Localizacion óptima de la planta

29
LOCALIZACION ÓPTIMA DE LA PLANTA Una de las primeras limitantes de la localización de la planta es la disponibilidad de la materia prima. En el estudio de mercado se decía que el 32 % prefiere el sabor fresa y el 69 % prefiere el sabor crema de cacao siendo estos dos los sabores a procesar. De forma que un primer condicionante para ubicar la planta es un estado del país donde se encuentre estos productos a la mano. Siendo Michoacán Guanajuato y el Edo. Edo. México los primeros productores de fresa y de los CEDIS de la crema de cacao Se describen las principales características socioeconómicas de cada uno de los estados. Datos generales de Michoacán: Superficie 58199 km2 Ciudades principales: Morelia, Uruapan y Zamora Clima: cálido y sub- húmedo con lluvias en verano Municipios 113 Promedio de escolaridad 5.1 años Red carretera: 2596 km de carreteras principales, 2403 km de carreteras secundarias, 258 km de red carretera federal de cuota, 1148 km de red ferroviaria, 4 aeropuertos nacionales. 11 partes industriales Datos generales de Veracruz: Superficie: 71 826 (Km 2 ). Clima: Los climas que predominan en el estado son cálido sub-húmedo 53.5% y cálido húmedo 41%. Ciudades principales: 1-Veracruz Puerto, 2-Xalapa, 3-Coatzacoalcos, 4-Poza Ricay5- Cordoba. Promedio de escolaridad:Con un promedio de escolaridad de 7.2 años. Red de carreteras: 25,399 km carreteras principales, la red de carreteras federal de cuota 734, la red de carreteras secundarias 8715 km, red ferroviaria 1473, 3 aeropuertos nacionales y 1 internacional, 3 puertos de altura. 8 parques industriales. Datos del generales del Estado de Mèxico: Superficie 21,196 km2 Clima templado y subhumedo

Transcript of Localizacion óptima de la planta

Page 1: Localizacion  óptima de la planta

LOCALIZACION ÓPTIMA DE LA PLANTA

Una de las primeras limitantes de la localización de la planta es la disponibilidad de la materia

prima. En el estudio de mercado se decía que el 32 % prefiere el sabor fresa y el 69 % prefiere el

sabor crema de cacao siendo estos dos los sabores a procesar.

De forma que un primer condicionante para ubicar la planta es un estado del país donde se

encuentre estos productos a la mano. Siendo Michoacán Guanajuato y el Edo. Edo. México los

primeros productores de fresa y de los CEDIS de la crema de cacao

Se describen las principales características socioeconómicas de cada uno de los estados.

Datos generales de Michoacán:

Superficie 58199 km2

Ciudades principales: Morelia, Uruapan y Zamora

Clima: cálido y sub- húmedo con lluvias en verano

Municipios 113

Promedio de escolaridad 5.1 años

Red carretera: 2596 km de carreteras principales, 2403 km de carreteras secundarias, 258

km de red carretera federal de cuota, 1148 km de red ferroviaria, 4 aeropuertos

nacionales.

11 partes industriales

Datos generales de Veracruz:

Superficie: 71 826 (Km2).

Clima: Los climas que predominan en el estado son cálido sub-húmedo 53.5% y cálido

húmedo 41%.

Ciudades principales: 1-Veracruz Puerto, 2-Xalapa, 3-Coatzacoalcos, 4-Poza Ricay5-

Cordoba.

Promedio de escolaridad:Con un promedio de escolaridad de 7.2 años.

Red de carreteras: 25,399 km carreteras principales, la red de carreteras federal de cuota

734, la red de carreteras secundarias 8715 km, red ferroviaria 1473, 3 aeropuertos

nacionales y 1 internacional, 3 puertos de altura.

8 parques industriales.

Datos del generales del Estado de Mèxico:

Superficie 21,196 km2

Clima templado y subhumedo

Page 2: Localizacion  óptima de la planta

Ciudades principales, Nezahualcoyotl, Ecatepec, Toluca y Naucalpan

Promedio de escolaridad: 6.5 años

Comunicaciones y transportes: 10,042 km de carreteras principales, 2,292 km de

carreteras secundarias, 259 km de red carretera federal de cuota, red ferroviaria 1,288km,

aeropuerto internacional 1, aeropuertos nacionales 2.

Parques industriales 36.

METODO DE LOCALIZACION POR PUNTOS PONDERADOS

FACTOR PESO

1. CERCANIA DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO

0.25

2. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA

0.05

3. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 0.3

4. NIVEL ESCOLAR DE LA MANO DE OBRA 0.15

5. CLIMA 0.1

6. ESTIMULOS FISCALES 0.15

FACTOR PESO CALIF. CALIF. PONDERADA

MICH VER MEX MICH VER MEX

1 0.25 3 5 4 0.75 1.25 1

2 0.05 4 6 5 0.2 0.3 0.25

3 0.3 6 8 7 1.8 2.4 2.1

4 0.15 5 7 8 0.75 1.05 1.2

5 0.1 7 9 7 0.7 0.9 0.7

6 0.15 6 8 5 0.9 1.2 0.75

TOTAL 1 5.1 7.1 6

La mejor elección por este método es en la Ciudad de Veracruz.

Page 3: Localizacion  óptima de la planta
Page 4: Localizacion  óptima de la planta

METODO DEL CENTRO DE GRAVEDAD

Colonia X Y volumen

Boticaria 30 120 2000

1 de Mayo 90 110 1000

Las Vegas 130 130 1000

Antillas 60 40 2000

400 6000

=66.66

Page 5: Localizacion  óptima de la planta

ESTE PUNTO INDICA LA LOCALIZACION OPTIMA DONDE ESTARAN TORITOS “BRAVA” QUE SERA

EN LA COLONIA 1º DE MAYO DE ACUERDO AL ANALISIS HECHO POR EL METODO DE CENTRO DE

GRAVEDAD, CON LAS COORDENADAS EN X(66.66) Y EN Y (93.33), DANDO ASI DICHAS

COORDENADAS Y BASANDONOS EN NUESTRA COMPETENCIA QUE SON TORITOS “LOLA” YA QUE

ES UN FUERTE COMPETIDOR POR EL TIEMPO DE SERVICIO QUE LLEVAN.

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA ÓPTIMA DE LA

PLANTA

Esta es una determinación clave en el diseño de la planta; existen algunos factores que limitan su

tamaño a continuación se analizan los principales motivos la capacidad instalada de la planta.

LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA DEMANDA INSATISFECHA

AÑO DPI Optimista Incremento

Anual

DPI Pesimista Incremento

Anual

3 48 - 84 -

Page 6: Localizacion  óptima de la planta

4 218 454% 268 319%

5 219 0.45% 289 7.83%

6 267 21.91% 308 6.57%

7 311 16.47% 342 11.03%

Un primer factor que definitivamente limita la instalación es la dpi; de acuerdo con las cifras

obtenidas en el estudio de mercado, se tiene que:

Esta tabla nos muestra que el incremento en el cuarto año de la demanda potencial tanto

satisfecha como insatisfecha es muy pronunciado; esta demanda es más factible que la

cubra un productor actual que un producto nuevo; además, estos datos estadísticos no

indican exactitud, a que el consumidor preferirá un producto distinto siempre que este le

ofrezca una ventaja.

Otro factor my conveniente analizar es el precio de venta, el consumidor preferirá

comprar el producto de menor precio siempre ue la calidad y la cantidad del nuevo

producto sea al menos igual a la de los que actualmente le ofrece.

Con todo lo mencionado se quiere decir que la demanda potencial insatisfecha siempre

será susceptible a incrementos.

LA CAPACIDAD Y LA TECNOLOGIA

En el caso de la elaboración de torito la tecnología es sumamente sencilla, aunque hay que decir

que existen ciertas operaciones del proceso que requieren equipos que claramente hacen una

distinción entre una empresa casera y una microempresa.

LA CAPACIDAD INSTALADA Y LOS INSUMOS

Se ha dicho que la técnica de la elaboración de torito es muy sencilla y esto hace que los insumos

necesarios también sean muy sencillos de conseguir, tal como las materias primas, la mano de

obra que no es muy calificada etc. Por tanto la disponibilidad de los insumos no limita la capacidad

instalada.

Ya que nuestra empresa tiene como máximo una demanda anual de 10,619lt de torito al año,

siendo esto 30 lts de torito al día no requerimos de una planta industrial, por lo que la elaboración

es casera, 100% artesanal, por eso mismo los datos arrojados por los métodos de localización de

instalación son sumamente efectivos para nuestro proyecto. Eligiendo la siguiente dirección como

centro de trabajo.

Page 7: Localizacion  óptima de la planta

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

Descripción del proceso del TORITO DE FRESA

Paso 1: Se recibe la materia prima.

Paso 2: Se extrae la materia prima del almacén.

Paso 3: Se Pone la materia prima en la mesa de trabajo.

Paso 4: Se toma el 1.250g de fresa.

Paso 5: Se colocan las fresas en la coladera para lavar.

Paso 6: Se pasan las fresas al recipiente con agua y desinfectante (dejar 5min).

Paso 7: Se vuelven a pasar las fresas al colador para escurrir.

Paso 8: Se regresa a la mesa de trabajo.

Paso 9: Se vierte en la licuadora los 1.200g de leche evaporada.

Paso 10: Se vierte en la licuadora los 1.200g de leche condensada.

Paso 11: Se vierte en la licuadora los 2.500ml de alcohol de caña.

Paso 12: Se vierte en la licuadora 1.250 de fresas.

Paso 13: Se licua y dejamos de 1 a 2 min moler.

Paso 14: Se vierte el torito en las botellas de 1L.

Paso 15: Se sellan las botellas al vacio.

Paso 16: Se pegan los estampados a las botellas.

Paso 17: Se lleva el producto al almacén de productos terminados.

Page 8: Localizacion  óptima de la planta
Page 9: Localizacion  óptima de la planta

SE LLEVA EL PRODUCTO TERMINADO AL ALMACEN DE P.T.

SE PEGAN LOS ESTAMPADOS A LAS BOTELLAS

SE SELLAN LAS BOTELLAS AL VACIO

SE VIERTE EL TORITO EN LAS BOTELLAS DE 1L

SE LICUA Y DEJAMOS DE 1 A 2 MIN MOLER

SE VIERTE EN LA LICUADORA 1.250 DE FRESAS

SE VIERTE EN LA LICUADORA LOS 2.500ML DE ALCOHOL DE CAÑA

SE VIERTE EN LA LICUADORA LOS 1.200G DE LECHE CONDENSADA

SE VIERTE EN LA LICUADORA LOS 1.200 ML DE LECHE EVAPORADA

SE REEGRESA A LA MESA DE TRABAJO

SE VUELVEN A PASAR LAS FRESAS AL COLADOR PARA ESCURRIR

SE PASAN LAS FRESAS AL RECIPIEN TE CON DESINFECTANTE (5 M)

SE COLOCAN LAS FRESAS EN LA COLADERA PARA LAVARLAS

SE TOMA EL 1 1/4 KL DE FRESA

SE PONE LA MATERIA PRIMA EN LA MESA DE TRABAJO

SE EXTRAE MATERIA PRIMA DEL ALAMACEN

SE RECIBE MATERIA PRIMA

DIAGRAMA DE BLOQUE DE PROCESO DE TORITO DE FRESA

DIAGRAMA DE PROCESO DE

FLUJO, TORITO DE

FRESA

Page 10: Localizacion  óptima de la planta

INSTITUTO TECNOLOGICO BOCA DEL RIO

Depto. De Ingeniería Industrial – Laboratorio de Estudio del Trabajo

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO: TORITO DE FRSA OPERARIO ( ) MATERIAL ( X ) EQUIPO ( )

DIAGRAMA No. 1 HOJA No. 1 de 1 R E S U M E N

OBJETO:

Hacer 15litros de torito de fresa

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

OPERACIÓN

11

ACTIVIDAD:recibir, almacenar, transportar, lavar, desinfectar, colocar, mezclar, licuar, llenar, etiquetado. Del torito de fresa

TRANSPORTE 12

ESPERA 4

INSPECCION 1

METODO: ACTUAL ( X ) PROPUESTO ( ) ALMACENAMIENTO 1

LUGAR: PRIMERO DE MAYO DISTANCIA (metros) 17

OPERARIOS: FICHA No.:

Todo el proceso es realizado por un solo operario

TIEMPO (min-hom)

70.03

COSTO:

MANO DE OBRA MATERIAL

ELABORO: equipo del torito FECHA:16/10/2013

APROBO: FECHA: T O T A L

DESCRIPCION

Can-

ti

dad

5L

Dis-

tan-

cia

(mts)

Tiem-

po

(min)

SIMBOLO

OBSERVACIONES

Sacado de M.P de camión; colocado en plano

inclinado

1 O Todo el proceso es realizado por

un operario

Deslizado por el plano inclinado 1 10 O

Trasladado de M.P hasta el almacén y acomodado 3 3 O

En espera de desembalaje 15 O

Colocado en carrito la M.P 1 1 O

Trasladado a mesa de trabajo 2 2 O

Colocado en mesa de trabajo 1 1 O

Trasladado de fresas 1 .5 O

Lavado de fresas 1.5 O

Trasladado de fresas lavadas .50 .5 O

Colocado y acomodado de fresas en recipiente .5 O

En espera de desinfectado de fresas 5 O

Trasladado de fresas al colador .50 .5 O

En espera de escurrimiento de fresas 1 O

Trasladado a mesa de trabajo con fresas limpias y

desinfectadas

1 1 O

Vertido de leche evaporada en licuadora .5 O

Vertido de leche condensada en licuadora .5 O

Vertido de alcohol de caña en licuadora .5 O

Vertido de fresas en licuadora .5 O

Accionado de licuadora .015 O

En espera de licuado de ingredientes 1.5 O

Detenido de licuadora .015 O

Vaciado de torito en botellas 10 O

Sellado de botellas al alto vacio 2.5 O

Etiquetado de botellas llenas 5 O

Page 11: Localizacion  óptima de la planta

Inspección de sellado y etiquetado 1.5 O

Colocado de botellas en carrito 1 1 O

Trasladado de producto a almacén de producto

terminado

3 2 O

Almacenamiento de producto terminado 1 2 O

Descripción del proceso del TORITO DE CREMA DE CACAO

Paso 1: Se recibe la materia prima.

Paso 2: Se extrae la materia prima del almacén.

Paso 3: Se pone la materia prima en la mesa de trabajo.

Paso 4: Se vierte en la licuadora los 1.200g de leche evaporada.

Paso 5: Se vierte en la licuadora los 1.200g de leche condensada.

Paso 6: Se vierte en la licuadora los 2.500ml de alcohol de caña.

Paso 7: Se vierte en la licuadora el kilo de nutella.

Paso 8: Se licua y dejamos de 1 a 2 min moler.

Paso 9:Se vierte el torito en las botellas de 1L.

Paso 10: Se sellan las botellas al vacio.

Paso 11 Se pegan los estampados a las botellas.

Paso 12: Se llevan el producto al almacén de productos terminados.

Page 12: Localizacion  óptima de la planta

SE LLEVA EL PRODUCTO TERMINADO AL ALMACEN DE P.T.

SE PEGAN LOS ESTAMPADOS A LAS BOTELLAS

SE SELLAN LAS BOTELLAS AL VACIO

SE VIERTE EL TORITO EN LAS BOTELLAS DE 1L

SE LICUA Y DEJAMOS DE 1 A 2 MIN MOLER

SE VIERTE EN LA LICUADORA 1 KG DE CREMA DE CACAO

SE VIERTE EN LA LICUADORA LOS 2.500ML DE ALCOHOL DE CAÑA

SE VIERTE EN LA LICUADORA LOS 1.200G DE LECHE CONDENSADA

SE VIERTE EN LA LICUADORA LOS 1.200G DE LECHE EVAPORADA

SE PONE LA MATERIA PRIMA EN LA MESA DE TRABAJO

SE EXTRAE LA MATERIA PRIMA DEL ALMACEN

SE RECIBE MATERIA PRIMA

DIAGRAMA DE BLOQUE,

PROCESO DE TORITO DE

CREMA DE CACAO

Page 13: Localizacion  óptima de la planta

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO, TORITO DE CREMA DE CACAO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE BOCA DEL RIO

Depto. De Ingeniería Industrial – Laboratorio de Estudio del Trabajo

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO: TORITO DE NUTELLA OPERARIO ( ) MATERIAL ( X ) EQUIPO ( )

DIAGRAMA No.2 HOJA No. 1 de 1 R E S U M E N

OBJETO: Hacer 15litros de torito de nutella

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

OPERACIÓN

10

ACTIVIDAD: recibir, almacenar, transportar, lavar,

desinfectar, colocar, mezclar, licuar, llenar, etiquetado. Del torito de nutella

TRANSPORTE 8

ESPERA 2

INSPECCION 1

METODO: ACTUAL ( X ) PROPUESTO ( ) ALMACENAMIENTO 1

LUGAR:PRIMERO DE MAYO DISTANCIA (metros) 14

OPERARIOS: FICHA No.:

Todo el proceso es realizado por un solo operario

TIEMPO (min-hom)

59.53

COSTO:

MANO DE OBRA

MATERIAL

ELABORO: equipo del torito FECHA:16/10/2013

APROBO: FECHA: T O T A L

DESCRIPCION

Can-

ti

dad

5L

Dis-

tan-

cia

(mts)

Tiem-

po

(min)

SIMBOLO

OBSERVACIONES

Sacado de M.P de camión; colocado en plano

inclinado

1 O Todo el proceso es realizado por

un operario

Deslizado por el plano inclinado 1 10 O

Trasladado de M.P hasta el almacén y acomodado 3 3 O

En espera de desembalaje 15 O

Colocado en carrito la M.P 1 1 O

Trasladado a mesa de trabajo 2 2 O

Colocado en mesa de trabajo 1 1 O

Vertido de leche evaporada en licuadora .5 O

Vertido de leche condensada en licuadora .5 O

Vertido de alcohol de caña en licuadora .5 O

Vertido de fresas en licuadora .5 O

Accionado de licuadora .015 O

En espera de licuado de ingredientes 1.5 O

Detenido de licuadora .015 O

Vaciado de torito en botellas 10 O

Sellado de botellas al alto vacio 2.5 O

Page 14: Localizacion  óptima de la planta

Etiquetado de botellas llenas 5 O

Inspección de sellado y etiquetado 1.5 O

Colocado de botellas en carrito 1 1 O

Trasladado de producto a almacen de producto

terminado

3 2 O

Almacenamiento de producto terminado 1 2 O

OPTIMIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DE LA CAPACIDAD DE

PRODUCCION DE LA PLANTA

La materia prima para la producción del torito “brava” de fresa y nutella se encuentra disponible

en el mercado durante todo el año.

A continuación se muestra una tabla de donde obtenemos la materia prima para la elaboración de

torito brava.

Materia prima Lugar

Leche evaporada

PROVEEDOR NESTLE

Leche condensada

PROVEEDOR NESTLE

Fresa

PROVEEDOR

Nutella

PROVEEDOR FERRERO

Aguardiente de caña

PROVEEDOR

Equipos de capacidad instalada Equipos fabricantes según necesidades

Page 15: Localizacion  óptima de la planta

Licuadora Acero inoxidable

Colador Acero inoxidable

Refractario de 1lt Acero inoxidable

Equipo clave Capacidad disponible

licuadora 1500 rpm/min – 6 lt/ carga

SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA

Para decidir que equipamiento se utilizará para correr la producción se realizo un estudio y se

eligió el siguiente equipo, tomando en cuenta costos, garantías, tiempo de vida entre otros.

EQUIPO MARCA COSTO GARANTIA TIEMPO DE

VIDA

CANTIDAD

METTLER

TOLEDO

$2,300 3 años 15 años con

mantenimiento

preventivo

adecuado

1, ya que

solo se

utilizara

para pesar

las fresas.

Page 16: Localizacion  óptima de la planta

MAQUINOX $5,900 DE POR

VIDA

DE POR VIDA 1, solo

uno, ya

que tiene

la

capacidad

necesaria.

BOWL PARA

BASCULA

CAP. 3 LT

$1,249 DE POR

VIDA

DE POR VIDA 1, servirá

para pesar

la

cantidad

correcta

de fresas

KUCHENROFI

CAP. 1LT

$349 DE POR

VIDA

DE POR VIDA 2, servirá

para

medir la

cantidad

exacta de

los

liquidos

COYDRON

CAP 6LT

$4,420 DE POR

VIDA

20 AÑOS CON

MATENIMIENTO

CORRECTO

2, para

mezclar

en cada

una los

diferentes

procesos.

PORTICO $18,000 5 AÑOS 20 AÑOS CON

PROGRAMA DE

MANNTO

2, uno es

para

refrigerar

la materia

prima y

otro para

el

producto

terminado

Page 17: Localizacion  óptima de la planta

CALCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA

Actividad Descripción Tiempo de

operación

Capacidad

del equipo

Frecuencia

por día

Mano

de obra

Tiempo

total/día

1 Extraer

materia

prima del

almacén.

Selección de la

materia

prima:2min

Manual 3 .01 6min =.1hra

2 Transportar

la materia

prima.

Poner la materia

prima en la mesa

de trabajo:4min

manual 3 .06 12min =.2hra

3 Colocar las

fresas en una

coladera

Lavar las fresas

en un

coladera:1min

manual 3 .01 3min =.05hra

4 Pasar las

fresas a un

recipiente y

desinfectarla

s

Desinfectar las

fresas:5min

manual 3 .08 15min =.25hra

5 Pasar las

fresas a un

colador y

escurrirlas

Escurrir las

fresas: 1min

manual 3 .01 3min =.05hra

6 Transportar

las fresas a la

mesa de

trabajo

Transportar las

fresas:1min

manual 3 .01 3min =.05hra

7,8,9,10,

11

Se invierte la

materia

prima a la

licuadora.

Se le agregan la

materia prima

ala

licuadora:2min

manual 3 .03 6min =.1hra

12 Se licua la

materia

prima

Se licua

mecánicamente

la materia

prima:2min

Licuadora

de 6 litros

3 .03 6min =.1hra

Page 18: Localizacion  óptima de la planta

13 Se vacía la

mezcla de la

licuadora en

las botellas

Se vacía la

mezcla en

botellas de un

litro: 10min

manual 3 .01 30min =.5hra

14 Se sellan las

botellas al

vacio

Sellado de

botellas al

vacio:3 min

manual 3 .05 9min =.15hra

15 Pegar el

estampado

alas botellas

selladas al

vacio

Pegar

estampado:5min

manual

3 .08 15min =.25hra

16 Llevar el

producto al

almacén de

producto

terminado

Almacenar el

producto

terminado:

4min

manual 3 .06 12min =.2hra

TORITO DE CREMA DE CACAO

Actividad Descripción Tiempo de

operación

Capacidad

del equipo

Frecuencia

por día

Mano

de obra

Tiempo

total/día

1 Extraer

materia

prima del

almacén.

Selección de la

materia

prima:2min

Manual 3 .03 6min =.1hra

2 Transportar

la materia

prima.

Poner la materia

prima en la mesa

de trabajo:4min

manual 3 .06 12min =.2hra

3,4,5,6,7 Se invierte la

materia

prima a la

licuadora.

Se le agregan la

materia prima

ala

licuadora:2min

manual 3 .03 6min =.1hra

8 Se licua la

materia

prima

Se licua

mecánicamente

la materia

Licuadora

de 6 litros

3 .03 6min =.1hra

Page 19: Localizacion  óptima de la planta

prima:2min

9 Se vacía la

mezcla de la

licuadora en

las botellas

Se vacía la

mezcla en

botellas de un

litro: 10min

manual 3 .01 30min =.5hra

10 Se sellan las

botellas al

vacio

Sellado de

botellas al

vacio:3min

manual 3 .05 9min =.15hra

11 Pegar el

estampado

alas botellas

selladas al

vacio

Pegar

estampado:5min

manual

3 .08 15min =.25hra

12 Llevar el

producto al

almacén de

producto

terminado

Almacenar el

producto

terminado:4min

manual 3 .06 12min =.2hra

Page 20: Localizacion  óptima de la planta

Control de calidad y mantenimiento

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

Actualmente el control de calidad de cualquier producto es necesario para la supervivencia del

mismo en el mercado. El producto bajo estudio es un alimento, por lo que las pruebas de calidad

que se deben de practicar están contenidas en los reglamentos que sobre alimentos procesados se

encuentran e la Secretaria de Salud y se muestran en la siguiente tabla:

TIPO DE PRUEBA EQUIPO REQUERIDO FRECUENCIA DE LA PRUEBA

Microbiológica. Se debe

verificar la completa ausencia

de todo tipo de bacterias.

Contador automático del

número más probable de

bacterias o equipos manuales

que contengan ese fin.

Al menos una vez por semana

Prueba de vacío en el

producto

Medidor de vacío en

recipientes herméticos

Diaria

Peso Báscula Al menos una prueba por lote

De acuerdo a las necesidades de las pruebas no es necesario instalar un laboratorio en la propia

empresa ya que:

Se tendría que hacer una inversión adicional en equipo de laboratorio, construir el

laboratorio y contratar personal especializado.

El tipo de pruebas que se requiere realizar a diario no requiere instrumental y preparación

especial.

Para las pruebas microbiológicas se contratará un laboratorio comercial.

MANTENIMIENTO QUE SE APLICARÁ POR LA EMPRESA

Ya que nuestro proceso de producción no requiere de equipo industrial, si no casero, su

mantenimiento es muy sencillo y es por eso que no se requiere abrir un departamento de

mantenimiento.

El mantenimiento preventivo se hará diario, limpiando todos los utensilios con detergentes

especiales, al igual que todo el material de acero inoxidable al concluir el turno.

En caso de requerir un cambio por falla, se habla directamente con el proveedor.

Page 21: Localizacion  óptima de la planta
Page 22: Localizacion  óptima de la planta

DETERMINACION DE LAS AREAS DE TRABAJO NECESARIAS

ES NECESARIO CALCULAR EL TAMAÑO FISICO DE LAS AEAS NECESARIAS PARA CADA UNA DE LAS

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA PLANTA. LAS AREAS QUE SE CONSIDERAN EN EL

NEGOCIO DE TORITOS “BRAVA” SE ENEUNCIAN A CONTINUACION:

ALMACEN DE MATERIA PRIMA

LINEA DE PRODUCCION

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

DEPTO. DE ADMINISTRACION

1.- ALMACEN DE MATERIA PRIMA.- EL AREA ES DE 15 YA QUE ES LO SUFICIENTEMENTE

PARA PODER ESTAR ALMACENANDO 112,500 gr FRESA Y CADA 15 DIAS Y BOTES DE 1 KG DE

NUTELLA QUE SERAN 90 BOTES ALMACENADOS CADA 15 DIAS. AZUCAR:

Y TAMBIEN PLASTICOS YA QUE SE UTILIZAN 30 BOTELLAS/DIA EL MISMO NUMERO DE TAPAS

Y MISMO NUMERO DE ETIQUETAS, QUE 30/5 SERIAN 6 EMBALAJES DE PLASTICO AL DIA

COMO EMPAQUETADOS. ESTO OCUPARA UNA SUPERFICIE DE 7 . ESTE ESPACIO ES

TAMBIEN SUFICIENTE PARA ALMACENAR DETERGENTE ESPECIAL PARA LAVAR EL EQUIPO.

TAMBIEN ESTE INSUMO SE UTILIZA EN MUY POCA CANTIDAD DE 3 KG / DIA DE DETERGENTE

YA QUE SE LAVA UNA SOLA VEZ TODO LOS UTENCILIOS AL TERMINO DEL TURNO

2.- LINEA D PRODUCCION.- SE TOMO EN CUENTA EL NUMERO DE EQUIPOS Y EL NUMERO DE

NOTES Y UTENSILIOS QUE SE TRABAJARAN, Y UTILIZARAN PARA HACER LOS 30 LTRS/DIA ESTO

NOS LLEVA A UNA SUPERFICIE DE DE 15 .

AREA BASE DE CALCULO

ALMACEN DE MATERIA PRIMA Y

PLASTICOS.

EL AZUCAR,LEC HE Y CACAHUATE SON LAS

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS

15

LINEA DE PRODUCCION NUMERO DE MAQUINAS Y EL NUMERO DE

BOTES

15

ALMACEN DE PRODUCTO

TERMINADO

PRODUCTO ETIQUETADO Y EMBOTELLADO

DE 1LTR.

7

DEPTO. DE ADMINISTRACION TOMANDO EN CUENTA PERSONAL

ADMINISTRATIVO

4

ALAMACEN DE FRASCOS DE

EPLASTICO,DE DETERGENTE,

TAPAS, BOTELLAS, ETIQUETAS

SE REQUIEREN 30 BOTELLAS AL DIA, LO

MISMO TAPAS Y ETIQUETAS ES SUFICIENTE

ESPACIO.

10

Page 23: Localizacion  óptima de la planta

3.- ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO.- INICIALMENTE SE PRODUCE 30 BOTELLAS DE 1 LTR

AL DIA DONDE SE OCUPA UN ESPACIO DE 1 YA QUE AL MES SE TIENEN 900 LTRS DE

TORITO ALMACENADO, PERO CADA 15 DIAS HAY 450 LTRS.

4.- DEPTO DE ADMINISTRACION.- TOMANDO EN CUENTA QUE SOLO UNA PERSONA ESTARA

EN LO ADMINISTRATIVO Y DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEBE SER DE AL

MENOS 2 DE AREA LIBRE POR TRABAJADOR DE OFICINAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE

4 .

DISTRIBUCION DE PLANTA

En este punto distribuiremos de la mejor manera las áreas en las que desempeñaran las

operaciones para llevar a cabo nuestra producción. Se buscará que se minimicen los recorridos y

que exista seguridad y bienestar para los trabajadores.

APLICACIÓN DEL SLP.

ANALISIS ESQUEMÁTICO

LETRA ORDEN DE PROXIMIDAD VALOR EN LINEAS

A ABSOLUTAMENTE NECESARIA

E ESPECIALMENTE IMPORTANTE

I IMPORTANTE

O ORDINARIA O NORMAL

U SIN IMPORTANCIA

X INDESEABLE

XX MUY INDESEABLE

4 3

2 1

Page 24: Localizacion  óptima de la planta

MATRIZ DE MUTHER

NUMERO RAZON

1 POR CONTROL

2 POR HIGIENE

3 POR PROCESO

4 POR

CONVENIENCIA

5 POR

SEGURIDAD

Page 25: Localizacion  óptima de la planta

ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO

Ya que el objetivo de este proyecto es crear una microempresa, se cuenta con poco personal.

Gerencia general: Este se encargará de toda la planificación de la empresa, desde el

pedido de las materias primas, hasta la venta del producto terminado, asi como pagar los

sueldos, y llevar la contaduría.

Gerencia de producción: Este se encarga de toda la producción.

GERENCIA GENERAL

Page 26: Localizacion  óptima de la planta

GERENCIA DE

PRODUCCION

LABORATORIO

DE CALIDAD

Page 27: Localizacion  óptima de la planta

ASPECTOS LEGALES

Mercado

Legislacion sanitaria sobre los permisos que deben obtenerse, la forma de presentacion

del producto, sobre todo en el caso de los alimentos.

Elaboracion y funcionamiento de contratos con provedores y clientes.

Permisos de vialidad y sanitarios para el transporte del producto.

Localización

Estudios de posesión y vigencia de los títulos de bienes raíces.

Litigios, prohibiciones, contaminación ambiental, uso intensivo de agua en

determinada zona.

Apoyo fiscales por medio de exención de impuestos, a cambio de ubicarse en

determinada zona.

Gastos notariales, transferencias, inscripción en registro público de la propiedad y el

comercio.

Determinación de los honorarios de los especialistas o profesionales que efectúen

todos los trámites necesarios.

Estudio técnico

Transferencia de tecnología.

Compra de marcas y patentes. Pago de regalías.

Aranceles y permisos necesarios en caso de que se importe alguna maquina o

materia prima.

Leyes contractuales, en caso que se requieran servicios externos.

Administración y organización

Leyes que regulan la contratación de personal sindicalizado y de confianza.

Prestaciones sociales a los trabajadores (vacaciones, incentivos, seguridad social, ayuda a

la vivienda).

Leyes sobre seguridad industrial mínima y obligaciones patronales en caso de accidentes

de trabajo.

Aspectos financiero y contable

La ley de impuestos sobre la renta rige lo concerniente a tratamiento fiscal sobre

depreciación y amortización, método fiscal para la valuación de inventarios, pérdidas o

ganancias de operaciones, cuentas incobrables, impuestos por pagar, ganancias

Page 28: Localizacion  óptima de la planta

retenidas, gastos que puedan deducirse de impuestos y los que no estén sujetos a esta

política.

si la empresa adquiere un préstamo de alguna institución crediticia, hay que conocer

las leyes bancarias y de las instituciones de crédito, así como las obligaciones

contractuales que de ello se deriven.

Page 29: Localizacion  óptima de la planta