Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

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Propuesta para la implementación de herramientas Lean Manufacturing en una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas de frenos Maryluz Verdugo Cañón Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial Bogotá, Colombia 2021

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Propuesta para la implementación de herramientas Lean Manufacturing en

una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas

de frenos

Maryluz Verdugo Cañón

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Bogotá, Colombia

2021

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Propuesta para la implementación de herramientas Lean Manufacturing en

una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas

de frenos

Maryluz Verdugo Cañón

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Ingeniería Industrial

Director:

Ph.D., Oscar Castellanos Domínguez

Grupo de Investigación:

Biogestión

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Bogotá, Colombia

2021

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Proposal for the implementation of Lean Manufacturing tools in a

company that manufactures friction materials for brake systems

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VI Propuesta para la implementación de herramientas lean manufacturing en una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas de frenos

A mi familia:

Mis padres, ejemplo de trabajo y bondad.

Mi compañero de vida, paciencia y apoyo

constante.

Mi hijo, la alegría de cada uno de mis días.

Mis hermanos, compañía fraterna y solidaria.

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Declaración de obra original

Yo declaro lo siguiente:

He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional. «Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.

Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y referencias bibliográficas en el estilo requerido.

He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de autor (por ejemplo, tablas, figuras, instrumentos de encuesta o grandes porciones de texto).

Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida por la universidad.

_

Maryluz Verdugo Cañón

Fecha 13/02/2021

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Agradecimientos

A Incolbest S.A, compañía que me ha permitido continuar con mi desarrollo profesional al

brindarme apoyo para la realización de la Maestría en Ingeniería Industrial.

Al ingeniero Oscar Castellanos por su direccionamiento, tiempo e interés para la

realización de éste trabajo y al grupo Biogestión que lidera, por sus aportes constructivos

y los espacios de aprendizaje compartidos.

Al ingeniero Luis Gerardo Astaiza, por su guía en la realización de éste trabajo.

A los ingenieros Jorge Marín y Jhon Salamanca (Ingenieros de Producto), Carlos Tavera

(Jefe de Planta) por su participación en el análisis de causas de la ineficiencia en el área

de perforada banda.

Al ingeniero Marco Alarcón, por su apoyo durante la realización de ésta maestría.

Al equipo de programación, supervisión y colaboradores operativos en la planta Fontibón,

de la cual tengo el gusto de ser líder.

A mi familia, siempre.

Page 9: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Resumen y Abstract IX

Resumen

El presente trabajo de maestría corresponde a los resultados de la investigación realizada

en torno al proceso productivo de la línea de banda pesada de la compañía Incolbest S.A.

El objetivo general consistió en elaborar una propuesta de implementación de

herramientas de mejora continua para el incremento de la productividad en el proceso de

fabricación de bandas de materiales de fricción para sistemas de frenos.

La etapa diagnóstica se realizó siguiendo la metodología de mapeo de la cadena de valor

(herramienta Lean Manufacturing), a partir de la cual se analizaron las causas de la

ineficiencia del proceso productivo y se establecieron acciones de mejora. Finalmente, las

mejoras propuestas son simuladas bajo el enfoque de procesos (simulación de eventos

discretos) en tres escenarios en el software Flexsim. La combinación de la eliminación de

la operación de rectificado final y la implementación de un sistema semiautomático para

los centros de mecanizado de perforado las mejoras que representarían una mayor

eficiencia de producción (8,6 juegos/ operario hora) y un incremento de 38,4% a 47,6% de

tiempo de valor agregado en perforado.

Se pretende que la compañía tenga en cuenta los resultados de las medidas de

desempeño como base para la toma de decisiones, de manera consecuente con los retos

actuales del entorno productivo y la complejidad de los procesos de fabricación.

Palabras clave: (Lean Manufacturing, Mapeo de la Cadena de Valor, Simulación de

eventos discretos, Flexsim).

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X Propuesta para la implementación de herramientas lean manufacturing en una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas de frenos

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Contenido XI

Abstract

This master thesis presents the results of a research on the production process of the brake

lining line of the company Incolbest S.A. The general objective consisted in developing a

proposal for the implementation of continuous improvement tools that increase productivity

in the process of manufacturing of friction material linings for brake systems.

The diagnostic stage was carried out following the methodology of value stream mapping

(Lean Manufacturing tool), which allowed analyzing the causes of inefficiency in the

production process and establishing improvement actions. Finally, the proposed

improvements were simulated under the process approach (discrete event simulation) in

three scenarios in the Flexsim software. The combination of the elimination of the final

grinding operation and the implementation of a semi-automatic system for the drilling

machining centers were the improvements that would represent greater production

efficiency (8.6 sets / operator hour) and an increase from 38.4% to 47.6% of value-added

time in drilling process.

It is intended that the company takes into account the results of the performance measures

as a basis for decision making, in a consistent manner with the current challenges of the

production environment and the complexity of the manufacturing processes.

Keywords: (Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, Discrete Event Simulation,

Flexsim).

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XII Propuesta para la implementación de herramientas lean manufacturing en una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas de frenos

Este Trabajo Final de maestría fue calificado en junio de 2021 por los siguientes evaluadores:

Gustavo Bula PhD.

Profesor Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia

Wilson Adarme Jaimes PhD. Profesor Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia

Page 13: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Contenido XIII

Contenido

Pág.

Resumen ........................................................................................................................ IX

Lista de figuras ............................................................................................................. XV

Lista de tablas ............................................................................................................. XVI

Introducción .................................................................................................................. 19

1. Objetivos ................................................................................................................. 21

1.1 Objetivo general ............................................................................................... 21

1.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 21

2. Marco conceptual ................................................................................................... 22

2.1 Funcionamiento del sistema de frenos .................................................................. 22

2.1.1 Tipos de frenos .............................................................................................. 23

2.1.2 Materiales de fricción ..................................................................................... 25

2.2 Contexto industrial: INCOLBEST S.A ............................................................... 26

2.2.1 Líneas de producción .................................................................................... 27

2.2.1.1 Pastilla .................................................................................................... 27

2.2.1.2 Pasta de Embrague ................................................................................ 29

2.2.1.3 Banda ..................................................................................................... 30

2.2.2 Problemática del proceso de producción de la línea de banda ...................... 32

2.3 Metodologías para el incremento de la productividad ....................................... 36

2.3.1 Conceptos de eficiencia y productividad ........................................................ 36

2.3.2 Principales herramientas para la mejora de la productividad ......................... 36

2.3.3 Lean Manufacturing ....................................................................................... 38

2.3.3.1 Principios Lean Manufacturing ................................................................ 41

2.3.3.2 Beneficios de Implementar Lean Manufacturing ..................................... 42

2.3.4 Mapeo de la cadena de valor ......................................................................... 45

2.3.5 Metodología DMAIC (Definir Medir Analizar Mejorar Controlar) ..................... 46

2.3.6 Integración Lean Manufacturing y DMAIC ...................................................... 48

2.3.7 Lean Manufacturing y Simulación de procesos .............................................. 49

3. Metodología de implementación de herramientas lean ....................................... 51

3.1 Definición del problema .................................................................................... 51

3.1.1 Diagrama SIPOC (Supplier -Input-Process-Output-Customer) ....................... 52

3.1.2 Aspectos críticos para el cliente y el negocio ( VOC, VOB, CTQ´s, CTB´s) ... 52

3.1.3 Matriz de priorización para selección de familia de producto ......................... 53

3.2 Trazado del mapa del estado actual ................................................................. 56

Page 14: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

XIV Propuesta para la implementación de herramientas lean manufacturing en una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas de frenos

3.2.1 Recolección de Información: Tiempos de proceso de cada etapa del proceso productivo ................................................................................................................ 57

3.2.2 Flujo de información en la cadena de valor ................................................... 61

3.2.3 Mapa de valor del estado actual del proceso productivo ............................... 62

3.3 Análisis de información y propuestas de mejora ............................................... 66

3.3.1 Análisis de desperdicios en el proceso .......................................................... 66

3.3.1.1 Análisis de causas ineficiencias del área de terminados banda ................... 67

3.3.2 Herramientas Lean aplicables al proceso productivo ..................................... 69

3.3.3 Implementación de mejoras........................................................................... 72

4. SIMULACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN ..................... 77

4.1 Conceptos básicos simulación de eventos discretos ......................................... 78

4.2 Simulación en el Software Flexsim ................................................................... 79

4.2.1 Pasos generales para la simulación en Flexsim ............................................ 80

4.3 Metodología para realizar un estudio de simulación .......................................... 81

4.4 Formulación del problema de simulación .......................................................... 84

4.4.1 Alcance y Objetivos del modelo de simulación: ............................................. 84

4.5 Supuestos del modelo conceptual y recolección de información ....................... 84

4.5.1 Recolección y análisis de datos ..................................................................... 85

4.6 Simulación estado actual proceso productivo ........................................................ 90

4.7 Validación del modelo ....................................................................................... 92

4.8 Simulación del proceso productivo tras la implementación de mejoras ............. 95

4.8.1 Simulación mejora 1: Eliminación del rectificado exterior final del material perforado ................................................................................................................. 95

4.8.2 Simulación mejora 2: Sistema de alimentación semiautomático CNC perforado 97

4.8.3 Simulación implementación simultánea de mejoras 1 y 2 .............................. 99

4.9 Análisis de la integración Lean y Simulación en Flexsim ................................. 101

4.9.1 Mapa de valor del estado futuro del proceso productivo .............................. 110

5. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 113

5.1 Conclusiones .................................................................................................. 113

5.2 Recomendaciones .......................................................................................... 115

A. Anexo: Diagrama de Flujo Banda Pesada .......................................................... 117

B. Anexo: Análisis ABC-XYZ respecto al volumen de ventas ............................... 119

C. Anexo: Análisis ABC-XYZ respecto al costo de producción ............................ 120

D. Anexo: Análisis ABC-XYZ respecto al volumen de ventas y al costo de producción .................................................................................................................. 121

E. Anexo: Tiempos de proceso mezclado .............................................................. 122

F. Anexo: Tiempos de proceso dosificado automático ......................................... 123

G. Anexo: Tiempos de proceso curado .................................................................. 124

H. Anexo: Tiempos de proceso corte CNC, Rectificado Interior y Rectificado Exterior Inicial ............................................................................................................. 125

Page 15: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Contenido XV

I. Anexo: Tiempos de proceso perforado, rectificado exterior final, marcado y

empaque 126

J. Anexo: Pasos generales para la simulación en Flexsim ................................... 127

K. Anexo: Formato de Proyecto inversión en maquinaria, equipos y mejoras en propiedad. .................................................................................................................... 128

Bibliografía .................................................................................................................. 131

Lista de figuras Pág. Figura 2-1 Esquema general del Sistema de frenos hidráulico ...................................... 23

Figura 2-2 Freno de Tambor .......................................................................................... 24

Figura 2-3 Freno de disco .............................................................................................. 24

Figura 2-4 Vista frontal de Planta Fontibón de Incolbest S.A ......................................... 26

Figura 2-5 Pastillas para automóvil ................................................................................ 27

Figura 2-6 Pasta de embrague ...................................................................................... 29

Figura 2-7 Banda pesada .............................................................................................. 30

Figura 2-8 Indicador de eficiencia de producción Banda Pesada Año 2019 ................... 33

Figura 2-9 Comparación Teoría de restricciones y Lean Manufacturing ........................ 37

Figura 2-10 Beneficios de implementar Lean manufacturing ......................................... 42

Figura 3-1 Diagrama SIPOC Banda Pesada .................................................................. 52

Figura 3-2 Esquema para recolección de toma de tiempos de proceso ......................... 58

Figura 3-3 Flujo de información en la cadena de valor................................................... 62

Figura 3-4 Mapa de Valor Estado Actual Banda Pesada ............................................... 65

Figura 3-5 Diagrama de Causa-Efecto Terminados Banda ............................................ 68

Figura 4-1 Metodología para realizar un estudio de simulación ..................................... 83

Figura 4-2 Porcentaje de producción material ciego y perforado Banda Pesada ........... 86

Figura 4-3 Distribución de probabilidad tiempos de proceso rectificado final WA1123 ... 87

Figura 4-4 Taladro manual............................................................................................. 89

Figura 4-5 Distribución de probabilidad tiempos de proceso perforado manual WA1714 89

Figura 4-6 Inicio de flujo de proceso Terminados Banda ............................................... 90

Figura 4-7 Tiempos de proceso perforado Manual-Flexsim ........................................... 91

Figura 4-8 Zona de terminados Banda Pesada.............................................................. 92

Figura 4-9 Proceso productivo actual simulado ............................................................. 94

Figura 4-10 Simulación integración de mejoras ............................................................. 99

Figura 4-11 Segmento sin rectificado exterior final .......................................................101

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XVI Propuesta para la implementación de herramientas lean manufacturing en una empresa fabricante de materiales de fricción para sistemas de frenos

Figura 4-12 Flujo del material perforado referencias con despunte .............................. 103

Figura 4-13 Flujo de material de referencias con despunte tras la implementación de la mejora ........................................................................................................................... 103

Figura 4-14. Mapa de Valor Futuro ............................................................................... 111

Lista de tablas Pág. Tabla 2-1 Costo unitario planta de materiales de fricción año 2019 ................................ 32

Tabla 2-2 Disponibilidad negativa cierre de ventas diciembre de 2019 ........................... 35

Tabla 2-3 Principales metodologías para el incremento de la productividad ................... 36

Tabla 2-4 Definición de desperdicios en el contexto Lean Manufacturing ....................... 40

Tabla 2-5 Casos de estudio de implementación de herramientas Lean Manufacturing en el sector automotriz ......................................................................................................... 43

Tabla 2-6 Relación contexto organizacional – principios Lean Manufacturing ................ 44

Tabla 2-7 Integración DMAIC y Lean Manufacturing....................................................... 48

Tabla 2-8 Casos de simulación de implementación de Lean Manufacturing en un entorno industrial ......................................................................................................................... 50

Tabla 3-1 CTB’s y CTQ’s de línea de producción banda pesada .................................... 53

Tabla 3-2 Criterios ABC-XYZ para selección referencia de producto ............................. 54

Tabla 3-3 Principales referencias de producción de banda pesada ................................ 55

Tabla 3-4 Moldes y prensas en los que se realiza su montaje. ....................................... 59

Tabla 3-5 Identificación de desperdicios en cada operación ........................................... 66

Tabla 3-6 Análisis de causas desperdicios terminados banda ........................................ 68

Tabla 3-7 Herramientas aplicables para la reducción de desperdicios ............................ 69

Tabla 3-8 Matriz impacto-esfuerzo mejoras propuestas .................................................. 71

Tabla 3-9 Análisis consumo materia prima ..................................................................... 73

Tabla 4-1 Tiempos de proceso máquinas de rectificado WA119, WA1131 y WA1136 .... 86

Tabla 4-2 Tiempos de proceso rectificadora WA1123..................................................... 87

Tabla 4-3 Tiempos de proceso Perforado Manual .......................................................... 88

Tabla 4-4 Medidas de desempeño proceso actual .......................................................... 95

Tabla 4-5 Medidas de desempeño mejora rectificado exterior final ................................. 97

Tabla 4-6 Medidas de desempeño sistema semiautomático alimentación perforado ...... 98

Tabla 4-7 Medidas de desempeño integración de mejoras ........................................... 100

Tabla 4-8 Medidas de desempeño escenarios de simulación ....................................... 100

Tabla 4-9 Resultados metrología prueba piloto referencia 20185D ............................... 102

Tabla 4-10 Datos de espesor final del producto tras la implementación de la mejora ... 104

Page 17: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Contenido XVII

Tabla 4-11 Seguimiento proyecto perforado banda .......................................................108

Page 18: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...
Page 19: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Introducción

En un mundo en el que las organizaciones requieren mejorar su competitividad (Singh &

Singh, 2012) tanto en calidad como en precio para permanecer en el mercado, se hace

necesario implementar estrategias que optimicen, mejoren e innoven los procesos. Son

diversas las estrategias que adoptan las compañías para lograr dicho fin, desde la

inversión en nuevas tecnologías, planes de ahorro y planes de mejora continua, con el

objetivo de reducir el costo de producción y transferir esta reducción en el precio y generar

mayores utilidades (Harris & Moffat, 2015).

La industria automotriz y de autopartes, así como el comercio de vehículos y repuestos,

juegan un papel importante en la generación de empleo y valor agregado en la economía

nacional, este sector representa 6.6% del PIB nacional (Fenalco, 2020)1, por esa razón la

importancia de su estudio. De igual manera el sector automotriz actúa como motor de

crecimiento en la industria nacional, las combinaciones de diferentes actividades desde el

ensamblado hasta la comercialización del vehículo permiten la participación de diferentes

sectores económicos. Lean cobra especial vigencia en nuestro contexto global actual

debido a que la producción en masa ha dejado de ser el paradigma más adecuado,

inclusive para países industrializados, la producción en masa aprovechaba las economías

de escala que se alcanzaban produciendo en grandes cantidades del mismo artículo sin

variaciones significativas, sin embargo actualmente se requiere satisfacer la demanda de

lotes más pequeños y de artículos variados, optimizando el uso de los recursos. Incolbest

S.A es una organización dedicada a la fabricación de materiales de fricción para sistemas

de frenos, en sus diversas líneas de producción de forma constante implementa iniciativas

para la mejora de la productividad, una de éstas líneas de producción es la de banda

pesada, cuyo portafolio lo constituyen 630 referencias de producto. Éste trabajo aborda el

1 Tomado de https://www.fenalcoantioquia.com/blog/informe-del-sector-automotor-de-mayo-2020/

Page 20: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

proceso de fabricación de banda pesada desde una perspectiva Lean Manufacturing cuyo

modelo de gestión hace parte de la cultura del mejoramiento y propone un conjunto de

herramientas que ayudan en la identificación y eliminación de los desperdicios, con

el propósito de mejorar el desempeño organizacional, en tiempos y costos (Hama Kareem

& Talib, 2015) , e involucra a todo el personal mediante un trabajo participativo apoyado

en el análisis de la cadena de valor, entendiendo ésta como el conjunto de acciones (tanto

de valor agregado como las que no agregan valor) que se necesitan actualmente para

mover un producto a través de los principales flujos esenciales para cada uno de ellos: 1)

el flujo de producción, desde la materia prima hasta las manos del consumidor y 2) el flujo

de diseño, desde el concepto hasta el lanzamiento (Rother & Shook, 2003). El enfoque de

éste trabajo es el del flujo de producción, la estructura de los capítulos es la siguiente:

En el capítulo 1 se describen los objetivos general y específico.

En el capítulo 2 se describen el contexto industrial de la organización objeto de estudio,

así como la problemática de la línea de producción banda pesada, conceptos de eficiencia,

productividad y metodologías para el incremento de la productividad así como Mapeo de

la Cadena de Valor, DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar), Lean

Manufacturing y la integración de ésta última con la simulación de eventos discretos son

abordados en el capítulo 2.

El capítulo 3 incluye la aplicación de la metodología Mapeo de la Cadena de Valor para el

diagnóstico del proceso productivo, el análisis de los desperdicios (actividades que no

generan valor agregado) y la proposición de herramientas para la mejora del proceso.

En el capítulo 4 haciendo uso de la simulación de eventos discretos para estudiar el cambio

del desempeño del sistema bajo el supuesto de implementación de diferentes estrategias

de mejora se evalúan diferentes escenarios.

Page 21: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Elaborar una propuesta de implementación de herramientas de mejora continua para el

incremento de la productividad en el proceso de fabricación de bandas de materiales de

fricción para sistemas de frenos.

1.2 Objetivos específicos

Realizar una revisión sistemática de literatura a través de ecuaciones de búsqueda acerca

de implementación de herramientas para la mejora de la productividad para proveer un

marco de trabajo y los antecedentes necesarios con el objeto de fundamentar las

actividades de la investigación.

Efectuar el diagnóstico del estado actual del proceso productivo a través de la metodología

Value Stream Mapping para cuantificar las actividades que no agregan valor mediante la

observación directa en la organización.

Definir un conjunto de herramientas para el incremento de la productividad en la operación

cuello de botella a partir del análisis de la cadena de valor y de la revisión literaria.

Elaborar un prototipo para la simulación del comportamiento del sistema productivo bajo

el supuesto de implementación herramientas Lean Manufacturing con ayuda del software

de simulación FLEXSIM.

Page 22: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

2. Marco conceptual

Este capítulo está dividido en tres partes: la primera pretende dar cuenta del principio

básico que rige el funcionamiento del sistema de frenos, la descripción de los dos tipos de

frenos más comúnmente usados: frenos de tambor y frenos de disco, así como los

elementos globales que los componen, entre éstos los materiales de fricción.

La segunda parte describe el contexto de la organización objeto de estudio, así como la

problemática del proceso de productivo de una de las líneas de materiales de fricción:

banda pesada.

La tercera parte consiste en un marco teórico de metodologías para el incremento de la

productividad, entre ellas Lean Manufacturing con herramientas como el Mapeo de la

Cadena de Valor y DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). Así mismo se

realiza una descripción de la integración de Lean Manufacturing y la Simulación de Eventos

Discretos.

2.1 Funcionamiento del sistema de frenos

Los primeros sistemas de frenos que se usaron fueron unos trozos de madera grandes

que se colocaban delante de las llantas para generar fricción (Maluf et al., 2007).

Posteriormente fue eliminado debido al enorme desgaste que ocasionaba en las llantas.

El sistema de frenos se utiliza para disminuir o anular progresivamente la velocidad de un

vehículo en movimiento y estabilizar la velocidad o mantener el vehículo inmóvil si se

encuentra detenido, esto implica un proceso de transformación, donde la energía mecánica

del movimiento se convierte en calor, generado por la fricción al accionar el pedal de

frenos. La mayor parte de la presión de freno es ejercida en las llantas delanteras.

La ley de la inercia rige el sistema de frenado de un automóvil (Jacko et al., 1984). El

principio básico para que ocurra el correcto funcionamiento de los frenos es la fricción. El

proceso de frenado consiste en que un cuerpo se ponga en contacto con otro en

direcciones opuestas. Esto genera una fuerza que se conoce como fricción, la cual se

opone al movimiento del cuerpo hasta conseguir detenerlo. La fricción depende de dos

Page 23: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

elementos importantes: Área de contacto entre cada cuerpo y la fuerza que se aplica entre

los cuerpos. En un vehículo, el área de contacto comprende los elementos que consiguen

que el vehículo se detenga. Se refiere al área de contacto entre los discos y las pastillas,

que son los elementos de frenado. En el caso de los frenos de tambor utilizan bandas y

campanas. Otras áreas de contacto son las llantas y la superficie donde marcha el

automóvil.

El sistema de frenos hidráulico (Figura 2-1) es básicamente un amplificador de la fuerza

en el cual el conductor ejerce un esfuerzo sobre el pedal del freno (Alaze et al., 1992) y

por ende sobre un pistón o conjunto de pistones ensamblados en un cilindro maestro, éstos

pistones actúan sobre un líquido oleoso incomprensible (líquido de frenos) y transmite la

presión a otros pistones que accionan los frenos (delanteros y traseros) con lo cual se logra

la misma presión de frenado en los diferentes elementos de fricción.

2.1.1 Tipos de frenos

Los frenos que hoy en día se emplean para detener un vehículo son los frenos de tambor

y los de disco. Cada uno funciona con un mecanismo distinto, aunque ambos se basan en

la fuerza de roce producida por el contacto opuesto de dos superficies.

Pedal

Cilindro

maestro

Freno de

disco Freno de

tambor

Figura 2-1 Esquema general del Sistema de frenos hidráulico

Fuente: Hidalgo (2009)

Page 24: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Frenos de tambor: También conocidos como frenos de campana. Están compuestos por

un cilindro que da vuelta con la rueda que le corresponde, éste tipo de freno se ilustra en

la figura 2-2. Una vez que se acciona el pedal de freno, las bandas (material de fricción)

hacen presión sobre el tambor que se encuentra conectado al eje que permite girar las

ruedas. Cuando es presionado el tambor, la llanta desacelera y se puede detener el

automóvil (Carrasco Tineo, 2019). Este tipo de frenos es cada vez menos común y es

usado en las ruedas traseras.

Figura 2-2 Freno de Tambor

Fuente: Adaptado de Oday (2020)

Frenos de disco: Los frenos de disco son lo más utilizados debido a la eficacia en el

frenado. Tal como su nombre lo indica, trabajan con un disco. Su funcionamiento se basa

en la fricción que ocurre entre las pastillas y el disco (León et al., 2015). El líquido de frenos

ejerce presión sobre los pistones, encargados de mover las pinzas que sostienen las

pastillas. Las pastillas ejercen roce sobre ambas caras del disco generando fricción, lo que

permitirá detener el vehículo. Los frenos de disco, por lo general, se usan en las llantas del

eje delantero, sin embargo, también se pueden usar en las cuatro llantas del vehículo; esto

dependerá del fabricante y del vehículo. El disco de freno se ilustra en la Figura 2-3, es

fabricado con fundición nodular de acero y grafito laminar, esto garantiza que tenga una

vida útil larga. Hay una gran diversidad de discos en el mercado que cambian de acuerdo

a la forma que adopta la superficie.

Figura 2-3 Freno de disco

Page 25: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Fuente: Adaptado de Oday (2020)

2.1.2 Materiales de fricción

Los materiales de los frenos transforman la energía cinética del vehículo en energía

térmica por roce entre los materiales de fricción (pastillas, bandas de frenos) y el metal,

generalmente de hierro fundido del disco de freno. Luego, el calor se disipa a través del

intercambio principalmente con el medio ambiente, durante el frenado, la temperatura

puede incluso aumentar enormemente en las regiones de contacto. El comportamiento a

las elevadas temperaturas resultantes de las condiciones de frenado, depende en gran

medida de los componentes de los materiales de fricción. Estos deben seleccionarse para

garantizar adecuadas condiciones de frenado, estabilidad a alta temperatura y, en

consecuencia, tasas de desgaste reducida (Verma et al., 2016). Estos deben seleccionarse

para garantizar adecuadas condiciones de frenado, estabilidad a alta temperatura y, en

consecuencia, tasas de desgaste reducidas.

La fricción y el desgaste de los materiales de los frenos de vehículos han sido ampliamente

estudiados por numerosos investigadores durante muchas décadas Los sistemas de

frenado por fricción deben diseñarse de tal manera que se mantenga un coeficiente de

fricción constante en una amplia gama de condiciones de tensión, aunque el desgaste de

la pastilla o banda de freno es inevitable, debe minimizarse en la medida de lo posible. Si

bien el hierro fundido ha sido el material dominante para los discos de freno, las

componentes de los materiales de fricción han evolucionado constantemente hacia

Page 26: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

compuestos más complejos. Hoy en día, la mayoría de los componente de los materiales

de fricción prominentes son abrasivos, modificadores de fricción, material de relleno,

refuerzos y materiales aglutinantes, la composición y la microestructura del material de

fricción influye en el rendimiento tribológico del freno (Kchaou et al., 2013) y ésta última

está directamente relacionada con las condiciones de proceso en los cuales el material de

fricción es fabricado, es precisamente esto último, el proceso productivo de un tipo de

material de fricción (bandas para automóvil) el enfoque del presente trabajo.

2.2 Contexto industrial: INCOLBEST S.A

Incolbest S.A es una empresa líder en la fabricación y venta de componentes de fricción

para el sistema de frenos en la región Andina. Fundada en 1.956, exportando hace más

de 30 años y en la actualidad a más de 25 países, Incolbest es hoy una de las marcas más

reconocidas del mercado de autopartes, y pertenece al Grupo <a> líder en el sector de

autopartes del país.

Cuenta con un amplio portafolio de productos para los segmentos de vehículos pesados y

livianos, fabricados con altos estándares de calidad, la compañía actualmente cuenta con

certificaciones en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001 y con el respaldo tecnológico de

las empresas de tecnología de frenos reconocidas a nivel mundial como: HoneyWell a

través de Allied Signal en Estados Unidos y Akebono - AISIN de Japón en el desarrollo de

materiales de fricción.

Incolbest S.A cuenta con dos plantas de producción en Bogotá, la planta Américas ubicada

en puente Aranda con un área de 3.000 m2 (2.700 m2 construidos) y planta Fontibón (Figura

2-4) con un área total de 27.400 m2 (13.774 m2 construidos) en la que se realizó la

investigación.

Figura 2-4 Vista frontal de Planta Fontibón de Incolbest S.A

Fuente: Incolbest sitio web

Page 27: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

2.2.1 Líneas de producción

En la planta de producción de Fontibón se dedica a la fabricación de tres grandes líneas

de productos a saber:

2.2.1.1 Pastilla

El uso de este tipo de producto es especialmente para vehículo comercial pesado (Buses-

camiones) con freno de aire y para automóvil de freno delantero y trasero con freno

hidráulico, en la Figura 2-5 corresponde a pastilla automóvil fabricada en la organización

objeto de estudio.

La pastilla la componen básicamente una platina y el material de fricción.

Figura 2-5 Pastillas para automóvil

Fuente: Incolbest sitio web

El proceso productivo de pastilla consiste en la preparación de la superficie de la platina,

la mezcla de los componentes (resisa, fibras, aglutinantes y otras materias primas) para

obtener el material de fricción que posteriormente es formado, curado, horneado y

rectificado, finalmente la platina es pintada y el material empacado, a continuación, se

describe brevemente el proceso productivo:

Page 28: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Alistamiento platina: Consiste en el lavado, granallado y aplicación de pegante para mejor

la adherencia del material de fricción a las platinas, las platinas deben estar dentro de unas

especificaciones con tolerancias 0,2 mm en su perfil, si sobrepasan esta medida puede

que las platinas no se acomoden a los moldes de curado (operación sub siguiente)

generando montajes defectuosos, problemas de adherencia con el material de fricción o

montaje inadecuado en el caliper del auto.

Concluido el granallado las platinas son marcadas según orden de producción, para luego

ser impregnadas con una solución que permitirá la buena adherencia entre el material de

fricción y la platina.

Mezclado: En este proceso se realiza la combinación de las materias primas según la

formulación que esté programada. Cada materia prima tiene una característica funcional

dentro de la formulación, es importante seguir la receta de forma exacta ya que el cambio

o exceso de cualquier materia prima puede causar aumento de ruido, mala apariencia,

incremento en desgaste, etc.

Formado: Una vez liberada la mezcla se descarga en tolvas las cuales almacenarán la

mezcla para, posteriormente, ser dosificada y prensada con la forma requerida según el

número de parte o referencia que se ha programado.

Curado: En curado convergen el material de fricción y la platina. Así mismo la temperatura,

tiempo y presión, generan que los componentes de la formulación empiezan a reaccionar

entre sí y compactan el material. Los ciclos son muy importantes ya que si no son los

adecuados puede generar en el montaje hinchamiento, baja resistencia interna,

coeficientes de fricción bajos, desgastes excesivos, entre otras.

Horneado: este proceso termina de curar la resina, con el objetivo de mejorar las

características del material de fricción.

Rectificado: El espesor total del material es crítico por el montaje, ya que, si el espesor

queda por encima, el material de fricción va a hacer contacto con el disco de freno

ocasionando rozamiento continuo que genera ruido y exceso de temperaturas, o si queda

muy por debajo la duración del producto será menor.

Page 29: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Pintura electrostática: Las pastillas se acomodan con el material de fricción en contacto

con la banda, dejando la platina y las paredes laterales del material de fricción, expuesta

a la pintura electrostática.

Marcado y empaque: Según la referencia se remachan los accesorios pertinentes

(Resortes, sensores y/o placas anti ruido), para ser empacados en juegos.

2.2.1.2 Pasta de Embrague

El embrague es un sistema que permite tanto transmitir como interrumpir la transmisión de

una energía mecánica a su acción final de manera voluntaria. En un automóvil, permite al

conductor controlar la transmisión del par motor desde el motor hacia las ruedas. Un

componente del sistema de embrague es la pasta (Figura 2-6), otro tipo de material de

fricción fabricado a partir de fibras de hilo de fibra de vidrio con inserciones de alambres

de cobre para dar mayor resistencia a las fuerzas centrífugas y mejor disipación de calor.

Figura 2-6 Pasta de embrague

Fuente: Incolbest sitio web

Mezclado: A diferencia de pastilla y banda, la pasta de embrague se elabora en mezcla

líquida, disolviendo caucho en solventes con un tiempo suficiente para la completa

disolución. Se descarga en un contenedor de acero inoxidable, con una válvula de drenaje

en la base de esta para luego ser incorporada a la parte sólida de la mezcla.

Page 30: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Impregnación: La mezcla se vierte en el tanque de impregnación, por donde el hilo de fibra

se sumerge, impregnándose de mezcla.

Bobinado: Una vez enfriado el material, pasa por la máquina bobinadora la cual teje de

forma radial y uniforme el hilo, configurando un disco.

Re impregnación: El material se sumerge en un tanque con una solución, para lograr una

completa impregnación al hilo.

Curado: La preforma ventilada es transportada hasta el área curado en donde cada una

se acomoda en su respectivo molde, para luego ser introducida en la prensa.

Horneado: Las pastas antes de entrar a horno se acomodan en columnas de 85 a 120

unidades las cuales se les aplica una presión constante para que no se deformen con la

temperatura.

Rectificado: Una vez las pastas se enfrían a temperatura ambiente, se dirigen al área de

rectificado en donde se elimina la rebaba y proporciona el espesor final del producto.

Marcado y empaque: Por medio de una máquina tampográfica se marca la trazabilidad y

referencia que se establece en la orden de producción y finalmente se agrupan en juegos

según la referencia y/o formulación.

2.2.1.3 Banda

Las bandas de materiales de fricción se emplean en Freno de campana con sistema

Hidráulico, para vehículo comercial pesado o semipesado. La Figura 2-7 corresponde a un

juego de banda pesada.

Figura 2-7 Banda pesada

Fuente: Incolbest sitio web

Page 31: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

El proceso de fabricación en general se describe a continuación y en el Anexo A se

representa mediante un diagrama de flujo.

Mezclado: Posterior a la recepción técnica de materias primas, se realiza la combinación

de las materias primas según la formulación (aplicación) que esté programada. Cada

materia prima tiene una característica funcional dentro de la formulación, es importante

seguir la receta de forma exacta ya que el cambio o exceso de cualquier materia prima

puede causar aumento de ruido, mala apariencia, incremento en desgaste, entre otro tipo

de defectos.

Dosificado: Una vez se verifican características físicas de la mezcla, se transporta el

material hasta la zona de curado, posteriormente, se dosifica manualmente o de forma

semiautomática en una bolsa diseñada especialmente para el proceso de curado. Realizar

de forma adecuada estos pasos garantizan que el material no presente desportillamiento,

manchado ni porosidad.

Curado: Con el material homogenizado en la bolsa, cada mezcla es introducida en las

cavidades de los moldes de la prensa de curado. Se debe aplicar desmoldante antes de

cargar la prensa y controlar variables de proceso como presión y temperatura en ésta etapa

de la operación, la mezcla curada se transforma así en un semielaborado denominado teja.

Horneado: Después de curado tienen un ciclo de post curado, con el fin de brindar al

material las características de fricción requeridas.

Limpieza: El proceso de curado deja unas rebabas en los bordes laterales de las tejas, por

medio de un disco de corte diamantado se remueve todo aquel material sobrante.

Corte: La teja es fraccionada en segmentos más pequeños con la medida que se especifica

en la orden de producción según la referencia.

Rectificado: El espesor total del material es crítico por el montaje, ya que si el espesor

queda por encima, el material de fricción va a hacer contacto con la campana de freno o si

queda muy por debajo la duración del producto será menor.

Page 32: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Perforado: Algunas referencias deben ser perforadas para su ensamble a la zapata.

Pintura: Las bandas son pintadas en el extremo superior dependiendo de la referencia,

cliente o formulación.

Marcado y empaque: Por medio de una máquina ink-jet se marca la trazabilidad y

referencia que se establece en la orden de producción, se zuncha o se envuelve en

termoencogible y finalmente se empaca.

Gama final: A través de muestreo por lote se hace una inspección final al producto, de

encontrarse conforme se traslada al almacén de producto terminado.

2.2.2 Problemática del proceso de producción de la línea de banda

La línea de producción de banda pesada representa la absorción del 28% de los costos

operativos de la planta de Incolbest S.A, el cumplimiento de los indicadores del proceso

de manufactura, entre ellos el de eficiencia de producción impacta directamente en el costo

del producto (Kovács, 2017) y éste a su vez en la rentabilidad del negocio (Yin et al., 2017)

así como las metas fijadas a mediano plazo en crecimiento de volúmenes de producción

con una proyección de 25.000 a 28.000 juegos mensuales producidos.

Tabla 2-1 Costo unitario planta de materiales de fricción año 2019

Sin embargo, el objetivo mensual definido para la eficiencia de producción no se cumple

durante todos los períodos, éste se ve impactado por paros de máquinas (Stamm et al.,

2009) retrasos en cambios de herramental (Saravanan, Nallusamy, & Balaji, 2018),

generación de producto no conforme (Ruales Guzmán et al., 2019) errores en la

programación y ejecución del plan de producción y falta de inventario en proceso entre

operaciones -esperas- (Belhadi et al., 2018) que representan tiempo no productivo

(Mahendran et al., 2018), que impactan el costo unitario de los juegos fabricados, para el

Page 33: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

año 2019 el costo unitario promedio fue de $9.081 frente a un presupuesto de $8.474

(Tabla 2-1).

Mensualmente se calcula el indicador de eficiencia a partir de la información de paradas

registrada en una base de datos, dicho indicador se define como la eficiencia de la línea

de producción (juegos/operario-hora) y se calcula como el cociente entre el volumen total

de juegos producidos y las horas disponibles (mano de obra directa) asignados. Por

ejemplo, para el mes de diciembre del año 2019 la mano de obra directa era de 34

personas, cada una de las cuales trabajó 8 horas cada uno de los 21 días hábiles del mes

en el que se produjeron 21.856 juegos de banda: 21856/(8*21*34)= 3,82 juegos/operario-

hora. La Figura 2-8 ilustra el comportamiento de éste indicador para el año 2019.

Figura 2-8 Indicador de eficiencia de producción Banda Pesada Año 2019

Fuente: El Autor

La eficiencia depende entre otros, de las causas de paradas, éstas son registradas

operación a operación en una base de datos en las que además se incluye:

Fecha: Año, mes y día del tiempo reportado.

Máquina: Las máquinas están identificadas mediante una nomenclatura alfanumérica,

ejemplo WA0232

Orden de producción: Es un consecutivo asignado a cada lote de producción. En el se

establece el tamaño del lote, la clase de formulación (mezcla), características del producto

(espesor, ancho, longitud de arco interior).

Page 34: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Motivo Parada: Corresponde a una numeración asignada a cada motivo de parada.

Observaciones: Detalles asociados con cada parada.

Tiempo de Parada: Corresponde a los minutos durante los cuales la máquina no

está produciendo.

A continuación, se presentan los motivos incluidos en el reporte de producción:

Planeación y programación: Actividad intermitente de la máquina porque no se requiere

operarla completamente.

Inventario en proceso agotado: Falta de material a procesar en determinada operación.

Mantenimiento Correctivo: Fallo de máquina.

Ausentismo: Operador no disponible en puesto de trabajo

Retraso cambio de herramental: Cambio de referencia excede el tiempo permisible para

su ejecución.

Calidad: Operación detenida por generación de producto no conforme.

Por otra parte, se evidencia un incremento en la demanda de productos perforados de la

línea de banda pesada en la Figura 2-9 se ilustra el creciente volumen de producción de

material perforado, del 25% del total del volumen fabricado al 29% del total del volumen

fabricado para el año 2020, éste incremento en la demanda no ha sido atendido a tiempo

por la planta de producción, en la Tabla 2-2 se listan las referencias que al cierre de

diciembre del año 2019 presentaron backorder (demanda no atendida) , del total de las

referencias el 64,4% de las que representan el mayor valor de backorder corresponden a

referencias del tipo perforado.

Page 35: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Figura 2-9 Porcentaje de producto fabricado banda pesada perforado vs. ciego

Fuente: El Autor

Tabla 2-2 Disponibilidad negativa cierre de ventas diciembre de 2019

Fuente: Resumen de Ventas Nacionales a 26 de diciembre de 2019

Referencia DescripciónJuegos en

backorder

Valor de Disp.

NegativaTipo

20101XD133 BANDA PESADA 20101XD FX.BEST -140 7.547.960 Perforado

20101D133 BANDA PESADA 20101D FX.BEST -146 7.156.318 Perforado

20133I94 BANDA PESADA 20133 NON-ASBESTO -41 3.241.501 Ciego

2137XLFX123 BANDA PESADA 2137XL F.EXTREME -72 2.449.710 Ciego

20101ID94 BANDA PESADA 20101ID94 -20 1.716.089 Perforado

20104I94 BANDA PESADA 20104 NON-ASBESTO -44 1.681.470 Ciego

20193DFX123 BANDA PESADA 20193D F.EXTREME -21 1.339.233 Perforado

20101DFX123 BANDA PESADA 20101D F.EXTREME -22 1.076.284 Perforado

1029I94 BANDA PESADA 1029 NON-ASBEST -19 754.788 Ciego

20226IX94 BANDA PESADA 20226X PREMIER 94 (0594) -11 713.856 Ciego

20188FX123 BANDA PESADA 20188 F.EXTREME -14 550.368 Ciego

20120I94 BANDA PESADA 20120 NON-ASBEST -3 355.866 Ciego

2137XDL133 BANDA PESADA 2137XDL FX.BEST -10 354.430 Perforado

1080IX94 BANDA PESADA 1080X NON-ASBESTO -4 314.496 Ciego

1174XXL133 (+) BANDA PESADA 1174XXL FX.BEST -5 239.305 Ciego

220XL133 (+) BANDA PESADA 220XL FX.BEST -5 124.490 Ciego

20122FX123 BANDA PESADA 20122 F.EXTREME -2 74.880 Ciego

220XXL133 (+) BANDA PESADA 220XXL FX.BEST -3 71.886 Ciego

Page 36: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

2.3 Metodologías para el incremento de la productividad

2.3.1 Conceptos de eficiencia y productividad

Asociado al concepto de competitividad en manufactura se encuentran los términos

Productividad y Eficiencia:

Productividad: El concepto productividad está asociado a costos, eficiencias,

transformación, técnicamente la productividad es la relación entre los elementos de

entrada de un proceso y sus salidas (Kowalski et al., 2018) y es además la llave impulsora

para el crecimiento económico a largo plazo (Harris & Moffat, 2015)

Eficiencia: En la literatura encontramos varias definiciones dadas por diversos autores

Callender (Callender, 2008) la define como “Ahorro de costos, en el que el sistema de

control se enfoca en toda la gama de actividades realizadas por una empresa”, por otra

parte Palmer, S., & Torgerson, D. J. la definen como la relación física entre los recursos

(capital y trabajo) y las salidas, indica además que se logra una posición técnicamente

eficiente cuando la máxima mejora posible en el resultado se obtiene de un conjunto de

entradas de recursos y que una operación es técnicamente ineficiente si su resultado se

podría producir con menos de una entrada (Palmer & Torgerson, 1999)

2.3.2 Principales herramientas para la mejora de la productividad

Existen diversas metodologías para el incremento de la productividad que se han

implementado en el sector automotriz (Stamm et al., 2009) en la Tabla 2-3 se describen

brevemente los enfoques de dichas metodologías.

Tabla 2-3 Principales metodologías para el incremento de la productividad

Metodología (Mencionada por

primera vez)

Foco Contribución

TQC/TQM

(1960s / 1980s)

Control de calidad de los procesos del negocio y la satisfacción del cliente

Orientación de procesos, control estadístico de la calidad (Aoun & Hasnan, 2013)

TPM

(1970s )

Optimiza La efectividad del equipo, reduciendo tiempo de parada

Elimina las averías y promueve el mantenimiento autónomo del operador. Las actividades definidas involucran a la fuerza laboral total.(R. Singh et al., 2013)

Page 37: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Metodología (Mencionada por

primera vez) Foco Contribución

TOC: Theory of constraints

(1984)

Rendimiento basado en el análisis de restricciones del proceso.

Exposición de la capacidad oculta, reducción del tiempo de ciclo.(Kotlyar, 2018)

Lean

(1988)

Orientación a la reducción de desperdicios

Mapeo de la cadena de valor, Takt Time (Modi & Thakkar, 2014) Ritmo al que se debe producir para cumplir la demanda del cliente (Nallusamy, 2016)

Six Sigma

(Finales de 1980’s) Reducción de la variación

Estructura organizacional con expertos en mejora, orientación en proyectos y cuantificación de ahorros (Modi & Thakkar, 2014)

Fuente: Elaborado a partir de la referencia (Stamm et al., 2009)

TQM y TPM son metodologías que coinciden en la mayoría de sus principios y estrategias,

por su parte TOC, Lean y Six Sigma brindan resultados más rápido y de forma más tangible

(Stamm et al., 2009). Por su parte Six Sigma requiere la base de una definición de una

estructura o el involucramiento de diferentes miembros de la organización (Schroeder et

al., 2008)

A partir de lo anteriormente mencionado a continuación se ahondará en las metodologías

Lean y TOC para la mejora de la productividad. En la Figura 2-9 se comparan dichas

metodologías.

Figura 2-10 Comparación Teoría de restricciones y Lean Manufacturing

Fuente: El autor a partir de la referencia (Moore & Scheinkopf, 1998)

Page 38: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Se parte de la necesidad de diagnosticar el estado actual de la eficiencia del proceso

productivo de fabricación de banda para vehículo semipesado en sus operaciones críticas,

y teniendo en cuenta que Lean es una de las metodologías desarrolladas más importantes

en la gerencia de operaciones (Thürer et al., 2017), se abordará desde la perspectiva Lean

el incremento de la productividad.

Numerosos son los casos de éxito de la implementación de herramientas Lean

Manufacturing en campos diferentes del proceso productivo automotriz, industria en la que

se gestó: Casos exitosos en el área de la salud como lo expone Costa para hospitales en

Brasil (Costa et al., 2017) en el que analiza además el factor motivacional (humano) en las

características del modelo de implementación: tiempo, equipo (hospitales y consultores),

herramientas y oportunidades de mejora para el logro de beneficios como la reducción en

tiempo y costo en la atención de pacientes hasta la industria electrónica como bien lo

menciona Yong Yin (Yin et al., 2017) para un referente a nivel mundial como Sony , en el

que la implementación de herramientas de mejora está dentro de la respuesta a cómo la

manufactura puede ser competitiva en una economía de alto costo. Se ha extendido

incluso la implementación de herramientas de mejora al sector de servicios, como el

financiero, como ejemplifican Pierce &Rich en el resultado de aplicar Lean en un centro de

llamadas telefónicas (Piercy & Rich, 2009) de tres entidades bancarias diferentes.

2.3.3 Lean Manufacturing

La filosofía de manufactura esbelta o conocida en inglés como Lean Manufacturing está

asociada directamente a la industria automotriz, se distinguen fases clave a lo largo de la

historia de su evolución (Shah & Ward, 2007). Para la década de 1920 Henry Ford

implementó principios básicos de mejora bajo el revolucionario Sistema de Producción

Ford (FPS por sus siglas en inglés). Para el periodo 1945-1978, con la creación en Japón

del sistema de producción Toyota (TPS por sus siglas en inglés) cuyo objetivo principal es

la reducción del costo a través del aseguramiento de calidad, el respeto por la humanidad

y el producir sólo las cantidades necesarias en el tiempo necesario. Durante 1973-1988

TPS llega a Norteamérica al establecerse una empresa entre Toyota y General Motors,

inicia la publicación de artículos académicos de temas como Kanban y JIT (Just in Time)

que definiremos brevemente más adelante. Value Stream Mapping (Mapeo de flujo de

valor o VSM por sus siglas en inglés), fue desarrollado a fines de los años 80 por Toyota

Page 39: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Motor Corporation en Japón (Nallusamy & Adil Ahamed, 2017a) A partir de entonces y

durante aproximadamente una década VSM se aplicó para identificar desperdicios y

eliminarlos en empresas de manufactura, y se ha extendido a organizaciones de diferentes

tipos. Periodo 1988-2000 Se incluye el término “Lean” para describir el sistema usado por

Toyota y en 1990 Womack, Jones y Ross publican el libro “La máquina que cambió el

mundo” para describir el sistema de producción Toyota. Año 2000-presente: Publicación

de diversos artículos acerca de implementación de Lean, y un mayor potencial de

utilización con la industria 4.0, denominada la cuarta revolución industrial que aplica los

principios de los sistemas ciber físicos (CPS). Internet y tecnologías orientadas al futuro y

sistemas inteligentes con una mejor interacción persona-máquina (Sanders et al., 2016),

información en tiempo real para la reducción, entre otras cosas, de la generación de

producto fuera de especificación. (Sanders et al., 2016).

Lean Manufacturing se enfoca en aumentar la eficiencia operativa, reducir costos y

reconfigurar procesos. (Hallgren & Olhager, 2009) Ofrece tiempos de ciclo y plazos de

entrega más cortos, menor trabajo en proceso (WIP por sus siglas en inglés: Work in

process) menores costos, mayor calidad e ingresos, mayor producción y beneficio, y

mejores servicios de atención al cliente.

Lean es un sistema socio-técnico integrado que minimiza la variabilidad interna, en el

cliente y en el proveedor (Jaffar et al., 2012)., además de ser una compilación de

herramientas para optimizar los procesos productivos en las industrias cuyos principios

están basados en la implementación de procedimientos y actividades para la reducción de

desperdicios (Arrieta et al., 2011), desperdicio definido como todo aquello que no le agrega

valor al cliente (Sunder, 2013).

Los desperdicios en el proceso se clasifican en:(Cuatrecasas Arbós, 2002):

Sobreproducción, exceso de inventario, sobreinventario, esperas, transporte, exceso de

movimientos y producto no conforme. Conceptos recientes de cada desperdicio se

resumen en la Tabla 2-4.

Page 40: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 2-4 Definición de desperdicios en el contexto Lean Manufacturing

Desperdicio Sunder (Sunder, 2013) Thürer (Thürer et al., 2017)

Sobre-

Producción

Productos y servicios que exceden

los requerimientos actuales del

cliente

Producción de bienes que no tienen solicitudes

de pedido

Espera

Duración del inventario en proceso

que no es directamente relacionado

con un requisito del cliente.

Los trabajadores simplemente sirven para

observar una máquina automatizada o tienen que

estar de pie esperando el siguiente paso de

procesamiento, herramienta, suministro, pieza,

etc. o debido a demoras en el procesamiento de

lotes, tiempo de inactividad del equipo y cuellos

de botella en la capacidad.

Sobreproce-

samiento

Valor agregado al proceso o

producto por lo que el cliente no

está dispuesto a pagar

Pasos innecesarios para procesar las partes.

Procesamiento ineficiente debido al mal diseño

de la herramienta y del producto, que causa

movimientos innecesarios y produce defectos.

Los residuos se generan al proporcionar

productos de mayor calidad que los necesarios.

Sobreinventario

Producto en proceso no

directamente relacionado con un

requerimiento del cliente

Exceso de materia prima, producto en proceso o

productos terminados que pueden convertirse en

obsoletos, productos dañados, costos de

transporte y almacenamiento y demoras.

Transporte Mover materias primas, producto o

información innecesariamente.

Transportar producto en proceso a largas

distancias, creando transportes ineficientes o

moviendo materiales, piezas o productos

terminados dentro o fuera del almacenamiento o

entre procesos.

Exceso de

movimientos

Movimientos innecesarios del

personal

Cualquier desperdicio de movimiento que los

empleados deben realizar durante el curso de su

trabajo, como buscar, alcanzar o apilar piezas,

herramientas

Producto no

conforme.

Fallos en el producto en proceso,

productos finales o servicios que

generan incumplimiento de los

requisitos del cliente

Fabricación de piezas defectuosas o corrección.

la reparación o el retrabajo, el desecho, la

producción de reemplazo y la inspección

significan un desperdicio de tiempo, esfuerzo

Fuente: El autor a partir de las definiciones expuestas en las referencias (Sunder, 2013)(Thürer et

al., 2017)

Page 41: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

2.3.3.1 Principios Lean Manufacturing

El término Lean fue introducido por Womack y Jones en 1991 en su libro La Máquina que

cambió el mundo, en él los autores sintetizan el aprendizaje alrededor de la prácticas de

las plantas de producción de Toyota en cinco principios (Womack et al., 1991):

- Especificar el valor: ¿Qué esperan los clientes? ¿Por qué estarán dispuestos a

pagar? ¿Qué combinación de características, disponibilidad y precio será la que

prefieran?

- Análisis de la cadena de valor: Una cadena de valor es la secuencia de actividades

necesaria para entregarle al cliente un producto o servicio. Analizar y graficar la

cadena de valor permite distinguir entre las actividades que agregan valor y las que

no lo hacen. Esta diferenciación servirá de punto de partida para las actividades de

mejoramiento y eliminación de desperdicio.

- Flujo continuo: Las empresas deben tratar de que el valor fluya continuamente, no

por lotes. De ahí ha surgido el término una pieza a la vez. La aparición de lotes

favorece la aparición de inventarios, crean demoras y mayores costos.

- El cliente hala: Este principio ha sido difundido por la popularidad del justo a tiempo.

El sistema de producción debe entregar a los clientes los productos que necesitan

en el momento preciso, y a raíz de esto activar los recursos productivos solamente

cuando la siguiente estación del proceso consume las unidades que estaban listas

para él. Es decir, la actividad de producción no responde únicamente a planes y

pronósticos realizados con anticipación, sino que reacciona a los volúmenes reales

de la demanda y las ventas.

- Mejoramiento continuo: Es la convicción de que los esfuerzos de mejoramiento

nunca llegan a un final. Es necesario mantener la disciplina de mejoramiento para

que se convierta en un motor permanente de avance para la empresa.

Respecto a éste último principio, los esfuerzos de mejora continua se dirigen a mejorar el

valor mediante la eliminación de desperdicios, estos procesos continuos se han descrito

principalmente en el ciclo PHVA o también conocido como el ciclo de Deming (Gidey et al.,

2014) . El ciclo PHVA ha sido una base para el proceso de mejora, se ha practicado como

una ventaja competitiva y enfoque continuo de resolución de problemas por muchas

empresas de éxito en todo el mundo, a nivel general consiste en:

Page 42: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Planificar: Los problemas se identifican y priorizan para ser abordados, se reconoce una

oportunidad y planificar un cambio.

Hacer: Se generan enfoques y se selecciona e implementa la mejor opción para solucionar

un problema, probar el cambio.

Verificar: Los productos y procesos se verifican para validar si incorporaron la mejora

propuesta, analizar los resultados e identificar lo aprendido.

Actuar: Se toman decisiones sobre la efectividad de las mejoras introducidas; se generan

ideas para ser consideradas en la próxima iteración, su proceso no termina.

2.3.3.2 Beneficios de Implementar Lean Manufacturing

En los diversos artículos existentes de casos de estudio de implementación de

herramientas Lean se cuantifican los resultados obtenidos, en la Figura 2-11 Melton

(Melton, 2005) los resume, alineados con los desperdicios:

Figura 2-11 Beneficios de implementar Lean manufacturing

Fuente: El autor a partir de la referencia (Melton, 2005)

A partir de la revisión de la literatura, en la Tabla 2-5 se mencionan algunas herramientas

Lean implementadas en el sector automotriz, su concepto y los beneficios obtenidos tras

la implementación.

Page 43: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 2-5 Casos de estudio de implementación de herramientas Lean Manufacturing en el sector automotriz

Caso de estudio Metodología implementada

Concepto Beneficios obtenidos

Implementation of Lean Tools in an Automotive Industry for Productivity Enhancement - A Case Study(Nallusamy & Adil Ahamed, 2017b)

5S’s Técnica de organización del puesto de trabajo y es una manera de involucrar a los operadores en la propiedad de su espacio de trabajo. Reducción del

tiempo de ciclo del proceso de 81.18% a 71.24% Celdas de

manufactura

Distribución-ubicación de los centros de trabajo, oficinas, centro de computadores, herramienta, espacio de almacenamiento, los servicios públicos, etc

Visual Management implementation and evaluationthrough mental workloadanalysis.(Bevilacqua et al., 2013)

Gerencia Visual

La gestión visual incluye el desarrollo de visual de dispositivos aparatos, mecanismos que influyen, dirigen, limitan y / o controlan el comportamiento porhacer que la información fundamental esté disponible de un vistazo, sin decir una palabra (Galsworth, 2011)

Mejora en el 7,4% de los lotes de la línea de ensamble de automóviles

Analysis of lean manufacturing in anautomobileindustry – a case study(Mahendran & Senthil Kumar, 2018)

Just in Time (JIT)

Eliminación del inventario en proceso, sólo cuando el material se requiera se suministrará. Materiales en el lugar correcto en el momento adecuado.

El valor no agregado es reducido de 794 min a 566 min, 28.71% de mejora. El inventario total es reducido en 25.07%.

Lead Time Reduction through Execution of Lean Tool for Productivity in Small Scale Industries (Saravanan, Nallusamy, & Balaji, 2018)

Single Minute Exchance of Die (SMED)

El intercambio en un minuto (SMED porsus siglas en inglés) se implementa para minimizar el tiempo de espera durante el proceso de fabricación por cambios de herramental.

El tiempo total de alistamiento se mejoró en 67.72%

Development of KanbanSystem at Local ManufacturingCompany in Malaysia – Case Study(Naufal et al., 2012)

Kanban

El sistema Kanban enfatiza el nivel mínimo de inventario. Asegura el suministro de la parte correcta, en la cantidad correcta, en el tiempo correcto. Es un mecanismo para gestionar y controlar el flujo de material en la fabricación.

Tiempo de entrega reducido en un 40%. Inventario en proceso y producto terminado reducido en 23%. Optimización del área de acabado optimizada en un 4%.

EfficiencyEnhancement in a Medium ScaleGearboxManufacturingCompanythroughDifferent Lean Tools - A Case Study(Saravanan, Nallusamy, & George, 2018)

Kaizen

El kaizen se basa en el Ciclo de Deming como herramienta para conseguir la mejora continua en una serie de pasos: Selección del tema. Creación de equipo de trabajo. Obtención y análisis de datos. Plan de contramedidas. Seguimiento y evaluación de resultados. Estandarización y expansión

Para lograr la demanda diaria de 10 PLC de cajas de cambios, el tiempo de procesamiento del segundo paso de ensamble se redujo en alrededor del 24%.

Elaborado a partir de (Nallusamy & Adil Ahamed, 2017; Bevilacqua et al., 2013)

Page 44: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Existen 101 herramientas de mejora (Pavnaskar et al., 2003), la decisión respecto a qué

herramienta implementar depende de diversos factores, entre ellos el tamaño de la

empresa y la estructura de la organización, para el caso de la industria Nacional vale la

pena tener en cuenta los Factores claves de éxito en la implementación de Lean

Manufacturing (León et al., 2017) , a saber: Entrenamiento, Liderazgo, Seguimiento e

Indicadores y Compromiso de la Dirección, y otros factores a nivel mundial (Belhadi et al.,

2018) Objetivos claros, visión a largo plazo, eficiencia en la toma de decisiones, sistema

de información confiable, asignación de recursos financieros , capacidad y

empoderamiento de los trabajadores. Además es necesario tener en cuenta las

herramientas con mayor avance en su implementación en la industria Colombiana (León

et al., 2017): 5S’s, celdas de manufactura, Gestión Visual, TPM, Six Sigma, SMED,

Kanban, Kaizen, JIT, Producción Sincrónica y Poka-Yoke.

Teniendo en cuenta los principios Lean Manufacturing, y la problemática descrita en el

numeral 2.2.2, en la Tabla 2-6 se relacionan características generales del proceso

productivo y los principio Lean Manufacturing.

Tabla 2-6 Relación contexto organizacional – principios Lean Manufacturing

Característica del proceso productivo Principio Lean asociado

No se ha identificado la voz del cliente y su relación con el proceso productivo

Especificar valor del producto

Están identificadas las etapas de la operación, sin embargo, no se tienen segregadas las operaciones que agregan valor de las que no lo agregan.

Identificar la cadena de valor

En el indicador de eficiencia de producción se registran reportes de paradas por falta de material entre operaciones.

Crear el flujo

Incremento de demanda no atendida (backorder) de la línea de banda pesada en referencias de productos perforados.

Establecer el hale

La organización se encuentra certificada bajo la norma ISO9001:2015 que tiene un enfoque por procesos basado en el ciclo PHVA.

Buscar la perfección

Fuente El autor

Page 45: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

2.3.4 Mapeo de la cadena de valor

Para realizar el diagnóstico del estado actual del proceso productivo, se identifican los

factores limitantes, es decir aquellos que reducen la productividad de la línea de producción

a analizar. Se pueden usar varias herramientas de soporte, como lluvia de ideas,

diagramas de procesos, diagrama de Gantt, o mapeo de flujo de valor (VSM) (Trojanowska

et al., 2018). VSM ha sido ampliamente utilizado en muchos sectores, como la industria de

la salud, la industria manufacturera, la empresa financiera, el entorno de oficina, etc. Se

ha reconocido que VSM es una poderosa herramienta eficiente para mejorar la

productividad de las industrias manufactureras (Ahmad et al., 2017). El flujo de valor (VSM)

es una secuencia de actividades requeridas para diseñar, producir y proporcionar un bien

o servicio específico, a lo largo del cual fluye información, materiales y valor. El mapeo de

flujo de valor es una técnica para analizar la información, el material y el flujo de una cadena

de valor (Modi & Thakkar, 2014)

Value Stream Mapping (VSM) es una herramienta (Mahendran & Senthil Kumar, 2018) “de

papel y lápiz y dibuja la imagen en una página de todas actividades en estado actual” y en

la que se clasifican las actividades del proceso entre aquellas que agregan valor y las que

no agregan valor, con el objetivo de implementar estrategias para reducir el tiempo

destinado a operaciones sin valor agregado. Existe una clasificación diferente, dividiendo

las operaciones en tres categorías genéricas: sin valor agregado (NVA), necesario pero

sin valor agregado y operaciones con valor agregado, sugerido en artículos como

Implementation of lean manufacturing and lean audit system in an auto parts manufacturing

industry – an industrial case study (Dhiravidamani et al., 2018). Para un ambiente de

producción típico, 5% del total de las actividades agregan valor, 60% de las actividades no

agregan valor y el restante 35% no agrega valor, pero son necesarias (Hines & Taylor,

2000). Es de notar que el término operaciones además de hacer referencia a actividades

de transformación de producto hace referencia a manejo de información. A nivel general

la metodología consta de 5 fases (Saravanan, Nallusamy, & George, 2018): Identificación

de la familia de producto, mapa de estado actual, desarrollo de mapa de estado futuro,

evolución de los planes de trabajo y la implementación de planes de trabajo. Por su parte

Hines& Taylor (Hines & Taylor, 2000) detallan el desarrollo del mapa de valor actual en

etapas: una primera etapa de identificación de las necesidades del cliente, seguida de

agregar al mapa el flujo de la información, una tercera etapa de incluir el flujo de producto,

Page 46: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

una cuarta etapa en la que se identifican las relaciones entre el flujo de proceso y de

información así como una quinta etapa en la que se agrega una línea de tiempo en la base

del mapa en el que se diferencian el lead time (tiempo de entrega del producto) (Bicheno

& Holweg, 2000) y el tiempo de valor agregado.

2.3.5 Metodología DMAIC (Definir Medir Analizar Mejorar Controlar)

Las herramientas de Six Sigma se aplican con mayor frecuencia dentro de un modelo de

mejora del rendimiento, conocido como Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Control, o DMAIC.

DMAIC se utiliza cuando el objetivo de un proyecto es mejorar un producto, proceso o

servicio existente (Galli, 2018). Consta de 5 fases:

Definir: El propósito de la fase de definición es definir el problema y aclarar el alcance del

proyecto. Las necesidades, preferencias y las expectativas de los clientes y del negocio se

expresan como Voice of Customer (VOC) y Voice of Business (VOB). Un análisis SIPOC

relación de: Proveedor (Supplier)-Entradas (Inputs) -Proceso (Process) -Salidas (Outs) –

Cliente (Customer) hace parte de esta fase.

Medir: La fase de medición tiene como objetivo documentar y comprender el estado actual

del sistema e identificar las medidas críticas y métricas relativas a la productividad.

Además, esta fase se centra en validar el sistema de medición y en reunir las causas

fundamentales. Inicialmente, la recopilación de datos se realiza para captar el estado

actual del sistema y los datos relacionados con los defectos e ineficiencias (Salah et al.,

2010) . Después de identificar las posibles causas, se construye un gráfico de Pareto para

visualizar los datos e identificar el contribuyente más significativo entre los listados causas.

Posteriormente se calcula el nivel sigma actual del sistema. El esfuerzo en la recopilación

de datos es crucial ya que son la fuente para realizar el análisis. Se aplican herramientas

de mapeo para recopilar información relativa al proceso y para identificar las variables

clave de entrada y salida. Inicialmente, los VOC se convierten en Parámetros críticos para

la calidad (CTQ). Los CTQ deben estar correctamente alineados con la estrategia

comercial de la empresa para garantizar que las especificaciones se cumplen para mejorar

los estándares de desempeño.

Page 47: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Analizar: La fase de análisis tiene como objetivo identificar la causa raíz y analizar los

problemas y las ineficiencias del proceso. También define la mejora actividades que deben

implementarse.

Según los resultados de la fase de medición, se estudian las posibles causas de la

variación del proceso. Para identificar la causa raíz, herramientas como el diagrama de

causa y efecto y cinco por qué son aplicadas (Temblador-Perez, 2018). La aplicación de

estas herramientas ayuda a identificar las brechas que se presentan en la ejecución de las

mejores prácticas. Esta fase también se centra en la reducción la variabilidad en términos

de sistema y proceso y ayuda a definir las medidas del proceso que deben mejorarse

desde las prácticas actuales, basado en los datos recopilados de tiempo de ciclo durante

la fase de medición.

Mejorar (Improve): En esta fase, las posibles soluciones se deben implementar y probar

mejoras. Las acciones de mejora planificadas deben implementarse de tal manera que

cada progreso en el proceso de implementación es monitoreado adecuadamente y sus

resultados deben registrarse correctamente. Herramientas como Diseño de Experimentos,

Kaizen y otras técnicas de mejora de procesos se emplean para planificar las actividades

de mejora relacionadas con calidad y productividad (Van Tonder, 2011). Después de

implementar la mejora acciones, se realizarán pruebas piloto para registrar el desempeño

de los diseños modificados y el análisis de costo-beneficio también se realizará para

calcular el ahorro total generado por el proyecto.

Controlar: Las mejoras implementadas deben documentarse en para sostener las

actividades de mejora.Inicialmente durante esta fase, es necesario documentar y

estandarizar adecuadamente los procedimientos para crear un descripción clara de los

cambios realizados y cómo mantener lalos

cambios. Las prácticas estándar diseñadas para mejorar las eficiencias operativas deben

validarse mediante un plan de control adecuado. Gestión visual, Mantenimiento Productivo

Total y Poka-Yoke, AMEF son algunas herramientas a implementar. (Ben Ruben et al.,

2017)

Page 48: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

2.3.6 Integración Lean Manufacturing y DMAIC

DMAIC se originó en Six Sigma, y se puede generalizar como un marco para la mejora de

procesos. DMAIC es ampliamente aceptado como una estructura completa y robusta, que

se cree que es adecuada para el modelo Lean Six Sigma integrado. Se espera que un

enfoque integrado incluya el uso de un VSM actual como plataforma para aplicar Six Sigma

y herramientas lean, aplicando Six Sigma para ajustar los parámetros del proceso,

integrando técnicas lean en DMAIC y utilizando VSM de estado futuro como una forma de

cambiar la estructura del proceso (Salah et al., 2010). Algunos autores coinciden que

ambos enfoques contienen una gama de herramientas y técnicas que se complementan y

refuerzan uno al otro y que en muchos proyectos la combinación de Lean y Six Sigma

pueden brindar notables resultados y ser al día de hoy, el más poderoso motor disponible

para la creación de valor sostenible. Algunos investigadores creen que es posible integrar

Lean y Six Sigma sin contradecir su núcleo principal, sin embargo, no hay consenso sobre

cómo se debe realizar la integración y no existe una metodología integrada ampliamente

aceptada (Proudlove et al., 2008). La metodología DMAIC es robusta y flexible para

contener las herramientas lean adecuadas de una manera donde todas las herramientas

están sujetas a ser elegidas en una determinada fase en función del problema abordado.

La metodología utilizada en este documento siguió la estructura DMAIC en el contexto de

su alcance, es decir hasta la fase de medición, siendo el Mapeo de la cadena de Valor la

herramienta utilizada en la fase de medición.

En la Tabla 2-7 propuesta por Salah et.al se ilustra la integración de Lean y Six Sigma.

Tabla 2-7 Integración DMAIC y Lean Manufacturing

Fase del proyecto

Herramienta o tema de formación

Definir

LEAN, Value Stream Mapping y Lean Six Sigma Introducir el análisis financiero: identificar el desperdicio y cuantificar el desperdicio financieramente Utilizar SIPOC para comprender el VOC y prepararse para VSM Introducir el rendimiento de la línea de base del proceso, incluidas las métricas de VSM; inventario; tiempo de espera; Tiempo del ciclo; actividades de valor agregado versus actividades sin valor agregado; y tiempo de inactividad Identificar las herramientas y el enfoque adecuados de LSS para el proyecto seleccionado: determinar si se centra en el flujo o la variabilidad del producto.

Page 49: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Fase del proyecto

Herramienta o tema de formación

Medir

Medir el desempeño de la línea de base del proceso actual

Utilizar las métricas lean para medir la línea base

Mapear el flujo de valor del estado actual

Identificar el desperdicio y cuantificarlo financieramente

Utilizar un enfoque Kaizen e identificar cualquier acción de mejora rápida.

Analizar

Analizar el estado actual de VSM. Analizar el flujo de productos y de información; analizar el tiempo de entrega, los tiempos de ciclo y el reproceso; y analizar el tiempo de inactividad. Crear un VSM de estado futuro ajustado para implementar en la siguiente fase.

Mejorar

Optimizar y estandarizar el proceso; eliminar pasos innecesarios o al menos minimizar el desperdicio dentro de él; desarrollar procedimientos operativos estándar y mejores prácticas;construir un plan de acción de implementación de mejora

Utilizar un evento Kaizen para implementar mejoras. Por ejemplo: mejorar el tiempo y movimiento, mejorar el diseño celular, considerar los factores humanos y el equilibrio laboral, implementar flujo de una sola pieza (reducir el procesamiento por lotes), estandarizar procesos, usar Kanban, utilizar 5S, utilizar TPM y un enfoque de cambio rápido, usar técnicas de prueba y error o utilizar un enfoque visual en el lugar de trabajo.

Controlar

Diseñar un plan de control utilizando el enfoque a prueba de errores; diseñar e implementar acciones correctivas; diseñar un plan de auditoría; y diseñar controles visuales del lugar de trabajo.

Capacite al propietario del proceso sobre el uso del plan de control y monitoree continuamente.

Fuente: El autor a partir de (Salah et al., 2010)

2.3.7 Lean Manufacturing y Simulación de procesos

La viabilidad de implementar herramientas, técnicas, prácticas o procedimientos de Lean

Manufacturing depende de conocer cómo funcionará una organización después de la

implementación de Lean Manufacturing y de cuáles son los beneficios o la mejora del

rendimiento debido a la implementación de la misma, para ayudar a resolver estas

inquietudes, se plantea la integración de elementos de simulación con el mapeo de la

cadena de valor (Gurumurthy & Kodali, 2011). En la Tabla 2-8 se mencionan algunos casos

de uso de simulación para la implementación de herramientas Lean Manufacturing

Page 50: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 2-8 Casos de simulación de implementación de Lean Manufacturing en un entorno industrial

Investigador Software Hallazgo

Visakh y Aravind (2014)

ARENA Simulation, MINITAB statistical software, Taguchi method, ANOVA

Reconoce el diseño de experimentos (DOE). Método diseñado por Taguchi es apropiado para optimizar el parámetro de manufactura (tiempo entre llegadas, layout y turno).

Senthiiland y Shirrushti (2014)

ProModel (Dynamisis)

Simula la producción de un compresor en el contexto de movimiento, tiempo de espera, mano de obra, retrabajo y espacio. Incrementa la productividad de 4 a 6 modelos por día. Redujo el número de operadores de 3 a 2 individuos.

Anbumalar et al (2014)

ARENA Simulation Reconoce un apropiado layout (de forma lineal, oval, en forma de U, S o en I) en línea recta se considera de diseño apto para reducir los gastos de fabricación.

Jagmeet Singh & Singh, (2020)

FLEXSIM Aplicar la manufactura esbelta utilizando el mapeo de flujo de valor (VSM) en una organización fabricante de componentes de suspensión y sujeción de automóviles.

Fuente: El autor a partir de la referencia (Mohamad et al., 2016)

Al inicio del capítulo 2 se describieron las diferentes líneas de producción de la

organización objeto de estudio haciendo énfasis en la problemática de la línea de banda

pesada, seguidamente de desarrolla el marco conceptual en el que Metodologías para el

incremento de la productividad fueron descritas, se dan bases para el uso de Lean

Manufacturing en el proceso productivo y del Value Stream Mapping como herramienta

para mapear y analizar flujos de valor, evaluar y comunicar aspectos del proceso de

producción, tales como flujos de material e información, así como acciones que no agregan

valor, todo ello aspectos que se abordarán en el capítulo 3.

Page 51: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

3. Metodología de implementación de herramientas lean

En este capítulo se diagnostica la situación del proceso productivo en la cadena de valor

de procesamiento, se realiza la identificación de los desperdicios o MUDA, que afectan la

calidad y productividad de los productos y se formulan propuestas de mejora bajo

herramientas de Lean Manufactuing.

Este capítulo está dividido en tres partes: la primera consiste en el PLANEAR, se define el

problema del proceso desde un marco general, esto es desde la perspectiva del cliente y

los intereses del negocio hasta unos requerimientos clave del proceso que traducen esta

perspectiva. En esta sección se definió la forma de seleccionar la referencia que sirvió

como muestra para la medición del proceso productivo.

La segunda parte está asociada al HACER, se detallan todas las actividades del proceso

productivo, los tiempos de ciclo y tiempos de valor agregado, incluye además el flujo de

información en la cadena de valor. Se realizó un análisis de los datos recopilados, los

desperdicios asociados, el análisis de causa de estas actividades que no generan valor y

las herramientas Lean Manufacturing aplicables en el contexto de la organización para la

mejora de la productividad, a partir de las cuales se construyó un mapa de valor futuro.

La tercera parte, también asociada al HACER consiste en el análisis de los datos

recopilados, los desperdicios asociados, el análisis de causa de estas actividades que no

generan valor y la propuesta herramientas Lean Manufacturing aplicables en el contexto

de la organización.

3.1 Definición del problema

El propósito de la fase de definición es definir el problema y aclarar el alcance del proyecto,

en el caso particular de la línea de producción de banda es establecer herramientas para

el cumplimiento y mejora de la eficiencia de producción medida en juegos por operario

hora. Se parte de un diagrama general SIPOC, seguido de la definición de los aspectos

críticos para el cliente y el negocio y finalizando con la matriz XYZ para establecer la

referencia sobre la cual se realizará la medición del proceso productivo

Page 52: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

3.1.1 Diagrama SIPOC (Supplier -Input-Process-Output-Customer)

El diagrama SIPOC (Figura 3-1) permite dar una visión general del proceso a mejorar,

identifica su esencia, permite en un nivel preliminar generar un plan de recolección de

datos y permite una transición al mapa de valor. Es construido para proporcionar una

claridad sobre los proveedores, clientes, materiales de entrada necesarios y la secuencia

de procesos involucrados en la fabricación del producto.

Figura 3-1 Diagrama SIPOC Banda Pesada

Fuente: El autor

3.1.2 Aspectos críticos para el cliente y el negocio ( VOC, VOB, CTQ´s, CTB´s)

Definición de la voz del cliente (VOC), los datos sobre lo que el cliente quiere y necesita

es una responsabilidad de toda organización. Después de que se obtenga una

representación de la VOC, la necesidad es traducir esta información en Requisitos críticos

del cliente (CCR).

Un CCR es una característica específica del servicio deseado por el cliente y también debe

ser medible con un objetivo y un rango permitido. La Voz del negocio (VOB) por sus siglas

en inglés (Voice of Business) juega un papel principal en la identificación e implementación

de mejoras y éstos son traducidos en Requisitos Críticos para el negocio (CBR). Sin

embargo, CBR’s y CCR’s pueden entrar en conflicto a veces, por ejemplo, los costos de

Page 53: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

brindar el servicio logístico adecuado a cualquier cliente tienen que ser comparado con su

rentabilidad.

Conocer los CCR’S es una forma de identificar desperdicios y lograr mejores rendimientos.

Paralelamente al análisis centrado en el cliente, los objetivos de mejora tienen que ser

traducido en medidas críticas para la calidad (CTQ). El árbol CTQ es la herramienta

principal para indicar en qué es importante trabajar para alcanzar la satisfacción del cliente.

A través de una matriz de correlación, de hecho, es posible ponderar la importancia de los

diversos parámetros del proceso sobre la base de los requisitos del cliente y del negocio.

Las relaciones entre CTQ’s permiten definir la clasificación de las características del

proceso y concentrarse en las mediciones realmente significativas para la siguiente etapa

(medición) (Costantino, Di Gravio, and Romitelli, 2011.). En la Tabla 3-1 se representa la

correlación entre CTB’s y CTQ’s de la línea de banda pesada.

Tabla 3-1 CTB’s y CTQ’s de línea de producción banda pesada

VOC: VOZ DEL CLIENTE Indicadores de salida

CTQ's

Menores precios Espesor de producto conforme

Duración del producto Diámetro de agujeros de acuerdo a especificación

Disponibilidad de productos Empaque y embalaje sin daño o errores

DIFOT (Delivery in full on time) VOB: VOZ DEL NEGOCIO CTB's

Margen de EBITDA superior al 13% Costo unitario menor a $6500 por juego procesado

Tasa de retrabajo=0 Eficiencia de producción superior a 3,72 juegos/operario hora

Tasa de rechazo interno Desviaciones en consumos inferiores a 6.5 MMCOP al mes

Mean Time To Repair (MMTR) Rechazo en proceso menor al 2% Mean Time Between Failure (MTBF) Horas de parada máximas permisibles

Fuente: El autor

3.1.3 Matriz de priorización para selección de familia de producto

Para realizar la medición del proceso productivo, se requiere definir una familia de

producto. La matriz de priorización se elabora de acuerdo al volumen y variación de ventas

por referencia mes a mes y el costo del producto.

Page 54: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

En el Anexo B se encuentra una sección del análisis ABC realizado al portafolio de banda

pesada de acuerdo a la proyección de ventas para el año, en él se clasificó el portafolio

como referencias tipo A aquellas con un volumen de ventas que representa el 50% del

total de las ventas, tipo B con una participación entre el 21 y 30% y tipo C aquellas que

representan menos del 20%. Se incluye la variación del volumen de ventas mes a mes

referencia a referencia, como una clasificación X, Y, Z asignando X a las referencias con

variación en la proyección de ventas de menos del 10%, Y a aquellas con variación entre

el 11% y 25% y clasificación Z aquellas referencias con variación mayor al 25%. Éstos

criterios de clasificación son resumidos en la Tabla 3-2.

Por otra parte, se realizó una segunda matriz para definir la referencia a analizar teniendo

en cuenta el costo de fabricación, ésta matriz se encuentra en el Anexo C.

Tabla 3-2 Criterios ABC-XYZ para selección referencia de producto

Fuente: El autor

Seguidamente se realizó una tercera matriz que incluyó los criterios tanto de volumen de

demanda como de costo unitario (Anexo D), a partir de ésta última matriz y aplicando los

criterios XA tanto para el volumen de ventas como al costo unitario, se establece como

familia de producto a analizar la 20101D, teniendo en cuenta que es una de las referencias

que tienen el flujo completo de la cadena de valor, es decir incluye la operación de

perforado, las dos primeras referencias listadas en la Tabla 3-3 son clasificadas como

ciegas, es decir sin perforaciones, razón por la cual son descartadas para realizar la

medición del proceso productivo, teniendo en cuenta la tendencia en el incremento de la

demanda de producto perforado mencionada en el capítulo 2.

Page 55: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 3-3 Principales referencias de producción de banda pesada

Referencia MATRIZ DEMANDA % MATRIZ COSTO

Unitario % TIPO

20226I133-BANDA PESADA 20226 FX.BEST AX 0,4793% AX 0,46% CIEGA 1029IL133-BANDA PESADA 1029 FX.BEST AX 0,6443% AX 0,48% CIEGA 1029XL133-Banda pesada 1029XL FX.BEST AX 0,6490% AX 0,52% CIEGA 20101D133-BANDA PESADA 20101D FX.BEST AX 0,8932% AX 0,89% PERFORADA 20101FX123-Banda pesada 20101 f.extreme AX 1,3811% AX 1,40% CIEGA 20101I133-Banda pesada 20101 fx.best AX 2,0024% AX 1,79% CIEGA

20101I94-Banda pesada 20101i94 AX 1,6837% AX 1,83% CIEGA 20101ID94-Banda pesada 20101id94 AX 0,6279% AX 0,75% PERFORADA 20101IX133-Banda pesada 20101x fx.best AX 1,2793% AX 1,19% CIEGA 20101IX94-Banda pesada 20101ix94 AX 1,5667% AX 1,77% CIEGA 20101IXD94-Banda pesada 20101ixd AX 0,4302% AX 0,53% PERFORADA 20101SD136-BANDA PESADA 20101SD (05136) AX 0,7863% AX 0,77% PERFORADA 20101XFX123-Banda pesada 20101x f.extreme AX 1,2298% AX 1,30% CIEGA 20104X94-Banda pesada 20104x (0594) AX 2,4369% AX 2,12% CIEGA 20104XFX123-Banda pesada 20104x f.extreme AX 1,4630% AX 1,15% CIEGA 20104XX94-Banda pesada 20104xx non asbes AX 1,0441% AX 0,95% CIEGA 20104XXFX123-Banda pesada 20104xx f.extreme AX 0,9540% AX 0,83% CIEGA 20121133-BANDA PESADA 20121 FX.BEST AX 0,7496% AX 0,75% CIEGA 20121X133-Banda pesada 20121X FX.BEST AX 0,7017% AX 0,74% CIEGA 20122IX94-Banda pesada 20122x non-asbest AX 0,8549% AX 0,82% CIEGA 20122XFX123-Banda pesada 20122x f.extreme AX 0,6833% AX 0,61% CIEGA 20192XD133-Banda pesada 20192xd fx.best AX 0,7196% AX 0,82% CIEGA 20207D133-BANDA PESADA 20207D FX.BEST AX 0,5616% AX 0,57% CIEGA 20207XD133-BANDA PESADA 20207XD FX.BEST AX 0,5570% AX 0,61% CIEGA 20208D133-BANDA PESADA 20208D (05133) AX 0,4466% AX 0,45% CIEGA 20208XD133-BANDA PESADA 20208XD FX.BEST AX 0,7957% AX 0,87% CIEGA

Fuente: El autor

Page 56: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

3.2 Trazado del mapa del estado actual

El mapa se comienza a trazar por el lado de las necesidades del cliente, se representa con

un icono de fábrica en la esquina superior derecha del mapa (Rother & Shook, 2003). El

mapa de la cadena de valor cubre el flujo de producto en la fábrica, teniendo en cuenta

que la producción de banda pesada se realiza para la reposición del inventario del almacén

de producto terminado, es el almacén el que se definirá como cliente en el diagrama como

se muestra en la Figura 3-2. Como se describió en la problemática del proceso de

producción, la demanda de producto perforado es del 29% del total de la demanda del mes

que es de 28.000 juegos. El almacén opera 2 turnos día.

Figura 3-2 Representación del cliente en el VSM

Una vez definida la referencia a analizar: 20101D133, se realiza la observación y toma de

tiempos de tota la cadena del proceso productivo, la codificación de los productos de la

línea de banda se realiza con base en el FMSI (FRICTION MATERIALS STANDARDS

INSTITUTE) lo que permite a los diferentes fabricantes de materiales de fricción alrededor

del mundo tener las mismas especificaciones de producto: ancho, espesor, longitud de

arco interior entre otros. En la organización objeto de estudio el código FMSI se

complementa con un código alfanumérico que permite establecer si la referencia es ciega

o perforada, así como establecer la formulación (tipo de mezcla) del cual está hecho

determinado producto.

La referencia 20101D133 tiene las siguientes características:

Formulación: WO05133B

Peso teja: 7.100 gramos

Page 57: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Longitud de arco interior del segmento: 316.8 mm – 320 mm

Ancho del segmento: 99,4-100,2 mm

N° de agujeros:12

Espesor final del producto: 11,8-12,2 mm

Diámetro mayor de los agujeros: 12.75-13.25 mm

Diámetro menor de los agujeros: 6,26-6,75 mm

Altura de pared del agujero: 2,37-2,63 mm

3.2.1 Recolección de Información: Tiempos de proceso de cada etapa del proceso productivo

En la producción de banda pesada se utilizan materiales de proveeduría local como

material importado, la política de inventarios es de 15 días para materias primas nacionales

y 35 días para material importado, en promedio la línea de banda pesada procesa 66

toneladas de materia prima al mes, los inventarios se representan como triángulos en el

diagrama (Figura 3-3).

Figura 3-3 Representación inventario materia prima

Para la recolección de información se diseñó una plantilla (Figura 3-4) para la toma de

tiempos de cada una de las etapas del proceso, en la que se incluyó: Turno en el que se

realizó la observación, máquina, hora, listado de las actividades y clasificación de las

mismas en tiempos de ciclo, verificaciones, desplazamientos realizados, así como

hallazgos y oportunidades de mejora.

Page 58: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

En la tabla de datos que acompaña cada operación éstos tiempos se representan de la

siguiente manera:

CT: Tiempo de ciclo

CO: Tiempo de cambio entre productos

OT: Otros tiempos

TF: Tiempo en funcionamiento

Número de operadores: Simbolizados como

Tiempo disponible.

Figura 3-4 Esquema para recolección de toma de tiempos de proceso

Fuente: El autor

Mezclado:

En el Anexo E se encuentra la toma de tiempos realizada al proceso de mezclado de la

formulación WO05133B, la mezcla procesada es de 550 kg. La figura 3-5 resume los

tiempos de ciclo (CT) de proceso que incluyen actividades de cargue y descargue de

materias primas al mezclador, tiempo de cambios de referencia (CO) que para el caso de

la operación de mezclado es el tiempo para cambiar de una formulación a otra, tiempo de

funcionamiento (TF) del mezclador como tal y otros tiempos (OT)

Page 59: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Figura 3-5 Caja de datos proceso de mezclado

Dosificado:

En el proceso de dosificado se embolsa mezcla para diferentes prensas de curado, cada

una de estas prensas de curado tiene moldes de diferentes medidas, en la Tabla 9 se

clasifican algunos de los moldes de curado y se indican sus dimensiones generales, así

como prensas en las que es posible realizar su montaje. La referencia en mención es

procesada en un molde tipo T, en la dosificadora las órdenes de producción de producto

terminado que contienen la información del peso de la teja se abastecen 3 prensas de

curado, es decir los 550 kg provenientes del proceso de mezclado son utilizados en

diferentes tejas. En el Anexo F se encuentra la toma de tiempos realizada al proceso de

dosificado semiautomático.

Tabla 3-4 Moldes y prensas en los que se realiza su montaje.

Fuente: El autor

Page 60: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Curado:

El ciclo de curado de la formulación WO05133B se realiza a alta presión y temperatura

entre 120-140°C en el molde, el ciclo comprende etapas en las que la prensa se encuentra

cerrada, y etapas en las que la prensa se abre unos segundos para permitir la liberación

de aire contenido en la preforma. La alimentación se realiza de forma manual en cada una

de las cavidades de la prensa, cada una de las cuales contiene un molde. En la Tabla 3-4

se describen los moldes (medidas) y prensas en las cuales se puede . Para el caso de la

referencia evaluada, la prensa consta de 4 moldes de curado, en uno de los cuales se

realizó la etapa de curado de la orden de producción de la referencia 20101D133. En el

Anexo G se encuentra la toma de tiempos realizada al proceso de curado

Horno:

El ciclo de horneado consiste en pos curar las tejas resultantes del proceso de curado en

canastilas dispuestas para tal fin, el ciclo de hornedo para la formulación WO05133B

consiste en 12 horas en un horno tipo batch , en el que las tejas se encuentran entre 220-

260°C.

Corte :

Corte CNC: Posterior al proceso de horneado , y una vez el material se encuentre frío, se

procede a cortar en segmentos la teja curada, el corte se realiza en la máquina WA1010

que permite garantizar un corte homogéneo del material, en el Anexo H se encuentra la

toma de tiempos realizada al proceso de corte CNC

Corte Manual WA1025: Despunte, la operación de despuente consiste en un segundo corte

al segmento, éste se realiza a aquellas referencias de producto cuya longitud de arco es

considerablemente diferente a la longitud de arco del molde en el que fue curado, es decir

una teja cuya longitud de arco interior es de 318 mm, y de la cual se requiere un segmento

de longitud de arco de 312 mm, es necesario realizar un corte de 6 mm , éste segundo

corte se conoce como despunte

Rectificado interior y Rectificado exterior inicial:

Page 61: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Para garantizar el correcto asentamiento de la banda, se remueve el material de la cara

interna del segmento por medio de piedras abrasivas, al igual que la cara externa, hasta

un espesor mayor al del límite superior de la especificación, en el Anexo H se encuentra

la toma de tiempos realizada al proceso de rectificado interior y rectificado exterior inicial

de la banda

Perforado:

Existen 3 tipos de máquinas para realizar el proceso de perforado, dos centros de

mecanizado, una máquina semiautomática y una manual, la referencia en mención se

perfora en uno de los centros de mecanizado, cuya alimentación se realiza de forma

manual, en el Anexo I se encuentra la toma de tiempos realizada al proceso de perforado

Rectificado exterior final:

Al realizar las perforaciones, las brocas y /o avellanadores que penetran al material de

fricción dejan una apariencia no uniforme en el contorno del agujero, éste defecto se

conoce como desportillamiento, defecto por el que es necesario realizar un segundo

rectificado (rectificado final) para mejorar la apariencia del material perforado y garantizar

el espesor final del producto de acuerdo a la especificación requerida. En el Anexo J se

encuentra la toma de tiempos realizada al proceso de Rectificado exterior final.

Marcado y empaque:

Finalmente, el producto es identificado con referencia, formulación, orden de producción

en cada uno de los lomos del segmento. Un juego de banda pesada lo componen 4

segmentos, 2 segmentos para la rueda trasera izquierda y dos segmentos para la rueda

trasera derecha. En el Anexo K se encuentra la toma de tiempos realizada a las

operaciones de marcado y empaque.

3.2.2 Flujo de información en la cadena de valor

La tasa de producción se define a partir de un presupuesto y de un forecast de ventas, el

primero lo define el área comercial, y el segundo es el ajuste mensual que realiza de

Page 62: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

acuerdo al comportamiento de la demanda. Una vez establecido el forecast de ventas

mensualmente se realiza el Comité de Operaciones, comité en el que representantes del

área comercial, producción, gestión humana, logística y abastecimiento establecen las

tasas de fabricación para el mes siguiente. Seguidamente se elabora el plan maestro de

producción, que contiene el detalle referencia a referencia de los productos y cantidades a

fabricar, posteriormente éste plan maestro de producción se traduce en la planeación

detallada de piso, en la que se definen los montajes del herramental en las diferentes

prensas de curado así como las prioridades de fabricación, el plan de producción es

iniciado a través de la liberación de órdenes de producción en el ERP de la compañía,

éstas órdenes de producción son emitidas a planta, realizando el proceso anteriormente

descrito y en el que las órdenes acompañan el producto. Una vez se concluye el proceso

de fabricación la orden es notificada en el ERP y traslada al almacén de producto

terminado, mensualmente se verifica el cumplimiento de las tasas de fabricación avaladas

por el comité de operaciones, así como el cumplimiento del indicador de eficiencia de

producción, este flujo de información se representa en la Figura 3-6.

Figura 3-6 Flujo de información en la cadena de valor

Fuente: El autor

3.2.3 Mapa de valor del estado actual del proceso productivo

Page 63: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Takt time se define como el tiempo necesario para producir un producto que satisfaga la

demanda de los clientes (Kovács, 2017). Básicamente, si la demanda aumenta, el tiempo

Takt disminuye y viceversa. Por otro lado, si el tiempo del ciclo del cuello de botella es

menor que el tiempo de Takt, entonces se cumplió la demanda de los clientes, y viceversa.

Por tanto, Takt time sirve como herramienta de gestión para determinar si la línea de

producción está por delante o por detrás del programa de producción. Además, también

juega un papel vital como herramienta de alineación para calcular las necesidades de

producción en tiempo real. En este caso, Takt time se calculó de la siguiente manera:

Demanda del cliente por día: 28.000 juegos/23 días = 1217 juegos

Tiempo de trabajo: 16 horas (un turno por día). Tiempo de descanso: 0,5 horas por turno

Tiempo disponible: 15 horas al día

Takt time = tiempo operativo neto / demanda del cliente

= 15 horas x 60 min / 1217 juegos = 0,74 min / juego

La Figura 3-7 es el mapa de valor actual del proceso productivo de banda pesada, en la

parte inferior del mapa se resumen los tiempos de valor agregado (VT) y tiempos de valor

no agregado (NVT) en donde se destaca el porcentaje de valor agregado es menor en las

operaciones de perforado (38,42%) y de rectificado exterior final (31,26%).

Page 64: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...
Page 65: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Figura 3-7 Mapa de Valor Estado Actual Banda Pesada

Tiempos de ciclo 953,49 34,7% Inventarios 1.055 38,4% Otros tiempos sin valor 734,60 26,9% Total 2.748,77

Fuente: El autor

Page 66: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

3.3 Análisis de información y propuestas de mejora

La fase de análisis tiene como objetivo identificar la causa raíz y analizar los problemas y

las ineficiencias del proceso. También define las actividades de mejora que deben

implementarse para lograr mejoras en el proceso. Según los resultados de la fase de

medición, se analizan especialmente aquellas operaciones con un bajo porcentaje de valor

agregado. Para identificar la causa raíz, herramientas como el diagrama de causa y efecto

y cinco por qué son utilizados. La aplicación de éstas herramientas ayuda a identificar las

brechas que se presentan en la práctica. Esta fase también se enfoca en reducir la

variabilidad en términos de sistema y proceso y ayuda a definir las medidas del proceso

que deben mejorarse desde las prácticas actuales. Basado en los datos recopilados de

tiempo de ciclo de cada operación.

3.3.1 Análisis de desperdicios en el proceso

De acuerdo a las observaciones realizadas en cada operación, se asociaron desperdicios

(valor no agregado) del proceso de producción de la referencia 20101D133, en la Tabla 3-

5 se describieron las actividades más relevantes encontradas durante la fase de

observación y captura de datos.

Tabla 3-5 Identificación de desperdicios en cada operación

OPERACIÓN DESPERDICIO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DISTANCIA

RECORRIDA (metros)

Mezclado Exceso de

movimientos

El operario realiza 18 movimientos para

la selección y pesaje de cada materia

prima que conforma una mezcla

384

Dosificado

semiautomático Espera

Durante el proceso de llenado de cada

bolsa, el operador no realiza otra

actividad durante 20 segundos

12

Curado Exceso de

movimientos

El operario utiliza implementos como

martillos y accesorios metálicos para

retirar la teja de la prensa de curado,

por cada cargue de prensa ésta

actividad le toma 136 segundos

16

Page 67: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

OPERACIÓN DESPERDICIO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DISTANCIA

RECORRIDA (metros)

Corte

Sobreprocesamiento

Se realiza un segundo corte para ajustar

medida de la teja, retrabajo que dura 55

segundos 4

Exceso de inventario

El exceso de material removido en el

proceso de corte es dispuesto como

material de desecho

Rectificado

interior y exterior

inicial

Esperas

La operación de rectificado se detiene

40 segundos por juego a la espera de

segmentos cortados 26

Rectificado

interior y exterior

inicial

Exceso de inventario

Se remueve un exceso de material de la

teja, cuyo espesor es de 16 mm, siendo

la especificación del producto de 12 mm

Perforado

Transporte

Algunos segmentos no es posible

ubicarlos en la matriz de perforado, en

promedio se retrabaja un segmento por

cada juego procesado, lo que implica un

desplazamiento de 22 metros

35 Exceso de

movimiento

Traslado innecesario del personal

buscando elementos como zapatas y

pines de ubicación, 30 segundos por

cada cambio de referencia en esta

actividad

Espera En la estación de trabajo no hay

segmentos para perforar

Exceso de

movimiento

El operario solicita apoyo de un segundo

operador para realizar puesta a punto

Rectificado

exterior final

Transporte Los segmentos retornan a la operación

de rectificado a un segundo rectificado

23,4

Sobreprocesamiento

Se realiza un segundo rectificado

exterior (69 segundos por segmento) de

acuerdo a la especificación final de

espesor

Marcado y

empaque Defectos

La referencia marcada en uno de los

segmentos procesados no fue legible, se

retrabaja

7

Fuente: El autor

3.3.1.1 Análisis de causas ineficiencias del área de terminados banda

De los resultados del mapeo de la cadena de valor se encontró que las operaciones de

rectificado exterior final y perforado tienen un porcentaje de tiempo de valor agregado de

Page 68: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

36% y 31% respectivamente, es decir, son las operaciones con mayores tiempos de valor

no agregado. Se implementó un diagrama de causa y efecto (Figura 3-8) construido con

un equipo multidisciplinario compuesto por operarios de la zona, técnicos de

mantenimiento, auditor de proceso y diseñador de la línea, para identificar las causas y

subcausas que se clasificaron en seis categorías de causas generales, a saber: Medición,

Material, Mano de Obra, Medio Ambiente, Métodos y Máquinas y que generan ineficiencias

en éstas operaciones, reagrupadas como operaciones de terminados banda.

Figura 3-8 Diagrama de Causa-Efecto Terminados Banda

Fuente: El autor

Tabla 3-6 Análisis de causas desperdicios terminados banda

Fuente: El autor

Page 69: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

3.3.2 Herramientas Lean aplicables al proceso productivo

De acuerdo a los desperdicios identificados en la Tabla 3-5 se listan y describen las

herramientas aplicables para la reducción de actividades y tiempo de valor no agregado

en el proceso analizado en la Tabla 3-7.

Tabla 3-7 Herramientas aplicables para la reducción de desperdicios

OPERACIÓN DESPERDICIO OBSERVACIÓN DEL

PROCESO

HERRAMIENTA DE MEJORA APLICABLE

DESCRIPCIÓN

Mezclado Exceso de

movimientos

El operario realiza 18 movimientos para la selección y pesaje de cada materia prima que conforma una mezcla

Trabajo celular, 5S’s

Reubicación de materias primas de mayor consumo cerca al punto de pesaje del mezclador

Dosificado semiautomático

Espera

Durante el proceso de llenado de la bolsa, el operador no realiza otra actividad

Kanban

Sistema Kanban que permita al operador de la dosificadora identificar la prioridad de prensa de curado a abastecer

Curado Exceso de

movimientos

El operario realiza movimientos excesivos para separar la teja curada de la prensa, utiliza implementos como martillos y accesorios metálicos para retirar la teja de la prensa de curado

5S's

Estándar de 5S's de puesto de trabajo que incluya tipo, cantidad y ubicación de elementos necesarios en el puesto de trabajo

Corte

Sobreprocesa-miento

Se realiza un segundo corte para ajustar medida de la teja

TOC Eliminar cuello de botella en el áea de terminados con un equipo adicional para referencias con despunte y o modificación de un equipo disponible

Exceso de inventario

El exceso de material removido en el proceso de corte es dispuesto como material de desecho

Trabajo celular

Rectificado interior y exterior inicial

Esperas La operación de rectificado se detiene a la espera de segmentos cortados

TPM

Mantenimiento productivo total a máquina de corte WA1010

Page 70: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 3-7 - Herramientas aplicables para la reducción de desperdicios-Continuación

OPERACIÓN DESPERDICIO DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO

HERRAMIENT

A DE MEJORA

APLICABLE DESCRIPCIÓN

Rectificado

interior y

exterior

inicial

Exceso de

inventario

Se remueve un exceso de

material de la teja, cuyo

espesor es de 16 mm ,

siendo la especificación

del producto de 12 mm

Análisis de

causa raíz

Recálculo de peso

requerido en función de

espesor y propiedad

físicas de mezcla

(densidad)

Perforado

Transporte Algunos segmentos no es

posible ubicarlos en la

matriz de perforado Poka -yoke

Ajuste de matrices de

perforado de acuerdo a

especificación de ancho

de segmento

Exceso de

movimiento

Traslado innecesario del

personal buscando

elementos como zapatas

y pines de ubicación

5S's

Estándar de 5S's de

puesto de trabaja que

incluya tipo, cantidad y

ubicación de herramental

de mayor uso y

herramientas requeridas

Espera En la estación de trabajo

no hay segmentos para

perforar

Celdas de

manufactura

Modificación de layout e

implementación de

sistema semiautomático

de alimentación.

Exceso de

movimiento

El operario solicita apoyo

de un segundo operador

para realizar puesta a

punto

Entrenamiento

estandarizado

Instructivos de operación

que incluyan, el qué ,

cómo y por qué de cada

actividad que incluye un

cambio de referencia

Rectificado

exterior final

Transporte

Los segmentos retornan a

la operación de

rectificado a un segundo

rectificado

Celdas de

manufactura

Modificación de layout

que permita un flujo de

material continuo

Sobreprocesa-

miento

Se realiza un segundo

rectificado de acuerdo a

la especificación final de

espesor

Análisis de

causa raíz Análisis de vida útil de

brocas y avellanadores

Marcado y

empaque Defectos

La referencia marcada en

uno de los segmentos

procesados no fue

legible, se retrabaja

Poka -yoke

Inclusión de sistema tipo

código de barras para

identificación de producto

Fuente: El autor

Page 71: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

A partir del análisis anterior se realizó una matriz de impacto para la implementación de mejoras, el

equipo multidisciplinario calificó cada una de las actividades propuestas teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

TIEMPO EJECUCION

IMPACTO EN EL TIEMPO DE FLUJO DE PROCESO

(Disminución en minutos perdidos)

Prioridad

(Facilidad, Impacto)

Menor a 2 meses = 9 Alto Impacto = 9 1o = (9,9)

Entre 3 y 4 meses = 6 Medio Impacto = 6 2o = (6,6)

Mayor a 4 meses = 3 Bajo Impacto = 3 3o = (3,3)

Tabla 3-8 Matriz impacto-esfuerzo mejoras propuestas

OPERACIÓN DESPERDIC

IO OBSERVACIÓN

DISTANCIA

RECORRIDA

(metros)

HERRAMIENTA DE

MEJORA APLICABLE

DESCRIPCIÓN Facilida

d

Impacto en

tiempo de flujo

de proceso

(Facilidad,

Impacto)

Mezclado Exceso de

movimientos

El operario realiza 18

movimientos para la

selección y pesaje de

cada materia prima que

conforma una mezcla

384 Trabajo celular,

5S’s

Reubicación de

materias primas

de mayor

consumo cerca al

punto de pesaje

del mezclador

9 6 (9,6)

Dosificado

semiautomático Espera

Durante el proceso de

llenado de la bolsa, el

operador no realiza otra

actividad

12 Kanban

Sistema Kanban

que permita al

operador de la

dosificadora

identificar la

prioridad de

prensa de curado

a abastecer

9 3 (9,3)

Curado Exceso de

movimientos

El operario realiza

movimientos excesivos

para separar la teja

curada de la prensa,

utiliza implementos como

martillos y accesorios

metálicos para retirar la

teja de la prensa de

curado

16 5S's

Estándar de 5S's

de puesto de

trabaja que

incluya tipo,

cantidad y

ubicación de

elementos

necesarios en el

puesto de trabajo

9 3 (9,3)

Corte

Sobreproce-

samiento

Se realiza un segundo

corte para ajustar medida

de la teja

4

TOC

Eliminar cuello de

botella en el área

de terminados con

un equipo

adicional para

referencias con

despunte y o

modificación de

un equipo

disponible

3 9 (3,9)

Exceso de

inventario

El exceso de material

removido en el proceso

de corte es dispuesto

como material de

desecho

Trabajo celular

Rectificado

interior y exterior

inicial

Esperas

La operación de

rectificado se detiene a la

espera de segmentos

cortados

26

TPM

Mantenimiento

productivo total a

máquina de corte

WA1010

6 3 (6,3)

Exceso de

inventario

Se remueve un exceso de

material de la teja, cuyo

espesor es de 16 mm ,

siendo la especificación

del producto de 12 mm

Análisis de causa

raíz

Recálculo de peso

requerido en

función de espesor

y propiedad físicas

6 6 (6,6)

Page 72: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

de mezcla

(densidad)

OPERACIÓN DESPERDIC

IO OBSERVACIÓN

DISTANCIA

RECORRIDA

(metros)

HERRAMIENTA DE MEJORA APLICABLE

DESCRIPCIÓN Facilida

d

Impacto en

tiempo de flujo

de proceso

(Facilidad,

Impacto)

Perforado

Transporte

Algunos segmentos no es

posible ubicarlos en la

matriz de perforado

35

Poka -yoke

Ajuste de matrices

de perforado de

acuerdo a

especificación de

ancho de

segmento

6 3 (6,9)

Exceso de

movimiento

Traslado innecesario del

personal buscando

elementos como zapatas

y pines de ubicación

5S's

Estándar de 5S's

de puesto de

trabaja que

incluya tipo,

cantidad y

ubicación de

herramental de

mayor uso y

herramientas

requeridas

9 6 (6,6)

Espera

En la estación de trabajo

no hay segmentos para

perforar

Celdas de

manufactura

Modificación de

layout que

permita un flujo

de material

continuo

6 9 (6,9)

Exceso de

movimiento

El operario solicita apoyo

de un segundo operador

para realizar puesta a

punto

Entrenamiento

estandarizado

Instructivos de

operación que

incluyan, el qué,

cómo y por qué de

cada actividad que

incluye un cambio

de referencia

6 6 (6,6)

Exceso de

movimiento

El operario debe realizar

la sujeción manual de

cada segmento con una

guaya

Celdas de

manufactura

Implementación

de apilador de

segmentos para

los centros de

mecanizado

3 9 (3,9)

Rectificado

exterior final

Transporte

Los segmentos retornan a

la operación de

rectificado a un segundo

rectificado 23,4

Celdas de

manufactura

Modificación de

layout que

permita un flujo

de material

continuo

6 9 (6,9)

Sobreproces

amiento

Se realiza un segundo

rectificado de acuerdo a

la especificación final de

espesor

Análisis de causa

raíz

Análisis de vida

útil de brocas y

avellanadores

6 6 (6,6)

Marcado y

empaque Defectos

La referencia marcada en

uno de los segmentos

procesados no fue

legible, se retrabaja

7 Poka -yoke

Inclusión de

sistema tipo

código de barras

para identificación

de producto

3 3 (3,3)

3.3.3 Implementación de mejoras

Según los hallazgos del VSM del estado actual, se identificaron áreas de mejora y

herramientas Lean para realizar dichas mejoras, algunas de las cuales requieren recursos

importantes para ser llevadas a cabo. A partir de la matriz anterior, una de las mejoras

propuestas de impacto medio y facilidad alta es la de implementación de 5S’s en el área

Page 73: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

de mezclado, área en el que el operador permanentemente realiza desplazamientos: 384

metros para procesar una mezcla, el estándar de producción de la operación es de 10

mezclas, es decir que el operador traslada bultos de hasta 25 kilogramos caminando 3,8

kilómetros aproximadamente durante su jornada laboral, una parte de ésta zona

corresponde a la Figura 3-9.

Figura 3-9 Zona de mezclado planta fricción

El área de mezclado corresponde tanto a la línea de banda como de pastilla, para realizar

el análisis para la reubicación de materias se tuvo en cuenta kilogramos de consumo de

materia prima para cada línea de producción y aquellas que son comunes a las dos líneas,

en la Tabla 3-7 se listaron las 89 materias primas que se utilizan, y el correspondiente

porcentaje de cada una sobre el total del consumo en el área de mezclado.

Tabla 3-9 Análisis consumo materia prima

Componente Consumo (kg/mes)

% consumo

Componente Consumo (kg/mes)

% consumo

Componente Consumo (kg/mes)

% consumo

Banda 31606,0 COMÚN

Pastilla

FIBRA F2020SM SIN MOLER

6107,3 19% F0205 92,9 0,1% F0229 239,2 0,53%

SCRAP FIBRA F2020

6107,3 19% F0723 38,4 0,1% F0725 223,0 0,50%

F0368. 4839,4 15% PUZOLANA F0737SM SIN MOLER

2,4 0,0% F0729 207,0 0,46%

F0367. 4589,7 15% F0737 2,4 0,0% F0731 206,9 0,46%

F0517 3334,9 11% Pastilla 44718,9 F0202 202,5 0,45%

POLVILLO F2041

1691,7 5% F0214 11453,7 25,61% F0710 195,1 0,44%

POLVILLO F2042

1571,2 5% F0201 5487,0 12,27% F0715. 168,9 0,38%

Page 74: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

F0533. 1053,5 3% F0821 5284,2 11,82% O06009K 165,2 0,37%

F0501 837,8 3% F0706 4465,9 9,99% F0204 161,3 0,36%

F0738 601,5 2% F0514. 4360,9 9,75% F0238 119,4 0,27%

F0711. 324,2 1% F0221 1633,8 3,65% F0270 119,4 0,27%

F0375. 249,6 1% F0513. 1585,9 3,55% F0220 112,0 0,25%

F0512 200,1 1% F0209 670,6 1,50% F0424 88,2 0,20%

F0707 97,5 0% F0404 662,5 1,48% F0737 73,6 0,16%

COMÚN 66691,1 F0701 642,0 1,44% PUZOLANA

F0737SM SIN MOLER

73,6 0,16%

F0706 29673,3 44,5% F0241 641,7 1,43% F0263 65,8 0,15%

F0821 14844,3 22,3% F0503 565,3 1,26% F0315. 61,5 0,14%

F0617 5983,2 9,0% F0730 555,2 1,24% F0365 61,5 0,14%

F0424 3726,5 5,6% F0206. 483,9 1,08% F0405 56,1 0,13%

F0701 3428,9 5,1% F0412 464,4 1,04% F0728 39,0 0,09%

F0503 3400,3 5,1% F0617 415,4 0,93% F0213 35,5 0,08%

F0730 2432,9 3,6% F0325 384,5 0,86% GWZ 200 35,5 0,08%

F0315. 1239,5 1,9% F0205 362,7 0,81% F0303 32,3 0,07%

F0710 540,8 0,8% F0219 359,7 0,80% F0530 17,9 0,04%

F0241 397,6 0,6% F0363 312,1 0,70% F0334 10,6 0,02%

F0530 296,1 0,4% F1003F 300,3 0,67% F0714 10,4 0,02%

F0209 259,4 0,4% F0370 290,8 0,65% F0232 9,1 0,02%

F0729 224,2 0,3% F0330 267,7 0,60% F0423 8,3 0,02%

F0263 107,8 0,2% F0321 249,9 0,56% F0362 6,8 0,02%

Del análisis realizado, se destaca que las materias primas F0821, F0424 y F0315 con

porcentajes de consumo de 22,3%, 5,6% y 1,9% respectivamente. Éstas fueron reubicadas

al área central de la zona de mezclado, para reducir los desplazamientos del operador.

Otras de las mejoras propuestas, se ejecutaron finalizando el primer trimestre del año

2.021:

- Rectificado de perfil interior de matrices de perforado: En la toma de tiempos, se

evidenció que algunos de los segmentos cortados no encajan en la matriz de

perforado (Figura 3-10 a) lo que genera un desplazamiento del operador a realizar

un retrabajo que consiste en remover con una piedra diamantado material para que

Page 75: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

el segmento encaje en la matriz de perforado. Se realizó metrología de las matrices

de perforado y se compararon con los correspondientes anchos de segmentos,

dando como resultado la necesidad de mecanizar 0,02 milímetros en cada matriz

(b) para el correcto montaje del segmento sin requerir retrabajo (c).

Figura 3-10 Montaje de segmento en matriz de perforado

a) Segmento no encaja en matriz. b) Matriz de perforado c) Correcto montaje de segmento en matriz

- 5S’s herramental de perforado: En la toma de tiempos del proceso de perforado se

evidenció que el operador tarda aproximadamente 15 segundos por referencia en la

búsqueda de la zapata de ubicación, la zapata de ubicación es un medio de control que

permite verificar la correcta posición de los agujeros en el segmento perforado. La Figura

3-11 es una imagen de la zona de perforada banda, en ella se indican los puntos 1, 2, 3 y

4 donde se ubican las zapatas de ubicación de las diferentes referencias.

Figura 3-11 Área de perforada banda

- Se realizó análisis ABC de las referencias de perforado, con el objetivo de clasificar (primera

S : Seiri) en un única área de almacenamiento las matrices de perforado de acuerdo a su

uso, en el nivel superior las matrices para perforado manual, siguiente nivel las de mayor

rotación (Tipo A) y en los niveles inferiores las matrices para referencias tipo B y C, esta

etapa en la herramienta 5S’s corresponde a la organización (Seiton), seguidamente se

limpiaron (tercera S: Seiso) tanto zapatas como pines de ubicación, se divulgó la ubicación

1

2 4

3

Page 76: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

definida de cada zapata a los operadores (estandarización, cuarta S: Seiketsu) en un listado

al costado del estante con el objetivo de garantizar la facilidad de su ubicación, haciendo

énfasis en que la disciplina (quinta S: Shitsuke) de la ubicación adecuada del herramental

facilita la labor diaria.

Figura 3-12 Análisis ABC referencias de perforado y reorganización de zapatas de ubicación

-

Dos de las mejoras propuestas para el área de terminados (rectificado exterior y perforado)

requieren aprobación del área de aseguramiento de calidad, financiamiento y aprobación

de la Gerencia General para realizar modificación de layout e implementación de sistema

automático de alimentación, para estimar el beneficio que dicha inversión tendría en el

proceso productivo en el capítulo 4 se simularán dichas mejoras.

En el capítulo 3 se definió la referencia 20101D133 para la aplicación de la metodología

VSM, selección obtenida tras la realización del diagrama SIPOC y la priorización del

portafolio de la línea de banda pesada bajo criterios de volumen de ventas y costo de

fabricación. Según los hallazgos del VSM del estado actual, se identificaron áreas de

mejora y herramientas Lean para realizar dichas mejoras, algunas de las cuales requieren

recursos para ser llevadas a cabo. Se realizó la recolección de los tiempos de cada

operación a partir de lo cual visualizaron las actividades de valor agregado y sin valor

agregado del proceso en el mapa de valor actual. Basado en el marco conceptual del

capítulo 2, con el objetivo de reducir los desperdicios de Exceso de Inventario y Esperas

Page 77: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

en el área de terminados se plantearon herramientas Lean para la mejora del proceso

productivo: Análisis de Causa Raíz y Celdas de Manufactura (cambio de Layout),

entrenamiento estandarizado y 5S’s entre otras, éstas propuestas de implementación de

mejoras fueron evaluadas bajo los conceptos de facilidad e impacto para su

implementación, 5S’s fueron implementadas en las áreas de mezclado y perforado. El

cambio del tiempo del ciclo de proceso se presentará al finalizar el capítulo 4, en el que se

realizó la simulación del proceso del área de terminados banda mediante el uso del

software Flexsim para la simulación de la implementación de algunas mejoras que

requieren mayor inversión, al finalizar el Capítulo 4 se representa el mapa de valor futuro

para el proceso de producción de banda pesada.

4. SIMULACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN

Las limitaciones del mapeo del flujo de valor se basan en el hecho de que corresponde a

una instantánea del sistema actual. Evaluar los procesos tal como son actualmente

observado no puede predecir cómo cambiarán las cosas en el futuro inmediato. Si el

mapeo de la cadena de valor se combina con la simulación, es posible predecir no solo

cómo afectarán los cambios al sistema actual, sino también cómo esos cambios afectarán

al sistema en el futuro. La simulación es también eficaz para modelar las interdependencias

que están presentes en casi todos los sistemas, porque reproduce cómo los objetos

realmente tendrían que fluir a través del sistema también es útil para resolver el problema

de variabilidad, porque puede modelar la variación en los tiempos de proceso, ya que imita

el movimiento del producto a través del sistema.

La simulación de eventos discretos es una herramienta poderosa que sirve para analizar y

diseñar sistemas nuevos y para dar retroalimentación y proponer cambios a sistemas

existentes. Debido a esto la simulación de sistemas se ha vuelto una práctica común en

Page 78: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

ingenieros, administradores y científicos, en vista de que permite la evaluación de

desempeño operativo de un sistema antes de su implementación, o la comparación de

varias alternativas operacionales sin perturbar el sistema real (Ocampo & Pavón, 2012).

En este capítulo se describen conceptos básicos de la simulación de eventos discretos,

cómo se realiza una simulación de éste tipo en el software Flexsim y cuál es la metodología

para realizar un estudio de simulación. Posteriormente se describe el problema de

simulación, así como el alcance y los objetivos de la simulación de la implementación de

herramientas de mejora, así mismo se recolectan y analizan los datos para realizar la

simulación y se valida el modelo. Al encontrar como válido el modelo se simula la

implementación de mejoras para la reducción de desperdicios en el área de terminados

banda pesada.

4.1 Conceptos básicos simulación de eventos discretos

Simulación de eventos discretos: Conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y

probabilísticas que integran el comportamiento de un sistema bajo estudio cuando se

presenta un evento determinado. El objetivo del modelo de simulación consiste en

comprender, analizar y mejorar las condiciones de operación relevantes del sistema.

Entidad: Representación de los flujos de entrada y salida en un sistema; al entrar a un

sistema una entidad es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie.

Estado del sistema: Condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento de

tiempo determinado, el estado del sistema se compone de variables o características de

operación puntuales y de variables o características de operación acumuladas, o promedio

(como podría ser el tiempo promedio de permanencia de una entidad en el sistema).

Evento: Cambio en el estado actual del sistema; por ejemplo, la entrada o salida de una

entidad, la finalización de un proceso en un equipo, la interrupción o reactivación de una

operación (por ejemplo, descanso del operario) (Dunna et al., 2006)

Verificación: Se ocupa de determinar si la simulación conceptual del modelo (supuestos

del modelo) se ha traducido correctamente en un "programa" de computadora, las técnicas

Page 79: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

para depurar programas de simulación incluyen un recorrido estructurado del programa,

uso de un rastro o un depurador interactivo y animación.

Validación: Es el proceso de determinar si un modelo de simulación es una representación

precisa del sistema, para los objetivos particulares del estudio. Si un modelo es "válido",

entonces se puede utilizar para tomar decisiones sobre el sistema similar a los que se

harían si fuera factible y rentable experimentar con el sistema en sí.

Credibilidad: Cuando un modelo de simulación y sus resultados son aceptados como

"correctos" por el tomador de decisiones (o gerente) y otro personal clave del proyecto. La

validez no implica credibilidad y viceversa. Por ejemplo, un modelo válido o técnicamente

correcto podría no ser utilizado en el proceso de toma de decisiones si los supuestos clave

del modelo no son entendidos y acordados por el tomador de decisiones. Por el contrario,

un modelo creíble basado en una impresionante animación tridimensional podría no ser

técnicamente sólido.

Modelado de entrada: Estadística para determinar qué distribución de probabilidad

representa mejor una fuente de aleatoriedad del sistema.

Análisis de salida: Incluyen la duración de la ejecución de simulación, el período de

calentamiento (si lo hay) y el número de réplicas del modelo (utilizando diferentes números

aleatorios).

4.2 Simulación en el Software Flexsim

El software FlexSim fue desarrollado por Bill Nordgren, Cliff King, Roger Hullinger, Eamonn

Lavery y Anthony Johnson. FlexSim. Algunas de sus ventajas son: (Simón-Marmolejo et

al., 2013)

El software se orienta a objetos lo que permite una mayor visualización del flujo de

producción. El proyecto se desarrolla en un ambiente tridimensional (3D), y permite

importar objetos de distintos paquetes de diseño, incluyendo AutoCAD, ProE, Solid Works,

Catia, 3D Studio, AC3D, Rivit, Google Sketch-Up, etc.

Permite la simulación de fluidos o modelos combinados continuo-discreto.

Page 80: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Permite el uso de diferentes distribuciones de probabilidad.

Genera gráficas, los reportes y diversos estadísticos.

FlexSim es usado en sistemas de logística tales como operaciones de contenedores en

puertos, simulaciones distribuidas en varios equipos dentro de una empresa

manufacturera, en la minería, en centros aeroespaciales, industria del servicio (hoteles,

hospitales, supermercados, o muchas otras industrias) para simular la administración y

operación de los recursos humanos. Algunas compañías que han utilizado el software son:

Volkswagen, USAA, EATON, Coca-Cola, DAIMLER, Foth, DHL, Disney, MICHELIN,

MATTEL, QUALCOMM, VALE, CATERPILLAR, DISCOVER, Pfizer, U.S. ARMY, U.S. AIR

FORCE, DU PONT, Gillette, ABB, FREIGHTLINER, CARRIER, ORACLE, Tetra Pak, IBM,

NASA, FedEx, AVON, Whirlpool, ALCAN, Remington, BAKER HUGHES, etc.

4.2.1 Pasos generales para la simulación en Flexsim

Flexsim es un “ambiente de software orientado a objetos usado para desarrollar, modelar,

simular, visualizar y monitorear flujos de proceso dinámicos de actividades y sistemas”.

Hay cinco pasos básicos para construir un modelo bajo el paradigma de simulacipn de

Flexsim (Ocampo & Pavón, 2012):

1. Desarrollar un layout del modelo: Este layout se logra seleccionando y arrastrando

objetos de la librería de objetos y colocándolos en la ventana principal. La ventana

principal es una vista espacial en 3D una vez que los objetos han sido colocados

el usuario puede rotarlos en los ejes x,y,z así como cambiar su elevación en el eje

z para obtener una orientación adecuada.

2. Conectar objetos con los puertos: Cada objeto (máquina, cola, etc) tiene una

cantidad ilimitada de puertos de entrada, salida y centrales para comunicarse con

otros objetos. Los objetos de entrada y salida son utilizadas para definir la ruta que

las entidades (flowitems en términos usados en el software, para el caso de estudio

estos son los juegos de banda pesada) han de seguir en el sistema y se distinguen

porque aparecen al lado izquierdo y derecho del objeto respectivamente.

3. Editar el aspecto y configurar el comportamiento de los objetos: Una vez que el

layout del modelo está conectado, es necesario agregar la lógica y los datos de

funcionamiento: configurar los tiempos de ciclo, las capacidades y velocidades, la

Page 81: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

lógica de ruteo, los tiempos muertos, y otras opciones gráficas (imagen 2D o 3D),

éstas opciones tienen listas de selección y pueden ser definidas por el usuario

usando Flexscript o C++.

4. Compilar y correr el modelo creado: una vez que la lógica ha sido asignada y los

parámetros de entrada han sido configurados el usuario puede iniciar a simular

escenarios en el modelo creado y hacerlo a una velocidad de ejecución elevada.

5. Revisar los resultados obtenidos: Los resultados de cada corrida de la simulación

pueden visualizarse dinámicamente mientras el modelo está corriendo en tiempo

comprimido o en tiempo real. El software cuenta con la posibilidad de generar una

serie de reportes disponibles en el menú de “Reportes y Estadísticas” o usando la

aplicación para el manejo de la base de datos llamado Flexsim Chart. En el Anexo

J se visualizan estos pasos para el caso del proceso simulado.

4.3 Metodología para realizar un estudio de simulación

En un artículo de la Winter Simulation Conference (WSC) del año 2019, Law describe siete

pasos para realizar un estudio de simulación que se relacionan a continuación (Law, 2019):

Paso 1. Formule el problema: El problema de interés lo plantea el tomador de decisiones.

Por tanto, a medida que avanza el estudio y se obtiene mejor comprensión, esta

información debe ser comunicado al tomador de decisiones que puede reformular el

problema, preguntas específicas que debe responder el estudio. Sin tal especificidad, es

imposible determinar el nivel apropiado de detalle del modelo y se deben definir las

medidas de desempeño que se utilizarán para evaluar la eficacia de diferentes

configuraciones del sistema. El alcance del modelo, el plazo del estudio y los recursos

necesarios. Los proyectos de simulación generalmente requieren más tiempo de lo

estimado originalmente, porque la lógica del sistema resulta ser más compleja que el

pensamiento y porque hay retrasos en obtener la información y datos requeridos.

Paso 2. Recopilar información / datos y Construir un modelo conceptual: Recopile

información sobre la estructura del sistema y los procedimientos operativos. Ninguna

persona (o documento) es suficiente. Recopile los datos necesarios para especificar los

parámetros del modelo y distribuciones de probabilidad (por ejemplo, para el tiempo de

falla y el tiempo de reparación de una máquina). Se requiere documentar los supuestos,

algoritmos y resúmenes de datos en un modelo conceptual escrito (o "documento de

Page 82: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

supuestos"). El modelo conceptual debe incluir una descripción general que contiene la los

objetivos del proyecto, los problemas específicos que se abordarán, un diagrama de flujo

del proceso o del diseño del sistema (si corresponde).

Paso 3: Validación del modelo conceptual: Esta actividad crítica, ayuda a garantizar que

las suposiciones del modelo sean correctas y completas. Fomenta la interacción entre los

miembros del proyecto, tiene lugar antes de que comience la programación del modelo, si

se descubren errores u omisiones en el concepto del modelo, el modelo conceptual debe

actualizarse antes de continuar a la programación en el Paso 4.

Paso 4 Programar el modelo: Programar el modelo conceptual en un lenguaje de

programación de propósito general (por ejemplo, C o C ++) o en un producto de software

de simulación comercial. Las ventajas de un lenguaje de programación son la familiaridad,

mayor control del programa y menor costo de compra de software. Por otro lado, el uso de

un producto comercial de simulación reducirá el tiempo de "programación" y costo total del

proyecto.

Paso 5: Validación del modelo programado: Si hay un sistema existente, comparar las

medidas de rendimiento con los datos recopilados del sistema existente real. Esto se

denomina validación de resultados y es la técnica de validación de modelos más

importante disponible. Si la validación de los resultados tiene éxito, también da credibilidad

al modelo de simulación. Independientemente de si existe un sistema existente, los

analistas de simulación y la organización interesada deben revisar los resultados de la

simulación para verificar su razonabilidad. Si los resultados son consistentes con la forma

en que perciben que debe operar el sistema, entonces se dice que el modelo de simulación

tiene validez aparente. Se debe realizar análisis de sensibilidad en el modelo programado

para ver qué factores del modelo tienen el mayor impacto en las medidas de desempeño

y, por lo tanto, deben modelarse cuidadosamente

Paso 6: Diseñar, Conducir y Analizar Experimentos de simulación: Para cada configuración

de sistema de interés, decidir cuestiones tácticas como la duración de la ejecución de la

simulación, la duración del período de calentamiento (generalmente necesario si el

comportamiento en estado estable de un sistema es de interés) y el número de réplicas de

modelos independientes. Law recomienda que se construya un intervalo de confianza para

Page 83: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

una medida de rendimiento de interés. Analizar los resultados y decidir si se requieren

experimentos adicionales.

Paso 7: Documentar y presentar los resultados de la simulación: La documentación del

modelo (y el estudio de simulación asociado) debe incluir el modelo conceptual

(fundamental para la reutilización futura del modelo), una descripción detallada del

programa informático y los resultados y/o conclusiones del estudio actual. La presentación

final del estudio de simulación debe incluir animaciones y una discusión del proceso de

construcción / validación del modelo para promover la credibilidad del modelo. En la Figura

4-1 se resume la metodología para realizar un estudio de simulación sugerido por Law

(Law, 2019)

Figura 4-1 Metodología para realizar un estudio de simulación

Fuente: Elaborado a partir de (Law, 2019)

Page 84: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

4.4 Formulación del problema de simulación

Para el caso de estudio el problema de simulación es cuantificar la implementación de

herramientas de mejora en el proceso de producción de la línea de banda pesada en una

empresa fabricante de materiales de fricción, a través de medidas de desempeño. En el

capítulo 2 se identificaron 8 herramientas para el incremento de la eficiencia de producción,

sin embargo, el alcance de simulación se hará para la implementación de dos mejoras, a

saber:

1. Eliminación del segundo rectificado exterior final del material perforado

2. Sistema de alimentación semiautomático de los centros de mecanizado de

perforada banda.

Se define el problema de simulación en dos enfoques principales, el primero de ellos

replicar el sistema productivo actual y el segundo la simulación del proceso en tres

escenarios: la implementación de la mejora 1, la implementación de la mejora 2 y un tercer

escenario integrando las 2 mejoras anteriormente mencionadas

4.4.1 Alcance y Objetivos del modelo de simulación:

El alcance de la simulación es la zona de terminados banda pesada, esto es desde la

operación de corte hasta empaque de producto terminado. Como medidas de desempeño

del modelo se definen:

Juegos producidos

Tiempo de espera

Porcentaje de utilización de los recursos

Eficiencia del proceso productivo, bajo el indicador organizacional juegos / operario hora

4.5 Supuestos del modelo conceptual y recolección de información

Supuestos del modelo

Page 85: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Capacidad: La capacidad estimada de cada máquina en la simulación se obtuvo de

acuerdo a los estándares de producción actual, estándar de producción de 350 juegos por

turno producidos

Restricciones: Estas son las limitaciones del sistema, las cuales están compuestas por un

conjunto de condiciones o características que por lo general no son modificables, es decir,

que no se pueden alterar, para el modelo de simulación propuesto la principal restricción

es el área total disponible.

Tiempos de mantenimiento correctivo: No se incluyó información de tiempo medio entre

fallas o tiempo medio de reparación de las máquinas involucradas en el proceso productivo

Recolección de información: La información se tomó de los reportes de producción

realizados por el personal operativo del área de terminados, durante el mes de octubre.

Equivalencia de unidades de fabricación: Las tejas procesadas en el área de terminados

banda pesada tienen en general 8 dimensiones diferentes correspondientes a los 8 tipos

de moldes usados en la zona de curado, de acuerdo a su dimensión y al corte de la teja

se obtiene un equivalente en juegos, para la simulación se tomó la teja T, cuya equivalencia

es de 1,75 juegos, es decir 1 teja cortada son 1,75 juegos procesados.

Tiempo de trabajo: El turno de trabajo es de 480 minutos (8 horas), la simulación se realiza

para un tiempo de 420 minutos disponibles para la operación, los 60 minutos restantes lo

comprenden: 20 minutos de refrigerio, 5 minutos de hidratación, 5 minutos de pausas

activas, 15 minutos organización puesto de trabajo y 15 minutos cumplimiento de protocolo

de salida de personal.

4.5.1 Recolección y análisis de datos

Horno: Para el área de terminados, el ingreso de producto terminado se establece como

el lote promedio de tejas con ciclo de poscurado en el horno WA0947, de acuerdo con los

reportes de cargue de horno esto es de 700 juegos disponibles al inicio de turno para el

proceso de corte.

Corte material ciego: El proceso de corte de material ciego se realiza en la máquina

WA1025, cuyo tiempo promedio de ciclo es de 0.5 minutos

Page 86: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Corte material perforado: El proceso de corte de material perforado se realiza en la

máquina semiautomática WA1010, cuyo tiempo promedio de ciclo es de 0.4 minutos.

La participación del volumen de fabricación de material ciego y perforado se definió como

25% material ciego y 75% material perforado, de acuerdo al comportamiento de lo

fabricado durante los años 2015 a septiembre del año 2020, como se ilustra en la Figura

4-2.

Figura 4-2 Porcentaje de producción material ciego y perforado Banda Pesada

Fuente: El autor

Rectificado: En el proceso de rectificado intervienen diferentes máquinas, para remover

exceso de material interior y exterior de banda pesada tanto ciega como perforada (Tabla

4-1)

Tabla 4-1 Tiempos de proceso máquinas de rectificado WA119, WA1131 y WA1136

Código de máquina

Operación Estándar de producción promedio (minutos)

WA1119 Rectificado interior banda perforada 0.8 WA1131 Rectificado exterior inicial banda perforada 1.3 WA1136 Rectificado interior banda ciega 0.5

El rectificado exterior final realizado en la máquina WA1123, tiene tiempos de operación

variables, ya que la cantidad de material a remover para cumplir la especificación final de

espesor varía de acuerdo a la teja de la que proviene el segmento a rectificar. Se realizó

una toma de tiempos para esta operación (Tabla 4-2).

Page 87: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 4-2 Tiempos de proceso rectificadora WA1123

Tiempos de proceso rectificadora WA1123 (min)

0.45 0.45 0.47 0.56 0.5 0.5 0.5 0.54

0.48 0.48 0.48 0.47 0.51 0.51 0.51 0.53

Fuente: El autor

Se procede a hacer un análisis de los datos del sistema real, utilizando la herramienta

Stat:Fit, para obtener a que distribución de probabilidad pertenecen la variable tiempo que

se desea evaluar, con el fin de introducirlas posteriormente al modelo teniendo en cuenta

que es de vital importancia conocer el comportamiento de la variable, para que el modelo

sea semejante al sistema real.

De acuerdo al análisis realizado por la herramienta ExperFit de Flexsim, los tiempos del

proceso de rectificado se comportan como una distribución de probabilidad Jhonson SB

con un límite inferior de 0.40753 y limite superior de 0.62854 (Figura 4-3). Aunque en la

figura 4-3, se muestran otras distribuciones que podrían aplicar, se seleccionó la

distribución de Johnson, porque es la que mayor calificación obtuvo (91.94).

Figura 4-3 Distribución de probabilidad tiempos de proceso rectificado final WA1123

Page 88: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Fuente: Elaborado por el autor en Experfit

Perforado: La operación de perforado se realiza en tres máquinas: dos centros de

mecanizados WA1723 y WA0114, cuyos tiempos de operación son de 2,9 y 3,2 minutos

por juego en promedio y un taladro manual, que al ser una operación cuyo estándar varía

de acuerdo a referencia y operario, se realizó una toma de tiempos para ésta operación

(Tabla 4-3).

Tabla 4-3 Tiempos de proceso Perforado Manual

Tiempos de proceso perforado manual WA1714 (min)

2.48 2.53 2.48 2.53 2.45 2.53

2.51 2.39 2.51 2.39 2.5 2.39

2.56 2.43 2.56 2.43 2.48 2.48

2.54 2.56 2.54 2.56 2.51 2.52

Page 89: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

2.47 2.68 2.47 2.68 2.47 2.67 Fuente: El autor

En el taladro manual el operador toma segmento a segmento, lo ubica en una matriz de

perforado cuyo peso promedio es de 12 kg y guía este conjunto (segmento y matriz, Figura

4-4) frente a un taladro que realiza la perforación, es una operación 100% manual en la

que el operario en un turno de 8 horas realiza alrededor de 400 movimientos de ésta carga.

Figura 4-4 Taladro manual

De acuerdo al análisis realizado por la herramienta ExperFit de Flexsim, los tiempos del

proceso de perforado manual se comportan como una distribución de probabilidad Log-

Logística con escala 0.42337 y parámetro de forma 10.63622 (Figura 4-5). Aunque en la

Figura 4-5, se muestran otras distribuciones que podrían aplicar, se seleccionó la

distribución Log-Logística, porque es la que mayor calificación obtuvo (97.32).

Éstos datos obtenidos en Experfit son incluidos en la simulación en los parámetros de

tiempos de proceso de perforado manual.

Figura 4-5 Distribución de probabilidad tiempos de proceso perforado manual WA1714

Page 90: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Fuente: Elaborado por el autor en Experfit

Marcado y empaque: El proceso de marcado y empaque tiene un promedio de 1 minuto por juego procesado.

4.6 Simulación estado actual proceso productivo

Construcción del modelo: Para la construcción del modelo, se tuvo en cuenta el inventario

inicial del proceso de pos curado (Figura 4-6), como 700 juegos que en promedio

provenientes del horno WA0947.

Figura 4-6 Inicio de flujo de proceso Terminados Banda

Page 91: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Fuente: [Captura de pantalla] Software Flexsim. El autor

Los tiempos de proceso y la distribución de probabilidad correspondiente para las

diferentes operaciones son incluidos en cada operación. En la Figura 4-7 se ilustra la

parametrización del taladro manual WA1714 , cada una de las máquinas que hacen parte

del área de terminados fueron representadas e incluidos sus tiempos de ciclo.

Figura 4-7 Tiempos de proceso perforado Manual-Flexsim

Fuente: [Captura de pantalla] Software Flexsim. El autor

Page 92: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Las colas que se generan en el proceso de rectificado inicial previo a perforado y la

generada previo al proceso de rectificado final así como el área de terminados son

representadas en la fijura se realizó sobre el layout actual de la planta, en la simulación se

incluyeron los operarios de corte (2) operarios de rectificado (2) operario de perforado

manual (1) perforado CNC (1) y operario de marcado y empaque (1), Figura 4-8.

Figura 4-8 Zona de terminados Banda Pesada

Fuente: [Captura de pantalla] Software Flexsim. El autor

Tiempo de simulación: De acuerdo a éste se obtienen los resultados de las actividades

que se están analizando de un sistema. El tiempo establecido fue de 420 minutos, teniendo

el cuenta los tiempos de descanso y pausas activas programados en cada turno.

4.7 Validación del modelo

La validación y la verificación del modelo determina si el modelo es o no similar al sistema

real que está bajo estudio, si el modelo no se asemeja a la realidad los resultados que se

obtengan de él no serán confiables y por consiguiente no se podrá hacer inferencias

correctas del sistema y ni mucho menos mejorarlo. Para empezar según Law y Kelton, se

debe utilizar la prueba estadística “t-apareada” con un nivel de significancia α= 0.05.

La variable que se desea analizar en el modelo es la cantidad de juegos promedio

empacado por turno, el cual se comparará con los procesados del sistema real, como se

verá a continuación:

Planteamiento: Hipótesis Nula y Alterna ¿El promedio de juegos procesados del sistema

real del sistema real se comportan de manera semejante a los promedios de los tiempos

Page 93: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

del modelo de simulación? Si no es así, es porque los promedios son diferentes y la

hipótesis alterna es verdadera, por lo que los resultados del modelo de simulación no

representan el comportamiento del sistema real.

Para realizar la prueba estadística t-apareada, se deben recolectar m conjunto de datos

del sistema y n conjunto de datos del modelo. Luego se obtiene el promedio del conjunto

m y n respectivamente. Al primer promedio se le denomina �� , y al segundo �� . Las �� ,

son variables aleatorias con media µx=E(Xi) y las �� son variables aleatorias (los n conjunto

de datos se deben obtener de replicaciones diferentes) con media µy=E(Yi), (Diuza Vallejo,

2016) posteriormente se calcula la diferencia de acuerdo con la ecuación 1:

� = �� − � Ecuación 1

Donde Z= Diferencia de las medias

��=Media de la variable aleatoria del sistema

��=Media de la variable aleatoria de las replicaciones del sistema

También es necesario que n=m, para utilizar la prueba t-apareada. Las ecuaciones 2 y 3

son utilizadas:

� = � − � Ecuación 2

�(̅�) = ∑ �����

Ecuación 3

�� �� � �� − �������

253 353 -100,5 16512,25

519 355 163,5 18360,25

348 327 21 49

373 345 �(̅�) =28 ∑ �� − �������� =34921,5

Donde:

�=Diferencia de las variables aleatorias

�(̅�)=Promedio de las variables aleatorias

���������� = ∑ ���������������(���)

Ecuación 4

=5820,25

El intervalo de confianza es 100(1-α):

Page 94: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, Ecuación 6

��: �� = � Ecuación 6

A favor de la hipótesis alterna, Ecuación 7:

��: �� ≠ � Ecuación 7

�� ± $���,��&/�(����������) Ecuación 5

De la ecuación 5 se obtienen los límites superiores (*(&)) e inferior ((+(&)). Si 0

-.+(/), *(&) 0 se dice que es estadísticamente significante al nivel α.

Si 0 -.+(/), *(&) 0, cualquier diferencia observada entre �� y � no es estadísticamente

significante al nivel “α” y puede ser explicada por fluctuaciones aleatorias, aceptando que

el modelo es válido.

*(/) = 559,3

+(/) = −531,3

Como los límites superior e inferior incluyen el cero, cualquier diferencia observada no es

estadísticamente significativa a nivel “α” y puede ser explicada por fluctuaciones aleatorias,

es decir el modelo es válido.

Del proceso actual simulado (Figura 4-9) se obtuvieron las siguientes medidas de

desempeño:

Figura 4-9 Proceso productivo actual simulado

Fuente: [Captura de pantalla] Software Flexsim. El autor

Page 95: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 4-4 Medidas de desempeño proceso actual

Medida de desempeño Resultado Juegos producidos 6192 Tiempo de espera WA1123 (min) 1,07 Tiempo de espera WA1723 (min) 3,34 % Utilización WA1123 96,50% %Utilización WA1723 41,30%

Eficiencia del proceso productivo (Juegos/operario hora) 7,2

Fuente: El autor

4.8 Simulación del proceso productivo tras la implementación de mejoras

Con el objetivo de verificar el comportamiento que tendrían las medidas de desempeño

definidas tras la implementación de mejoras en el proceso productivo al implementar

herramientas Lean Manufacturing, se simulan tres escenarios, el primero la eliminación del

rectificado exterior final de las referencias de banda pesada perforada (desperdicio

asociado: reproceso), un segundo escenario en el que se sustituye la alimentación manual

que se realiza a los centros de mecanizado (desperdicio asociado: espera) y por último la

combinación de las dos mejoras

4.8.1 Simulación mejora 1: Eliminación del rectificado exterior

final del material perforado

Al realizar el diagnóstico del proceso productivo actual a través del mapeo de la cadena

de valor, se identificó que para las referencias perforadas se realiza un doble rectificado

exterior final, lo que representan traslados de material, desgaste prematuro de piedras

2 El througput (rendimiento) en el software Flexsim es de 354, teniendo en cuenta que la unidad de medida de la fuente fueron tejas, su equivalencia en juegos es de 619 (354x1,75=619) teniendo en cuenta la equivalencia mencionada en la sección de supuestos del modelo.

Page 96: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

abrasivas, necesidad de mano de obra adicional. Al analizar el por qué se realiza esta

actividad, se identifica la causa raíz el estado del herramental (brocas) como el elemento

que al no encontrarse en óptimas condiciones genera que el perímetro del agujero

perforado sea de aspecto irregular y se realice un segundo rectificado para mejorar su

apariencia.

Se realiza la simulación en Flexsim (Figura 4-8) en la que se modifica el flujo del producto

perforado, ajustando en el primer paso de rectificado exterior el espesor final requerido del

segmento (lo que implica un mayor tiempo en ésta etapa) , trasladado al área de perforado,

una vez se termina de perforar es enviado a la estación de marcado y empaque, liberando

capacidad de la máquina de rectificado exterior para el procesamiento de material ciego.

Figura 4-8 Simulación mejora eliminación doble rectificado exterior.

Fuente: [Captura de pantalla] Software Flexsim. El autor

Las medidas de desempeño (Tabla 4-5) bajo este escenario se listan a continuación:

Page 97: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 4-5 Medidas de desempeño mejora rectificado exterior final

Medida de desempeño Resultado Juegos producidos 3703 Tiempo de espera WA1123 (min) 0,97 Tiempo de espera WA1723 (min) 3,28 % Utilización WA1123 98,00% %Utilización WA1723 44,00%

Eficiencia del proceso productivo (Juegos/operario hora) 7,6

Fuente: El autor

4.8.2 Simulación mejora 2: Sistema de alimentación semiautomático CNC perforado

Al realizar la toma de tiempos del proceso de perforado CNC, se evidencia que la actividad

de la máquina es de alrededor del 38%, es decir, del total del tiempo disponible la máquina

se encuentra detenida a la espera de ser alimentada (segmentos ubicados en matrices de

perforado) el 62% del tiempo. Aunque un operador alimenta dos centros de mecanizado,

el método para ajustar el segmento a la matriz de perforado consiste en utilizar una guaya,

lo que representa además de retrasos en el proceso un riesgo de generación de producto

no conforme, ya que el segmento puede quedar ubicado de forma tal que genere

perforaciones descentradas. Se propone como mejora la implementación de un sistema

semiautomático para la alimentación de segmentos, al incrementar la velocidad del

proceso de perforado en los centros de mecanizado, se incrementa su capacidad de

producción y no se requeriría la máquina de perforado manual (Figura 4-9), para éste caso

ello significa la reducción de mano de obra en 1 operador.

3 El througput (rendimiento) en el software Flexsim es de 370, teniendo en cuenta que la unidad de medida de la fuente fueron tejas, su equivalencia en juegos es de 647 (370x1,75=647) teniendo en cuenta la equivalencia mencionada en la sección de supuestos del modelo.

Page 98: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Figura 4-9 Simulación mejora alimentación semiautomática perforado CNC

Fuente: [Captura de pantalla] Software Flexsim. El autor

Las medidas de desempeño bajo éste escenario de mejora son las indicadas en la tabla 4-6:

Tabla 4-6 Medidas de desempeño sistema semiautomático alimentación perforado

Medida de desempeño Resultado Juegos producidos 6034 Tiempo de espera WA1123 (min) 1,09 Tiempo de espera WA1723 (min) 1,17 % Utilización WA1123 98,00% %Utilización WA1723 21,8%

Eficiencia del proceso productivo (Juegos/operario hora) 8,2

Fuente: El autor

4 El througput (rendimiento) en el software Flexsim es de 345, teniendo en cuenta que la unidad de medida de la fuente fueron tejas, su equivalencia en juegos es de 647 (370x1,75=647) teniendo en cuenta la equivalencia mencionada en la sección de supuestos del modelo.

Page 99: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

4.8.3 Simulación implementación simultánea de mejoras 1 y 2

Las diversas herramientas de Lean pueden ser implementadas de forma paralela, en el

tercer escenario se simula el área de terminados banda bajo éste supuesto (Figura 4-10),

en éste caso se elimina el segundo rectificado final y el perforado manual, éste último

debido al incremento de la capacidad de perforado de los dos centros de mecanizado

(WA0114 y WA1723) que absorberían los juegos procesados por la el taladro manual tras

la implementación de un sistema semiautomático de simulación.

El proceso de fabricación de banda en el área de terminados bajo éste supuesto sería

reducido debido a la eliminación en las operaciones de Valor No Agregado que son

procesos necesarios, estas operaciones actúan como recursos para operaciones de

fabricación alternativas, incremento la eficiencia de producción de la línea de fabricación

en su conjunto.

Figura 4-10 Simulación integración de mejoras

Fuente: [Captura de pantalla] Software Flexsim. El autor

Los resultados de las medidas de desempeño al integrar las dos mejoras planteadas son

mejores en cuanto juegos producidos y porcentaje de utilización de la rectificadora

WA1123, (Tabla 4-7) esto último permite la realización de mantenimientos preventivos.

Page 100: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 4-7 Medidas de desempeño integración de mejoras

Medida de desempeño Resultado Juegos producidos 6605 Tiempo de espera WA1123 (min) 1,00 Tiempo de espera WA1723 (min) 1,07 % Utilización WA1123 39,60% %Utilización WA1723 17,30%

Eficiencia del proceso productivo (Juegos/operario hora) 8,6

Fuente: El autor

La simulación permite la comparación de implementación de mejoras, cuyos resultados

sirven como base para la toma de decisiones respecto a la ejecución de las mismas, (Tabla

4-8)

Tabla 4-8 Medidas de desempeño escenarios de simulación

Medida de desempeño Estado actual

Eliminación segundo

rectificado final

Alimentación semiautomática perforado CNC

Integración de mejoras

Juegos producidos 354 370 365 377

Tiempo de espera WA1123 (min) 1,07 0,97 0,98 1,00

Tiempo de espera WA1723 (min) 3,34 3,28 1,17 1,07

% Utilización WA1123 96,50% 98,00% 45,50% 39,60%

%Utilización WA1723 41,30% 44,00% 21,80% 17,30%

Eficiencia del proceso productivo (Juegos/operario hora) 7,2 7,6 8,7 8,6

Fuente: El autor

5 El througput (rendimiento) en el software Flexsim es de 377, teniendo en cuenta que la unidad de medida de la fuente fue tejas, su equivalencia en juegos es de 660 (377x1,75=66’) teniendo en cuenta la equivalencia mencionada en la sección de supuestos del modelo.

Page 101: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

4.9 Análisis de la integración Lean y Simulación en Flexsim

De acuerdo a los resultados obtenidos, el cambio en el método de alimentación de los

centros de mecanizado resulta en una reducción de su utilización, es decir se tiene mayor

disponibilidad de máquina una ventaja teniendo en cuenta la tendencia al alza de la

demanda de material perforado, lo anterior sumado al cambio en el flujo del proceso

productivo incrementa el estándar de producción.

Respecto a la propuesta de mejora: Eliminación del rectificado exterior final del producto

perforado se realizó un piloto del cambio del flujo de proceso para la referencia 20185D, la

prueba consistió en realizar el rectificado final del producto a 5 juegos (20 segmentos) de

dicha referencia y a la evaluación de características cuantitativas y cualitativas desde la

perspectiva del área de aseguramiento de calidad. La Figura 4-11 corresponde a una

sección de un segmento de banda perforada con el cambio en el flujo de proceso

propuesto, los resultados son conformes en el aspecto que debe tener el contorno del

agujero perforado, libre de excesos de material (rebaba) u deformaciones.

Figura 4-11 Segmento sin rectificado exterior final

La Tabla 4-9 corresponde a los resultados de la revisión dimensional de las características

L.A.I (longitud de arco interior), ancho y espesor del segmento así como de los diámetros

mayor y menor del agujero perforado y el espesor de pared de la perforación.

Page 102: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 4-9 Resultados metrología prueba piloto referencia 20185D

SEGMENTO #

L.A.I (mm) Ancho (mm) Espesor (mm)

Diámetro mayor (mm)

Diámetro menor (mm)

Pared (mm)

(306,10 - 309,30)

(140,20 - 141,00)

(12,30 - 12,70) (12,75 - 13,25) (6,55 - 7,05) (2,37 -

2,63)

min - max min - max min - max min - max min - max min - max

1 320 - 321 139.70 - 139.90 12.54 - 12.68 12.76 - 12.91 6.67 - 6.95 2.34 - 2.37

2 320 - 321 139.75 - 140.38 12.56 - 12.67 12.87 - 12.94 6.63 - 6.76 2.33 - 2.36

3 319.5 - 320 139.67 - 140.63 12.59 - 12.71 12.82 - 12.93 6.67 - 6.75 2.28 - 2.33

4 319.5 - 320.5 140.69 - 140.75 12.57 - 12.72 12.83 - 12.92 6.75 - 6.85 2.30 - 2.35

5 320 - 320.5 140.29 - 140.38 12.37 - 12.55 12.68 - 12.93 6.70 - 6.78 2.32 - 2.38

6 319 - 320 139.99 - 140.22 12.43 - 12.65 12.81 - 12.90 6.71 - 6.80 2.29 - 2.36

7 319 - 320 140.35 - 140.47 12.51 - 12.60 12.78 - 12.91 6.71 - 6.78 2.27 - 2.35

8 318 - 319 140.36 - 140.48 12.58 - 12.70 12.82 - 12.90 6.68 - 6.76 2.25 - 2.32

9 320 - 320.5 140.52 - 140.65 12.56 - 12.61 12.81 - 12.89 6.65 - 6.72 2.24 - 2.37

10 319.5 - 320 139.94 - 140.37 12.56 - 12.70 12.82 - 12.87 6.70 - 6.71 2.26 - 2.35

11 320 - 320.5 140.26 - 140.43 12.54 - 12.61 12.85 - 12.93 6.66 - 6.74 2.30 - 2.38

12 320 - 320.5 140.20 - 140.45 12.56 - 12.64 12.77 - 12.86 6.69 - 6.78 2.29 - 2.35

13 320 - 320.5 140.13 - 140.72 12.54 - 12.67 12.80 - 12.84 6.71 - 6.77 2.30 - 2.33

14 320 - 320 140.46 - 140.57 12.46 - 12.60 12.82 - 12.88 6.70 - 6.75 2.29 - 2.36

15 319.5 - 320.5 140.61 - 140.69 12.53 - 12.61 12.91 - 12.96 6.68 - 6.71 2.30 - 2.37

16 319 - 320 140.34 - 140.48 12.37 - 12.53 12.78 - 12.85 6.72 - 6.75 2.28 - 2.34

17 319 - 320.5 140.68 - 140.74 12.38 - 12.52 12.86 - 12.91 6.69 - 6.73 2.35 - 2.40

18 319 - 320 140.66 - 140.80 12.57 - 12.69 12.83 - 12.90 6.66 - 6.75 2.30 - 2.35

19 319.5 - 320.5 140.04 - 140.37 12.43 - 12.53 12.89 - 12.94 6.69 - 6.76 2.29 - 2.36

20 319.5 - 320 140.61 - 140.68 12.45 - 12.55 12.87 - 12.92 6.68 - 6.72 2.29 - 2.35

Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios del piloto realizado, tanto a nivel

cuantitativo como cualitativo (material sin desportillamiento) la organización adopta la

mejora propuesta en el flujo del proceso productivo. La Figura 4-12 representa el flujo del

material perforado de referencias con despunte, en donde se evidencia el exceso de

transporte de material, uno de los desperdicios desde la perspectiva Lean identificados.

Page 103: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Figura 4-12 Flujo del material perforado referencias con despunte

La Figura 4-13 representa la implementación de la mejora 1, que tras la prueba piloto y

teniendo como fundamento la mejora en la medida de desempeño juegos producidos de

la simulación en Flexsim, fue avalada y adoptada en la organización, para lo cual se

requirió que el herramental (brocas) utilizados en la operación de perforada estuvieran en

óptimas condiciones así como la divulgación al personal operativo del cambio propuesto y

la necesidad de mantener las especificaciones definidas por el cliente final.

Figura 4-13 Flujo de material de referencias con despunte tras la implementación de la mejora

Page 104: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Una vez realizado el cambio, se realizó una toma de datos al espesor final del producto

para la referencia 20101D133, la Tabla 4-10 contiene los datos de espesor final de 17

segmentos en tres puntos diferentes del mismo segmento de un lote procesado en la

rectificadora WA1131.

Tabla 4-10 Datos de espesor final del producto tras la implementación de la mejora

Muestra Lectura con pie de rey

1 11,98 12,01 11,96

2 12 12,14 12,08

3 12,1 12,18 12,09

4 12,05 11,95 11,93

5 12,09 11,92 11,95

6 12,14 11,96 11,86

7 12,19 12,03 11,94

8 12,02 11,97 12,01

9 12,05 12,03 12,09

10 12,17 12,01 11,98

11 12,08 12,10 12,05

12 12,20 12,06 11,81

13 11,95 11,92 11,91

14 12,22 11,89 11,89

15 12,09 12,09 12,08

16 12,20 11,96 12,04

17 11,99 11,94 12,03

Fuente: El autor

Page 105: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

A partir de los datos anteriores, se realizó un análisis estadístico que se ilustra en la Figura

4-14, de acuerdo a los resultados del índice de capacidad del proceso (cpk) para el espesor

final del producto después de implementar la mejora 1 fue de 1,02, lo que indica que el

proceso tiende a una medida central y es capaz de producir segmentos dentro de los

límites de especificación tras la mejora, con un estimado total de PPM’s de 1168,5 inferior

al admisible para la línea de banda pesada que es de 6000 PPM.

Figura 4-14 Análisis de capacidad de proceso espesor final WA1131 (Mejora 1: Eliminación de una operación de rectificado)

Por otro lado, la implementación del sistema semiautomático de alimentación para los

centros de mecanizado (mejora 2) requiere de inversión, se presentó a la Gerencia de

Operaciones los beneficios potenciales de la implementación de dicho sistema, basados

en los resultados de las medidas de desempeño obtenidas en la simulación en Flexsim:

Juegos producidos, mejora en la eficiencia de producción y aumento en la capacidad de

máquina. En el Anexo K se incluye una sección de dicho formato avalado por las Jefaturas

de Planta y de Proyectos de Incolbest S.A para la implementación de la mejora 2

Page 106: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

propuesta, el detalle del cronograma de implementación de la segunda mejora es el que

se ilustra en la figura 4-14.

Figura 4-15 Cronograma implementación sistema de alimentación automático (Stacker)

Page 107: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

En cuanto a ejecución de ésta propuesta de implementación, teniendo en cuenta como hito

dentro del proyecto la fabricación de matrices de perforado, en la Tabla 4-10 Seguimiento

proyecto perforado banda se comparten secciones de los aspectos relevantes de las

reuniones que realiza el equipo multidisciplinario involucrado en el proyecto:

Page 108: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Tabla 4-11 Seguimiento proyecto perforado banda

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN STACKER (Sistema de alimentación perforado banda)

Actividades 22-04-2021 04-05-2021 11-06-2021 28-06-2021 15-07-2021 26-07-2021

Fabricación de matrices y bandejas Sistema de alimentación

En seguimiento se revisó distancia para recorrido de la broca de 13mm a 50 mm mínimo, el proveedor modificará altura de mesa y altura de matrices. La inclusión del agujero para la extracción del polvillo y explicación de sujeción mesa a matriz (tornillo).

De acuerdo a prioridad se intervendrá primero FA0114 (Minimilll) y posterior WA1723, se proyecta compra de materiales e inicio de mecanizado la semana del 26 de mayo. Visita a proveedor en la que se realizó entrega de segmentos para validar sujeción.

Mecanizadas 6 matrices, se requieren muestras de segmentos para validar . Pendiente confirmar de acuerdo a visita confirmación parada Minimill

Retraso por abastecimiento de aceros (orden público, pandemia)

Evidencia fortográfica de avance en proveedor Tecnirol:

De acuerdo a fecha de entrega de matrices se coordinará con Ferrotérmicos el tratamiento

TGS: Pavonado Tratamiento térmico en proceso de cotización : nitruración y carbonitruración

Tratamiento térmico cotización por 4.5 MMCOP para las 19 matrices

Dimensiones de la mesa de acuerdo a la matriz más grande, tratamiento térmico por verificar qué clase se debe realizar

Análisis referencia a referencia de banda perforada

Del análisis de las 28 referencias, se encuentra que las referencias 1410 y 1434 por sus dimensiones es viable fabricarlas en planta Bloque Áméricas, se envía a Jefe de Planta solicitud de fabricación de muestras para absorber fabricación

Se entregaron a calidad 2 juegos de muestras de las referencias 1410 y 1434 fabricadas en bloque

1434D: Conforme 1410D: No conforme 1mm por encima de la especificación en su radio, verificar con zapata de ubicación

Se realiza segunda muestra referencia 1410

Criterio de espacio entre segmento y zapata de ubicación máximo de 0,4 mm, medido con galga de espesores ninguno de los 4 segmentos incumple dicha especificación.

Se efectuó reunión el 19 de julio para absorber fabricación de planta américas , a la espera de listado de codificación

Cambio de layout centros de mecanizado FA0114 y WA1723

Fecha propuesta de giro y mantenimiento CNC semana del 2 de mayo

Se revisará tiempo de parada mantenimiento de 4 eje

EMSAT informa que por problemas de orden público no realizó recogida de 4 eje de Minimill (WA1723) el día 3 de mayo, se reprograma fecha. Se realizó giro de CNC fin de semana 2 de mayo

Se programa recolección 4 eje WA1723 para el día viernes 9 de julio

Por parada de producción se reprograma para semana de 24 de julio, los dos 4 eje

Actividad cerrada

Page 109: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN STACKER (Sistema de alimentación perforado banda)

Actividades 22-04-2021 04-05-2021 11-06-2021 28-06-2021 15-07-2021 26-07-2021

Cambio de medio de control de altura de pared

Reevaluar diseño de control de altura de pared , comparado con el de planta américas

Se envió a cotización diseño final definido con Aseguramiento de Calidad

Se enviará a fabricación a Tecmec, se enviarán planos para fabricación en agosto

Se definió diseño de dispositivo

En proceso de fabricación, pendiente definir ubicación punto de control

En fabricación

proveedor

Sistema de colección

Análisis de capacidad del sistema de colección de terminados banda

Por escasez de acero, el proveedor actualizará cotización (presupuesto 20 MMCOP para sistema de colección de perforado)

De acuerdo a revisión, con gasto a proyecto perforado $15.162.000, saldo de 9 MMCOP absorbido por proyecto despuntadora

Se generaron solicitudes de pedido correspondientes, pendiente diseño de fuelle

Se tiene avance de consecución de elementos, para posibilidad de montaje finalizando mes

Actividad cerrada

Inventario de material perforado

Análisis de referencias a perforar para fabricar inventario y absorber demanda del cliente por puesta punto sistema automático de alimentación

Se incluyó en plan de fabricación N+1 para clientes de exportación, pendiente emitir órdenes de producción de mercado nacional

Se emitieron órdenes de fabricación de referencias mercado nacional

Impacto por parada cuarto eje, sin inventario, revisar adelanto de perforado por parada

Fabricación de N+1 para dos clientes de exportación, se mantendrá ubicación taladro manual como contingencia en la puesta a apunto

En proceso de fabricación pedidos N+1 IMFRISA y SERVIFRENO

Page 110: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

4.9.1 Mapa de valor del estado futuro del proceso productivo

Como señalaron algunos investigadores (Quan et al., 2016) , la metodología Lean fue

inicialmente destinada a la producción en masa, caracterizado por producción repetitiva y

de alto volumen; documentar el flujo de valor a través de la técnica de lápiz y papel es

limitada al proporcionar una imagen estática del sistema, no se puede abordar la

complejidad y variabilidad del sistema y no prueba la viabilidad o el desempeño del

potencial estados futuros, por su parte la simulación de eventos discretos es un

complemento prometedor para el enfoque VSM tradicional ya que es posible evaluar la

eficacia de reorganizar procesos productivos y evaluación de mejoras del rendimiento de

la producción. En el caso de simulación del área de terminados de banda pesada el Takt

time es mayor al tiempo de ciclo de cada operación, es decir el proceso actual es capaz

de cumplir la demanda proyectada y la simulación del escenario 3 permite visualizar un

procesamiento de flujo continuo y la reducción del número de operadores requeridos, bajo

éste último escenario se propone el mapa de valor futuro con la implementación de las

mejoras implementadas en las zonas de mezclado y perforado (5’s) y también de las dos

mejoras integradas: eliminación del rectificado exterior final y el uso de un sistema de

alimentación semiautomático para los CNC de perforado, el mapa de valor futuro es

ilustrado en la Figura 4-16.

Tras la implementación de las mejoras, se espera una reducción en el tiempo total del ciclo

del proceso de 68 minutos (de 953,5 a 885,5 minutos), esto es una reducción del 7,2%. De

igual manera se estimó la reducción en un 9,81% del tiempo de valor no agregado del ciclo

total del proceso. Aunque dentro de las medidas de desempeño evaluadas no fueron

contempladas las de enfoque ambiental como consumo eléctrico por unidad producida,

consumo de agua por unidad producida, porcentaje de segregación de residuos o medidas

de enfoque social como porcentaje de ausentismo, nivel de accidentalidad, nivel de ruido

(Helleno et al., 2017) la eliminación de la operación de perforado manual en la que el

operador durante su jornada laboral percibe la vibración y el ruido generado de la remoción

del material, así como el levantamiento repetitivo de 400 movimientos de manipulación de

una carga de 12 kg se espera tengan impacto en la salud de los operadores del área.

Page 111: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

Figura 4-16. Mapa de Valor Futuro

Tiempos de ciclo 885,25 36,4% Inventarios 1.050,00 43,2% Otros tiempos sin valor 495,75 20,4% Total 2.430,99

Fuente: El autor

Page 112: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

En el capítulo 4 se integraron conceptos de simulación de eventos discretos a la filosofía

Lean Manufacturing, mejoras propuestas como cambio de layout y diseño y adquisición de

un sistema semiautomático de alimentación para los centros de mecanizado del área de

perforado fueron sustentadas utilizando los resultados que del área de terminados banda

pesada el software Flexsim generó. La mejora en las medidas de desempeño en througput,

ocupación de las máquinas y eficiencia en juegos operario hora sirvió como sustento para

la implementación de las mejoras propuestas. La eliminación de un segundo rectificado

exterior fue implementada y calculada la capacidad del proceso de rectificado final en un

solo paso (cpk=1,06), encontrándose adecuado para el trabajo bajo el cumplimiento de los

controles definidos por el área de aseguramiento de calidad. Por otra parte se avanza en

la implementación del sistema semiautomático de los centros de mecanizado, se estima

que al poner en marcha las mejoras propuestas, se obtenga una reducción del 7,2% del

tiempo total del ciclo del proceso productivo y disminución del 9,8% del tiempo de valor no

agregado.

Page 113: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

El uso de la herramienta Mapeo de la cadena de Valor destaca la necesidad de mejorar el

proceso de producción de banda pesada especialmente en el área de terminados debido

al elevado tiempo de espera (40 segundos por juego procesado) y los reprocesos

constantes (15 segundos por cada teja procesada), el uso de una metodología que incluye

instrumentos como DMAIC, Lean Manufacturing y Simulación de Eventos Discretos puede

implementarse en diferentes organizaciones de fabricación para apoyar el análisis y la

mejora del rendimiento del proceso.

Teniendo en cuenta que el primer objetivo de éste trabajo fue el de realizar una revisión

sistemática de literatura acerca de implementación de herramientas para la mejora de la

productividad, en el capítulo 2 se describieron: teoría de restricciones, TPM, TQM , Six

Sigma y Lean Manufacturing, siendo ésta última definida como una filosofía cuyas

prácticas de gestión tienen como objetivo acortar los plazos entre el pedido del cliente y el

envío del producto final con menores costos mediante la eliminación constante de

desperdicios (Modi & Thakkar, 2014) y reconocida como “el mejor principio para adoptar

en la industria manufacturera” (Mahendran & Senthil Kumar, 2018) en un caso de estudio

específico del sector automotriz .

El alcance del segundo objetivo: Diagnóstico del estado actual del proceso productivo a

través de la metodología Value Stream Mapping para la línea de producción de banda

pesada fue abordado en el capítulo 3, encontrando que en la cadena de valor las

operaciones de rectificado exterior final y perforado tienen los menores tiempos de valor

agregado (31,26% y 38,42% respectivamente) identificando como principales desperdicios

Page 114: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

(actividades que no agregan valor) excesos de movimiento del operador (35 metros

recorridos de desplazamiento innecesario), transportes de los segmentos procesados y

sobreprocesamiento al realizar un segundo rectificado para ajustar el espesor final de la

banda, de ésta manera el principal valor de éste trabajo desde la perspectiva Lean fue que

basado en la recolección y análisis de la información de cada operación de un sistema

complejo de fabricación se definieron áreas específicas en las cuales enfocar mejoras para

el incremento de la productividad.

A partir de la consecución del segundo objetivo se abordó el tercero: Definir un conjunto

de herramientas para el incremento de la productividad en la operación cuello de botella,

siendo ésta la operación de perforado, el valor agregado de ésta trabajo fue la proposición

de la implementación de las herramientas Lean: Poka-yoke, 5S’s, entrenamiento

estandarizado y celdas de manufactura, ésta última herramienta planteada como el cambio

en la posición de los centros de mecanizado y de su método de alimentación: de manual

a semiautomático para la reducción de los tiempos de proceso. Sumado a ello el análisis

de causa de raíz para el sobreprocesamiento realizado en rectificado final fue descrito,

encontrando el estado de brocas y avellanadores como causa principal de la necesidad de

éste retrabajo, siendo el control del estado de los mismos la acción correctiva tomada para

eliminación de éste desperdicio.

La elaboración de un prototipo para la simulación del comportamiento del sistema

productivo bajo el supuesto de implementación herramientas Lean Manufacturing en el

software de simulación FLEXSIM fue abordado en el capítulo 4, en el que la simulación de

tres escenarios: la eliminación del segundo rectificado exterior al segmento, la

implementación de un sistema semiautomático de alimentación de centros de mecanizado

y la integración de éstas propuestas de mejora así como el cálculo de medidas de

desempeño fue descrito, se concluye que el tercer escenario representaría una mayor

cantidad de juegos producidos (377 juegos por turno) , una mayor eficiencia productiva

(8,6 juegos/operario hora) y el incremento de 38,4 a 47,6% de tiempo de valor agregado

en perforado.

Como resultado del presente trabajo, se implementó en la organización el cambio en el

flujo del proceso de las referencias perforadas de banda pesada y se presentaron las

mejoras en medidas de desempeño como juegos producidos e incremento de la eficiencia

Page 115: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

de la producción de la implementación de un sistema semiautomático de alimentación

basado en la simulación de eventos discretos desarrollada en el software Flexsim.

La simulación de un proceso productivo permite plantear mejoras en el sistema real, la

tecnología de la simulación permite a las organizaciones en la industria analizar y

experimentar con sus procesos en un ambiente virtual así como mejorar la comprensión

de los mismos, reduciendo el tiempo y el costo asociado con pruebas físicas, resultando

en decisiones que pueden mantener o mejorar la eficiencia a menor precio, es decir la

simulación aumenta la capacidad de una correcta toma de decisiones por parte de

organizaciones Lean (Mohamad et al., 2016).

Finalmente, la simulación basado en Value Stream Mapping hace posible investigar

sistemas complejos, tanto simulación de eventos discretos como VSM proporcionan una

evaluación holística de un sistema (Aziz et al., 2017). Esta combinación ofreció información

que puede haber sido omitida si se hubiera utilizado sólo VSM, se observó que la

simulación de eventos discretos pudo mejorar VSM, el principal valor de éste trabajo es el

de presentar un caso de éxito de la integración de Lean Manufacturing y la simulación de

eventos discretos en un proceso de manufactura en el sector de autopartes, la tasa interna

de retorno calculada es de 26% en 2,3 años tras una inversión aprobada por 170 MMCOP.

5.2 Recomendaciones

Implementar la metodología de integración de herramientas Lean Manufacturing con

simulación de eventos discretos en el sector de manufactura, la recopilación de datos

considerando un período de tiempo más largo, además de la inclusión del análisis costo

beneficio de la implementación de herramientas Lean, como un soporte adicional a las

medidas de desempeño estimadas como resultado de la simulación para la toma de

decisiones pueden ser considerados en futuros trabajos de investigación para la mejora de

la productividad de la cadena de valor.

A las perspectivas de investigación y los desafíos existentes en la combinación de Lean

Manufacturing y simulación en el contexto actual de la Industria 4.0 y la integración con el

concepto de optimización, se le suma otra oportunidad de investigación como lo es la de

Page 116: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

combinar la simulación de eventos discretos con otras técnicas de modelado (por ejemplo,

dinámica de sistemas) para analizar el efecto de factores estratégicos (internos y externos)

en los procesos de fabricación.

Las brechas y oportunidades de investigación futuras incluyen: la revisión de resultados de

la ejecución en la práctica de la combinación de Lean Manufacturing con simulación, la

identificación de tipos específicos de simulación, el establecer un marco general para las

evaluaciones de desempeño de la integración, el uso combinado de Lean y simulación con

fines educativos y plantear la combinación de Lean y simulación en todo el ciclo de vida

del producto.

Page 117: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

A. Anexo: Diagrama de Flujo Banda Pesada

Page 118: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...
Page 119: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

B. Anexo: Análisis ABC-XYZ respecto al volumen de ventas

Page 120: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

C. Anexo: Análisis ABC-XYZ respecto al costo de producción

Page 121: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

D. Anexo: Análisis ABC-XYZ respecto al volumen de ventas y al costo de producción

Page 122: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

E. Anexo: Tiempos de proceso mezclado

Page 123: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

F. Anexo: Tiempos de proceso

dosificado automático

Page 124: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

G. Anexo: Tiempos de proceso

curado

Page 125: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

H. Anexo: Tiempos de proceso corte

CNC, Rectificado Interior y Rectificado

Exterior Inicial

Page 126: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

I. Anexo: Tiempos de proceso

perforado, rectificado exterior final,

marcado y empaque

Page 127: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

J. Anexo: Pasos generales para la

simulación en Flexsim

Desarrollo un layout del modelo:

Conectar objetos con los puertos

Editar el aspecto y configurar el comportamiento de los objetos

Page 128: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...

K. Anexo: Formato de Proyecto

inversión en maquinaria, equipos y

mejoras en propiedad.

Page 129: Propuesta para la implementación de herramientas Lean ...
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