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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE RECTIFICADOS DE MOTORES AUTOMOTRICES DE LA EMPRESA LA CASA DEL CIGÜEÑAL RELACACI” AUTOR ORTEGA BONE YURI RODRIGO DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. HURTADO PASPUEL JIMMY FERNANDO MSc. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2019

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO DE TITULACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE

RECTIFICADOS DE MOTORES AUTOMOTRICES DE LA

EMPRESA LA CASA DEL CIGÜEÑAL RELACACI”

AUTOR

ORTEGA BONE YURI RODRIGO

DIRECTOR DEL TRABAJO

ING. IND. HURTADO PASPUEL JIMMY FERNANDO MSc.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2019

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

UNIDAD DE TITULACION

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Declaración de autoría

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería

Industrial de la Universidad de Guayaquil”

Ortega Bone Yuri Rodrigo

C.C: 0920317955

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Dedicatoria

Dedico el siguiente proyecto de grado a mis queridos y amados padres, ya que siempre

estuve atento a sus consejos y a la buena disciplina que se inculco en nuestro hogar desde

muy temprana edad, a mi compañera de vida mi amada esposa que ha estado siempre a mi

lado dándome e impulsando esa fortaleza de seguir adelante con nuestro pequeño hijo. Y

finalmente quiero dedicar este proyecto de grado a todas aquellas personas que fueron

participes de mi vida directa e indirectamente en el proceso de estos largos años a obtener

este título de ingeniería industrial……gracias.

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Agradecimiento

Este agradecimiento primeramente va para mi Dios Padre Todo Poderoso que nos ha

dado salud y energías para alcanzar tal logro de haber culminado una etapa más de mi vida

y poder compartirla con mis seres queridos tal como lo son mis padres, mi esposa,

hermanos y mi hijo. Aquellos docentes que impartieron sus conocimientos y fueron

participes del crecimiento y superación profesional en mi vida.

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Índice General

No. Descripción Pág.

Introducción ....................................................................................................... 1

Capítulo I

Diseño de la Investigación

No. Descripción Pág.

1.1. Antecedentes de la empresa ................................................................................ 2

1.2. Problema de investigación .................................................................................. 2

1.2.1. Planteamiento del problema ............................................................................... 2

1.2.2. Formulación del problema de investigación ....................................................... 3

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. ................................................. 3

1.3. Justificación de la investigación ......................................................................... 3

1.4. Objetivos de la investigación .............................................................................. 4

1.4.1. Objetivo general.................................................................................................. 4

1.4.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 4

1.5. Marco de referencia de la investigación ............................................................. 4

1.5.1. Marco teórico. ..................................................................................................... 4

1.5.1.1. Proceso de producción. ....................................................................................... 4

1.5.1.2. Etapas del proceso de producción....................................................................... 4

1.5.1.3. Tipos de procesos productivos............................................................................ 5

1.5.1.4. Máquinas herramientas rectificadoras. ............................................................... 6

1.5.1.5. Tipos de rectificadoras. ....................................................................................... 7

1.5.1.6. Rectificado de los elementos de un motor. ....................................................... 10

1.5.2. Marco conceptual.............................................................................................. 16

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación .................................................... 19

1.6.1. Tipo de estudio. ................................................................................................ 19

1.6.2. Método de investigación. .................................................................................. 19

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. ................................... 19

1.6.4. Tratamiento de la información.......................................................................... 21

1.7. La empresa ........................................................................................................ 22

1.7.1. Datos Generales. ............................................................................................... 22

1.7.2. Organigrama. .................................................................................................... 25

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Capitulo II

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico

No. Descripción Pág.

2.2. Análisis de la situación actual........................................................................... 26

2.3. Descripción de Procesos ................................................................................... 28

2.3.3. Diagrama de flujo de proceso de rectificado. ................................................... 30

2.3.4. Diagrama de flujo de proceso de encamisado .................................................. 31

2.2.3. Diagrama distribución de planta. ..................................................................... 32

2.2.3. Diagrama distribución de planta. ...................................................................... 32

2.2.4. Diagrama de recorrido de rectificado ............................................................... 33

2.2.4. Diagrama de recorrido de rectificado ............................................................... 33

2.2.5. Diagrama de recorrido de encamisado. ............................................................ 34

2.2.5. Diagrama de recorrido de encamisado ............................................................. 34

2.3. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas ............................ 35

2.3.4. Diagrama Ishikawa. ......................................................................................... 35

2.3.5. Registro de problemas. ..................................................................................... 35

2.4.1. Presentacion de resultados y diagnostico . ....................................................... 43

2.4. Impacto economico. .......................................................................................... 43

2.4.1. Impacto económico. .......................................................................................... 43

2.3.6. Diagnóstico. ...................................................................................................... 44

Capitulo III

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones

No. Descripción Pág.

3.1. Diseño de la propuesta ...................................................................................... 45

3.1.1. Planteamiento de la propuesta. ......................................................................... 45

3.1.2.1. Plan de mantenimiento preventivo y programado de reparación

se las máquinas. ................................................................................................ 46

3.1.2.1.1. Análisis de criticidad del equipo....................................................................... 46

3.1.2.1.2. Registro técnico de equipo................................................................................ 48

3.1.2.1.3. Plan de mantenimiento de máquinas. ............................................................... 49

3.1.2.1.4. Mantenimiento rutinario y programado de máquinas. ...................................... 51

3.1.2.1.5. Mecanismo de generación de órdenes de trabajo. ............................................ 52

3.1.2.2. Plan de disponibilidad de control de las máquinas. .......................................... 55

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No. Descripción Pág.

3.1.2.2.1. Índices de medición de mantenimiento. ........................................................... 55

3.1.2.3. Plan de capacitación. ........................................................................................ 59

3.1.2. Presupuesto de la mejora. ................................................................................. 60

3.1.3. Análisis y beneficios de la propuesta de solución (comparación de

actual vs propuesto). ......................................................................................... 61

3.1.3.1. Inversión total. .................................................................................................. 62

3.1.4. Evaluación económica y financiera. ................................................................. 62

3.1.4.1. Flujo de caja proyectado. .................................................................................. 64

3.1.4.2. Costo Beneficio. ............................................................................................... 65

3.2. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 65

3.2.1. Conclusiones. .................................................................................................... 65

3.2.2. Recomendaciones. ............................................................................................ 66

Anexos 67

Bibliografía 73

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Índice de Tablas

No. Descripción Pág.

1 Distribución de la Muestra ............................................................................... 21

2 Capacidad instalada y utilizada, 2018 .............................................................. 26

3 Precio de venta en hora de los servicios de rectificado y encamisado ............. 27

4 Ventas mensuales de la empresa año 2018 ....................................................... 28

5 Registro de tiempos no productivos en base a la capacidad en el proceso

del servicio de rectificado y encamisado de motores automotrices en

(horas) desde el mes de enero a diciembre del 2018. ....................................... 36

6 Cuantificación de Baja disponibilidad en las máquinas de producción

en (horas) desde el mes de enero a diciembre del 2018. .................................. 37

7 Horas anuales asignadas al sistema de producción en rectificado y

encamisado de motores automotrices. Enero 2018 – diciembre 2018.............. 38

8 Costos Directos ................................................................................................. 39

9 Mano de obra directa ........................................................................................ 39

10 Materiales indirectos ........................................................................................ 40

11 Gasto administrativo ......................................................................................... 40

12 Costos por horas para el rectificado y encamisado de motores automotrices .. 41

13 Análisis del margen del servicio de rectificado y encamisado de motores

automotrices. ..................................................................................................... 42

14 Impacto Económico .......................................................................................... 43

15 Alternativas de soluciones consideradas .......................................................... 45

16 Análisis de criticidad del equipo. ..................................................................... 46

17 Mantenimiento rutinario de las máquinas ........................................................ 51

18 Indicador propuesto de disponibilidad ............................................................. 56

19 Proceso de instrucción ...................................................................................... 59

20 Costo de adquisicion de repuestos para mantenimiento de máquinas .............. 60

21 Costo de operación ........................................................................................... 61

22 Plan de inversiones ........................................................................................... 62

23 Condiciones de financiamiento ........................................................................ 62

24 Fuente de financiamiento ................................................................................. 62

25 Tabla de amortizacion ..................................................................................... 63

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No. Descripción Pág.

26 Costos financieros............................................................................................. 64

27 Flujo de caja proyectado ................................................................................... 64

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xi

Índice de Figuras

No. Descripción Pág.

1. Movimiento de corte de muela "A" y Movimiento periférico de

la pieza "B".. ....................................................................................................... 7

2. Movimiento de avance axial de la pieza, "A" es la muela y "B" es

la pieza.. ........................................................................................................................ 8

3. Movimiento de Regulación radial de la pieza, "A" es la muela y

"B" es la pieza.. ........................................................................................................... 8

4. Movimientos de Una Rectificadora Para Interiores. a) Movimiento

de avance periférico de la muela; b) avance lateral; c) Avance en

profundidad; d) Movimiento de Corte. "A" es la Muela y "B" es la pieza.. ....... 9

5. Movimiento de una Rectificadora plana, "A" es la muela y "B"

la pieza. a) Movimiento de profundidad; b) movimiento de corte; c)

movimiento de avance longitudinal; d) Movimiento lateral. .............................. 10

6. Bloque del motor. Información tomada de Acebes, 2017. .................................. 11

7. Medida de la ovalidad y conicidad.. ....................................................................... 12

8. Medida de la ovalidad y conicidad. a) Asiento, b) puño, c), d),

e) Cojinetes de asiento, f) Manivela, g) Arandela de ajuste,

h) Volante del motor. ................................................................................................ 13

9. Medida del desgaste de la muñequilla de apoyo. ................................................... 14

10. Válvula. a) Entalle, b) Vástago, c) Platillo o cabeza, d) Asiento cónico.. .......... 14

11. Comprobación del desgaste del vástago de la válvula. ........................................ 15

12. Ángulos de asiento de la válvula... .......................................................................... 15

13. Ubicación geográfica. Información tomada por el google maps. ........................ 23

14. Proceso de reparación del motor. ............................................................................. 24

15. Organigrama. .............................................................................................................. 25

16. Diagrama de flujo de proceso de rectificado.. ........................................................ 30

17. Diagrama de flujo de proceso de encamisado. ....................................................... 31

18. Diagrama de distribución de planta. ........................................................................ 32

19. Diagrama de recorrido de rectificado. ..................................................................... 33

20. Diagrama de recorrido de encamisado. ................................................................... 34

21. Diagrama Ishikawa. Información tomada de la Empresa. .................................... 35

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No. Descripción Pág

22. Matriz de criticidad 47

23. Formulario de ficha técnica 48

24. Formato plan de requerimiento de mantenimiento de las máquinas. 49

25. Formato plan de requerimiento de mantenimiento de las máquinas 50

26. Calendario general de mantenimiento 52

27. Calendario auxiliar. 52

28. Solicitud de trabajo 53

29. Orden de trabajo 54

30. Historial de vida del equipo 55

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Índice de Anexos

No. Descripción Pág.

1 Orden de trabajo – cliente ................................................................................ 68

2 Proforma ..................................................................................................................... 69

3 Orden interna de trabajo - instalación .................................................................... 70

4 Orden interna ............................................................................................................. 71

5 Programa general de trabajo .................................................................................... 72

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Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

UNIDAD DE TITULACION

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE RECTIFICADOS DE

MOTORES AUTOMOTRICES DE LA EMPRESA LA CASA DEL CIGÜEÑAL

RELACACI”

Autor: Ortega Bone Yuri Rodrigo

Tutor: Ing. Ind. Hurtado Paspuel Jimmy Fernando,MSc.

Resumen

El presente trabajo de investigación consiste en la reducción de tiempos improductivos y

baja disponibilidad de máquinas rectificadoras y encamisadoras en la empresa ¨La casa del

cigüeñal Relacaci¨ ubicada en la ciudad de Guayaquil, mediante la aplicación del

mejoramiento del sistema de producción de rectificados de motores automotrices

aplicando metodología tales como Ishikawa, registro de tiempos cuya incidencia nos

originó una pérdida anual de $ 76.259,08.Para la propuesta se basó en la implementación

de nuevas solicitudes de trabajo, capacitación ,plan de mantenimiento preventivo y

programado de las máquinas y un mejor control de indicadores, solicitando un presupuesto

de $ 9.284,00 el cual el 30 % lo financia la empresa y el 70% préstamo al BanEcuador, el

cual nos muestra un análisis financiero de TIR 21,15%,VAN $4.188,94 dólares, el costo

beneficio de 0,45 en un periodo de recuperación de un año ejecutada la propuesta la cual

evidenció la factibilidad de la propuesta.

Palabras claves: improductivo, disponibilidad, producción, implementación.

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University of Guayaquil

FACULTY OF INDUSTRIAL ENGINEERING

INDUSTRIAL ENGINEERING CAREER

TITULATION UNIT

“IMPROVEMENT OF THE AUTOMOTIVE MOTOR RECTIFICATION

PRODUCTION SYSTEM OF THE COMPANY LA CASA DEL CIGÜEÑAL

RELACACI”

Author: Ortega Bone Yuri Rodrigo.

Advisor: Ind. Eng. Hurtado Paspuel Jimmy Fernando, MSc.

Abstract

The present research work consists in the reduction of downtime and low availability of

grinding and jacketing machines in the company ¨La casa del cigueñal Relacaci¨ located

in the city of Guayaquil, through the application of the improvement of the production

system of automobile grinding engines applying methodology such as Ishikawa, time

registration whose incidence caused an annual loss of $ 76,259.08. The proposal was

based on the implementation of new work requests, training, preventive and scheduled

maintenance plan of the machines and a better control of indicators, requesting a budget of

$ 9,284.00 which 30% is financed by the company and 70% loan to Ban Ecuador, which

shows a financial analysis of IRR 21.15%, VAN $ 4,188.94 dollars, the cost benefit of

0.45 in a recovery period of one year after the proposal is executed which evidenced the

feasibility of the proposal.

Keywords: unproductive, availability, production, implementation.

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Introducción

El actual proyecto comprende un mejoramiento del sistema de producción de rectificadores

de motores automotrices de la empresa “La casa del cigüeñal relacaci”, en vista a la

realización previa de un diagnóstico de la problemática centrada en los tiempos

improductivos, para en base a ello plantear una propuesta que consiga disminuir este tiempo

muerto en la organización.

El estudio es de suma importancia debido a que hace énfasis en determinar metodologías

correctivas y preventivas que impulsen una mejor estructuración entre los procedimientos

logísticos internos y abastecimiento de recursos, reduciendo de esta forma el tiempo

improductivo y el incumplimiento de órdenes de trabajo; en base a las necesidades de mejoras

continuas que tienen que incrementar el nivel de satisfacción de los consumidores.

Con base en ello, se planteó como propósito central del estudio Mejorar el sistema de

producción de rectificados de motores automotrices de la empresa la Casa Del Cigüeñal

relacaci”. La estructura del proyecto se ejecutó para que en el capítulo uno se exponga el

problema en sí, posterior a ello se formulan los objetivos, el inicial engloba básicamente todo

lo que se va a realizar en la investigación, mientras que los específicos estratificaran lo

mencionado en el general. Subsiguientemente en el desarrollo del marco teórico que

determino las aportaciones de mayor trascendencia sobre la producción de rectificadores de

motores automotrices, culminando con la orientación metodológica.

El siguiente capítulo se halla vinculado con el diagnóstico del sistema de producción de

rectificadores de motores automotrices de la empresa “La casa del cigüeñal relacaci”, donde

se enfatizó en el problema del tiempo improductivo de las maquinas ocasionado por múltiples

razones como el ineficiente plan de mantenimiento, la no disponibilidad de los equipos, entre

otros. El tercer capítulo, está relacionado con la propuesta, es decir, con el diseño un plan de

mejora en el área de rectificados de motores automotrices que minimizarán los tiempos

improductivos.

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Diseño de la investigación 2

Capítulo I

Diseño de la Investigación

1.1. Antecedentes de la empresa

Para la realización del actual proyecto se escogió la empresa la “casa del cigüeñal”, esta

empresa fue fundada en el año de 1969, iniciando su actividad comercial con la compra y

venta de cigüeñales, razón por la cual adquirió ese nombre como persona natural. En el año

1973 introdujo nuevas maquinarias para reconstruir motores, cambiando su razón social a

rectificadora de cigüeñales “La casa del cigüeñal”.

Posteriormente se llegarían a importar maquinarias de origen italiano, con nivel

tecnológico innovador con el objetivo de ofrecer un servicio concreto en la restauración de

motores de combustión interna, esto durante el año de 1978.

Partiendo del año 1981 se empezó a importar desde el continente asiático y sudamérica,

tubos cilíndricos, materia prima, repuesto, entre otros, convirtiéndose en los precursores de las

ventas de motores usados; con base en las inversiones efectuadas en el año de 1985, se da

origen a la variación de persona natural a jurídica, cambiando se personería; la casa del

cigüeñal S.A, relacaci.

Todo esto le permitido a la empresa una ampliación y obtención de maquinarias para

realizar reparaciones completas de motores de barcos, rectificadora de cigüeñales hasta 4.50

metros, convirtiéndose en empresa pionera dentro del país y la segunda en comparación con

los países cercanos colombia y perú; actualmente no cuenta con la maquina previamente

mencionada, pero si con todo el equipo.

1.2. Problema de investigación

1.2.1. Planteamiento del problema

La empresa rectificadora la casa del cigüeñal ¨relacaci¨ comienza sus actividades en el año

1978 donde se importa maquinaria de alta tecnología para el proceso de rectificado de

cigüeñales. El área de producción se encuentra afectada por la siguiente situación

problemática:

Incrementos por tiempos improductivos.

Plan de mantenimiento de máquinas ineficiente.

Incumplimiento al horario de ingreso por parte de los trabajadores.

Paros imprevistos por fallas en máquinas de rectificado y cepillado

Retrasos en la operación por falta de repuestos.

Falta de espacio físico para bodegaje y área de acoplamiento de motores.

No se cumplen con órdenes de trabajo por motivos de alta demanda de reparación y

baja disponibilidad de máquinas rectificadoras.

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Diseño de la investigación 3

Las dificultades descritas afectan de forma directa a la empresa por retrasos en la

producción, incremento en los costos por existencia de tiempos improductivos,

paradas no planificadas de máquinas, lo que genera una disminución de la rentabilidad

financiera.

Variables

Variable independiente:

Baja disponibilidad de máquinas rectificadoras.

Tiempo improductivo por falla de máquinas y falta de repuestos.

Variable dependiente:

Disminución de la rentabilidad financiera.

1.2.2. Formulación del problema de investigación

¿El mejoramiento del sistema de producción de rectificados de motores automotrices,

aumentará la rentabilidad financiera de la empresa rectificadora la casa del cigüeñal

“relacaci”? aportando consigo mejores beneficios a la empresa y a sus colaboradores.

1.2.3. Sistematización del problema de investigación.

¿Cuáles son las causas y factores que inciden en la baja producción en la empresa

rectificadora la casa del cigüeñal ¨relacaci¨?

¿Cómo establecer un diseño óptimo de mejoramiento en el área de rectificado de

motores?

¿Cuánto aportara la investigación en el mejoramiento de la rentabilidad económica y

financiera en la empresa rectificadora la casa del cigüeñal ¨relacaci¨?

1.3. Justificación de la investigación

Debido a las pérdidas financieras y a los bajos índices de productividad y efectividad que

está teniendo en la actualidad la empresa rectificadora la casa del cigüeñal “relacaci”. Se hace

indispensable la presente investigación, que tiene como finalidad mejorar el sistema de

producción de rectificados de motores automotrices.

La investigación permitirá hacer un análisis a todos los procesos operativos y

administrativos que están afectando la producción en la empresa. Es prioridad realizar un

análisis a profundidad de las causas que están afectando al área de rectificado.

La investigación busca contribuir con el mejoramiento del sistema de producción de

rectificados de motores en la empresa, para lograr una mejora continua en los procesos

operativos y administrativos; donde se busca reducir los costos y los gastos operativos

innecesarios que se dan en el proceso , también se busca reducir los retrasos en la entrega de

los trabajos a rectificar, ya que esto genera un mal servicio a los clientes, quitándole

beneficios económicos a la empresa y a sus colaboradores.

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Diseño de la investigación 4

El proceso de mejora al sistema de rectificados de motores automotrices, conlleva a

optimizar procesos de producción, realizando una mayor cantidad de productos rectificados y

optimizando la capacidad instalada del área de producción.

Con la investigación se busca satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes que

hacen uso de este servicio, que brinda la empresa.

La importancia de mejorar el sistema de producción, es por cuanto el mercado de

rectificación de motores es muy extenso y cada día debemos ser más competitivos para

beneficio de la empresa y cumplir con las expectativas de los clientes.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

“Mejorar el sistema de producción de rectificados de motores automotrices de la empresa

la casa del cigüeñal relacaci”.

1.4.2. Objetivos específicos

Analizar las causas que generan los problemas a los procesos en el área de producción.

Diseñar, un plan de mejora en el área de rectificados de motores.

Evaluar la factibilidad económica y financiera en la propuesta.

1.5. Marco de referencia de la investigación

1.5.1. Marco teórico.

1.5.1.1. Proceso de producción.

Se llama proceso de producción al grupo de funciones que están dirigidas a la modificación

de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. Participan de manera directa la

información y la tecnología, que se relacionan con personas en este proceso. Como último

propósito es el placer de la demanda (EAE, 2017).

En otras palabras, es un método de funciones que tienen vínculos entre sí y con una misma

finalidad, la de modificar componentes, procedimientos o desarrollos. Se requieren factores

de producción donde aumentará el valor debido a la modificación mediante el proceso.

1.5.1.2. Etapas del proceso de producción.

Al estudiar las distintas etapas existentes, se puede conocer que es un proceso de

producción. Estas etapas influyen de manera concluyente en la obtención del propósito final,

donde como la única finalidad no es otra más que la modificación de los productos y/o

servicios con el objetivo de que estos puedan obtener el contento del consumidor, cubriendo

los requerimientos que se obtienen mediante la exigencia de un producto o servicio (Arbós,

2012).

Como reglas estandarizadas existen tres en todo proceso de producción:

Acopio/ etapa analítica

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Diseño de la investigación 5

Como primera etapa de la producción, se procede a agrupar los insumos para que sean

empleados en la elaboración. Primordialmente se tiene un propósito al comenzar esta primera

etapa del proceso de producción, que es obtener la más grande cantidad de insumos factibles a

menor precio. Se toma en cuenta de igual manera los costos del transporte y almacén.

(Meyers, 2014).

Es aquí en esta etapa, cuando inicia la descomposición de los insumos en partes más

pequeñas. De igual manera, en esta primera etapa la meta a alcanzar de producción la

indicará el gerente o jefe de producción, algo que considerar al momento de elaborar el acopio

de los insumos, del mismo modo que todo el material que se requerirá para elaborar una

perfecta producción.

Producción/ etapa de síntesis

Durante esta etapa, se transforma todo el insumo adquirido primeramente en el producto

real el cual la organización fabrica mediante su montaje. En esta fase, es esencial estudiar los

estándares de calidad y comprobar su ejecución. (Hernández & Santamaría, 2016).

Para prevenir contratiempos y que en esta etapa todo salga como se tiene planeado, se

requiere estudiar el ambiente, realizando un plan de acción que ayude a saber qué hacer en

toda situación y prever los cambios pudiendo así, continuar laborando en pro de la ejecución

de las metas.

Procesamiento/ etapa de acondicionamiento

Fase dirigida específicamente a la distribución, adaptación a los requerimientos del cliente

o el acondicionamiento del producto para un propósito nuevo son los objetivos de esta etapa

productiva. Transporte, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda son las tres

variables principales a considerar en esta etapa (Salcedo & Garcia, 2014).

Una vez el producto/servicio ya esté entregado, no se puede olvidar que hay que llevar a

cabo una tarea de control que permita saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos

marcados y con los estándares de calidad que el cliente demanda.

1.5.1.3. Tipos de procesos productivos.

Existen cuatro tipos de proceso de producción diferentes. Son los siguientes:

Producción bajo pedido

En esta modalidad productiva solamente se fabrica un producto a la vez y cada uno es

diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera un proceso de mano de obra intensiva.

Los productos pueden ser hechos a mano o surgir como resultado de la combinación de

fabricación manual e interacción de máquinas y/o equipos.

Producción por lotes

La producción por lotes es un sistema de producción en el que los productos a realizar van

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Diseño de la investigación 6

Con la frecuencia que sea necesario se produce una pequeña cantidad de productos

idénticos. Podría considerarse como un proceso de producción intensivo en mano de obra,

pero no suele ser así, ya que lo habitual es incorporar patrones o plantillas que simplifican la

ejecución. Las máquinas se pueden cambiar fácilmente para producir un lote de un producto

diferente, si se plantea la necesidad.

Producción en masa

Es como se denomina a la manufactura de cientos de productos idénticos, por lo general en

una línea de fabricación. Este proceso de producción, a menudo, implica el montaje de una

serie de sub-conjuntos de componentes individuales y, generalmente, gran parte de cada tarea

se halla automatizada lo que permite utilizar un número menor de trabajadores sin perjuicio

de la fabricación de un elevado número de productos.

Producción continúa

Permite fabricar muchos miles de productos idénticos y, a diferencia de la producción en

masa, en este caso la línea de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete

días a la semana, de esta forma se consigue maximizar el rendimiento y eliminar los costes

adicionales de arrancar y parar el proceso de producción, que está altamente automatizado y

requieren pocos trabajadores.

1.5.1.4. Máquinas herramientas rectificadoras.

Las rectificadoras son máquinas herramientas, utilizada para conseguir trabajos de

mecanizado de precisión tanto en dimensiones como en acabado superficial, mediante el

corte, pulido y lapeado. Las piezas que se rectifican son principalmente de acero endurecido

mediante tratamiento térmico (Arica Gonzáles, 2011).

Para el rectificado se utilizan herramientas llamadas muelas. Las partes de las piezas que se

someten a rectificado han sido mecanizadas previamente en otras máquinas herramientas

antes, por lo que se ha dejado un pequeño excedente de material para que la rectificadora lo

pueda eliminar con facilidad y precisión. Las rectificadoras permiten también realizar trabajos

sobre elementos y partes dándoles otras medidas estandarizadas para devolverles su condición

de operatividad como los que se realizan sobre motores de combustión interna y automotriz.

Muelas

Están compuestas por granos abrasivos aglomerados en dispersión en un cemento que

define la forma de la muela. Los granos representan infinitos filos que, al actuar con elevada

velocidad sobre la pieza en elaboración, arrancan minúsculas partículas de material. Este

modo de trabajar indica también los requisitos que deben poseer los abrasivos: dureza,

resistencia al desgaste y resistencia a la rotura (Arica Gonzáles, 2011).

Los datos característicos de una muela están dados. Por:

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Diseño de la investigación 7

Tipo de abrasivo.

Granulación: gruesa, mediana, fina o muy fina.

Tenacidad: muy blanda, blanda, mediana, dura o muy dura.

Estructura: Cerrada, mediana o abierta.

Tipo de cemento aglomerante

1.5.1.5. Tipos de rectificadoras.

Existen diversos tipos de rectificadoras, según los trabajos específicos a desarrollar, pero

en forma general se pueden clasificar en:

Rectificadoras Para Superficies Cilíndricas Exteriores

Estas máquinas herramientas efectúan el trabajo sobre superficies cilíndricas, ejes de todo

tipo, mediante los siguientes tipos de movimientos:

El movimiento de corte

Encargado de arrancar material, consiste en una rápida rotación de la muela en torno a su

eje, con un sentido tal que la velocidad periférica en la zona de contacto con la pieza se dirija

hacia abajo. Esta velocidad está limitada por la resistencia de la muela, a las fuerzas

centrífugas a la que está sometida (Gerling, 2000).

Movimiento de avance periférico de la pieza

Es una rotación en torno a su propio eje que realiza la pieza. Sirve para alimentar, en una

sección transversal dada, nuevo material para arrancar y, por tanto, su velocidad depende del

propio material, de la profundidad de la pasada y de la longitud del arco de contacto entre la

pieza y la muela (Leyensetter & Würtemberger, 2009).

Figura 1. Movimiento de corte de muela "A" y Movimiento periférico de la pieza "B". Información tomada de

Leyensetter & Würtemberger, 2009. Elaborado por el autor.

Movimiento de avance axial de la pieza

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Diseño de la investigación 8

Permite la alimentación longitudinal. Se expresa en mm/vuelta de la pieza depende del

material a elaborar, del tamaño de la pieza, del grado de acabado deseado. No deberá superar

el valor de la anchura de la muela (Armijo, 2015)

Figura 2. Movimiento de avance axial de la pieza, "A" es la muela y "B" es la pieza. Información tomada de

Armijo, 2015. Elaborado por el autor.

Movimiento de regulación radial

Desplaza a la muela una longitud igual a la profundidad de la pasada. Es intermitente y se

realiza al final de cada pasada completa (Calleja, 2015)

Figura 3. Movimiento de Regulación radial de la pieza, "A" es la muela y "B" es la pieza. Información tomada

de Calleja, 2015. Elaborado por el autor.

Componentes

Posee una bancada sobre las que está montada la mesa porta piezas, y el cabezal

portamuelas. También están contenidos el motor y los mecanismos del movimiento de avance

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Diseño de la investigación 9

de la mesa, en el caso de accionamiento mecánico obtenido con piñón y cremallera. Contiene

también el circuito de refrigeración, constituido por un gran depósito de decantación, una

electrobomba y un filtro o separador magnético de las limaduras (Calleja, 2015).

El esquema de los movimientos se modifica en las rectificadoras para piezas de grandes

dimensiones, en las cuales el movimiento de avance axial lo efectúa el grupo portamuelas.

Rectificadoras Para Interiores

Para el rectificado de orificios, cilindros de motores, etc. Estas máquinas realizan los

mismos movimientos relativos entre pieza y herramienta que las rectificadoras para

exteriores, pero debido a que el trabajo es en superficies· interiores, las dimensiones de la

muela son limitadas. Para trabajar con velocidades de corte económicas debe poseer

velocidades angulares muy altas (Bartsch, 2014).

El movimiento de corte, lo mismo que el movimiento de regulación radial; se asigna a la

muela, mientras que el movimiento de avance periférico lo realiza la pieza.

Figura 4. Movimientos de Una Rectificadora Para Interiores. a) Movimiento de avance periférico de la muela;

b) avance lateral; c) Avance en profundidad; d) Movimiento de Corte. "A" es la Muela y "B" es la pieza.

Información tomada de Bartsch, 2014. Elaborado por el autor.

Existen dos tipos principales de rectificadores para interiores según el movimiento de

avance axial.

Tipo de avance axial de la pieza, adaptado al trabajo de piezas de dimensiones no

excesivas.

Tipo de avance axial de la muela, el movimiento de avance longitudinal se asigna

al cabezal portañuelas

Las rectificadoras para superficies planas

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Diseño de la investigación 10

Son conocidas también como rectificadoras tangenciales, Los trabajos que se realizan son

culatas de motores, matrices, y ajustes con superficies planas (Walter, 2016).

Los movimientos que posee son:

a. Movimiento de Corte, movimiento de arranque de viruta.

b. Movimiento de avance longitudinal de la pieza, movimiento de vaivén realizado por la

pieza.

c. Movimiento Lateral, movimiento transversal al plano longitudinal.

d. Movimiento de profundidad que se produce por pasada hasta obtener el espesor deseado

de esmerilado.

Figura 5. Movimiento de una Rectificadora plana, "A" es la muela y "B" la pieza. a) Movimiento de

profundidad; b) movimiento de corte; c) movimiento de avance longitudinal; d) Movimiento lateral. Información

tomada de Walter, 2016. Elaborado por el autor.

Componentes

Están compuestos por una bancada que posee un cabezal provisto de la muela y un carro

longitudina·1 que se mueve en forma de ida y venida, donde va sujeta la pieza que se

rectifica. La pieza muchas veces se sujeta en una plataforma magnética lo que mejora su

trabajo, haciéndolo más precisa (Walter, 2016).

1.5.1.6. Rectificado de los elementos de un motor.

Rectificado de la culata

La culata es una pieza del motor que junto con la parte superior del pistón forman la

cámara de combustión, por lo mismo está sometida a altas temperaturas y elevadas presiones,

que producen grandes dilataciones, seguidas de contracciones al enfriarse el motor, producto

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Diseño de la investigación 11

de esto se pueden producir deformaciones e incluso grietas, que provocan la falla del motor

(Acebes, 2017).

Las averías más frecuentes que se presentan en las culatas son:

1. Perdidas de planitud (igual o mayor de 0,05 mm) que se deben al sobrecalentamiento y a

la mala refrigeración, para lo cual se deberá realizar la planitud de su superficie y el

asentamiento de válvulas y pre cámaras.

2. Grietas y fisuras en las pre cámaras y los asientos, debido a los

Sobre calentamientos. Estas fallas no se pueden reparar.

3. Desgaste de asientos de válvulas y guías de válvulas por

Sobre calentamiento y mala lubricación. Se deberá rectificar los asientos y cambiar las

guías.

4. Desgaste de los asientos y cola de válvula por sobrecalentamiento; rectificar los asientos

y reparar.

En motores Diesel cuando se rectifica la culata, se planifica a la medida mínima posible.

Se rebajará a los asientos de las pre cámaras y a los asientos de las válvulas la misma medida

que se haya rebajado para el plano de la culata.

Rectificado del bloque motor

El bloque del motor está compuesto por los cilindros, sus camisas de refrigeración (agua

con líquido refrigerante), el que también contiene los apoyos del cigüeñal, y dentro de los

cilindros trabajan los pistones y sus aros o segmentos (Acebes, 2017).

Debido al desgaste producido por el rozamiento de los segmentos al trabajar contra la

pared de los cilindros se produce conicidad y ovalamiento cuando es superior a 0.15 mm, por

esta razón se deberá rectificar los cilindros.

Otra causa de rectificado o pulido del interior del cilindro es el gripaje (atascamiento o

congestionamiento producido por deformación) del pistón con el cilindro, puesto que la pared

del cilindro se puede dañar y en tal caso sería necesario rectificar (Acebes, 2017).

Figura 6. Bloque del motor. Información tomada de Acebes, 2017. Elaborado por el autor.

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Diseño de la investigación 12

La ovalidad y la conicidad se pueden medir en el cilindro con un alexómetro (ver figura).

La planitud del bloque se puede medir con una regla y un calibrador de lainas, tan igual que la

culata. Se acepta hasta cuatro rectificaciones de O, 1; 0,2; 0,4 y 0,8 mm partiendo del

diámetro inicial, al cual se le llama también estándar. Así si tenemos un cilindro de 75 mm,

corresponderá un pistón de 74,95 mm, el montaje acepta un juego de 0,05 mm el cual va a ser

"sellado" por los anillos o segmentos. A cada rectificación del cilindro corresponde un pistón

de medidas según lo especificado (Acebes, 2017).

Figura 7. Medida de la ovalidad y conicidad. Información tomada de Acebes, 2017. Elaborado por el autor

La operación de rectificado debe realizarse en todos los cilindros colocándolos en la misma

medida (el mismo "súper"), con la finalidad de no perder potencia y mantener la simetría de

fuerza entregada al cigüeñal.

Cuando ya no se puede rectificar, se realiza el encamisado (colocar nuevas camisas en el

cilindro) con lo cual el motor regresa a estándar. Después de realizado el encamisado es

necesario un rectificado o esmerilado de los cilindros hasta la medida adecuada. Con ello se

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Diseño de la investigación 13

consigue eliminar las posibles deformaciones que se hayan producido en la operación de

montaje.

Rectificado del cigüeñal

El cigüeñal es el eje del motor que a través de la biela del pistón recibe la fuerza

longitudinal de la combustión y la transforma en fuerza de giro (par motor).

El cigüeñal está compuesto por unos puños conectados a unas salientes (manivela), con las

cuales se conectan a las bielas. A su vez el eje descansa en los asientos preparados en el

bloque del motor (ver figura 7). Debido al trabajo de giro continuo, así, como de la exigencia

de las bielas, el cigüeñal se desgasta en sus apoyos y cojinetes de sus puños, lo que obliga a

rectificar los puños, sus asientos y cambiar los cojinetes de diámetro menor (Pujadas, 2015).

Figura 8. Medida de la ovalidad y conicidad. a) Asiento, b) puño, c), d), e) Cojinetes de asiento, f) Manivela, g)

Arandela de ajuste, h) Volante del motor. Información tomada de Pujadas, 2015. Elaborado por el autor

Se deberá realizar la rectificación cuando el desgaste alcance los 0,05 mm. En la

rectificación de los puños y asientos no se deberá pasar de 1 mm. Como los cigüeñales se

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deforman longitudinalmente debido a los esfuerzos de torsión que experimentan será

necesario comparar los puños y apoyos, así como un equilibrado del mismo y la alineación,

utilizando un reloj comparador.

El cigüeñal no debe presentar grietas ni hendiduras de ninguna clase. En caso contrario

deberá cambiarse por otro nuevo. Este desgaste se comprobará con un micrómetro,

efectuando varias medidas en cada muñequilla y en cada apoyo.

Figura 9. Medida del desgaste de la muñequilla de apoyo. Información tomada de Pujadas, 2015. Elaborado

por el autor.

Rectificado de válvulas y asientos de válvula

Las válvulas son los elementos que se encargan de permitir el ingreso (válvula de

admisión) o la salida (válvula de escape), de la mezcla de aire combustible en el caso de los

motores Otto, o de aire en el caso de los motores diesel, se componen fundamentalmente de

un vástago, guías, un asiento de válvula, que le permitirá el cerrado hermético, para el tiempo

de combustión (Grupo Planeta (GBS), 2014).

Figura 10. Válvula. a) Entalle, b) Vástago, c) Platillo o cabeza, d) Asiento cónico. Información tomada de

Grupo Planeta (GBS), 2014. Elaborado por el autor.

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Diseño de la investigación 15

Producto del trabajo, la temperatura de la combustión, se producen desgastes entre el vástago

de la válvula y su guía, también se produce deformación en el vástago. Las deformaciones se

pueden comprobar con un reloj comparador colocando el palpador en contacto con la periferia

de la cabeza de la válvula.

De existir deformaciones en el vástago o cabeza estas válvulas deberán ser sustituidas.

En la válvula puede comprobarse el desgaste del vástago por medio de un micrómetro.

Figura 11. Comprobación del desgaste del vástago de la válvula. Información tomada de Acebes, 2017.

Elaborado por el autor.

La operación de rectificado de los asientos de válvula se efectúa utilizando muelas

abrasivas adecuadas, cuyo ángulo de inclinación coincida con el asiento (generalmente de

45°), y consiste en quitar material del asiento hasta dejarlo completamente liso, de modo que

la válvula acople correctamente con él.

Figura 12. Ángulos de asiento de la válvula. Información tomada de Grupo Planeta (GBS), 2014. Elaborado

por el autor.

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Diseño de la investigación 16

1.5.2. Marco conceptual.

Maquinaria automotriz

Se dice en especial a una maquinaria, dispositivo, artefacto, mecanismo, de un utensilio y

de un instrumento que se hace en movimiento sin la participación o la operación directa de

una acción exterior y se refiere a unos vehículos que tiene la tracción mecánica (Definiciona,

2015).

Bancada

Término usado en el pasado en el lenguaje técnico para indicar el cárter del motor, es decir

la parte que contiene el cigüeñal y que está provista de soportes para unir el motor al bastidor.

La constitución en bloques de los motores modernos ha hecho perder en parte el sentido de la

denominación, que, no obstante, subsiste para indicar los soportes correspondientes: *bancada

(soportes de) (Diccionario.motorgiga, 2017).

Cabezal

Término aplicado al movimiento como en un sistema; por lo general se los denomina X,

XY, XYZ y giratorios. La función básica de un cabezal es limitar el movimiento en una

dirección definida. En el caso de un cabezal lineal, este movimiento se produce, idealmente, a

lo largo de una línea recta (Spanish.amadamiyachi, 2018).

Calibrador

Es un instrumento para medir longitudes que permite lecturas en milímetros y en

fracciones de pulgada, a través de una escala llamada Nonio o Vernier. Está compuesto por

una regla fija que es donde están graduadas las escalas de medición ya sea en milímetros, en

pulgadas o mixtas (Ingenieriaindustrial.wordpress, 2017).

Cigüeñal

El cigüeñal, también llamado cigoñal, es un eje que dispone de codos y que, gracias a

un mecanismo de biela, logra convertir un movimiento circular uniforme en un movimiento

rectilíneo alternativo y viceversa. Tiene su origen en un mecanismo antiguo que se utilizaba

para poder sacar agua de los pozos que tenían poca profundidad. En concreto, era un sistema

que se sustentaba en una especie de pértiga que disponía de un contrapeso con la que se

conseguía la fuerza necesaria para proceder a elevar el agua y así poder disfrutar de la misma

(Definicion.de, 2017)

Desgaste

La palabra desgaste, hace referencia a la perdida de la estructura superficial de un material

debido a una interacción constante y mecánica con una superficie o con un objeto, el roce

permanente entre las dos estructuras permite apreciar la perdida exponencial de un elemento

siendo resultado de la acción ejercida entre ambos cuerpos, sin embargo, esto se logra única y

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Diseño de la investigación 17

exclusivamente con una acción mecánica, es decir, un movimiento constante entre superficies

de dos cuerpos, gracias a esto se puede distinguir las lesiones por desgaste de lesiones

producidas por otro factor degenerativo, observándose los mismos síntomas o resultados

(Tecno.industrial, 2017)

Dilatación

Con el nombre de dilatación se conoce al proceso de expansión de volumen que sufren

ciertos elementos o cuerpos, generalmente como consecuencia de un cambio de temperatura

(Definicion.de, 2017).

Manufactura

La manufactura describe la transformación de materias primas en productos terminados

para su venta. También involucra procesos de elaboración de productos semi-manufacturados.

Es conocida también por el término de industria secundaria. Algunas industrias, como las

manufacturas de semiconductores o de acero, por ejemplo, usan el término de fabricación

(Diccionario.motorgiga, 2017).

Palpador

Un palpador es un vástago que mediante el contacto con una pieza se utiliza como detector,

un instrumento de medición. Consta de una punta esférica o un rodillo que sobresale

ligeramente de un vástago hueco y es empujado contra la boquilla del vástago por un muelle

elástico o por aire comprimido. Se utiliza frecuentemente en combinación con un sensor de

posición o desplazamiento, como un potenciómetro, un sensor de efecto Hall o

un transformador diferencial de variación lineal (Ingenieriaindustrial.wordpress, 2017).

Periférica (bomba)

La bomba es una máquina que absorbe energía mecánica, esta energía puede provenir de

un motor eléctrico o térmico y la transforma en energía que es transferida a un fluido como

potencial hidráulico, el cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a

un mismo nivel o a diferentes niveles y a diferentes velocidades, según sea el caso de su

aplicación (Spanish.amadamiyachi, 2018).

Pistón

Un pistón es una pieza que forma parte del mecanismo de funcionamiento de un motor.

Estos pistones habían sido la inspiración de Rudolf diesel para lograr la ignición de los

motores que ideó. El cilindro hidráulico es un elemento mecánico muy usado en la industria

dada su versatilidad.

Planitud

La medición de planitud es uno de los parámetros fundamentales para determinar la

uniformidad de una superficie.

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Diseño de la investigación 18

Es una condición de una superficie específica que tiene todos los elementos en un plano.

Tolerancia de planitud proporciona una zona de tolerancia de especificado y definido por dos

planos paralelos en donde la superficie especificado debe mentir.

Plantillas mecánicas (utillaje)

Una plantilla o dispositivo de interfaz, suele proporcionar una separación entre la forma o

estructura y el contenido. Es un medio o aparato o sistema, que permite guiar, portar, o

construir, un diseño o esquema predefinido. Una plantilla agiliza el trabajo de reproducción o

de muchas copias idénticas o casi idénticas (que no tiene que ser tan elaborado, sofisticado o

personal). Si se utilizan plantillas en todos los terrenos de la industria y la tecnología. Una

plantilla puede servir como muestra base de una diversidad sobre la que comparten elementos

comunes (patrón) y que en sí es lo que constituye la plantilla.

Producción

La producción industrial es una importante fuente de riqueza de un país, ya que se logra

impulsar la economía a través del fortalecimiento y crecimiento de empresas manufactureras

de manera que estas sean capaces de exportar productos competitivos y reinvertir en su propia

expansión y generar empleos. Así pues la calidad de los productos y servicios se ha

convertido en uno de los factores principales del funcionamiento óptimo de una organización,

debido a que en los últimos años la tendencia de los clientes ha ido hacia requisitos más

exigentes respecto a la calidad y que los suministradores han tomado una creciente conciencia

de la necesidad del mejoramiento continuo de la calidad para obtener y mantener buenos

resultados económicos en el desempeño de sus organizaciones (Conocimientosweb, 2014)

Radial

El motor radial o motor en estrella es un tipo de disposición del motor de combustión

interna en la cual los cilindros van ubicados radialmente respecto del cigüeñal, formando una

estrella como en la figura. Esta configuración fue muy usada en aviación, sobre todo en

grandes aviones civiles y militares, hasta la aparición del motor a reacción.

Rectificadora

Es una máquina herramienta, utilizada para realizar mecanizados por abrasión, con mayor

precisión dimensional y menores rugosidades que en el mecanizado por arranque de viruta.

Las piezas que se rectifican son principalmente de acero endurecido mediante tratamiento

térmico (Conocimientosweb, 2014).

Transversal

Una onda transversal es una onda en la cual, el movimiento de oscilación de las partículas

que conforman el medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Si una

onda transversal se mueve en el plano x-positivo, sus oscilaciones van en dirección arriba y

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Diseño de la investigación 19

abajo que están en el plano y-z. Manteniendo una traza comparamos la magnitud del

desplazamiento en instantes sucesivos y se aprecia el avance de la onda.

Torsión

En ingeniería, torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre

el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o,

en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible

encontrarla en situaciones diversas.

La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela al eje de la

pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las dos curvas. En lugar de

eso una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él (ver torsión geométrica)

(Conocimientosweb, 2014).

Vástago

En mecánica con vástago se denomina a la varilla que se usa para transmitir un

movimiento, en especial la que se halla inserta en la base de un émbolo para traspasarle su

propio movimiento o activar el existente en potencia.

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación

1.6.1. Tipo de estudio.

La presente investigación tiene enfoque cualitativo porque busca estudiar las variables del

proyecto y de esa forma identificar el problema a profundidad y plantear una mejora al

sistema de producción de rectificadoras de motores automotrices de la empresa la casa del

cigüeñal relacaci.

De igual manera se considera que posee una perspectiva cuantitativa puesto que se

recopilara información a través de diversas herramientas y se expondrán datos cuantificables

y estadísticos como una forma de proyectar un diagnóstico del problema.

1.6.2. Método de investigación.

El tipo de estudio que se aplicará en el proyecto será de niveles descriptivo y Explicativo,

nuestro fin es encontrar las causas de las fallas sistema de producción de rectificados de

motores automotrices de la empresa la casa del cigüeñal relacaci.

Para este caso realizaremos mediante la recopilación de datos del día a día, así

determinaremos la solución de las fallas y análisis correlacional de las variables de

disponibilidad que se han suscitado en los mismo, para esto será necesario describir los

elementos a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan a la resolución del

problema planteado.

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información.

Para la elaboración y ejecución de la investigación se utilizara para la recolección de datos,

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Diseño de la investigación 20

las siguientes técnicas e instrumentos:

Análisis documental

Análisis de datos estadísticos

Observación de los procesos de producción

Entrevistas orientadas a los empleados administrativos y operativos de la empresa

La investigación utilizó fuentes bibliográficas, documentales y de campo, para realizar el

diagnóstico de la problemática inherente a los tiempos improductivos en el sistema de

producción de rectificados de motores automotrices de la empresa la casa del cigüeñal

relacaci.

Población

Para este proyecto se tomará como población a los registros de producción de la empresa

La casa del cigüeñal relacaci. Este estudio que se realizara es para cuantificar las existencias

de fallas en el sistema de producción y donde así tendremos un análisis en el cual se podrá

mejorar el área de rectificado, primordialmente el rendimiento para que la empresa sea más

confiable en su producción.

Tamaño de la muestra.

En el siguiente estudio se tomará el tamaño de la muestra de los reportes de productos

rectificados entregados a tiempo en un periodo de un año sobre los productos terminados de

rectificar que se encuentran en proceso o en bodega de producto terminado y no han sido

entregados al cliente externo.

N = 600 (Total de reportes de motores rectificados en 1 año)

d = 0.05 (Nivel de precisión)

Z = 1.96 (Constante dependiente de “d”)

p = 5% (Probabilidad a favor)

q = 95% (Probabilidad en contra)

n = ¿?

( )

( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

La muestra (n) es 65 reportes de productos rectificados a analizar.

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Diseño de la investigación 21

Tabla 1. Distribución de la muestra

Nº Estrato Población Muestra

1 Reportes de productos rectificados

en 1 año

600 65

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Tipo de muestreo.

El tipo de muestreo que se aplicará en esta investigación será el muestreo no probabilístico

por criterio. En este método, se indica que la elección de la muestra se realizará a través de un

procedimiento no aleatorio, es decir, no todos los miembros de la muestra tienen la

posibilidad de ser seleccionados, se acercan más a generalizaciones.

En resumen, consiste en seleccionar unidades muestrales representativas de los reportes de

producción, respaldado por la experiencia y conocimiento con que se cuenta, dado que la

población de estudio es de características diversas, esto nos permitirá seleccionar una muestra

que entregue los resultados deseados que puedan aportar realmente al estudio.

Los reportes de producción serán seleccionados por el alto índice de tiempo

improductivo de las maquinarias, como:

o Las maquinarias obsoletas

o La ausencia de un plan de mantenimiento preventivo, ya que no existe un

registro de las horas laboradas de las máquinas.

o Paradas de máquinas no planificadas

o La débil capacidad de planificación, coordinación y control en los procesos por

parte del área administrativa

o El desabastecimiento en el stock de materia prima, repuestos, en herramientas

cortantes, en instrumentos de medición

o El desorden en la ubicación de las herramientas y de los instrumentos de

medición que se usan por lo que se demoran más en buscarlas que en la

operación a realizarse.

o El reproceso por los defectos en los trabajos realizados por los errores de

precisión, etc.

1.6.4. Tratamiento de la información.

El tratamiento de la información se realizó bajo el uso de los métodos cuantitativos corresp

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Diseño de la investigación 22

El tratamiento de la información se realizó bajo el uso de los métodos cuantitativos

correspondientes, en conjunto con el soporte informático correspondiente que en este caso es

el programa excel para tabular la información, mediante el cual se facilitó la interpretación de

los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas de recopilación de información.

1.7. La empresa

1.7.1. Datos generales.

Misión

Reconstrucción integra de motores de combustión interna; contamos con una sólida

estructura organizacional para servir a nuestros clientes del parque automotriz.

Visión

Ser líderes en la rectificación de motores de combustión.

Objetivos

Medir cada semestre nuestros procesos y tiempos de trabajos.

Consolidar la técnica de metrología cada trimestre a través de pruebas.

Capacitar al rr-hh en áreas de sus competencias seis veces al año.

Detectar mensualmente y estadísticamente las no conformidades y tomar correctivos

para mejor nuestros procesos productivos.

Brindar apoyo técnico y normativo a nuestros clientes a través de un post-servicio.

Política

Desarrollar una cultura de calidad que garantice la eficacia y eficiencia en los procesos

de la organización.

Aumentar el nivel de formación integral del rr-hh.

Valores corporativos

Nuestras bases están sustentadas en sólidos valores y en un cambio de cultura, para mejorar

nuestro desempeño.

Trabajo en equipo. - somos un grupo de personas que trabajamos con métodos, procesos y

organizadamente para alcanzar nuestra visión.

Responsabilidad. - cumplir con las políticas y objetivos para satisfacer los requisitos del

cliente.

Respeto. - somos amables, atentos, apreciamos y estimamos a cada uno de nuestros clientes

externos e internos.

Foda de la empresa

Post-servicio con técnico de experiencia.

Única máquina para rectificar cilindro desde 1½” hasta 12” de diámetro y 1,5 mtrs de

longitud

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Diseño de la investigación 23

Única mandriladora de bloque desde 2” hasta 10” de diámetro, máquina de cabezal

giratorio 360º podemos alinear un block hasta 12 metro de largo.

Única bruñidora de cilindro de 2” hasta 12” de diámetro y de longitud de 1.50 metros.

Ventas de culatas o cabezote.

Ventas de camisas de cilindro.

Nueva Planta

Ubicación parque industrial Inmaconsa. Av. quinquelia y casuarina

1era fase: terreno. (adquirido).

2da fase: Diseños de planos- aprobación municipal. (en proceso)

3era fase: Construcción.

4ta fase: Adquisición maquinarias de control numérico.

5ta fase: Instalación maquinarias, implementación y puesto en marcha.

Listado de los clientes

Coazucar s.a. Constructura becerra cuesta

Corpetrolsa Concretos prefabricados cia ltda

Consorcio ilm Taime s.a.

Vanegas y pinos construcciones cia

ltda

Milovan s.a.

Record motor Repconvert

Servamain Marilo s.a.

Borcons Meresa

Constructora izquierdo & castro Consorcio Be&Bi cia ltda

Tractomil Talleres Sarmientos

Sol del sur s.a. Obvialsa

Banexcel S.A. Negocios y producto del pacifico

Tofili S.A. Indianegocios s.a.

Ubicación geográfica.

Dirección: Esmeraldas 1416 entre clemente Ballén y 10 de agosto

Teléf.: 2373927 – 2374935.

Figura 13. Ubicación geográfica. Información tomada por el google maps. Elaborado por el autor.

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Diseño de la investigación 24

Procesos de reparación del motor

Figura 14. Proceso de reparación del motor. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor.

ENTRADA RECEPCION DEL MOTOR

ANALISIS DEL DAÑO RECEPCION DE REPUESTOS

PRODUCCION

CABEZOTE RECTIFICAR ASIENTOS

CALZAR ASIENTOS INSTALAR GUIAS

BLOCK

RECTIFICAR CILINDROS ENCAMISAR BLOCK

CEPILLAR SUPERFICIE DEL BLOCK

MANDRILAR BLOCK

CIGUEÑALRECTIFICAR CIGÜEÑAL

ACOPLAR BANCADA Y BIELA

BRAZOS DE BIELA

RECTIFICAR BRAZOS DE BIELA RIMAR BRAZOS DE BIELA

CONTROL DE CALIDAD

MEDICION Y VERIFICACION DE HOLGURAS

SALIDA ENTREGA DE MOTOR PARTES Y

PIEZAS

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Diseño de la investigación 25

1.7.2. Organigrama.

Figura 15. Organigrama. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 26

Capítulo II

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico

2.2. Análisis de la situación actual

Con información suministrada por la actual administración con respecto a maquinaria

especializada y personal debidamente profesionalizado, ellos como empresa están

cubriendo la demanda de servicio actual, pero están en la capacidad de cubrir el servicio de

rectificados de cigüeñal de por lo menos 10 requerimientos a la semana como también el

servicio de encamisados de motores de la misma manera 10 por semana.

Habiendo analizado la información suministrada podemos realizar un cuadro

comparativo de la capacidad y la eficiencia instalada en la empresa:

Tabla 2. Capacidad instalada y utilizada, enero a diciembre 2018

Meses

Rectificado de motores Encamisado de motores

Capacidad

instalada

Producción

Unidades no

producidas

Eficiencia

Capacidad

instalada Producción

Unidades no

producidas

Eficiencia

Enero 230 110 120 47,83% 161 86 75 53,42%

Febrero 200 88 112 44,00% 140 60 80 42,86%

Marzo 210 114 96 54,29% 147 83 64 56,46%

Abril 220 119 101 54,09% 154 89 65 57,79%

Mayo 220 142 78 64,55% 154 95 59 61,69%

Junio 210 127 83 60,48% 147 79 68 53,74%

Julio 230 136 94 59,13% 161 103 58 63,98%

Agosto 210 158 52 75,24% 147 97 50 65,99%

Septiembre 220 83 137 37,73% 154 76 78 49,35%

Octubre 230 124 106 53,91% 161 92 69 57,14%

Noviembre 200 99 101 49,50% 140 78 62 55,71%

Diciembre 200 85 115 38,64% 154 69 85 44,81%

Total 2.600 1.385 1.195 53,27% 1.820 1.007 813 55,33%

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

De esta información se desprende que en los meses de mayo, junio, julio y agosto el

uso de la capacidad instalada aumento. En cuanto a los meses siguientes se vio una baja

considerable.

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 27

Realizando varios análisis con la información suministrada y con la aplicación de una

de las ecuaciones para medir la eficiencia en un periodo de 12 meses, se desprende que

para la rectificación de motores la eficiencia efectiva fue de 53,27 y que para el servicio de

encamisado la eficacia real fue de 55,33% el análisis de estos datos nos da como

conclusión que la inversión de días de efectividad solo fueron de 194 jornadas y los

restantes del año, es decir 171 jornadas fueron entre ineficientes como también se

establece otros causas es decir cubrimiento de garantías de productos terminados, garantías

por el incorrecto funcionamiento, por la falta de materiales para el cumplimiento de los

servicios solicitados, demoras en la entrega de los servicios terminados, son los que con

frecuencia de dan.

Mercado y ventas

Los pedidos de servicios no han sido regulares quedando evidenciado en la facturación

registrada, según su administrados los medios de dar a conocer el servicio es por referencia

de otros clientes o información suministrada por él al ser solicitada por las personas que

pasan por el lugar, a continuación, detallamos en una tabla el precio promedio nuestras

asistencias de servicios.

Tabla 3. Precio de venta en hora de los servicios de rectificado y encamisado

Cantidad Servicios Horas Precio sin iva Total

1 Encamisado cuando la empresa

facilita el repuesto 4 $ 30,00 $ 120,00

1 Encamisado cuando el cliente trae

el repuesto 4 $ 5,00 $ 20,00

1 Rectificado de cigüeñal de motor

pequeño a diésel 3 $ 55,00 $ 55,00

1 Rectificado de cigüeñal de motor

grande a diésel 3 $ 110,00 $ 110,00

1

Rectificado de cigüeñal de motor

a gasolina 3 $ 35,00 $ 35,00

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

A continuación, en la tabla 4, se detallan los registros de ingresos por ventas en el

periodo 2018:

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 28

Tabla 4. Ventas mensuales de la empresa año 2018

Meses Rectificado Encamisado Total

Enero $7.700,00 $10.320,00 $18.020,00

Febrero $6.160,00 $7.200,00 $13.360,00

Marzo $7.980,00 $9.960,00 $17.940,00

Abril $8.330,00 $10.680,00 $19.010,00

Mayo $9.940,00 $11.400,00 $21.340,00

Junio $8.890,00 $9.480,00 $18.370,00

Julio $9.520,00 $12.360,00 $21.880,00

Agosto $11.060,00 $11.640,00 $22.700,00

Septiembre $5.810,00 $9.120,00 $14.930,00

Octubre $8.680,00 $11.040,00 $19.720,00

Noviembre $6.930,00 $9.360,00 $16.290,00

Diciembre $5.950,00 $8.280,00 $14.230,00

Total $96.950,00 $120.840,00 $217.790,00

% 44,52% 55,48% 100,00%

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Profundizado más los análisis estos nos permitirán acceder a la valoración de la

rentabilidad y adicionalmente evaluar la competitividad de nuestro personal, utilizando

como referencia los datos del ejercicio anual anterior específicamente las ventas de

servicios de rectificado de motores que fue de 44,52% de demanda con respecto a la

asistencia de encamisado de motores que fue de 55,48% respectivamente.

2.3. Descripción de Procesos

Los servicios establecidos por la empresa son: a la cabeza la rectificación de cigüeñales,

seguido de los block encamisados y alineados, y a continuación el grueso de servicios

como chapas adaptadas, guías de válvulas de cabezote cambiadas, planitud de cabezote

cepillado y corregido entre otros.

Para su mejor comprensión a continuación detallamos el proceso y puesta en marcha

del servicio de rectificado y / o encamisado de motores como eje de actividad de la

empresa.

o La solicitud de requerimiento de servicios por parte del cliente.

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 29

o Acuerdo preestablecido con el cliente, visita para la respectiva inspección

de la maquinaria cuando el cliente no la trae.

o Verificación técnica de la maquinaria.

o Emitir la elaboración de la pro forma de trabajo.

o Entrega de la proforma al cliente.

o Facturación de la revisión técnica de la maquinaria o de lo contrario

Aceptación de la proforma para hacer el trabajo.

o Reunión con el cliente.

o Recepción del 45% de parte del cliente.

o Planificación de la obra a realizar

o Confirmación de existencia en bodega de materiales suministros y

repuestos.

o Notificación para la compra de algún material, suministro y repuesto que no

se encuentre en Stock.

o Cotización del material, suministro y repuesto que no exista en bodega.

o La persona que entrega al gerente la cotización es la secretaria.

o La asignación de Recursos económicos o autorización de la compra pro

parte del Gerente.

o Realizar formalmente la compra de materiales, suministros y accesorios.

o Registrar en kardex el ingreso de materiales, suministros y accesorios.

o Almacenamiento en la bodega los respectivos materiales, suministros y

accesorios.

o Recepción de la factura por parte de la secretaria.

o La delegación de los trabajadores y asignación de responsabilidades.

o Ejecución del trabajo de rectificado o encamisado.

o Dar por terminada la obra laboral.

o La respectiva inspección del trabajo ejecutado en las instalaciones del taller.

o Ejecución de pruebas del producto reparado o rellenado.

o Si hubiere algún defecto se vuelve a repetir el proceso.

o Cancelación del porcentaje faltante por parte del cliente.

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 30

2.3.1 Diagrama de flujo de proceso de rectificado.

Figura 16. Diagrama de flujo de proceso de rectificado. Información tomada de la empresa. Elaborado por

el autor.

Queja del cliente

Revisión

finalizada

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 31

2.3.2 Diagrama de flujo de proceso de encamisado

Figura 17 Diagrama de flujo de proceso de encamisado. Información tomada de la empresa. Elaborado por

el autor.

Queja del cliente

Proceso de

encamisado

Inicio

Visita del cliente

Se escucha la queja

del cliente

¿Existen la

posibilidad

de

encamisado?

Proceso de encamisar

Montaje de nuevas

camisas en el cilindro

Esmerilado de los

cilindros

Eliminación de

posibles

deformaciones

Entrega de motor

Se revisa el nivel de

desgaste del cilindro

Fin

SI

NO

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 32

2.2.3. Diagrama distribución de planta.

Fig

ura

18

. Dia

gra

ma

de d

istribu

ción

de p

lan

ta. In

form

ació

n to

ma

da d

e la em

presa

. Ela

bo

rad

o p

or el

au

tor.

2.3

.3. D

iagra

ma d

istribu

ción

de p

lan

ta.

An

álisis, presen

tación

de resu

ltado

s y d

iagn

óstico

32

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 33

2.2.4. Diagrama de recorrido de rectificado

Fig

ura

19

. Dia

gra

ma

de reco

rrido

de rectifica

do

. Info

rma

ción

tom

ada

de la

emp

resa. E

lab

ora

do

po

r el

au

tor.

An

álisis, presen

tación

de resu

ltado

s y d

iagn

óstico

33

2.3

.4. D

iagra

ma d

e reco

rrido d

e rectifica

do

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 34

2.2.5. Diagrama de recorrido de encamisado.

Fig

ura

20

. Dia

gra

ma

de reco

rrido

de en

cam

isad

o. In

form

ació

n to

ma

da

de la

emp

resa. E

lab

ora

do

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r el au

tor

An

álisis, presen

tación

de resu

ltado

s y d

iagn

óstico

34

2.3

.5. D

iagra

ma d

e reco

rrido d

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misa

do

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 35

Tiempo improductivo por falla de máquinas y falta de repuestos

Falta de disciplina organizacional

Falta de disciplina de repuestos

Herramientas en desorden

Maquinas que pasan su vida util

Fallas en maquinas de rectificado

Plan de mantenimiento de maquinas ineficiente

Incumplimiento con ordenes de trabajo

Mala distribucion de maquinarias

Falta de espacio fisico

Baja disponibilidad de máquinas rectificadoras

Disminución de la rentabilidad

financiera

2.3. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas

A continuación, se presenta el diagrama de ishikawa con sus causas y subcausas:

2.3.6 Diagrama ishikawa.

Figura 21. Diagrama ishikawa. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

2.4. Registro de problemas.

La exploración de los problemas se logró a través de la observación del trabajo de

producción de las rectificadoras de motores y encamisado, circunstancia que originó un

periodo de improductividad por falla de máquinas y falta de repuestos que por lo general

son mecánica, eléctrica o por demoras en la operación, además de la baja disponibilidad de

máquinas rectificadoras, que ocurre con los diferentes problemas que se presenta en el

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 36

mecanismo de equipos que cada vez que no se corrige inmediatamente los daño se

incrementan.

Por tal motivo el costo de mantenimiento es mayor donde tomara más tiempo en reparar

la parte defectuosa, posteriormente los costos de repuestos aumentarán por las

circunstancias presentadas anteriormente, dentro del periodo de un año el cual interviene

desde el mes de enero a diciembre, precisando en un primer lugar la frecuencia de

paralizaciones de la eficiencia de la rectificadora de motores y encamisado, la etapa que no

fue productiva por motivo de los paros imprevistos.

A continuación, se presentan las partes que se consideran con más afectación en las

máquinas de rectificado y encamisado de motores automotrices

Falta de repuesto

Ausentismo personal

Falla electrónica

Falla mecánica

Falla eléctrica

Demoras en la operación

Tabla 5. Registro de tiempos no productivos en base a la capacidad en el proceso del

servicio de rectificado y encamisado de motores automotrices en (horas) desde el mes de

enero a diciembre del 2018.

Meses

fallas

Ausentismo

personal

Demoras

operación

Total horas

x defecto % / horas

ene-18 8 0 8 7%

feb-18 0 2 2 11%

mar-18 0 0 0 9%

abr-18 0 0 0 8%

may-18 5 8 13 13%

jun-18 5 14 19 12%

jul-18 0 0 0 7%

ago-18 8 0 8 6%

sep-18 1 0 1 6%

oct-18 2 0 2 6%

nov-18 0 0 0 6%

dic-18 4 4 8 9%

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 37

Total 33 28 61 100%

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

La participación con mayor periodo improductivo a nivel mensual (en horas - hombres), es

derivada por el ausentismo y demoras en la operación por el personal de la empresa, fue el

mes de mayo el que dio mayor incidencia con el 13% y los meses de febrero y junio con

el 11% y 12% correspondientemente. Cuando el periodo de improductividad total fue de

61 horas.

Los meses donde no hubo periodo improductivo, fueron de agosto a noviembre, con un

porcentaje de participación de 6% por motivos de demoras en la operación y ausentismo

del personal.

Estos datos que se toman son para hallar la cantidad de tiempo improductivo que hay

en la planta la cual nos permitirá identificar y analizar que tareas o partes de las máquinas-

equipos son las que toman mayor tiempo en realizar esto ya sea por falta de mantenimiento

o por mala instalación de las partes montadas que a su vez son reconocidas como

mantenimiento no programados.

Tabla 6. Cuantificación de baja disponibilidad en las máquinas de producción en (horas)

desde el mes de enero a diciembre del 2018.

Meses

fallas Ene Feb. Mar Abr May Jun. Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Total de

fallas en

horas

% /

horas

Falta de repuestos 15 35 11 42 16 33 18 45 67 21 46 34 383 28%

Falla electrónica 15 33 56 10 59 78 22 17 5 6 16 14 331 24%

Falla mecánica 10 42 35 16 33 18 9 42 19 13 23 12 272 20%

Falla eléctrica 22 21 15 18 19 15 15 67 33 64 34 45 368 27%

Total por mes 62 131 117 86 127 144 64 171 124 104 119 105 1354 100%

Total de frecuencias

por mes 24% 27% 9% 49% 13% 23% 28% 26% 54% 20% 39% 32% 344%

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Para realizar el análisis se utilizó el registro de producción que son controlados por el

supervisor con respecto a las faltas de repuestos, fallas electrónicas, eléctricas y mecánicas

mostradas, de igual forma se presentan los problemas por horas que ocasionan las paradas

en las máquinas - equipos que se encuentra en la obtención del servicio de rectificado y

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 38

encamisado de motores automotrices.

Análisis de costos

Habiendo recibido la información de parte de la empresa en relación a los precios

fijados, es indispensable determinar los costos y gastos con los que cuenta la compañía,

para lo cual se toma como referencia el último mes precedente a este estudio. Para

determinar los siguientes puntos:

Materia prima directa (mpd)

Mano de obra directa (mod)

Mano de obra indirecta (mid)

Costos indirectos de fabricación (cif)

Gastos administrativos (mod)

Manifestando que la jornada de trabajo en la empresa es de 8 horas, en otras palabras,

un mes de trabajo se cuenta con 192 horas mensuales y 2.304 horas anuales. No obstante,

como son 2 los trabajadores ingresados en el área operativa, entonces, se calcularon

horas - hombres anuales laborables.

A continuación, se presenta la tabla n 7 de horas asignadas al sistema de producción de

enero a diciembre:

Tabla 7. Horas anuales asignadas al sistema de producción en rectificado y encamisado

de motores automotrices. enero 2018 – diciembre 2018.

Días Horas

Horas

mensuales

Meses

anuales

Horas

anuales Operadores

Horas-hombres

anuales

24 8 192 12 2.304 2 4.608

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Materia prima directa (mpd)

Los costos de la mpd que involucra el proceso de rectificado y encamisado son los que

están ligados a los insumos y materiales a utilizar entre los que tenemos:

Materiales de acero para la construcción de asientos de válvulas, anillos, guías, etc.

Plastigage (usado para la calibración y asentamiento de cigüeñales)

Gasolina y diésel para realizar lavado y pulverizado de piezas

Desengrasantes para limpieza de motores,

Equipos, maquinarias y herramientas

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 39

A continuación, en la tabla N 8 se presentan los costos directos de fabricación asignada

a la inversión realizada en maquinarias, equipos y herramientas:

Tabla 8. Costos directos.

Costos directos Costo mensual Costo anual Costo/horas

Herramientas y equipos $ 580,00 $ 6.960,00 1,510

Materiales $ 140,00 $ 1.680,00 0,364

Total $ 720,00 $ 8.640,00 1,875

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Mano de obra directa (mod)

Según el rol de pagos general de la rectificadora se ve que cuentan con 2 personas

(obreros), los mismos que están directamente relacionados con el proceso de rectificación

en las siguientes áreas:

Limpieza de motores

Área de rectificación de blocks

Área de rectificación de cigüeñales

Área de rectificación de cabezotes

Área asentamiento

Área de sueldas y pruebas hidrostáticas

Área de torno y fresadora

La tabla 9 detalla el valor de mod y la cantidad de personas que intervienen por cada

proceso.

Tabla 9. Mano de obra directa.

Personal operativo

Cargo # Personas

Salario/mes

Beneficios

Costo/año

Costo

mod/horas

Operario 1 $ 700,00 $ 2.502,75 $ 10.902,75 3,645

Operario 1 $ 700,00 $ 2.502,75 $ 10.902,75 3,645

Supervisor 1 $ 800,00 $ 2.808,00 $ 12.408,00 4,167

Total 3 $ 2.200,00 $ 7.813,50 $ 34.213,50 11,457

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 40

Costos indirectos de fabricación (cif)

A continuación, en la tabla 10 y 11; detallamos los cif de la rectificadora y encamisadora

entre los que se tiene:

Materiales indirectos

Mano de obra indirecta (salarios de jefes, personal administrativo, personal de

apoyo, supervisores, etc.)

Gastos generales de fabricación (gastos de mantenimiento de equipos, lubricantes,

repuestos menores, seguridad, depreciaciones, arriendo de las instalaciones, servicios

básicos)

Tabla 10. Materiales indirectos.

Costos indirectos Costo mensual Costo anual

Costo mi

/horas

Suministros de fabrica $ 210,40 $ 2.524,80 1,10

Guaipes y limpiones $ 173,50 $ 2.082,00 0,903

Gasolina y Diesel $ 625,46 $ 7.505,52 3,26

Total $ 1.009,36 $ 12.112,32 5,256

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Tabla 11. Gasto administrativo.

Personal administrativo

Cargo # Personas Salario/mes Beneficios Costo/año Costo ga/horas

Gerente 1

$1.200,00

$3.663,00

$14.400,00

$6,25

Secretaria 1

$400,00

$1.526,25

$4.800,00

$2,08

Tesorera 1

$500,00

$1.526,25

$6.000,00

$2,60

Total 3

$2.100,00

$6.715,50

$25.200,00

$10,94 Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 41

Costos por horas / mensual de rectificado y encamisado de motores automotrices

En la siguiente tabla N 12 se presenta el costo total de las horas mensuales del

rectificado y encamisado de motores automotrices:

Tabla 12. Costos por horas para el rectificado y encamisado de motores automotrices.

Detalle Horas/mensuales

Costos directos 1,875

Mano de obra directa 11,457

Materiales indirectos 5,256

Gastos administrativos 10,938

Total 29,526

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

El suceso del periodo de improductividad en la producción de motores de la empresa, se

consiguió comenzando desde la diferencia de 1354 de la cuantificación de baja

disponibilidad y las 61 horas improductivas sobre las 4.608 horas-hombres anuales

previstas en el trabajo de conservación de máquinas rectificadoras y encamisadoras, esta

última cifra fue calculada en el siguiente cuadro:

Eficiencia = 1 – 0,280%

Eficiencia = 28%

La eficiencia en la productividad del servicio de mejoramiento del sistema de

producción de rectificado y encamisado de motores automotrices, fue igual al 28% durante

el periodo comprendido entre el mes de enero a diciembre del 2018.

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 42

Análisis de margen no disponible

Según la tabla N 3 el precio promedio por una hora de rectificado y encamisado es de $

47,00 dólares en lo que el costo por horas hombre nos da de la diferencia del promedio de

venta $ 47,00 menos el costo por hora que es de $ 29,52 dando como resultado el margen

de utilidad no generado que es de $ 17,48 dólares.

A continuación, se detalla el análisis del margen de utilidad no generado en la siguiente

tabla:

Tabla 13. Análisis del margen del servicio de rectificado y encamisado de motores

automotrices.

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Análisis de margen no disponible

Precio promedio rectificado y encamisado $47

Costo x hora $29,52

Total $ 17,48

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 43

Meses Servicio Baja disponibilidad

de maquinaria

Tiempo

improductivo

Total, de horas

perdidas al mes

Baja disponibilidad

y Tiempos

Improductivos

Total, costos/horas

por unidades no

producidas baja

disponibilidad y

tiempos

improductivos

Costo por hora Unidades no

producidas

Margen de

utilidad no

generado

Total, tiempos

improductivos

Enero Rectificado 34 5 39 $ 1.151,51 $ 29,53 120 17,48% $ 2.097,60

Encamisado 28 3 31 $ 915,31 $ 29,53 75 17,48% $ 1.311,00

Febrero Rectificado 76 1 77 $ 2.273,50 $ 29,53 112 17,48% $ 1.957,76

Encamisado 55 1 56 $ 1.653,46 $ 29,53 80 17,48% $ 1.398,40

Marzo Rectificado 69 0 69 $ 2.037,29 $ 29,53 96 17,48% $ 1.678,08

Encamisado 48 0 48 $ 1.417,25 $ 29,53 64 17,48% $ 1.118,72

Abril Rectificado 45 0 45 $ 1.328,67 $ 29,53 101 17,48% $ 1.765,48

Encamisado 41 0 41 $ 1.210,57 $ 29,53 65 17,48% $ 1.136,20

Mayo Rectificado 41 4 45 $ 1.328,67 $ 29,53 78 17,48% $ 1.363,44

Encamisado 86 9 95 $ 2.804,97 $ 29,53 59 17,48% $ 1.031,32

Junio Rectificado 58 3 61 $ 1.801,09 $ 29,53 83 17,48% $ 1.450,84

Encamisado 86 16 102 $ 3.011,65 $ 29,53 68 17,48% $ 1.188,64

Julio Rectificado 24 0 24 $ 708,62 $ 29,53 94 17,48% $ 1.643,12

Encamisado 40 0 40 $ 1.181,04 $ 29,53 58 17,48% $ 1.013,84

Agosto Rectificado 67 6 73 $ 2.155,40 $ 29,53 52 17,48% $ 908,96

Encamisado 83 2 85 $ 2.509,71 $ 29,53 50 17,48% $ 874,00

Septiembre Rectificado 89 0 89 $ 2.627,81 $ 29,53 137 17,48% $ 2.394,76

Encamisado 35 1 36 $ 1.062,94 $ 29,53 78 17,48% $ 1.363,44

Octubre Rectificado 57 1 58 $ 1.712,51 $ 29,53 106 17,48% $ 1.852,88

Encamisado 47 1 48 $ 1.417,25 $ 29,53 69 17,48% $ 1.206,12

Noviembre Rectificado 33 0 33 $ 974,36 $ 29,53 101 17,48% $ 1.765,48

Encamisado 86 0 86 $ 2.539,24 $ 29,53 62 17,48% $ 1.083,76

Diciembre Rectificado 35 4 39 $ 1.151,51 $ 29,53 115 17,48% $ 2.010,20

Encamisado 70 4 74 $ 2.184,92 $ 29,53 85 17,48% $ 1.485,80

1394 $ 41.159,24

$ 35.099,84

TOTAL

$76.259,08

An

álisis, presen

tación

de resu

ltado

s y d

iagn

óstico

43

Tab

la 1

4. Im

pacto

econó

mico

.

2.5

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tació

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Info

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Análisis, presentación de resultados y diagnostico 44

2.6. Diagnóstico.

Luego del análisis que se obtuvo del impacto económico se deja de percibir una suma

total considerable de $ 76.259,08 dólares en el periodo de enero a diciembre del 2018 los

mismos que causaron una baja productividad y por consiguiente pérdidas económicas

anuales existiendo los meses de mayo y junio con el mayor déficit de horas perdidas, las

cuales son producidas por el total de tiempos de baja disponibilidad y los tiempos

improductivos 1394 ocasionadas por el mayor número de fallas en las máquinas.

Para lo cual se realizó un análisis cuantitativo, en base a un estudio y diagnóstico de

problemas, permitiendo verificar la problemática que se da en la producción de la empresa,

determinando así un registro de horas no productivas, y luego aplicar el método cualitativo

en el diagrama de Ishikawa, indicando las causas de cada problema observado.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 45

Capítulo III

Propuesta, conclusiones y recomendaciones

3.1. Diseño de la propuesta

Diseñar un plan de mejora en el área de rectificados de motores automotrices.

3.1.1. Planteamiento de la propuesta.

En relación al análisis de la situación de la empresa se evidenciaron los costos

generados por las variables independientes tales como los tiempos improductivos y la baja

disponibilidad de las máquinas que nos causaron una baja productividad en el sistema de

rectificado y encamisado de motores automotrices.

Los resultados obtenidos se obtuvieron mediante la aplicación de las técnicas tales

como el diagrama de Ishikawa, y los reportes de producción identificando la problemática

de la empresa, el cual a su vez es causado por la capacidad no utilizada, cuya incidencia en

la organización es de $ 76.259,08 dólares en el periodo de enero a diciembre del 2018.

Tabla 15. Alternativas de soluciones consideradas.

Problema

Propuesta

Causas

Procedimientos

Tiempo improductivo en la

empresa

Plan de mantenimiento de

máquinas ineficiente.

Máquinas que pasan su

vida útil.

Fallas en máquinas de

rectificado.

Plan de mantenimiento

preventivo y programado

de reparación de las

máquinas

Falta de disciplina de

repuestos.

Mala distribución de

maquinaria.

Incumplimiento con

órdenes de trabajo.

Plan de disponibilidad de

control de las máquinas,

estableciendo indicadores.

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 46

3.1.2.1. Plan de mantenimiento preventivo y programado de reparación de las

máquinas.

3.1.2.1.1. Análisis de criticidad del equipo.

El fin de la aplicación de la metodología de análisis de criticidad, es buscar priorizar

cuales de los equipos que cuenta la empresa se encuentran ubicados en alguna de las tres

áreas (crítica, mediana criticidad y no críticos) lo que conlleva a hacer una selección de los

equipos que deben empezar a contar con un mantenimiento preventivo y los que pueden

seguir con el programado. A continuación, se desarrolla la metodología como modelo a

seguir de los equipos.

Tabla 16. Análisis de criticidad del equipo.

Criterios a evaluar Criterio a evaluar

Frecuencias de fallas Factor Costo de mantenimiento Factor

Pobre: mayor a 2 fallas/año 4 Mayor o igual a $3.000.000 2

Promedio: 1 a 2 fallas/año 3 Menor que $3.000.000 1

Buena: 0,5 a 1 falla/año 2

Excelente: Menos de 0.5 fallas/año 1

Impacto Operacional Impacto en Seguridad, Ambiente e higiene

(SAH) Pérdida de toda la

producción(despacho)

10 Afecta la seguridad humana tanto

externa como interna y requiere

notificación a entes externos a la

organización

8

Parada del sistema o subsistema y

tiene repercusión en otros sistemas

7 Afecta el ambiente/instalaciones 7

Impacta en niveles de inventario y/o

calidad

4 Afecta las instalaciones causando

daños severos 5

No genera ningún efecto significativo

sobre operaciones y producción

1 Provoca daños menores (ambiente/

seguridad) 3

No provoca ningún tipo de daños a

personas, instalaciones o el ambiente 1

Flexibilidad Operacional

No existe opción de producción y no

hay función de repuesto 4

Hay opción de repuesto

compartido/almacén 2

Función de repuesto disponible 1

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Criterios a evaluar Valores

Frecuencia de fallas 3

Impacto Operacional 10

Flexibilidad Operacional 4

Costo de mantenimiento 1

Impacto en SAH 3

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 47

Consecuencia = (impacto operacional x flexibilidad) + (costo mantenimiento x impacto

(SAH).

Consecuencia de fallas = 43

Criticidad total = frecuencia de fallas x consecuencia de fallas

Criticidad total = 129

3.1.2. Matriz de criticidad.

Figura 22.Matriz de criticidad. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Consecuencia o criticidad total

Convenciones:

NC: Área de Equipos NO CRÍTICOS

MC: Área de Equipos MEDIANA CRITICIDAD

C: Área de Equipos CRÍTICOS

Eje X: Valores de 0 hasta N

Eje Y: Valores de 0 hasta 4 o Frecuencia

Valor máximo de N = 200

Equipo Evaluado: Rectificadora de Cilindros

Frecuencia = 3Consecuencia = 32

Categoría: Mediana Criticidad

El fin de la aplicación de la metodología de análisis de criticidad, es buscar ponderar el

equipo, donde con el análisis dio un resultado de área crítica, por lo tanto, el equipo tendrá

que seguir un mantenimiento preventivo.

Fre

cuen

cia

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 48

3.1.2.1.2. Registro técnico de equipo

El registro técnico del equipo, corresponde a lo que se denomina ficha técnica y como su

nombre lo dice, contiene los datos técnicos del equipo.

3.1.3. Formulario de ficha técnica.

Figura 23. Formulario de ficha técnica. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 49

3.1.2.1.3. Plan de mantenimiento de máquinas.

Como cada equipo requiere sus propios procedimientos de mantenimiento, esta

interrelación se hace necesaria con el fin de levantar la información a partir de la

experiencia e ideas técnicas que permitan establecer los mismos. Adicionalmente cada

equipo dependiendo de su estado, antigüedad, marca, modelo y uso será lo que

proporcionarán el mantenimiento específico que se está diagnosticando.

Para cada equipo se utilizará el formulario del plan de requerimiento de mantenimiento

(ver tabla) para unificar el plan de requerimiento de mantenimiento por unidad.

3.1.4. Formato plan de requerimiento de mantenimiento de las máquinas.

Figura 24.Formato plan de requerimiento de mantenimiento de las máquinas Información tomada de la

empresa. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 50

3.1.5. Formato plan de requerimiento de mantenimiento de las máquinas.

Figura 25.Formato de plan de requerimiento de mantenimiento de las máquinas. Información tomada de la

empresa. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 51

3.1.2.1.4. Mantenimiento rutinario y programado de máquinas.

Mantenimiento rutinario. - A continuación, se observa en la tabla el mantenimiento

rutinario de las máquinas:

Tabla 17. Mantenimiento rutinario de las máquinas.

Ítem Descripción de la intervención Ruta

Rutina

Diario Semanal

Cada

6

meses

1 Limpieza general

2 Asear lugar de trabajo

3 Inspección visual de conexión eléctrica de las

máquinas

4 Comprobar el nivel exacto de aceite

5 Pulir la muela abrasiva

6 Lubricar Guías mesa transversal

7 Lubricar engranes cabezal portañuela

8 Lubricar rodamientos plato cabezal

9 Inspección de la muela abrasiva

10 Limpiar cabezal portañuela

11 Lubricar guías de la mesa del cabezal fijo

12 Cambio de refrigerante

13 Lubricación de banda

14 Revisión de niveles de aire

15 Verificar presión sistema hidráulico

16 Verificar aislamiento bobina motor eléctrico

17 Revisar tensión y desgastes del sistema de

poleas.

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Para el procedimiento de limpieza en general y la inspección visual de conexión

eléctrica de las máquinas que se requiere sean diarias, la maquina debe estar apagada

completamente, esta es necesaria que el ayudante la efectué por lo menos durante 20

minutos. Para el cambio de refrigerante es conveniente aplicarle uno de igual

especificación que el anterior, lo debe realizar específicamente el mecánico semanalmente,

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 52

tarea que le toma por lo menos 10 minutos. En el trabajo de lubricación de banda se debe

efectuar en forma semestral por el ayudante en un tiempo de 20 minutos. La revisión de

niveles de aire que también puede hacerse por el ayudante por 10 minutos de igual manera

es semestral.

3.1.2.1.5. Mecanismo de generación de órdenes de trabajo.

Escenario 1: Calendario general de mantenimiento (preventivo planificado).

El Calendario general se realiza una vez por año (ver tabla 23). En él se encuentran las

actividades por equipo, todos los mantenimientos que hay que realizar para todo el año.

3.1.6. Calendario general de mantenimiento.

Figura 26. Calendario general de mantenimiento. Información tomada de la empresa. Elaborado por el

autor.

3.1.7. Calendario auxiliar.

Figura 27.Calendario auxiliar. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

PEM Frocuoncia Unidad de

FrecuenciaContco Ini.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

001 30 Dias X X X X X X X X X X X X

Noviembre DiciembreAgosto Septiembre OctubreMayo Junio Julio

Equipo

CALENDARIO GENERAL DE MANTENIMIENTO AÑO 20004 Enero Febrero Marzo Abril

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 53

Escenario 2: Solicitud de trabajo mantenimiento (correctivo planificado) las

solicitudes de órdenes de trabajo ayudan grandemente a ordenar trabajos cuando los

usuarios o personal en general detectan fallos o perciben que éstos empiezan a

desarrollarse.

3.1.8. Solicitud de trabajo

Figura 28...Solicitud de trabajo. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 54

3.1.9. Orden de trabajo.

Figura 29.Orden de trabajo. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 55

3.2.1. Historial de vida del equipo.

Figura 30. Historial de vida del equipo. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

3.1.2.2. Plan de disponibilidad de control de las máquinas.

3.1.2.2.1. Índices de medición de mantenimiento.

Para poder dar seguimiento a la gestión de mantenimiento y a las condiciones de los

equipos será necesario poder calcular indicadores.

A continuación, se presenta una lista de los principales indicadores a llevar:

1.- Desempeño de disponibilidad por equipo

La fórmula de disponibilidad

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 56

(

) (

)

(

)

Disponibilidad = 0,9348% x 100

Disponibilidad = 93,48%

Tabla 18. Indicador propuesto de disponibilidad

Indicador disponibilidad anterior 28%

Indicador disponibilidad propuesta 93,48%

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Ya resuelto los valores porcentuales de la propuesta de disponibilidad. Seguido se

expone la diferencia representativa entre la disponibilidad de antes y la de la propuesta que

es 65,48% de incremento de disponibilidad.

2.- Tiempos muertos por recursos

Se calcula sumando la columna de tiempos muertos de la hoja de vida de equipo.

Fórmula 2

Este indicador dará cuales son los recursos que estuvieron fuera de servicio. Y nos

permitirá poder tomar decisiones sobre reemplazos.

En este caso el cálculo se hace del tiempo muerto que se logró registrar que es de: 200

horas.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 57

3.- Costos de mantenimiento preventivos por recursos.

Se calcula sumando la columna de costos totales de la hoja de vida tomando en cuenta

de solo sumar los causados por mantenimientos preventivos. Fórmula 3.

Se tomó datos del costo de los repuestos y herramientas que hay que adquirir para el

mantenimiento de las máquinas.

4.- Costos de mantenimiento correctivos por recursos.

Se calcula sumando la columna de costos totales de la hoja de vida tomando en cuenta

de solo sumar los causados por mantenimientos correctivos. Fórmula 4.

En cuanto al costo de mantenimiento correctivo de las máquinas llegan al valor

monetario de $600,00.

5.- Número de fallas al año por máquinas

Fórmula 5 (# órdenes de trabajo en expediente de equipo por año)

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 58

De acuerdo a la tabla 6 el total de fallas en horas es de 1.354 al año, en base a la

cuantificación realizada de la baja disponibilidad en las máquinas desde el mes de enero a

diciembre del 2018.

6.- Costo de mantenimiento mensual por equipos

En relación al costo de mantenimiento mensual por equipos este es de $ 937,00.

7.- Costo de mantenimiento anual por equipo

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 59

En relación al costo de mantenimiento anual por equipos este es de $ 11.244,00.

8.- Costo de mantenimiento de ciclo de vida del equipo

Años

Al referirse al costo total de mantenimiento de ciclo de vida del equipo se toma en

consideración la cantidad de $11.244,00 que representa al valor monetario del costo total

de mantenimiento anual de los equipos, multiplicado por los 30 años de vida aproximados

de las máquinas.

Como puede observarse la mayoría de los indicadores se calculan utilizando el Formato

de hoja de vida de los equipos. Naturalmente en el mundo del mantenimiento existen otros

cientos de mediciones, para poder saber dónde estamos con el mantenimiento. Con estos

indicadores se puede llevar un seguimiento muy exacto del desempeño de todo el Sistema

de Información para el mantenimiento. Porque es importante saber el % de

aprovechamiento de los recursos. Se puede además extraer la medición de disponibilidad.

Y también se puede conocer y clasificar los costos de mantenimiento.

3.1.2.3.Plan de capacitación.

Se decide implementar un plan de capacitación ya que a raíz de la falta de conocimiento

de los trabajadores se generan errores en el proceso de rectificado y encamisado de la

empresa. Para esto se decidió en conjunto con el dueño de la empresa capacitar al personal.

Se pueden agendar reuniones periódicas para capacitar a los empleados.

Tabla 19. Proceso de Instrucción

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 60

Programa de capacitación

Actividad Duración

en horas Días

Duración de

Capacitación

en horas

Cantidad de

Capacitados

Mes y

año Valor

Transmisión de 8 4 sábados 32 4 $ 1.500,00

Información.

Mejorar las

12 4 sábados 48 4 $ 1.800,00 habilidades con

Destrezas

Desarrollar o

modificar

comportamientos

10 4 sábados 40 4 $ 1.500,00

Elevar el nivel de

abstracción 9 4 sábados 36 4 $ 1.400,00

Programa 5´s.

Orden y limpieza 6 4 sábados 24 4 $ 1.000,00

Total 45 16 sábados 180 4

$ 7.200,00

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

3.1.2. Presupuesto de la mejora.

Costos de alternativas de solución.

En primer lugar, se describieron los costos de los inventarios de repuestos, partes y

piezas de mayor relevancia, para los trabajos de mantenimiento y reparación de máquinas

rectificadoras y encamisadoras, como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 20. Costos de adquisición de repuestos, para trabajos de mantenimiento de

máquinas.

Costos operacionales

Cuentas Cantidad Valor Total

Repuestos

Aceite poma

1 $ 30,00 $ 30,00

Filtros de aspiración

2 $ 6,00 $ 12,00

Muelas

8 $ 30,00 $ 240,00

Soluble

1 $ 145,00 $ 145,00

Grasa

4 $ 10,00 $ 40,00

Contactores

1 $ 35,00 $ 35,00

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 61

Relés térmicos

2 $ 35,00 $ 70,00

Banda

2 $ 6,00 $ 12,00

Cuchillas

4 $ 20,00 $ 80,00

Camisas

4 $ 17,00 $ 68,00

Subtotal

$ 732,00

Herramientas

Llaves

5 $ 3,00 $ 15,00

Calibradores

1 $ 40,00 $ 40,00

Micrómetros

1 $ 35,00 $ 35,00

Alicates juego

1 $ 9,00 $ 9,00

Pinzas

4 $ 2,00 $ 8,00

Piedras

1 $ 40,00 $ 40,00

Lijas de fierro

5 $ 1,00 $ 5,00

Subtotal $ 152,00

TOTAL $ 884,00

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

3.1.3. Análisis y beneficios de la propuesta de solución (comparación de actual vs

propuesto).

Tabla 21. Costo de operación

Costo de operación

Cuenta Cantidad C. Unitario Valor

Mantenimiento 2 $ 600,00 $ 1.200,00

Capacitación 1 $ 7.200,00 $ 7.200,00

TOTAL $ 8.400,00

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Se calculó un presupuesto de $8.400,00 correspondiente a los costos de operaciones,

donde se incluyó la capacitación del talento humano para el mantenimiento preventivo, así

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 62

como el costo del mantenimiento por máquina anual. Se sumó este rubro con la inversión

fija y se obtuvo el siguiente resultado:

3.1.3.1. Inversión total.

Tabla 22. Plan de inversiones

Plan de inversiones

Cuenta Costos %

Inversión en activos

$ 8.400,00 90%

Costos operacionales

$ 884,00 10%

TOTAL $ 9.284,00 100%

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

3.1.4. Evaluación económica y financiera.

Para poder llevar a cabo la propuesta se requieren un monto $ 9.284,00. Para lo cual la

empresa facilitara un préstamo al BanEcuador, como convenio se cobrará el 8,5% de

interés que se pagaran a 3 años, mediante $293,07 mensual.

Tabla 23. Condiciones financiamiento

Condiciones de financiamiento.

IFI BanEcuador

Monto $ 9.284,00

Plazo 36 Meses

Interés 8,50% Anual

Pago $ 293,07 Mensual Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Para tener más posibilidades de préstamo, la empresa se compromete a solventar el 30%

que es $ 3.809,10, y se le presta al banco el 70% equivalente a $ 8.887,90.

Tabla 24. Fuentes de financiamiento

Fuentes de financiamiento.

Fuente Monto Porcentaje

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 63

Capital propio $ 3.809,10 30,00%

Financiamiento IFIs $ 8.887,90 70,00%

Inversión total $ 12.697,00 100,00%

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Posterior a la tabla de amortización, se detalla el cuadro de resumen de los intereses

pagados:

Tabla 25. Tabla de amortización.

Periodo Amortización Interés Pago Capital

0

$ 9.284,00

1 $ 227,31 $ 65,76 $ 293,07 $ 9.056,69

2 $ 228,92 $ 64,15 $ 293,07 $ 8.827,77

3 $ 230,54 $ 62,53 $ 293,07 $ 8.597,22

4 $ 232,18 $ 60,90 $ 293,07 $ 8.365,05

5 $ 233,82 $ 59,25 $ 293,07 $ 8.131,23

6 $ 235,48 $ 57,60 $ 293,07 $ 7.895,75

7 $ 237,14 $ 55,93 $ 293,07 $ 7.658,61

8 $ 238,82 $ 54,25 $ 293,07 $ 7.419,78

9 $ 240,52 $ 52,56 $ 293,07 $ 7.179,27

10 $ 242,22 $ 50,85 $ 293,07 $ 6.937,05

11 $ 243,94 $ 49,14 $ 293,07 $ 6.693,11

12 $ 245,66 $ 47,41 $ 293,07 $ 6.447,45

13 $ 247,40 $ 45,67 $ 293,07 $ 6.200,04

14 $ 249,16 $ 43,92 $ 293,07 $ 5.950,89

15 $ 250,92 $ 42,15 $ 293,07 $ 5.699,97

16 $ 252,70 $ 40,37 $ 293,07 $ 5.447,27

17 $ 254,49 $ 38,58 $ 293,07 $ 5.192,78

18 $ 256,29 $ 36,78 $ 293,07 $ 4.936,49

19 $ 258,11 $ 34,97 $ 293,07 $ 4.678,38

20 $ 259,93 $ 33,14 $ 293,07 $ 4.418,45

21 $ 261,78 $ 31,30 $ 293,07 $ 4.156,67

22 $ 263,63 $ 29,44 $ 293,07 $ 3.893,04

23 $ 265,50 $ 27,58 $ 293,07 $ 3.627,54

24 $ 267,38 $ 25,70 $ 293,07 $ 3.360,17

25 $ 269,27 $ 23,80 $ 293,07 $ 3.090,89

26 $ 271,18 $ 21,89 $ 293,07 $ 2.819,72

27 $ 273,10 $ 19,97 $ 293,07 $ 2.546,62

28 $ 275,03 $ 18,04 $ 293,07 $ 2.271,58

29 $ 276,98 $ 16,09 $ 293,07 $ 1.994,60

30 $ 278,94 $ 14,13 $ 293,07 $ 1.715,65

31 $ 280,92 $ 12,15 $ 293,07 $ 1.434,73

32 $ 282,91 $ 10,16 $ 293,07 $ 1.151,82

33 $ 284,91 $ 8,16 $ 293,07 $ 866,91

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 64

34 $ 286,93 $ 6,14 $ 293,07 $ 579,98

35 $ 288,96 $ 4,11 $ 293,07 $ 291,01

36 $ 291,01 $ 2,06 $ 293,07 $ (0,00)

9.284,00 1.266,63 10.550,63

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

El monto total a pagar del crédito es igual a $8.887,90, pero en el primer año se

cancelará $3.516,88 y en el tercero solo se pagará $3.516,88. A continuación la siguiente

tabla:

Tabla 26. Costos financieros.

Año 1 año 2 año 3 año

Pago interés

$ 680,32 $ 429,60 $ 156,71

Pago capital

$ 2.836,55 $ 3.087,28 $ 3.360,17

Pago total

$ 3.516,88 $ 3.516,88 $ 3.516,88

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

Para la evaluación económica y financiera se proyecta el flujo de caja en el cual se

comprueba el TRIE (TIR económico) que representa la recuperación del dinero que la

empresa está invirtiendo $ 3.809,10 y el TIRF (TIR financiero) perteneciente al porcentaje

de recuperación del préstamo a BanEcuador de $8.887,90. El porcentaje es de 91,02%. A

continuación, la siguiente tabla:

3.1.4.1. Flujo de caja proyectado.

Tabla 20. Flujo de caja proyectado.

Flujo de caja proyectado

0 1 2 3 4 5

Ingresos operacionales

Incremento de

utilidad $ 10.000,00 $ 20.000,02 $ 40.000,06 $ 80.000,14 $ 160.000,30

Subtotal $ 10.000,00 $ 20.000,02 $ 40.000,06 $ 80.000,14 $ 160.000,30

Inversión fija inicial

$ 9.284,00

Costo de

operaciones

Costos operacionales

Costos de capacitación técnica

$ 7.200,00 $ 14.400,02 $ 28.800,06 $ 57.600,14 $ 115.200,30

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 65

Gasto de mantenimiento

$ 1.200,00 $ 2.400,02 $ 4.800,06 $ 9.600,14 $ 19.200,30

Herramientas

$ 152,00 $ 304,02 $ 608,06 $ 1.216,14 $ 2.432,30

Repuestos

$ 732,00 $ 1.464,02 $ 2.928,06 $ 5.856,14 $ 11.712,30

Gastos por interés

$ 680,32 $ 429,60 $ 156,71 $ - $ -

Subtotal $ 9.964,32 $ 18.997,68 $ 37.292,95 $ 74.272,56 $ 148.545,20

Flujo Operacional $ (9.284,00) $ 35,68 $ 1.002,34 $ 2.707,11 $ 5.727,58 $ 11.455,10

Flujo neto $ (9.284,00) $ 35,68 $ 1.002,34 $ 2.707,11 $ 5.727,58 $ 11.455,10

Flujo neto generado $ 35,68 $ 1.002,34 $ 2.707,11 $ 5.727,58 $ 11.455,10

Saldo inicial de caja $ 75.000,00 $ 75.035,68 $ 76.038,02 $ 78.745,13 $ 84.472,71

Saldo final Acumulado

de caja $ 75.035,68 $ 76.038,02 $ 78.745,13 $ 84.472,71 $ 95.927,81

Tire 21,15%

Tirf 21,15%

Van $ 4.188,94

Costo

beneficio 0,45

Pay

back

1,00

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

3.1.42. Costo Beneficio.

Esto significa que la empresa obtendrá 0,45 centavos por cada unidad de dólar de capital

a invertir, como parte de la inversión inicial en la solución planteada, si fortalece el plan de

mantenimiento preventivo, con las técnicas mencionadas en la propuesta.

3.2. Conclusiones y recomendaciones

3.2.1. Conclusiones.

Se estableció como tiempo improductivo 61 en horas por defecto y 1354 el total de

fallas de la rectificadora y encamisado de motores automotrices. Igualmente se evidenció

que el total de horas anuales asignadas al sistema de producción en enero a diciembre 2018

fue de 4.680 horas hombres anuales, es decir una baja disponibilidad de 344%. Esto se dio

por las faltas de repuestos, fallas electrónicas, eléctricas y mecánicas. La eficiencia del

28% que accionó a la empresa valores perdidos por $ 76.259,08 anuales.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 66

Se elaboró una propuesta de plan de mejora en el área de rectificados de motores

automotrices, con el fin de optimizar el funcionamiento y capacidad de las máquinas,

mediante un mantenimiento preventivo y programado, a continuación, se elabora con

indicadores un plan de disponibilidad de control de las máquinas. Igualmente, del

mantenimiento rutinario y programado, y el listado de la adquisición de repuestos.

Se evalúa la factibilidad de $ 9.284,00 para llevar a cabo la propuesta. De lo que se

presenta una Tasa Interna de Retorno (Tir) de 21,15%, Valor Actual Neto (Van) de

$4.188,94, un periodo de recuperación de la inversión (Pay back) de un año de ejecutada la

propuesta y coeficiente beneficio / costo de 0,45, que evidenció la factibilidad de la

propuesta.

3.2.2. Recomendaciones.

Se recomienda a la empresa el mantenimiento preventivo y el correcto proceso de

utilización de las máquinas para rectificado y encamisado de motores automotrices

mediante planes programados que involucren a los manuales de procedimientos, para

comprender mejor su operacionalidad y evitar que se alteré por mala utilización, de modo

que pueda aumentar la eficiencia y por ende la su productividad de la empresa en esta

actividad.

En lo que se refiere a las recomendaciones del análisis la empresa se sugiere lo

siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo y programado de las maquinas una vez por cada

mes.

Llevar un mejor control en las solicitudes de trabajo.

Control de indicadores para llevar un mejor desempeño en el sistema de

información para el mantenimiento de las máquinas.

Realización de capacitaciones periódica a los empleados de la empresa.

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ANEXO

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Anexos 68

Anexo No. 1

Orden de trabajo – cliente

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Anexos 69

Anexo No. 2

Proforma

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Anexos 70

Anexo No. 3

Orden interna de trabajo - instalación

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Anexos 71

Anexo No. 4

Orden interna

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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Anexos 72

Anexo No. 5

Programa general de trabajo

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.

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