“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

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Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL ARRASTRADOR DE PALANQUILLA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA PLANTA DE ACEROS AREQUIPA S.A.Bachiller: ISIQUE PASACHE, ADILSON LEONEL LIMA PERÚ 2018

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Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica

Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO

MECÁNICO

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN

EL ARRASTRADOR DE PALANQUILLA PARA

MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA

PLANTA DE ACEROS AREQUIPA S.A.”

Bachiller:

ISIQUE PASACHE, ADILSON LEONEL

LIMA – PERÚ

2018

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II

DEDICATORIA

A la mujer que guió mis pasos en

este largo camino, mi madre

Gladys Pasache.

Al hombre que admiro por ser el

más trabajador que conozco, mi

padre Jaime Isique.

A mis hermanos Gerson y

Ronaldo.

A mi novia que siempre estuvo a

mi lado, en los momentos difíciles

de esta etapa.

Page 3: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

III

AGRADECIMIENTO

A Dios por guiarme y bendecirme

durante toda la carrera universitaria,

por darme fuerzas para seguir

adelante y ayudarme a cruzar los

obstáculos que hay en la vida.

A mis familiares, padres, hermanos,

tíos, primos quienes siempre

estuvieron apoyándome en esta larga

travesía.

A mis profesores y compañeros de la

universidad, mi asesor de tesis y

compañeros de trabajo que me

apoyaron durante todo este proyecto.

Page 4: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

IV

ÍNDICE

DEDICATORIA .................................................................................................................. II

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... III

RESUMEN ........................................................................................................................ X

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. XI

CAPITULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 1

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................ 1

1.2 Formulación del Problema ............................................................................... 3

1.2.1 Problema General ...................................................................................... 3

1.2.2 Problemas Específicos ............................................................................. 3

1.3 Objetivos. .......................................................................................................... 3

1.3.1 Objetivo General. ....................................................................................... 3

1.4 Justificación e Importancia .............................................................................. 4

1.5 Limitaciones de la Investigación. .................................................................... 4

1.6 Delimitación ...................................................................................................... 5

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 6

2.1 Antecedentes de la investigación.................................................................... 6

2.2 Bases Teóricas. ................................................................................................ 9

2.2.1 Horno de Recalentamiento ....................................................................... 9

2.2.2 Tren Continuo o Tren de Laminación. .....................................................10

2.2.3 Línea de Barras .........................................................................................11

2.2.4 Arrastrador de Palanquilla .......................................................................12

2.2.5 Cilindro Hidráulico ....................................................................................13

2.2.6 Pistones Hidráulicos ................................................................................14

2.2.7 Electroválvulas .........................................................................................14

2.2.8 Pirómetro ..................................................................................................15

2.2.9 Sensor Fotoeléctrico ................................................................................15

Page 5: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

V

2.2.10 Herramientas de Análisis .........................................................................16

2.2.11 Análisis de Pareto.....................................................................................16

2.2.12 Análisis Ishikawa ......................................................................................17

2.3. Definición de Términos .......................................................................................... 18

CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO ..................................................................... 20

3.1 Variables ..........................................................................................................20

3.1.1 Variable Dependiente ...............................................................................20

3.1.2 Variable Independiente ............................................................................20

3.2 Definición Conceptual de las Variables .........................................................20

3.3 Operacionalización de las Variables ..............................................................21

3.4 Metodología .....................................................................................................22

3.4.1 Tipo de Estudio .........................................................................................22

El tipo de estudio que se va a llevar en la investigación es descriptivo. ...........22

3.4.2 Diseño de Investigación ...........................................................................22

3.4.3 Método de Investigación ..........................................................................22

CAPITULO 4: METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ..................... 23

4.1 Análisis Situacional .........................................................................................23

4.1.1 Descripción de la Empresa ......................................................................23

4.1.2 Organigrama de la empresa .....................................................................25

4.1.3 Organigrama del Área de Producción .....................................................26

4.1.4 Proceso de Laminación............................................................................27

4.1.5 Determinación del Problema en el Proceso de Laminación ..................31

4.1.6 Determinación de la Raiz del Problema ..................................................33

4.2 Alternativa de Solución del Problema. ...........................................................36

4.3 Planificación del Proyecto. .............................................................................37

4.4 Diagrama de Gantt. ..........................................................................................39

4.5 Desarrollo del Proyecto. ..................................................................................42

4.5.1 Rediseño del Arrastrador de Palanquilla. ...............................................42

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VI

4.5.2 Fabricación y Mecanizado de Accesorios. .............................................43

4.5.3 Armado e Implementación del Arrastrador. ............................................43

4.5.4 Prueba en Campo .....................................................................................47

4.5.5 Entrega del Proyecto ................................................................................48

4.6 Evaluación Económica del Proyecto ..............................................................49

4.6.1 Determinación de los costos por parada del tren de desbaste: ................... 56

4.7 Conclusión del Análisis Financiero ................................................................58

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ................................. 59

5.1 Análisis Descriptivo de la Información Relativa a las Variables de Estudio

59

5.1.1 Número de Paradas: .................................................................................60

5.1.2 Costos de Producción:.............................................................................60

5.1.3 Volúmenes de Producción: ......................................................................60

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 62

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 63

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 64

ANEXO I Planos de arrastrador de Palanquilla ............................................................ 65

ANEXO II Productos Aceros Arequipa ......................................................................... 72

ANEXO III Servicios Aceros ArequipaI ......................................................................... 89

Page 7: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

VII

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Representación Gráfica de Horno de Recalentamiento ...............................10

Figura 2 Tren de Laminación ........................................................................................11

Figura 3 Línea de Barras y Zona de Empaquetado .....................................................12

Figura 4 Ubicación de Arrastrador en el Tren Continuo .............................................13

Figura 5 Pistón Hidráulico de Doble Efecto .................................................................14

Figura 6 Sensor Fotoeléctrico ......................................................................................15

Figura 7 Diagrama de Pareto ........................................................................................16

Figura 8 Diagrama Causa Efecto. .................................................................................18

Figura 9 Organigrama de la Empresa Corporación Aceros Arequipa ........................25

Figura 10 Organigrama del área de Producción ..........................................................26

Figura 11 Proceso de Laminación ................................................................................29

Figura 12 Número de Fallas por Zonas ........................................................................32

Figura 13 Diagrama de Pareto de Fallas ......................................................................33

Figura 14 Herramienta para Determinar ¿Cómo? Barra con Exceso de Temperatura

........................................................................................................................................35

Figura 15 Herramienta para Determinar ¿Cómo? Rodillo en Contacto Permanente

con la Barra ....................................................................................................................35

Figura 16 Herramienta para Determinar ¿Cómo? Pistón Neumático no Ejerce Fuerza

Necesaria ........................................................................................................................35

Figura 17 Herramienta para Determinar ¿Cómo? No Ingresa Palanquilla a caja N°3

........................................................................................................................................36

Figura 18 Tren de Desbaste ..........................................................................................37

Figura 19 Relación de Avisos Planificables del Proyecto ...........................................41

Figura 20 Ubicación de los Pistones Hidráulicos en el Tren Laminador ...................42

Figura 21 Armado de Pistón de Cierre .........................................................................43

Figura 22 Armado de Pistones de Levante ..................................................................44

Figura 23 Montaje de Pistones Hidráulicos .................................................................44

Figura 24 Implementación de las Líneas Hidráulicas ..................................................45

Figura 25Montaje de Banco de Válvulas ......................................................................46

Figura 26 Cableado de Líneas de Control ....................................................................46

Figura 27 Implementación del Pirómetro .....................................................................47

Figura 28 Pruebas en el Tren de Desbaste ..................................................................47

Figura 29 Pruebas de Producción en Tren Laminador ...............................................48

Figura 30 Producción de Palanquillas ..........................................................................48

Page 8: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

VIII

Figura 31 Sistema Hidráulico en Tren Laminador .......................................................49

Figura 32 Producción Años 2012 - 2013 .......................................................................50

Figura 33 Producción Año 2014....................................................................................50

Figura 34 Número de Paradas por Zonas en Tren Laminador 1 .................................51

Figura 35 Representación Gráfica de Costos por Paradas en el Tren Laminador 1 .52

Figura 36 Principales Problemas en horas en el Tren de Desbaste ...........................53

Figura 37 Principales Problemas en Costos en el Tren de Desbaste ........................54

Figura 38 Diagrama de Gantt para la Implementación del Proyecto ..........................57

Figura 39 Producción Años 2012 – 2013 – 104 ............................................................61

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IX

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de las Variables ...............................................21

Tabla 2 Fallas Recurrentes ............................................................................................32

Tabla 3 Herramienta de Calidad - ¿Por qué? ¿Por qué? .............................................34

Tabla 4 Resumen de Causa Raíz ..................................................................................34

Tabla 5 Resumen Causa Raíz Usando la Herramienta ¿Cómo?-¿Cómo? .................36

Tabla 6 Diagrama de Gantt para la Implementación del Proyecto .............................40

Tabla 7 Características de los Pistones Hidráulicos ...................................................42

Tabla 8 Producción Años 2012 – 2013 .........................................................................49

Tabla 9 Producción Año 2014 .......................................................................................50

Tabla 10 Parada en horas del Tren de Desbaste .........................................................52

Tabla 11 Costo por horas del Tren de Desbaste .........................................................53

Tabla 12 Costo de Implementación del Sistema Hidráulico por cada Pistón ............54

Tabla 13 Costo por Paradas en el Tren Continuo ........................................................55

Tabla 14 Costo por Parada en el Tren de Desbaste para el Periodo 2014 .................55

Tabla 15 Costo por Paradas en el Tren Laminador-Periodos 2012-2013 ...................56

Tabla 16 Variables en Estudio ......................................................................................59

Tabla 17 Producción Años 2012 – 2013 – 104 ..............................................................60

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X

RESUMEN

La investigación se desarrolla específicamente en el equipo denominado

arrastrador de palanquilla, antes de la caja Nº3 y que está ubicado dentro de la

planta de laminación N° 1, entre el tren desbaste primario y tren de desbaste

secundario.

En el Capítulo 1, se desarrolla el planteamiento del problema, se trazarán los

objetivos del estudio, así como también la justificación del proyecto y las

limitaciones.

En el Capítulo 2, se colocan los antecedentes de la investigación y se desarrolla el

marco teórico como base para el desarrollo del proyecto.

En el Capítulo 3, se desarrolla el marco metodológico, se definen las variables y se

define el concepto de cada variable válidos para la investigación.

En el Capítulo 4, se desarrolla la metodología para la solución del problema, se

determina la mejor alternativa de solución, se desarrolla la implementación de los

pistones hidráulicos a través de la planificación del proyecto.

También se realiza el análisis costo beneficio de la implementación del sistema

hidráulico, dando viabilidad al proyecto a través de los indicadores financieros

obtenidos.

En el Capítulo 5, se realiza el análisis descriptivo de la información relativa a las

variables de estudio para mostrar los beneficios obtenidos y justificar la

investigación

Page 11: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

XI

INTRODUCCIÓN

La industria metal mecánica es una de las actividades principales del desarrollo de la

economía del país, atiende a diversos sectores como la minería, pesquería, construcción,

transporte, hidrocarburos, etc. entre grandes, medianas y pequeñas empresas.

Toda esta actividad no sería posible si no se contara con empresas que provean materiales

para su trabajo y/o transformación. Perfiles, barras lisas y corrugadas, planchas, entre otros

productos, son la base del trabajo de este sector de la industria.

Algunos de estos procesos son realizados en caliente y/o en frio y dependerá del trabajo a

la cual serán sometidos, es en estos procesos, donde intervienen diversas máquinas que

realizan la transformación de la materia prima en elementos base para ser utilizados en la

industria metal mecánica.

Entre otros procesos podemos considerar, laminadoras, dobladoras, soldadoras,

trefiladoras, enderezadoras, etc.

Entregar productos de calidad siempre ha sido una preocupación de toda empresa,

además de implementar políticas de mejoras en cuanto a la calidad del producto y a la

eficiencia de sus procesos siempre con el objetivo de consolidarse en el mercado.

Una de las formas de garantizar su producto es adaptarse a las normas y certificar sus

procesos llegando incluso a realizar grandes cambios en cuanto a políticas de trabajo y

control.

La creciente demanda de estos productos muchas veces ha dado como consecuencia

problemas e insatisfacción del cliente ya sea por retraso en la entrega del producto o en la

calidad de esta misma.

Esto sugiere entonces aplicar diversas estrategias a fin de cumplir con la demanda

existente, acciones como la implementación de planes de mantenimiento, planes de

capacitación permanente al personal, disponer de tecnología de punta, son algunas de las

políticas que se adoptan a fin de mantenerse en el mercado.

En consecuencia, la mejora continua siempre será una forma de crecimiento y desarrollo

en toda empresa. Estas mejoras estarán orientadas en toda o una parte de la línea de

producción, sistemas o subsistemas que forman parte del proceso, también pueden ser

factores indirectos como el ambiente de trabajo además de la propia mano de obra del

personal responsable de los procesos.

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CAPITULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

Aceros Arequipa fue fundada en 1964 en la ciudad de Arequipa, e inicia sus

operaciones en 1966 produciendo y comercializando perfiles y barras lisas de acero

para la industria metal mecánica, construcción y carpintería metálica. Por la alta

calidad de sus productos, Aceros Arequipa se convirtió rápidamente en el principal

abastecedor de estos productos a nivel nacional.

La producción de elementos metal mecánicos pasa por diversos procesos desde la

selección de los insumos base como es la chatarra, pasando por la cocción y el

tratamiento térmico del acero para llegar a convertirse en un producto comercializable.

En la producción del acero, la última parte del proceso es la laminación en caliente, en

donde las palanquillas se transforman en diferentes productos de acero largo que

requiere el mercado nacional e internacional.

Aceros Arequipa, en la ciudad de Pisco, cuenta con dos plantas de laminación y cada

planta posee dos trenes de laminación con alto nivel de automatización, el tren

laminador N°1 está dedicado a la fabricación de barras cuadradas y redondas, platinas,

barras helicoidales y ángulos; y tren laminador N°2, está dedicado exclusivamente a

Page 13: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

2

la fabricación de barras de construcción desde Ø 8mm hasta Ø 1 3/8” con la tecnología

de alta velocidad.

Ambas plantas entregan una producción promedio de 1.2 MTon anuales de producto

terminado de acero.

El tren laminador N°1 se alimenta de la palanquilla como materia prima y que la

suministra la planta de acería. Se alimenta al horno de recalentamiento con la

palanquilla y se la calienta a una temperatura de 1160°C como promedio. Una vez

obtenida la temperatura deseada, la palanquilla ingresa al tren laminador que consta

por un conjunto de casetas puestos en serie y que tienen la finalidad de reducir la

sección transversal de la palanquilla a través de compresión entre los rodillos de las

casetas, dando la forma del producto final y mejorando sus propiedades mecánicas.

Luego el producto es descargado y enfriado al medio ambiente en la placa de

enfriamiento; posteriormente es cortado a la longitud comercial con la cizalla de corte

en frío.

Cuando se fabrican perfiles, en la zona de corte, se cuenta con una enderezadora

multihilos que sirve para dar mayor rectitud al producto.

El tren laminador N°1, cuenta también con una línea de alambrones donde se laminan

las palanquillas para trefilería, calibrados, electrodos y construcción. Una vez que la

barra termina su proceso en el tren laminador, pasa por un bloque acabador (BGV) de

alta velocidad que llega incluso a los 100 m/s.

Para obtener las características mecánicas y metalúrgicas requeridas, se controla la

temperatura del alambrón con cajas de enfriamiento controlado. Luego, el alambrón

con la bobinadora se forma en espiras para su enrollamiento y finalmente son

embalados e identificados para su comercialización.

El tren laminador N°2: está destinado exclusivamente a la fabricación de barras de

construcción. El proceso de laminación es similar al tren laminador N°1, se calienta la

palanquilla en el horno y es laminado con carga caliente o fría en el tren hasta obtener

la forma del producto final también con mejoras en sus propiedades mecánicas.

La diferencia que tiene con tren laminador N°1, es que posee la línea de alta velocidad

que consta de dos bloques acabadores (BGV) y cajas de enfriamiento controlado, el

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3

cual realiza el proceso a dos hilos con un mayor ritmo de producción, el tren laminador

2 tiene la capacidad de fabricar 120 Ton/h.

Los productos acabados en barras y bobinas son trasladados al almacén de productos

terminados para su despacho a los clientes.

Últimamente se reporta un gran número de paradas en el tren laminador N°1, las

cuales están afectando los ritmos de producción y a su vez elevando los costos de

mantenimiento, para lo cual se desea identificar las fallas más recurrentes y determinar

su causa raíz realizando las mejoras adecuadas.

Los reportes más frecuentes se identifican en el arrastrador de palanquilla, debido a

que este cuenta con pistones neumáticos los cuales no ejercen la fuerza necesaria

para arrastrar la palanquilla hacia la caja N°3

1.2 Formulación del Problema

1.2.1 Problema General

- ¿Cómo mejorar la capacidad productiva del tren laminador N°1 en la

planta productora de la empresa Aceros Arequipa?

1.2.2 Problemas Específicos.

- ¿Cómo reducir el número de paradas del tren laminador N°1 en la planta

productora de la empresa Aceros Arequipa?

- ¿Cómo disminuir los costos de producción en el tren laminador N°1 en

la planta productora de la empresa Aceros Arequipa?

- ¿Cómo mejorar los volúmenes de producción en el tren laminador N°1

en la planta productora de la empresa Aceros Arequipa?

1.3 Objetivos.

1.3.1 Objetivo General.

- Implementar un sistema hidráulico en el arrastrador de palanquilla para

mejorar la capacidad productiva del tren laminador N°1 en la planta

productora de la empresa Aceros Arequipa.

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4

1.3.2 Objetivos Específicos.

- Implementar un sistema hidráulico en el arrastrador de palanquilla para

reducir el número de paradas del tren laminador N°1 en la planta

productora de la empresa Aceros Arequipa.

- Implementar un sistema hidráulico en el arrastrador de palanquilla para

disminuir los costos de producción del tren laminador N°1 en la planta

productora de la empresa Aceros Arequipa.

- Implementar un sistema hidráulico en el arrastrador de palanquilla para

elevar los volúmenes de producción del tren laminador N°1 en la planta

productora de la empresa Aceros Arequipa.

1.4 Justificación e Importancia

La presente investigación se justifica porque se desea mejorar la capacidad

productiva del tren laminador N°1 mediante la modificación del sistema actuador en

el arrastrador de palanquillas.

Se mejorará también el número de paradas debido a que este es un factor

importante que influye directamente con la producción.

Se justifica también porque mejorando las paradas, se reducirán los costos de

producción pues cuando ocurre paradas imprevistas, se detiene la producción

incrementando los costos operativos, por ejemplo, no se está produciendo y sin

embargo las remuneraciones se tienen que dar pese a esta ocurrencia, lo mismo

sucede con la depreciación de bienes inmuebles y otras variables que intervienen

directamente con los costos de operación.

Por último, se justifica porque se requiere elevar los volúmenes de producción

debido a la demanda existente y los requerimientos de los clientes que en algunos

casos no se puede cumplir con las fechas pactadas por las paradas en la line de

producción

1.5 Limitaciones de la Investigación.

El proyecto está limitado por la información confidencial que maneja de la empresa.

La información utilizada no se sustenta con un documento formal por política de

empresa.

Page 16: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

5

1.6 Delimitación

El siguiente proyecto consiste en analizar el número de paradas ocasionadas en el

tren de laminación N°1, específicamente en el tren de desbaste.

El enfoque de este proyecto se centrará en el tren de desbaste donde se encuentra

en rodillo arrastrador de palanquilla el cual reporta el mayor número de fallas debido

a un problema con los pistones, es allí donde se desarrollará una propuesta de

mejora en los pistones neumáticos.

Page 17: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

6

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

- Villavicencio (2014) en su Tesis de grado previo a la obtención del título de

ingeniero industrial Universidad De Guayaquil Facultad De Ingeniería

Industrial, en su trabajo, “Diseño y optimización del sistema de

producción: proceso de fabricación de la varilla de acero de la empresa

Andec S.A.”

- Concluye: El diseño y optimización del sistema de producción, en la empresa

ANDEC, que se aplicará al proceso de fabricación de varillas Termotratadas,

se espera que sea de buena aceptación para todos los directivos de la

empresa, y en especial a los responsables de las áreas de Control de Calidad

y Laminación. Se espera en los dos primeros meses, avances y resultados

muy significativos para la empresa.

- Una de las primeras propuestas antes de implementar esta mejora, es que

tiene que involucrarse todo el personal y estar consiente que todos debemos

colaborar por el mejoramiento continuo de todos los procesos de la empresa.

- El talento humano, es el activo más importante que debe poseer toda

organización, si quiere ser una empresa competitiva con objetivos claros y

reales, ya que ellos son actores principales para la correcta utilización y

optimización de los recursos de la organización. Si trabajamos en equipo y

Page 18: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

7

existe el involucramiento de la alta gerencia, se alcanzarán los objetivos

deseados y planificados.

- Se espera disminuir el tiempo improductivo, eliminar el producto fuera de

norma, y sobre todo optimizar los recursos de la empresa ANDEC. Con la

aplicación de esta mejora estamos en capacidad de aumentar la productividad

en el proceso de producción.

- López (2010) en su tesis de grado en la Facultad de Ingeniería de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en su trabajo, “Propuesta de

mantenimiento predictivo para la planta de laminación de la siderúrgica

de Guatemala”.

- Concluye: No existe un plan para el arranque de la planta, éste es necesario

para que cuando se ponga en marcha el tren de laminación no se pare por

problemas que se pudieron verificar antes de que se ponga en marcha el tren

de laminación.

- Se determinó que los análisis de mantenimiento predictivo que se adecuan

mejor por el tipo de maquinaria que se utiliza en la planta de laminación son

los análisis por termografía, análisis por vibración y el análisis por lubricación

ya que estos se llegan a cabo por medio de ensayos no destructivos en los

cuales no es necesario que la maquinaria se tenga que detener para poder

aplicarlos.

- Se logró visualizar que se necesita un análisis de lubricación para verificar el

estado en el que se encuentra el lubricante, ya que si este no está en buen

estado puede afectar el equipo al cual se le suministra lubricación y dañarlo.

- Es necesaria la colocación de señalización de afiches de las rutas de

evacuación, ya que la planta carece de los mismos y estos son necesarios en

caso de que ocurra algún problema en la planta como lo son incendios,

temblores, etc.

- Alarcón y Sánchez (2007) en su proyecto previo a la obtención del título de

ingeniero en electrónica y control, Facultad De Ingeniería Eléctrica y

electrónica de la Escuela Politécnica Nacional en su trabajo “Implementación

Page 19: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

8

de un sistema de control mediante PLC para un horno de una fábrica de

acero” Concluye: El nuevo sistema de control y visualización implementado

ha cumplido los objetivos previstos, pudiéndose destacar las siguientes

ventajas sustantivas.

- Controlar y monitorear en tiempo real todas las variables y dispositivos

involucrados en el proceso de combustión, lo cual permite mejorar las tareas

de supervisión y mantenimiento tales como:

_ Disminuir las pérdidas de materia prima anteriormente ocasionadas por

el inadecuado funcionamiento de la combustión del horno.

_ Detección y alerta inmediata de fallas en el sistema.

_ Adquisición de datos en tiempo real y con la posibilidad de registrarlos

en un histórico para posterior análisis.

_ La visualización del sistema es clara y de fácil manipulación para los

operarios.

_ Eventuales cambios en la programación del PLC se pueden realizar en

línea y sin tener que asumir paradas en la planta.

- Servin (1999) en su tesis al grado de maestro en ciencias de la ingeniería

mecánica con especialidad en materiales. Facultad de Ingeniería Mecánica

y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nueva León. Concluye: Los castillos

de inicio que forman la etapa de desbaste requieren de rodillos con durezas

menores al resto del molino. La dureza se va incrementando lentamente

conforme avanza el proceso hasta obtener los rodillos de máxima dureza en

los castillos acabadores. La dureza depende de la estructura metalográfica por

lo cual en los castillos de desbaste se requieren de estructuras suaves y en los

castillos acabadores estructuras que proporcionan mayor dureza. Los

elementos químicos que forman la aleación determinan la estructura

metalográfica auxiliándose con un tratamiento térmico adecuado.

- La capacidad de los materiales para absorber energía y deformarse

plásticamente es muy variable para cada tipo de molino y está en función de

la dureza, conforme aumenta su dureza disminuye su tenacidad, lo que hace

que el rodillo se comporte como un material frágil resistente al desgaste. Para

la laminación en frío se requieren rodillos más duros con alta resistencia a la

compresión debido a que el material que se deforma contiene mayor energía

Page 20: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

9

interna por su baja temperatura. Para investigaciones futuras se sugiere se

realice un estudio en el que se analice la fatiga que sufren los rodillos de

laminación conforme se van sometiendo a los esfuerzos a altas temperaturas

en los procesos de laminación.

- Realiza análisis cuantitativos para establecer el efecto de los nódulos en los

hierros y los precipitados de los aceros en función al rendimiento de los

rodillos, para de esta manera especificar la vida útil.

2.2 Bases Teóricas.

2.2.1 Horno de Recalentamiento

El horno de calentamiento sirve para calentar las palanquillas antes del

proceso de laminación, como se describió anteriormente. Está constituido

por mecheros que son en muchos casos alimentados con gas, que tienen

un poder calorífico de 4300 Kcal/m³ N. El gas utilizado es producido la

mayoría de las veces en las propias factorías siderúrgicas. Un horno puede

llevar como promedio hasta cincuenta mecheros con esta distribución:

● Cámara superior: 20 mecheros.

● Cámara lateral inferior y superior: 28 mecheros.

Habitualmente tienen una constitución de vigas galopantes y accionados por

un sistema hidráulico. Son hornos de paso contínuo dedicados para el

precalentamiento a altas temperaturas. Posee movimiento alternativo de

elevación, avance, descenso y retorno de vigas de material refractario

dispuestas en ranuras, la solera del horno realiza el avance de las cargas a

lo largo de su interior. Existen dispositivos distintos de entrada y salida de

las piezas en el horno para la integración en las líneas de producción.

El tiempo de permanencia de las piezas en el interior de la cámara se regula

en función de la frecuencia de accionamiento de las vigas. El horno puede

vaciarse a voluntad.

Posee un recuperador de calor por sistema tubular, en la cual se calienta el

aire que retorna a los mecheros para mezclarse con el gas, aprovechando

el calor del paso de los humos y que se realiza por entre los haces tubulares.

Las dimensiones de un horno pueden ser para una capacidad de hasta 150

Ton/h, 20 m de longitud útil en su interior y por un ancho de 16 m.

Page 21: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

10

El proceso es automático y se controla los ciclos de calentamiento, lo que

permite garantizar la eliminación de la descarburación y una gran

uniformidad en las temperaturas de laminación y del material. La descarga

de las palanquillas hacía el camino de rodillos antes de las cajas laminación

se hace mediante una máquina extractora, por accionamiento hidráulico.

Figura 1 Representación Gráfica de Horno de Recalentamiento

2.2.2 Tren Continuo o Tren de Laminación.

Tren laminador consta de 16 cajas de doble apoyo. Todas adecuadas para

trabajar con cartuchos igual a los del tren de laminación existente. Para el

accionamiento de estas cajas se usarán motores de corriente continua con

potencias que van de 400 KW a 800 KW de potencia. La velocidad máxima

de salida del tren de 16 cajas será de 15 m/s.

El término laminación es indicativo de convertir un sólido dúctil en una

sección más reducida aplicando una fuerza de aplastamiento.

Antes de definir lo que son las cajas acabadoras, es necesario proporcionar

ideas generales de lo que es la laminación en caliente. Cuando se aplica

una fuerza de presión opuesta sobre una lámina, y al mismo tiempo

sometemos a la misma a una fuerza tal que conseguimos que se mueva

estamos realizando una laminación en continuo. Se dice entonces, que la

Page 22: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

11

laminación industrial consiste en hacer pasar el material lingote, bloom,

palanquilla, etc.) entre dos rodillos o cilindros, que giran a la misma

velocidad y en sentido contrario, y reducir la sección transversal del producto

de acero, mediante la presión ejercida.

La laminación sólo permite obtener productos de sección constante, como

perfiles estructurales, barras, alambrones y productos planos (chapas, etc.)

El equipo básico para laminar se conoce con el nombre de «caja de

laminación» y está compuesto por cilindros montados sobre rodamientos los

cuales descansan en las ampuesas, que son solidarias a la estructura

soporte llamada castillete. Se denomina tren de laminación a la caja o

conjunto de cajas junto con sus elementos auxiliares. Cuanto menor es la

sección del producto de acero que se desea obtener, mayor es el número

de cilindros que componen los trenes de laminación (trenes continuos o

semi-continuos).

Figura 2 Tren de Laminación

2.2.3 Línea de Barras

El sistema de laminación a alta velocidad está formado por dos bloques

acabadores de 6 pasos y con servicio de corte a medida en caliente, también

Page 23: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

12

posee un sistema de doble canaleta para frenado y descarga de barras en

la placa de enfriamiento. La velocidad máxima de salida del sistema de

laminación de alta velocidad es de 40 m/s.

Figura 3 Línea de Barras y Zona de Empaquetado

2.2.4 Arrastrador de Palanquilla

El arrastrador de palanquilla está conformado por rodillos con ejes

horizontales los cuales están unidos por una transmisión cardánica unida a

la vez a un reductor de velocidad o caja reductora, la cual tiene la función de

transportar la palanquilla proveniente del tren de desbaste primario hacia la

caja de rodillos, este ejerce una fuerza necesaria sobre la palanquilla para

asegurar el atrapamiento de esta (Díaz, 2007, p. 11)

El Arrastrador se encuentra antes de la caja N°3 y está ubicado dentro de la

planta de laminación, posee el tren desbastador cuya función consiste

básicamente en asegurar el ingreso de la barra (proveniente del camino de

rodillo)hacia la caja N°3, el arrastrador cuenta con dos rodillos montados en

bases pivotantes (accionada por pistones hidráulicos en la base inferior y

superior independientemente), los cuales son accionados por un reductor,

una vez detectada la presencia de barra entre los rodillo (sensor fotoeléctrico

antes del arrastrador) ejercen una presión (20 bares) sobre la barra a

Page 24: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

13

laminar, la cual asegura el ingreso de la barra. Una vez detectada el ingreso

de la barra, la base pivotante excluye los rodillos del contacto permanente

con la barra, evitando el desgaste prematuro.

Figura 4 Ubicación de Arrastrador en el Tren Continuo

2.2.5 Cilindro Hidráulico

Los cilindros hidráulicos son mecanismos en el cual se desplaza un émbolo

o pistón dentro de un cilindro, y que transforma la presión de un líquido, en

energía mecánica, llamados también motores hidráulicos lineales, son

actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un

recorrido lineal, utilizan a menudo aceite.

Los cilindros hidráulicos obtienen la energía de la presurización de un fluido

hidráulico presurizado.

Consiste básicamente en dos piezas: un cilindro barril y un pistón o émbolo

móvil conectado a un vástago. El cilindro barril se encuentra cerrado por sus

dos extremos, en uno está el fondo y en el otro, la cabeza por donde se

introduce el pistón y que posee una perforación por donde sale el vástago.

El pistón divide el interior del cilindro en dos cámaras: la cámara inferior y la

cámara donde se encuentra colocado el vástago. La presión hidráulica actúa

sobre el pistón para producir el movimiento lineal.

Arrastrador

Page 25: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

14

La fuerza máxima se calcula en función a la superficie activa del émbolo y

de la presión máxima admisible, donde se tiene:

F = P * A

Esta fuerza se mantiene constante desde el inicio hasta el final de la carrera.

La velocidad depende del flujo volumétrico del fluido y de la superficie del

pistón. Según la configuración, el cilindro puede realizar fuerzas de tracción

compresión o ambas a la vez.

Figura 5 Pistón Hidráulico de Doble Efecto

2.2.6 Pistones Hidráulicos

Los pistones hidráulicos son actuadores de tipo mecánicos empleados en

la fabricación de pistones que son usados para proporcionar fuerza a

través de un movimiento recto y lineal.

Los pistones deben de estar en acoplo perfecto con las paredes del cilindro

para que no se produzcan perdidas de carga y obtener la mayor

transmisión de potencia (Coloma & Rivadeneira, 2006, p. 47)

2.2.7 Electroválvulas

Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar

el paso de un fluido por un conducto o tubería.

Page 26: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

15

La válvula se mueve mediante una bobina solenoide. Generalmente no tiene

más que dos posiciones: abierto y cerrado, o todo y nada.

2.2.8 Pirómetro

Un pirómetro, dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia

sin necesidad de estar en contacto con ella. El término se suele aplicar a

aquellos instrumentos capaces de medir temperaturas superiores a los 600

grados celsius. El rango de temperatura de un pirómetro se encuentra entre

-50 grados celsius hasta +4000 grados celsius. Una aplicación típica es la

medida de la temperatura de metales incandescentes en molinos de acero

o fundiciones.

2.2.9 Sensor Fotoeléctrico

Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que

responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de

un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que

percibe la luz generada por el emisor.

Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de

funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección,

clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y

diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas.

.

Figura 6 Sensor Fotoeléctrico

Page 27: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

16

2.2.10 Herramientas de Análisis

Encontramos varios tipos de análisis que se basan en una única definición

aplicable en todos los ámbitos resulta muy complicado. A nivel general,

puede decirse que un análisis consiste en conocer los elementos de un todo,

separándolos y examinarlos para obtener acceso a sus principios más

elementales.

2.2.11 Análisis de Pareto

El diagrama de Pareto es un tipo especial de gráfica de barras donde los

valores graficados están organizados de mayor a menor. Se utiliza un

diagrama de Pareto para identificar los defectos que se producen con mayor

frecuencia, las causas más comunes de los defectos o las causas más

frecuentes de quejas de los clientes.

El diagrama de Pareto debe su nombre a Vilfredo Pareto y su principio de la

"regla 80/20". Es decir, el 20% de las personas controlan el 80% de la

riqueza; o el 20% de la línea de producto puede generar el 80% de los

desechos; o el 20% de los clientes puede generar el 80% de las quejas, etc.

Figura 7 Diagrama de Pareto

Page 28: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

17

2.2.12 Análisis Ishikawa

El Diagrama de Ishikawa, es llamado también diagrama de causa-efecto, es

una representación gráfica que por su estructura se le llama comúnmente

diagrama de pescado. Consiste en una representación sencilla en la que

puede verse una especie de espina dorsal, que es una línea en el plano

horizontal, representando un problema a analizar, que se escribe en la

“cabeza del pescado”.

Es una de las herramientas diversas surgidas a lo largo del siglo XX en

ámbitos del desarrollo industrial para facilitar el análisis de problemas y sus

soluciones; también es considerada una de las 7 herramientas básicas de la

calidad. El diagrama de pescado fue desarrollado por el Dr.Kaoru Ishikawa

de nacionalidad japonesa en el año 1943 y es licenciado en química.

Esta herramienta es la representación gráfica de las relaciones múltiples de

causa – efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso

productivo. En teoría general de sistemas, un diagrama a causal es un tipo

de diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y

las salidas u outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva

retroalimentación (feedback) para el subsistema de control.

• Inicialmente, se decide exactamente qué característica de calidad, salida o

efecto se quiere examinar y se coloca en la cabeza de pescado que se

encuentra sobre el lado derecho del diagrama.

• A continuación, se escriben las categorías que se consideren apropiadas al

problema, por ejemplo: máquina, materiales, mano de obra, métodos,

medición, medio ambiente, etc que son las más comunes y que se aplican

en muchos procesos.

• Se realiza una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y se

determina la relación con cada categoría.

• Se proponen ideas adicionales al usar la herramienta realizando preguntas

por ejemplo del ¿por qué? para cuestionar cada una de las causas

anteriormente identificadas.

Page 29: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

18

• Interpretar los resultados de acuerdo a las 2 siguientes opciones:

a) Busque causas que se repitan a través todas o algunas de las categorías

mayores

b) Seleccionar las causas con el mayor potencial en las diversas categorias.

Figura 8 Diagrama Causa Efecto.

2.3. Definición de Términos

• Tren Laminador: zona que pertenece al proceso de laminación de la

planta Aceros Arequipa.

• Palanquilla: Barra de acero de 12 metros que proviene de la zona de

acería.

• Tren de desbaste: zona que pertenece al tren laminador, es la parte de

proceso de adelgazamiento de la palanquilla.

• Arrastrador de Palanquilla: es el equipo que se encarga de asegurar el

ingreso de la palanquilla hacia la caja de desbaste.

Page 30: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

19

• Pistón Hidráulico: mecanismo que consta de un cilindro dentro del cual se

desplaza un embolo y vástago que transforma la presión de un líquido en

energía mecánica.

• Cardán: componente mecánico el cual permite unir dos ejes no coaxiales

transmitiendo energía mecánica.

• SAP: software para planificar los recursos empresariales.

• Caja de rodillos: consta por dos rodillos los cuales se encargan del

estiramiento de la palanquilla.

• Pirómetro: instrumento de que sirve para medir temperaturas elevadas,

hasta 4000 grados Celsius.

• Electroválvula: válvula electromecánica encargada de controlar el paso

del fluido en una tubería o conducto.

• Sensor fotoeléctrico: dispositivo electrónico que responde a la intensidad

de la luz.

Page 31: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

20

CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Variables

Las variables utilizadas para la presente investigación son:

3.1.1 Variable Dependiente

_ Mejora de la capacidad productiva.

3.1.2 Variable Independiente

_ Número de paradas

_ Costos de producción

_ Volúmenes de producción

3.2 Definición Conceptual de las Variables

- Mejora de la producción.

Para la presente investigación la mejora de la capacidad productiva está

orientada al incremento de las unidades producidas y la reducción de paradas

imprevistas que influyen directamente con los costos de producción, todo esto

como consecuencia directa del mejoramiento en el arrastrador de palanquilla

Page 32: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

21

- Paradas de Producción.

El número de paradas es la cantidad de veces que se ha tenido que detener la

producción como consecuencia de las incidencias ocurridas en el arrastrador de

palanquillas.

- Costos de producción

- En la presente investigación los costos de producción están referidos a la

reducción de esta debido a que no se deben presentar paradas imprevistas y

también referido a la disminución de reprocesos.

- Volúmenes de producción

El volumen de producción se refiere al incremento de las unidades producidas

influenciadas por la producción continua debido a que no se van a considerar

paradas imprevistas o correcciones en la línea de producción.

3.3 Operacionalización de las Variables

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de las Variables

Variable Dependiente Variables Independientes

Indicadores Dimensiones

Mejora de la Capacidad Productiva

Paradas de Producción

Número de Paradas

Unid.

Horas de Parada Horas

Costos de Producción

Costos de Producción

S/.

Costos por Paradas

S/.

Volúmenes de Producción

Unidades Producidad

S/.

Fuente: Elaboración Propia

Page 33: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

22

3.4 Metodología

3.4.1 Tipo de Estudio

El tipo de estudio que se va a llevar en la investigación es

descriptivo.

El tipo descriptivo consiste en caracterizar un hecho que permita conocer la

actividad de la empresa, llegando a recopilar datos e información la cual

facilitara realizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

3.4.2 Diseño de Investigación

La investigación es no experimental porque si bien es cierto, lo que se

trata es de demostrar los cambios en la variable dependiente, es decir

evaluar la relación causa-efecto, y no se pretende modificar los elementos

que conforman la variable.

3.4.3 Método de Investigación

El método de la investigación se realizará bajo el método cuantitativo,

porque se va a realizar observaciones en el problema que se presenta el

cual se hará uso de la recolección de datos numéricos para la posible

solución.

Page 34: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

23

CAPITULO 4: METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

4.1 Análisis Situacional

4.1.1 Descripción de la Empresa

Fundada en 1964 en la ciudad de Arequipa. Inició sus operaciones en el año

1966 con la puesta en funcionamiento de su primera Planta de Laminación

de productos de acero, fabricando ángulos, platinas y perfiles para atender

los mercados de Lima y Arequipa.

En el año 1983 se inauguró la segunda planta de laminación en Pisco y en

1987 se fusionó con Laminadora del Pacífico S.A. iniciando así la fabricación

de acero en forma de palanquilla.

Ambos hitos fueron fundamentales para la descentralización de su

producción y ampliación del portafolio de productos como fierro corrugado y

alambrón. De esta manera, hacia fines de los ochenta, se convirtió en el

principal proveedor de productos siderúrgicos en el mercado nacional.

Posteriormente, en el año 1996 se invirtió en tecnología de vanguardia y

puso en funcionamiento una moderna planta de reducción directa en Pisco

con el propósito de fabricar hierro esponja para mejorar la calidad de los

aceros más finos e incrementar la capacidad de producción.

Page 35: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

24

A fines de 1997 Aceros Arequipa adquirió el 100% de las acciones de Aceros

Calibrados S.A. ampliando de esta manera su portafolio de productos con

valor agregado.

Es así como nace Corporación Aceros Arequipa S.A. Acorde con la misma

filosofía de invertir en tecnología de punta en todos los procesos

productivos, en el año 2013 se culmina la construcción de nuestro segundo

tren de laminación en la sede de Pisco.

Su filosofía de calidad total e innovación continua, así como el compromiso

de sus colaboradores y directivos, son factores decisivos para el éxito de

Corporación Aceros Arequipa.

De esta manera se consolida como la empresa líder de mercado,

cumpliendo con los más altos estándares de calidad internacional y

generando valor agregado permanente para sus clientes.

Corporación Aceros Arequipa S.A.

Lima: Av. Antonio Miró Quesada N 425, Piso 17, Magdalena del Mar. Tel: (51-1)

517 1800.

Pisco: Panamericana Sur Km. 240, Ica.

Tel: (51-056) 580830.

Arequipa: Variante de Uchumayo Km. 5.5, Cerro Colorado, Arequipa. Tel: (51 -

01) 517 1800.

Visión

Líderes del mercado siderúrgico peruano, ubicados entre los más rentables de

la región con activa presencia en el mercado internacional.

Misión

Ofrecer soluciones de acero a nuestros clientes, a través de la innovación, la

mejora continua y el desarrollo humano, contribuyendo al crecimiento del país e

incrementando el valor para nuestros accionistas.

Page 36: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

25

4.1.2 Organigrama de la empresa

Figura 9 Organigrama de la Empresa Corporación Aceros Arequipa

Fuente: Aceros Arequipa

Page 37: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

26

4.1.3 Organigrama del Área de Producción

Figura 10 Organigrama del área de Producción

Fuente: Aceros Arequipa

Page 38: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

27

4.1.4 Proceso de Laminación

La última parte del proceso de producción del acero es la laminación en

caliente, donde las palanquillas se transforman en los diferentes productos

de acero largo que el mercado nacional e internacional requiere. Las dos

plantas de Laminación de Pisco cuentan con dos trenes de laminación con

alto nivel de automatización,

El tren laminador N°1 está dedicado a la fabricación de barras cuadradas y

redondas, platinas, barras helicoidales y ángulos; y tren laminador N°2,

dedicado exclusivamente a la fabricación de barras de construcción desde

Ø 8mm hasta Ø 1 3/8” mm con tecnología de alta velocidad.

Ambas plantas suman una capacidad de producción de 1 200 000 toneladas

anuales de producto terminado de acero.

En el tren laminador N°1, la materia prima es la palanquilla que es

suministrado por la planta de acería. Se alimenta al horno de

recalentamiento y se calienta a una temperatura de 1 160°C promedio,

mediante el proceso de combustión con gas natural.

Una vez obtenida la temperatura deseada, la palanquilla ingresa al tren

laminador que consta de un conjunto de equipos (casetas) puestos en serie

que tienen la finalidad de reducir la sección transversal de la palanquilla a

través de su compresión entre los rodillos de las casetas dando la forma del

producto final y mejorando sus propiedades mecánicas.

Luego el producto es descargado y enfriado al medio ambiente en la placa

de enfriamiento; posteriormente es cortado a la longitud comercial deseada

con la cizalla de corte en frío.

Cuando se fabrican perfiles, en la zona de corte se cuenta con una

enderezadora multihilos que sirve para dar mayor rectitud al producto.

Page 39: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

28

Se cuenta también con una línea de alambrones en el tren laminador N°1

donde se laminan los alambrones calibrados para trefilería, electrodos y

construcción.

Una vez que la barra termina su proceso en el tren laminador, pasa por un

bloque acabador (BGV) de alta velocidad llegando a los 100 m/s. Para

obtener las características mecánicas y metalúrgicas requeridas, se controla

la temperatura del alambrón con cajas de enfriamiento controlado. Luego,

el alambrón se forma en espiras con la bobinadora para su formación en

rollos y finalmente son embalados e identificados para su transporte.

El tren laminador N° 2: es destinado exclusivamente a la fabricación de

barras de construcción.

El proceso de laminación es similar al tren laminador N°1, se calienta la

palanquilla en el horno y es laminado, ya sea con carga caliente o fría, en el

tren de laminador hasta obtener la forma del producto final y con mejoras en

sus propiedades mecánicas. La diferencia es que posee la línea de alta

velocidad, que consta de dos bloques acabadores (BGV) y cajas de

enfriamiento controlado, el cual se realiza el proceso a dos hilos con un

mayor ritmo de producción el cual tiene la capacidad de fabricar 120 Ton/h.

Los productos acabados en barras y bobinas son trasladados al almacén de

productos terminados para su despacho a los clientes.

Page 40: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

29

Figura 11 Proceso de Laminación

Procesos de producción en la planta de Laminado en Frío:

Laminado en Frío de Rollos

Este proceso consiste en laminar en frío alambrón reduciendo el diámetro

desde 8.0 mm hasta 4.7mm, corrugarlo, luego enderezarlo y cortarlo a medida.

Soldado y Prensado de Rollos

Este proceso consiste en la unión de bobinas de alambrón liso para trefilería,

el cual es producido en la planta de Laminación. Las bobinas son unidas con la

ayuda de una máquina de soldar a tope para luego ser prensada en equipos

para este fin.

Page 41: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

30

Acero Dimensionado

La producción de barras de acero cortadas y dobladas a medida está destinada

a los clientes del sector de la construcción según las necesidades de cada obra,

dándole un valor agregado al producto que comercializa la empresa.

Enderezado de Bobinas

Este proceso se efectúa con rollos de alambrón corrugado producidos en

laminación en caliente de 6.00mm de diámetro.

Aquí se endereza el alambrón para obtener varillas rectas de 9.00 m y 11.90 m

de longitud. Para lograr el enderezado, del alambrón corrugado cuenta con tres

enderezadoras: Spama, Koch y Delisi. Estas máquinas cuentan con un spinner

en su interior que gira a altas revoluciones permitiendo dicho enderezado.

El proceso se inicia colocando los rollos de alambrón en los conos de

alimentación; aquí se suelda la espira final de un rollo con la espira inicial del

otro. Unas torres de alimentación ayudan con el desenvolvimiento de los rollos

y llevan el alambrón a las enderezadoras.

Enderezadora Spama:

Esta enderezadora de bobinas tiene como función enderezar los rollos de

alambrón de 6 mm a través de 02 bancos de rodillos enderezadores compuesto

cada uno por 01 par de rodillos, además del Spinner o comúnmente llamado

martillo. El corte de la varilla se realiza a 9.00 m solamente, logrando obtener

generalmente una velocidad de salida del alambrón de 1.55 Ton/h.

Enderezadora Koch:

Esta enderezadora de bobinas tiene como función enderezar los rollos de

alambrón de 6mm a través de 04 bancos de rodillos enderezadores, además

del Spinner. El corte de la varilla se realiza a 9.00 m y 11.90 m, logrando obtener

generalmente una velocidad de salida del alambrón de 1.40 Ton/h.

Enderezadora Delisi:

Page 42: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

31

Esta enderezadora de bobinas tiene como función enderezar los rollos de

alambrón de 6mm a través de 02 bancos de rodillos enderezadores compuesto

cada uno por 02 pares de rodillos y 01 rodillo loco, además del Spinner. El corte

de la varilla se realiza a 9.00m y 11.90m, logrando obtener generalmente una

velocidad de salida del alambrón de 1.40 Ton/h.

4.1.5 Determinación del Problema en el Proceso de Laminación

Se reporta un gran número de paradas, en el tren laminador, las cuales

están afectando los ritmos de producción y a su vez elevando los costos de

mantenimiento, por la recurrencia de las fallas, para lo cual se desea

identificar las fallas más recurrentes y determinar su causa raíz para realizar

las mejoras adecuadas.

Efectos del problema:

● Incrementa el tiempo de realización del trabajo.

● Mayor uso de personal en tareas correctivas.

● Incremento de los costos de producción.

● Pérdida de ritmos y tiempo de producción.

● Reducción del volumen de producción programado.

Para determinar que el proyecto está enfocando en eliminar las causas

principales de paradas en el tren laminador N°1, se realiza se presenta las

fallas en el tren de desbaste procediéndose a realizar el filtrado y análisis de

las órdenes y avisos cargados en el SAP ERP, con referencia a fallas de

equipos.

Page 43: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

32

Figura 12 Número de Fallas por Zonas

De la figura 12, se puede determinar que específicamente la zona del tren laminador

es la zona que cuenta con un mayor reporte de paradas por fallas.

Se realiza una segregación por tipo de fallas para determinar las fallas más

recurrentes, con la cual se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 2 Fallas Recurrentes

Fuente: Aceros Arequipa

Page 44: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

33

Obtenidos los datos del porcentaje de fallas y porcentaje de fallas acumuladas,

estas son llevadas a una gráfica (Pareto).

Figura 13 Diagrama de Pareto de Fallas

Del Diagrama de Pareto se determina las tres fallas más críticas (80 % de las fallas

con mayor frecuencia siendo un total de 35 fallas), tal como se observa en la figura

13, estas fallas se originan en el tren desbaste en donde hemos observado que es

la zona con el mayor índice de paradas imprevistas.

4.1.6 Determinación de la Raiz del Problema

En el diagrama de Pareto, se llegó a la conclusión de que existen tres

causas principales que afectan el número de paradas del tren de desbaste.

Estas causas están señaladas como causas principales y también se

definen las causas raíces para cada una de ellas.

Haciendo un análisis global de las causas raíces, se llega a la conclusión

que la mayor parte de las fallas son causados por un mal funcionamiento

Page 45: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

34

del arrastrador, vale decir que es la zona puntual donde se concatenan

todas las causas raíces

T

Tabla 3 Herramienta de Calidad - ¿Por qué? ¿Por qué?

Después de haber utilizado la herramienta del ¿por qué?, se han determinado la raíz del

problema para cada causa principal.

Tabla 4 Resumen de Causa Raíz

Page 46: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

35

Obtenidas las causas raíces, se usa la herramienta del ¿Cómo? - ¿Cómo?, para determinar

la actividad de mejora correspondiente a cada una.

Figura 14 Herramienta para Determinar ¿Cómo? Barra con Exceso de Temperatura

Figura 15 Herramienta para Determinar ¿Cómo? Rodillo en Contacto Permanente con la Barra

Figura 16 Herramienta para Determinar ¿Cómo? Pistón Neumático no Ejerce Fuerza Necesaria

Page 47: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

36

Figura 17 Herramienta para Determinar ¿Cómo? No Ingresa Palanquilla a caja N°3

Luego de la evaluación de la herramienta ¿cómo?-¿cómo?, se obtener el siguiente cuadro

resumen del ¿Cómo?-¿Cómo?

Tabla 5 Resumen Causa Raíz Usando la Herramienta ¿Cómo?-¿Cómo?

4.2 Alternativa de Solución del Problema.

Para solucionar el problema, y de acuerdo con las necesidades, se va a cambiar

los 2 pistones neumáticos por 4 pistones hidráulicos del arrastrador que se

encuentra en el tren de desbaste que está comprendido entre la caja N° 1, hasta la

caja N° 3.

Page 48: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

37

Figura 18 Tren de Desbaste

4.3 Planificación del Proyecto.

Determinada las actividades de mejora para cada causa raíz, se procede a realizar

la planificación para la mejora del sistema el cual consta de 5 Etapas.

Etapa 1: Rediseño del Arrastrador de Palanquilla.

En esta etapa se va a determinar las ubicaciones de los pistones hidráulicos para

reemplazar los pistones neumáticos del arrastrador de palanquilla en función a los

requerimientos de carga, luego se confeccionará los planos para encargar el

maquinado al área de fabricación.

Tareas:

- Determinar las ubicaciones y sus componentes de los pistones hidráulicos.

- Confección de los planos.

Caja N° 2

Caja N° 3

Arrastrador

Banco de rodillos

Caja N° 4

Caja N° 1

Page 49: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

38

Etapa 2: Fabricación y Mecanizado de Accesorios.

En esta etapa del proyecto se va a realizar la fabricación y mecanizado de todas las

piezas y accesorios para armar el nuevo arrastrador de palanquilla en el tren de

desbaste.

Tareas:

- Mecanizados de elementos principales.

- Mecanizado de accesorios para el armado.

Etapa 3 Armado e Implementación del Arrastrador.

Esta etapa corresponde al armado de arrastrador, luego se realizará la

implementación sobre el tren de desbaste.

Tareas:

- Armado de pistones hidráulicos de cierre.

- Armado de pistones hidráulicos de levante.

- Montaje de pistones hidráulicos en estructura.

- Implementación de líneas hidráulicas.

- Montaje de banco de válvulas hidráulicas.

- Cableado de líneas de control.

- Implementación de Pirómetro.

Etapa 4 Prueba en Campo.

Es la penúltima etapa del proyecto, corresponde las pruebas del arrastrador de

palanquilla sobre el tren de desbaste y las pruebas funcionales en la producción de

barras de acero.

Tareas:

- Pruebas funcionales del tren de desbaste.

- Pruebas funcionales de producción de barras.

Page 50: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

39

Etapa 5 Entrega del Proyecto.

La última corresponde a la entrega al departamento de producción de manera

formal el arrastrador con todas sus especificaciones técnicas de acuerdo con las

pruebas hechas en campo. Luego de esto el proyecto pasa a formar parte del

sistema de producción.

Tareas:

- Entrega del proyecto.

4.4 Diagrama de Gantt.

Para controlar el desarrollo del proyecto se elabora el diagrama de Gantt el cual

se establecen tiempos en base a criterios de experiencia en el campo.

Page 51: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

40

Tabla 6 Diagrama de Gantt para la Implementación del Proyecto

VM

SX

DJ

LV

VM

SX

DJ

LV

VM

SX

DX

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

100%

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100%

100%

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100%

Page 52: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

41

Luego de elaborar el diagrama de Gantt, se procede a generar los avisos

panificables (SAP ERP), para la fabricación y modificaciones necesarias, en el taller

de maestranza. Las cuales van a ayudar más adelante, obtener costos de

fabricación, dado que a estos avisos panificables se cargan costos de mano de

obra, material y gastos adicionales que puedan resultar las fabricaciones y/o

modificaciones.

Figura 19 Relación de Avisos Planificables del Proyecto

Page 53: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

42

4.5 Desarrollo del Proyecto.

4.5.1 Rediseño del Arrastrador de Palanquilla.

El rediseño consta en el cambio de 2 pistones hidráulicos por 4 pistones

neumáticos a fin de mejorar la capacidad de producción en el tren de

desbaste, el cambio supone algunas modificaciones en la base del tren

teniendo en consideración el diseño de los componentes adicionales para

su montaje.

- Determinar las ubicaciones y sus componentes de los pistones hidráulicos.

La ubicación de los pistones neumáticos es:

Figura 20 Ubicación de los Pistones Hidráulicos en el Tren Laminador

Las características de los pistones hidráulicos son:

Tabla 7 Características de los Pistones Hidráulicos

Presión de trabajo 35 bar

Diámetro de vástago 44.5 mm

Diámetro de Cilindro 63.5 mm

Carrera de Pistón rodillo superior. 250 mm

Carrera de Pistón rodillo inferior. 100 mm

Área de vástago 16.116 𝑐𝑚2

Área de cilindro 31.669 𝑐𝑚2

Fuerza de Empuje 11.08 KN

Fuerza de Tracción 5.64 KN

Page 54: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

43

4.5.2 Fabricación y Mecanizado de Accesorios.

De acuerdo con la características y dimensiones del pistón hidráulico se

confeccionan los elementos principales y los accesorios necesarios para su

montaje.

4.5.3 Armado e Implementación del Arrastrador.

En base a los planos confeccionados se proceden al armado de los

pistones hidráulicos en el tren de desbaste.

4.5.3.1 Armado de Pistones Hidráulicos de Cierre.

Figura 21 Armado de Pistón de Cierre

Page 55: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

44

4.5.3.2 Armado de Pistones Hidráulicos de Levante.

Figura 22 Armado de Pistones de Levante

4.5.3.3 Montaje de Pistones Hidráulicos en Estructura.

Se implementaron pistones para base pivotante y de accionamiento

de rodillo superior.

Figura 23 Montaje de Pistones Hidráulicos

Page 56: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

45

4.5.3.4 Implementación de Líneas Hidráulicas.

Figura 24 Implementación de las Líneas Hidráulicas

4.5.3.5 Montaje de Banco de Válvulas Hidráulicas.

Se implementó un banco de válvulas para dar accionamiento a los

pistones hidráulicos, se desarrolla una lógica de accionamiento y

esta a su vez es cargada en el sistema de automatización de

producción.

El banco de válvulas consta de:

• Válvula direccional TN6.

• Válvula reguladora de flujo.

• Válvula reguladora de presión.

• Bloque de válvulas TN6

Page 57: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

46

Figura 25Montaje de Banco de Válvulas

4.5.3.6 Cableado de Líneas de Control.

Figura 26 Cableado de Líneas de Control

Page 58: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

47

4.5.3.7 Implementación de Pirómetro.

Figura 27 Implementación del Pirómetro

4.5.4 Prueba en Campo

Luego de la implementación de los pistones hidráulicos se realizan las pruebas

funcionales

• Pruebas funcionales del tren de desbaste.

Figura 28 Pruebas en el Tren de Desbaste

Page 59: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

48

• Pruebas funcionales de producción de barras

Figura 29 Pruebas de Producción en Tren Laminador

4.5.5 Entrega del Proyecto

El cierre del proyecto culmina con la entrega formal de la misma, y la

integración dentro del área de producción con la información necesaria para su

mantenimiento por el departamento correspondiente.

• Entrega del proyecto

Figura 30 Producción de Palanquillas

Page 60: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

49

Figura 31 Sistema Hidráulico en Tren Laminador

4.6 Evaluación Económica del Proyecto

Para determinar la viabilidad del proyecto se realizará el análisis de los costos antes

de la implementación y después de la implementación.

Los volúmenes de producción antes de la implementación del sistema hidráulico

son:

Tabla 8 Producción Años 2012 – 2013

AÑOS TONELADAS PRODUCIDAS

2012 365176.00

2013 368721.00

Fuente: Aceros Arequipa

Page 61: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

50

Figura 32 Producción Años 2012 - 2013

Luego de la implementación se tiene, según reporte del SAP:

Tabla 9 Producción Año 2014

Fuente: Aceros Arequipa

Figura 33 Producción Año 2014

Luego de la entrega del proyecto se obtiene un incremento de los volúmenes de

producción en 3.76% con respecto al año 2012 y de un 2.77% con respecto al año

2014

363000.00

364000.00

365000.00

366000.00

367000.00

368000.00

369000.00

2012 2013

365176.00

368721.00

TONELADAS PRODUCIDAS

AÑOS TONELADAS PRODUCIDAS

2014 378896.00

0.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

2014

378896.00

TONELADAS PRODUCIDAS

Page 62: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

51

Podemos determinar que el mayor número de paradas imprevistas se encuentran

en la zona del tren laminador teniendo un promedio total de 81.67 horas anuales,

como también se puede observar que el costo de estas paradas es mayor a las del

horno y línea de barras.

Figura 34 Número de Paradas por Zonas en Tren Laminador 1

Los datos de horas obtenidos van a ser llevados a costos para cuantificarlo, y se

tiene como referencia el costo por hora de parada de producción que es de

S/.12458.20 nuevos soles (considerando las actividades de coste de mano de obra,

depreciación, mantenimiento, suministros, gastos de fabricación).

6.58

82.16

20.4

7.95

81.19

25.22

2.96

28.35

17.67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Horno de recalentamiento Tren laminador Linea de barras

Horas de Paradas

2012 2013 2014

Page 63: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

52

Figura 35 Representación Gráfica de Costos por Paradas en el Tren Laminador 1

En la tabla 9, podemos observar los costos generados por paradas en el tren

laminador 1, para determinar los costos del proyecto se va a determinar los costos

del tren desbaste que forma parte del tren laminador.

Tabla 10 Parada en horas del Tren de Desbaste

Fuente: Aceros Arequipa

Principales Problemas Tren Desbaste 2012 2013 2014

Problema de Ingreso a la Caja N° 3 27.66 25.34 8.34

Problemas con Arrastrador 44.03 40.29 12.45

Rotura de Pernos Fusibles (Caja N° 3) 10.47 15.56 7.56

Total 82.16 81.19 28.35

Parada Hrs

Page 64: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

53

Figura 36 Principales Problemas en horas en el Tren de Desbaste

Tabla 11 Costo por horas del Tren de Desbaste

Fuente: Aceros Arequipa

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2012 2013 2014

27.66

44.03

10.47

25.34

40.29

15.56

8.34

12.45

7.56HO

RA

S

AÑOS

Principales Problemas Tren Desbaste

Problema de Ingreso a la Caja N° 3 Problemas con Arrastrador

Rotura de Pernos Fusibles (Caja N° 3)

Principales Problemas Tren Desbaste 2012 2013 2014

Problema de Ingreso a la Caja N° 3 104,427.94$ 95,664.07$ 31,485.33$

Problemas con Arrastrador 166,222.94$ 152,103.61$ 47,001.49$

Rotura de Pernos Fusibles (Caja N° 3) 39,513.27$ 58,742.42$ 28,540.66$

Costo x Horas de parada ($) 310,164.15$ 306,510.11$ 107,027.49$

Costo x Horas de parada (S/.)(T.C 3.30) S/1,023,541.69 S/1,011,483.37 S/353,190.71

Costo por horas de Parada

Page 65: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

54

Figura 37 Principales Problemas en Costos en el Tren de Desbaste

Los costos que se determinan para la reingeniería son:

Tabla 12 Costo de Implementación del Sistema Hidráulico por cada Pistón

Fuente: Aceros Arequipa

Page 66: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

55

Para los 4 pistones se tiene: S/. 212 056.52

Luego de la puesta en marcha el sistema hidráulico y según los reportes del SAP se tiene:

Tabla 13 Costo por Paradas en el Tren Continuo

Fuente: Aceros Arequipa

Tabla 14 Costo por Parada en el Tren de Desbaste para el Periodo 2014

Fuente: Aceros Arequipa

HORNO 29,340.22$ 35,449.05$ 13,198.64$

TREN CONTINUO 366,351.44$ 362,026.21$ 126,412.65$

LÍNEA DE BARRAS 90,963.60$ 112,455.98$ 78,790.53$

ZONAS

Costo x Horas de parada ($)

2012 2013 2014

Actividad Monto de Inversión (S/.)

Implementación de Arrastrador 22,274.01S/.

Frabricaciones en Talleres de Maestranza 17,293.03S/.

Implementar Lógica de Arrastrador 6,905.34S/.

Periodo: Servicios Auxiliares 1,367.11S/.

Montaje Arrastrador Entrada Caja N° 3 5,174.04S/.

Fuente Total de Inversión del Proyecto 53,013.53S/.

Ingresos Monto (S/. )

Problema de Ingreso a la Caja N° 3 124,911.20S/.

Problemas con Arrastrador 128,337.97S/.

Rotura de Pernos Fusibles (Caja N° 3) 99,940.80S/.

Periodo:

Total de Ahorro por Falla 353,189.97S/.

Fuente

Inversión total del

Proyecto

EVALUACIÓN ECONÓMICA

1

Conclusión:

SAP

Conclusión:

Enero 2014 -Abril 2014

2

Monto Total por Parada

Enero 2014 -Diciembre

2014

SAP

Page 67: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

56

4.6.1 Determinación de los costos por parada del tren de desbaste:

Se considera los datos del gráfico de costos por paradas de los años 2013 y 2014

en el tren de desbaste que forma parte del tren laminador.

Tabla 15 Costo por Paradas en el Tren Laminador-Periodos 2012-2013

Costo por Parada Costo S/.

Año 2012 1 023 565.71

Año 2013 1 011 481.26

Total 2 035 046.97

Meses 24

Costo Mensual Promedio 84 793.62

Fuente: Aceros Arequipa

Este costo mensual promedio es lo que se pretende ahorrar con la implementación

del proyecto, en consecuencia, será considerado como la rentabilidad del proyecto.

Como el costo de oportunidad no es facilitado por la empresa se asumirá que la

inversión será asumida mediante préstamo bancario, estableciendo una TEA de

35% anual, le corresponde una TEM de 2,53%.

Se establece un horizonte de 24 meses debido al trabajo realizado en el área de

producción.

El siguiente cuadro evalúa la rentabilidad de la inversión:

Page 68: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

57

Figura 38 Diagrama de Gantt para la Implementación del Proyecto

AN

AL

ISIS

RE

NT

AB

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EN

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12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

BE

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ME

NS

UA

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93

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28

47

93

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28

47

93

.6

28

47

93

.6

28

47

93

.6

28

47

93

.6

28

47

93

.6

28

47

93

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28

47

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28

47

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28

47

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28

47

93

.6

28

47

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28

47

93

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28

47

93

.6

28

47

93

.6

28

47

93

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28

47

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.6

28

47

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28

47

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28

47

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28

47

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28

47

93

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28

47

93

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2

INV

ER

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N21

2056

.52

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AL

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DO

-217

421.

55-1

3598

3.42

-524

84.9

033

126.

1312

0903

.12

2109

00.8

730

3175

.56

3977

84.8

049

4787

.65

5942

44.6

869

6217

.97

8007

71.1

890

7969

.59

1017

880.

1211

3057

1.39

1246

113.

7413

6457

9.32

1486

042.

0716

1057

7.84

1738

264.

3518

6918

1.34

2003

410.

5321

4103

5.71

2282

142.

81

FL

UJO

AC

UM

UL

AD

O-2

1205

6.52

-132

627.

93-5

1189

.80

3230

8.72

1179

19.7

520

5696

.74

2956

94.4

938

7969

.18

4825

78.4

257

9581

.27

6790

38.3

078

1011

.59

8855

64.8

099

2763

.21

1102

673.

7412

1536

5.01

1330

907.

3614

4937

2.94

1570

835.

6916

9537

1.46

1823

057.

9719

5397

4.96

2088

204.

1522

2582

9.33

2366

936.

43

Ta

sa

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22

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……

……

……

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……

……

……

……

……

……

……

……

14

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244,

121.

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2.53

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39.8

3%

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58

4.7 Conclusión del Análisis Financiero

Para implementar el sistema hidráulico se requiere de S/. 212 056.52, inversión

que será afectada por el costo de oportunidad financiero (COF), de acuerdo con

la tasa de los bancos, es de 35% anual y de 2.53% mensual.

Como resultado del análisis, resulta un valor actual neto de S/. 1 267 396.96 con

un TIR de 39.83% mayor a 2.53%, con un periodo de recuperación de 3 meses

para un horizonte de 24 meses.

Del análisis se puede concluir que la implementación de los pistones hidráulicos

resulta viable y se sustenta con los indicadores financieros obtenido en el cuadro

anterior.

Page 70: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL …

59

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Análisis Descriptivo de la Información Relativa a las Variables de Estudio

De acuerdo con las variables establecidas en el capítulo 3 se tiene:

Tabla 16 Variables en Estudio

Variable Dependiente Variables Independientes

Indicadores

Mejora de la Capacidad Productiva

Paradas

Número de Paradas

Horas de Parada

Costos de Producción

Costos de Producción

Costos por Paradas

Volúmenes de Producción

Unidades Producidad

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60

5.1.1 Número de Paradas:

En relación con el año 2013 se establece una reducción de 52.84 horas que

representa el 35% del total de horas paradas y en comparación al año 2012,

una reducción de 53.81 horas que representa el 34.5% del total de horas

paradas en ese periodo.

5.1.2 Costos de Producción:

Para reducir los costos de producción se pueden incluir los costos que

generaba las horas de parada en relación con los reportes obtenidos en el

SAP para el periodo 2012 de S/. 1023541.69 en comparación con el reporte

del 2014 que es de S/.353190.71 resultando una reducción de S/. 670350.98

que se incluiría a los costos de producción del año 2014. En ella se incluyen

los costos de reprocesos y los costos por mano de obra.

5.1.3 Volúmenes de Producción:

Los volúmenes de producción se han visto favorecido con la implementación

del sistema hidráulico y que de acuerdo con los reportes del SAP se tiene:

Tabla 17 Producción Años 2012 – 2013 – 104

AÑOS TONELADAS PRODUCIDAS

2012 365176.00

2013 368721.00

2014 378896.00

Fuente: Aceros Arequipa

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Figura 39 Producción Años 2012 – 2013 – 104

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CONCLUSIONES

Luego de realizar la implementación del sistema hidráulicos en el tren de desbaste, se

puede concluir:

- Se cumple con mejorar la capacidad productiva del tren laminador con la

implementación de dos pistones de levante y dos pistones de cierre, banco de

válvulas y demás accesorios.

- Las horas de parada se reducen en promedio un 35% en comparación con los

periodos 2012 y 2013 que en promedio son 82 horas anuales y en el año 2014

cuando ya se encuentra implementado los pistones hidráulicos se tiene un total de

28 horas de parada.

- Los costos de producción también se verán afectados porque cuando se tienen

paradas de producción, los costos que se tienen con esta parada van directamente

a los costos de producción, significa entonces que si se ahorra S/. 670 350.98,

comparando el año 2013 y 2014, por la reducción de las paradas, este ahorro va

directamente a reducir los costos de producción.

- Con la reducción de las paradas también se tiene un incremento del volumen de

producción en un 3.76% con respecto al año 2012 que representa 13 720 toneladas

y de 2.76 % con respecto al año 2013 que representa 10 175 toneladas.

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63

RECOMENDACIONES

Como se demuestra, la mejora afecta directamente a los costos de producción y a los

volúmenes de producción, se puede deducir entonces, que toda mejora es beneficiosa

para toda actividad productiva, entonces se puede recomendar:

• Realizar un estudio en el horno y la línea de barras para reducir las horas de parada

en el tren laminador 1 porque tienen registro de paradas por estos procesos en los

años 2012, 2013 y 2014.

• Confeccionar los manuales de mantenimiento respectivos a las mejoras realizadas

para ser entregados al departamento de mantenimiento a fin de mantener los

equipos operativos.

• Realizar la misma modificación en el tren laminador 2 para mejorar la capacidad de

producción en toda la planta.

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64

BIBLIOGRAFÍA

Solé, A. (2012). Neumática e hidráulica. Marcombo.

Coloma, J. & Rivadeneira, E. (2006). Diseño y construcción de un banco de pruebas para

sellos de cilindros hidráulicos de pistón de doble efecto de hasta una longitud de 1,

5 metros de carrera y 0, 25 metros de diámetro de pistón con capacidad de hasta

20 megapascales para la Empresa Gercasa SC (Bachelor's thesis,

SANGOLQUÍ/ESPE/2006).

Díaz, J. (2007). Diseño de la subestación de transformación de 10 MWA 10/0.54-0.44, para

la planta N°2 de Acero Arequipa.

Morales V. J. Implementación de un horno para laminar palanquilla de 12 metros en

ANDEC S.A.- Universidad de Guayaquil.

Chóez C. L. Análisis y mejoras en los procesos en el área de laminación en caliente para

incrementar la producción de la empresa ANDEC S.A.-Universidad de

Guayaquil.

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ANEXO I Planos de arrastrador de Palanquilla

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ANEXO II Productos Aceros Arequipa

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ANEXO III Servicios Aceros ArequipaI

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