Estudio de una metal mecanica
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
INTRODUCCION
Cuando se usa el término distribución en planta, se alude a veces la disposición física ya
existente, otras veces a una distribución proyectada frecuentemente al área de estudio ó
al trabajo de realizar una distribución en planta. Las decisiones de distribución en planta
pueden afectar significativamente la eficiencia con que los operarios desempeñan sus
tareas, la velocidad a la que se pueden elaborar los productos, la dificultad de automatizar
el sistema, y la capacidad de respuesta del sistema productivo ante los cambios en el
diseño de los productos, en la gama de productos elaborada o en el volumen de la
demanda En el presente documento se desarrollara el proyecto de rediseñar LA
distribución de la PLANTA DE LA EMPRESA metalmecánica Mantenimiento Industrial
Mecánico S.R.L. y así conseguir reducir los costos y aumentar la productividad
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO S.R.L.
DATOS GENERALES
Empresa con 20 años de experiencia al servicio de los diferentes sectores
productive, sirviendo a la industria del pais. MIM S.R.L a través de los años ha
crecido siempre mejorando la asistencia técnica y el servicio a sus clientes, así
como los trabajos que ofrecen. Su objetivo es ser más competitivos y eficientes en
su trabajo.
Direccion: Calle Benito Bonifaz 304 -15 de Enero- Apima
Sector al que pertenece: Metalmecanica
Productos que fabrica: Ejes, pernos de precision, tubos, etc.
Número de trabajadores: 20
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
ANALISIS DE LA EMPRESA
Realizaremos un análisis de factores a la empresa
Mantenimiento Industrial Mecánico buscando
hallar una mejor distribución de planta de forma
que se obtengan las máximas ventajas.
FACTOR MATERIAL
Productos Producción Precio Unitario Ingresos (S/.)
Ejes 5500 2.2 12100
Pernos de
precisión 7000 3.9 27300
Tubos 2000 2.6 5200
Productos
Ingresos (S/.) Porcentaje (%)
Porcentaje
Acum (%)
Ejes 27300 61.21076233 61.21076233
Pernos de
precisión 12100 27.13004484 88.34080717
Tubos 5200 11.65919283 100
Total 44600 100
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
GRAFICAS:
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
INTERPRETACIÓN:
Los productos "Ejes" y "Pernos de precisión" contiene cerca del20% de los productos
y el 80% del ingreso en unidades monetarias.; representando la parte más pequeña y
más significativa de la producción de la empresa.
Por otro lado vemos que el producto "Tubos" contiene cerca del 20% de ingresos
monetarios.
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
FACTOR HOMBRE
Este es un factor preponderante para realización de un trabajo efectivo, no solo en
MIN-MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO, si no en cualquier otra compañía u
organización. Debido a que el ser humano constituye el principal activo de
cualquier empresa, ya que es el directamente responsable de que los procesos se
ejecuten lo más rápido, con la mayor calidad e incurriendo en menores costos.
El Taller de PRODUCCION de MIN cuenta con un recurso humano en su
departamento de operación compuesto por 20 trabajadores, entre mecánicos,
torneros, ayudantes y soldadores altamente calificados.
Condiciones de trabajo y seguridad
El ambiente laboral que rodea la actividad de metalmecánica está
compuesto por diferentes agentes de riesgo, entre los que destacan el
ruido, cuyo indicador promedio es de 97 Db. Otra de las condiciones
ambientales la representa el calor, el cual está en función de las
condiciones ambientales y el calor generado por las máquinas; así mismo
se puede observar que el techo es de calaminas encima de parantes de
fierro, con espacios descubiertos. Además, existen agentes de riesgos
mecánicos:
- Quedar atrapado por partes móviles de las máquinas
- Riesgo de sufrir caídas de un mismo nivel propiciadas por el contacto
con: agua, aceite, herramientas y materiales esparcidos por el piso.
El trabajador de esta área está expuesto al contacto con objetos filosos y
cortantes, extremos de los alambrones, del alambre crudo utilizado para
realizar los amarres de productos finales y contacto con herramientas
manuales tales como llaves de ajuste, cizallas, destornilladores manuales,
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
entre otros, que son utilizados para la fabricación de los pedidos que se le
realiza a la empresa.
Asimismo, la presencia de productos y materiales inflamables como
gases, aerosoles, pinturas, etc., que se encuentran en diferentes lugares
de la planta, y alrededores del área objeto de estudio, debe ser tomada
en cuenta como un riesgo de incendio, por otro lado, se tiene presente el
factor de riesgo químico, debido a la inhalación de vapores de soldadura y
polvos ferrosos propios del proceso productivo.
Durante el
desarrollo de la
actividad, se
adoptan posiciones
incómodas e
inadecuadas, la
jornada de trabajo
de pie por tiempo
prolongado y el empuje y levantamiento de cargas hacen que se
encuentre expuesto a agentes de riesgo ergonómico, por lo que se
debería implantan un tiempo de descanso entre actividades, o que las
mesas de trabajo tengan una mayor altura para la correcta posición del
trabajador.
Finalmente, el trabajador de esta sección se encuentra expuesto a
riesgos eléctricos, esto motivado a que las máquinas funcionan con
corriente de alta tensión, además de las diferentes acometidas, cables y
conexiones presentes en los alrededores, por lo que se debería tener una
mejor distribución del cableado, utilizando canaletas que pueden ser
aéreas o por el piso para un mayor orden.
Para el diseño de la distribución es indispensable tener presente la
seguridad de los trabajadores o empleados, por lo cual la empresa cuenta
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con Supervisor, el cual se encarga de preservar la integridad física,
mental y psicológica de los empleados. Por esto actualmente se tienen en
cuenta los siguientes aspectos:
- Que el suelo esté libre de obstrucciones y que no resbale.
- Que ningún trabajador este situado debajo o encima de alguna
zona peligrosa
- Que los empleados usen elementos especiales de seguridad
- Accesos adecuados y salidas de emergencia bien señalizadas
- Elementos de primeros auxilios y extintores de fuego cercanos
- Que no existan en las áreas de trabajo ni en los pasillos, elementos
de material o equipo puntiagudos o cortantes, en movimiento o
peligrosos.
- Cumplimiento de todos los códigos y regulaciones de seguridad.
Se cuenta con personal altamente
calificado en cada uno de los
procesos que se realizan en la
empresa, ya que es indispensable
escoger las habilidades apropiadas
y una calificación laboral correcta
para la selección de la mano de
obra requerida.
Después de realizar la evaluación de las condiciones actuales de trabajo
en el Taller de PRODUCCION de MIN se recopila la información con los
focos de error en la distribución y el funcionamiento del área de la
siguiente manera:
PROBLEMAS
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
- Falta de una señalización y demarcación
adecuada de las diferentes áreas, lo cual
dificulta la realización de las actividades de los
mecánicos, soldadores y demás personal de
PRODUCCION.
- Equipos de soldadura invadiendo espacios
designados para procesos metal mecánicos.
- Se adoptan posiciones incomodas para la
realización de trabajos dentro del taller.
RECOMENDACIONES
- Implementación de un programa de las 6S en el departamento de
PRODUCCION, como mecanismo de optimización de los procesos.
- Capacitar a los operarios sobre el uso de todos los elementos de
protección personal ERGONOMIA. (cascos, tapabocas, protectores
auditivos, guantes, gafas industriales).
- Realizar capacitaciones sobre uso adecuado de los equipos y
herramientas de trabajo, en ellas van a poderse dar cuenta de los
errores continuos que comenten para realizar sus actividades, los
cuales les puede causar continuas molestias por la mala posición o
mal manejo de los equipos.
PROBLEMAS SOLUCIONES
- Falta de una señalización y
demarcación adecuada de las
diferentes áreas, lo cual
- Implementación de un programa
de las 6S en el departamento de
PRODUCCION, como mecanismo
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
AREA DE
SEGURIDA
D EN EL
TRABAJO
dificulta la realización de las
actividades de los mecánicos,
soldadores y demás personal
de PRODUCCION.
- Equipos de soldadura
invadiendo espacios
designados para procesos
metal mecánicos.
de optimización de los procesos.
- Realizar una nueva distribución
de la planta, ordenando de
manera adecuada los espacios de
trabajo.
PROBLEMA
S DE
ERGONOMI
A
- Posiciones incómodas e
inadecuadas, la jornada de
trabajo de pie por tiempo
prolongado y el empuje y
levantamiento de cargas hacen
que se encuentre expuesto a
agentes de riesgo ergonómico.
- Algunos empleados no utilizan
el correcto y completo equipo
de seguridad, ya sea porque se
olvidan o porque les incomoda
durante la realización de sus
actividades.
- Emisión excesiva de gases por
soldadura (óxido de nitrógeno)
- Tener espacios de descanso entre
jornadas de trabajo para que el
trabajador pueda descansar de la
posición continua en la que está.
- Capacitar a los operarios sobre el
uso de todos los elementos de
protección personal ERGONOMIA.
(cascos, tapabocas, protectores
auditivos, guantes, gafas
industriales).
- Uso de protectores eficaces, o la
implementación de campanas de
absorción de gases.
FACTOR MAQUINARIA
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
MIM produce tubos para esto requiere el uso de una cortadora para producir 2000
tubos en 1 mes funciona 8 hrs diarias durante 6 dias a la semana.
maquina tiempo(min) desecho
cortadora 0.5 0.18%
dobladora 2 0%
soldadura 4 0%
limadora 2 0.15%
MIM produce PERNOS DE PRESICION para esto requiere el uso de una
cortadora para producir 7000 pernos en 1 mes funciona 8 horas diarias
durante 6 días a la semana.
maquina tiempo(min) desecho
cortadora 0.38 0.18%moldeadora 5 1.20%
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DEMANDA
2000
C 0.9375H 2304
N10.463797
8 1 maq
N21.851851
85 2 maq
N33.703703
7 4 maq
N41.854633
8 2 maq
P1 2003.606492
P2 2000
P3 2000
P4 2003.004507
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
torno 3 1.10%
roscadora 2.5 0.43%
DEMANDA
7000
C 0.9375H 2304
MIM produce EJES para esto requiere el uso de una cortadora para producir
5500 EJES en 1 mes funciona 8 horas diarias durante 6 días a la semana.
maquina
tiempo(min)
desecho
cortadora
0.38 0.55%
limadora
2 2.50%
torno 10 0.10%fresar 5 1.25%
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N11.233702
15 2 maq
N216.40050
9816
maq
N39.830356
1410
maq
N48.136840
26 9 maq
P1 7012.622721
P2 7085.020243
P3 7077.856421
P4 7030.229989
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
DEMANDA
5500
C 0.9375
H 2304
FACTOR MOVIMIENTO
La empresa “MIM” para realizar el proceso de producción de sus productos, como ejes,
pernos de precisión, y tubos, entre otros; utiliza como único material, el acero (el cual se
recibe de la empresa ACEROS AREQUIPA S.A. y si éste se encuentra en buenas
condiciones se acepta y se coloca en el almacén hasta que se inicie el proceso de
producción.
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P1 5530.417295
P2 5641.025641
P3 5505.505506
P4 5569.620253
N10.972943
78 1 maq
N2
5.2231718
9 6 maq
N325.48845
14 26 maq
N412.89263
95 13 maq
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Cuando se inicia este proceso, se realiza un traslado del material hacia la cortadora y
luego hacia la máquina que se vaya a emplear, (torno, taladro, fresadora, etc)
dependiendo del producto que se fabrique.
El traslado del material se realiza por las rutas especificadas en la planta, se encuentran
señaladas para el tránsito de las carretillas, y obreros.
Debido a la producción con la que se trabaja, se requiere un constante traslado del
material. Este transporte se realiza en carretillas hidráulicas, ya que tiene la capacidad
deseada y tiene un costo de S/.500 soles aproximadamente.
El material no puede ser traslado en una sola unidad de carga ya que al hacerlo con
menor peso, se puede obtener el transporte a la velocidad requerida.
Así mismo se cuenta con carretillas que son empleadas para el traslado de balones de gas,
en caso se necesite hacer un proceso con soldadura. Estas carretillas tienen un costo que
varía entre los 100 – 150 nuevos soles.
Se cuenta con un camión grúa también en esta planta, pero cabe recalcar que este modo
de transporte solamente se utiliza cuando se va a realizar un servicio de mantenimiento
fuera de la planta. Esta grúa tiene un precio aproximado de $ 38000 USD.
Medio de
transporte
Análisis
Carretilla
Hidráulica
Esta forma es la adecuada, ya que si bien el material es
transportado, en más de una unidad de carga, la velocidad a la
que se realiza el transporte es favorable, respecto a los costos
también se considera una buena inversión, y se debería seguir
trabajando con este elemento.
Camión Grúa El camión grúa es empleado solamente en caso de que se tenga
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
que hacer un servicio de mantenimiento fuera de la planta, así
que si está bien empleado.
Carretilla La empresa emplea esta forma, para hacer el traslado de sus
balones de gas en el caso de soldadura, es una buena manera,
pero se debería considerar un medio de transporte que brinde
mayor seguridad al momento del traslado, ya que se está
tratando con gas.
Carretilla para el traslado de balones de gas.
FACTOR EDIFICIO
Con este factor estableceremos los criterios mínimos para conseguir un lugar
seguro y agradable donde trabajar.
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Niveles y pisos de la edificación: Las disposiciones de los edificios son de diversas
formas, condicionadas por el proceso de producción o el servicio que se desea
brindar. En el caso de la empresa Mantenimiento Industrial Mecanico S.R.L tiene
una distribución , en la cual un nivel o piso es suficiente, este piso no solo es una
superficie de trabajo, sino tambien, es una zona de tránsito para el movimiento del
personal y el acarreo de material. el piso es llano y liso y esta hecho cemento
capaz de soportar el equipo y la maquinaria, no es resbaladizo y es fácil de limpiar.
Las vías de circulación en la mayoría de lugares de la empresa estan situadas de
manera correcta, pues los trabajadores y los medios de acarreo con que se cuenta
puedan utilizarlas fácilmente y con seguridad. Los pasillos son de doble sentido,
para que la movilización sea mejor.
Los pasillos en las oficinas no son rectos y son un poco estrechos, pero para el
nivel de gente que trabaja y circula, es suficiente. La única dificultad que cabe
resaltar es que en uno de estos pasillos se tiene los dispensadores de agua, los
cuales no deberian estar ubicados ahí.Los pasillo donde circulan los vehiculos.
Como se sabe la empresa MIM s.r.l. tiene un solo piso, por lo que no cuenta con
escaleras, ascensires ni rampas.
El establecimiento tiene una puertas de acceso y salida, la cual es suficientemente
ancha y alta para permitir el paso de vehículos, equipos y materiales. La puerta
que se tiene en la oficina asi como la ventana regulan la visilidad, además que
esta empresa por las maquinas que utiliza emiten muchos ruidos, pero con la
puerta podremos protegernos.
Por seguridad, las puertas se deben abrir hacia afuera de los edificios y corredores,
recomendándose que durante la jornada de trabajo se mantengan cerradas pero
sin llave para facilitar la evacuación de los trabajadores en caso necesario.
El sistema de techos es necesario para que los elementos de la producción no
permanezcan a la intemperie y otorguen seguridad y mejores condiciones para
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
trabajar.Las cubiertas de el techo ede diversos materiales, la parte que cubre la
maquinaria y equipo de producción es de calamina y la otra parte esta cubierta de
malla raschel.
DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESOS
PRODUCTO: EJE
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
PRODUCTO: TUBO
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
PRODUCTO: EJE
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
METODO SLP
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Maquina
Dimensiones en metros
Moviles largo ancho alturan° de lados
n° maquinas Ss Sg Se st ss*n*h ss*n
Montacarga 4.10 1.3 2.7 1 2 5.33 5.33 17.19 27.85 28.78 5.33Carretillas 0.51 0.65 1.32 1 3 0.33 0.33 1.07 1.73 1.31 0.33Carro hidráulico 1.64 0.7 1.23 1 6 1.15 1.15 3.70 6.00 8.47 1.15Camiones grúas 7.00 2.5 3.56 1 2 17.50 22.25 64.09 103.84 124.60 17.50HOMBRE 1.65 20 0.50 - - 16.50 10.00
suma 179.67 34.31hEM= 5.24 k=1.61
Fijostermofusionadores 1.35 0.9 0.9 1 3 1.22 1.22 3.92 6.35 3.28 3.65generador 2.54 0.9 2.14 1 2 2.29 2.29 7.37 11.94 9.78 4.57caja de control 0.51 0.71 1.23 3 1 0.36 1.09 2.34 3.78 0.45 0.36Equipo de soldar 1.2 0.4 1.72 1 1 0.48 0.48 1.55 2.51 0.83 0.48Banco 1.2 0.8 0.8 2 3 0.96 1.92 4.64 7.52 2.30 2.88dobladora 3.6 0.7 1.55 2 1 2.52 5.04 12.19 19.75 3.91 2.52Esmeril 0.44 0.34 0.91 2 2 0.15 0.30 0.72 1.17 0.27 0.30limadora 1.7 0.96 1.43 1 1 1.63 1.63 5.26 8.53 2.33 1.63Cortadora 1.54 0.8 1.3 1 1 1.23 1.23 3.97 6.44 1.60 1.23
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AREA NECESARIA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Mesa de trabajo 1.2 0.5 0.9 2 6 0.60 1.20 2.90 4.70 3.24 3.60Prensa hidráulica 1 1.5 0.86 1.8 1 1 1.29 1.29 4.16 6.74 2.32 1.29Tacho de basura 0.6 0.6 0.9 3 4 0.36 1.08 2.32 3.76 1.30 1.44Maquina soldadora 1 0.5 0.8 1 3 0.50 0.50 1.61 2.61 1.20 1.50Estante 0.8 0.43 1.06 1 4 0.34 0.34 1.11 1.80 1.46 1.38Cierra Mecánica 1.55 0.79 1.29 1 1 1.22 1.22 3.95 6.40 1.58 1.22Guillotina 3.57 1.29 1.65 1 1 4.61 4.61 14.85 24.06 7.60 4.61Esmeril de barra 0.41 0.3 1.1 2 1 0.12 0.25 0.59 0.96 0.14 0.12Caja de mando guillotina 0.8 0.29 1.01 1 1 0.23 0.23 0.75 1.21 0.23 0.23Tornillo de banco 0.45 0.44 0.93 1 1 0.20 0.20 0.64 1.03 0.18 0.20Tornillo de banco 2 0.94 0.44 0.97 1 1 0.41 0.41 1.33 2.16 0.40 0.41Compresora de aire 1.9 1.9 1.85 1 1 3.61 3.61 11.64 18.86 6.68 3.61Estante de piezas 2.52 1.3 1.3 1 2 3.28 3.28 10.56 17.12 8.52 6.55Mesa Lijadora 1.19 0.8 0.8 2 1 0.95 1.90 4.60 7.46 0.76 0.95torno CNC 2.8 0.96 1.53 1 1 2.69 2.69 8.67 14.04 4.11 2.69Torno paralelo 2.1 0.73 1.4 1 1 1.53 1.53 4.94 8.01 2.15 1.53Torno 4.6 1.4 1.6 1 1 6.44 6.44 20.77 33.65 10.30 6.44Torno 2 2.25 0.71 1.44 1 1 1.60 1.60 5.15 8.35 2.30 1.60Torno 3 4.6 1.4 1.6 1 1 6.44 6.44 20.77 33.65 10.30 6.44TORNO PARALELO (380x800) 1.94 0.93 1.37 1 2 1.80 1.80 5.82 9.43 4.94 3.61TORNO PARALELO (500X2000) 3.44 0.87 1.33 1 2 2.99 2.99 9.65 15.64 7.96 5.99Fresadora 2.6 1.77 1.96 1 1 4.60 4.60 14.84 24.04 9.02 4.60FRESADOR UNIVERSAL 2.43 1.94 1.87 1 1 4.71 4.71 15.20 24.63 8.82 4.71taladro 0.68 0.63 1.86 1 1 0.43 0.43 1.38 2.24 0.80 0.43Taladro 3.8 2.05 0.91 1 1 7.79 7.79 25.12 40.70 7.09 7.79Taladro radial 2.1 1.4 3.5 1 1 2.94 2.94 9.48 15.36 10.29 2.94taladro 0.68 0.63 1.86 1 1 0.43 0.43 1.38 2.24 0.80 0.43Taladro 3.8 2.05 0.91 1 1 7.79 7.79 25.12 40.70 7.09 7.79
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Taladro radial 2.1 1.4 3.5 1 1 2.94 2.94 9.48 15.36 10.29 2.94PLEGADORA 3.17 1.115 2.6 1 1 3.53 3.53 11.40 18.47 9.19 3.53PLEGADORA2 3.6 2 3 1 1 7.20 7.20 23.22 37.62 21.60 7.20
ST 650.38suma 187.41 115.40hEE 1.62
Almacen Herrramientas
largo ancho altonr de lados nr de maq ss sg se st ss*n*h ss*n
estante pequeño 1.21 0.34 0.92 1 1 0.41 0.41 0.34 1.16 0.38 0.41estante posterior 3.06 0.32 2.27 1 1 0.98 0.98 0.80 2.76 2.22 0.98estante lateral 3.23 0.32 2.27 1 1 1.03 1.03 0.85 2.91 2.35 1.03perchero grande 1.5 0.03 1.21 1 1 0.05 0.05 0.04 0.13 0.05 0.05perchero pequ. 1.24 0.02 0.77 1 1 0.02 0.02 0.02 0.07 0.02 0.02
0.00 0.00personas 1.65 1 3 0.5 2.48 1.50
ST 7.03 suma 5.02 2.49hEM= 1.65 K= 0.41hEE 2.01
Almacén MP
largo ancho alto nr de nr de maq ss sg se st ss*n*h ss*n25
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
ladosanaquel 0.69 0.43 1.95 1 1 0.30 0.30 0.30 0.89 0.58 0.30vitrina 1.2 0.37 1.95 1 1 0.44 0.44 0.44 1.33 0.87 0.44estante pequeño 0.85 0.35 1.51 1 1 0.30 0.30 0.30 0.89 0.45 0.30armario 1.11 0.5 1.94 1 1 0.56 0.56 0.56 1.67 1.08 0.56estante grande 5 0.32 2.27 1 1 1.60 1.60 1.60 4.80 3.63 1.60Carretillas 0.51 0.65 1.32 1 3 0.33 0.33 1.07 1.31 0.33personas - - 1.65 3 0.5 2.48 1.50
ST 9.58 suma 6.60 3.19hEM= 2.07hEE 2.07 K= 0.50
Gerencia
LARGO ANCHO ALTON°
LADOS
N° MAQUINA
S ss sg se st ss*n*h ss*nescritorio 1.4 0.7 0.75 2 1 0.98 1.96 2.36 5.30 0.74 0.98silla gerente 0.65 0.65 1.26 1 1 0.42 0.42 0.68 1.52 0.53 0.42silla descanzo 0.55 0.55 0.87 1 2 0.30 0.30 0.48 1.09 0.53 0.61librero 1.6 0.3 1.6 1 1 0.48 0.48 0.77 1.73 0.77 0.48
personas - - 1.65 1 3 0.5 2.48 1.50ST 9.64 suma 2.56 2.49
hEM= 1.65hEE 1.03 K= 0.80
Recepción
LARGO ANCHO ALTON°
LADOS
N° MAQUINA
S ss sg se st ss*n*h ss*n
26
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
modulo 1.84 0.63 1.1 2 1 1.16 2.32 6.33 9.81 1.28 1.16silla recepcion 0.45 0.45 1.3 1 1 0.20 0.20 0.74 1.14 0.26 0.20silla descanzo 0.4 0.44 0.86 1 5 0.18 0.18 0.64 0.99 0.76 0.88archivero 0.47 0.41 1.1 1 1 0.19 0.19 0.70 1.09 0.21 0.19mesa de espera 0.84 0.74 0.38 2 1 0.62 1.24 3.40 5.26 0.24 0.62
personas - - 1.65 1 6 0.5 4.95 3.00ST 18.29 suma 2.74 6.06
hEM= 1.65 K= 1.82hEE 0.45
AREA TOTAL 694.93
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
DISTRIBUCION DE OFICINAS
ACTUAL
28
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
PROPUESTO
29
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
OFICINA DE GERENCIA
Oficina Cerrada:
Cuenta con un espacio pequeño de 9.64 m2 en el que el Gerente hace su trabajo sin relacionarse con
publico o demas empleados.
Como sabemos un alumbrado adecuado es esencial para una oficina exitosa pues muchas de las tareas de
la oficina requieren de mucha lectura de material impreso con letra pequeña. Es necesaria una buena luz
de cantidad, difusión y brillantez suficiente. Esta oficina cuenta con iluminación mediana ya que cuenta
con un solo foco pero tiene una ventana al lado de su escritorio lo que le permite tener mas luz.
Aparte de eso cuenta con un color blanco en las paredes lo que da un ambiente mas grande
Analisis:
1. El gerente podria dañarse la vista ya que la pantalla de la computadora refleja los rayos solares
que entran por la ventana por estar ubicada frente a la ventana.
2. Si bien entra luz natural por la ventana el gerente esta de espaldas a esta lo que hace que entre
menos luz y el gerente no la aproveche para su beneficio.
3. La silla de gerencia es un poco incomoda porque es de un material duro y no es reclinable lo que
hace que la espalda del gerente sufra dolores.
Soluciones:
1. Cambiar de posion el escritorio para que la pantalla de la computadora ya no reciban los rayos
solares directamente.
2. Al cambiar el escritorio la silla de gerencia tambien cambia de posicion y asi entraria mas luz y
la oficina ve miraria mas grande.
3. Cambiar la silla de gerencia por otra mas ergonomica reclinable movible y de material suave y
comodo para mayor satisgaccion del gerente.
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
RECEPCION:
Oficina Abierta:
Cuenta con un espacio de 18.29 m2 donde existe mucha interaccion por parte de la recepcionista y
trabajadoresy clientes.
Es un oficina muy importante ya que aquí se reciben todos los reclamos de clientes, satisfaccion o
insatisfaccion de los trabajadores.
Recepción trabaja en el día por lo que se utiliza la luz natural, pero como esta varía durante todo el día y
día a día, se cuenta también con otra fuente de luz como son los fluorescentes. El color de la oficina es
blanco y lo consideramos en el análisis de esta oficina pues los colores no solo embellecen las oficinas
sino que mejora las condiciones bajo las cuales se ejecuta un trabajo, pues está establecido que el color
afecta las emociones humanas, los sentidos y los procesos del pensamiento además que los colores
claros aumentan la intensidad de la luz.
Analisis:
1. La silla de la recepcionista es muy incomoda ya que es una silla alta sin espaldar y es de plastico lo que
hace que la recepcionista se tenga de parar a cada rato a estirar su espalda por mucha incomodidad.
2. Recepcion no cuenta con computadora lo que hace que se sature de trabajo y se quede a trabajar hasta
tarde ya que todo lo tiene que hacer manualmente.
3. Las sillas de espera con sillas normales sin ninguna buena comodidad y aveces los clientes y trabajadores
tienen que esperar mucho para ser atendidos y se sienten incomodos.
4. La mesa de espera es muy pequeña para las siete sillas de espera.
Soluciones:
1. Cambiar la silla por otra alta con espaldar comoda para facilitar el trabajo de la recepcionista.
2. Comprar una computadora para recepcion para agilizar su trabajo y que los clientes y
trabajadores no esperen mucho en ser atendidos, y comprando la computadora se tiene que
cambiar de posicion el escritorio para evitar que los rayos solares reflejen con la computadora,
3. Cambiar las sillas de espera por unos pequeños muebles que harian que los clientes no se sientan
fastidiados por esperar tanto.
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
ALTERNATIVAS DE MEJORA VS ENFOQUE ECONOMICO
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
CONCLUSIONES
Del trabaja realizado podemos concluir que en una buena distribución de
planta se necesita una integración de distintos factores como son humanos,
maquinaria, materiales, entre otros los cuales si se efectúan de manera
correcta aumentaremos la eficiencia de la empresa, minimizando los costos
de producción y elevando la productividad
Con ayuda de la metodología del SLP y sus ventajas en el estudio de
distribución organizamos el proceso de planificación total de manera
racional y estableciendo una serie de fases y técnicas que nos permitieron
identificar, la mejor manera que este distribuida la empresa Mantenimiento
Industrial Mecánico S.R.L. para que se realicen las operaciones de una
manera más eficiente.
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