Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...
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Universidad de La Salle Universidad de La Salle
Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle
Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería
2020
Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de
garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología
Lean Seis Sigma Lean Seis Sigma
Andrea Johana Chinome Rincón Universidad de La Salle, Bogotá
Adriana del Pilar Torres Tapias Universidad de La Salle, Bogotá
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Citación recomendada Citación recomendada Chinome Rincón, A. J., & Torres Tapias, A. d. (2020). Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología Lean Seis Sigma. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/144
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1
PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE
GARRAFAS EN LA EMPRESA COLFOPLAS S.A UTILIZANDO LA
METODOLOGÍA LEAN SEIS SIGMA.
ADRIANA DEL PILAR TORRES TAPIAS
ANDREA JOHANA CHINOME RINCON
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2020
2
PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE
GARRAFAS EN LA EMPRESA COLFOPLAS S.A UTILIZANDO LA
METODOLOGÍA LEAN SEIS SIGMA.
ADRIANA DEL PILAR TORRES TAPIAS
ANDREA JOHANA CHINOME RINCON
Trabajo de grado presentado para optar al título de:
Ingeniero Industrial
Director
HERIBERTO ALEXANDER FELIZZOLA JIMÉNEZ
Ingeniero Industrial
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2020
3
Nota de Aceptación:
Director: Ing. Heriberto Alexander Felizzola Jiménez
Firma Jurado
Bogotá D.C, Octubre de 2019
4
CONTENIDO
1. RESUMEN ........................................................................................................................... 12
2. ABSTRACT ......................................................................................................................... 13
3. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 14
4. CAPÍTULO 1. GENERALIDADES ...................................................................................... 16
4.1. Planteamiento del problema: .............................................................................................. 16
4.2. Formulación del problema ............................................................................................. 17
4.3. Justificación 17
4.4. Objetivo General ........................................................................................................... 18
4.4.1. Específicos ............................................................................................................18
4.5. Metodología ..................................................................................................................18
4.5.1. Fase 1 Definir ........................................................................................................18
4.5.2. Fase 2 Medir ..........................................................................................................19
4.5.3. Fase 3 Analizar ......................................................................................................19
4.6. Alcances y limitaciones .................................................................................................19
4.6.1. Alcance..................................................................................................................19
4.6.2. Limitaciones ..........................................................................................................20
4.7. Marco teórico ................................................................................................................20
4.7.1. Introducción a Seis Sigma ......................................................................................20
4.7.2. Metodología DMAIC .............................................................................................22
4.7.3. Roles y responsabilidades de Seis sigma.................................................................23
4.7.4. Lean Manufacturing ...............................................................................................25
4.7.5. Lean Seis Sigma (LSS) ..........................................................................................25
4.8. Marco Conceptual .........................................................................................................26
4.8.1. Calidad ..................................................................................................................26
4.8.2. Corrección .............................................................................................................26
4.8.3. Desecho .................................................................................................................26
4.8.4. Eficiencia...............................................................................................................26
4.8.5. Efectividad ............................................................................................................26
4.8.6. Costos de producción .............................................................................................27
4.8.7. Mejora continua .....................................................................................................27
4.8.8. Reproceso ..............................................................................................................27
4.8.9. Project Charter .......................................................................................................27
4.8.10. SIPOC ...................................................................................................................27
5
4.8.11. Pareto ....................................................................................................................28
4.8.12. Diagrama de Ishikawa ............................................................................................28
4.8.13. Proceso analítico Jerárquico (AHP) ........................................................................28
4.8.14. Industria Transformadora del plástico.....................................................................28
4.9. Marco Legal 29
4.10. Antecedentes 30
5. CAPÍTULO II. FASE 1 – DEFINIR ..................................................................................... 31
5.2. Descripción general de la empresa ................................................................................. 31
5.2.1. Localización ..........................................................................................................32
5.2.2. Misión ...................................................................................................................32
5.2.3. Visión ....................................................................................................................32
5.2.4. Familia de Productos ..............................................................................................32
5.3. Descripción del proceso .................................................................................................33
5.4. Caracterización del Proceso ...........................................................................................36
5.4.1. Diagrama SIPOC ...................................................................................................36
5.5. Project Charter .............................................................................................................. 37
5.6. Definición de focos de mejora ....................................................................................... 40
6. CAPÍTULO III. FASE MEDIR ............................................................................................. 41
6.2. Definición de variables y métricas del proceso ............................................................... 41
6.3. Definición de la Línea base ............................................................................................ 41
6.3.1. Plan de recolección de datos ...................................................................................41
6.4. Estudio de capacidad del proceso ................................................................................... 43
7. CAPÍTULO IV. FASE ANALIZAR ...................................................................................... 45
7.1. Identificación de la causa raíz ........................................................................................ 45
7.1.1. Identificación de Causas.........................................................................................45
7.2. Análisis de Causas .........................................................................................................48
7.3. Priorización de Causas ...................................................................................................51
7.3.1. Aplicación de la Matriz Causa- Efecto....................................................................53
8. CAPÍTULO V. FASE MEJORAR ......................................................................................... 56
8.1. Metodología 5 S ............................................................................................................ 56
8.1.1. Clasificación ..........................................................................................................56
8.1.2. Ordenar..................................................................................................................59
8.1.3. Limpiar ..................................................................................................................60
8.1.4. Estandarizar ...........................................................................................................64
8.1.5. Disciplina ..............................................................................................................66
6
8.2. Metodología TPM para la mejora continua de la máquina fabricadora de garrafa en la
empresa Colfoplas S.A ..............................................................................................................69
8.2.1. Calculo de indicadores OEE para las máquinas ......................................................69
8.2.2. Análisis de Confiabilidad & Disponibilidad ............................................................73
8.2.3. Desarrollo de la Metodología TPM ........................................................................76
8.3. Estandarización de trabajo: ............................................................................................86
8.3.1. Identificar el proceso ..............................................................................................87
8.3.2. Cálculo de Takt Time .............................................................................................88
8.3.3. Estándar de actividades del proceso ........................................................................89
8.3.4. Diagrama Hombre – Máquina ................................................................................91
9. CAPITULO VI FASE CONTROLAR ................................................................................... 93
9.1. Cartas de Control para Seguimiento de Métricas ............................................................ 94
9.2. Tablero de Indicadores o Dashboar ................................................................................ 96
9.3. Gerencia visual (Visual management) ............................................................................ 97
9.3.1. Estrategia de tarjetas rojas ......................................................................................97
9.3.2. Estrategia de señales ..............................................................................................98
9.3.3. Marcas blancas ......................................................................................................99
9.3.4. Marcas rojas ..........................................................................................................99
9.3.5. Marcas verdes ...................................................................................................... 100
9.3.6. Andon: ................................................................................................................. 100
9.3.7. Kanban: ............................................................................................................... 101
9.3.8. Tablero de gestión de producción: ........................................................................ 101
9.3.9. Gráfico de operaciones estándares ........................................................................ 102
9.3.10. Exhibición de elementos defectuosos ................................................................... 102
9.3.11. Tablero de prevención de errores .......................................................................... 103
9.3.12. Cuadro de mando integral .................................................................................... 103
10. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 105
11. RECOMENDACIONES.................................................................................................. 107
12. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 109
13. ANEXOS ........................................................................................................................ 112
7
ÍNDICES DE FIGURAS
Figura 4-1 Metodología DMAIC ................................................................................................. 23
Figura 5-1 Logo de la empresa ................................................................................................... 31
Figura 5-2 Localización de la empresa… ..................................................................................... 32
Figura 5-3 Diagrama de Flujo de proceso .................................................................................... 35
Figura 5-4 Diagrama del SIPOC .................................................................................................. 37
Figura 7-1 Diagrama de Ishikawa- Garrafa contaminada… .......................................................... 48
Figura 7-2 Diagrama de Ishikawa- Orificios en la Garrafa… ....................................................... 49
Figura 7-3 Diagrama de Ishikawa- Forma de la Garrafa ................................................................50
Figura 7-4 Árbol de Priorización de Causas .................................................................................. 52
Figura 7-5 Matriz Causa – Efecto… ............................................................................................. 53
Figura 8-1 Formato de levantamiento de Inventario ...................................................................... 56
Figura 8-2 Formato control de entradas ........................................................................................ 56
Figura 8-3 Formato control fecha de ingreso ................................................................................ 56
Figura 8-4 Procedimiento para almacenamiento de materia prima… ............................................. 57
Figura 8-5 Propuesta de delimitación en el área de almacén… ...................................................... 58
Figura 8-6 Fotografía de almacenamiento actual ........................................................................... 59
Figura 8-7 Procedimiento de Limpieza ......................................................................................... 61
Figura 8-8 Formato control de la organización. ............................................................................ 62
Figura 8-9 Formato control estándar de inventario. ......................................................................... 63
Figura 8-10 Diagrama de flujo de entradas y control de materias primas. ........................................ 64
Figura 8-11 Diagrama de flujo para seguimiento y control ............................................................. 66
Figura 8-12 Formato para seguimiento y control ............................................................................ 67
Figura 8-13 Pilares del TPM… ...................................................................................................... 76
Figura 8-14 Organigrama de encargados ........................................................................................ 76
Figura 8-15 Formato de tareas ....................................................................................................... 78
Figura 8-16 Recursos para un mantenimiento planificado ............................................................. 79
Figura 8-17 Formato de Recursos. ................................................................................................. 79
Figura 8-18 Ejemplo del formato de recursos ................................................................................. 81
8
Figura 8-19 Ficha de vida del equipo......................................................................................... 83
Figura 8-20 Procedimiento para la seguridad ambiental ............................................................. 84
Figura 8-21 Diagrama de operaciones ........................................................................................ 86
Figura 8-22 Diagrama para la estandarización del ingreso y alistamiento… ................................ 88
Figura 8-23 Diagrama para la estandarización del proceso de producción. ..................................89
Figura 8-24 Diagrama Hombre máquina..................................................................................... 90
Figura 8-25 Diagrama para la estandarización del proceso de producción… ...............................92
Figura 8-26 Tablero de indicadores ............................................................................................ 95
Figura 8-27 Tarjeta roja 5’s ....................................................................................................... 97
Figura 8-28 Estrategia de señales .............................................................................................. 97
Figura 8-29 Estrategia de señales blancas. ................................................................................. 98
Figura 8-30 Indicador de papel rojo ........................................................................................... 98
Figura 8-31 Indicador de papel verde… ..................................................................................... 99
Figura 8-32 Andon ..................................................................................................................... 99
Figura 8-33 Implementación de Kanban… ............................................................................... 100
Figura 8-34 Tablero de gestión de producción. .......................................................................... 101
Figura 8-35 Gráfico de operación estándar ................................................................................ 101
Figura 8-36 Exhibición de elementos defectuosos..................................................................... 102
Figura 8-37 Tablero general de prevención de errores ............................................................... 102
Figura 8-38 Cuadro de mando integral ...................................................................................... 103
9
INDICE DE TABLAS
Tabla 4-1 Roles y responsabilidades de Seis Sigma. .................................................................... 24
Tabla 4-2 Normatividad del proyecto .......................................................................................... 29
Tabla 4-3 Organizaciones que implementaron Seis Sigma… ...................................................... 30
Tabla 5-1 Project Charter ............................................................................................................ 37
Tabla 7-1 Datos de defecto (Pareto) ........................................................................................... 46
Tabla 8-1 Calificación para el indicador OEE ............................................................................. 68
Tabla 8-2 Etapas de mantenimiento de calidad… ....................................................................... 82
Tabla 8-3 Riesgos en la empresa…............................................................................................. 85
Tabla 9-1 Ejemplo de datos para la carta P ................................................................................. 93
10
INDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 7-1 Gráfica de Pareto. ....................................................................................................47
Gráfica 8-1 Indicadores OEE por máquinas… ............................................................................ 72
Gráfica 8-2 Confiabilidad de las máquinas ................................................................................ 72
Gráfica 9-1 Cartas de control P….............................................................................................. 72
11
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Familia de productos. ...................................................................................................107
Anexo 2. Formato de toma de datos… ........................................................................................ 111
Anexo 3. Datos recopilados .........................................................................................................112
12
1. RESUMEN
En el presente proyecto de grado se realiza una detallada descripción sobre la metodología lean seis
sigmas y DMAIC, implementado en la empresa Colfoplas S.A. con el objetivo de disminuir los
problemas presentados, para ello se trabajará solo cuatro fases del DMAIC (Definir, Medir, Analizar
y Mejorar). Al avanzar sobre las distintas fases, se profundiza la importancia de cada una para la
aplicación de la metodología Lean Seis Sigma en la empresa. Para la ejecución del proyecto se inicia
con la definición del problema, seguidamente de la definición de la línea base para determinar el
enfoque mediante la recopilación de datos, luego se identifica la causa raíz del problema
anteriormente planteado, es decir, identificación de las diferentes causas que conllevan al aumento de
los rechazos mediante análisis estadísticos, herramientas de decisión multi-criterio como el proceso
de análisis jerárquico (AHP), además de herramientas de Lean Manufacturing, que permitieron la
formulación de acciones de mejora en la empresa.
Durante la ejecución del proyecto se identifican diferentes causas que indican el alto índice en
porcentaje y dinero que representa cada reproceso, para darle posibles soluciones implementado
herramientas que permitan la mejora para la posterior validación y estudio de caso.
Finalmente se pretende presentar a la empresa las soluciones de mejora que permiten a la compañía
con soportes validos estadísticamente que garanticen la disminución de desperdicios y con mejoras
que le permitan a la empresa trabajar bajo la metodología Lean seis sigma.
13
2. ABSTRACT
In this degree project a detailed description is made on the lean six sigma methodology and DMAIC,
implemented in the company Colfoplas S.A. With the objective of reducing the problems presented,
only four phases of the DMAIC will be worked on (Define, Measure, Analyze and Improve). When
advancing on the different phases, the importance of each one is deepened for the application of the
Lean Six Sigma methodology in the company. For the execution of the project begins with the
definition of the problem, followed by the definition of the baseline to determine the approach through
data collection, then the root cause of the problem raised above is identified, that is, identification of
the different causes that lead to the increase of rejections through statistical analysis, multi-criteria
decision tools such as the hierarchical analysis process (AHP), in addition to Lean Manufacturing
tools, which allowed the formulation of improvement actions in the company.
During the execution of the project, different causes are identified that indicate the high percentage
percentage and money that each reprocess represents, to give possible solutions implemented tools
that allow the improvement for the subsequent validation and case study.
Finally, it is intended to present to the company the improvement solutions that allow the company
with statistically valid supports that guarantee the reduction of waste and with improvements that
allow the company to work under the Lean six sigma methodology.
14
3. INTRODUCCIÓN
Seis sigma es una metodología proyectada en el mejoramiento de calidad, implementada en empresas
desarrolladas a nivel internacional, la cual ha tenido dificultades en su desarrollo o proyección
aplicando esta metodología a la PYMES (Pequeñas y Medianas empresas), con base en los estudios
realizados por investigadores la implementación de esta metodología tendrá éxito con un nivel alto
de compromiso por parte de la alta gerencia tomando como referencia el ámbito económico e
informativo (Felizzola & Luna, 2014)
Seis Sigma es una estrategia que además de eliminar errores identifica y determina defectos y retrasos
en organizaciones permitiendo una mejora continua del negocio, la metodología está enfocada a
problemas que son críticos e importantes para el cliente y su empresa. Seis sigma se fundamenta en
una metodología estadística tanto sistemática como cuantitativa, direccionada a mejorar los procesos
de una empresa determinada, tiene los siguientes enfoques los cuales son: satisfacción del cliente,
reducción en los tiempos de ciclo y disminución de los defectos. El objetivo de Seis Sigma es obtener
procesos con una superioridad en términos de calidad, es decir, 3.4 defectos por millón de
oportunidades de errores (Gutiérrez & de la Vara, 2009).
Por otra parte, Lean Manufacturing es una ideología y filosofía del ámbito laboral colectivo, donde
define la manera de optimizar y mejorar un sistema de producción enfocándose en identificar y excluir
cualquier tipología de “residuos” o “desperdicios”, tratándose así, como aquellos procesos o
actividades que implementan exceso de recursos innecesarios de lo que requiere un proceso
fundamental. . Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción tales como:
sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y
defectos.(Hernández Matias & Vizán Idolpe, 2013).
Conforme con lo anteriormente mencionado, el presente proyecto se enfatizó en la integración de las
dos metodologías mencionadas obteniendo como resultado un proyecto Lean Seis Sigma (LSS),
basado en la herramienta DMAIC, la cual, contempla cinco etapas; definir, medir, analizar, mejorar
y controlar. Por lo tanto, este proyecto se centra en una empresa PYME (pequeña y mediana empresa)
del sector manufacturero de plásticos en el Municipio de Tocancipá, en donde se integran diferentes
herramientas, como análisis estadístico, identificación de variables y métricas en el proceso
productivo, entre otras, con el fin de plantear acciones de mejora para la empresa.
15
El presente trabajo contiene cinco capítulos, los cuales se describen brevemente a continuación; En
el primer capítulo se presentan las generalidades del proyecto, las cuales son planteamiento del
problema, objetivos y el marco teórico referentes a la metodología Lean Seis sigma.
En el segundo capítulo se muestra la caracterización de la empresa, de igual forma se describe e
identifica el problema principal mediante un diagrama de flujo, además, se realiza un SIPOC y por
último el cuadro del proyecto denominado Project Charter.
En el tercer capítulo y cuarto capítulo se desarrolla la fase de medición y análisis, donde se determina
el proceso a mejorar, se identifican variables a medir y los costos de oportunidad en este caso el
rechazo del producto terminado, luego se realiza un estudio de capacidad binomial para conocer el
estado del proceso, es decir, el nivel sigma del proceso. Por último se analizan las causas raíces del
problema que incide en gran medida en el proceso identificando focos de mejora mediante
herramientas como diagrama de pareto, Ishikawa y metodología AHP.
En el quinto capítulo se plantea las acciones de mejora, establecidas en la fase de análisis mediante
la implementación de las herramientas Lean Seis sigma específicamente 5’s, metodología TPM y la
estandarización de trabajo. Por último el capítulo seis donde se establecen propuestas de control y
seguimiento para la implementación en la empresa, tales como seguimiento de indicadores con cartas
de control P, gerencia visual y tablero de indicadores en cuanto producción, rechazos y costos de mala
calidad.
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
16
4. CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
4.1. Planteamiento del problema:
En la producción de la empresa COLFOPLAS S.A, el polietileno es la materia fundamental para
los procesos de fabricación de plástico, esta empresa presenta fallas de producción en la línea de
garrafas de 20 litros, en promedio por turno se deben fabricar 165 unidades de Garrafas por
máquina y actualmente se tienen 3 máquinas, es decir, se fabrican por turno 495 unidades
aproximadamente, para que esta cantidad de unidades se cumpla diariamente depende de varios
factores tales como la materia prima se encuentre en buen estado y además que la máquina se
encuentre en condiciones idóneas para producir la cantidad requerida. Sin embargo, en algunos
turnos no se cumple con el objetivo de planeación de la producción, alterando el porcentaje de
reprocesos que se generan al interior del proceso de producción, este índice se encuentra
actualmente en promedio del 20% del total de unidades que se dejan de fabricar, causando
retrasos en las entregas de pedidos.
A continuación, se presenta los porcentajes y datos obtenidos en una muestra de 20 turnos
seleccionados aleatoriamente, aclarando que la empresa cuenta con tres turnos de 8 horas, de las
cuales una hora es de almuerzo y el tiempo restante de trabajo, en los cuales se fabricaron 7408
unidades representando tan solo el 80.17% del 100% que son las 9240 unidades en condiciones
ideales, en este caso se presentó una pérdida de 19.8% , esto en términos de costo reflejan
$49.870.652 en dichos turnos, cuando lo pronosticado para las unidades son $20.149.760, es
decir, hubo una diferencia por encima de $29.720.896, es decir costos mayores a lo que se
esperaba. Teniendo en cuenta que los costos de fabricar una garrafa corresponden a $4.012 en
condiciones ideales.
Una de las posibles causas identificadas es la mano de obra, ya que se observó la falta de
capacitación, por lo cual se requiere de capacitación a los operarios, debido que la empresa es
nueva en el sector, y los operarios no tienen los suficientes conocimientos en el manejo de la
maquinaria o en el mantenimiento de las mismas. Por ejemplo se evidencio que en un turno de la
noche se estimaban sacar 462 unidades y tan solo se fabricaron 126 unidades la diferencia es de
336 unidades que se dejaron de fabricar, incurriendo a costos muy altos, es decir, si la garrafa
salía a un costo de $4.012/unid, con esta pérdida el costo de la garrafa sería de $6.732$/unid, por
lo tanto esto incurre en pérdidas costo por un turno de $342.750 y en pérdidas de producción de
$281.366 para un total de pérdida de $624.086.
17
Lo mencionado anteriormente trae consecuencias negativas a la empresa ya que disminuye
su participación en el mercado, reduciendo el portafolio de clientes, y aumentando en 167% los
costos por unidad.
4.2. Formulación del problema
¿Cómo mejorar la calidad y la eficiencia en la fabricación de garrafas de 20 litros en la empresa
COLFOPLAS SA mediante el desarrollo de estrategias lean Seis sigma?
4.3. Justificación
Debido a la gran evolución y el auge que ha experimentado el entorno empresarial, Los expertos
en áreas afines a la administración y la ingeniería han implementado esta herramienta logrando
aumentar la efectividad en sus resultados. (Felizzola & Luna, 2014).
El sector académico se ha enfocado en realizar estudios en las Pymes ya que por lo general este
tipo de herramientas se implementan en grandes industrias debido a que los resultados obtenidos
son más significativos, por otra parte, el interés por parte de las pymes se ha incrementado ya que
representa una oportunidad de crear ventajas competitivas frente a la competencia, lo que permite
brindar mayor satisfacción al cliente y ofrecer una mejor calidad.
Una de las características que posee esta metodología es el enfoque en cuanto a los procesos y
toma de decisiones de esto permitiendo reducir la variación de los mismos, los cuales permiten
un control más efectivo por parte de la empresa, lo que ayudará a identificar más fácilmente los
problemas, (Plata, 2013).
La implementación del sistema Lean Seis Sigma en la empresa COLFOPLAS S.A. proyecta,
pretende y busca la disminución de costos de no calidad generados por rechazos en el producto
terminado y aumentar su producción. Por ende, es relevante identificar y determinar mejoras que
permitan la posibilidad de disminución de costos y por lo tanto aumentar su producción.
18
4.4. Objetivo General
Proponer un proyecto Lean Seis Sigma en la línea de producción de garrafas, implementando la
metodología DMAIC.
4.4.1. Específicos
● Definir el problema, en el proceso de fabricación de garrafas encontrando focos de
mejora.
● Establecer un plan de recopilación de datos, basado en el muestreo, el cual permita un
análisis estadístico para observar el desempeño actual del proceso.
● Identificar la causa raíz del problema por medio de métodos estadísticos, para encontrar
el problema de mayor impacto.
4.5. Metodología
El proyecto consta de las siguientes fases, las cuales se basan en la metodología DMAIC de Seis
Sigma y las herramientas de Lean Manufacturing:
4.5.1. Fase 1 Definir
Se basa en la caracterización del proyecto, en el cual, se caracteriza los aspectos generales del
proyecto, siendo estos: el título, los objetivos generales y específicos, el planteamiento del
problema entre otros aspectos importantes. La realización de la fase de definir se complementa
de tres pasos o actividades (Felizzola & Luna, 2014).
● Realizar el Project Charter, el cual como mínimo debe contener el título, planteamiento del
problema, estado actual de las métricas Lean Seis Sigma, ahorro proyectado y el equipo
conformado para el proyecto.
● Consecuentemente se debe definir las variables que afectan el proceso a intervenir, realizando
un mapa de proceso para poder identificar y así mismo implementar diferentes tipos de
diagramas para poder reconocer más claramente donde se encuentra la problemática.
19
● Por último, se identifican las métricas del proceso, basado en un análisis detallado sobre el
proceso seleccionado anteriormente.
4.5.2. Fase 2 Medir
En la presente fase, se realiza la línea base, en donde el manejo de información es requerido
para realizar un buen análisis de los procesos, además, el diseño de las estrategias permite la
mejora y la toma de decisiones, las cuales son fundamentales para el enfoque de la metodología
Seis Sigma.
● Validar el sistema de medición, en exactitud, linealidad, estabilidad y sensibilidad.
● Definir un plan de recopilación de datos, basado en el muestreo, luego realizar un análisis
estadístico que permita identificar el problema de la causa raíz.
● Definir la línea base es decir el estado inicial del proceso, mediante un análisis de capacidad
de proceso.
● Por último identificar principales focos de mejora.
4.5.3. Fase 3 Analizar
En esta fase deben analizar las causas potenciales, luego deben ser validad por métodos
estadísticos, y se selecciona las de mayor impacto sobre el problema.
● Generar escenarios de ahorro mediante el uso de herramientas estadísticas.
● Comparar resultados obtenidos, respecto a las variables de interés.
● Proponer mejoras para el proceso de producción en la empresa.
4.6. Alcances y limitaciones
4.6.1. Alcance
El proyecto Lean Seis Sigma se llevará a cabo en la empresa COLFOPLAS S.A., específicamente
en el proceso de producción de garrafas, el cual se desarrollará en la primera fase del proyecto
identificando los posibles focos de mejora, en la cual se utilizará la metodología DMAIC, los
cuales incluyen procesos de análisis y proceso además de incluir las herramientas de Lean Seis
Sigma para la toma de decisiones, con el objetivo de formular propuestas de mejora,
20
desarrollando escenarios alternativos con las mejoras propuesta para la solución de la
problemática inicialmente identificada. Empleando para su validación herramientas como el
diseño experimental o pruebas piloto, según lo requiera el estudio del problema.
El proyecto tendrá una duración aproximada de seis meses, donde la fase de medir dure dos
meses, la fase de analizar dos meses y la fase de mejorar un mes igualmente la fase de controlar
escenarios alternativos con la solución hallada mediante pruebas de diseño experimental..
4.6.2. Limitaciones
Se realizara solo una propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas, es
decir se realizaran las primeras cuatro fases de la metodología DMAIC, por tanto, no se
controlaran o evaluarán el comportamiento de los resultados después de terminada dichas fases.
El impacto financiero del proyecto se basa tanto en los costos de producción como de desperdicios
asociados a las referencias de estudio durante la fase de análisis de la metodología DMAIC, y no
a través de costeo de mala calidad.
Finalmente, los ahorros esperados con la realización del proyecto se calculan a partir de
proyecciones o simulaciones de implementación de las mejoras propuestas, y no estarán basados
en cálculos reales verificables en los estados financieros de dicha empresa.
4.7. Marco teórico
Dado que el proyecto se realiza mediante el enfoque de la metodología Lean Seis Sigma hacia un
proceso de control estadísticos y una mejora del tiempo del ciclo de proceso, es necesario plantear
algunos parámetros y definiciones que sirvan de guía conceptuales para la interpretación del proyecto.
Debido a esto, se expone definiciones y características de Seis Sigma y Lean, para finalmente
comprender el concepto de Lean Seis Sigma (LSS).
4.7.1. Introducción a Seis Sigma
La historia de Seis sigma se inicia a mediados de los años 80 en Motorola cuando un ingeniero
Mikel Harry empieza a estudiar la reducción en la variación de los procesos con el objetivo de
optimizarlos. Se observó que esta herramienta tenía una fuerte base estadística y pretendía
alcanzar niveles altos de calidad en los procesos y en los productos de la organización próximos
21
a cero defectos. Es decir constituye una metodología sistemática para la reducción de errores,
enfocándose en la mejora de procesos, trabajo en equipo y colaboración por parte de la dirección.
Desde entonces, Seis sigma se ha convertido en una de las herramientas de mejora más utilizada,
siendo adoptada por compañías como General Electric, Allied Signal, Polaroid, Toshiba, City
Bank o American Express entre otras. (Yepes & Pellicer, n.d.)
Seis sigma es una metodología proyectada en el mejoramiento de calidad, implementada en
empresas desarrolladas a nivel internacional, la cual ha tenido dificultades en su desarrollo o
proyección aplicando esta metodología a la PYMES (Pequeñas y Medianas empresas), con base
en los estudios realizados por investigadores la implementación de esta metodología tendrá éxito
con un nivel alto de compromiso por parte de la alta gerencia tomando como referencia el ámbito
económico e informativo (Felizzola & Luna, 2014).
Seis Sigma es una estrategia que además de eliminar errores identifica y determina defectos y
retrasos en organizaciones permitiendo una mejora continua del negocio, la metodología está
enfocada a problemas que son críticos e importantes para el cliente y su empresa. Seis Sigma se
fundamenta en una metodología estadística tanto sistemática como cuantitativa, direccionada a
mejorar los procesos de una empresa determinada, tiene los siguientes enfoques los cuales son:
satisfacción del cliente, reducción en los tiempos de ciclo y disminución de los defectos. El
objetivo de Seis Sigma es obtener procesos con una superioridad en términos de calidad, es decir,
3.4 defectos por millón de oportunidades de errores (Gutiérrez & de la Vara, 2009).
Para Montgomery, Seis Sigma es muy exitoso y considera como la estrategia más poderosa para
la mejora de negocios en los últimos años. Su símbolo es la letra Sigma (σ) que representa en
estadística la denominada desviación estándar, la cual es un parámetro que permite conocer la
distribución de una serie de datos o identificación de la variación que tienen los mismos con
respecto a un valor referente llamado media o promedio. (Montgomery, 2014).
Es una erudición en la que se pretende obtener resultados con calidad (productos y servicios),
mediante procesos alta complejidad, con la cual, permite disminuir los defectos, errores y
reprocesos. Es una metodología tanto lógica, analítica como disciplinaria de pautas, por medio
de diferentes herramientas ensayadas para la posible solución del problema a estudiar. El
concepto de Seis Sigma provee una medición común, así como objetivos comunes, a la vez que
inculca una visión común y sobre todo promueve el trabajo en equipo (Portilla, 2008).
22
4.7.2. Metodología DMAIC
La metodología Seis Sigma está compuesta de cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar, denominada DMAIC, la cual la ejecución de estas fases se fundamenta en una
estrategia de calidad basada en la estadística, en lo cual la recolección de información y la
veracidad de los datos es lo más importante como base de un foco de mejora; el objetivo principal
es disminuir la variabilidad de la salida de los procesos, procurando obtener solo 3.4 (DPMO)
defectos por cada millón de oportunidad (Felizzola & Luna, 2014).
La metodología DMAIC consta de cinco pasos (Figura 4-1), en los cuales se van desarrollando
una serie de pasos o actividades que permiten la mejora progresiva de los procesos existente.
Estas etapas se enfocan en alcanzar los mejores resultados posibles para minimizar un posible
error, se basa en el uso de herramientas estadísticas.
● En la etapa de definición se determina y visualiza las posibles propuestas de proyecto
relacionadas con la metodología de Seis Sigma, las cuales, tendrán que ser calificadas por la
dirección para eludir el mal registro de recursos de la organización. Seguidamente, el proyecto
seleccionado debe definir su misión y seleccionar un equipo de trabajo adecuado (Pérez & García,
2014).
● En la etapa de medición se enfoca en la caracterización de procesos determinando y
diligenciando los requisitos claves de los clientes, las cualidades claves de un producto las cuales
es la variable del resultado (Pérez & García, 2014).
● La tercera etapa “análisis”, el equipo debe analizar, observar e identificar la base de datos
actuales e históricos. Se elabora y verifica la hipótesis sobre las posibles relaciones causa-efecto
(Pérez & García, 2014).
● En la etapa denominada “mejora”, El equipo deberá determinar la causa-efecto entre las
variables entrada y la variable de respuesta con el objetivo de optimizar y mejorar dicho proceso
a evaluar (Pérez & García, 2014).
● La etapa final denominada “control”, se basa en diseñar y registrar los controles requeridos
para asegurar la implementación de los cambios conseguidos con el proyecto Seis Sigma (Pérez
& García, 2014).
23
Figura 4-1. Metodología DMAIC para proyecto Lean Seis Sigma en PYMES
Nota: Fuente: Autores Adaptado (Felizzola & Luna, 2014)
4.7.3. Roles y responsabilidades de Seis sigma
Seis Sigma además de ser una metodología que se encargue de los procesos, también involucra
al capital humano de las organizaciones, es decir, el proceso de gestión del talento humano y para
esto se debe realizar una mejora de estructuración en la organización ajustar los perfiles de los
diferentes cargos relacionados con Seis sigma, y es de vital importancia que los líderes, expertos,
facilitadores y empleados se involucren y apoyen el proceso, de esta manera se podrá aumentar
la satisfacción del cliente, reducir los tiempos de ciclo y los desperdicios (Andrés, Montoya, &
Barrera, 2011).
Estructura Directiva: La metodología de seis sigma manifiesta el compromiso por medio de la
creación de una estructura que integre un conjunto de líderes con facultades de negocio, proyectos
y con experiencia del mismo. Por tanto, deben poseer roles y responsabilidades detalladas y
específicas para lograr obtener proyectos de mejora exitosos. Los cuales son: líder
DEFINIR
Caracterización de Proyectos:
Identificar los problemas que existen y que influyen directamente en la empresa.
Realizar el mapeo del proceso.
Definir las variables y métricas del proceso.
MEDIR
Definición de Línea Base:
Análisis de datos
Definir plan de recolección de datos.
Validad el sistema de medición.
Identificación de la Causa Raíz
Identificar las causas potenciales
ANALIZAR Validar causas
Priorizar y seleccionar causas.
Definición de acciones de Mejora:
Definir acciones de mejora
MEJORAR Implementar acciones de mejora Validar resultados
Control y mantenimiento de las mejoras:
Estandarizar e integrar mejoras
CONTROL Definir mecanismos de control
AR Cierre del proyecto.
24
ejecutivo, Champion (campeones o patrocinadores), master black belt (maestro cinta negra o
asesor senior), black belt (cinta negra), green belt (cinta verde), yellow belt (cinta amarilla),
(Gutiérrez & de la Vara, 2009).
Tabla 4-1:
Roles y responsabilidades de Seis Sigma.
NOMBRE ROL CARACTERÍSTICAS FORMACIÓN
Champions
Gerentes: Establecen problemas y
prioridades. Responsables del éxito.
Capacidad para
administrar
Liderazgo, calidad,
conocimiento estadístico
básico y se Seis Sigma.
Master
Black Belt
(MBB)
Dedicados en su totalidad a Seis Sigma. Dirigen o asesoran
proyectos claves, son mentores de
los Black Belt.
Conocimientos técnicos,
estadísticos y en
liderazgo de proyectos.
Amplios conocimientos
estadísticos y en los
métodos de Seis Sigma.
Black Belt (BB)
Dedicados a tiempo completo a
Seis sigma, realizan y asesoran
proyectos.
Capacidad de
comunicación.
Reconocido por su experiencia y
conocimientos.
Recibir el entrenamiento
BB con una base
estadística sólida.
Green Belt
Ingenieros, analistas financieros;
Dedicados parcialmente a Seis
Sigma, participan y lideran equipos Seis Sigma.
Trabajo en equipo,
motivación, aplicación
de métodos, capacidad para dar seguimiento.
Recibir el entrenamiento BB.
Yellow
Belt
Personal de piso que tiene
problemas en su área.
Conocimiento de los
problemas, motivación y
voluntad de cambio.
Cultura básica de calidad y entrenamiento en
herramientas estadísticas
y en solución de problemas.
Nota: Fuente. Adaptado (Gutiérrez & de la Vara, 2009). Control estadístico de calidad y Seis Sigma (2da
edición).
25
4.7.4. Lean Manufacturing
La manufactura esbelta o lean Manufacturing es una filosofía de producción moderna, su origen
se otorga luego de la segunda Guerra Mundial a un grupo de ingenieros de la fábrica de Toyota
los cuales buscaban una forma de producción diferente a la tradicional es decir producción en
masa, el cual les permitiera ser más competentes en mercado a finales de 1940. (Socconini, 2019).
Los principales propósitos es la eliminación del desperdicio, mejorar la capacidad del sistema,
reducir el tiempo de flujo, disminuir inventarios, eliminar cuellos de botella y satisfacer a los
clientes, esto mediante la aplicación del ciclo de mejora continúa de Deming (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar). Los desperdicios los cuales identifica Lean Manufacturing son tales como la
sobreproducción, sobre inventario, productos defectuosos, procesamiento, tiempo de espera,
movimiento, transporte y baja utilización de recursos humano (Hernández Matias & Vizán
Idolpe, 2013).
Lean Manufacturing se compone de 5 principios los cuales son elementos distintivos en su
metodología, estos son: Identificar a los clientes y especificar el valor (Identify Value), Identificar
y mapear el flujo del valor (Map The Value Stream), Crear flow de eliminación de residuos
(Créate Flow), Permitir que el cliente hale (Establish Pull) y Perseguir la perfección (Seek
Perfection), los anteriores principios logran que la organización crezca a través de la
implementación de un cambio sostenible. A través de estos principios se tienen las siguientes
herramientas Lean basadas en la fiabilidad como 5’S, (TPM) Mantenimiento Productivo Total,
Poka Yoke, Herramientas de flexibilidad como (SMED) Single Minute Exchange of Die,
Rediseño, (VSM) Value stream Mapping y herramientas de Agilidad como Kanban, Pull Flow y
Quality Tools entre otros, las cuales buscan eliminar los diferentes desperdicios mencionados
anteriormente.(Felizzola & Luna, 2014).
4.7.5. Lean Seis Sigma (LSS)
Los principios de Seis sigma y Lean Manufacturing comenzaron a fusionarse a finales del año
1990, con el propósito de obtener una técnica mejorada, es decir que integre lo mejor de cada
parte, tales como la reducción de desperdicios y tiempo de ciclo por parte de Lean Manufacturing
y por el lado de Seis Sigma el control estadístico de los procesos. En conclusión Seis Sigma se
encarga del acondicionamiento de cada etapa para la agregación de valor, mientras que las
26
herramientas Lean sr enfocan en las actividades que no agregan valor. Esta fusión genera como
principales beneficios la reducción de costos, tiempo de entrega, tiempo de ciclo y niveles de
inventario. (Atmaca & Girenes, 2013).
Lean Seis Sigma es una metodología la cual integra dos corrientes, Lean y Seis Sigma, estas
permiten la maximización de la mejora en la satisfacción de los clientes, la calidad, velocidad en
los procesos, la productividad y minimiza los costos. La fusión de estas dos corrientes debido que
Lean no puede hacer que un proceso esté bajo control estadístico y Seis Sigma por su cuenta no
puede mejorar la velocidad en los procesos y reducir la inversión de capital.(Romero Hernández,
2014).
4.8. Marco Conceptual
4.8.1. Calidad
Nivel en el que un conjunto de características cumple con lo establecido o
requisitos.(NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).
4.8.2. Corrección
Actividad tomada para suprimir una no conformidad localizada. Pueden tomar varios
tipos de acciones: reproceso o reclasificación. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO
COLOMBIANA 9001, 2015).
4.8.3. Desecho
Actividad sobre un producto final no conforme, es decir rechazado en el cual se impida
su utilización prevista originalmente (reciclaje, destrucción o interrupción del servicio).
(NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).
4.8.4. Eficiencia
Vínculo entre un resultado alcanzado y los recursos utilizados o requeridos. (NORMA
TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).
4.8.5. Efectividad
Relación entre el resultado y el objetivo. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA
9001, 2015).
27
4.8.6. Costos de producción
Cualquier empresa en el momento de producir un producto bien o servicio tiene la
obligación de incluir ciertos costos que son requeridos para su elaboración. Estos costos
dependerán de la materia prima que se requiera, por ejemplo la mano de obra, el alquiles
de la locación, el pago de impuesto estatales y públicos tales como agua, electricidad,
teléfono, entre otros. (Romero Hernández, 2014).
4.8.7. Mejora continua
El sistema organizacional de cualquier institución o empresa debe suplir las mejoras en
un lapso de tiempo corto con énfasis en la convivencia, adecuación y eficacia de la
gestión de calidad. La organización está obligada a considerar los resultados de análisis
y la evaluación, además de sus salidas de la revisión por la alta dirección para establecer
si se presenta la necesidad de oportunidades, que deben considerarse como parte de la
mejora continua. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).
4.8.8. Reproceso
Actividad tomada sobre un producto rechazado de la producción para que cumpla con
los requisitos. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).
4.8.9. Project Charter
Es una acta de constitución de proyecto, donde se delimitan los alcances, se definen los
objetivos y se establecen entregable, además se asignan responsabilidades. (Garcia Jose
Antonio, 2013).
4.8.10. SIPOC
El diagrama SIPOC, que por sus siglas se componen de: Supplier – Inputs –Process –
Outputs – Customers, el cual representa figurativamente un proceso, donde permite
visualizar el proceso de una manera detallada y entendible, identificando las diferentes
partes interesadas dentro del proceso de la organización.(“AEC - Diagrama SIPOC,”
n.d.).
⮚ Proveedor (supplier): persona que contribuye al proceso los recursos
necesarios.
⮚ Recursos (inputs): Son todos aquellos que se requieren para la producción o
desarrollo de cierto proceso, estos pueden ser la información, materiales e
incluso personas.
28
⮚ Proceso (process): Grupo de actividades que modifican una materia prima en
un producto terminado, otorgando un valor añadido.
⮚ Cliente (customer): Individuo o entidad que obtiene como beneficiario un
producto o servicio terminado mediante un proceso industrial, el propósito es
obtener la satisfacción del cliente.
4.8.11. Pareto
Un diagrama de Pareto es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores graficados
están organizados ascendente, es decir de mayor a menor. En cual se identifican los defectos
que se producen con mayor frecuencia, es decir, las causas más comunes de los defectos. El
diagrama de Pareto debe su nombre a Vilfredo Pareto y su principio de la "regla 80/20". Es
decir, 20% de las personas poseen 80% de la riqueza; o 20% de la línea de producto puede
generar 80% de los desechos; o el 20% de los clientes pueden generar 80% de las quejas.
(Minitab 18, 2019b).
4.8.12. Diagrama de Ishikawa
Es una herramienta de lluvia de ideas que permite investigar las diversas causas que influyen
en un efecto específico. Las causas se organizan con frecuencia en seis categorías principales
para usos en el proceso de fabricación como: Personal, máquinas, materiales, métodos,
mediciones y medio ambiente. Las aplicaciones de calidad de servicio incluyen por lo general
el Personal, los Procedimientos y las Normas. Sin embargo, los diagramas de Ishikawa pueden
incluir cualquier tipo de causa que se desee investigar. (Minitab 18, 2019a)
4.8.13. Proceso analítico Jerárquico (AHP)
AHP es una técnica multicriterio discreta que pretende proporcionar una evaluación
cuantitativa para las alternativas inherentes a problemas en los que concurren varios criterios,
sin necesidad de que los responsables hagan explícitas sus preferencias ni cuantifiquen
exhaustivamente la contribución de cada alternativa. Las preferencias de cada alternativa
frente al resto, se infieren a partir de comparaciones sucesivas codificadas de acuerdo con una
escala convencional. (Carlos Piñeiro Sánchez, 2009).
4.8.14. Industria Transformadora del plástico
Se basa en la elaboración y producción de plásticos conforme a la materia prima de origen
petroquímico a utilizar. La industria se conforma de diversidad de Pequeñas y Medianas empresas
(PYMES) y también compañías grandes. Además, la industria se caracteriza por producir
29
productos semi-elaborados (que son insumos para otras industrias) y productos plásticos
terminados para el consumo final: envases, materiales de construcción, electricidad y electrónica,
medicina, etc. (ECOPLAS, 2017).
4.9. Marco Legal
Para la realización de este proyecto se debe tener un conocimiento previo de la normativa legal
nacional e internacional, ya que de esta manera se logra un mayor conocimiento legal del mercado
de fabricación de envases de plástico. A continuación el tabla 4-2, se puede visualizar alguna de
estas leyes:
Tabla 4-2 Normatividad
Norma Descripción
Norma técnica colombiana
NTC - ISO 9001.2008
Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.
Esta norma internacional tiene como objetivo los elementos de
un sistema de gestión de calidad
Norma técnica colombiana
NTC - ISO 9000
Sistema de gestión de la calidad - Fundamentos y
vocabulario.
Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la
calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión
de calidad.
Norma técnica colombiana
NTC - ISO 9004
Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la
mejora del desempeño.
Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como
la eficiencia del sistema de gestión de la calidad.
Norma técnica colombiana
NTC - ISO 19011
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental.
Proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de
gestión de la calidad y de gestión ambiental.
Resolución No. 1407 del
2018
"Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los
residuos de envases y empaques de papel, cartón, vidrio,
metal y se toman otras determinaciones"
Resolución 683 DE 2012
Importancia de la fabricación de materiales como los envases
que son destinados a entrar en contacto con los alimentos.
Nota: Fuente. Autores. Extraído de (Técnica, 2015).
30
4.10. Antecedentes
La implementación de proyectos de Seis Sigma en los últimos años se ha dado a conocer en las
organizaciones que han tenido mayor interés encontrando el éxito en el sector de servicios con el
cumplimiento con la calidad en las organizaciones y así satisfacer las necesidades de los clientes, se
han realizado varios estudios encaminados con Lean Seis Sigma, a continuación en la tabla 4-3, se
presentan algunos casos representativos en las industrias:
Tabla 4-3
Organizaciones que implementaron Seis Sigma
Titulo Objetivo Resultados Temas
“Aplicación de Seis sigma en
las organizaciones”
(Portilla, 2008)
Evidenciar la
eficiencia y
eficacia de
implementar la
herramienta de
Seis sigma.
● Seis sigma no
debe tomarse como una
moda pasajera
● Las políticas de
toda organización búsqueda
constante que afectan a la
empresa
● Introducción y
enfoque a la calidad y Seis
sigma
● Estructura para la
realización de trabajo
“Aplicación de Seis Sigma en
una Microempresa del Ramo
Automotriz”
(Jacobo Tolamatl Michcol, David Gallardo García, &
José Antonio Varela Loyola
M C Elena Flores Ávila,
2011)
Aplicación de la
herramienta seis
sigma a un caso
específico
● Se redujo el 13%
del producto no conforme
en el área de pintura
● Oportunidades de mejora en los procesos seis
sigma.
● Implementación
de la metodología seis
sigma
“Seis Sigma mejora de
procesos en la producción de piezas automotrices”
(Sokovie, 2006)
Análisis de los
costos generados a partir del proceso
de corte por
gravedad de dichas
piezas,
permitiendo una
reducción en esto.
● Reducción de los
gastos de la herramienta para el 40%
● Reducción de
costos de mala calidad el
55%
● Reducción de los
gastos de labores el 59%
● Desarrollo fases
de la
metodología Seis Sigma
“Propuesta de aplicación de
la filosofía seis sigma a las
empresas certificadas
con Iso 9000 y orientadas al
procesamiento de plásticos”
(Quintanilla, 2004)
Realizar una
investigación sobre
la situación actual
de la empresa
fabricante de
productos de
plásticos en el país.
● Al verificar los
resultados de la mejora a
largo plazo, se obtiene un
panorama de disminución
de costos por unidades que
antes eran desperdicio
● Determinación de
la muestra
● Implementación
de la metodología
Nota: Fuente. Autores.
31
5. CAPÍTULO II. FASE 1 – DEFINIR
El presente capítulo inicia con un descripción general de la empresa, donde se muestra a que se
dedica, su logo, localización, misión y visión, por último el portafolio de los productos de la
empresa.
Luego se muestra la descripción detallada del proceso de elaboración de garrafas de 20 litros el
cual permite dar una visión general de las actividades descritas. Posteriormente se encuentra el
diagrama de SIPOC el cual ilustra de manera general quienes son los proveedores para la
ejecución, cuales son las entradas del proceso, las salidas y los clientes finales de la empresa.
Finalmente se encuentra el Project Charter como guía a la planificación del proyecto.
5.2. Descripción general de la empresa
COLFOPLAS S.A es una empresa de inyección y soplado PYME de carácter privado, dedicada
a la fabricación de envases y tapas plásticas fundada en noviembre del año 2011. Esta empresa
cuenta con un logo desde su creación, el cual se puede observar en la figura 5-1.
Figura 5-1. Logo de la empresa COLFOPLAS S.A
Fuente: Colfoplas.
32
5.2.1. Localización
La planta de producción de la empresa COLFOPLAS se encuentra ubicada en el municipio
de Tocancipá, Cundinamarca, en el parque industrial Gran Sabana como se muestra en la
figura 5-2.
Figura 5-2. Localización de la empresa COLFOPLAS S.A
Fuente: Google maps.
5.2.2. Misión
Somos una empresa dedicada a la fabricación de envases y tapas plásticas con el permanente
compromiso de ser factor importante en la solución de las necesidades de nuestros clientes, que
vela por el mejoramiento continuo de calidad y servicio y por la preservación del medio ambiente.
5.2.3. Visión
Ser una empresa líder en la fabricación de envases y tapas plásticas, obteniendo una rentabilidad
que garantice un crecimiento no solo en medios de producción sino en oportunidades para todos
nuestros empleados y proveedores.
5.2.4. Familia de Productos
La industria manufacturera que se encuentra la empresa Colfoplas se caracteriza por fabricar
envases y tapas plásticas con materia prima recuperada y original, sin embargo, este proyecto se
enfocó en el estudio de garrafas de 20 litros, en el anexo 1, se puede observar las tres familias de
producto que tiene la empresa.
33
5.3. Descripción del proceso
Se presenta la descripción detallada de las actividades que se ejecutan durante el proceso de
elaboración de garrafas, las actividades descritas a continuación se encuentran representadas en la
Figura 5-3 Diagrama de Flujo Del Proceso.
El proceso de fabricación lleva una línea ordena de tareas, la primera es la obtención de materia prima
que es transportada hasta la empresa Colfoplas, para la fabricación se utiliza el polietileno como
materia prima.
A. Ingreso de la Materia prima a la máquina:
Un colaborador llamado patinador es el encargado de transportar la materia prima en bultos
hacia la máquina, para ingresar la materia prima a cada una de las máquinas, cada
una cuenta con una tolva que debe ser llenada, aproximadamente caben dos bultos
de 25 Kg de materia prima y debe ser llenada en promedio cada treinta minutos.
B. Procesos de fabricación:
En el proceso de fabricación se tienen variables controlables de la máquina como la
temperatura, la presión y velocidad de la misma. La máquina tiene un tiempo de setup
de dos horas aproximadamente la cual se realiza una vez cada semana, empezando
el primer turno el domingo en la noche hasta el día sábado.
Luego que la máquina llega la temperatura deseada la materia prima pasa por un tornillo sin
fin el cual con presión y temperatura logran que la materia prima pase de fase solida
a fase liquida. Después de dos minutos aproximadamente sale la manga del producto,
seguido de esto los moldes se cierran y para darle la forma de garrafa con aire a
presión se acopla al molde deseado.
En esta etapa se tienen variables no controlables como los factores medioambientales y las
propiedades de la materia prima.
C. Retiro de la garrafa por parte del operario:
Seguido de que el molde de la forma deseada este se abre, permitiendo que el operario pueda
extraer el producto, antes de que este se contamine al caer al suelo.
34
D. Retiro de exceso (Rebaba)
El operario cuenta con menos de un minuto para retirar la rebaba, debido que si se espera un
poco más el material se endurece haciendo que el trabajo de rebabado sea más
complicado o pueda afectar al producto final, ocasionando algún error en el producto
el cual deba ser rechazado.
En este proceso el operario cuenta con un implemento para su ejecución un objeto corto
punzante (Cuchillo) y pulidor, siendo consciente que estas herramientas son útiles
para el proceso de rebabado, pero peligrosas para el colaborador.
E. Control de calidad
Seguido del rebabado se detalla el producto final si cumple con los estándares de calidad
propuestos por la empresa, si este no cumple deberá ser procesado y para esto deberá
ser cortado en partes muy pequeñas para así ser llevado a la molienda; para volver al
paso A.
Si el producto terminado cumple con los estándares de calidad se empaca por seis unidades
en una bolsa industrial.
F. Almacenamiento
Por último se tiene el almacenamiento, el cual el patinador encargado recoge las bolsas y las
lleva al almacén para su respectivo almacenamiento. Se tiene como variables
controlables el nivel de inventario del producto terminado.
Fin del proceso
35
Figura 5-3. Diagrama de Flujo del proceso.
Fuente: Autores
36
5.4. Caracterización del Proceso
5.4.1. Diagrama SIPOC
Con el propósito de conocer detalladamente el proceso de fabricación de garrafas y sus factores
de entrada y salida en Colfoplas S.A. se elabora un diagrama SIPOC que permite determinar la
materia prima que se espera de los proveedores y el producto terminado ofrecido al cliente
final.
Se cuentan con tres proveedores los cuales se encargan del polietileno tanto recuperado como
original, para las entradas se tienen la materia prima, la maquinaria automatizada, los
herramientas para el rebabado, empaque y equipo de seguridad para el operario. Luego se tiene
el proceso anteriormente explicado desde la recepción e inspección de la materia prima hasta la
distribución al cliente final. En la salida podemos observar que se cuenta con dos casos producto
rechazado el cual debe ser reprocesado, por lo tanto no tiene un cliente final y el producto en
perfectas condiciones, este último es distribuido al cliente, los cuales encontramos las empresas
interesadas en el producto y los puntos de distribución de la empresa. La siguiente Figura 5-4
muestra el diagrama resultante del SIPOC:
37
Figura 5-4. Diagrama del SIPOC.
Fuente: Autores
5.5. Project Charter
En la tabla 5-1 se observa el Project Charter como herramienta de la planificación del proyecto
de mejora, con el propósito de especificar las intenciones del proyecto, proporcionando un
acuerdo respecto a cuándo se debe considerar terminado o exitosa la ejecución.
38
Tabla 5-1
Project Charter
Project Charter
1. Identificación del Proyecto
Titulo/Propósito Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas en la empresa
Colfoplas S.A. utilizando metodología Lean Seis Sigma
Declaración del problema
En el proceso de fabricación de envases de garrafa de 20 litros en la empresa Colfoplas S.A, se generan cantidades considerables de desperdicios en cuanto a productos
defectuosos, debido a la mala programación de las máquinas y las fallas que estas
presentan, como también la materia prima defectuosa. Este desperdicio es medido en
unidades de productos que se dejan de fabricar, actualmente la empresa fábrica por turno
495 unidades de garrafas. En el último año el porcentaje promedio de unidades
defectuosas llegó a 22% y en los últimos meses se encuentra 36.87%. Para ello la
importancia de reducir el porcentaje al 20% de la producción diaria.
Teniendo en cuenta que el costo de producción unitaria es de $4012 y que se verificaron
aproximadamente 43810 unidades defectuosas desde enero hasta mediados de abril del
presente año, es un problema que genera un impacto en los costos de mala calidad y en
las pérdidas en costos de producción del presente año, el cual es de aproximadamente $
175.749.672 en los últimos meses. La empresa ha fijado como objetivo reducir los reprocesos por concepto de 20%, lo cual generaría un ahorro en los costos de mala calidad
de aproximadamente $ 95.325.120 de los últimos meses.
Objetivo Reducir el porcentaje de rechazos debido a defectos en el producto terminado del 20% al
1% a través de la mejora en el proceso de fabricación de garrafas.
Alcance
Este proyecto pretende abordar la problemática presentada en la sección de garrafas de
plástico de 20 litros, del proceso de producción, proponiendo estrategias de mejora para
la misma
2. Impactos en la organización & partes interesadas
Impacto en la Empresa
Teniendo en cuenta la problemática presentada en el proceso de fabricación envases de
20 litros. La implementación de este proyecto de mejora genera un impacto representativo
en la empresa a nivel económico y productivo, aumentando la cantidad de productos
conformes y la productividad, obteniendo mayores ingresos para la organización. Al no
presentar gran cantidad reprocesos en la producción de productos terminados, se tendrá
mayor productividad en la cantidad de unidades fabricadas empleando la misma cantidad de materia prima, personal y tiempo cumpliendo con las metas establecidas por la
empresa.
Impacto en el cliente
Al aumentar la productividad del proceso de envases, el impacto se verá reflejado en el
consumidor o con el cliente final, ya que los clientes estarán satisfechos con los tiempos
de entrega de pedidos dando cumplimiento a las órdenes de entrega, satisfaciendo la
demanda y creando mayores oportunidades de compra.
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Foco de
Mejora
Área Producción - Garrafas
Proceso Envase de garrafa
Producto-
servicio Garrafas de 20 litros
Ahorro Proyectado
Se estima un horizonte de tiempo en el cual se proyectan los ahorros. Debe utilizarse
métodos estructurados que garanticen la confiabilidad y precisión de la información.
3. Equipo del Proyecto
Black Belt Heriberto Felizzola
Green Belt Andrea Chinome, Adriana Torres
Personal de Apoyo Operarios del área
4. Métricas del proyecto
Métricas Operacionales
Mide el desempeño del proceso, producto o servicio, en términos de calidad,
oportunidad y cumplimiento de estándares.
El tiempo ponderado de elaboración y revisión por unidad:
Actual: 3,88 min
Objetivo: 2,9 min % No conforme (Rechazado)
Actual: 20%
Objetivo: 2%
Métricas financieras
Mide el desempeño del proceso, producto o servicio, en términos financieros.
Costo por unidad Actual: $4.012
5. Cronograma del Proyecto
Duración 6 meses
Fecha de inicio 4-abr-19
Fecha de Finalización 10-oct-19
Fases Actividades Herramientas Inicio-Fin Responsable
Definir
Caracterización
del proyecto
Formato
Project
Charter
Inicio: 1/04/2019
Fin: 2/05/2019
Adriana Torres
Andrea Chinome
Análisis del
proceso
Diagrama de
flujo - SIPOC
Adriana Torres
Andrea Chinome
Medir
Definir el plan de muestreo
Tamaño de los
subgrupos Frecuencia
Longitud
Inicio: 3/05/2019
Fin: 4/07/2019
Adriana Torres Andrea Chinome
Toma de datos Análisis de los
datos
Adriana Torres
Andrea Chinome
40
Cartas de control
Desempeño
actual del proceso
Adriana Torres
Andrea Chinome
Estudios de
capacidad Capacidad
Adriana Torres
Andrea Chinome
Analizar
Identificación de
causas
Diagrama de
Causa-Efecto
Inicio: 5/07/2019
Fin: 02/08/2019
Adriana Torres
Andrea Chinome
Priorizar causas AHP
Análisis de
Pareto
Adriana Torres
Andrea Chinome
Mejorar Definir acciones
de mejora
Herramientas
Lean
Inicio: 03/08/2019
Fin: 04/10/2019
Adriana Torres
Andrea Chinome
Controlar Cierre del
proyecto
Informe de cierre
del proyecto Fin: 4/10/2019
Adriana Torres
Andrea Chinome
Fuente: Autores
5.6. Definición de focos de mejora
Con el objetivo de incrementar la producción y la participación en el mercado de la empresa Colfoplas
S.A, por medio del aumento de la calidad de los productos ofrecidos y la disminución de reprocesos
o rechazos del producto en el proceso productivo, el presente proyecto define los focos de mejora en
la empresa tomando como referencia la información relacionada con los rechazos o reprocesos de la
producción de garrafas de 20 litros en el proceso productivo.
Esto se tomó desde dos perspectivas la primera de problemas de calidad en los productos para
identificar cuáles son los defectos que se presentan con mayor frecuencia y la segunda desde la
perspectiva del producto que presente mayor cantidad de rechazos o reprocesos; el cual dio como
resultado el producto de garrafas de 20 litros
41
6. CAPÍTULO III. FASE MEDIR
Este capítulo tiene como propósito la definición de la línea base y determinar la capacidad del
proceso.
En esta fase se procede al levantamiento de la información para conocer la situación actual de
procesos, se definen las métricas para el proyecto, luego de recopilar la información se procede
a realizar un análisis para determinar las variables críticas del proceso.
Finalmente se realiza un estudio de capacidad del proceso.
6.2. Definición de variables y métricas del proceso
Para identificar y definir las variables y métricas del proceso de producción de garrafas fue
necesario observar y analizar detalladamente el procedimiento de fabricación de garrafas. Como
resultados se tienen las siguientes variables de estudio:
⮚ Máquinas para el proceso de fabricación de garrafas de 20 litros
⮚ Tiempos de proceso
⮚ Número de reprocesos por hora
⮚ Mantenimiento de las máquinas
⮚ Conocimiento y experiencia del operario
⮚ Tipo de materia prima
⮚ Técnica de rebabado
Para las métricas del proyecto se tiene el porcentaje de rechazos por defectos de producto
terminado por hora y el costo de oportunidad por rechazo.
6.3. Definición de la Línea base
6.3.1. Plan de recolección de datos
42
PORCENTAJE RECHAZADOS
20%
80%
DATOS RECHAZOS
Los datos tomados son recopilados en 20 horas de proceso de producción de garrafas, estos datos
se registraron en el formato de rechazos que se encuentra en el Anexo 2. Para los días de la toma
de datos se encontraban en funcionamiento dos tipos de cuatro máquinas que fabrican garrafas
de 20 litros, en las que se obtuvo de la máquina A un total de 623 datos, dónde 88 datos fueron
rechazados, es decir un 20% de la producción registrada.
En el área de producción de garrafas para detectar si un producto es conforme o no y si cumple
con los estándares o requerimientos del cliente se realiza de inspección visual y táctica, para la
empresa es muy importante el peso de cada garrafa, esto es una de las especificaciones del cliente
pero no es tomada por todos los productos, sino se toma de manera aleatoria a la producción y es
una falla grave de calidad lo que identifica que no se tiene una estandarización de procesos. Una
de las maneras de identificar características de no conformidad es la inspección que realiza el
operario que se ve visible en la fabricación como orificios, grumos, burbujas, color, transparencia,
manchas por materia prima contaminada.
En la gráfica 6-1 representan que en un total de 623 datos tomados en el proceso de fabricación
de los cuales 88 datos fueron rechazados por (Orificios, producto contaminado, acabado, forma,
tamaño o peso).
Gráfica 6-1. Porcentaje de producto terminado rechazados.
Fuente. Autores
43
Cabe resaltar que la efectividad del método de evaluación de calidad se debe analizar por medio
de la concordancia de atributos, considerando la consistencia entre los criterios de inspección del
operario y el nivel de acuerdo entre los demás operario del área de producción de garrafas.
6.4. Estudio de capacidad del proceso
Para la realización del estudio de capacidad del proceso se utiliza el software MINITAB con
distribución binomial debido que los datos recogidos tiene dos opciones (Rechazado /No rechazado).
Con este estudio de capacidad el objetivo es observar y determinar la proporción de rechazos por cada
hora observada, los resultados se muestran en la gráfica 6-2.
Gráfica 6-2. Informe de capacidad del proceso binomial (Rechazados / No rechazados)
Fuente. Autores (Minitab 2018).
44
En el anterior informe de capacidad del proceso binomial se puede observar que se encuentra
dividido en cuatros partes, las cuales se componen de la gráfica P, Tasa de defectuosos, el
porcentaje de defectuosos acumulado y por último el Histograma.
Para la primera gráfica “gráfica P” se encuentra los límites de control, el límite de control superior
LCS indica que no son constantes los datos, debido a que los subgrupos de la muestra no son
iguales, de igual forma se observa que no hay puntos fuera de los límites de control, por ende,
representa que el proceso posee condiciones de un estado estable. Además, la gráfica P muestra
que en promedio un 13% de los elementos son rechazados en cualquier hora dada.
En la gráfica de tasa de defectuosos se observa que los puntos están dispersos de manera aleatoria
alrededor de la línea central representando que los datos siguen una distribución Binomial.
Para la gráfica de porcentaje de defectuoso acumulado, nuestro objetivo es de 0% de rechazos,
en el cuadro estadística resumen se observa que él % de defectuoso es de 13,8% es decir mucho
mayor a nuestro objetivo (Datos de la estadística resumen). El IC superior tiene un %defectuoso
en 16,76% representando un porcentaje alto respecto al objetivo. Es decir, se debe mejorar el
proceso. De igual forma se infiere que existen datos suficientes para el análisis de capacidad,
debido que los datos se establecen a partir de la muestra 10.
Por último, para la gráfica del Histograma se observa que el porcentaje de defectuosos (rechazos)
presenta una mayor frecuencia para los intervalos del 10% al 15% con una frecuencia del 6,0.
Se obtienen las siguientes métricas establecidas de Seis Sigma (Cuadro Estadística de resumen):
PPM Nivel Sigma Z % Defectuosos
138042 2,5 α 1,08 13,8%
Para determinar el dato del nivel sigma, se utilizó el PPM observado en el cuadro de estadística
en la anterior gráfica el cual es de 138.042 PPM, y comparando con las tablas de nivel Seis Sigma
se determinó que el nivel Seis Sigma del proceso actual es del 2,5.
45
7. CAPÍTULO IV. FASE ANALIZAR
En este capítulo se presenta la fase Analizar la cual me permite la identificación de las causas
mediante un análisis detallado con apoyo de métodos como Pareto, Ishikawa y el método de proceso
de análisis jerárquico conocido comúnmente como (AHP). Con el objetivo de establecer la causa raíz
de los rechazos presentados en el proceso de garrafa de 20 Litros.
7.1. Identificación de la causa raíz
Luego de establecer la línea base y determinar la situación actual de proceso de elaboración de
garrafas de 20 litros, se procede a determinar y analizar las causas que generan mayor porcentaje de
problemas de rechazos, con una correcta identificación nos permitirá el adecuado desarrollo de
formulación de estrategias de mejora.
Para esta fase se hace uso de las herramientas de análisis de pareto, diagramas de Ishikawa conocidos
también como espinas de pescado, método de proceso de análisis jerárquico (AHP) y por último la
matriz AMFE que me permite validar los resultados anteriores.
7.1.1. Identificación de Causas
Para la identificación de las causas potenciales del problema de rechazos en el proceso de
garrafas de 20 litros se procede a realizar una estratificación de cada uno de los rechazos
teniendo en cuenta el motivo del rechazo del producto final. Para este paso se utilizó el análisis
de pareto.
Los datos recolectados anteriormente Anexo 2, se estratifica por motivo de rechazo,
presentando las siguientes razones de defectos, las cuales son explicadas detalladamente a
continuación:
● Materia Prima Contaminado: Este tipo de rechazo se debe cuando el producto
terminado presenta unas manchas de otro color en especial (Negro). Esto se presenta
cuando la materia prima se encuentra contaminada, debido que es una clasificación
46
de polietileno recuperado donde se encuentra mezclado con otro color del mismo
producto dando como resultado que la garrafa salga con manchas. Cabe aclarar que
esto se debe a los proveedores.
● Orificios: Este problema se presenta cuando el producto terminado se observan
pequeños orificios. Esto se debe a la hora de extraer la rebaba el operario no lo realiza
con el adecuado proceso ocasionando orificios en la garrafa. Es decir, a la hora de
retirar la rebaba no puede ser inmediatamente debido que está muy reciente (blando)
ocasionado orificios y de igual forma cuando dura mucho tiempo ya que el material
se endurece y el operario tiene que ejercer mayor fuerza y utilizar de una herramienta
para su extracción así ocasionando los orificios. No se tiene un tiempo establecido
para el retiro de rebaba.
● Forma: Se observa este problema cuando el producto final presenta en alguna de la
superficie deformidades, como la boquilla, la pared del producto muy delgada o en su
defecto muy grueso, no cumple con los estándares de calidad que requiere el cliente
final. Esto debido al funcionamiento de la máquina, algún problema interno como
temperatura o el tornillo sin fin dejo de funcionar, entre otras, ocasionando que se pare
la producción. De igual forma se presenta cuando la máquina no se alimenta a tiempo,
es decir el operario no lleva el tiempo que dura el procesamiento de un bulto de
materia prima en la máquina (estandarización del proceso), y esta se queda sin materia
prima ocasionando que cuando se alimente esta no funcione por mucho tiempo en
óptimas condiciones.
● Acabado: El acabo se presenta cuando el producto final tiene grumos o burbujas. Esto
se debe a dos factores la materia prima en mal estado y la máquina en mal
funcionamiento.
● Por último el Peso y el tamaño: Para la garrafa de 20 litros este debe tener ciertas
especificaciones del cliente, actualmente el peso estándar es de 1100 gramos. Se
produce por los dos factores mencionados anteriormente.
47
Se tienen seis (6) tipos de defectos, y 3 causas principales. En la tabla 7-1 se pueden observar
los datos obtenidos de defectos de mayor a menor porcentaje, los cuales son utilizados para la
realización del análisis de pareto:
Tabla 7-1
Datos de defecto (Pareto)
Razón de Defecto Frecuencia Frecuencia
Acumulada %
%
Acumulado
MP Contaminados 93 93 27,11% 27,11%
Orificios 91 184 26,53% 53,64%
Forma 78 262 22,74% 76,38%
Acabado 56 318 16,33% 92,71%
Peso 15 333 4,37% 97,08%
Tamaño 10 343 2,92% 100,00%
Fuente: Autores
Los tres mayores defectos que se presentan son la de contaminados con un 27.11% por la materia
prima, seguido de los orificios con un 26,53% por los operarios y por último la forma con un
22,74% por el funcionamiento de las maquinas. A continuación se observar la gráfica 7-1 de
pareto:
48
PARETO 350
300
250
200
150
100
50
0
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
DEFECTO
Frecuencia % Acumulado
MP Contamina
dos
Orificios
Forma
Acbado
Peso
Tamaño
Frecuencia 93 91 78 56 15 10
% Acumulado 27,11% 53,64% 76,38% 92,71% 97,08% 100,00%
Gráfica 7-1. Gráfica de Pareto
Fuente. Autores
En la gráfica 7-1 se muestra el análisis de Pareto, el cual confirma que los primeros tres errores
con mayor impacto o relevancia para la organización son el producto contaminado, los orificios
y la forma del producto final, representando 27.11%, 26.53% y 22.74% respectivamente.
7.2. Análisis de Causas:
Seguido de identificar las tres principales causas de rechazo del producto final, se procede a identificar
las posibles causas raíces de cada uno de los defectos identificados anteriormente, por medio de
diagramas de Ishikawa, los cuales clasifican las causas en seis categorías conocidas como las 6M
(Maquinaría, Método, Mano de Obra, Materiales, Medición, Medio Ambiente). Como se muestran
en las Figuras 7-1, Figura 7-2 y Figura 7-3.
En la implementación de algunas herramientas en el proceso para la mejora continua se busca la
satisfacción del cliente para ello se emplea el diagrama de Ishikawa desde diferentes causas que llevan
a la raíz del problema, este diagrama permite un análisis profundo evitando las posibles causas, donde
la maquinaria se ve representada por que la empresa trabaja con mantenimiento correctivo no
FREC
UEN
CIA
S
49
preventivo lo que ha causado pares de producción por horas y días, así como otros problemas se
presentan desde tres causales diferentes.
Figura 7-1. Diagrama de Ishikawa – Garrafa Contaminada
Fuente. Autores.
La figura 7-1 se presenta el diagrama de Ishikawa de garrafa contaminada el cual muestra la relación
sistemática de los resultados y sus causas, identificando los problemas que se han venido presentando
a través del tiempo, los reprocesos (Producto terminado que no cumple con estándares de calidad), se
ven reflejados en este caso los productos terminados no conformes donde se evidencian como causa
principal la materia prima recuperada, este tipo de material no es bien seleccionado por parte de la
empresa que lo suministra, lo que representa en el momento de fabricación manchas en el producto
terminado y es una no conformidad por lo que es producto que pasa a ser reprocesado.
50
Figura 7-2. Diagrama de Ishikawa – Orificios en la Garrafa
Fuente. Autores.
La figura 7-2 se presenta el diagrama de Ishikawa de orificios en la Garrafa el cual representa uno
de los principales problemas en los que se ve afectado la producción de garrafas de 20 litros esta
causa son los orificios presentados al momento de la fabricación y esto se debe a varios efectos como
la materia prima, la mano de obra, la maquinaria, el método empleado. Por cada una de los efectos
presentados existen esas causas que ocasionan la causa principal; los orificios se ven reflejados por
que la materia prima esté contaminada, la máquina presente problemas de temperatura, pero el más
importante por el operario en la técnica de retiro de rebabado.
51
Figura 7-3. Diagrama de Ishikawa – Forma de la garrafa.
Fuente. Autores.
La figura 7-3 se presenta el diagrama de Ishikawa de acabado del producto final, este defecto es
principalmente al funcionamiento de la máquina, algún problema interno como temperatura o el
tornillo sin fin dejo de funcionar, entre otras, ocasionando que se pare la producción. De igual forma
se presenta cuando la máquina no se alimenta a tiempo, es decir el operario no lleva el tiempo que
dura el procesamiento de un bulto de materia prima en la máquina (estandarización del proceso), y
esta se queda sin materia prima ocasionando que cuando se alimente esta no funcione por mucho
tiempo en óptimas condiciones.
7.3. Priorización de Causas
Luego de haber identificado las causas raíces en los defectos encontrados anteriormente, se
procede a realizar un AHP (Proceso de análisis jerárquico) el cual permite priorizar las causas y
los posibles factores, para luego determinar las estrategias de mejora en la organización.
A continuación se muestra la metodología y resultados del AHP:
52
Matriz de comparación de Criterios O C F
O 1 2/3 2
C 1 1/2 1 3
F 1/2 1/3 1
3 2 6
Matriz normalizada
O C F W
O 1/3 1/3 1/3 1/3
C 1/2 1/2 1/2 1/2
F 1/6 1/6 1/6 1/6
Matriz de comparación de causas - Orificios Operario Materia Máquina
Operario 1 1 1/2 1 1/2
Materia 2/3 1 1
Máquina 2/3 1 1
2 1/3 3 1/2 3 1/2
Matriz normalizada de causas - Orificios
Operario Materia Máquina W
Operario 3/7 3/7 3/7 3/7
Materia 2/7 2/7 2/7 2/7
Máquina 2/7 2/7 2/7 2/7
Matriz de comparación de causas - Contaminado Operario Materia Máquina
Operario 1 1/3 1/2
Materia 3 1 1 1/2
Máquina 2 2/3 1
6 2 3
Matriz normalizada de causas - Contaminado Operario Materia Máquina W
Operario 1/6 1/6 1/6 1/6
Materia 1/2 1/2 1/2 1/2
Máquina 1/3 1/3 1/3 1/3
Matriz de comparación de causas - Forma Operario Materia Máquina
Operario 1 1/2 1/3
Materia 2 1 2/3
Máquina 3 1 1/2 1
6 3 2
Matriz normalizada de causas - Forma Operario Materia Máquina W
Operario 1/6 1/6 1/6 1/6
Materia 1/3 1/3 1/3 1/3
Máquina 1/2 1/2 1/2 1/2
Datos Finales
PRIORIZACIÓN
0,254 25,70% Operario
0,401 40,10% Materia
0,345 34,50% Máquina
O C F W
Operario 3/7 1/6 1/6 1/3
Materia 2/7 1/2 1/3 1/2
Máquina 2/7 1/3 1/2 1/6
Criterios
O - Orificios por parte del operario
C - Contaminación de materia prima
F - Forma inadecuada del producto
Escala Importancia
O 25% 2
C 20% 3
F 22% 1
53
Figura 7-4. Árbol de Priorización de Causas.
Fuente. Autores.
En las anteriores tablas se puede observar el paso a paso de la metodología de AHP, para obtener los
resultados que se pueden observar en la figura 7-4 el cual representa el árbol de priorización de causas.
Los criterios son los problemas identificados: orificios, contaminado y forma, de los cuales el de
mayor importancia o relevancia en el contaminado con un 0,5 el cual tiene como causa principal la
materia prima con un 0.5, seguido de los orificios con un 0,33 que tiene como causa principal el
operarios con un 0.428 y por último la forma con un 0,167 con causa principal de la maquinaria de
un 0,5.
El resultado del AHP nos da que la materia prima es el factor principal con un 40,10%, seguido la
máquina con un 34,50% y finalizando con el operario con un valor del 25,70%. Es decir, para los tres
factores influyentes se plantea una estrategia de mejora, centrándonos principalmente en los de mayor
peso, anteriormente mencionados.
7.3.1. Aplicación de la Matriz Causa- Efecto
Esta matriz es un método cualitativo el cual permite la valoración de diversas alternativas en
el proyecto, para la realización de dicha matriz fue necesario definir las causas principales e
identificar el proceso de fabricación por pasos para asegurar en que parte de la fabricación de
garrafas de 20 litros presenta mayor impacto, en la que se identifican los factores más
relevantes en el proceso de fabricación y se prosigue hacer un listado de los resultados
obtenidos por parte del equipo, para así establecer el diseño de clasificación y valoración de
54
los impactos. Una parte importante es la subjetividad en el momento de asignar los valores
de importancia y magnitud, para ello se realizó una escala de valoración de 0, 1, 5, 9 en donde
0 no representa interacción y 9 presenta directamente interacción.
A continuación se muestra en la figura 7-5 la matriz causa- efecto para validar el factor de
mayor importancia:
Figura 7-5. Matriz Causa - Efecto.
Fuente. Autores.
La figura 7-5 se observa la matriz Causa – Efecto, la cual nos arroja un resultado muy
significativo en el proyecto el cual muestra que el porcentaje donde mayor impacta la matriz es
el proceso de fabricación por medio del soplado donde los rechazos de mayor importancia se ven
reflejados en las materias primas, ya sea porque el material no estaba en óptimas condiciones o
55
que la materia prima es de baja calidad y está mal seleccionada, lo que permite productos no
conformes de fabricación y se proceden a ser reprocesados; Aunque existan más factores que
afecten el proceso de fabricación en óptimas condiciones como la revisión de garrafas después
de ser fabricadas, porque no son medidas una a una para saber si cumplen con los estándares de
calidad establecidos y si son aptas para ser empacadas y llevadas a los diferentes clientes.
En conclusión, con los métodos implementados se obtuvieron las causas raíz del problema de los
rechazos presentados en el proceso de fabricación de garrafas de 20 litros los cuales fue
contaminación, orificios y forma, además de los factores influyentes en el proceso, los cuales
fueron materia prima contaminada, el mantenimiento de la maquinaria y por último el manejo
por parte del operario en el proceso de rebabado. Para estos tres factores se procederá a realizar
las acciones de mejora los cuales se puede observar en el siguiente capítulo.
56
8. CAPÍTULO V. FASE MEJORAR
En el siguiente capítulo se plantean las estrategias de mejora de los tres principales factores que
influyen en los defectos identificados en el proceso de fabricación de garrafas de 20 litros, a
continuación, se muestra las alternativas planteadas a través de la metodología Lean.
● Materia prima: Metodología 5 s
● Maquinaría: Metodología TPM
● Operarios: Estandarización de Trabajo.
8.1. Metodología 5 S
Implementación de la metodología 5S:
Para el planteamiento de la mejora en cuanto la materia prima (Manejo, Proveedores,
almacenamiento) se decide plantearlo mediante la metodología 5s, la cuales están constituidas de la
siguiente forma:
● seiri: subordinar y clasificar
● seiton: sistematizar, ordenar
● seiso: sanear y limpiar
● seiketsu: simplificar y estandarizar
● shitsuke: sostener el proceso, disciplinar
8.1.1. Clasificación
La empresa cuenta con dos tipos de materia prima (original y recuperada) la materia prima
original naturalmente es de color blanco y el recuperado de colores, aunque no siempre se maneje
de la misma manera eso depende del proveedor, la materia prima es entregada en forma de pellet.
Para el control de inventarios de la materia prima es necesario diseñar dos tipos de formatos, el
primer formato denominado Formato de levantamiento de inventarios se realiza para llevar un
control de materia prima en cuanto a lo que se tiene almacenado, de igual formar para lo que se
requiere pedir de materia prima, como se observa en la Figura 8-1. El segundo formato está
diseñado para controlar la materia prima que ingresa según las ordenes de pedido y su
57
clasificación esto se observa en la Figura 8-2 permitiendo un control de proveedores y calidad de
la materia prima, de igual forma su fecha de ingreso y la cantidad, para llevar un inventario
controlado y organizado, para ello es necesario la implementación de una calcomanía que debe
llevar cada bulto con la fecha de ingreso esto con el objetivo de saber cuánto tiempo lleva la
materia prima almacenada, esta se puede ver en la figura 8-3.
Figura 8-1. Formato de levantamiento de inventario.
Fuente. Autores.
Figura 8-2. Formato de control de entradas
Fuente. Autores.
Figura 8-3. Formato de control de fecha de ingreso (Calcomanía).
Fuente. Autores.
58
Luego, se realiza un diagrama de procedimiento estándar para dar un orden de
almacenamiento y ubicación de la materia prima ingresada, con el propósito de llevar un
orden adecuado en cuanto ubicación de la materia prima ya ingresada con el nuevo pedido
de materia prima, es decir, los operarios contaran con una serie de pasos para la ubicación de
la nueva materia prima de igual forma para que no se mezclen, ocasionando que no se maneje
el sistema FIFO, y pueda generar al final del proceso producto terminado rechazado. Este
diagrama se observa en la figura 8-4.
Figura 8-4. Procedimiento para almacenamiento de materia prima.
Fuente. Autores.
59
B
C
A
8.1.2. Ordenar
Delimitación de áreas para la respectiva clasificación de materia prima y el orden según las
materias primas, con el objetivo de llevar un orden y clasificación para que así se utilicen
según lo necesiten. Para llevar un orden adecuado se implementa el método de inventario
FIFO (primero en entrar, primero en salir) está diseñado para limitar los problemas
presentados con el vencimiento u obsolescencia, en los que se ve afectado los productos
almacenados como se puede observar en la figura 8-5.
12,500 m
Figura 8-5. Propuesta de delimitación de materia prima (área de almacén).
Fuente. Autores.
En la anterior figura se presenta una propuesta de delimitación del inventario de la materia
prima, teniendo como restricción el área del lugar del almacén que cuenta la empresa (12,5
m x 13,039 m). Dado lo anterior se propone dividir el área en tres secciones, donde la sección
representada en la figura con la letra A (Verde) contará con un área de (5 m x 10 m), esta
sección será destinada para la materia prima con mayor inventario en su defecto demanda,
para la empresa Colfoplas es la materia prima Original color blanco. Para la sección B (Rojo)
13
,03
9 m
60
tiene un área de (12,5 m x 3,03 m), la cual será destinada para la segunda materia con mayor
demanda la cual es Recuperado color blanco. Para la última sección C (Amarillo) cuenta con
un área de (5 m x 10 m), en este espacio será almacenados las demás materias primas de
diferentes colores como: Negro, Rojo, Verde, Amarilla, azul, entre otros, dado que este tipo
de color no presenta una alta demanda, es decir, su inventario es mínimo.
Además, se propone que el almacén esté señalizado por las secciones mencionadas
anteriormente para mayor visualización y facilidad de ubicación de la materia prima. De igual
forma, los lugares están marcados con las calcomanías o en su defecto letreros, como aparece
en la figura anterior.
8.1.3. Limpiar
El orden y la limpieza son fundamentales en una organización ya que te permite la facilidad
de trabajar, permite la inspección de averías para lograr que la compañía, actualmente
colfoplas no tiene un buen manejo de recepción de material por lo que en muchas ocasiones
se ve disperso o desordenado por varias partes el material, para ello es necesario que cada
materia prima o herramienta esté en su lugar, actualmente en la empresa presenta un desorden
de materia prima como se puede observar en la Imagen 8-6; es necesario la concientización
del desorden presentado en la empresa para un manejo adecuado del espacio y una
organización, para esto es necesario capacitar al personal encargado, para que la empresa en
un corto tiempo solucione su problema de desorden.
Además de limpiar, implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Los
beneficios de la implementación de limpieza e inspección directamente con la materia prima
es que la mejora de calidad del producto y se evitan pérdidas por suciedad, y contaminación
de la materia prima.
Figura 8-6. Fotografía de almacenamiento de la empresa actualmente.
Fuente. Autores.
61
Para esto se debe seguir una serie de pasos que permitan crear el hábito de limpieza en el
almacenamiento de la materia prima. Este proceso se apoya en un programa de entrenamiento
(capacitación) y suministros de los elementos necesarios para su debida realización.
1. Paso 1. Jornada de Limpieza: Como primer paso se procede a la eliminación de
elementos innecesarios y limpieza del lugar, en este caso el área de almacenamiento. Este
paso permite obtener un estándar de la forma como debe quedar el lugar y elementos dentro
del almacén. Además, permite la motivación y sensibilización para iniciar el trabajo de
mantenimiento de la limpieza.
2. Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza: Para este paso el encargado del
área debe asignar unas pautas y procedimiento de limpieza, no solo en el área de
almacenamiento, también las demás áreas de la planta. Las asignaciones y procedimientos
deben quedar registrado en un formato por día en el cual se muestre las responsabilidades por
área y responsable.
3. Paso 3. Realización de un procedimiento de Limpieza: Para estandarizar el proceso
de limpieza se propone realizar un procedimiento de limpieza, el cual contenga las
instrucciones del debido proceso para la realización de las tareas correspondiente, en la Figura
8-6 presenta el debido procedimiento.
62
Figura 8-7. Procedimiento de Limpieza.
Fuente. Autores.
Para dar cumplimiento a los pasos anteriormente mencionados fue necesario realizar un
formato de limpieza con el objetivo de llevar un control de aseo y organización de todas las
áreas de la compañía, este formato se debe realizar diariamente para llevar un control y
seguimiento en cada una de las áreas seleccionadas mostrando la responsabilidad y los buenos
hábitos. El formato se puede observar en la figura 8-8.
63
CONTROL DE ORGANIZACIÓN Y ASEO
Proceso gestión de mantenimiento y servicios generales
Código
Fecha
versión
Ubicación Tipo:
Máquina: Área de almacenamiento:
Materia prima: Organización de materiales: Organización de productos no reutilizables:
Datos Actividades Supervisor (Coordinador)
FECHA (DD-MM-AA)
HORA DE SERVICIO O TURNO
NOMBRE DE LA PERSONA
ENCARGADA DE LA LABOR
REC
OG
ER
MA
TER
IA P
RIM
A
OR
GA
NIZ
AR
LO
S
MA
TER
IALE
S D
E
TRA
BA
JO
LIM
PIE
ZA D
EL
AR
EA D
E
TRA
BA
JO
LIM
PIE
ZA D
E
GR
ASA
S G
ENER
AD
AS
PO
R L
AS
OR
GA
NIZ
AC
IÓN
D
EL Á
REA
DE
ALM
AC
ENA
MIE
OR
GA
NIZ
AC
IÓN
DE
PR
OD
UC
TOS
NO
ERU
TILI
ZAB
LES
REVISÓ
OBSERVACIÓN
MARQUE CON UNA E SI EL ÁREA SE ENCUENTRA EN BUES ESTADO EN ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA
E
MARQUE CON UNA NC SI EL ÁREA SE OBSERVA ALGUNA NOVEDAD DE MEJORA
NC
Figura 8-8. Formato control Organización y aseo.
Fuente. Autores.
64
8.1.4. Estandarizar
Para cumplir con las 3S mencionadas anteriores se emplearán las tarjetas Kardex la cuales
permite llevar el orden de todas las etapas de la metodología 5S, para ellos es necesario
diseñar una tarjeta de acuerdo las necesidades requeridas y al cumplimiento que diariamente
debe darse, estas permiten que al finalizar el turno correspondiente se lleve un control
estándar del inventario, mediante el formato de la figura 8-9, como se observa a continuación:
Figura 8-9. Formato de control estándar de inventario.
Fuente. Autores.
Este formato permite registrar durante el turno el número de bultos (materia prima) requerida
durante el turno, permitiendo un control detallado de entradas y salidas, y finalizando la jornada
de trabajo el número de bultos que me quedan en el inventario, con esto estandarizar el número
de pedidos realizado a los proveedores.
Como siguiente herramienta, se decide estandarizar el proceso de ingreso y control de materia
prima, desde la solicitud de compra hasta la revisión de la calidad de la materia prima que ingresa,
como se puede observar en la figura 8-10.
65
Figura 8-10. Diagrama de flujo de entradas y control de materia primas.
Fuente. Autores.
66
La empresa actualmente no cuenta con un proceso de selección de proveedores, o un proceso
estandarizado de recepción de la materia prima, ocasionando poco control de la calidad de la
materia prima ingresa en el área de almacenamiento, para esto se decide estandarizar tal
proceso como se puede observar en la figura 8-10. En el cual se enfatiza la verificación del
número de bultos ingresados, la materia prima requerida en la orden de compra y por último
la calidad de la materia prima. Se tiene dos cosas el primero es si cumple con todo lo anterior
se almacena en su área y la segunda es si por el contrario la materia prima presenta algún
incumplimiento de los requerimientos mencionados anteriormente se informa al encargado
de compras para su respectiva devolución, permitiendo un control detallado de mi inventario
de materia prima.
8.1.5. Disciplina
Para este último paso se propone la realización de una política de calidad, la cual involucre
control de materia prima, de inventarios a la finalización de la jornada y la selección de
proveedores. Es decir, definir un desarrollo de la cultura del autocontrol en la empresa,
respetando el código interno de la empresa y los estándares establecidos en la política interna.
Al finalizar el proceso propuesto se garantizara que los clientes se sentirá más satisfechos
debido que los niveles de calidad serán superiores debido a que se han respetado los
procedimiento planteados en la metodología 5S.
Para crear el hábito de limpieza en las diferentes áreas, se propone realizar un procedimiento
de seguimiento y control de las actividades propuestas para el almacenamiento y máquina.
Las cuales se muestran procedimiento para el control y mejora, donde se tendrá al supervisor
que para nuestro caso se designara al jefe de turno, el cual deberá llevar un registro de las
fallas encontradas por área, para luego proponer mejoras en el cumplimiento de las
actividades por parte de los operarios de turno. En la figura 8-11 se puede observar tal
procedimiento.
Luego en la figura 8-12, se observa el formato de control y seguimiento, es decir el documento
soporte de las actividades asignadas y los responsables de estas mismas. Permitiendo un
control riguroso de las actividades de limpieza implementadas en las áreas de trabajo.
67
Figura 8-11. Diagrama de flujo para seguimiento y control.
Fuente. Autores.
68
FORMATO DE SEGUIMIENTO & CONTROL DE ACTIVIDADES
Código
Fecha
versión
Ubicación Máquina: Área de almacenamiento:
Datos Actividades Supervisor (Coordinador)
TURNO (1-2-3)
APELLIDOS Y NOMBRES (PERSONA
ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD)
REC
OG
ER
MA
TER
IA P
RIM
A
OR
GA
NIZ
AR
LO
S M
ATE
RIA
LES
DE
LIM
PIE
ZA D
EL
AR
EA D
E
LIM
PIE
ZA D
E
GR
ASA
S
OR
GA
NIZ
AC
IÓN
D
EL Á
REA
DE
ALM
AC
ENA
MIE
N
OR
GA
NIZ
AC
IÓN
DE
PR
OD
UC
TOS
NO
ER
UTI
LIZA
BLE
S
ÚLTIMA REVISIÓN
OBSERVA CIÓN
(PENDIE NTE/CO
MPLETO)
MARQUE CON UNA X SI LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ
CORRECTAMENTE
X
SI EL ÁREA NO CUMPLE CON EL ASEO, DEJE EL ESPACIO EN
BLANCO
-
Figura 8-12. Formato para seguimiento y control.
Fuente. Autores.
69
8.2. Metodología TPM para la mejora continua de la máquina fabricadora de garrafa en la
empresa Colfoplas S.A:
Para la implementación de la metodología TPM, se realizan principalmente indicadores de
efectividad y confiabilidad de la máquina, ya que es esencial medir estos indicadores para
disponer de mediciones que indiquen el rendimiento actual de una forma objetiva y concreta, de
igual forma que estos se puedan asociar a un seguimiento y control en la cual se asocie con
objetivos de futuro. Mediante estos indicadores podemos definir planes o estrategias de actuación
orientadas a conseguir las mejoras propuestas y mantener el seguimiento de su desarrollo en
función del tiempo (Nicholas, 2015).
Esta metodología se implementa en el proyecto porque es un sistema de mejora continua, en el
cual uno de sus objetivos es lograr que los colaboradores sientan confianza de las máquinas que
operan. Actualmente en la empresa se presentan paros operacionales indefinidos debido a que los
equipos sufren constantes averías, esto se debe a factores como la carencia de equipos para
realizar mantenimientos preventivos, no ejecutar los ajustes básicos a las máquinas,
obsolescencia de los equipos, entre otros. Lo que se busca con TPM es identificar las habilidades
de los colaboradores con el fin de poder realizar el mantenimiento a las máquinas mediante
labores elementales como la limpieza, programación adecuada, ajustes básicos, lubricación,
reparaciones pequeñas y así solventar las grandes paradas que se generan en la empresa y las
cuales repercuten nocivamente en los costos de oportunidad de la misma (Nicholas, 2015).
8.2.1. Calculo de indicadores OEE para las máquinas
Primero se calcula el OEE de la máquina encargada del proceso para conocer el porcentaje de
eficiencia. Para esto se calcula la disponibilidad, el rendimiento y la calidad para luego con estos
tres componentes obtener el OEE.
Para calcular estos indicadores se toman los datos recolectados en los estudios realizados en la
empresa, estos datos se pueden observar en el Anexo 3. A continuación se muestra la tabla con
las clasificaciones de método OEE extraída del libro OEE Overall Equipment Effectiveness del
autor Peter Belohlavek, para luego determinar en qué estado o clasificación se encuentra la
máquina. De igual forma se tienen en cuenta los resultados en cuanta disponibilidad, rendimiento
y calidad para su debido análisis (Belohlavek, 2015).
70
Tabla 8-1:
Calificación para el Indicador OEE.
OEE CALIFICACIÓN CARACTERISTICAS
< 65% Inaceptable Importantes pérdidas económicas o costos de
oportunidad y baja competitividad.
≥65% <75% Regular Aceptable si se encuentra en mejora, por el contrario
pérdidas económicas o costos de oportunidad y baja
competitividad.
≥75% <85% Aceptable Ligeras pérdidas económicas o costos de oportunidad y
competitividad ligeramente baja.
≥85% <95% Buena Valores y competitividad buenos.
≥85% Excelente Excelente valores y competitividad alta.
Fuente: Adaptado de (Belohlavek, 2015). Overall Equipment Effectiveness
8.2.1.1. Disponibilidad
Este indicador resulta de dividir el tiempo que la máquina ha estado produciendo
(TO=Tiempo de operación) por el tiempo que la máquina podría haberse estado produciendo
(TPO= Tiempo planificado de operación). Mediante la siguiente ecuación se obtiene el
porcentaje de disponibilidad de las máquinas.
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑂
𝑋100 𝑇𝑃𝑂
Dónde:
TPO= Tiempo Total de Trabajo – Tiempo de Paradas Planificadas
TO= TPO – Paradas y/o Averías
Según la ecuación se obtiene los siguientes datos:
Primera Máquina:
TPO= 480 min – 0 = 480 min
TO= 480 min – 90 min = 390 min
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 390 𝑚𝑖𝑛
480 𝑚𝑖𝑛
𝑋100 = 𝟖𝟏, 𝟐𝟓%
71
El anterior indicador de disponibilidad para la primera máquina da como resultado el 80,25%
de disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene un tiempo total de trabajo de 480 minutos,
sin ningún tiempo de parada planificada, mientras que paradas y/o averías se tiene un
promedio de 90 minutos para la primera máquina.
Segunda Máquina:
TPO= 480 min – 0 = 480 min
TO= 480 min – 120 min = 360 min
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
360 𝑚𝑖𝑛
480 𝑚𝑖𝑛
𝑋100 = 𝟕𝟓%
El anterior indicador de disponibilidad para la segunda máquina da como resultado el 75%
de disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene un tiempo total de trabajo de 480 minutos,
sin ningún tiempo de parada planificada, mientras que paradas y/o averías se tiene un
promedio de 120 minutos para la segunda máquina.
8.2.1.2. Rendimiento
Este indicador resulta de dividir la cantidad el tiempo de ciclo ideal entre tiempo de operación
de la máquina que a su vez se divide en número total de unidades. Mediante la siguiente se
obtiene el rendimiento:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑁° 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100%
El rendimiento es un valor entre 0 y 1 por lo tanto se expresa en porcentaje.
Según la ecuación se obtiene los siguientes datos:
Primera Máquina:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 134
165
∗ 100% = 𝟖𝟏, 𝟐𝟏%
El anterior indicador de rendimiento para la primera máquina da como resultado el 81,21%
de disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene 134 unidades producidas y la capacidad es
de mínimo 165 unidades.
72
Segunda Máquina:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
80
165
∗ 100% = 𝟒𝟖, 𝟓%
El anterior indicador de rendimiento para la primera máquina da como resultado el 48,5% de
disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene 80 unidades producidas y la capacidad es de
mínimo 165 unidades.
8.2.1.3. Calidad:
Este indicador resulta de dividir el número de unidades conformes con respecto al de unidades
fabricadas. La calidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se debe expresar porcentualmente.
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑁° 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100%
Según la ecuación se obtiene los siguientes datos:
Primera Máquina:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄 = 86
134
∗ 100% = 𝟔𝟒, 𝟐%
El anterior indicador de Calidad para la primera máquina da como resultado el 64,2% de
calidad con respecto a los productos conformes que son 86, con un total de la producción de
134.
Segunda Máquina:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄 = 64
∗ 100% = 𝟖𝟎% 80
El anterior indicador de Calidad para la primera máquina da como resultado el 80% de calidad
con respecto a los productos conformes que son 64, con un total de la producción de 80.
8.2.1.4. OEE
Se procede a calcular el OEE para esto se utiliza la siguiente fórmula:
𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
73
INDICADORES OEE POR MÁQUINAS
90,00% 80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Máquina 1
Máquina 2 75,00% 48,50% 80,00% 29,10%
Máquina 1 Máquina 2
Los resultados obtenidos tanto de los anteriores indicadores (disponibilidad, rendimiento y
calidad) como el OEE, se presentan en la siguiente gráfica 8-1.
0,00%
Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE
81,25% 81,21% 64,20% 42,36%
Gráfica 8-1. Indicadores OEE por máquinas
Fuente. Autores.
Los resultados obtenidos se ven altamente afectados por el rendimiento de la máquina, es decir
estas no cumplen con lo mínimo establecido el cual es 480 minutos, de igual forma con la calidad
del producto en cuanto el número de conformes (No rechazados) durante el turno esto aplica para
las dos máquinas, estos dos indicadores se realizan debido que el rendimiento baja ocasionado
por la calidad.
El OEE para la primera máquina es de 42,36% y la segunda máquina de 29,10%, siendo
considerablemente bajos.
8.2.2. Análisis de Confiabilidad & Disponibilidad
Para las averías se debe manejar el manejar el principio de cero (0) fallas, debido que si se
desarrolla un programa de mantenimiento bien estructurado puede llegar a esta meta de cero
fallas, pero para esto se debe implementar indicadores básicos de desempeño con la finalidad de
medir y generar trazabilidad de los problemas para aprovechas las oportunidades de mejora.
A continuación se presentan los indicadores:
74
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑁° 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 = 𝑇𝑀𝑃𝑅 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑁° 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
Para determinar la tasa de fallas se tiene una distribución poisson, dado que se calcula la
probabilidad de que ocurra una falla en un cierto tiempo para determinar la probabilidad de que
la máquina no falle en un tiempo (t). Donde se parte de la siguiente fórmula para determinar la
fórmula de confiabilidad:
𝑃(𝑋 = 0) =
(𝜆𝑡)𝑒−𝜆𝑡
0!
= 𝑒−𝜆𝑡
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 1
𝑇𝑀𝐸𝐹
= 𝜆
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅 = 𝑒−𝜆𝑡
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 − 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
Aplicando la formula se tiene los siguientes resultados:
8.2.2.1. TMEF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)
Nuestro primer objetivo es determina el tiempo medio entre fallas, considerando los
siguientes datos: el tiempo programado, para este caso se toma el tiempo de un turno 8 horas,
donde se observaron en un total de ocho (2) fallas en este tiempo.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑇𝑀𝐸𝐹 =
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4
2 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
El tiempo medio entre fallas fue de 4. Es decir en un periodo de 20 horas se presentaron 8
fallas y como tiempo medio entre fallas de 4 horas falla.
75
8.2.2.2. TMPR (TIEMPO MEDIO HASTA PUESTA EN MARCHA)
El segundo objetivo representa el tiempo medio de duración de las diversas paradas ocurridas
en el periodo analizado.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 = 𝑇𝑀𝑃𝑅 =
35 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
2 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
= 17,5
Para esto los datos utilizados fueron el tiempo de mantenimiento de parada en un turno es de
35 minutos y el número de paradas el cual corresponde a 2, para tener un tiempo medio para
reparar de 17,5 minutos por fallas.
8.2.2.3. TASA DE FALLAS
Para calcular la tasa de fallas se necesitan el resultado de TMEF el cual es 2.5, donde se
determina la landa 𝜆.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 =
1 = 𝜆
4
8.2.2.4. DISPONIBILIDAD
La disponibilidad es el cociente entre el tiempo disponible para producir y el tiempo total de
parada. Se obtuvo una disponibilidad del 62%.
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
8 − 0 − 3
8
∗ 100% = 62%
En conclusión se tiene una disponibilidad del 62%.
8.2.2.5. CONFIABILIDAD
La confiabilidad de un elemento es la probabilidad de que dicho elemento funcione sin fallas
durante un tiempo determinado, para nuestro caso de ocho horas bajo condiciones dadas.
Siendo la confiabilidad que la máquina no falle en determinado tiempo t.
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅 = 13,53%
Se concluye que la probabilidad que funcione sin fallas es del 13,53%, se analiza que es muy
bajo.
Dado landa (𝜆), se procede a realizar la gráfica de confiabilidad de las máquinas de no falla
dado en tiempo. En el cual se determina el comportamiento de probabilidad de que las
maquinas no fallen. Se puede observar en la gráfica 8-2.
76
Gráfica 8-2. Confiabilidad de las máquinas.
Fuente. Autores.
En la anterior gráfica se puede observar la confiabilidad de que no falle la máquina en el
transcurso del tiempo, es decir para la primera hora se tiene una confiabilidad del 0,77 de que la
máquina falle, y transcurriendo el tiempo en horas disminuye la confiabilidad de que la máquina
falle, finalizando el turno tan solo se tiene una confiabilidad del 0,13 de que la máquina no falle.
En conclusiones la confiabilidad es muy baja finalizando el turno de ocho (8) horas.
8.2.3. Desarrollo de la Metodología TPM
Luego de haber calculado los indicadores, se procede al detalle de la metodología TPM:
La metodología de mejora continua TPM (Mantenimiento productivo total) se fundamenta
en ocho pilares fundamentales que del ser aplicadas en la empresa garantizan la obtención de
mejoras en el sistema productivo.
CONFIABILIDAD DE LAS MÁQUINAS
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Horas
13 0, 17 0,
22 0, 0,
37 0,
47 0,
61 0,
77 0,
Co
nfi
abili
dad
77
Figura 8-13. Pilares TPM
Fuente: (Tuarez, 2013)editado por autores.
Estructura TPM de la empresa, para una buena implementación del TPM (Mantenimiento productivo
total) se debe organizar una estructura de responsabilidades involucrando directamente a la alta
dirección, por lo cual se propone el siguiente organigrama según la estrategia definida.
Figura 8-14. Organigrama de Encargados en el proceso de producción
Fuente: Autores.
8.2.3.1. Mejoras enfocadas
El objetivo de este pilar es eliminar lo que ocasionan grandes pérdidas en el sistema
productivo como; desperdicios y reproceso, Fallas en el equipo, ocio y paradas, productos de
baja calidad, entre otras.
78
Las actividades desarrolladas en este proceso se deben evidenciar de forma eficiente con los
colaboradores, donde son ellos los que se deben involucrar en el mantenimiento rutinario y
en actividades que aporten en la mejora de las máquinas, para evitar el deterioro,
contaminación, etc. Esto es posible si se trabaja con un equipo organizado y funcional que se
encarguen de implementar diariamente la metodología aportando a la compañía. Esto se
empleará con reuniones cada semana de 10 a 15 minutos con los colaboradores, escuchando
posibles problemas y son los jefes quienes solucionan este problema en menos de una semana,
generalmente se realizan este tipo de reuniones que generan más confianza e interés por parte
de los colaboradores.
8.2.3.2. Mantenimiento de áreas de soporte:
Su objetivo es lograr que las mejoras que se presenten lleguen a la gerencia del departamento
administrativo y los entes encargados de darle soporte a las mejores y proyectos que se llevan
a cabo por la empresa, con esto se busca el fortalecimiento de estas áreas logrando un
equilibrio ante las propuestas y mejoras que deben ser implementadas por la compañía.
Para llevar a cabo esto se implementará reuniones mensuales, que tienen como objetivo
solucionar problemáticas presentadas en la compañía y posibles proyectos para que la
empresa se acople siempre al cambio, esto en cuanto a tecnologías y medio ambiente que
sean favorables para estar a la altura de las demás compañías.
8.2.3.3. Mantenimiento autónomo:
Una de las actividades del sistema TPM es la participación del personal en las actividades de
mantenimiento, este proceso generará un gran impacto positivo en la compañía ya su
propósito es involucrar al colaborador no solo en las labores ya capacitadas si no las del
cuidado de los equipos; respecto a la operación y ejecución del proceso de fabricación.
Es fundamental que los colaboradores tengan el conocimiento necesario para salir de posibles
problemas que presentan las máquinas cuando fallan y evitar paros operacionales indefinidos.
Una vez los trabajadores tenga el conocimiento para dominar el mantenimiento se realizan
inspecciones preventivas, para luego asimilar acciones de mantenimiento complejas, para dar
cumplimiento a lo establecido se realiza el siguiente formato que debe estar implementado
en cada una de las máquinas y que debe ser revisado por el jefe encargado de turno.
79
Formato de tareas
Operario:
Programación
Revisión
Tareas
Se realizó la tarea
SI
NO
Fecha DD-MM-AA
Diario Revisar que la máquina esté funcionando con normalmente
Diario Revisar que la maquina este programada adecuadamente
Diario Revisar que no hayan ruidos inusuales
Diario Revisar que no hayan fugas de aire y grasas
Diario Revisar que la maquina este en óptimas condiciones de limpieza
Semanal Recoger mangueras, cables
Semanal Hacer limpieza de maquinaria en residuos, aceites y demás
Semanal Reportar fallas presentadas
Mensual Reportar falencias no solucionadas en el trascurso de la semana
Mensual Realizar una Limpieza interna de la máquina, retirando residuos
Observaciones: Firma del jefe encargado:
Figura 8-15 Formato de tareas
Fuente: Autores.
8.2.3.4. Mantenimiento planificado:
Aquí se busca eliminar los problemas del equipamiento, para ello es necesario recopilar
información obtenida de conocimientos a partir de los datos registrados, para contar con una
gestión de actividades para el mantenimiento, es importante contar con:
80
Figura 8-16. Recursos para un mantenimiento planificado.
Fuente: Autores
Para lograr un mantenimiento preventivo adecuado se realizará una programación de maquinaría
que se va realizar entre los dos y tres meses posteriores del último mantenimiento, para llevar un
orden adecuado y disponer del equipo en las fechas según este programado:
PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO REGISTRO Y CONTROL
N°
NOMBRRE: CODIGO: UBICACIÓN:
MES
SEMANA FRECUENCIA
OBSERVACIONE S
1
2
3
4
MEN.
TRIM.
SEM.
ANU .
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Información de incidencias
y posibles problemas
Trabajo en equipo
Información interna y externa
Motivación Programació
n de recursos
81
Simbología: E = Eléctrico CP = Completar IG = Inspección general A = Aseo R = Reparación MPS = Mantenimiento parcial semestral
L = Lubricación EE = Electrónico I = Inspección H = Hidráulico IT = Inspección de tornillería N = Neumático M = Mecánico C = Cambio IT = Inspección de Tornillería MGA = Mantenimiento
General Anual
Observación: Los mantenimientos se realizaran teniendo en cuenta las inspecciones generales y estado o condición de las partes o elementos, así como la vida útil recomendada
ELABORADO POR
NOMBRES: FECHA:
REVISADO POR
APROBADO POR
Figura 8-17. Formato de Recursos para un mantenimiento planificado.
Fuente: Departamento de mantenimiento editado por autores
Para dar cumplimiento a esto se realiza un ejemplo de cómo debería llenarse el formato de
recursos de mantenimiento planificado, en donde semanalmente se realizan ciertas tareas
como inspección, aseo, inspección general, mecánico que se realizara en las cuatro semanas
del mes de enero, para dar cumplimiento se realizara una inspección, cambio y reparación de
los problemas que se presentan durante el mes. Trimestralmente se realizará un
mantenimiento completo de las maquinas que implica un día de control y mantenimiento en
funcionamiento de la maquina; además, se realizará anualmente un mantenimiento
verificando el proceso de la máquina y su funcionamiento.
82
PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO REGISTRO Y CONTROL
N° 00001
RESPONSABLE: MÁQUINA: ÁREA:
MES SEMANA FRECUENCIA OBSERVACIONE
S 1 2 3 4 MEN TRIM SEM. ANU.
ENE I A IG M I,C,R MS
MPS
MGA
FEB IT L E C I,C,R
MAR M I A C I,C,R
ABR IT IG L M I,C,R MS
MAY M L N I I,C,R
JUN I A IG L I,C,R
JUL N H CP EE I,C,R MS
MPS
AGO CP IG H A I,C,R
SEP I L N M I,C,R
OCT A H EE IG I,C,R MS
NOV M N L I I,C,R
DIC H IG A M I,C,R
Simbología: L = Lubricación I = Inspección IT = Inspección de tornillería M = Mecánico IT = Inspección de Tornillería
E = Eléctrico EE = Electrónico H = Hidráulico N = Neumático C = Cambio MGA = Mantenimiento General Anual
CP = Completar IG = Inspección general A = Aseo R = Reparación MPS = Mantenimiento parcial semestral MS = Mantenimiento semestral
Observación: Los mantenimientos se realizaran teniendo en cuenta las inspecciones generales y estado o condición de las partes o elementos, así como la vida útil recomendada
ELABORADO POR
NOMBRES: FECHA:
REVISADO POR
APROBADO POR
Figura 8-18. Ejemplo del Formato de Recursos para un mantenimiento planificado.
Fuente: Departamento de mantenimiento editado por autores
8.2.3.5. . Educación y entrenamiento:
Este es uno de los modelos de educación y entrenamiento esenciales para toda compañía,
tradicionalmente Colfoplas brinda a los colaboradores una capacitación para el manejo de las
83
maquinas a operar, en el momento de ingreso a la compañía. El modelo TPM busca no solo
el aprendizaje manual sino también técnico, el desarrollo integral de cada persona como ser
humano, esto ayuda a cada persona a fortalecer y ayudar a crecer, esto conduce al cambio de
imagen que tienen de la compañía y el sistema de gestión.
Se quiere planificar en Colfoplas la formación y el desarrollo pertinentes de acuerdo a este
pilar de TPM con capacitaciones que brinde bienestar, con una visión hacia la mejora, a partir
de esto desarrollar planes de desarrollo y estos son valorados para conocer su aporte a la
mejora de resultados de empresa.
8.2.3.6. Mantenimiento de Calidad:
Para realizar acciones de mantenimiento está orientada al cuidado que se deben tener en lo
equipos para que no se generen defectos por calidad, prevenir cada uno de los defectos de
calidad certifica que cada máquina funciona en condiciones ideales cumpliendo los ceros
defectos cumpliendo los estándares técnicos.
Para cumplir con el mantenimiento de calidad se realiza una tabla listando los principios que
son fundamentales para la implementación, el cual debe realizarse cada mes para dar
conocimiento utilizado en todos los equipos, los resultados presentados deben quedar
reportados en un informe, y debe ser revisado por el jefe de calidad y lo debe realizar el
personal encargado de recopilar dicha información.
Tabla 8-2
Etapas de mantenimiento de calidad.
Etapas Actividades
1 Identificación de la situación actual del equipo
2 Investigación de la forma como se generan los defectos
3
Identificación y análisis de las condiciones 3M (Materiales, Máquina y Mano de obra)
4
Estudiar las acciones correctivas para eliminar las anomalías.
5
Analizar las condiciones del equipo para productos sin defectos y comparar los resultados
6 Realizar acciones y mejorar las condiciones 3M
7 Definir las condiciones y estándares de las 3M
84
8 Reforzar el método de inspección
9 Valorar los estándares utilizados
10 Revisar los estándares establecidos
Fuente: Apsoluti editado por autores
8.2.3.7. Mantenimiento preventivo:
Esta es una de las actividades de mejora que se podrían implementar en empresa ya que
permitiendo un control en el manejo persuasivo de las máquinas y su funcionamiento. El
desarrollo de este pilar está enfocado en el diseño, construcción y propuesta que se realiza
durante las fases, esto con el objetivo de reducir costos de mantenimiento durante la
ejecución.
Así también, se emplearon herramientas de análisis para la mejora, como la toma del tiempo
en que las máquinas no operan. El diagnóstico serán medidos con TPM aplicando la mejora
continua, encontrando máquina obsoletas lo que generan un bajo funcionamiento del equipo
y de la que depende el colaborador, para ellos se crean formatos que permite identificar la
última fecha de mantenimiento que se realiza a cada máquina, las fallas que se presentan
durante el día, una casilla para observar que tanto apoyo se tuvo por parte del colaborador
durante la revisión, arreglo o reparación de las máquina, este formato debe ser diligenciado
por el jefe encargado del área.
Finalmente, este proyecto planea una mejor planificación de los equipos con el
mantenimiento preventivo, esta actividad es de gran importancia para monitorear los equipos;
para ello se establecen un tiempo estimado para el mantenimiento de 2 semanas o un mes,
para asegurar que la máquina funcione adecuadamente, cumpliendo con las órdenes de
producción establecidas, evitar reprocesos, evitar fallas correctivas que afecten la operación
y con ello mejorar la ejecución actual.
85
Seguridad en el puesto laboral
Tomar conciencia de los accidentes
laborales
Almacenar producto terminando en el
l ugar adecuado y a tiempo
Recoger rebaba Personal
debidamente uniformado
Separar y organizar la materia prima
contaminada
Empacar de manera segura y oportuna
Figura 8-19. Ficha de vida del equipo
Fuente: Autores
8.2.3.8. Seguridad y entorno
Es importante que la empresa incorpore un sistema de gestión integral de seguridad con el
objetivo de prevenir riesgos en los que se puedan ver afectados negativamente el medio
ambiente, como la rebaba de cada producto, materia prima contaminada, residuos de aceite,
contaminación auditiva, todo esto para evitar accidentes e incidentes ambientales.
Figura 8-20. Procedimiento para la seguridad ambiental.
Fuente: Autores
86
Se presenta la siguiente tabla de riesgos que debe revisar la empresa Colfoplas, esta
caracterización es representativa de maquinaria y colaboradores con los elementos de
protección personal y los riegos a los que se exponen a diario, se listan en la siguiente tabla
los riesgos más representativos de la empresa y los que requieren total atención.
Tabla 8-3:
Riesgos en la empresa
Categoría de acción
Explicación Peligro Acción
1 Manejo y manipulación de la materia prima ingresada a la
máquina
Peligro térmico, eléctrico,
mecánico
Se requiere de concientización de los peligros asociados con
este tipo de manipulación
2 Retirar cado producto
terminado Peligro térmico, mecánico,
lesiones
Se requiere entrenamiento y
capacitación pertinente
3
Dotación de uniformes y herramientas que son
importantes para evitar posibles accidentes
Peligro de lesiones, térmico
Se requiere de dotación adecuada a las labores desempeñadas por el
colaborador
4
Manipulación de la maquina en el proceso de fabricación, confiabilidad en el proceso lo que ocasionan accidentes,
atrapamientos, etc.
Peligro térmico, exposición al ruido, exposición a vibraciones,
mecánico
Se requiere tomar acciones correctivas
inmediatamente
Fuente: Autores
8.3. Estandarización de trabajo:
Esta herramienta nos permitirá la identificación y eliminación de las operaciones que no aportan valor
al proceso. El trabajo estandarizado permite mejorar significativamente las operaciones involucradas
en el proceso de elaboración de garrafas de 20 litros. Algunas de las mejoras son disminución en el
87
tiempo de la actividad y la reducción de tiempo perdido en casos como alimentación de la máquina,
cambio de operarios, preparaciones de operaciones en los quipos, además capacidad para mejorar el
rendimiento del proceso (Nicholas, 2015).
Para la realización de la estandarización de trabajo se sigue una serie de pasos que nos van a permitir
obtener estrategias:
8.3.1. Identificar el proceso:
Para una clara identificación del proceso se presenta en la figura 8-19 el diagrama de operaciones
el cual se observan detalladamente los tiempos de fabricación de un producto en este caso la
garrafa.
En el diagrama de operaciones se pueden observar las operaciones involucradas en el proceso de
fabricación para una sola garrafa, dividida en tres los cuales son el alistamiento de la materia
prima, el proceso de la máquina y el proceso de operación. El tiempo de operación total es de 22
minutos aproximadamente, teniendo en cuenta que involucra todas partes.
88
Figura 8-21. Diagrama de operaciones
Fuente: Autores
8.3.2. Cálculo de Takt Time
El cálculo del tak time es el tiempo disponible de producción por día, el cual la empresa cuenta con
tres turnos de ocho (8) horas, es decir 480 minutos. Con la fórmula que se puede observar a
continuación se procede a calcular el Tak Time.
T= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
89
T= 480 𝑚𝑖𝑛
165 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 2,90 min/unid
Es decir, en el turno deben salir por lo mínimo 165 unidades y para esto se tiene por producto
terminado un tiempo de 2,90 minutos. Actualmente la garrafa dura entre dos a tres minutos en la
mayoría de casos.
8.3.3. Estándar de actividades del proceso
Las actividades que se deben estandarizar, son aquellas que se involucran directamente con el
proceso, y la principal es la alimentación de la máquina cada cierto tiempo, debido que no se tiene un
tiempo establecido para esta actividad. Se recomienda según los datos recolectados alimentar la
máquina cada treinta (30) minutos por el patinador, para que la máquina no presente algún
inconveniente en el producto final.
La segunda actividad es el tiempo de rebabado debido que los operarios no tiene un tiempo preciso
para iniciar esta actividad, se recomienda que esta actividad se inicie a los 5 segundos después de la
extracción del producto de la máquina y no puede durar más de 20 segundos, debido que si se demora
el operario en iniciar y realizar la actividad, tiene mayor probabilidad de generar algún defecto.
La realización del operario no puede durar más 30 segundos. Es decir la máquina en promedio se
demora un minuto y cuarenta segundos (100 segundos), y luego el operario dispondrá de treinta (30)
segundos para retirar la rebaba. Cabe aclarar que mientras el operario realiza la actividad de rebabado
la máquina se encuentra procesando la siguiente garrafa, esto al final genera un espacio el cual el
operario podrá empacar y almacenar el producto que lleva.
La cuarta actividad es la manera de selección y transporte de la materia prima, para este caso el
encargado (patinador) deberá llevar la materia prima antes de cumplir los treinta (30) minutos
establecidos, exactamente cinco (5) minutos antes. Para la selección de la materia prima deberá seguir
los formatos establecidos anteriormente, donde me permiten el seguimiento y control de la materia
prima en almacenamiento, según tipo y fecha de llegada.
En la actividad de inspección se deberá implementar un supervisor de calidad el cual, deberá realizar
una revisión rigurosa antes de que el operario encargado empaque y almacene. Esta actividad de
90
Cantidad requerida por turno:
165
ESTANDARIZACIÓN PARA EL INGRESO Y ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA
Empresa:
Colfoplas S.A
Área:
Producción
Producto: Garrafa apilable
Proceso: Ingreso y alistamiento de
Materia prima
Tiempo
de
Prepara do por:
Autores
Operaciones Trabajo
Tiempo
Camina
do
Trabajo en
proceso Estándar Verificación de Calidad Seguridad
calidad deberá llevar un registro de las unidades aceptadas y rechazadas, para determinar la causa
principal del rechazo.
N° (min)
1 Ingreso de Materia Prima 20 20
2
Verificación de calidad de la materia prima
10
0
3
Almacenamiento adecuado
de la materia prima
10
10
4
Alistamiento de materia prima
3
1
5
Desplazamiento de la
materia prima hacia la máquina
3
3
6 Alimentación de la máquina 5 0 Total 51 34
Figura 8-22. Diagrama Para la estandarización del ingreso y alistamiento de materia prima.
Fuente: Autores
91
Figura 8-23. Diagrama Para la estandarización del Proceso de Producción
Fuente: Autores
8.3.4. Diagrama Hombre – Máquina
El diagrama hombre – máquina representa de forma simultánea y cronológicamente, las
actividades realizadas por el operario y la máquina, permitiendo un mayor entendimiento en
cuanto a la producción de garrafas de 20 litros.
DIAGRAMA HOMBRE - MAQUINA
Hoja N° 1 De:_1_ Diagrama N°:_01_
Proceso: Producción de Garrafas de 20 Lt
ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Empresa: Colfoplas S.A
Producto: Garrafa apilable Preparado
por:
Autores
Cantidad requerida por turno: 165
Área: Producción Proceso: Producción Tiempo Takt: 2,90 Minutos
N°
Operaciones
Tiempo
de
Trabajo (min)
Tiempo
Caminado
1 Proceso de la máquina 1,6 0
2 Retiro la garrafa de la máquina 0,3 0
3 Retiro de rebaba del producto 0,5 0,33
4
Pulimiento con herramienta
adecuada
0,1
0
5 Verificación de calidad del
producto terminado
0,2
0
6 Empacamiento del producto terminado
0,2
0,33 Total 2,9 0,66
Trabajo en
proceso Estándar Verificación de Calidad Seguridad
92
Fecha: Elaborado por: Autores
Método: Actual Operario:
Operario Maquina 1
Tiem. Carga Actividad Carga Actividad
1
8
Alimentación de la máquina
8
Inactividad
2
3
4
5
6
7
8
6
2
Inactividad
2
Elaboración de la garrafa
7
8 0,4 Retiro de la garrafa de la máquina
2
Elaboración de la garrafa 9 0,8 Retiro de rebaba
10 0,5 Pulimiento de la garrafa
11 0,4 Verificación de calidad
12 0,3 Empacamiento del producto
2
Elaboración de la garrafa 13 0,4 Retiro de la garrafa de la máquina
14 0,8 Retiro de rebaba
15 0,5 Pulimiento de la garrafa
16 0,5 Verificación de calidad
2
85 0,3 Empacamiento del producto
90
Resumen y Análisis de la información
Tipo Tiempo del Ciclo Seg.
Operario 14,90
Maquina 2
16,00
Actividad Operario
93
Actividad Maquina 1
Inactividad
Figura 8-24. Diagrama Hombre máquina.
Fuente: Autores
En el diagrama de hombre - máquina se observa el trabajo realizado tanto del operario como la
máquina, donde la maquina solo presenta un tiempo de ocio de 5 minutos mientras que el operario
alimenta la máquina con materia prima, luego se muestra que la máquina cada dos minutos
produce una nueva garrafa, en cuanto el operario el presenta ocio de tan solo dos minutos que es
al inicio del turno, es decir, la primera garrafa del turno o cada media hora si no se llegase
alimentar la máquina cada 20 minutos.
9. CAPITULO VI FASE CONTROLAR
94
En la fase de controlar se proponen tres temas importantes la primera de ellas es el seguimiento de
métricas mediante cartas de control, la segunda es un tablero de indicadores o comúnmente conocido
un dashboard y por último la gerencia visual o visual management.
9.1. Cartas de Control para Seguimiento de Métricas
Para la parte de control, se propone realizar una carta de control basado en la métrica operacional
planteada en proyecto la cual es “Producto no conforme”, para esto se define el siguiente
indicador:
% Producto no conforme = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100%
INDICADOR DE CALIDAD Código FIC-01
Fecha XXX
NOMBRE: Porcentaje de productos no
conformes versión
1
OBJETIVO
Garantizar que los productos no conformes no excedan el 2% de la producción total mediante implementación de propuestas de 5S, TPM, Gerencia Visual entre
otros por medio de control por parte de la gerencia y el área de calidad.
MÉTODO DE OBTENCIÓN
Los datos deberán ser en un turno aleatorio preferiblemente uno de cada uno, y registro mediante formatos ya establecidos para determinar la producción total
del turno y los productos no conformes. UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%)
FRECUENCIA Mensual
TOMA DE DATOS
FUENTE DE DATOS: 3 Turnos, Cada turno de (8) horas.
2 Máquinas
RESPONSABLE Auxiliar de Calidad
DATOS FINALES Producción total en el turno Número de productos rechazados
RESULTADO XX%
OBSERVACIONES "Detallar si existe un producto no conforme y el porqué del rechazo"
REVISADO: Jefe de Calidad
APROBADO: Gerente General
Figura 8-25. Diagrama Para la estandarización del Proceso de Producción
Fuente: Autores
Luego de haber dado los diferentes parámetros para el cálculo del indicador, se procede a realizar
una gráfica de proporciones o comúnmente conocida como carta de control P, la cual se utilizan
datos de atributo: “aceptable” o “defectuoso”, para nuestro casos estamos calculando los
95
productos defectuosos de los cuales no se pueden exceder del 2% de la producción total de un
turno de ocho (8) horas. Luego de tomar los datos, se procede a calcular los limite (Línea central,
límite Inferior y Límite Superior). Para la línea central se realiza con el total de defectuosas o
rechazadas de la producción sobre el total de la producción en el turno, siendo este nuestro P.
Para el Límite Inferior (LCI) se calcula con la siguiente fórmula:
𝑃(1 − 𝑃) 𝑃 − 3√
𝑛
Donde:
P: Promedio
n: Producción por muestra.
Por último, para el límite superior se utiliza la siguiente fórmula:
𝑃(1 − 𝑃) 𝑃 + 3√
𝑛
Los dos limites utilizan la misma ecuación, solo se diferencia que para el límite superior
utilizamos la suma (+), mientras que el inferior la resta (-).
A continuación se muestra la tabla 9.1, el cual es un ejemplo de los datos calculados para la
realización de una carta de control P.
Tabla 9-1:
Ejemplo de datos para carta P
MUESTRA N Defectuosas np/n LCI LC LCS
1 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062
2 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062
3 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062
4 30 0 0,000 -0,05739576 0,020833 0,099062
5 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062
6 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062
7 30 0 0,000 -0,05739576 0,020833 0,099062
8 30 0 0,000 -0,05739576 0,020833 0,099062
Fuente: Autores
Luego de tener los datos, se procede a realizar la carta de control P, la cual se puede observar en la
gráfica 9-1.
96
Gráfica 9-1. Carta de control P.
Fuente. Autores.
Para este ejemplo se utiliza una muestra de 8 horas, donde se consideró una producción perfecta sin
ningún tipo de fallas o paradas. Y por hora aproximadamente un defecto que lo máximo que se espera,
es decir nuestro límite superior. El límite inferior con el cálculo de la muestra nos da negativos, pero
en la empresa se conoce que el límite inferior es 0 unidades defectuosas.
Luego de tener nuestra carta de control, se realiza el cálculo del indicador de porcentaje de producto
no conforme:
% Producto no conforme = 5 240
∗ 100% = 2%
Es decir, para el ejemplo planteado, se cumplió con el objetivo del indicador, que los productos
defectuosos no sean mayor al 2% de la producción total.
CARTA DE CONTROL P
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
-0,020
-0,040
-0,060
-0,080
1 2 3 4 5 6 7 8
np/n LCI LC LCS
96
9.2. Tablero de Indicadores o Dashboar
Figura 8-26. Tablero Dashboard
Fuente: Autores, Herramienta: Power BI
97
9.3. Gerencia visual (Visual management)
Visual management es una herramienta que ayuda en las organizaciones a la estandarización de
los procesos y políticas, esto se logra con distintos medios de comunicación visible y fácil de
entender. Actualmente, se recibe mucha información de manera visual, por lo sencilla de
comunicar y hace que se cree un impacto directo en las personas; cuando la compañía logra un
complemento de gerencia visual con indicadores, tablas, cartas e imágenes claras y precisas se
evitan re trabajos, desperdicios, además ayuda al aprendizaje y los tiempos de operación, evitando
rutinas como revisar manuales preguntar a los operarios que en tal caso no estén enterados.
[leanmanufacturing10]
9.3.1. Estrategia de tarjetas rojas
Estas tarjetas son empleadas para marcar los elementos considerados innecesarios para la
actividad actual, como:
Producto roto, con falencias, no cumple con estándares de calidad
Objetos que no se utilizan para la producción en un tiempo largo (se sugiere definir
tiempos día, semana o mes)
Separar por cada tipo de producto y herramienta
En reserva poner los objetos que tiene un uso desconocido
Registrar la frecuencia de uso, desechos y desperdicios en intervalos
Se recomida señalizar mediante las siguientes tarjetas rojas donde se permita identificar
visualizar
98
Figura 8-27. Tarjeta roja 5’s
Fuente: (Johnny Cruz, 2010)
9.3.2. Estrategia de señales:
Estas señales muestran claramente donde deben estar ubicados las herramientas de trabajo
como carpetas y otros elementos esto para que cualquier persona pueda encontrar lo que
necesita con facilidad. Esto permite detectar lugares asignados en los cuales los elementos no
están ubicados o no son posibles de encontrar porque no se encuentras ubicados en el lugar
correspondiente.
Figura 8-28. Estrategias de señales
Fuente: (Johnny Cruz, 2010)
99
9.3.3. Marcas blancas:
Se emplea cinta o pintura blanca marcando las áreas para reforzar el orden, marcar caminos,
lugares de almacenaje y otras zonas, esto es importante para demarcar los caminos y lugares.
Con el objetivo de enmarcar las áreas es indispensable para la correcta operación y tránsito
de los trabajadores y los espacios de trabajo.
Figura 8-29. Estrategias de señales blancas
Fuente: Baroig safe y intelligent mro
9.3.4. Marcas rojas
Estas marcas rojas son utilizadas en los estantes de almacenaje de inventario en proceso y en
otros lugares de almacenaje de stock que indican las cantidades máximas permitidas, esto se
implementara para indicar que hay exceso de materia prima o producto terminado, esto se
implementara con papeles como se presentan a continuación:
Figura 8-30.Indicador de papel rojo
Fuente: (“EKOPACK,” n.d.)
100
9.3.5. Marcas verdes
Como lo indican las tarjetas rojas pero esta vez mostrando los niveles mínimos de existencias.
Con estos papeles se quiere resaltar que producto o materia prima se está agotando, evitando
faltantes que son importantes para la empresa:
Figura 8-31.Indicador de papel Verde
Fuente: (“EKOPACK,” n.d.)
9.3.6. Andon:
Es una ayuda porque permite tener alerta a los supervisores y al personal en general, de
problemas o anomalías en el proceso. Indicando el estatus actual de las operaciones de un
área. Existen cuatro tipos de Andon. Andon de llamada los cuales se encienden para pedir
materias primas requeridas. Andon de emergencia, son las alertas de los supervisores. Andon
de operación, indican las tasas de operación actual de las máquinas. Y Andon de progreso,
utilizado para monitoreas el progreso de las operaciones.
Figura 8-32. Andon
Fuente: (Ingeniería Industrial en linea, 2016)
101
9.3.7. Kanban:
Es un instrumento administrativo que le permitiría a la compañía la implementación del
sistema Pull (arrastre) y producción con justo a tiempo, estos se implementaran para
transporte y producción. Con la ayuda de los kanbab se pretende facilitar el trabajo de todos
los colaboradores mejorando la eficiencia, esto por medio de la reducción de estar
supervisados por el jefe directo; aplicando los kanban no solo en el área de producción si no
en el área administrativa.
Figura 8-33. Implementación de Kanban
Fuente: (Kanban tool, 2010)
9.3.8. Tablero de gestión de producción:
Es un tablero que muestre las condiciones actuales de las líneas de producción, mostrando
los resultados estimados. Esto mantiene a los encargados del área en constante información
del ritmo en la relación con el volumen estimado. En el tablero de la imagen XXX reflejaría
los problemas presentados en el área de producción, el responsable y el tiempo en el que se
encontró dicho problema; los indicadores permiten observar cómo se comporta la producción
mes a mes y encontrar posibles focos de mejora; se emplean indicadores de producción,
seguridad, calidad, costo, servicios que permiten una visualización clara del proceso.
102
% de producción de garrafas - 2019
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Producción Meta
9.3.9. Gráfico de operaciones estándares
Indica la representación gráfica de fácil interpretación de los layouts de proceso y procedimientos de
trabajo. Identificando como es el comportamiento porcentual de las actividades de diseño y
disposición de las operaciones realizadas en el área de trabajo. La gráfica representara a la compañía
la evolución de producción de garrafas mes a mes, cuando disminuye se evaluarán causas y
consecuencias de la baja de producción, si es alta se estudiará que fue lo mejor de proceso y se
replicara cuando hayan bajas de fabricación con el objetivo de nivelar la producción y cumplir la
demanda.
Figura 8-35.Gráfico de operación estándar
Fuente: Autores.
9.3.10. Exhibición de elementos defectuosos
Esto ayuda a la compañía a tomar conciencia de los problemas presentados en producción,
detectando causas y aplicando medidas para evitar la generación de nuevos defectos. Esta es una de
las imágenes tomadas en la empresa Colfoplas en las que se evidencia muchos de los elementos
defectuosos que ya no pueden ser empleados para la producción.
103
Figura 8-36. Exhibición de elementos defectuosos
Fuente: Autores
9.3.11. Tablero de prevención de errores
Toma de conciencia de las equivocaciones cometidas, de manera tal que la probabilidad de repetir
sea menor. Se diseña un tablero general que estará ubicado por áreas ya que los problemas que se
presentan son diferentes, Las alertas de mayor riesgo están representadas con un circulo de color
rojo y las alertas que están en proceso de solución se representan con un circulo verde, la línea base
permite ver en qué porcentaje se encuentra la alerta y la fecha para saber la promesa de servicio.
TABLERO DE PREVENCIÓN DE ERRORES
Fecha Errores presentados Área Alerta Línea
base (%)
Figura 8-37. Tablero general de prevención de errores
Fuente: Autores
9.3.12. Cuadro de mando integral
Permite el monitoreo de la marcha de la empresa a los principales directivos. Esto mediante el uso
de diferentes tipos de gráficos, no solo de los procesos productivos y de servicios. Se implementará
un cuadro de mando de visión y estrategia, que permitirá la monitorización en la empresa, logrando
104
Financiero Satisfacer las necesidas
de los accionistas
Proceso interno Nivel de excelencia de
nuestros servicios
Clientes ¿Como deben ver los
clientes a la compañia?
Aprendizaje y crecimiento
Aprender para mejorar mi empresa
mejorar los resultados involucrando a los empleados y directivos; estableciendo objetivos que se
requieren para que la empresa y que sea monitoreados de forma visual regularmente.
Figura 8-38. Cuadro de mando integral
Fuente: Autores
105
10. CONCLUSIONES
Se presenta un diagrama de SIPOC representando el funcionamiento de la empresa de
forma detallada y un Project chárter que establece la información relevante para el éxito
del proyecto, en donde se definen iniciación, límites y terminación. Por medio de la
definición del problema que se presenta en la producción de garrafas de 20 litros, se
identifican dos factores de mejora, el primero es la calidad de los productos el cual se vio
afectado por la materia prima y la perspectiva que se tiene de fabricación del producto.
Se crean formatos para la recopilación de datos, los cuales fueron muy eficientes en la
toma de datos y la información requerida para la realización del diseño de estrategias que
con llevan a las mejoras planteadas en el proyecto. Identificando que el objetivo del
proyecto es cero por ciento defectos, los datos analizados arrojan un 20% identificando
fallas en el proceso, con este análisis se logró obtener el nivel sigma del proceso actual
el cual es un 2.6 y un 138.042 PPM.
Se identifica la causa raíz del problema mediante diagramas como Pareto, Ishikawa y el
método de proceso de análisis jerárquico conocido comúnmente como (AHP).
Realizando una estratificación por rechazos encontrados tres causas principales
contaminación de materia prima con un 27.11%, seguido de los orificios con un 26,53%
esto se debe a los colaboradores y por último la forma con un 22,74% por el
funcionamiento de las máquinas, con los métodos implementados se obtuvo la causa raíz
del problema de los rechazos y reprocesos de fabricación.
Se establecen los principales factores que afectan el proceso de producción y se pretende
dar soluciones efectivas a la empresa aplicando la metodología 5S para el manejo de
materia prima, creando formatos, procedimientos, propuestas delimitadas de áreas,
diagramas de procesos que puedan ser implantadas para mejorar el método de trabajo, la
Mejora continua de los procesos aumenta el porcentaje de eficiencia que actualmente
tiene la empresa. En el proceso para identificar y eliminar las operaciones que no aportan
valor se empleó la estandarización del trabajo identificando cada uno del proceso y
calculando el Takt Time indicando que por 2.90 minutos por unidad que es el tiempo de
producción por día. Se implementaron indicadores con el cálculo del OEE de las
maquinas fabricadores de garrafas para obtener una disponibilidad de 81,25% el
106
rendimiento de 81,21% y la calidad 64,2% para luego con estos tres componentes obtener
el OEE que es de 42,36% siendo considerablemente bajo.
El proyecto está diseñado para mejorar la calidad y la eficiencia en la fabricación de
garrafas de 20 litros en la empresa colfoplas, mediante el desarrollo de estrategias
lean Seis sigmas, para ello se proponen tres técnicas importantes: el seguimiento de
métricas mediante cartas de control, un tablero de indicadores o comúnmente conocido
un dashboard y por último la gerencia visual o visual management. Aportando a la
estandarización del proceso y a la métrica operacional.
107
11. RECOMENDACIONES
Debido al desarrollo del proyecto, se identifica la necesidad de consolidar y mantener un
sistema de medición según las necesidades de la empresa, mediante el fortalecimiento de
la cultura de medición que se propone a los largo de este proyecto, dado que esto permite
controlar y evaluar el impacto del proyecto para el desarrollo del proceso de producción
de garrafas de 20 litros a través del tiempo.
Se sugiere, la continuación de la aplicación de Lean seis sigma para las demás áreas o
procesos de producción de la empresa, como producción de galones, preformas y tapas.
Ya que este proyecto permite la implementación de las diferentes líneas de producción
mediante algunos cambios y mejoras.
Se recomienda tener presentes los indicadores de mayor importancia en el proceso de la
empresa, comúnmente conocidos como (KPI) estudiados en la presente tesis, tanto en las
mediciones, análisis y el control del proyecto.
Es conveniente aumentar significativamente el control de inventario de la materia prima,
que abastece a la línea de producción de garrafas, mediante implementación de formatos,
calcomanías y la estandarización del procedimiento de ingreso de materia prima y control
del inventario, para evitar pérdidas y defectos en el producto final, contribuyendo al
fortalecimiento de la mejora continua en la empresa.
Se recomienda la implementación de un sistemas de costeo de mala calidad de la materia
prima para determinar el rubro mensual que ocasionan los rechazos y reprocesos en la
línea de producción de garrafas de 20 litros, dado que mediante este sistema se pueden
establecer proyectos que generen beneficio económico a la organización, calidad en el
producto final y la eficiencia en los procesos productivos, mejorando considerablemente
la entrega de pedidos a tiempo.
Mantener un flujo de información constante entre operarios y jefe de turno de la línea de
producción de garrafas, de tal forma que se permita la retroalimentación de las
actividades o procedimientos que desarrollan en las diferentes áreas, con el propósito de
108
generar nuevas estrategias de mejora en pro del crecimiento de la empresa COLFOPLAS
S.A.
Desarrollar la estandarización de trabajo mediante procedimientos, procesos
documentados, y un plan de inspección detallado en el área de producción de garrafas,
en el cual se unifiquen criterios de rechazo para el control de defectos en el producto.
Por último, se recomienda concientizar las áreas involucradas acerca de la importancia
de la implementación del proyecto, además del impacto significativo en el proceso de
producción de garrafas de 20 litros y en la empresa en general para garantizar el apoyo
gerencial y operativo.
109
12. BIBLIOGRAFIA
AEC - Diagrama SIPOC. (n.d.). Retrieved August 28, 2019, from
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagrama-sipoc
Andrés, R., Montoya, G., & Barrera, S. (2011). Six sigma: a theoretical focus applied in companies
with a scientific information basis.
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(APPLICATION OF SIX SIGMA METHODOLOGY IN THE PERFORMANCE
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112
13. ANEXOS
FORMATOS
A. Línea PET:
Fuente: COLFOPLAS S.A adaptado por los autores.
113
B. Línea Polietileno:
Fuente: COLFOPLAS S.A adaptado por los autores.
114
C. Tapas
Fuente: COLFOPLAS S.A adaptado por los autores.
115
Anexo 2. Formato de Toma de datos
116
Anexo 3.
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120
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125