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Ingniería plantas
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Industrias
Tarea Nº2
Ingeniería de Plantas Industriales
Profesor
Raúl Stegmaier
Ayudante
Pablo Valencia
Mayo 2013
Contenido
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de mejoramiento de operación
de una planta de producción de cobre Minera “Smith” ubicada 200 [km] al norte de la
ciudad de Antofagasta, cuya capacidad de planta disponible en molienda, está dada por
tres líneas de producción definidas.
En atención a lo anterior, se podría asumir que para llevar a cabo la evaluación de
proyectos relacionadas con la mejora de los sistemas de producción, se debe analizar
solo la compra de nuevos equipos, renovarlos o como es el caso en cuestión, técnicas
que permiten reducir los tiempos medios de reparación, que conllevan a una mejor
disponibilidad; pero a esto necesariamente se debe adicionar el efecto financiero en el
período de evaluación del proyecto.
Es por lo expuesto que es necesario considerar para la evaluación los costos globales
derivados de las fallas asociadas a los elementos que conforman el sistema, por lo que se
deben tener cuenta los distintos escenarios de pérdida de producción esperada.
Para el caso enestudio se indica que las líneas de producción están compuestas por un
Molino de Barras (M. Barras), una Bomba y un Molino de bolas (M. Bolas). En esta planta
se trabaja las 24 horas del día, todos los días del año y el proceso de flotación (ubicado
aguas abajo) es capaz de procesar todo lo que las unidades de molienda produzcan.
Para evaluar la conveniencia de aumentar la capacidad de planta, vía mejoramiento de la
continuidad operacional, se dispone de un presupuesto de 47.000.000 (UM),
considerando un horizonte de evaluación de 5 años y una tasa de descuento de 10%
anual. Ello invirtiendo en nuevos equipos y/o en una técnica de capacitación, denominada
Ogilvy, que disminuye el MTTR de algunos elementos entregando mayor disponibilidad.
Para realizar la evaluación, se analizaron varias alternativas de casos para llevar a cabo
la mejora, lo que implicó generar distintas combinaciones para la instalación de equipos,
con o sin la capacitación incluida, todo ello en el marco presupuestario entregado, así
como el análisis de los resultados de disponibilidad que dichos escenarios entregaban, y
los respectivos costos globales para caso.
En función de lo anterior y considerando los supuestos más adelante detallados, se
estima que las mejor alternativa para llevar a cabo el mejoramiento de la planta de la
minera citada, es instalaren la línea 1, una bomba adicional en configuración paralelo,
aplicando la Técnica Ogilvy en las tres líneas de producción, toda vez que dicha solución
entrega la mejor disponibilidad de los subsistemas a razón de menores costos globales.
Esta implementación significa una inversión de $ 43.000.000, generando un costo global
para el periodo de evaluación de $ 204.691.861, todo ello dentro del marco
presupuestario mencionado.
Diagrama de Proceso
Desarrollo
Para el desarrollo de este trabajo se consideraron los siguientes supuestos:
1. Las 3 líneas de producción están configurados como un sistema fraccionado.
2. Los componentes dentro de cada línea están en configuración lógica en seria.
3. Los componentes que se adicionan a cada línea de producción se asumen instalados
en una configuración paralelo total. Si bien es cierto existe la posibilidad de realizar una
configuración stand-by, no se analiza dicha opción dado que se desconoce la información
asociada al conmutador.
4. Los costos de ineficiencia se expresan como UM/(Q x Año), siendo 3Q la producción
total de la planta, esta última formada por las 3 líneas del proceso.
5. Se asume que el precio entregado para los componentes considera la instalación del
mismo.
6. Una vez utilizada la técnica Ogilvy, se asume que al instalar un equipo adicional
considera la mejora del MTTR entregada por la técnicabajo el mismo costo.
7. Existe disponibilidad física para la instalación de equipos adicionales a cada línea.
Considerando la información entregada se tiene lo siguiente:
Tabla 1. Tabla de datos monetarios
A continuación se muestra la tabla con las combinaciones posibles asociadas a las
posibles fallas de la(s) líneas de la planta, sus pérdidas asociadas y las respectivas
probabilidades de ocurrencia.
Tabla 2. Posibles escenarios de producción
Se considera como caso base el no ejecutar ninguna medida de instalación de nuevos
componentes o técnicas de capacitación, esto es el estado actual de producción de la
planta. Esto arroja como resultado que la bomba resulta ser el componente crítico para
cada línea de producción, cuya configuración es en serie, dado su menor disponibilidad.
Esto se refrenda en la siguiente tabla:
Tabla 3. Caso base por línea de producción
Análogamente se realiza el mismo análisis aplicando la Técnica Ogilvy arrojando como
resultado una mayor disponibilidad (alrededor de un 8%) para cada línea de producción,
esto se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4. Análisis de la Técnica Ogilvy en la línea de producción.
A continuación, a modo de ejemplo se presentan dos tablas que muestran el análisis de
disponibilidad de las líneas, considerando la instalación de dos componentes los que se
ajustan al presupuesto entregado, estoes 2 bombas en paralelo (Tabla 5) y 2 Molinos de
Bolas en paralelo (Tabla 6). Cabe señalar que el resto de las combinaciones se adjuntan
en la planilla Excel.
Tabla 5. Análisis de línea con 2 bombas en paralelo
Tabla 6. Análisis de línea con 2 molinos de bolas en paralelo
Análisis por costos globales
En atención a la información obtenida anteriormente se entrega a continuación una tabla
resumen, la que considera, para cada línea de producción la perdida esperada, la
inversión asociada tanto al caso base (0 UM) y a la implementación de la Técnica Olgivy,
así como también los costos globales respectivos
Tabla 7. Costos de ineficiencia y Globales de los casos Base y Tec. Ogilvy
Los cálculos mostrados en la tabla anterior, así como para cada una de las
combinaciones posibles de instalación de nuevos componentes aplicando o no la
tecnología Ogilvy se entregan en la planilla Excel anexa al trabajo.
No obstante, a continuación se presenta la tabla con el mejor escenario ajustado al
presupuesto disponible para la implementación de la mejora ($ 47.000.000), esto con la
mejor disponibilidad de los subsistemas a razón de menores costos globales.
Tabla 8. Mejor caso obtenido del análisis
Conclusiones
Dado las distintas combinaciones posible analizados, se determinó que el mejor escenario
para cumplir con el objetivobuscado, mejoramiento de operación de una planta de
chancado, se da instalando una bomba en paralelo en la Línea 1, y aplicando la Técnica
Ogilvy en las tres Líneas, toda vez que se enmarca dentro del presupuesto entregado.
Esta mejora se traduce en una disminución de los costos globales de 188.625.776 U.M.,
respecto del caso base y mayor disponibilidad de las Líneas.
Cabe señalar que para ello fue necesario realizar el análisis caso-caso, para lograr
identificar el mejor escenario.
Se hace presente sin perjuicio, que se efectuaron los cálculos respectivos considerando el
Molino de Bolas, se entiende ello es muy difícil de implementar en una línea dado la
magnitud del equipo así como inversión asociada a este, se debe considerar además que
la adquisición de un nuevo Molino de Bolas, implica que este pueda entrar en operación
dos años después de la inversión.
Para análisis desarrollado en este informe fue necesario plantear una serie de supuestos
que permitieran lograr continuidad en el análisis de la información dado que no se contaba
con la plenitud de información necesaria.
Del caso base y aplicación de la Técnica Olgivy se puede visualizar una mejora en la
disponibilidad de la línea, asociada a la redundancia del equipo crítico (Bomba) por su
menor disponibilidad, esto ratifica que el resultado obtenido es coherente dado que se
adiciona una bomba en paralelo.