ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA...

8
ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA BAJO LA METODOLOGÍA PHVA EN LA EMPRESA COTTON KNIT S.A.CMONTERREY SANTOS, Miguel Universidad de San Martín de Porres Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial Teléf. :( 511) 944682631 Lima-Perú [email protected] TAPIA ELERA, Domenica Universidad de San Martín de Porres Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial Teléf. :( 511) 984296874 Lima-Perú [email protected] Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua en el proceso de fabricación de polos utilizando la metodología de PHVA, lo cual ha permitido aumentar la productividad de 6.8% a 7.12%. Mediante las mejoras realizadas durante la implementación del proyecto se ha logrado incrementar la satisfacción del cliente de 72.46% a 85.96%, la percepción del cliente respecto a los factores de calidad comparada con la competencia aumento de 74.14% a 78.57%, del mismo modo el capital intelectual aumento de 52.87% a 60.2%, para medir el grado de implementación del objetivo estratégico de “Desarrollar productos a través de la innovación” planteado en el planeamiento estratégico, es el uso de la estrategia del Océano Azul, aumentando de 47.5% a 73.9 el grado de innovación o diferenciación de la empresa respecto de los competidores, del mismo modo para desarrollar el objetivo estratégico de “mejora del clima laboral” mediante el índice del clima laboral, el cual aumento mediante el uso de la metodología de las 5S’s de un 44.5% a 61.19%, además mediante el objetivo estratégico de “capacitar al personal operativo y estratégico” se realizaron las capacitaciones respectivas aumentando las competencias de los trabajadores de un 75% a un 78.4%. Además, se ha logrado reducir los costos de fabricación por cada polo s/. 0.10 del primer producto patrón, y los costos de fabricación por cada polo s/. 0.13 del segundo producto patrón. La inversión realizada se ha financiado en un 25%, obteniendo como resultado un VAN de s/. 139346.37 y TIR de 34% en un escenario pesimista; así como un VAN de s/. 13026.32 y TIR de 131% en un escenario optimista. Abstract - The project is based on the Implementation of the System of the Continuous Improvement Process manufacturing poles using PDCA methodology, which has increased the productivity of 6.8% to 7.12%. Through improvements made during implementation of the project it has been able to increase customer satisfaction 72.46% to 85.96%, customer perception regarding one quality factors compared to 74.14% Increased Competition to 78.57% similarly, the increase in intellectual capital of 52.87% to 60.2%, para measure the degree of implementation of the Strategic Objective " Developing products through Innovation" raised in the Strategic Planning, is the use of the strategy Blue Ocean, increasing from 47.5% to 73.9 degree of innovation or differentiation respect version of the competitors, just as para develop the Strategic Objective " Improving the working environment" By working climate index, which Increase it by using the methodology of the 5S 44.5% to 61.19% , addition By Strategic Objective of " train the operating staff Strategic" the respective trainings were conducted increasing competencies workers from 75% to 78.4% of the United Nations. Also managed to reduce manufacturing costs each t-shirt for 0.10 primer product pattern, and manufacturing costs for each t-shirt s /. 0.13 in the second product.. The Realized investment has been financed in 25%, resulting a VAN of s/. 139,346.37 and TIR of 34% in pessimistic scenario; As the VAN will be s /. 13026.32 and TIR of 131% in optimistic scenario. Palabras Claves- PHVA, mejora continua, Objetivos estratégicos, planeamiento, gestión, clima laboral, satisfacción del cliente, innovación, océano azul, metodología de las 5S´s. Keybords - PDCA , continuous improvement, strategic objectives , planning , management , working environment , customer satisfaction , innovation , blue ocean, the 5S methodology . 1. INTRODUCCIÓN

Transcript of ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA...

Page 1: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA BAJO LA METODOLOGÍA PHVA EN LA

EMPRESA COTTON KNIT S.A.C”

MONTERREY SANTOS, Miguel Universidad de San Martín de Porres

Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial

Teléf. :( 511) 944682631

Lima-Perú [email protected]

TAPIA ELERA, Domenica Universidad de San Martín de Porres

Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial

Teléf. :( 511) 984296874

Lima-Perú [email protected]

Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de

mejora continua en el proceso de fabricación de polos utilizando la

metodología de PHVA, lo cual ha permitido aumentar la productividad

de 6.8% a 7.12%.

Mediante las mejoras realizadas durante la implementación del

proyecto se ha logrado incrementar la satisfacción del cliente de

72.46% a 85.96%, la percepción del cliente respecto a los factores de

calidad comparada con la competencia aumento de 74.14% a 78.57%,

del mismo modo el capital intelectual aumento de 52.87% a 60.2%, para medir el grado de implementación del objetivo estratégico de

“Desarrollar productos a través de la innovación” planteado en el

planeamiento estratégico, es el uso de la estrategia del Océano Azul,

aumentando de 47.5% a 73.9 el grado de innovación o diferenciación

de la empresa respecto de los competidores, del mismo modo para desarrollar el objetivo estratégico de “mejora del clima laboral”

mediante el índice del clima laboral, el cual aumento mediante el uso

de la metodología de las 5S’s de un 44.5% a 61.19%, además mediante

el objetivo estratégico de “capacitar al personal operativo y

estratégico” se realizaron las capacitaciones respectivas aumentando las competencias de los trabajadores de un 75% a un 78.4%.

Además, se ha logrado reducir los costos de fabricación por cada polo

s/. 0.10 del primer producto patrón, y los costos de fabricación por

cada polo s/. 0.13 del segundo producto patrón. La inversión realizada se ha financiado en un 25%, obteniendo como resultado un VAN de s/.

139346.37 y TIR de 34% en un escenario pesimista; así como un VAN

de s/. 13026.32 y TIR de 131% en un escenario optimista.

Abstract - The project is based on the Implementation of the System of

the Continuous Improvement Process manufacturing poles using

PDCA methodology, which has increased the productivity of 6.8% to

7.12%.

Through improvements made during implementation of the project it

has been able to increase customer satisfaction 72.46% to 85.96%,

customer perception regarding one quality factors compared to

74.14% Increased Competition to 78.57% similarly, the increase in

intellectual capital of 52.87% to 60.2%, para measure the degree of implementation of the Strategic Objective "Developing products

through Innovation" raised in the Strategic Planning, is the use of the

strategy Blue Ocean, increasing from 47.5% to 73.9 degree of

innovation or differentiation respect version of the competitors, just as

para develop the Strategic Objective "Improving the working environment" By working climate index, which Increase it by using the

methodology of the 5S 44.5% to 61.19% , addition By Strategic

Objective of "train the operating staff Strategic" the respective trainings

were conducted increasing competencies workers from 75% to 78.4%

of the United Nations.

Also managed to reduce manufacturing costs each t-shirt for 0.10

primer product pattern, and manufacturing costs for each t-shirt s /.

0.13 in the second product.. The Realized investment has been financed

in 25%, resulting a VAN of s/. 139,346.37 and TIR of 34% in

pessimistic scenario; As the VAN will be s /. 13026.32 and TIR of 131% in optimistic scenario.

Palabras Claves- PHVA, mejora continua, Objetivos estratégicos,

planeamiento, gestión, clima laboral, satisfacción del cliente, innovación, océano azul, metodología de las 5S´s.

Keybords - PDCA , continuous improvement, strategic objectives ,

planning , management , working environment , customer satisfaction

, innovation , blue ocean, the 5S methodology .

1. INTRODUCCIÓN

Page 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar el análisis y

diseño de un sistema de mejora continua en la empresa Cotton

Knit S.A.C., basada en procesos flexibles y productos de alta

calidad.

COTTON KNIT S.A.C. es una empresa verticalmente

integrada y cuenta entre sus procesos con tejeduría, tintorería,

confección, lavandería, bordado y estampado, empresa líder en

la producción y exportación de prendas de vestir de algodón en

tejido de punto.

El proyecto se desarrollará primero conociendo la empresa y

sus procesos, luego se evaluará la situación actual de la empresa

utilizando herramientas estadísticas, tomando en cuenta

algunos indicadores. Una vez obtenido el diagnóstico se plantea

analizar y diseñar un sistema de mejora continua, basada en la

metodología PHVA, el cual se utilizará debido que con esta

metodología concentraremos el esfuerzo en ámbitos

organizativos y de procedimientos puntuales, consiguiéndose

mejoras y resultados visibles en un corto plazo.

La implementación del ciclo PHVA permitirá eliminar procesos

repetitivos reduciendo productos defectuosos, llevando como

consecuencia un consumo menor de materias primas dando

como resultado de ello una reducción en los costos.

Mediante el planeamiento estratégico de la empresa Cotton

Knit se dispuso realizar la formulación de los objetivos

estratégicos, los cuales se alinearán estrategias y objetivos de la

empresa

Mediante el uso de herramientas de la calidad se pretende

Incrementar la productividad de la empresa y dirigir los

esfuerzos de la organización hacia la competitividad, lo cual es

de vital importancia para las actuales organizaciones.

2. JUSTIFICACION

Debido al alto porcentaje de productos no conformes en la línea

de producción, específicamente en el área de confecciones , que

generan retrasos en la producción de polos, costos altos por

horas extras y devoluciones de los clientes, desencadenando en

altos índices de reprocesos y baja productividad, es necesario

desarrollar un sistema de mejora continua basado en la calidad

de los productos y de los procesos, para satisfacer las

necesidades y deseos de nuestros clientes externos e internos.

Frente a esta situación, debemos establecer el diagnóstico

inicial de la empresa, que nos permitirá analizar las causas que

originan este problema y atacar dichas causas mediante una

metodología que se adecúe a las necesidades de la empresa y

que nos permita alcanzar la mejora continua.

3. MARCO TEORICO

3.1. Definiciones

3.1.1. Mejora continua

La mejora continua se basa en un concepto de

retroalimentación, el cual no puede ser considerado definitivo

o mejorado de forma definitiva. Por lo cual podemos asegurar

que siempre nos encontramos en un proceso cambiante, de

desarrollo y con posibilidades de mejorar constantemente.

3.1.2. PHVA

Este ciclo también es conocido como Círculo de Deming, y es

una estrategia de mejora continua de la calidad desfragmentada

en cuatro pasos, basado en un concepto de Walter Shewhart.

Consta de 4 etapas:

- Etapa planear

Lo que se pretende en esta fase es establecer los objetivos y

procesos necesarios para obtener los resultados de acuerdo con

el resultado esperado. También es necesario comprender las

necesidades de los clientes, así como también obtener todos los

datos suficientes y disponibles.

- Etapa hacer

Implementación de la mejora y monitorear los procesos que se

efectúen.

- Etapa verificar

En esta etapa, se verificar y analizan los resultados de la

implementación de la mejora, así como también

- Etapa actuar

Aquí es donde se incorporan las mejoras en los procesos, es

muy importante documentar el ciclo para que si se detectan

errores pequeños de nuevo se vuelva a aplicar el ciclo. Es

recomendable comunicar a los integrantes de la empresa la

mejora que se implementó.

3.2. Herramientas para la mejora de la calidad

3.2.1. Histograma de frecuencias

Page 3: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

“Se usa para representar rápidamente la frecuencia con que algo

sucede, conjuntando y presentando los datos cuantitativos de

acuerdo a su ocurrencia, con lo cual se puede apreciar el

conjunto y su variabilidad. También se le conoce como

diagrama de distribución de frecuencia. Gráfico de barras que

muestra la distribución de una seria de mediciones individuales

tomadas del resultado de un proceso .También se le denomina

“distribución de frecuencias “

Figura 1. Histograma de frecuencias.

Fuente: Los siete instrumentos de la calidad.

3.2.2. Análisis Causa – Efecto

“El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos

factores que puedan contribuir a un efecto o fenómeno

determinado.”

Figura 2. Análisis Causa- Efecto

Fuente: Los métodos de la calidad total

3.2.3. Diagrama de Pareto

“Consiste en un diagrama de barras en el que la longitud de las

barras ordenadas por longitud descendente, representa

frecuencia de ocurrencia o costo. Muestra que situación es la

más importante.”

Figura 3. Análisis Causa- Efecto

Fuente: Seis sigma: Metodología y técnica

3.2.4. Metodología 5 S

Los principios 5S y la forma de implantar sus metodologías son

un poderoso proceso de renovación cultural, con capacidad para

implicar a los empleados y a la Dirección, especialmente al

poder exhibir resultados más o menos rápidamente, y así hacer

sostenible la cultura de mejora continua; las cuales consisten en

:

SEIRI: Organizar y Seleccionar

Se trata de separar los elementos que sirven de los que no, y

clasificar si serán útiles en otro lugar o no.

SEITON: Ordenar

Consiste en deshacerse elementos que no nos sirven y darle un

lugar a los que sí de manera que sea accesibles para su uso y

reposición.

SEISO: Limpieza

Consiste en realizar la limpieza del lugar de manera que el

operario identifique cuales son los focos de suciedad.

S E I K E T S U: Control

Consiste en trabajar continuamente bajo tres pasos anteriores.

S H I T S U K E: Autodisciplina

Consiste en realizar una auto inspección a fin de determinar si

estamos cumpliendo los parámetros establecidos.

Figura 4. Análisis Causa- Efecto.

Fuente: Metodología 5S

Page 4: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

3.2.5. QFD

El QFD es un instrumento de planeación; es un enfoque muy

sistemático y organizado para tomar en consideración las

necesidades y las exigencias del cliente cuando se diseñan

nuevos productos y servicios, o cuando se mejoran los

productos y servicios existentes.

El QFD vincula 4 fases estrechamente que son: Planeación del

producto, Despliegue de las partes, Planeación del proceso y

Planeación de la producción, que son las cuatros casas de la

calidad.

La planeación decisiva para el producto tienen lugar en la

primera fase conocida también como la casa de la matriz de la

calidad, lo que está formada por varios componentes, como se

muestra en la figura N° 0

Figura 5. Casa de Calidad

Fuente: Manual del QFD

3.2.6. AMFE

Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMFE) es una

metodología de un equipo sistemáticamente dirigido que

identifica los modos de falla potenciales en un sistema,

producto u operación de manufactura / ensamble causadas por

deficiencias en los procesos de diseño o manufactura /

ensamble. También identifica características de diseño o de

proceso críticas o significativas que requieren controles

especiales para prevenir o detectar los modos de falla. AMFE

es una herramienta utilizada para prevenir los problemas antes

de que ocurran

4. METODOLOGIA

4.1 Metodología 5S

Mediante la implementación de la metodología 5S, se logró

estandarizar el proceso, estableciendo el orden y la limpieza en

el área, logrando reducir la variabilidad.

Figura 6. Formulario de verificación de las 5S’s

Fuente: Elaboración Propia

4.2 Metodología PHVA

4.2 .2 PLANEAR

En esta etapa se define el problema central (la baja

productividad de la empresa textil), los objetivos que trazarán

el camino del proyecto, las causas que originan aquella

situación problemática y se identifican la línea de producción

con su respectivo producto patrón y las necesidades de los

clientes.

4.2.2.1 Situación problemática

Mediante lluvia de ideas entre los integrantes del proyecto y

gente que lleva años trabajando en la empresa se determinó que

el problema central era la baja productividad en el área de

confecciones, y posteriormente se realiza el Árbol de

Problemas, el cual es un una diagrama de causa efectos, en el

cual se determina lo siguiente:

4.2.2.2 Definición del Problema

“Baja calidad en el proceso de fabricación baja productividad

en la línea de producción de polos.”

4.2.2.3 Objetivos

Objetivo General:

Mejorar la baja productividad en la línea de producción de polos

Objetivos Específicos:

- Evaluar la capacidad del proceso mediante gráficas de

control.

- Análisis y diseño de mejora continua en el proceso de

Page 5: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

confección en la línea de producción de polos

- Diagnóstico situacional de empresa.

- Evaluar el clima laboral de la empresa.

- Evaluar y mejorar las competencias de los trabajadores.

- Análisis de las causas y efectos de los problemas hallados en

el árbol de problemas.

- Medir la capacidad de los procesos de trabajo mediante

gráficas de control.

- Implementar un sistema de mejora continua para el proceso

de producción de polos.

- Mejorar el sistema de gestión estratégica

- Mejorar el sistema de gestión de la calidad.

- Mejorar el sistema de control de la planeación

- Mejorar la satisfacción de los clientes.

4.2.2.4 Análisis de Ventas

Análisis ABC

Figura 7. Análisis ABC para las familias de productos y para

el producto patrón

Fuente: Elaboración Propia

- Mediante éste análisis se determinó el conjunto de familias y

entre ella, el producto patrón a desarrollar el análisis del

proyecto, teniendo en consideración los ingresos por ventas

que generan cada línea de productos.

- Observándose que contamos con tres productos patrones, los

cuales son tres tipos de polos básicos los cuales suman 89%

del total de ingresos por ventas.

4.2.2.5 Análisis de Causa - Efecto

Mediante esta herramienta se determinó las causas principales

y secundarias de nuestro problema central.

Luego de establecer el Problema Central y los polos básicos

como productos patrones , se clasifica cada una de las causas

más importantes que afectan a la baja productividad en la línea

de producción de polos , utilizando el Diagrama de Causa-

Efecto o Diagrama de Ishikawa.

Figura 8. Diagrama de Ishikawa

Fuente: Elaboración propia

Se observan las principales causas de la baja productividad en

la línea de producción de polos ; por ello el propósito de este

proyecto será el de solucionar las causas principales mediante

el desarrollo de objetivos estratégicos.

4.2.2.6 Planeamiento estratégico

Se desarrolló la misión, que será el fin de la constitución de la

empresa, la visión que es la meta de donde queremos llegar en

un futuro próximo además de los valores de la empresa,

realizamos la comparación de los factores competitivos con

los de la competencia, análisis FLOR, para finalmente diseñar

los objetivos estratégicos y alinearlos a la matriz FLOR y a la

misión, visión y valores de la empresa.

Page 6: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

Figura 9. Objetivos estratégicos

Fuente: Elaboración propia

4.2.2.7 Balance Scorecard

Agruparemos los objetivos estratégicos en perspectivas, las

cuales son las dimensiones críticas clave en la organización

para luego relacionarlos mediante el método causa-efecto

(mapa estratégico)

Figura 9. Mapa estratégico

Fuente: Elaboración propia

Procederemos a asignarles indicadores de medición para

poder evaluarlos y hacerles el seguimiento respectivo

mediante el uso del Tablero de control.

Figura 10. Tablero de Control

Fuente: Elaboración propia

4.2.2.8 Mapeo del proceso

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en

una organización, en el ámbito de un sistema de gestión, es

reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar

el sistema, es decir, qué procesos deben aparecer en la

estructura de procesos del sistema.

En la empresa textil de estudio, definimos aquellos procesos

que brindan valor a los productos, además de observar su

interrelación con los demás, para observar dicha relación

utilizamos el software de mapeo de procesos de la empresa de

consultores V&B.

Figura 10. Mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se implementan los indicadores que nos

permitirán evaluar cada subproceso para realizar su

seguimiento.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AUMENTAR EL VALOR PARA LOS ACCIONISTAS

AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

MINIMIZAR LOS COSTOS

AUMENTAR LOS INGRESOS

MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

FIDELIZAR A LOS CLIENTES RENTABLES

SER RECONOCIDA COMO UNA EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIO

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IMPLEMENTAR EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA

MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

DESARROLLAR PRODUCTOS ATRAVES DE LA INNOVACION

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO Y

ADMINISTRATIVO

MOTIVAR AL PERSONAL

IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA

IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENTRE AREAS

MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO

OPTIMIZAR LA DISPOSICION DE PLANTA

CENTRAR LA ORGANIZACIÓN A LA ESTRATEGIA

IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE LA CALIDAD

DESARROLLAR UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Page 7: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

Figura 10. Semáforo del Mapeo de Procesos

Fuente: Elaboración propia

4.2 .3 HACER

Se realizaron los planes detallados en la primera parte de

la metodología:

Plan Estratégico

Plan de Motivación

Plan de Mantenimiento

Plan de Control de Calidad

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Producción

Plan de disposición de planta

Plan de capacitación

4.2 .4 VERIFICAR

En el proceso de implementación de las mejoras para con

la empresa se midieron como los indicadores iban

variando, haciendo notar el efecto que estaban teniendo la

acciones tomadas e implementadas , los procesos,

manuales, guías de verificación, capacitaciones, entre otros

hacen notar que la metodología ha tenido impacto en la

empresa y los colaboradores.

Es responsabilidad de la empresa continuar con las mejoras

para que la empresa crezca mucho más y logren sus

objetivos estratégicos que sedeterminaron al inicio de este

proyecto.

4.2 .5 ACTUAR

Implementación de manuales, políticas y procedimientos

para seguir con la mejora continua.

- Política de calidad

- Política de seguridad y salud ocupacional

- Política ambiental

- Política de innovación

- Política de responsabilidad social

- Manuales

- Manual de calidad

- Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional

- Plan de innovación

- Código de ética

- Procedimientos

- Acciones correctivas y preventivas

- FINANCIAMIENTO

Estructura de Costos

La empresa ha utilizado la siguiente estructura de costos para el

cálculo del costo de fabricación de las válvulas de gas.

Tabla 5. Estructura de Costos.

Fuente: Elaboración propia

Ahorro de Costos

Mediante la implementación del proyecto de mejora, se logró

reducir los costos de fabricación que se generaban por la baja

calidad en el proceso de fabricación de válvulas de gas. Por lo

tanto, esta reducción de costos ha generado un ahorro para la

empresa, el cual se muestra a continuación:

Tabla 6. Ahorro de Costos

Fuente: Elaboración propia

Inversión del Proyecto

De acuerdo a los costos de la Implementación del

Proyecto, se obtiene el nivel de inversión, el cual se

detalla a continuación:

Tabla 1. Inversión del Proyecto

Fuente: Elaboración propia

Page 8: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA … · “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORA ... Resumen - El proyecto se basa en la implementación de un sistema de mejora continua

Análisis Financiero

En un escenario pesimista, donde se estima que el costo de

fabricación después de la mejora se mantiene constante, se

obtienen los siguientes indicadores financieros:

Tabla 2. Indicadores en escenario pesimista

Fuente: Elaboración propia

En un escenario optimista, donde se estima que el costo de

fabricación después de la mejora se incrementa en 1.40%

(VLC-101) y 1.84% (VLC-100) progresivamente, se obtienen

los siguientes indicadores financieros:

Tabla 3. Indicadores en escenario optimista

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se obtiene que en ambos escenarios se considera

que el proyecto de mejora es viable de acuerdo a los indicadores

del análisis económico y financiero.

CONCLUSIONES

- La metodología se ha elegido mediante una matriz en

comparación con otras metodologías de mejora continua,

siendo PHVA la metodología que más se adecúa a este

proyecto.

- La metodología de 5S será desarrollada previamente para

establecer el orden, la limpieza y la disciplina, para abrir

paso a la implementación del PHVA.

- Con la implementación de la mejora continua se logró

reducir los costos de fabricación de los polos básicos, lo cual

generó un ahorro de costos por unidad de s/. 0.10 para el

primer producto patrón, (polo cuello v) y s/. 0.13 para el

segundo producto patrón, (polo cuello redondo).

- El proyecto es viable de acuerdo al análisis económico y

financiero, recuperando la inversión y además generando

beneficios económicos para la empresa.

BIBLIOGRAFIA.

1. Patrick Lyonnet (1994). Los métodos de la Calidad

Total. España, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

2. Escalante, E. (2003). Seis sigma: Metodología y

técnica, Mexico, D.F.: Limusa Editorial.

3. Alberto Galgano (1995). Los siete instrumentos de la

calidad total. España, Madrid: Ediciones Díaz de

Santos.

4. Gutiérrez P., Humberto (2010). Calidad Total y

Productividad. McGraw Hill.A

5. Brunet, L. (2002). El Clima de Trabajo en las

Organizaciones. México: Trillas.A

6. Rey Sacristán, F. (2005). Las 5S: Orden y limpieza en

el puesto de trabajo. Madrid: Fundación Confemetal.

7. Norton, David P., Kaplan, Robert S. (2009) El cuadro

de mando integral. Gestión 2000. Hardvard Business

School Press.

34%

-1,825,420.58S/.

-1,825,420.58S/.

2.24S/.

VAN

B/C

Flujo Económico

TIR

131%

-24,831.35S/.

-24,831.35S/.

5.75S/.

Flujo Económico

VAN

B/C

TIR