa en estudio y del proceso de la

fabricación de vino identificando los problemas principales, mediante el uso de fichas y se

diagnostica mediante la herramienta VSM y se pondera mediante criterios de priorización.

En el Capítulo V: Se desarrollará las propuestas de mejora con las herramientas 5s, Poka

Yoke y trabajo estándar se aplica para cada desperdicio encontrado en la empresa. Se

detalla el costo de implementación

En el Capítulo VI: Se describe los resultados obtenidos en la investigación y la discusión

de resultados, Conclusiones y Recomendaciones.

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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Tema y titulo

1.1.1. Tema.

Mejora de Proceso.

1.1.2. Título.

“Propuesta de Mejora de la Producción aplicando Herramientas de Manufactura

Esbelta en la Embotelladora HDA CORP S.A.C.”

1.2. Descripción del problema.

Actualmente en Arequipa el sector de vinos y piscos se encuentra en crecimiento

debido a que el vino y el pisco son productos de acompañamiento en comidas y

celebraciones La planta embotelladora HDA CORP S.A.C ubicada en el distrito de

José Luis Bustamante y Rivero, se dedica a embotellar vinos como Merlot, Tinto,

blanco, Rose, Espumante y Borgoña y en pisco son el Quebranta, Italia, Acholado,

Negra Criolla, Moscatel y Mollar, la mayor participación de ventas es del vino Borgoña

(Anexo 01), siendo el vino Borgoña el caso de estudio.

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Actualmente el proceso de embotellado de vino Borgoña semi seco son realizados por

trabajadores su única guía es la experiencia de los años y del personal antiguo, en la

producción de embotellado de vino existen defectos en el etiquetado un 8.33%,contra

etiquetado un 9.38 %, precintado un 8.38% de un total de 960 botellas de vino Borgoña

semi seco de 750 ml y en el empacado 18.76% de un total de 80 cajas de vino Borgoña

de 750 ml se debe a que no cuentan con capacitaciones y no realizan inspecciones en

cada una de las actividades; también existen perdidas de vino en la actividad del primer

filtrado de 6.25% de cada 800 litros de vino, y del segundo filtrado que se realiza en la

llenadora de 4.38% de 800 litros, debido a que no está estandarizado el cambio de

placas en cada filtrado.

En área de producción presenta desorden, las cajas de producto terminado están

apiladas al costado de las jabas de botellas vacías, lo cual dificulta el paso hacia los

puestos de trabajo.

Por tal razón el principal problema es el deficiente proceso del embotellado ya que no

cuenta con un personal capacitado y no tiene instructivos de trabajo se ve reflejado en

la demora del embotellado de vino Borgoña semi seco.

Lo que le genera pérdidas en S/.50 0000.00 soles en materia prima e insumos y S/.25

000.00 soles en mano de obra, generando una pérdida total de 75 000.00 soles

trimestrales.

Las nuevas exigencias del cliente, hacen mandato a que los productos sean de mayor

calidad, por lo cual las empresas deben implementar herramientas de mejora continua

para poder adaptarlo a sus procesos con la finalidad de alcanzar la satisfacción del

cliente.

1.3. Planteamiento del problema

Deficiente proceso del embotellado de la planta embotelladora de vinos HDA CORP

S.A.C en Arequipa 2018.

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1.4. Pregunta de Investigación

¿De qué manera se puede mejorar el proceso en la planta embotelladora HDA CORP

S.A.C.?

1.5. Objetivo de la investigación.

1.5.1. Objetivo Principal.

Proponer la Mejora del proceso de embotellado aplicando Herramientas de

Manufactura esbelta en la Planta Embotelladora HDA COR S.A.C.

1.5.2. Objetivo específico.

Evaluar la situación actual de la Planta Embotelladora HDA CORP S.A.C

Determinar que herramientas de Manufactura Esbelta contribuyen a

mejorar. la producción en la Embotelladora HDA CORP S.A.C.

Evaluar la viabilidad económica de la propuesta de mejora en la planta

embotelladora HDA CORP S.A.C.

1.6. Justificación.

En los últimos años en el departamento de Arequipa se ha incrementado la demanda

de vino pero la mayoría de las industrias son Mypes las cuales no cuentan con

métodos de trabajo y el personal solo se guía por la experiencia de los antiguos que

ya conocen el proceso, por ello es necesario que la empresa HDA CORP S.A.C. pueda

aplicar estas herramientas tales como las VSM, 5s ,Poka Yoke y trabajo estándar que

permite aumentar la producción y en consecuencia tenga mayor participación en el

mercado.

La propuesta busca mejorar el ambiente de trabajo que sea el adecuado para realizar

las labores cotidianas de una manera eficiente, reducir los tiempos de entrega y

transformación para obtener una mayor producción y generar mayores ingresos a la

empresa.

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1.7. Alcance.

En la presente investigación tiene como alcance el proceso de embotellado de vino

Borgoña Semi Seco de 750 ml, es el producto de mayor venta de la empresa HDA

CORP S.A.C. en el periodo 2018 así lo demuestra el anexo 01 Análisis de las ventas

de vino en el año 2018 de enero a junio.

1.8. Limitaciones.

La limitaciones que se presentaron en el transcurso de la investigación, es que no se

encontró información del proceso de embotellado tales como procedimientos,

instructivos e indicadores.

1.9. Hipótesis.

Es posible plantear una propuesta de mejora de la producción aplicando herramientas

de manufactura esbelta en la planta embotelladora HDA CORP S.A.C mejorando

resultados de productividad, competitividad y rentabilidad de negocio.

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CAPÍTULO 2

ESTADO DE ARTE Y MARCO TEÓRICO

Estado del Arte.

2.1. Nacionales.

TITULO: “Mejoras en el Proceso de Fabricación de Spools en una Empresa

Metalmecánica usando Manufactura Esbelta”

El siguiente estudio trata la mejora del proceso de spools de una industria de metal

mecánico aplicando método de la manufactura esbelta, se realizó un análisis y

diagnóstico de la situación actual de la fabricación de Spools lo cual se encuentran

defectos en cada proceso y mediante el diagrama de Pareto, pondero los defectos

que mayor inciden en la producción de Spools, enseguida se le asignan

herramientas de 5s, kanban, justo a tiempo, jidoka, poka yoke y Andón según los

defectos de producción, para su implementación, metodología y el impacto sobre

los defectos Se realiza una evaluación Financiera, para lo cual se realiza un plan

de inversión, se tiene indicadores de VAN de $ 285 563.39 y TIR de 39% anual

el beneficio del proyecto supera en 1.37 veces. [1]

TITULO: “Propuesta de Mejora del Proceso productivo del vino Borgoña

Semi Seco aplicando Lean Manufacturing, para aumentar la Productividad

en la Empresa Bodegas el Zarco.”

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El trabajo de investigación se describió el proceso de producción del vino, el

objetivo principal del trabajo se centra en proponer mejoras en el proceso de

obtención de vino borgoña semi seco.

Usa el diagrama de Ishikawa para encontrar las causas de la baja productividad

de la empresa, enseguida usa el diagrama de Pareto el cual le permite ponderar

las causas que afectan más a la producción, y las herramientas propuestas lean

son: toma de tiempos, BPM, HACCP y 5s de calidad los cual le permitirá obtener

un ahorro de S/ 470 936.18 soles realizando ajustes de producción y actividades

de reordenamiento de los recursos (Humano, materia prima, insumos, equipos,

etc.). [2]

TITULO: “Propuesta de Mejora en una empresa Fabricante Bebidas

Rehidratantes, 2017”.

Usa una metodología cuantitativa, ya que hace una serie de preguntas a los jefes

supervisores y trabajadores sobre cómo se lleva la producción de bebidas

indicando un nivel deficiente del 63% por ello el uso del método lean

manufacturing, lo cual trabajo con dos herramientas 5”S” y jidoka, que elimina

tiempos de espera y transportación innecesario de proceso, así como reducir

costos y mejorar en productividad, calidad y satisfacción del cliente. [3]

TITULO: “Aplicación del método SMED para incrementar la Productividad en

la Línea de Envases de Hojalata en la Empresa Nestlé del Perú S.A. Lima

2017”.

En dicho trabajo se centró en la optimización de recursos y así mejorar la

productividad en los envases de hojalatas, lo cual se ha detectado problemas en

el rectificado de roldanas de la limpieza intermedia del envase, lo cual se puede

presentar durante la jornada de trabajo de tal forma disminuye la producción.

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Es por ello se ha visto conveniente la aplicación de herramienta SMED en la línea

se producción lo cual reducirá tiempos de parada no programadas lo cual hace

que sea lenta la producción.

Al usar la herramienta SMED incrementa la eficacia en la línea de envases de

hojalatas en la empresa Nestlé del Perú S.A. de 34.4% a un 68.3%. [4]

TITULO: “Propuesta de mejora del Proceso productivo de la panadería El

Progreso E.I.R.L para el incremento de producción.”

El trabajo se basó en el análisis del proceso de producción de panes cual tiene

una demanda insatisfecha, su proceso de trabajo no tiene un procedimiento donde

se describas las tareas, realizo un análisis de la situación actual de la empresa

aplicando la herramienta de VSM, identificando problemas en el proceso de

producción.

La metodología que se usa son estudios de tiempos diagramas de procesos, el

cual se encontró el cuello de botella de 77, se propone una distribución de planta

el cual permitirá disminuir tiempos y tener un incremento de la producción en 2250

panes /operación día.

Al realizar el análisis económico el VAN es de S/. 60 202.47 y la TIR es de 51.20%

lo cual es rentable la propuesta de mejora. [5]

TITULO: “Aplicación de un modelo integrado de gestión de la producción

para mejorar la productividad en la línea de fabricación de llaves de

cerradura”.

El trabajo de investigación tiene como objetivo la implementación de un modelo

de Gestión Integral de Producción aplicando herramientas de lean.

Se identificó las causas de los problemas mediante el diagrama de Ishikawa lo

cual se evaluó y se puntualizó según el impacto que tenía en la empresa se graficó

en el diagrama de Pareto lo cual nos permite saber las causas principales.

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Según las causas encontradas las herramientas para la implementación es 5s,

poka Yoke trabajo estándar y SMED, se llegó a la conclusión de que la

implementación de herramientas de manufactura esbelta en mención permite

mejorar la producción demostrándolo en indicadores de gestión. [6]

TITULO: “Aplicación de Lean Manufacturing para la Mejora de la

productividad en FRP ENGINEERING S.A.C, Villa el Salvador 2016”.

El trabajo de experimentación tiene como objetivo la aplicación de herramientas

lean para mejorar la productividad.

El análisis lo realiza mediante la herramienta del diagrama de Ishikawa lo cual le

permite hallar los defectos encontrados en el proceso mediante la ponderación y

aplicación del diagrama de Pareto ubico las principales causas, son los retrasos

deficiente stock deterioro y personal ineficiente para el trabajo.

La herramientas lean que aplico es Poka yoke, SMED y JIT acompañado de

capacitaciones y entrenamiento con el personal lo cual le permitió reducir los

tiempos de ciclo de 10 horas con 15 minutos a 6 horas con 30 minutos, presenta

un ahorro de S/. 13, 426.40 [7].

TITULO: “Metodología de 5S y su influencia en la producción de la Empresa

TACHI S.A.C. 2014”.

TACHI S.A.C es una empresa de elaboración de productos alimenticios el principal

producto es el tamal que lo comercializa en Supermercados y establecimientos en

Lima.

El problema de la investigación se centra en las jabas de productos terminados

que se encontró residuos de grasa, lo cual no está cumpliendo un estándares de

inocuidad de producto, para la propuesta de mejora se utiliza las herramientas de

las 5s lo cual proporcionara orden limpieza disciplina para mejorar el área de

producción. [8]

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TITULO: “Aplicación de las Herramientas del Lean Manufacturing para la

mejora de la productividad en el proceso de elaboración de tortas en la

empresa PASTPERU S.A.C en el 2016”.

En la pastelería de nombre comercial PASTPERU S.A.C. su proceso de

producción es empírico se basan en la experiencia. Produce más de lo requerido,

lo cual le genera gastos al almacenar en cámaras de frio y perder la calidad y

sabor.

La investigación se centra en proponer herramientas de mejora usa el método lean

para el diagnóstico de la situación actual utiliza el diagrama VSM el cual se verifica

las problemas encontrados, Se pondera utilizando el diagrama de Pareto, de los

problemas de mayor frecuencia se aplica el diagrama de Ishikawa y para la

propuesta de mejora utiliza la herramienta de 5s y kanban.

Como resultado de la aplicación de Lean en los primeros tres mes, se disminuyó

en un 61% el reproceso de bañados y decorados comparado con el año anterior.

[9]

TITULO: “Análisis y Propuesta de Mejora de Procesos aplicando mejora

continua, técnica SMED y 5S en una empresa de confecciones”

En la investigación hecha por el tesista analiza una empresa de confección de

polos, el problema que encontró no existes registros de inventarios, no existe un

mantenimiento en las máquinas, área de trabajo en desorden y falta de

procedimientos de trabajo.

Para cada problema encontrado lo analiza con el diagrama de causa y efecto,

realiza una matriz de ponderación el cual le permitió elegir las herramientas

adecuadas (5s, SMED y Kaizen) para solucionar la problemática.

Su implementación mejoro los puestos de trabajo, aumento la producción de polos

en 140 por mes y las paradas de planta disminuyeron de 38% a 10% del tiempo

de producción.

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Realizo la evaluación económica de la propuesta se obtuvo que el VAN es 28,

021.51 y de TIR 53.37% lo que indica que el proyecto es viable [10].

TITULO: “Análisis y Propuesta de Mejora en la productividad de una línea de

envasado de desodorantes utilizando la metodología SMED”

El proyecto de investigación hecho por el tesista tiene como objetivo disminuir

tiempo en la línea de envasado de desodorantes, por lo cual aplica la herramienta

de SMED desarrollada en cuatro etapas:

En la primera etapa se realiza el levantamiento de información estado actual que

se encuéntrala la línea de producción en la segunda etapa se clasifican las

actividades en la tercera cada actividad interna pasa a ser una actividad externa

y en la última etapa se analiza las actividades para disminuir al máximo los tiempos

y lograr el tiempo óptimo para ejecutar el cambio de formato.

Al implementar la herramienta SMED redujo el tiempo a 9.12 minutos en el cambio

de formato lo q representa un ahorro de 41 horas al año y en dinero representa a

S/ 26 628.98 soles al año.

AL final se evalúa el costo beneficio del cual se obtiene el VAN es de 20, 376.88

y la TIR es de 77% si es rentable el proyecto [11].

TITULO:” Plan de Mejora continua aplicando Herramientas de Producción

Esbelta en el Área de Producción del Molino San Nicolás S.R.L”

El trabajo de investigación realizado por los tesistas fue de analizar la situación

actual del molino mediante la técnica de la observación, utilizando cono

instrumento fichas de observación, lo cual le permitió identificar los problemas de

paradas de máquina y desorden en el puesto de trabajo.

Realizo un análisis de las herramientas lean para identificar que herramientas son

necesarias para el desarrollo del plan de mejora. La herramienta que se va utilizar

es 5s y mantenimiento autónomo.

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Al implementar las 5s y mantenimiento autónomo se redujo en mermas de 4 521

sacos al mes a 2 260 sacos al mes lo que presenta una disminución del 50% en

mermas. [12].

TITULO:” Propuesta de Mejora del proceso productivo de la línea de

productos de papel Tisú mediante el empleo de Herramientas de

Manufactura Esbelta”.

Para el análisis de la situación actual utiliza herramienta de Mapeo de flujo de valor

(VSM) identifico lugares de trabajo sucios, problemas de stock, paradas de

máquinas y problemas de calidad.

Priorizo las problemas en un diagrama de Pareto, lo cual solo fueron dos paradas

de máquinas y lugares de trabajo sucios. Se propuso la utilización de las

herramientas 5s, SMED, TPM.

Al final evaluó el costo beneficio del cual se obtiene un VAN de S/. 184, 963.97 y

una TIR de 29.67%, el proyecto es viable y puede ser implementado. [13]

TITULO:” Análisis y Propuesta de Mejora del proceso productivo de una

línea de confecciones de ropa interior en una Empresa Textil mediante el uso

de Herramientas de Manufactura Esbelta”.

El trabajo de investigación realizado por los tesistas tiene como finalidad de

mejorar la producción de ropa interior mediante el método de manufactura esbelta.

El análisis actual lo realizo mediante el mapa de flujo de valor (VSM) el cual

permite tener un diagnóstico de la situación actual de la empresa las problemas

encontrados son lugares de trabajos desordenados, paradas de maquinas

La propuesta de mejora lo realizo utilizando las herramientas de 5s, SMED y

mantenimiento autónomo.

La implementación del método SMED nos permite conocer al detalle el proceso

productivo en aspectos de calidad y seguridad.

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La implantación de las 5s y mantenimiento autónomo nos permite mejorar el

ambiente de trabajo, elimina las actividades innecesarias dentro del proceso

productivo. [14].

2.2. Locales.

TITULO: “Análisis y Propuesta de Mejora del proceso de producción de

polos camiseros en una Empresa textil utilizando la Manufactura Esbelta”.

La investigación busca mejorar el proceso de producción aplicando herramientas

Lean.

Realizo el diagnóstico de la situación actual mediante la herramienta VSM,

identifico productos defectuosos, falta de orden en el área de trabajo y excesivo

inventario.

Para la propuesta de mejora usa las herramientas 5s, mantenimiento autónomo y

SMED, su implementación en la empresa textil mejora el ambiente del trabajador,

elimina lo innecesario del proceso, ha analizado las operaciones internas y

externas para que las internas se conviertan en externas y poder mejorar el tiempo

de producción, el análisis económico es factible el VAN es de S/ 8 847.66 y la TIR

es de 58%. [15]

TITULO: “Propuesta de un plan de mejora de las operaciones del área de

habilitado en una empresa textil en la Ciudad de Arequipa utilizando las

herramientas del Lean Manufacturing para el incremento de la

Productividad”.

El trabajo de investigación realizado por el tesista tiene por finalidad mejorar las

operaciones en una empresa de textiles en Arequipa.

Para el estudio actual de la empresa realizo los diagramas de operaciones, de

actividades y de recorrido. Realizo el VSM de la situación actual para identificar

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los principales problemas, movimientos innecesarios, esperas de inventarios

elevados.

Para la propuesta de mejora se aplican las herramientas Heijunsa, Kanban,5s y

TPM su implementación permite disminuir tiempos de 20.52 minutos a 14.15

minutos, incremento la productividad en 2% por cada prenda producida. [16]

TITULO: “Propuesta de mejora para aumentar la productividad, basado en el

estudio de tiempos y determinación del tiempo estándar de la línea de

producción de vidrio insulado en la Corporación vidrio Glass”

La investigación realizada por la tesista es proponer mejoras en la línea de

producción para aumentar la productividad.

El análisis actual de la empresa lo realizo mediante diagramas de procesos, se

identificó que el operario invierte mayor tiempo promedio en trasladar el vidrio de

un proceso a otro, en el área de lavado de vidrios se encontró tiempos

improductivos de 30 minutos al día, debido a que las condiciones de trabajo no

son las adecuadas, la temperatura de esta área es de 50°C para poder sacar todas

las impurezas del vidrio mediante el lavado a vapor, no cuenta con una ventilación,

el trabajador sale afuera ya que adentro se deshidrata lo que ocasiona es retraso

en el lavado y su capacidad de trabajo disminuya.

En la propuesta de mejora para el primer problema el traslado de vidrio lo realizan

dos operarios, para el segundo problema se sugirió una ventilación y colocar un

grifo de agua, se verifico en los diagramas de procesos de una situación futura los

tiempos que se optimizo.

Los resultados que logro en esta investigación fueron de optimizar tiempos,

aumentando en 27% más la productividad. [17]

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2.3. Internacionales.

TITULO: Evaluación de la esbeltez (leanness) en la UEB Embotelladora central

“Osvaldo Socorras”.

En el trabajo se aplicó herramientas lean con el fin de elevar la eficiencia de la

organización y el mejoramiento de las producciones.

Las herramienta de evaluación propuesta por UEB, arrojo que la entidad presenta

problemas organizativos y en su gestión productiva, evidenciados en las

evaluación de los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, dando como

resultado un bajo de nivel de esbeltez, pudiéndose corregir implementando

acciones de mejora aplicando sistemáticamente las herramientas. [18]

TITULO: “Implementación y Estandarización de estrategias de Manufactura

5 “S” y kanban en el área de preparación de materiales en la Empresa

Continental Tire Andina S.A.”

En el trabajo describe el proceso productivo de la fabricación de neumáticos.

Análisis del problema, utilizo el método del árbol de problemas donde encuentra

las causas y efectos, su problema fundamental es desperdicios por cambio de

orden de producción preparación de materiales y construcción radial y como

segundo método utiliza el árbol de medios y fines donde propone la reducción del

nivel de desperdicio por el cambio de orden de producción preparación de

materiales – construcción radial.

Para la solución utiliza las herramientas lean como es las 5S el cual puede ser

aplicado en cualquier entorno no solo a nivel empresarial pero a que dejar en claro

que es la base para proceder a implementar otras estrategias. [19]

TITULO: “Desarrollo de Manufactura Esbelta en los procesos de la empresa

Martin Plast S.A.S.”.

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La investigación realizada por las tesistas, es proponer las herramientas de

manufactura esbelta para mejorar los procesos de fabricación de artículos de

plástico.

Para el análisis del problema realizo el diagrama de causa y efecto se centra en

la disminución de ventas que ha tenido en el año, debido a que hay reproceso,

paradas de planta, no cumplir con el pedido a tiempo.

La primera herramienta que aplica es 5S la cual es base para aplicar las siguientes

herramientas justo a tiempo la cual influye en la producción en mejorar los tiempos

de trabajo.

Los resultados que se logró en esta investigación es disminuir tiempos, mejorar el

diseño dela área de producción. [20]

Marco Teórico.

2.4. Concepto de Proceso.

Un conjunto de actividades ordenadas y vinculadas entre sí, tiene elementos de

entrada que son los insumos, materia prima para su transformación en un producto

terminado con el objetivo de Satisfacer al cliente. [21]

2.4.1. Componentes y recursos de un proceso.

Los procesos en general tienen tres componentes:

Inputs o entrada.

Proceso.

Outputs o salida. [21]

Los procesos industriales requieren de seis recursos:

Mano de Obra: Es el recurso Humano que aporta mediante la experiencia

técnicas de mejora en el proceso.

Materiales e Insumos: Son insumos, Materia prima que es usado para su

transformación durante el proceso.

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Máquina y Equipo: Son todo lo componentes que complementa el trabajo

humano.

Métodos de trabajo: Son procedimientos, instructivos, empleados para el

desarrollo del trabajo. [22]

Medio ambiente: Es el medio donde se desarrolla el proceso

Medios de control: Son instrumentos que miden el rendimiento de las

personas, y la calidad de producto. [23]

2.4.2. Tipos de Producción.

2.4.2.1. Producción bajo pedido.

Es este tipo de producción primero se realiza un modelo o prototipo, se

ofrece al mercado, el cliente realiza la cotización del producto

agregando nuevos detalles al modelo. Solo un contrato con el cliente u

orden de producción se comienza a realizar el producto. [24]

2.4.1.2. Producción por lotes.

Este sistema de producción que utiliza la mayoría de empresas,

producen una cantidad limitada del producto, al ver que supera la

demanda se realiza un lote adicional para complementar la demanda

insatisfecha. En este tipo de producción se requiere un grado de

especialización en cada actividad. [24]

2.4.2.3. Producción continúa.

La producción, no tiene cambios en el producto en un determinado

tiempo se ejecuta es ininterrumpida A un ritmo acelerado. [24]

2.4.3. Estudio de Métodos.

Es una técnica que permite registrar de forma sistema la metodología que se está

aplicando en el proceso de una industria y realizar una propuesta de mejora

reduciendo tiempos, actividades, el objetivo principal es aplicar métodos de

trabajo que puedan incrementar la productividad. [25]

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2.4.3.1. Herramienta para el estudio de Métodos:

Diagrama de Procesos.

Es una representación de un proceso, que esta graficado mediante

símbolos, es utilizada en empresas industriales, comerciales y de

servicio, son de importancia para el desarrollo de un método de trabajo

[26].

Tabla 1: Símbolos de Diagrama de Operaciones (DOP)

Fuente OIT.

Diagrama de actividades:

Es una gráfica que permite el análisis más detallado de un proceso ya

que tiene operaciones inspecciones, tiempos y almacenamiento [27]

Tabla 2: Símbolos del Diagrama de Actividades (DAP)

Fuente: OIT [28]

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2.5. Herramienta utilizada para el análisis.

El diagrama Ishikawa.

Es una herramienta que permite identificar las causas principales y las secundarias lo

que permite facilitar mejor su comprensión. [29]

Ilustración 1: Diagrama de Ishikawa

Fuente: Guía Técnica para la elaboración de los documentos de Gestión de

Procesos. [30]

2.6. Las ocho principales perdidas de una organización.

Las pérdidas que se generan en una organización, influye en la producción, y el costo

de esta pérdida es asumido por los demás productos, elevando el precio del producto

haciendo que este no sea competitivo en el mercado. [31]

Los ocho tipos de desperdicio que existen en una organización:

Sobreproducción.

Tiempos de espera en procesos.

Tiempos de pérdidas de transportes.

Reprocesamiento.

Inventario acumulado.

Movimiento de personal.

Sobre procesamiento.

Mal uso del talento del personal.

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2.7. Definición de Manufactura Esbelta.

Es una metodología que se compone por varias herramientas su aplicación conjunta

en la empresa TOYOTA MOTOR COMPANY fue desde los años 90, lo cual permitía

mejorar el proceso productivo y mejorar el ambiente del trabajador agregando valor

al producto para tener satisfecho a sus cliente. [32]

Hernández, Juan y Vizán, Antonio resume la metodología en una sola grafica (casa

Toyota) de forma práctica para su aplicación [34]

. Para el análisis de situación actual de la empresa de se aplica una herramienta de

diagnóstico que es VSM, como herramientas operativas de mejora de procesos esta

5s, SMED, TPM, KANBAN y herramientas las herramientas de seguimiento se tiene

gestión visual y KPI´s. [33]

Ilustración 2: Casa Toyota

Fuente: Lean Manufacturing Conceptos Técnicas e Implantación.

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Herramientas más usadas para el análisis y mejora de procesos de producción en las

industrias son [35]:

La 5s.

SMED.

VSM.

JIT.

TPM.

JIDAOKA.

KAIZEN.

2.7.1. Herramienta de las 5s.

2.7.1.1. Definición de las 5s.

Es una herramienta que hace referencia a tener una área ordenada y

limpia, esta herramienta es conocida por la mayoría de las empresas

ya se pequeña o grande. [36]

Deriva de 5 palabras japonesas:

1. Seiri (organización): La primera “S” se basa en Clasificar y

eliminar elementos que no se utilizan en el área de trabajo lo cual

hace la siguiente pregunta ¿Es útil en esta área? [38] Y permite

eliminar la interrogante de los trabajadores “puede ser que lo use”,

en la práctica se utiliza las tarjetas rojas lo cual me ayuda

identificar elementos que no agreguen valor en el área. [33]

La aplicación de la primera S me permite tener dentro de un área

espacios libres. [39]

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Ilustración 3 Tarjeta Roja

Fuente: Lean Manufacturing Conceptos Técnicas de

Implementación

2. Seiton (Ordenar): La segunda “S” consiste en clasificar los

elementos según la frecuencia de uso su aplicación de esta S está

acompañado de las 3F. [37]

Ilustración 4 Las tres F de la Organización.

Fuente: Manual de las 5S

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La aplicación de la segunda S se hace rotulando cada artículo,

objeto, equipo que se encuentre en el área de trabajo, las áreas

de piso deben de ser señalizadas. [40].

3. Seiso (Limpiar): La tercera “S” consiste en eliminar los el polvo

la suciedad en las diferentes áreas de trabajo, la limpieza debe

estar integrada como parte del trabajo diario del operario. [41].

LA limpieza es una tarea de la inspección diaria que se realiza a

los equipos, a través de ello se puede verificar en qué estado se

encuentra el equipo. [42].

La aplicación de las 3 S se realiza un formato del área de limpieza

y los que están trabajando en dicha área se encargan de la

limpieza el método que se aplica en la mayoría de casos es de

rotar. [39]

4. Seiketsu (Estandarizar): La 4 “s” permite mantener las primeras

3s mediante un procedimiento estándar, es la mejor manera de

trabajar para una organización, establecido en un documento es

de cumplimiento para todos, el principal problema es la conducta

del trabajador “Si antes trabajaba de una forma ahora tengo que

trabajar de otra manera”. [33]

La aplicación de la 4s es realizar una auditoría de las primeras 3s

para verificar el cambio, realizar premiación por el desempeño,

realizar procedimientos para estandarizar el trabajo. [39]

5. Shitsuke (Disciplina): La 5 “s” consiste en hacer cumplir los

procedimientos de trabajo, para lo cual debe convertirse en un

hábito para el trabajador, permitirá que la implementación de las

5s sea perdurable en el tiempo y facilita para una mejora

continua.[33]

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2.7.1.2. Beneficios de las 5s.

La implementación de las 5s permite:

Seguridad en el personal.

Elimina tiempos innecesarios en cada actividad para aumentar la

producción. [43]

Mantener áreas de trabajo ordenadas y limpias. [44]

Mejorar el bienestar del personal. [45]

2.7.2. Value Stream Mapping. (VSM)

El mapa de cadena de valor representa el flujo de materiales e información. [46]

Su objetivo del VSM es analizar la situación actual de un proceso y detectar

tiempos, desperdicios en el proceso. [47]

Esta herramienta permite ver de forma panorámica toda la cadena de valor.

[48]

Ilustración 5 Símbolos del VSM.

Fuente: Lean Manufacturing Conceptos Técnicas e Implantación

El diagrama de flujo se realiza por cada producto que produce la empresa, la

información debe ser recogida durante el proceso, lo cual permite reflejar la

situación real. [49]

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En el VSM se agrega el flujo de información de pedidos de clientes, frecuencia

esta información permite construir todo el flujo operativo del proceso que se

analiza [50]:

Pasos para construir la herramienta VSM:

1. Insertar los símbolos de clientes, proveedor y análisis de producción [51].

2. Identificar las órdenes de compra de los clientes.

3. Calcular la producción diaria.

4. Inserta los símbolos de logística, cajas de procesos de izquierda a derecha

según la cantidad de actividades que realice la operación. [52]

5. Insertar las flechas que comunica una activad con otra. [53]

6. Datos que se registra en las cajas de proceso: [54]

a. Tempo de ciclo (CT): Es tiempo en que demora producir un producto

completo en una actividad. [55]

b. Tiempo de valor agregado (VA): Es el tiempo adicional para producir

un producto según los requerimientos del cliente.

c. Tiempo de cambio de Modelo(C/O): Es el tiempo que se demora en

cambiar un procesó por otro tipo de proceso.

d. Número de Personas (NP): Cantidad de personas que trabajan en

cada actividad. [56]

e. Tiempo disponible para trabajar (EN): Es el tiempo que se demora que

se dedica solo al trabajo restando la hora descansos.

f. Plazo de entrega Lead Time (LT): Es el tiempo que se demora un

producto en todo el proceso. [57]

g. Tiempo takt time: (tiempo disponible por día)/(requerimiento del

cliente). [58].

7. Calcular los tiempos de ciclo de valor y de procesamiento.

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25

Ilustración 6: Ejemplo de VSM

Fuente: Lean Manufacturing Conceptos Técnicas e Implantación

2.7.3. Poka Yoke.

Es una herramienta de la metodología de manufactura esbelta que significa “a

prueba de errores”, ayuda de prevenir los errores que suceden en el área de

producción, hace que los trabajadores se den cuenta y lo corrijan a tiempo. [59]

A. Funciones del Poka Yoke.

Hacer inspecciones del 100% de producción diaria.

Si ocurre defectos, se da una retroalimentación al personal y se toma las

medidas correctivas.

B. Métodos de Poka Yoke.

Método de control: Bloquea el sistema apaga las máquinas para

que no sigan produciendo piezas con defectos.

Método de Advertencia: Advierte al trabador mediante una luz o

sonido. [60]

C. Medidores e Inspecciones utilizados en la herramienta Poka Yoke:

Medidores Se pueden dividir en tres grupos:

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26

Medidores de contacto: Interruptores, transformadores y

reveladores.

Medidores sin contacto: sensores.

Medidores de presión: temperatura.

D. Inspecciones.

Inspección de criterio o de juicio: Esta inspección permite

separar lo bueno de lo malo, es usado para descubrir los defectos

de un lote producción, es decir a medida que el proceso está en

marcha se controla todo lo productos que salen en cada actividad

la persona realiza la inspección y toma una acción correctiva

inmediato.

Inspección en la fuente: esta inspección es de manera profunda

es utilizada en la etapa del error hace que este se convierta en

defecto. [61]

E. Benéficos de la herramienta Poka Yoke.

Se asegura las Inspecciones al 100% en los productos

elaborados.

Reducción de los defectos en la línea de producción.

Genera la advertencia y medidas correctivas inmediatas.

2.7.4. Trabajo estandarizado.

Se puede definir al trabajo estándar, como la herramienta que permite que

las operaciones se realicen de la misma manera, se estandariza mediante

procedimientos e instructivos de trabajo. [62]

El propósito del trabajo estandarizado es involucrar a un equipo laboral en

los progresos iniciales y actuales para después lograr mayor productividad

y calidad de producto. Existen dos tipos de estándares:

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27

Gerenciales: Se refiere a las reglas que la organización. Se establecen

para dirigir a los trabajadores con propósitos administrativos.

Operacionales: Es la forma como ejecutan las tareas en su puesto de

trabajo con el objetivo de cumplir las metas de producción tiempos de

entrega y transformación. [63]

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28

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Metodología.

3.1.1.-Diseño de la investigación.

El presente trabajo de investigación es de nivel descriptivo, detalla, analiza

hechos y situaciones del proceso de embotellado de vino en la planta HDA

CORP S.AC. A través de la descripción del proceso, diagrama de operaciones,

fichas de observación de Actividades, el aporte del estado del arte y la base

teórica, se pudo establecer el uso de herramientas de manufactura esbelta para

una propuesta de mejora. “Se deduce que las investigación anteriores nos

permite transformar la teoría en investigaciones básicas, para una creación, y

mejora de procesos con el objetivo de mejorar el sistema productivo del país.

[64]

La investigación se basa en un enfoque cuantitativo porque se considera la

medición numérica de tiempos el cual es analizado para la presentación de

resultados [65].

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3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

La técnica e instrumentos que se utilizó para la recopilación de datos de la presente

investigación fue:

La Observación: Es una técnica que me permite observar atentamente cada fase

del embotellado de vino para su posterior análisis en el instrumento que son las

fichas de observación donde se recolectan todo los datos del proceso de

embotellado de vino. (Anexo 02).

3.3. Análisis de Datos.

Para el análisis de datos se utiliza la herramienta VSM, matriz de priorización y

diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa.

3.4. Ámbito y temporalidad de aplicación.

3.4.1. Ámbito.

Empresa Embotelladora HDA CORP S.A.C.

3.4.2. Temporalidad.

Año 2018.

3.4.3. Unidad de estudio.

a) Universo: 9 personas.

b) Muestra: 9 personas.

c) Unidad de universo: 1 trabajador.

d) Unidad de muestra: 1 trabajador de producción.

3.5. Población y muestra.

En la presente investigación la población y muestra son la misma cantidad debido que

solo se analiza el área de producción se verifica en la tabla 03.

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Tabla 3: Calculo de la Muestra

Muestra Personas

Ing. de producción 1

Trabajadores 8

TOTAL 9

Fuente: Elaboración Propia

3.6. Método.

Para el desarrollo de la investigación se propone el método de Manufactura Esbelta

esta vincula a las mejoras de producción de Toyota motor Company – Japon desde

el año 1945 por Eiji Toyoda y Taiichi Ohno.

En los años 60 nació la herramienta de las 5s su creador Shigeo Shingo, el objetivo

de esta herramienta era conseguir lugares de trabajo más limpios, ordenados y

organizados.

En sus inicios era aplicado al montaje de automóviles, pero en la actualidad es

aplicado en muchos más sectores, empresas y puestos de trabajo.

La herramienta VSM (Value stream mapping) tiene sus inicios en la empresa Toyota

para desarrollo de flujo de materiales e información de estos. En 1945 Toyota

comenzó la implementación lean y reduciendo tiempos y cambios de herramienta

mostrando excelentes resultados en la producción.

El VSM se utiliza para un diagnóstico de la situación actual de un proceso, permite

ver de forma panorámica toda la cadena de valor y detectar tiempos y desperdicios

en el proceso.

Dicha metodología se desarrolla y se adapta para su debida aplicación al proceso de

embotellado de vino Borgoña semi seco. Proponiendo la implementación de las

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herramientas de manufactura esbelta las cuales son: 5s, Poka Yoke y

estandarización de trabajo.

Constará de las siguientes etapas:

1. Se estableció el alcance y compromiso con la gerencia: Esto se hizo

mediante una reunión con el gerente General de la empresa el cual se explicó el

método Manufactura Esbelta y el alcance que tendrá el proyecto.

2. Diagnóstico de situación Actual: Se realiza mediante la técnica de la

observación y se aplica el instrumento de fichas de observación, midiendo el

tiempo de cada actividad.

3. Redefinición de los procesos: Mediante la aplicación de herramientas

manufactura esbelta se identificó las actividades que no agregan valor a la

producción.

4. Propuesta de mejora aplicando de las herramientas 5s, Poka Yoke y

estandarización de trabajo: La primera herramienta permite tener las áreas de

trabajo ordenadas y limpias la segunda herramienta lean permite controlar los

defectos en el área de embotellado de vino Borgoña semi seco y la tercera

herramienta permite estandarizar el trabajo mediante instructivos.

5. Análisis económico: Se realizó un análisis económico.

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3.7.-Operacionalización de las variables.

Tabla 4: Operacionalización de las variables

OPERACIONALIZACION DE VARIABLE

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPOTESIS PRINCIPAL VARIABLE

INDEPENDIENTE INDICADORES

FRECUENCIA/ESCALA DE

MEDICION

Deficiente proceso de

embotellado en la

planta embotellado de

vinos HDA CORP SA.C

en Arequipa 2018

Proponer la Mejora del

proceso de embotellado

aplicando Herramientas

de Manufactura esbelta en

la Planta Embotelladora

HDA COR S.A.C

Es posible plantear una propuesta de

mejora de la producción con la

Aplicación de Herramientas de

manufactura esbelta en la planta

embotelladora HDA CORP S.A.C

mejorando resultados de

productividad, competitividad y

rentabilidad de negocio

Herramientas

manufactura

Esbelta

VSM

5s

Poka

Yoke

Trabajo

Estándar

Takt time

=𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

Requirimiento del clientes

Minutos /caja producida

Perdidas de Envasado

=𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑥 100

% de pérdidas / litros de vino

Defectos en la botella de vino

=𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Total de productos elaborados𝑥 100 % Defectos por botellas de

vino

VARIABLE

DEPENDIENTE

INDICADORES FRECUENCIA

Embotellado de

vino

Cajas producidas en un día de

embotellado

cajas / día

Fuente: Elaboración Propia

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CAPÍTULO 4

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ÁCTUAL DE LA EMPRESA

4.1. La Empresa.

Es una industrial de nombre HDA CORP SA.C. Dedicada a la venta de bebidas desde

2016, provee a la población arequipeña de una excelente calidad de bebida tanto en

vinos como en piscos que la hacen una de las marcas más reconocidas en nuestra

ciudad.

Tabla 5: Productos de la empresa HDA CORP S.A.C

Vinos Piscos Pack

Vino Borgoña Pisco Quebranta Pack Espacial

(vino Borgoña + Vino Rose + copa)

Vino Tinto Pisco Italia Pack Sangría

(Vino Borgoña + Cola Escocesa)

Vino Merlot Pisco Acholado Pack Juerga

(Pisco Acholado + Gaseosa Sprite)

Vino Espumante Pisco Negra Criolla

Vino Rose Pisco Moscatel

Pisco Mollar

Fuente: Elaboración Propia

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Para la presente investigación se hace el análisis solo del Vino Borgoña semi seco ya

que es el producto de mayor venta (Anexo 01).

Se analiza el proceso de embotellado de vino Borgoña semi seco de 750 ml el cual

tiene las siguientes actividades (filtrado llenado, encorchado, etiquetado, precintado,

empacado y almacenaje).

4.2. Perfil empresarial y principios organizacionales.

La empresa posee los siguientes principios organizacionales:

Misión.

“Somos una Organización dedicada a la comercialización de vinos y piscos de

calidad que respondan las necesidades de sus clientes, una experiencia única

alrededor de cada vino y pisco, Generando así un mayor consumo y cultura vinícola

en la sociedad Arequipeña”.

Visión.

“Convertirnos en la organización que lidere la venta de vino y pisco en la región sur

del país”.

Valores presentes en la organización:

Puntualidad.

Transparencia.

Respeto.

Responsabilidad.

4.3. Entidades participantes en el modelo de negocios.

La empresa cuenta con diferentes entidades con quienes interactúan para el

embotellado de vino .Entre los principales tenemos:

4.3.1. Proveedores.

Esta empresa cuenta con diversos proveedores para la adquisición de sus

materiales como son botellas, etiquetas, corchos, etc. Debido a que es una

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empresa comercializadora de vino, estas empresas proveedoras son de suma

importancia en este negocio. Entre los principales proveedores tenemos:

Tabla 6: Lista de Proveedores de la empresa HDA CORPS.A.C

EMPRESA RUC

Y.U.N.I. IMPORT E.I.R.L. 20558326922

ABASTECIMIENTO LOGISTICO 20423273101

ENERGYGAS S.R.L. 20498141600

REPRESENTACIONES AMESA E.I.R.L. 20454776900

Fuente: Elaboración Propia

4.3.2. Competidores.

Las empresas que brindan dicho producto son desde pequeñas empresas

artesanales hasta industrias como también existen productos sustitutos.

La exigencia de clientes de elegir un producto de calidad, hace mandato a tener

la mejor materia prima.

Tabla 7: Principales Competidores en sur del País

PRINCIPALES COMPETIDORES UBICACION

Majes Tradición Arequipa

Viña Tacama Ica

Toro Muerto Arequipa

Viña Queirolo Ica

Paz Soldán Arequipa

Fuente: Elaboración Propia

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4.3.3. Clientes.

La empresa HDA CORP S.AC. Tiene como principales clientes a los mayoristas,

supermercados y discotecas y en menor cantidad los restaurantes y

exportaciones que realiza a Estados unidos y Europa.

Tabla 8: Principales Clientes

PRINCIPALES CLIENTES RUC

ESTILOS SRL 20100199158

EL EKEKO NEGOCIOS S.A. 20498207988

CADENA BICOLOR EIRL 20453931600

K'JUMA S.R.L. 20498346830

SSIO'MAMA S.R.L. 20498203214

MUNAY'S S.R.L. 20498382984

PRODUCCIONES Y SERVICIOS EL CEBILLANO

S.A.C. 20454338112

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

S.A.C. 20100205492

HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 20508565934

INVERSIONES EL LABRADOR S.R.L. 20454152281

5M DISTRIBUCIONES S.R.L. 20498608036

FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L. 20369872274

SERVICIOS TURISTICOS BON GOURMET E.I.R. L 20498189718

MARES RESTAURANT S.R.L. 20455275734

Fuente: Elaboración Propia.

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4.3.4. Empleados.

La empresa consta de 16 trabajadores, se contrata a un personal adicional en

dos fechas: fiestas patrias y navidad.

Para efectos del trabajo se considera solo a 9 personas:

Tabla 9: Distribución del Personal en área de Producción

Área de Producción N° trabajadores

Operarios 7

Supervisor de producción 1

Ing. De Producción 1

Total 9

Fuente: Elaboración Propia

4.3.5. Gobierno

SUNAT.

INDECOPI.

SUNART.

DIGESA.

4.4. Organización y recursos humanos

Gerente General.

Es encargado de tomar decisiones en ventas, contratación de personal, revisa los

índices de productividad de cada área y evalúa la materia prima que este en

buenas condiciones.

Contabilidad y caja.

Se encarga de registrar las ventas y compras de materia e insumos que realiza la

empresa, y cobrar las ventas, se hacer los pagos a los proveedores y al personal

de la empresa.

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Almacén.

Es el área encargado de ordenar los productos llegados de producción, y recibir

las órdenes de compra de los vendedores y armar los picking.

Producción.

Son los encargados de todo el proceso de embotellado de vino o pisco según sea

el caso, el consta de las siguientes etapas: recepción de vino, filtrado, embotellado

encorchado, etiquetado precintado y almacenado.

Ventas.

Consta de tres personas las cuales están encargadas según el orden

supermercados, mayoristas y discotecas, los cuales visitan los locales de venta

para generar la orden de compra, y esta es entregada al almacén, según la venta

que realicen es su porcentaje de ganancia.

4.5. Organigrama de la Empresa

Gerente general

Contabilidad y Caja

Almacen Produccion ventas

Ilustración 7: Organigrama de la empresa HDA CORP S.A.C

Fuente: La Empresa HDA CORP S.A.C.

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4.6. Descripción del proceso principal de la empresa HDA CORP S.A.C.

I. Recepción de vino a granel:

Mediante un furgón se trae el vino en tanques de 1100 litros, proveniente de Vítor,

el cual es recepcionado en otro tanque de la misma capacidad la operación de

recepción de vino es mediante la conexión de una manguera la cual absorbe y

traslada a dicho tanque, el cual puede ser embotellado el mismo día o al día

siguiente.

II. Descripción del proceso de embotellado de vino Borgoña en Análisis.

A. Filtrado.

En esta actividad se realiza el primer filtrado consta de conecta. Dos

mangueras, una manguera es conectado al tanque de vino y el otro extremo

es conectado a la maquina filtradora de modelo FJOLB 20 PV en el proceso

de filtrado se puede usar diferentes tipos de placas (K 100 Y K 200) depende

de que tan turbio este el vino si está bastante turbio se usa el doble de placas,

la otra manguera es conectada en la máquina que filtra y el otro extremo a la

maquina llenadora.

Ilustración 8: Maquina Filtradora

Fuente: La Empresa HDA CORP S.A.C.

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B. Llenado.

El vino después del primer filtrado es conectado mediante una manguera a la

maquina llenadora modelo Ausavil EAG BBF 6 Boquillas, la cual realiza el

segundo filtradora se usa la placa filtradora k-100, filtradora está incorporado

a la maquina llenadora la verifica en la ilustración 9 maquina llenadora. En el

inicio de este proceso las botellas son lavadas con el fin de eliminar la posible

suciedad y/o contaminación que pudiesen traer de fábrica y son puestas en

jabas al costado de la llenadora, un operario está a cargo del llenado en

botellas de 750 ml, se deja un vacío entre el pico de la botella y el vino para

que al momento de encorchar el vino no rompa la botella.

Ilustración 9.- Maquina llenadora de Vino

Fuente: La Empresa HDA CORP S.A.C

C. Encorchado

El sellado es manual. El encorchado consiste en colocar la botella en la

maquina encorchadora, enseguida se coloca el corcho en el pico de la

botella y se sella de forma hermética al bajar la palanca de la encorchadora

Filtradora

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Debe estar bien taponado para que no entre aire, ya que es un agente

contaminante que puede convertir el vino en vinagre.

Ilustración 10: Maquina Encorchadora

Fuente: La Empresa HDA CORP S.A.C

D. Etiquetado.

El etiquetado es colocar la etiqueta y la contra etiqueta en la botella según

corresponda el producto, para esta actividad lo realizan dos trabajadores es

de manera manual.

E. Precintado.

El precintado es colocar en el pico de la botella un precinto el cual usan una

pistola a calor para fijar el precinto en dicho ´pico de botella, esta actividad

lo realizan dos operarios.

F. Empaquetado.

El empaquetado se realiza en cajas de cartón, el cual se coloca separadores

en dichas cajas entran 12 botellas de 750 ml.

III.-Almacenado.

El almacén esta al costado de la embotellado lo cual las cajas son jalados en

hombros por todo los operarios de producción, formando un pallet de un solo

producto.

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Ilustración 11: Diagrama de Operaciones del Proceso de embotellado.

Diagrama de Operación del Proceso – DOP

Nombre de la Empresa: HDA COR S.A.C Página:1/1

Departamento: Producción Método Trabajo: Actual

Producto: vino borgoña semi seco Elaborado: Jonathan Condori Mendiguri

Muestra: Caja de vino Fecha: 12/01/2018

8.22

3.1

4

8.2

Vino borgoña

Filtrado

Llenado

Encorchado

5

6

7

Precintado

Etiquetado

Empaquetado

Botellas 750 mlCorchosEtiquetas y contraetiquetas

Precinto

Fuente Elaboración Propia

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4.7. Desarrollo del Método:

4.7.1. Análisis y Diagnóstico actual de la empresa.

Para el análisis actual de la empresa se desarrolla la técnica de observación y

se acompaña del instrumento de fichas de observación (Anexo 02) para cada

actividad(Filtrado, llenado, encorchado, etiquetado, precintado y empacado) al

recabar toda la información se realiza el diagnostico que es un mapa de flujo

de valor VSM.

Para el cálculo de Takt time:

Datos

o Número de días trabajados al mes: 25 días.

o Turnos de trabajo: Un solo turno.

o Horas por turno: 9 horas.

o Descanso permitido: 1 hora.

Se calcula el tiempo disponible

=𝑇𝐷 = (𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)𝑥 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜) 𝑥 (60𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎) −

(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑧𝑜)

𝑇𝐷 = (1 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜/𝑑𝑖𝑎)𝑥 (9ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜) 𝑥 (60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎) − (1 ℎ𝑜𝑟𝑎)

𝑻𝑫 = 𝟒𝟖𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔/𝒅𝒊𝒂

Calculo requerimiento del cliente por turno

o Cliente principal: Supermercados

o Cliente secundario: Mayoristas

o Demanda por mes :855 cajas

o Medio por lo que entra el pedido: E- mail, Teléfono

o Unidad de medida : 1caja de vino Borgoña contiene 12 botellas de

750ml

𝑅𝐶𝑙 = (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛)

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𝑅𝐶𝑙 = (855𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

15 𝑑𝑖𝑎𝑠 )

𝑹𝑪𝒍 = 𝟓𝟕 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =Tiempo Disponible

Requerimiento del cliente por turno

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =480 minutos/dia

57 cajas/dia

𝑻𝒂𝒌𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 = 𝟖𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝟐𝟓𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔

𝒄𝒂𝒋𝒂

. El Takt time es de 8 minutos con 25 segundos por caja de vino borgoña es

el tiempo ideal al cual se tiene que alcanzar. El plazo de entrega y de

transformación es de 15 minutos, es el tiempo actual que produce una caja

de vino Borgoña teniendo una demora de 6 minutos con 35 segundas.

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4.7.2. Diagrama de Flujo VSM de la Situación Actual

Ilustración 12: VSM de la situación Actual del embotellado de vino Borgoña Semi seco

ProveedorCLIENTECONTROL DE PRODUCCION

12 botellas

LLENADO

Operación: 02

DOI: 2min/caja

TC: 6 minutos

# operarios:01

# maquinas: 01

1 caja de PT 12 corchos

ENCORCHADO

Operación: 03

DOI:1.5 min/caja

TC: 6 minutos

# operarios: 01

# maquinas:01

1 caja de PT12 etiquetas

12 contra etiquetas

ETIQUETADO

Operación: 04

DOI: 1 min/caja

TC6 minutos.

#operarios:02

# maquinas: 00

1 caja de PT 12 presintos

PRESINTADO

Operación: 05

DOI:1.5 min/caja

TC: 6minutos.

# operarios: 02

# maquinas 02

1 caja PT Una caja para vino de carton con separadorCinta de embalaje

EMPAQUE

Operación:06

DOI:2 min/caja

TC: 6 minutos

# operarios: 01

# maquinas: 01

1 caja PT

ALMACEN DE PT1 caja de vino borgoña

2 min

1 min

1.5 min

1 min

1 min

1 min

30 segundos

2min

FILTRADO

Operación 01

DOI:0,5min/caja

Tc: 6 minutos

# operarios: 01

# maquina: 01

1 caja de PT

1 min

1 min

2 min

1 min

Plazo de Transformación 8 minutos

Plazo de entrega 7 minutos

D: 855 CAJAS/MES1 TURNO

Orden CP: Mensual

CS: diario( Correo electronico y

teléfono)

ENVIO SEMANAL

TACK TIME: 480 min x día/57 cajas x día= 8 min con 25 segundos x caja

Envió cada semana

Provisión 1 semana(Vía teléfono)

Vino a granelPlacas de filtrado

ALMACEN GENERALETIQUETASCORCHOS

PRESINTOS CAJAS DE CARTON

Envio diario o semanal

Perdida de vino

Trabajo repetitivo

Demora en el Proceso

DIAGRAMA DE FLUJO DE VALOR DE LA SITUACION ACTUAL

Espacios Limitados

Almacenar en el área de

producción

Fuente: Elaboración Propia

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En el VSM de la situación actual se encontraron los siguientes desperdicios

tales como: pérdida de vino, espacios limitados, demora en el proceso,

trabajo repetitivo y almacenamiento en el área de producción. A

continuación se presenta los criterios de priorización por aplicar:

4.7.3. Criterios de Priorización:

Tabla 10: Criterios de Priorización

Ítems Criterios Puntuación

| Efecto económico que genera a la empresa 30.00%

2 Es constante en el proceso 20.00%

3 Es importante para la empresa 25.00%

4 Tiempo adicional en la empresa 25.00%

Fuente: Elaboración propia

Para la priorización de los criterios en el proceso de embotellado de vino

Borgoña semi seco, se realiza una reunión con el ingeniero de producción para

designar los criterios y porcentualizarlos según el nivel de importancia que

tiene en la empresa. En la tabla10 describe los cuatro criterios que se priorizan

en la organización.

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Tabla 11: Matriz de Priorización

CRITERIOS

TOTAL

DESPERDICIOS ENCONTRADOS Efectos económicos que

genera en la empresa

Es constante en

el proceso.

Es importante para

la empresa

Tiempo adicional

en el proceso

IMPORTANCIA 30% 20% 25% 25% 100%

1 Perdida de vino 5 5 5 3 4.5

2 Almacenar productos terminados

en el área de producción 3 1 3 1

2.1

3

Demora en el proceso 5 5 3 3 4.0

4 Espacios Limitados 1 3 3 3 2.4

5 Trabajo repetitivo 3 3 3 1 2.5

Fuente: Elaboración Propia

Cada uno de estos criterios tiene una ponderación del cero al cinco (anexo 03: Descripción y calificación de los criterios de priorización) se

multiplica la puntuación dependiendo el nivel de afectación a la empresa con el porcentaje de cada criterios de priorización.

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Tabla 12: Desperdicios Priorizados en el embotellado de vino Borgoña

N° Desperdicios Desperdicios Puntuación

1 Demora en el proceso 4.00

2 Perdida de vino 4.50

Fuente: Elaboración Propia

De la Matriz de Priorización se eligieron los que tiene una puntuación de 3 a 5,

teniendo esta puntuación solo dos desperdicios.

4.7.4. Análisis de las causas de los desperdicios

Se analiza las causas de los desperdicios encontrados en la tabla 12.-Defectos

priorizados en el embotellado de vino Borgoña. Para el análisis se va aplicar el

diagrama Ishikawa.

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49

4.7.4.1. Desperdicios de Demora en el Proceso.

Ilustración 13: Diagrama de Ishikawa: Desperdicio Demora en el Proceso

Demora en el Proceso en el embotellado

de vino borgoña

No cuentan con personal calificado

No hay el stock suficiente de materiales en el área de

producción

El almacén general se encuentra lejos del área de

producción

NO tiene indicadores de producción

Falta de un formato de limpieza

No se delegan actividades de limpieza

No se cuenta con una zonificación

para cajas y jabas

Fuente: Elaboración Propia

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Medio ambiente.

El almacén general se encuentra lejos del área de producción.

No existe un lugar designado para almacenar en el área de Producción:

La demora en el proceso se deben a que los insumos y materiales se

encuentran en el almacén general y el tiempo de traer es de 1 a 2 minutos

(En la ilustración 12 VSM de la situación actual en el embotellado de vino

borgoña, se muestra los tiempos de entrega por cada insumo se demora

entre 1 a 2 minutos) en la al área de producción y se tiene que tener la

autorización del ingeniero de producción y del jefe de almacén a veces no

se encuentran en planta y se tiene que ubicarlos mediante el celular, esto se

debe a que existe un lugar designado para almacenar en el área de

producción.

Ilustración 14: Mapa de la Empresa HDA CORP S.A.C

Fuente: Elaboración Propia

El recorrido del área de producción al almacén es marcado por las flechas de color azul.

Administración

Área de

embotellado

Almacén de

PT

Almacén

General

Zona

Picking Zona de

Jabas

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No cuenta con Zonificación para las jabas y cajas.

EL área donde se realiza el proceso de embotellado no cuenta con una

zonificación de las cajas de vino de PT y las jabas de botellas vacías lo que

genera que no exista un desplazamiento adecuado de personal y un riesgo

ya que el trabajador puede sufrir caídas.

También existe la posible contaminación cruzada de producto terminado y

producto en proceso.

Ilustración 15: Apilamiento de cajas y jabas

Fuente: Empresa HDA CORP S.A.C

Materiales.

No hay stock suficiente de materiales en el área de producción.

No se cuenta con un almacén en tránsito en el área de producción.

El registro de entrada y salida de materiales se anota e en un cuaderno no

tienen un kardex, en algunos casos han faltado materiales en la producción,

y se tiene que pedir al almacén y no tiene dichos materiales y se tuvo que

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realizar una compra inmediata generando costos adicionales de 5% al

insumo solicitado.

Al tener un almacén en tránsito en la producción y teniendo un control

mediante un kardex se sabe cuánto de material se tiene en el almacén en

transito

Mano de obra.

No cuenta con un Personal calificado

No cuenta con conocimientos técnicos.

La empresa contrata personal con nivel académico secundario, por lo que

su desempeño es regular y carecen de conocimientos técnicos lo que con

lleva a que exista defecto en el etiquetado un 8.33%, contra etiquetado un

9.38 %, precintado un 8.38% de un total de 960 botellas de vino Borgoña

semi seco de 750 ml y en el empacado 18.76% de un total de 80 cajas de

vino Borgoña de 750 ml se debe a que no cuentan con capacitaciones de

manipuleo de equipos y/o máquinas.

Ilustración 16: Defectos en el Precintado

Fuente: La empresa HDA CORP S.A.C.

Los trabajadores se basan en la experiencia de los más antiguos

Los nuevos trabajadores solo guían de la experiencia de los más antiguos

ya que no tienen conocimientos en el área industrial de vinos.

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No se delegan actividades de limpieza.

Falta de comunicación entre el supervisor y los trabajadores.

El supervisor de producción no delega funciones de limpieza a los

trabajadores en cada una de las actividades que se realiza en el proceso de

embotellado, espera que acabe la hora de trabajo para que lo realice una

sola persona. Lo cual por el tiempo no acaba y lo deja para el día de

siguiente, esto se debe a la falta de comunicación entre los trabajadores y

el supervisor en temas de limpieza.

Método.

No tiene indicadores de producción.

No tiene instructivos de trabajo.

En el área de producción no cuentan con instructivos de trabajo, sin embargo

con el apoyo del personal y la experiencia de los años de trabajo en esta

área, hacen que conserve un ritmo estándar de embotellado de 32 cajas

diarias de vino Borgoña de 750 ml y como consecuencia no generan

mayores ingresos para la empresa, es necesario contar con herramientas

de mejora de producción

Falta de un formato de limpieza.

La falta de formato de limpieza hace que solo que solo una persona se

encargue de la limpieza y a veces no lo acaba porque ya es hora de salida

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4.7.4.2.-Desperdicio de Pérdida de vino.

Ilustración 17: Diagrama Ishikawa: Desperdicio Pérdidas de Vino

Perdida de Vino en la actividad de filtrado

No hay un personal calificado en la actividad de filtrado

Falta estandarizar el cambio de placas en la actividad de filtrado

Parada de Maquina no programada para el cambio

de placas

No se cuenta con el stock suficiente de placas en el

área de producción

Fuente: Elaboración Propia

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Mano de obra.

No hay un personal calificado en la actividad de filtrado.

No cuenta con conocimientos técnicos.

La empresa contrata personal con nivel académico secundario, por lo que

su desempeño es regular y carecen de conocimientos técnicos lo que con

lleva a que exista perdidas vino en la actividad de filtrado los trabajadores

esperan que colapsen los orificios de las placas filtradoras de vino, lo cual

ya no permite filtra y comienza a derramarse el vino, en el primera filtración

de 800 litros de vino se pierden 50 litros y en el segundo filtrado que se

realiza en la llenadora) de 800 litros de vino se pierden 35 litros.

Ilustración 18 Perdida de vino en la actividad de filtrado

Fuente: La Empresa HDA CORP S.A.C

Método.

Falta de estandarizar el cambio de placas en la actividad de filtrado

No hay un instructivo de cambio de placas.

La falta de estandarización de cambio de placas hace que se pierda el vino

como se muestra en la ilustración 16: Pérdida de vino en la actividad de

filtrado, es necesario estandarizar el cambio de placas mediante un

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instructivo de trabajo en la actividad de filtrado donde se realiza el primer

filtrado y en la actividad de llenado donde se realiza el segundo filtrado.

Máquina.

Paradas de máquinas no programadas para el cambio de placas

Falta estandarizar el cambio de placas en maquina filtradora y

llenadora.

Existe tres paradas cada una de 45 minutos no programadas en la maquina

filtradora y dos paradas cada una de 30 minutos en la maquina llenadora se

debe al cambio de placas, esperan que los orificios de las placas ya no

pueda filtrar y comienza a derramarse el vino. Es en ese rato que apagan la

máquina y realizan el cambio de placas de las misma manera ocurre en la

llenadora de vino. Al tener estandarizado el cambio de placas las paradas

de máquinas de filtrado y llenado estarán programadas.

Materiales.

No se cuenta con el stock suficiente de placas en el área de producción

No se cuenta con almacén en tránsito en el área de producción.

Se tiene que pedir al área de almacén las placas necesarias para continuar

el proceso de filtrado en algunos casos no se ha tenido placas en el almacén

y se ha tenido que hacer un requerimiento de compra urgente generando

costos adicionales a la empresa, al tener un almacén en tránsito y tener el

control mediante el Kardex.

El diagnóstico de la situación actual se realizó aplicando la herramienta VSM el cual

identifico diferentes desperdicios en el área de producción de embotellado de vino Borgoña

se seleccionó los principales desperdicios mediante una tabla de priorización, el análisis

de los desperdicios principales se hizo mediante la herramienta de espina Ishikawa

identifico las principales causas para cada desperdicio seleccionado.

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Tabla 13: Principales desperdicios en el embotellado de vino

Desperdicios Causas Principales

Perdida de vino Falta de Instructivo de trabajo de

cambio de placas

Demora en el proceso

Defectos en etiquetado, contra

etiquetado y precintado

Falta de un almacén de tránsito en

el área de producción

Falta de zonificación el Área de

Producción

Fuente: Elaboración Propia

Los desperdicios principales son la perdida de vino y demora en el proceso.

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CAPÍTULO 5

PROPUESTA DE MEJORA

5.1. Asignación de herramientas a utilizar.

Cada herramienta de la manufactura esbelta es aplicada según los desperdicios

encontrados en la empresa. Basándonos en las características del desperdicio

encontrado en el proceso de embotellado de vino borgoña Semi Seco.

Se aplicara las siguientes herramientas.

Tabla 14: Asignación de Herramientas

Desperdicios Causas Principales Herramientas Lean

Perdida de vino

Falta de Instructivo de

trabajo de cambio de

placas

Estandarización de

trabajo

Demora en el proceso

Defectos en

etiquetado, contra

etiquetado y

precintado

Poka yoke

Falta de un almacén

de tránsito en el área

de producción

5s

Falta de zonificación

el Área de Producción

5s

Fuente: Elaboración Propia

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5.2. Adaptación de herramientas de manufactura esbelta a las necesidades

encontradas en la Embotelladora.

Se da comienzo a la aplicación del método Manufactura esbelta, la cual tiene

herramientas de análisis y mejora de proceso.

Al terminar de realizar el análisis y el diagnóstico de la situación actual de la empresa,

se realiza una reunión con el ingeniero de producción y se explica el método de la

manufactura esbelta, es el óptimo para la aplicación, se propone aplicar la herramienta

de las 5s, Poka Yoke y Estandarización de trabajo, para ello se necesita capacitar a

los trabajadores en el tema de manufactura esbelta y sensibilizarlos al cambio.

5.3. Metodología de la propuesta de Implementación de las 5s, Poka Yoka y trabajo

estándar.

La presente propuesta tiene por finalidad de mantener las áreas limpias, organizadas,

tener un control de defectos en el proceso y estandarizar el trabajo mediante

instructivos.

Se realiza un cronograma de implementación (Anexo 04.-Cronogrma de

implementación de la propuesta de Mejora).

Para la implementación de la propuesta de mejora se presentan los siguientes pasos:

1. Definir un responsable.

2. Capacitación.

3. Pasos para la Implementación: de las 5”S”

Clasificar:

- Identificar las áreas críticas de mejora.

- Elaborar una lista de artículos, equipos y materiales innecesarios, para

su eliminación.

- Aplicación de tarjetas rojas.

Organizar.

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- Organizar los materiales.

- Todo debe de tener un nombre, lugar y código (rotulado).

- Área señalizada.

Limpiar:

- Asignar una persona cada semana para realizar la limpieza.

- Realizar un formato de limpieza para el área de embotellado.

Estandarizar:

- Realizar procedimientos para la actividad de embotellado y filtrado.

- Capacitar a los operarios en etiquetados, encorchado y precintado.

Disciplina:

- Verificar el cumplimiento de procedimientos y controles previamente

establecidos

- Estándares y normas contribuyen la base de sustentación de la disciplina.

4. Pasos para la implementación de Poka Yoke.

1.-Analiza la actividad de etiquetado, contra etiquetado y precintado

Se utiliza en método de advertencia junto con la inspección

5. -Pasos para la implementación de trabajo estandarizado.

Analizar la actividad de filtrado

Realizar un instructivo de trabajo para la actividad de cambio de placas

5.4. Desarrollo de la propuesta de mejora.

5.4.1. Fase 01: Designar un responsable:

El responsable para llevar a cabo la implementación de las 5s, Poka yoke y

trabajo estándar tiene que ser el ingeniero de producción, ya que tiene el

conocimiento de toda área de producción el cual es fundamental para el

desarrollo de las herramientas designadas.

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Como líder del equipo que desarrollo el proceso de implementación sus

funciones:

Formar a los miembros del equipo de proyecto.

Capacitar al personal de planta.

Asegurar los medios logísticos.

Asegurar la permanencia de la implementación de las 5s, Poka Yoke y

trabajo estándar.

5.4.2. Fase 02: Capacitar al personal:

Se realiza una capacitación a todo el personal de planta en el temas de las

herramientas de manufactura esbelta, BPM, para el momento de su aplicación

tengan un conocimiento de lo que se quiere lograr, adicional a la capacitación

se realiza charlas de motivación el programa de capacitación se detalla (Anexo

07.- Programa de Capacitación para la implementación de la propuesta de

mejora).

Se realiza un formato en el cual se evidencia del cumplimento de la

capacitación en el (anexo 06.-Formato de asistencia del personal a la

capacitación).

5.4.3. Fase 03: Implementación de las 5s.

1s “Seiri” Clasificar.

Identificar elementos innecesarios: Se realiza la observación.

Lista de artículos innecesarios: Se elabora una lista en el área de

embotellado de los artículos innecesarios. Esta lista es cumplida por el

operario o supervisor a cargo en esta empresa el encargado es el supervisor

de producción. (Anexo 07.-Lista de Artículos Innecesarios).

La aplicación de las tarjetas rojas: Es una herramienta de control visual

para evidenciar a simple vista artículos sobre cuya utilización se tiene duda,

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estos deben ser almacenados y comunicar a la persona a cargo respecto a

los artículos que se tiene duda.

Ilustración 19: Tarjeta Roja

Fuente: Elaboración Propia

2s “Seiton” Organizar.

Se organiza los materiales (botellas, jabas corchos, etiquetas, precintos y

cajas).

Organizar materiales: En la embotelladora se detectó que las etiqueta,

precintos, corchos se ubican el almacén de General y los operarios deben

hablar con el almacenero y con su autorización sacar, y esto es repetitivo

durante el día y semana.

Ilustración 20: Situación Actual de la Actividad de Encorchado

Fuente: La Empresa HDA CORP S.A.C

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La solución es colocar un armario empotrado a la pared donde se

almacenara los corchos, precintos y etiquetas para el uso de la semana y

cada compartimiento del armario estará rotulado.

Marcación de la localización: Después que se ha clasificado los artículos

se les designa una zona para este caso se le asigna una nueva zona a las

jabas ya que en la actualidad son colocados el camino de producto

terminado.

Ilustración 21: Pasadizo de Recepción de vino.

Fuente: La Empresa HDA CORP S.A.C.

3s “Seiso” limpiar.

Asignar una persona encargada: La cual permita verifique el cumplimiento

de la limpieza por cada uno de los operarios. En

este caso será el supervisor de producción el encargado

4s “Seiketsu” Estandarizar.

- Formato.

Planificar el mantenimiento de limpieza: El encargado del área

designa a una persona para cada semana el cual realizaran la

limpieza y orden (anexo: 08 Formato de registro de limpieza)

Check List: El cual verifica la limpieza de diferentes áreas de la

embotelladora.

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- Gerencia Visual.

Letreros: Específicamente en las área de insumos de etiquetas,

precintos; para evitar pérdidas de tiempos al momento que el

trabajador busque para el uso en producción.

Señales: En la actualidad los pasillos de transporte de producto en

proceso y terminado no tienen un flujo marcado, la interrupción hace

que el proceso se demora.

5s “Shitsuke” Displina.

Evaluación del lugar de trabajo: Mediante un Check link se evalúa el

avance de las 5s. (Anexo 11).

Seguimiento de la implementación de las 5s: Se realiza un seguimiento

por cada S.

5.4.4. Fase 05: Implementación de Poka Yoke

Se analizó mediante la herramienta de fichas de observación se encontró

defectos en el etiquetado contra etiquetado y precintado.

Etiquetado: De un total de 960 botellas de 750 ml. 80 botellas tienen

defectos representa el 8.33% de la producción diaria.

Contra etiquetado: De un total de 960 botellas de 750 ml 90 botellas

salen con defectos representa un 9.38% de la producción diaria.

Precintado: De un total de 960 botellas de 750 ml. 80 botellas tienen

defectos representa el 8.38% de la producción diaria

Empacado: De 80 cajas 15 están mal embalados lo cual representa un

18.76%.

Se aplica la inspección y el método de Advertencia.

Inspección: Se realizara al inicio de cada actividad, el trabajador

inspecciona el trabajo anterior utilizando la inspección de criterio o

de juicio separando lo malo de lo bueno.

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Esta inspección se realiza para las actividades de etiquetado, contra

etiquetado, precintado y empacado.

Método de Advertencia: Durante que se realiza la última actividad

el trabajador revisa de forma detallada la botella de vino, si encuentra

defectos el tocara un botón el cual estará codificado con números

según a las actividades.

Tabla 15: Implementación de Poka Yoke

Numero de botón Actividad

1 etiquetado

2 Contra etiquetado

3 Precintado

4 Empacado

Fuente: Elaboración Propia

5.4.5. Fase 05: Implementación de trabajo estándar.

Se analizó mediante la herramienta de fichas de observación, lo cual se

encontró perdidas de vino en el primer filtrado que se realiza en la actividad

de filtrado y el segundo filtrado que se realiza en la actividad de llenado:

Primer Filtrado: Existe perdida de 50 litros de vino por cada 800 litros

lo que representa un 6.25% de la producción diaria.

Segunda filtración: Existe pérdidas de 35 litros por cada 800 litros lo

que representa 4.38 % de la producción diaria.

Se estandariza la actividad la actividad de filtrado mediante instructivo de

trabajo.

Primer Filtrado: El cambio de placas se realiza cada 200 litros la

pérdida de vino disminuye a 2% este porcentaje representa la

absorción de vino en las placas.

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Segunda filtración: El cambio de placas se realiza cada 300 litros la

pérdida de vino disminuye a 1.5% este este porcentaje representa la

absorción de vino en las placas.

El cambio de placas por cada 200 y 300 litros lo designa el ingeniero de

producción ya que es el promedio de cambio de placas que se ha realizado en

el primer filtrado y segundo filtrado en los anteriores procesos de embotellado

de vino Borgoña Semi seco.

Se realiza un instructivo de trabajo para cada filtrado el cual describe las tareas

que realiza el operario encargado de la actividad de filtrado y la actividad de

llenado. Se encuentran en los anexo 09.- Instructivo de trabajo en filtrado de

vino Borgoña y el anexo 10.- Instructivo de trabajo de llenado de vino Borgoña

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5.5. VSM de la situación futura.

Ilustración 22: VSM de la situación Futura del embotellado de vino Borgoña Semi Seco

ProveedorCLIENTECONTROL DE PRODUCCION

12 botellas

LLENADO

Operación: 02

DOI: 2min/caja

TC: 6 minutos

# operarios:01

# maquinas: 01

1 caja de PT 12 corchos

ENCORCHADO

Operación: 03

DOI:1.5 min/caja

TC: 6 minutos

# operarios: 01

# maquinas:01

1 caja de PT12 etiquetas

12 contra etiquetas

ETIQUETADO

Operación: 04

DOI: 1 min/caja

TC6 minutos.

#operarios:02

# maquinas: 00

1 caja de PT 12 presintos

PRECINTADO

Operación: 05

DOI:1.5 min/caja

TC: 6minutos.

# operarios: 02

# maquinas 02

1 caja PT Una caja para vino de carton con separadorCinta de embalaje

EMPAQUE

Operación:06

DOI:2 min/caja

TC: 6 minutos

# operarios: 01

# maquinas: 01

1 caja PT

ALMACEN DE PT1 caja de vino borgoña

2.5 min

40 segundos

1.5 minutos

20 segundos

66 segundos

20 segundos

1 min

1min

FILTRADO

Operación 01

DOI:0,5min/caja

Tc: 6 minutos

# operarios: 01

# maquina: 01

1 caja de PT

71 segundos

20 segundos

1.5.minutos

20 segundos

Plazo de Transformación 8 minutos con 47 segundos

Plazo de entrega 3 minutos

D: 855 CAJAS/MES1 TURNO

Orden CP: Mensual

CS: diario( Correo electronico y

teléfono)

ENVIO SEMANAL

TACK TIME: 480 min x día/57 cajas x día= 8 minutos con 25 x caja

Envió cada semana

Provisión 1 semana(Vía teléfono)

Vino a granelPlacas de filtrado

ALMACEN GENERALETIQUETASCORCHOS

PRECINTOS CAJAS DE CARTON

Envio diario o semanal

5s

DIAGRAMA DE FLUJO DE VALOR DE LA SITUACION FUTURA

ALMACEN DE INSUMOS

Poka Yoke

Trabajo estandarizado

Fuente: Elaboración Propia

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El VSM de la situación futura utiliza los indicadores que se describe en la tabla 4

Operacionlizacion de Variables estos son:

Pérdidas del envasado.

Takt time.

Para la propuesta de mejora se trabajó a base de la tabla 11 Defectos priorizados en el

embotellado de vino Borgoña.

Demora en el proceso: En la situación inicial era de 15 minutos aplicando la

propuesta de mejora disminuye a 10 minutos con 47segundos, la herramienta

que se aplica es las 5s y Poka yoke en el punto 5.4.3 y 5.4.4.se detalla la

implementación de dichas herramientas.

(En la tabla 15 Lista de mejoras en reducir tiempos del proceso) se detalla la

propuesta aplicada en cada una de las actividades.

Perdidas de vino: Es el segundo indicador (tabla 4 Operacionalización de

variables) en la situación actual tiene una pérdida de 6.25% en el filtrado en el

embotellado es de 4.38%, aplicando la propuesta de mejora estos porcentajes

disminuye a 2% y 1.5% respectivamente, la herramienta que se aplica es trabajo

estándar en el punto 5.4.5. se detalla la implementación de dicha herramienta.

Falta de orden y limpieza: Se aplicó la herramienta de las 5s permitió organizar

los insumos para el embotellado de vino al proponer un almacén en tránsito en el

área de producción y zonificar las áreas de cajas y jabas de botellas vacías, la

herramienta que se aplica es 5s en el punto 5.4.3. se detalla la implementación

de dicha herramienta.

5.6. Evaluación económica.

Se realizó la evaluación económica de las 5s, Poka Yoka y trabajo estándar para ello

se calcula los costos involucrados. Durante la fase de análisis e implementación se

realizaron diferentes gastos. Su implementación ha permitido que la empresa produzca

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en menor tiempo una caja de vino igualando al tack time calculado para un día de

producción. Mejorando la calidad del producto y mejorando el ambiente de trabajo

5.6.1.-Cálculo de costos de implementación de las 5s.

Tabla 16: Costos Incurridos en la Implementación

Descripción

Materiales Unid Costo

1.- Anaquel

(2 anaqueles ) x S/.1400.00 costo de cada anaquel =

S/.2800.00

2 S/.2800.00

2.-tachos de Basura

( 5 tachos de basura ) x (S/40.00 nuevos soles c/u) =

S/200.00

5 S/.200.00

3.- Útiles de limpieza

(Papel higiénico, escoba, trapeadores)

S/.180.00

Subtotal S/.3 180.00

Fase de implementación de las 5s

1.- Costo de capacitación:

Sueldo para el capacitador ( 1 persona, 2 veces por semana, 7

semanas)

Costo por sesión: S/200.00

Costo total: (200.00 costo por sesión) x (2 veces a la semana )x

(7 semanas)= s/2 800.00

S/.2 800.00

2.-Costo del Auditor

Sueldo de Auditor (1persona, 2 veces al mes, 6 meses)

Costo por sesión: S/300.00

S/.3 600.00

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70

Costo total: (300.00 por sesión)x (dos vez al mes) x ( 6 meses)

= s/3 600.00

3.-Costo de insumos

Placas de filtración para vino para la maquina filtradora y

embotelladora

15 placas x S/ 70.00 = S/ 1 050.00

S/.1050.00

4.- Costo de campaña

Afiches, banner de publicidad S/650.00

5.-Costo de Alquiler de Equipos

Cañón Multimedia, Televisor 24 sesiones

Costo por sesión: S/150.00

Costo total: 150.00 x 24 = S/ 3 600.00

S/ 3 600.00

Gastos Adicionales S/2000.00

Subtotal S/.13 700.00

Total S/.16 880.00

Fuente: Elaboración Propia

5.6.2.-Cálculo de costos de implementación de Poka Yoke

Descripción

Materiales Unid Costo

1.-Dispositos de advertencia (Alarma) 1 S/.1000.00

total S/.1000.00

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71

5.6.3. Cálculo de costos de implementación de trabajo estándar.

Análisis del costo - beneficio del cambio de placas.

Tabla 17: Costo - Beneficio de cambio de placas en la actividad de Filtrado

Actividad de filtrado: Primer Filtrado

Cambio de Placas Costo de cambio

de placa x litro

Tiempo de cambio

de placas

Cada cambio= 15 minutos

Cantidad de cajas

producidas

Costo de por caja equivalente

al tiempo de cambio de placas

Utilidad que deja de

percibir por cambio de

placas

Inicial 1Placa/300 litros 70

300= 0.23

3 cambios de placas

45 minutos

3 cajas de vino

Borgoña

S/100.00 x 3 cajas = 300.00

Propuesta 1 placa/200 litros 70

200= 0.35

4 cambios

60 minutos

4 cajas de vino

Borgoña

S/100.00 x 4 cajas = 400.00 S/25.00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 18: Costo – Beneficio de cambio de placas en la actividad de Llenado

Actividad de Llenado: Segundo Filtrado

Cambio de Placas Costo de cambio

de placa x litro

Tiempo de cambio

de placas

Cada cambio= 15 minutos

Cantidad de cajas

producidas

Costo de por caja equivalente

al tiempo de cambio de placas

Utilidad que deja de

percibir por cambio de

placas

Inicial 1Placa/400 litros 70

400= 0.175

2 cambios de placas

30 minutos

2 cajas de vino

Borgoña

S/100.00 x 3 cajas = 300.00

Propuesta 1 placa/300 litros 70

300= 0.23

3 cambios

45 minutos

3 cajas de vino

Borgoña

S/100.00 x 4 cajas = 400.00 S/25.00

Fuente Elaboración Propia

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El costo - beneficio de cambio de placas es de S/ 50.00, la empresa dejara de percibir dicha

cantidad si implementa el cambio de placas en la activad de filtrado y llenado.

Estandarización de cambio de placas:

El cambio de placas se estandarizo en 200 litros en primer filtrado y 300 litros en el segundo

filtrado, se tiene como antecedente el viñedo Álamo el cual aplico esta estandarización

permitiendo tener como resultado la reducción en perdida de vino y no tenga sedimentación.

Dicho proceso de estandarización se aplicó a la empresa en estudio la cual dio resultados

favorables se detalla en la Tabla 23: Lista de mejora en reducir pérdidas de vino del proceso

de embotellado.

Costo total de la Implementación.

Tabla 19 Costo total de Implementación

Herramientas de Manufactura Esbelta Costo de Implementación

5s S/16 880.00

Poka Yoke S/ 1000.00

Trabajo Estándar S/ 50.00

TOTAL S/17930.00

Fuente: Elaboración Propia

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73

CAPÍTULO 6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1. Resultados.

Para el análisis actual de la empresa se desarrolla la técnica de observación y se

acompaña con el instrumento de fichas de observación para cada actividad, al

recabar toda la información se realiza el diagnostico que es un mapa de flujo de

valor VSM el cual nos permite observar de forma general todo el proceso de

embotellado, en cual se encontraron los problemas que se citan en la tabla 21.

Tabla 20: Lista de problemas de la Situación Actual

ACTIDADES PROBLEMA DETALLE INDICADORES

EN TODO EL

PROCESO DE

EMBOTELLADO

Demora en el

proceso

Los insumos no se

encuentran, en el

área de

producción, están

en el almacén

general, cambio de

placas

---------------------

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A.-FILTRADO Perdida de vino. 50 litros de cada

800 litros.

50

800 6.25%

B.-EMBOTELLADO Perdida de vino. 35 litros de 800

litros de vino.

35

800= 4.38%

C.-ENCORCHADO

En el encorchado

no se encontró

defectos

Cero defectos Cero defectos

D.-ETIQUETADO

Defectos en el

etiquetado

80 de 960 botellas

de vino

80

960= 8.33%

Defectos en la

contra etiqueta

90 contra etiquetas

de 960 botellas de

vino

90

960= 9.38%

E.-PRECINTADO Defectos en el

precintado

80 de cada 960

botellas de vino

80

960= 8.38%

F.-EMPACADO Mal embalaje de

las cajas de vino

15 de 80 cajas de

vino Borgoña semi

seco

15

80= 18.76%

Fuente: Elaboración Propia

La demora en el proceso se debe a que el área de trabajo no tiene un orden adecuado,

los insumos y materiales se encuentran en el almacén general para poder sacar los

insumos y materiales se tiene que tener permiso del jefe de almacén.

La actividad de filtrado y embotellado, en la primera se realiza el primer filtrado en la

segunda actividad que es el llenado también se realiza una segunda filtración, las

pérdidas de vino de estas dos actividades se debe a que los trabajadores esperan que

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75

la placa filtradora colapse sus oricios de filtración por ende ya no filtra y comienza a

derramarse el vino, reciente en ese momento comienza el cambio de las placas esto

sucede en ambas actividades el tiempo de cambio de placas es 15 minutos en cada

una de las actividades, el uso de las placas de filtración depende de que “tan turbio se

encuentra el vino” hay casos que solo ha realizado un cambio de placas, como también

tres cambios de placas por cada día de producción.

Los defectos en él, etiquetado, precintado y empacado se deben a la falta capacitación,

se guían de la experiencia de los trabadores antiguos.

El mapa del flujo de la situación futura tiene como finalidad eliminar los tiempos de

espera, demoras en el proceso, perdidas de vino en el proceso de filtrado y

embotellado y defectos en el etiquetado, precintado y empacado.

En la tabla 22.-Se propone las mejoras que permite disminuir tiempos en las

actividades de etiquetado, precintado y empacado.

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76

Tabla 21: Lista de Mejoras en reducir tiempos del Proceso de embotellado.

Actividades

Tiempo empleado para

embotellar una caja de

vino Borgoña semi seco

Propuesta de aplicación

Tiempo estimado

con la ejecución

de la propuesta

Inspección

Tiempo

Total

Encorchado

Almacén general

1 minuto

Colocar un anaquel

empotrado a la pared el cual

va ser un almacén en transito

20 segundos

--------------

20 segundos

Etiquetado

Almacén general

1 minuto

Colocar un anaquel

empotrado a la pared

20 segundos

--------------------

20 segundos

Proceso de etiquetar

1 minuto

Procedimiento, adiestramiento

y capacitación a los operarios

que realizan la tarea de

etiquetar e inspección

30 segundos

36 segundos

66 segundos

Precintado

Almacén general

1 minuto

Colocar un anaquel

empotrado a la pared

20 segundos

-----------------

20 segundos

Proceso de precintado

.1 minutos

Procedimiento, adiestramiento

y capacitación a los operarios 45 segundos

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que realizan la tarea de

precintado e inspección de

producto

36 segundos 71 segundos

Empacado

Almacén general

1minuto

Señalizar una área en

producción, para los cajas

45 segundos

--------------

45 segundos

Proceso de Empacado

2 minutos

adiestramiento y capacitación

a los operarios que realizan la

tarea de etiquetar e inspección

1 minuto

30 segundos

1 minuto con

30 segundos

Fuente: Elaboración Propia

Al colocar un anaquel en el área de producción se disminuyen los tiempos de entrega, al inicio era de 7 minutos por caja, al proponer

la aplicación de la herramienta de las 5s, poka yoke y trabajo estándar este tiempo disminuye a 3 minutos. El cual es un tiempo

significativo de 4 minutos por caja.

Al capacitar a los trabajadores y adiestrarlos en las tareas que cada trabajador esta designado, y realizar la inspección por cada

producto los tiempos de transformación aumenta, al inicio eran de 8 minutos al aplicar la herramienta de las 5s, poka yoke y trabajo

estándar el tiempo aumenta 8 minutos con 47 segundos.

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Tabla 22: Lista de mejora en reducir pérdidas de vino del proceso de embotellado

Actividades Situación actual Propuesta Situación

futura

a.-Filtrado

Perdidas de vino 50

litros de cada 800

litros de producción

6.25% de producción

Cada 200 litros de

vino se cambian las

placas de filtración.

2%

b.-

Embotellado

Perdidas de vino 35

litros de cada 800

litros de producción

4.38% de producción

Cada 300 litros de

vino se cambian las

placas de filtración

en la Maquina

embotelladora

1.5%

Fuente Elaboración Propia

Al analizar la actividad de filtrado se estableció con el Ing. de producción que el

cambio de placas debe ser cada 200 litros en la primera filtración y 300 litros en la

segunda filtración que se realiza en el llenado. Teniendo como antecedente al viñedo

Álamo aplico la estandarización de cambio de placas.

Se estandariza el cambio de placas en el actividad de filtrado cada 200 litros hace

que las pérdidas de vino disminuyen significativamente de un 6.25% a un 2% por

producción diaria, el mismo caso sucede con la actividad de llenado en la cual se

estandariza el cambio de placas cada 300 litros hace que las pérdidas de vino

disminuya de un 4.38% a 1.5% de producción diaria.

.

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79

Cada herramienta de la manufactura esbelta es aplicada según la problemática

encontrada en la empresa. Basándonos en las características del problema

encontrado en el proceso de embotellado de vino borgoña semi seco.

Se aplicara las siguientes herramientas.

5s.

Poka Yoke.

Estandarización de trabajo.

Tabla 23: Resumen de tiempos de embotellado de vino borgoña Aplicando la

propuesta de mejora.

VSM de la situación

actual

VSM de la situación

Futura

Tiempo de

transformación

8.minutos 8 minutos con 47

segundos

Tiempo de entrega 7 minutos 3 minutos

Total 15minutos 10 minutos con 47

segundos

Fuente Elaboración Propia

El tiempo de embotellado de una caja de vino borgoña en la situación inicial es de 15

minutos, con la propuesta de mejora este tiempo disminuye a 10 minutos con 47

segundos, tiene un ahorro de tiempo de 4 minutos con 13 segundos por caja de vino

Borgoña.

Resultados de la viabilidad económica:

Calculo de evaluación económica según el aumento de producción

Costo de producción en la situación inicial

o Costo variable unitario: S/. 9.00 soles

o Costo fijo: S/. 1536.00 soles 1536.00

384= 4.00 soles

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o Cantidad: 384 botellas de vino borgoña equivale 32 cajas de vino

o Costo de Producción por botellas es S/ 13.00 soles

o Costo de producción por caja S/ 156.00

Costo de producción en la situación Mejorada

o Costo Variable unitario: S/. 9.00 soles

o Costo fijo: S/. 1536.00 1536.00

540= 2.84 soles.

o Cantidad: 540 botellas de vino Borgoña equivale a 45 cajas.

o Costo de Producción por botellas es S/ 11.84 soles

o Costo de producción por caja S/ 142.08 soles

Beneficio de mejora

o Cantidad de producción en la situación inicial: 32 cajas

o Cantidad de producción en la situación propuesta: 45 cajas

Beneficio = 45 – 32 = 13 cajas de vino borgoña

13 cajas x S/. 142.08 = S/ 1 847.04 soles

Si se aplica la propuesta de mejora el benéfico por cada día de producción de

vino Borgoña es de S/1 847.04 soles

Margen de ganancia: 25%

Tiempo de producción:

Minutos de producción: 480 minutos.

Cajas de vino:

Cajas producidas sin la propuesta de mejora: 480 minutos/15minutos por caja

producida =32 cajas de vino Borgoña semi seco.

Cajas producidas aplicando la propuesta de Mejora: 480 minutos/ 10minutos con

47 segundos por caja producida =45 cajas de vino Borgoña semi seco.

Producción mensual de mejora

S/ 1 847.04 X 15 días de producción =S/ 27 705.60 soles

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Tiempo de recuperación de la inversión para la implementación de la

propuesta.

Tabla 24: Tiempo de recuperación de la inversión

Concepto Inversión

Beneficio de la mejora S/.27 705.60

Costo de implementación

S/. (17 930.00)

TOTAL S/.9 775.60

Fuente: Elaboración Propia

El costo de recuperación de la inversión es un solo mes.

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Resultado de los indicadores.

Tabla 25: Resultado de Indicadores

Nombre Indicador Situación

Actual

Propuesta de

mejora

Takt time Tiempo diponible

Requerimiento del client

480

57

= 8 min 𝑐𝑜𝑛 25 𝑠

480

57

= 8 min 𝑐𝑜𝑛 25 𝑠

Perdidas

de vino

Total de litros Perdidos

total de litros emvadaso

50

800 6.25%

16

800= 2%

Total de litros Perdidos

total de litros emvadaso

35

800= 4.38%

12

800= 1.5%

Defectos

en el la

botella

Total de defectos en el etiquetado

Total de produccion elaborada

80

960= 8.33% Con la

aplicación de la

herramienta

Poka yoke se

elimina todo

los defectos

Total de defectos detectos en el contra etiquetado

Total de produccion elaborada

90

960= 9.38%

Total de defectos en el precintado

Total de produccion elaborada

80

960= 8.38%

Total de defectos en el empacado

Total de produccion elaborada

15

80= 18.76%

Cajas

producidas

en un día

Tiempo de trabajo

Tiempo en q se demora producir una caja

480

15

= 32 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎

480

10.47

= 45 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎

Fuente: Elaboración Propia

El indicador de takt time.-No varía el cálculo por la demanda que existe durante el mes.

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Perdidas de vino.- En la situación inicial en el primer filtrado existe una pérdida de 6.25% y

en el segundo filtrado de 4.38% con la aplicación de la herramienta de trabajo estándar

disminuye a 2% y 1.55% respectivamente

Defectos en las botellas.- Se ha encontrado defectos en el etiquetado es 8.38%, en el

contra etiquetado es 9.38%, en el precintado es 8.38% y en el empacado es 18.76% con la

aplicación de la herramienta de Poka Yoke se elimina todo los defectos en la botella de vino

Borgoña semi seco.

Cajas Producidas al día.- El la situación inicial la empresa producía 32 cajas de vino

Borgoña al día con la propuesta de mejora produce 45 cajas de vino borgoña al día.

6.2. Discusión de resultados.

En el presente trabajo de investigación se analizó el proceso de embotellado de vino

Borgoña semi seco de la empresa HDA CORP S.A.C. se dedica a la venta de vinos y

piscos. El objetivo de estudio es proponer la mejora del proceso de embotellado

aplicando Herramientas de Manufactura esbelta, dicha mejora debe ser continua ya que

busca mejorar el proceso y así posibilitar la competitividad.

El análisis de la situación actual de la empresa con la herramienta VSM demostró que

ha tenido un deficiente proceso de la producción en el embotellado de vino, no cuenta

con instructivos de trabajo y el personal se basa en la experiencia que han adquirido

durante los años de trabajo. Esta realidad no es ajena a otras empresas tal como se

demostró en los estudio realizado por C .R Frank (2014) y Lema Calluchi (2014) en

primer caso mediante las fichas de observación encontró los defectos en el segundo

caso utilizo el diagrama de flujo de proceso (VSM) le permite detectar demoras de

producción, desorden en el área de trabajo lo prioriza mediante el diagrama de Pareto

para cada problema encontrado utiliza el diagrama de causa efecto.

Se ha comprobado en los indicadores de la Operacionalización de variables según sea

el caso es factible realizar la aplicación de la propuesta de mejora según los datos

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84

cuantitativos proyectados se obtiene una disminución en tiempos, perdidas de vino y

productos defectuosos

Con la propuesta se llegara a mejorar el flujo de proceso, se aplicó la herramienta de

las 5s, es una herramienta operativa que permite mejorar las condiciones de trabajo en

la empresa a través de una excelente organización y limpieza en el puesto de trabajo.

Su aplicación en la embotelladora permite disminuir tiempos de entrega y transformación

de 15 minutos a 10 minutos con 47 segundos lo cual es un tiempo significativo de 4

minutos con 13 segundos en embotellar una caja de vino Borgoña, por otro lado permite

controlar las pérdidas de vino y los productos defectuosos a través de la estandarización

y la capacitación.

La producción diaria es 32 cajas de vino borgoña con la implementación de las 5s, poka

yoke y estandarización de trabajo aumenta su producción en 13 cajas de vino con un

costo de producción de S/ 27 705.60 soles por cada día de producción, se demostrado

en otra investigación realizado por Huamán (2016) en el caso citado genera un aumento

en la producción de 60.00 % al inicio producía 18000 panes con la propuesta de mejora

aplicando herramientas de manufactura esbelta produce 30000 panes

El caso de estudio su producción aumenta en 40.63%.El análisis de costo beneficio es

positivo, en este sentido el proyecto es viable.

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CONCLUSIONES

Se propuso la mejora del proceso de embotellado aplicando las herramientas de

Manufactura esbelta tales como 5s, poka yoke y trabajo estándar lo cual permite un

incremento en la producción de 40.63% y generando un beneficio mensual de S/. 27

705.60 soles.

Se evaluó la situación actual de la embotelladora mediante la herramienta VSM se

encontró demoras en el proceso de embotellado de 69.80% de tiempo por cada caja de

vino borgoña producido debido al desorden que existe en el área de producción y los

insumos se encuentran en el almacén general, en pérdidas de vino tiene un 6.25% en

el primer filtrado y un 4.38% en el segundo filtrado por cada día de producción, en

términos monetarios las perdidas es de S/ 75 000.00 soles trimestrales.

Se determinó las herramientas tales como VSM, 5s, poka yoke y trabajo estándar, la

primera es una herramienta de diagnóstico de la situación actual, la segunda es una

herramienta operativa el cual aplicado para organizar, ordenar el puesto de trabajo la

tercera herramienta y la cuarta permiten reducir los defectos encontrados en el proceso

de embotellado y estandarizar la tarea mediante un instructivo de trabajo. Su aplicación

permite disminuir las demoras en inicial era de 15 con la propuesta este tiempo

disminuyo a 10 minutos con 47 segundos, tiene un ahorro de tiempo de 4 minutos con

13 segundos por caja de vino Borgoña semi seco.

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Se evaluó la viabilidad económica mediante el análisis costo beneficio al implementarse

la propuesta la empresa tendrá un beneficio de mejora de 27 705.60 soles mensuales,

al inicio producía 32 cajas de vino Borgoña semi seco con la aplicación de las

herramientas 5s, poka yoke y trabajo estándar incrementa a 45 cajas de vino borgoña

esta producción es diaria.

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RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer el seguimiento de las herramientas propuestas mediante las

auditorias de las 5s y verificar su avance en el proceso de embotellado mediante el

diagrama de radar.

Se recomienda su aplicabilidad para otras empresas de mismas características y

condiciones del presente estudio.

Se recomienda la aplicación de las herramientas de manufactura esbelta, en el área de

producción de Piscos.

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ANEXOS Anexo 01: Análisis de las ventas de vino en el año 2018 Enero a Junio

Tabla 26: Análisis de ventas de vino del año 2018

Vino

Borgoña

semi seco

Vino

rose

semi

seco

Vino

Blanco

semi

seco

Vino

Merlot

seco

Espumante

Vino

tinto

semi

seco

Pisco

Acholado

Pisco

Quebranta

Pisco

Italia

Pisco

Moscatel

Pisco

Mollar

Pisco

Negra

criolla

Enero 2 335.50 438.80 81.30 114.80 251.30 812.30 300.50 345.45 200.45 50.45 60.45 65.45

Febrero 2294.00 697.50 136.50 218.30 357.80 1823.00 450.50 320.34 325.34 30.55 65.95 56.45

Marzo 3435.80 165.80 37.50 153.00 30.00 809.30 345.00 200.45 265.24 60.54 70.54 60.50

Abril 2859.30 347.30 87.80 153.00 63.00 1793.50 400.45 340.45 321.42 60.67 69.54 65.35

Mayo 4051.30 635.30 108.00 232.50 150.80 2159.30 543.45 450.50 354.55 50.55 51.35 60.43

Junio 4962.50 570.00 46.00 185.30 203.30 1122.80 665.56 400.00 345.64 60.54 54.65 70.50

TOTAL 19938.40 2 854.70 407.10 903.90 1056.20 8520.20 2404.96 2057.19 1812.64 313.30 372.48 378.68

Fuente: Elaboración Propia

El producto que se ha vendido más durante enero a junio del 2018 es el vino Borgoña semi seco un total de 19 938.40 litros

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89

Anexo 02: Ficha de observación:

Tabla 27: Ficha de Observación

NOMBRE DEL PROCESO: Embotellado de vino Borgoña. RESPONSABLE: Ing. de Producción…………………...

Actividad: Analiza 1 caja de vino Borgoña

ENTRADAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO

SALIDAS:

MATERIALES Y RECURSOS:

DOCUMENTO:

PROVEEDORES:

INDICADORES:

OBJETIVO: Describir el proceso de embotellado de vino de la empresa HDA CORPC S.A.C.

Fuente: Elaboración Propia

Fichas de observación de proceso de Embotellado

FPI001

Versión 01

11/10/2018

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90

Anexo 03: Descripción y calificación de los criterios de priorización

Tabla 28: Criterio de priorización 01 - Efecto Económico que genera en la empresa

EFECTO ECONOMICO QUE GENERA A LA EMPRESA

Ponderación Criterio

0 No genera costos a la empresa

1 Genera costos menores a S/ 200.00 soles

3 Genera costos de S/ 200.00 soles a S/ 500.00 soles

5 Genera costos de S/ 500.00 soles a S/ 1000.00 soles

Fuente Elaboración Propia

Tabla 29: Criterio de priorización 02 - Es constante en la Empresa

ES CONSTANTE EN EL PROCESO

Ponderación Criterio

0 No es constante en la empresa

1 Tiene una frecuencia de 1 a 2 veces que suceda

3 Tiene una frecuencia de 2 a 5 veces que suceda

5 Tiene una frecuencia que suceda más 5 veces.

Fuente: Elaboración Propia

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91

Tabla 30: Criterio de priorización 03 - Es importante para la Empresa

ES IMPORTANTE PARA LA EMPRESA

Ponderación Criterio

0 No es importante para la empresa

1 Es mínima pero el producto es rotativo

3 Trae consecuencias en el proceso

5 Trae consecuencias en el proceso y venta

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 31: Criterio de Priorización 04 - Tiempo adicional en el proceso

TIEMPO ADICIONAL EN EL PROCESO

Ponderación Criterio

0 No genera tiempo en el proceso.

1 Tiempo adicional de 1 a 5 minutos

3 Tiempo adicional de 5 a 25 minutos

5 Genera mayor tiempo a 25 minutos

Fuente: Elaboración Propia

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92

Anexo 04: Cronograma de implementación para la propuesta de mejora

Tabla 32: Cronograma de Implementación de las 5s.

Empresa HDA CORP S.A.C COD: 002

Cronograma de implementación de las 5s

PÁGINA 01

REVISION: 01

EMISIÓN: 2018

TEMA DE CAPACITACION /CURSO

1 Semana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Designar un responsable x

Designar a un capacitador x

Capacitación en Manufactura esbelta

x

Capacitación en Manufactura esbelta

x

Retroalimentación x

Capacitación en Proceso de Vinos

x

Retroalimentación x

BPM ( Buenas Prácticas de Manufactura en embotellado )

x

Retroalimentación x

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93

Capacitación de las 5s x

Aplicación en la empresa de las 5s

x

Capacitación en Poka Yoke x x x

Aplicación en la empresa de la herramienta Poka Yoke

x

Capacitación en Estandarización de trabajo

x

Aplicación en la empresa de la herramienta Estandarización de

trabajo x x x

Auditoria de las 5s y Diagrama radar

x

Auditoria de las 5s y Diagrama radar

x

AUTORIZADO POR:

FIRMA:

Fuente: Elaboración Propio

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94

Anexo 05: Programa de Capacitación para implementación de la propuesta de

mejora.

Empresa HDA CORP S.A.C COD: 001

Programa de Capacitación al Personal

PÁGINA 94 DE 132

REVISION: 01

EMISIÓN: 2018

Control Documentario

ELABORÓ/MODIFICÓ:

NOMBRE:

CARGO

REVISÓ:

NOMBRE:

CARGO

APROBÓ:

NOMBRE:

CARGO

Programa de Capacitación para la Implementación de

Las herramientas de manufactura Esbelta

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95

Contenido 1.- OBJETIVOS: ……………………………………………………………………….96

2.- ALCANCE………………………………………………………………………………...96

3.- DEFINICIONES. ……………………………………………………………………...96

4.- RESPONSABLES. ……………………………………………………………….96

5.- PROCEDIMIENTO ……………………………………………………………….96

5.1.-Diseña diagnóstico de necesidades de capacitación …………………….96

5.2.-Programa de Capacitación de Personal …...…………………………………96

5.3.-Aprobación del Programa de capacitación ……………….……………………..97

5.4.-Difusión del Programa de Capacitación ………………………………………97

5.5.-Dictado de Capacitaciones…..……………………………………………………….4

6.- REGISTROS Y ANEXOS ………………………………………………………………..97

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96

1.- OBJETIVOS:

Mejorar la producción en la embotelladora HDA CORP S.A.C aplicando

Herramientas de manufactura esbelta.

2.- ALCANCE

El programa de capacitación tiene el alcance en el área de embotellado de la empresa

HDA CORP S.A.C.

3.- DEFINICIONES.

Capacitación: Conjunto de actividades teóricas y prácticas impartidas a un grupo

de personas

Capacitación Interna: Actividades teóricas y prácticas realizadas por la empresa

HDA CORP S.A.C.

Capacitación Externa: Actividades teóricas y prácticas realizadas por la empresa

HDA CORP S.A.C.

4.- RESPONSABLES.

Ingeniero de Producción

Es responsabilidad del ingeniero de producción de la planta embotelladora HDA CORP

S.A.C.

5.- PROCEDIMIENTO

5.1.-Diseña diagnóstico de necesidades de capacitación

El ingeniero de producción realiza la coordinación con el tesista, para proponer las

herramientas de mejora para mejorar el proceso de producción de la empresa.

5.2.-Programa de Capacitación de Personal

El Ingeniero de Producción elabora el programa de capacitación con las sesiones

requeridas según el tema a exponer cada sesión tiene una duración de 60 minutos.

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97

5.3.-Aprobación del Programa de capacitación

El gerente general aprueba el programa de capacitación y el presupuesto

designado

5.4.-Difusión del Programa de Capacitación

El Ingeniero de Producción elabora invitación.

5.5.-Dictado de Capacitaciones

La capacitación lo realiza una personal externo, se le brinda la logística necesaria

para brindar una capacitación exitosa.

La capacitación se realiza según el avance de la implementación de las

herramientas de manufactura esbelta

6.- REGISTROS Y ANEXOS

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98

Empresa HDA CORP S.A.C COD: 001

Programa de Capacitación al Personal

PÁGINA 98 DE 132

REVISION: 01

EMISIÓN: 2018

TEMA DE CAPACITACION CAPACITADOR INTERNO/

EXTERNO 1 sesión 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Definición de Manufactura esbelta

Herramientas de Manufactura

Retroalimentación

Proceso de Vinos(Filtrado)

Proceso de Vinos(encorchado etiquetado)

Proceso de vino (precintado y empacado)

BPM

BPA

Retroalimentación

VSM

5”S

Poka yoke

Estandarización de trabajo

Retroalimentación

AUTORIZADO POR:

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99

Anexo 06: Formato de asistencia del personal a la capacitación

Tabla 33: Formato de asistencia

Fuente: Elaboración Propia

Código: PR-082

Versión: 01

Última revisión:

Febrero 2018

NOMBRE

EMPRESA

FORMATO DE REGISTRO CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION

DE MANUFACTURA ESBELTA

FECHA DE

EMISION:

N

º

NOMBRE DE

LA

CAPACITACIO

N

OBJETIV

O

PERIODO

DE

REALIZACIO

N

LUGA

R

NUMERO DE

HORAS X

CAPACITACIO

N

RESPONSABL

E

DIRIGID

O A

OBSERVACIONE

S

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100

Anexo 07: Lista de Artículos Innecesarios

Tabla 34: Formato de lista de Artículos

ELEMENTOS

A ANALIZAR

EN OBLIGATORIO TENER ESTE

ELEMENTO ES OBLIGATORIO LA CANTIDAD

ES OBLIGATORIO SU

UBICACIÓN

NO

SI NO

SI NO

SI

ITEMS ACCION A EJECUTAR ACCION A EJECUTAR ACCION A EJECUTAR

Fuente: Tesis de Spools

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101

Anexo 08: Formato de registro de Limpieza

Tabla 35: Formato de registro de limpieza

FORMATO DE REGISTRO DE LIMPIEZA

FECHA NOMBRE HORA DE

ENTRADA HORA DE SALIDA CARGO OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración Propia

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102

Anexo 09: Instructivo de trabajo de Filtrado

Instructivo: 001

Instructivo de trabajo en la Actividad de Filtrado

Emisión Nº: 01

Fecha: 01/12/2018

Revisión N°: 001

Página 1 de 1

1. OBJETO

Lograr que la actividad de filtrado se realice en las mejores condiciones de inocuidad para su

posterior actividad

2. ALCANCE

Solo tiene el alcance para la actividad de filtrado incluyen al personal que cubre las tareas

referidas al filtrado.

3. RESPONSABILIDADES

Operador de la maquina Filtradora es responsable de:

• Que el cambio de placas se realice cada 200 litros

• Que el vino se encuentre en las mejores condiciones de

inocuidad

• Que mantenga su área de trabajo ordenada y limpia.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jonathan Condori

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103

Anexo 10: Instructivo de trabajo de Llenado

Instructivo: 001

Instructivo en la Actividad de Llenado

Emisión Nº: 01

Fecha: 01/12/2018

Revisión N°: 001

Página 1 de 1

1. OBJETO

Lograr que la actividad de llenado se realice en las mejores condiciones de inocuidad para su

posterior actividad

2. ALCANCE

Solo tiene el alcance para la actividad de llenado incluyen al personal que cubre las tareas

referidas al llenado.

3. RESPONSABILIDADES

Los operarios de la maquina llenadora son responsable del:

• Cambio de placas del segundo filtrado se realice cada 300

litros

• De colocar las botellas en cada caño de la maquina llenadora

de vino

• De tener el suficiente stock de botellas vacías

• Que el vino se encuentre en las mejores condiciones de

inocuidad

• De mantener su área de trabajo ordenada y limpia

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jonathan Condori

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104

Anexo 11: Instructivo de trabajo de Encorchado.

Instructivo: 001

Instructivo en la Actividad de Encorchado

Emisión Nº: 01

Fecha: 01/12/2018

Revisión N°: 001

Página 1 de 1

1. OBJETO

Lograr que la actividad de encorchado se realice en las mejores condiciones de inocuidad para

su posterior actividad

2. ALCANCE

Solo tiene el alcance para la actividad de encorchado incluyen al personal que cubre las tareas

referidas al encorchado.

3. RESPONSABILIDADES

El operario de la maquina encorchado es responsable de:

• De tener en stock los corchos necesarios para un día de

producción.

• De encorchar adecuadamente las botellas de vino.

• Que el vino se encuentre en las mejores condiciones de

inocuidad

• De mantener su área de trabajo ordenada y limpia

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jonathan Condori

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105

Anexo 12: Instructivo de trabajo de Etiquetado y contra etiquetado.

Instructivo: 001

Instructivo en la Actividad de etiquetado y contra etiquetado

Emisión Nº: 01

Fecha: 01/12/2018

Revisión N°: 001

Página 1 de 1

1. OBJETO

Lograr que la actividad de etiquetado y contra etiquetado se realice en las mejores condiciones

para su posterior actividad

2. ALCANCE.

Solo tiene el alcance para la actividad de etiquetado y contra etiquetado incluyen al personal

que cubre las tareas referidas al etiquetado.

3. RESPONSABILIDADES

Los trabajadores son responsable del:

• De tener el suficiente stock de etiquetas y contra etiquetas

• De colocar la etiqueta y contra etiqueta de acuerdo al producto

envasado.

• De colocar la etiqueta a la simetría correspondiente de la

botella.

• Que el vino se encuentre en las mejores condiciones de

inocuidad.

• De mantener su área de trabajo ordenada y limpia.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jonathan Condori

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106

Anexo 13: Instructivo de trabajo de Precintado.

Instructivo: 001

Instructivo en la Actividad de Precintado

Emisión Nº: 01

Fecha: 01/12/2018

Revisión N°: 001

Página 1 de 1

4. OBJETO

Lograr que la actividad de Precintado se realice en las mejores condiciones para su posterior

actividad

5. ALCANCE.

Solo tiene el alcance para la actividad de precintado incluyen al personal que cubre las tareas

Precintado.

6. RESPONSABILIDADES

El trabajador es responsable de:

• De tener el suficiente stock de precintos

• De colocar el precinto de acuerdo al producto envasado.

• Que el vino se encuentre en las mejores condiciones de

inocuidad.

• De mantener su área de trabajo ordenada y limpia.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jonathan Condori

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107

Anexo 14: Maquina llenadora de vino 6 caños

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108

Anexo 15: Auditoria inicial – Diagrama de Radar

Fecha auditoria: 10-nov.-19

Proceso: Embotellado de vino Borgoña

10 10 10 10 10

Auditorías Previas

Id 5S Título Puntaje 1 2 3 4 5

Primera S Clasificar "Separar lo que es útil para el área de embotellado 3

3

Segunda S Ordenar Designar un lugar para cada objeto 2

2

Tercera S Limpiar Mantener limpio el área de trabajo 2

2

Cuartas S Estandarizar Auditar las tres primeras S 2

2

Quinta S Disciplinar Cumplir los procedimientos e instructivos establecidos 2

2

TOTAL 5S 11 11 0 0 0 0

Conclusión: AUDITORÍA RECHAZADA

0123456789

10

1 2 3 4 5

Disciplinar(Shitsuke)

Objetivo

3

2

22

2

0

1

2

3Clasificar (Seiri)

Ordenar (Seiton)

Limpiar (Seiso)Estandarizar

(Seiketsu)

Disciplinar (Shitsuke)ç

0123456789

10

1 2 3 4 5 6

Clasificar (Seiri)

Objetivo

0123456789

10

1 2 3 4 5 6

Ordenar(Seiton)

Objetivo

0123456789

10

1 2 3 4 5

Estandarizar(Seiketsu)

Objetivo

0123456789

10

1 2 3 4 5

Disciplinar(Shitsuke)

Objetivo

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109

Tabla 36: Primera S “Seiri”

Separar lo que es útil para el área de embotellado

Id S1=Seiri=Clasificar SI

1 ¿Hay cosas inútiles que se encuentran en el área de producción? X

2 ¿Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de trabajo?

X

3 ¿Hay algún tipo de herramienta en el entorno de trabajo?

4 ¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenado, en su ubicación y correctamente identificado en el entorno laboral?

5 ¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente identificados en el entorno laboral?

6 ¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes, productos en su ubicación y correctamente identificados?

7 ¿Está todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios ubicados e identificados correctamente en el entorno de trabajo?

8 ¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?

9 ¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, útiles o similares en el entorno de trabajo?

X

10 ¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?

Puntuación 3

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 37: Segunda S “Seiton”

"Designar un lugar para cada objeto"

Id S2=Seiton=Ordenar SI

1 ¿Están claramente definidos los pasillos, área de producción, lugares de trabajo?

2 ¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente identificables?

3 ¿Están diferenciados e identificados los materiales, producto en proceso y el producto final?

4 ¿Están todos los materiales, jabas y botellas de forma adecuada?

5 ¿Hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de extinción de incendios más cercano?

6 ¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: grietas, sobresalto…?

7 Falta señalizar cada área de trabajo? X

8 ¿Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales van depositados en ellos?

9 ¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas de almacenamiento de vino a granel?

10 ¿Falta líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los pasillos y áreas de almacenamiento?

x

Puntuación 2

Fuente: Elaboración Propia

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110

Tabla 38: Tercera S "Seiso"

"Mantener limpio el área de trabajo"

Id S3=Seiso=Limpiar SI

1

¡Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de los equipos! ¿Puedes encontrar manchas de vino, polvo?

2 ¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? ¿Puedes encontrar manchas de vino o polvo?

3 ¿Está la manguera que transporta vino sucio, deteriorado; en general en mal estado?

4 ¿Está el sistema de drenaje de los residuos de vino o pisco obstruido (total o parcialmente)?

5 ¿Hay elementos de la luminaria defectuoso X

6 ¿Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de manchas?

7 ¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de vino y pisco? X

8 ¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el mantenimiento de la planta?

9 ¿Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las operaciones de limpieza?

10 ¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?

Puntuación 2

Fuente : Elaboración Propia

Tabla 39: Cuarta S "Seiketsu"

Auditar las tres primeras S

Id S4=Seiketsu=Estandarizar SI

1 ¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia?

2

¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para la actividad que se desarrolla?

3

¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura (calor / frío)?

4

¿Hay alguna ventana o puerta rota?

5

¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para fumar?

6

¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la empresa?

7

¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?

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111

8

¿Faltan procedimientos escritos estándar?

X

9 ¿Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona? X

10

¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos, limitación de pasillos, limpieza?

Puntuación 2

Fuente Elaboración Propia

Tabla 40: Quinta S " Shitsuke"

"Cumplir los procedimientos e instructivos establecidos”

Id S5=ShitsukeDisciplinar SI

1 ¿Se realiza el control diario de limpieza?

2 ¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?

3

¿Se utiliza el uniforme reglamentario así como el material de protección diario para las actividades que se llevan a cabo?

4

¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos (guantes, casco…? X

5

¿Cumplen los miembros de la comisión de seguimiento el cumplimiento de los horarios de las reuniones? X

6

¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?

7 ¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?

8 ¿Se están cumpliendo los mantener el stock inicial de vino a granel?

9 ¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?

10

¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan los seguimientos definidos?

Puntuación 2

Fuente: Elaboración Propia

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112

BIBLIOGRAFIA

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