capacidad instalada.pdf

download capacidad instalada.pdf

of 27

Transcript of capacidad instalada.pdf

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    1/27

    21

    CAPITULO II

    CAPACIDAD INSTALADA

    2.1Generalidades

    Como capacidadse define generalmente la tasa mxima disponible de produccin o de

    conversin por unidad de tiempo. Errneamente se define la capacidad ignorando la

    dimensin del tiempo. Por ejemplo, algunas medidas errneas de la capacidad, son: el

    nmero de camas en un hospital o los asientos en un restaurante. El nmero de camas de

    un hospital representa el tamao de las instalaciones pero no es una medida de

    produccin. El nmero de camas debe combinarse con una estimacin del tiempo que se

    permanece en el hospital para llegar a una medida de capacidad tal como el nmero de

    pacientes tratados en el mes.1

    Se suele confundir con mucha frecuencia los conceptos de capacidad y volumen.

    Volumen es la tasa real de produccin en una unidad de tiempo; mientras que capacidad

    es la tasa mxima de produccin.

    En los casos que existan uno o varios productos homogneos, su medida agregada se

    define; como una cantidad de productos generados en una unidad de tiempo. Sin

    embargo cuando se produce una combinacin compleja de productos en la misma

    instalacin.; como es el caso de un restaurante por ejemplo, donde es ms complicado

    medir la capacidad y generalmente sus resultados se expresan en trminos de dlares

    1SOLRZANO Carolina, Produccin para Competir: El Anlisis del Proceso, INCAE, Pg. 7

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    2/27

    22

    por da. Adems se debe distinguir entre lo que es capacidad mxima terica de un

    proceso y capacidad efectiva.

    Capacidad terica:Es la productividad total que se podra obtener sin interrupcin,

    medida con un factor patrn.

    Sin embargo hay que diferenciar tres clases de tiempo cuando se desee analizar como

    combinarlos. Considerndose: tiempo, mano de obra y medios de explotacin para

    aplicarlos a las primeras materias durante su trayectoria, cuyas fases son: tiempo -

    materiales, tiempooperario y tiempomaquinara.

    Tiempo materiales.- Coincide con el tiempo recorrido de las primeras materias a

    travs de las diversas fases de fabricacin:

    Tiempo de transporte.- Es en el cual se transportan las primeras

    materias entre fase y fase.

    Tiempo de estacionamiento.- Situacin de espera por los que pasan las

    primeras materias en transformacin.

    Tiempo de elaboracin.-Periodo durante el cul las primeras materias

    son elaboradas.

    Tiempooperario y Tiempomaquinaria

    Capacidad efectiva.- Rendimiento mximo que se puede obtener en condiciones

    normales y reales, pero considerando que todo el tiempo disponible no puede ser

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    3/27

    23

    ocupado como tiempo de transformacin; pues se debe considerar las inevitables

    paradas para diferentes labores propios de las instalaciones y de los equipos de

    produccin. En la industria este concepto se lo conoce como rendimiento. (Tt/Ta) 2

    Tiempo de transformacin (Tt)

    Tiempo activo(Ta).- Suma del tiempo: principal y complementario

    Tiempo principal.-Adicin de los tiempos de transformacin y de preparacin

    Tiempo de preparacin (Tp).- Parmetros considerados previos y

    posteriores al trabajo realizado con los materiales en una unidad de

    trabajo. El mismo que se considera hasta el momento que la unidad

    quede disponible nuevamente.

    Tiempo complementario (Tc).- Jornadas durantes las cuales una unidad de

    trabajo est ocupada indirectamente con los procesos de transformacin de un

    determinado elemento.

    2.2 Capacidad Instalada.

    El volumen de produccin obtenido en un determinado periodo de una actividad, se lo

    conoce como capacidad instalada y est relacionada estrechamente con las inversiones

    realizadas. Esto depende de los bienes de capital que la industria posee y determina por

    lo tanto su oferta existente en el momento requerido. Las capacidades instaladas no

    siempre se utilizan normalmente, algunos de sus bienes son empleados limitadamente,

    2www.monografias.com

    http://www.monografias.com/http://www.monografias.com/
  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    4/27

    24

    ya que su capacidad puede ser superior en relacin a otros bienes de capital que

    interviene en la produccin de un bien determinado. El dinamismo, la competencia y la

    sobre oferta generan pocas de recesin, las que inciden en la capacidad instalada

    utilizada, al disminuir su uso; al no utilizarla eficientemente por falta de rdenes de

    produccin.

    Equivocadamente tambin se encasilla los recursos naturales que las empresas poseen y

    que por diferentes motivos, como costos o estrechez del mercado no les permite

    explotarlos. As por ejemplo hay tierras que no conviene utilizarlas porque sus

    rendimientos son muy pobres y sus costos de produccin son mayores a los que el

    mercado puede asimilar. Tambin en los recursos hidroelctricos puede suceder en

    muchas ocasiones que su desarrollo no se justifique, por cuanto la capacidad ya

    existente sea suficiente para cubrir las necesidades de demanda, etc. Con frecuencia se

    piensa que la produccin puede utilizar la totalidad de los recursos naturales y de capital

    disponibles. El uso o no de un factor productivo depende principalmente del soporte

    econmico y no, puramente tcnicas de consideraciones en ltima instancia, de

    consideraciones econmicas y no puramente tcnicas. Estas consideraciones son

    fundamentales al momento de incorporar a la produccin, elementos cuyo precio sea

    superior que el ya existente en el mercado.

    2.2.1 Cuellos De Botella

    Es aquella operacin en la cual el tiempo de ciclo es el ms largo de toda la instalacin

    y que es la encargada de limitar la salida del producto del sistema.

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    5/27

    25

    Los cuellos de botella en un proceso productivo por lo general se dan al confluir varias

    tareas o actividades simultaneas, que mientras no concluyan no permiten continuar con

    la fluidez del proceso.

    Los cuellos de botella determinan el ciclo de produccin y fijan el lmite de rapidez con

    el que se puede producir los bienes o servicios.

    Al ser los cuellos de botella el obstculo principal que limita la capacidad de un

    proceso, su identificacin a tiempo es muy importante para poderlo minimizar. Es en las

    pequeas empresas donde su presencia es ms frecuente, debido a que las tareas se

    concentran en muy pocas personas, bsicamente por dos razones: tecnologa y

    capacidad econmica. Su Identificacin y anlisis constituyen factores de suma

    importancia para proponer mejoras en los procedimientos, que permitan el correcto

    desarrollo de la misin de la empresa.

    2.2.1.1 Tiempo De Ciclo

    El tiempo de ciclo de una mquina o un rea de trabajo es el tiempo que transcurre

    mientras se completan dos unidades sucesivas

    2.2.1.2 Tiempo Ocioso

    El tiempo ocioso es aquel tiempo en el cual no se est realizando ninguna actividad til

    durante el proceso.

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    6/27

    26

    2.2.1.3 Balance Y Desbalance

    Un proceso es balanceado si todos los tiempos de ciclo son iguales, lo cual virtualmente

    en la vida diaria no se puede dar.

    2.2.2 Deteccin Y Eliminacin De Cuellos De Botella

    En todo proceso productivo, ya sean de produccin de bienes o de servicios nos

    encontramos con cuellos de botella factores que restringen e impiden el flujo regular

    de los procesos (individuos, mquinas polticas, falta de herramientas, piezas, etc.) y

    que ocasionan el retrazo en las entregas, el exceso de inventarios, productos en procesos

    y elevado costos financieros.

    El consultor Eliyahu Gldrat propone cinco pasos como solucin para mejorar detectar

    y superar sistemticamente los cuellos de botella.

    Estos son:

    Paso 1: Identificar los cuellos de botella del sistema.

    Paso 2: Decidir cmo explotar los cuellos de botella (restricciones).

    Paso 3: Subordinar todo lo dems a la decisin anterior.

    Paso 4: Elevar los cuellos de botella del sistema.

    Paso 5: Si en un paso previo un cuello de botella se ha roto, volver al Paso 1. 3

    3

    http://www.monografias.com/trabajos16/empresa-magra/empresa-magra.shtml

    http://www.monografias.com/trabajos16/empresa-magra/empresa-magra.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/empresa-magra/empresa-magra.shtml
  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    7/27

    27

    2.2.3 Clculo De La Capacidad Instalada

    Los procesos generalmente tropiezan con los denominados cuellos de botella, que no

    permiten un flujo normal de los procedimientos planificados, constituyndose en un

    subproceso que retraza lo establecido lo cual incide en el clculo de la capacidad

    instalada. La capacidad instalada es la razn entre el tiempo trabajado y el tiempo cuello

    de botella (que en nuestro caso es el tiempo ms largo del proceso)

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    8/27

    28

    2.2.4 Determinacin De La Capacidad Instalada Dentro De La Fbrica De Tubos

    Azogues

    2.2.4.1 Toma De Tiempos Para Calcular De La Capacidad Instalada

    Tubo de 200mm.

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL HORMIGON EN LA MAQUINAMEZCLADORA

    DIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESO

    RESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: M. Segovia

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACI N

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del

    hormignTRANSPORTEDEMORA

    M TODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina mezcladora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 4Colocacin Palas deripio 25 A manoColocacin Palas depolvo de piedra 18 A manoColocacin Palas dearena 18 A manoColocacin de cemento 1qq A manoIncorporar Agua 5glns A manoMezclado MezcladorColocacin del

    hormign en la carretillaHormignHormign

    TOTAL 6146

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    9/27

    29

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL TUBO EN LA MAQUINA VIBRADORADIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: C. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina vibradora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 1

    Colocacin de Mezcla 1 A manoVibrado 1 MquinaPrensado 1 MquinaTerminado de lacampana 1 A manoExtraccin del tubo 1 MquinaColocacin Caucho 1 A manoColocacin Canasta 1 A manoExtraccin Tubo 1 Mquina

    TOTAL 1422

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    10/27

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    11/27

    31

    Tubo de 300mm

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL HORMIGON EN LA MAQUINAMEZCLADORA

    DIAGRAMA ANALITICO DELPROCESO RESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: M. Segovia

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del

    hormignTRANSPORTEDEMORA

    M TODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina mezcladora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 4Colocacin Palas deripio 36 A manoColocacin Palas depolvo de piedra 20 A manoColocacin Palas dearena 20 A manoColocacin de cemento 1qq A manoIncorporar Agua 7glns A manoMezclado Mezclador

    Colocacin delhormign en la carretillaHormignHormign

    TOTAL 74162

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    12/27

    32

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL TUBO EN LA MAQUINA VIBRADORADIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: C. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina vibradora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 1

    Colocacin de Mezcla 1 A manoVibrado 1 MquinaPrensado 1 MquinaTerminado de lacampana 1 A manoExtraccin del tubo 1 MquinaColocacin Caucho 1 A manoColocacin Canasta 1 A manoExtraccin Tubo 1 Mquina

    TOTAL 1509

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    13/27

    33

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA EL TRANSPORTE DEL TUBODIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: A. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Transporte del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Canchn para productosen procesos en secado

    DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Colocacin del canasta

    en el carrotransportadorTransporteAlmacenaje

    TOTAL 1232

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    14/27

    34

    Tubo de 400mm.

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL HORMIGON EN LA MAQUINAMEZCLADORA

    DIAGRAMA ANALITICO DELPROCESO RESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: M. Segovia

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del

    hormignTRANSPORTEDEMORA

    M TODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina mezcladora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 4Colocacin Palas deripio 36 A manoColocacin Palas depolvo de piedra 20 A manoColocacin Palas dearena 20 A manoColocacin de cemento 1qq A manoIncorporar Agua 8glns A manoMezclado Mezclador

    Colocacin delhormign en la carretillaHormignHormign

    TOTAL 7511

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    15/27

    35

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL TUBO EN LA MAQUINA VIBRADORADIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: C. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina vibradora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 1

    Colocacin de Mezcla 1 A manoVibrado 1 MquinaPrensado 1 MquinaTerminado de lacampana 1 A manoExtraccin del tubo 1 MquinaColocacin Caucho 1 A manoColocacin Canasta 1 A manoExtraccin Tubo 1 Mquina

    TOTAL 3121

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    16/27

    36

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA EL TRANSPORTE DEL TUBODIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: A. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Transporte del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Canchn para productosen procesos en secado

    DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Colocacin del canasta

    en el carrotransportadorTransporteAlmacenaje

    TOTAL 2619

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    17/27

    37

    Tubo de 500mm.

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL HORMIGON EN LA MAQUINAMEZCLADORA

    DIAGRAMA ANALITICO DELPROCESO RESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: M. Segovia

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACINREALIZADO POR: E. Crdenas

    ACTIVIDAD: Realizacin delhormign

    TRANSPORTEDEMORA

    K. Pea

    M TODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina mezcladora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 4Colocacin Palas deripio 36 A manoColocacin Palas depolvo de piedra 20 A manoColocacin Palas dearena 20 A manoColocacin de cemento 1qq A manoIncorporar Agua 8glns A manoMezclado Mezclador

    Colocacin delhormign en la carretillaHormignHormign

    TOTAL 7332

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    18/27

    38

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL TUBO EN LA MAQUINA VIBRADORADIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: C. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina vibradora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 1

    Colocacin de Mezcla 1 A manoVibrado 1 MquinaPrensado 1 MquinaTerminado de lacampana 1 A manoExtraccin del tubo 1 MquinaColocacin Caucho 1 A manoColocacin Canasta 1 A manoExtraccin Tubo 1 Mquina

    TOTAL 3221

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    19/27

    39

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA EL TRANSPORTE DEL TUBODIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: A. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Transporte del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Canchn para productosen procesos en secado

    DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Colocacin del canasta

    en el carrotransportadorTransporteAlmacenaje

    TOTAL 1056

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    20/27

    40

    Tubo de 600mm

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA LA REALIZACION DEL HORMIGON EN LA MAQUINAMEZCLADORA

    DIAGRAMA ANALITICO DELPROCESO RESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: M. Segovia

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Realizacin del

    hormignTRANSPORTEDEMORA

    M TODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Mquina mezcladora DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Materia Prima 4Colocacin Palas deripio 36 A manoColocacin Palas dearena 20 A manoColocacin de cemento 1qq A manoIncorporar Agua 7glns A manoMezclado MezcladorColocacin delhormign en la carretilla

    HormignHormign

    TOTAL 7401

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    21/27

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    22/27

    42

    DIAGRAMA DE PROCESO

    PARA EL TRANSPORTE DEL TUBODIAGRAMA ANALITICO DEL

    PROCESORESUMEN

    DIAGRAMA N 1HOJA N 1

    ACTIVIDAD ACTUAL OPERARIO: A. Calle

    OBJETO: Tubos de hormign OPERACIN

    REALIZADO POR: E. Crdenas

    K. PeaACTIVIDAD: Transporte del tubo TRANSPORTE

    DEMORA

    MTODO: ACTUAL XPROPUESTO __

    INSPECCIONALMACENAMIENTO

    FECHA: 23/07/2005LUGAR: Canchn para productosen procesos en secado

    DISTANCIA:

    DESCRIPCINCANT DIST TIEMP OBSERV.

    Colocacin del canasta

    en el carrotransportadorTransporteAlmacenaje

    TOTAL 1076

    Tiempo en segundos por tubo

    DIMETRO

    TUBERA

    MEZCLA

    (2 Auxiliares)

    COMPAC

    (1 Princ)

    TRANS.

    200mm. 47 102 15

    300mm. 115 110 12

    400mm. 188 192 26

    500mm. 302 202 65

    600mm. 383 225 67

    Tabla 2

    2.2.4.2 CLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.

    Registrados los tiempos en los respectivos diagramas de proceso (Tabla 2), se ha

    determinado que en la compactacin de los tubos de 200 y 400mm es donde el tiempo

    ocupado es el mayor, constituyndose esta parte como el subproceso o cuello de botella

    a tomarse en cuenta para el clculo de la capacidad instalada, de la misma forma para el

    tubo de 300, 500 y 600mm el tiempo de mezcla es el cuello de botella.

    Tubo de 200mm.

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    23/27

    43

    Capacidad instalada terica

    Tiempo cuello de botella = 1422

    Horas trabajadas diarias = 8 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /2.102

    .28800

    Capacidad instalada (terica) =281 tubos

    Capacidad instalada Efectiva.

    Tabla de suplementos por descanso

    SUPLEMENTOS PORCENTAJES

    1, SUPLEMENTOS CONSTANTESa) Por necesidades personales 5b) Bsico por fatiga 4

    2,SUPLEMENTOS VARIABLESa) Trabajar de pie 2

    b) Postura anormal 2c) Levantamiento de pesos y usos de

    fuerza 1d) Tensin auditiva 2e) Monotona fsica 2

    TOTAL 18

    Tabla 2

    Tiempo cuello de botella (Efectivo) = 1422 *1.18 = 2`0710

    Horas trabajadas diarias = 7 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /127

    .25200

    Capacidad instalada (Efectiva) =198 tubos

    Capacidad Real = 176 tubos

    Tubo de 300mm.

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    24/27

    44

    Capacidad instalada terica

    Tiempo cuello de botella = 1552

    Horas trabajadas diarias = 8 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /115

    .28800

    Capacidad instalada (terica) =250 tubos

    Capacidad instalada Efectiva.

    Tabla de suplementos por descanso

    SUPLEMENTOS PORCENTAJES

    1, SUPLEMENTOS CONSTANTESa) Por necesidades personales 5b) Bsico por fatiga 4

    2,SUPLEMENTOS VARIABLESa) Trabajar de pie 2

    b) Postura anormal 2c) Levantamiento de pesos y usos de

    fuerza 3d) Tensin auditiva 2e) Monotona fsica 2

    TOTAL 20

    Tabla 3

    Tiempo cuello de botella (Efectivo) = 1552 *1.20 = 2182

    Horas trabajadas diarias = 7 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /138

    .25200

    Capacidad instalada (Efectiva) =182 tubos

    Capacidad Real = 136 tubos

    Tubo de 400mm.

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    25/27

    45

    Capacidad instalada terica

    Tiempo cuello de botella = 31202

    Horas trabajadas diarias = 8 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /3.192

    .28800

    Capacidad instalada (terica) =149 tubos

    Capacidad instalada Efectiva.

    Tabla de suplementos por descanso

    SUPLEMENTOS PORCENTAJES

    1, SUPLEMENTOS CONSTANTESa) Por necesidades personales 5b) Bsico por fatiga 4

    2,SUPLEMENTOS VARIABLESa) Trabajar de pie 2

    b) Postura anormal 2c) Levantamiento de pesos y usos de

    fuerza 6d) Tensin auditiva 2e) Monotona fsica 2

    TOTAL 23

    Tabla 4

    Tiempo cuello de botella (Efectivo) = 31202 *1.23 = 4`252

    Horas trabajadas diarias = 7 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /265

    .25200

    Capacidad instalada (Efectiva) =95 tubos

    Capacidad Real = 67 tubos

    Tubo de 500mm.

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    26/27

    46

    Capacidad instalada terica

    Tiempo cuello de botella = 5021

    Horas trabajadas diarias = 8 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /302

    .28800

    Capacidad instalada (terica) =92 tubos

    Capacidad instalada Efectiva.

    Tabla de suplementos por descanso

    SUPLEMENTOS PORCENTAJES

    1, SUPLEMENTOS CONSTANTESa) Por necesidades personales 5b) Bsico por fatiga 4

    2,SUPLEMENTOS VARIABLESa) Trabajar de pie 2

    b) Postura anormal 2c) Levantamiento de pesos y usos de

    fuerza 10d) Tensin auditiva 2e) Monotona fsica 2

    TOTAL 27

    Tabla 5

    Tiempo cuello de botella (Efectivo) = 5021 * 1,27= 6235

    Horas trabajadas diarias = 7 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /383

    .25200

    Capacidad instalada (Efectiva) = 65

    Capacidad Real = 60

    Tubo de 600mm.

  • 8/12/2019 capacidad instalada.pdf

    27/27

    47

    Capacidad instalada terica

    Tiempo cuello de botella = 6231

    Horas trabajadas diarias = 8 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /383

    .28800

    Capacidad instalada (terica) =75 tubos

    Capacidad instalada Efectiva.

    Tabla de suplementos por descanso

    SUPLEMENTOS PORCENTAJES

    1, SUPLEMENTOS CONSTANTESa) Por necesidades personales 5b) Bsico por fatiga 4

    2,SUPLEMENTOS VARIABLESa) Trabajar de pie 2

    b) Postura anormal 2c) Levantamiento de pesos y usos de

    fuerza 10d) Tensin auditiva 2e) Monotona fsica 2

    TOTAL 27

    Tabla 6

    Tiempo cuello de botella (Efectivo) = 6231 *1.27 = 8`062

    Horas trabajadas diarias = 7 h

    Capacidad instalada =alodebotelltiempocuel

    jadashorastraba

    Capacidad instalada=tuboseg

    seg

    /486

    .25200

    Capacidad instalada (Efectiva) =51 tubos

    Capacidad Real = 38 tubos