Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

34
Operaciones Jorge CALDERÓN Virginia FUERTE José Manuel HERRADÓN Ignacio LACADENA Beatriz ZAFRA GRUPO 1 Copal S.A. Auditoría de la Gestión de Operaciones

Transcript of Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Page 1: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Jorge CALDERÓN

Virginia FUERTE

José Manuel HERRADÓN

Ignacio LACADENA

Beatriz ZAFRAGRUPO 1

Copal S.A.

Auditoría de la Gestión de Operaciones

Page 2: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Índice

2

Propuesta de soluciones

Aspectos de mejora

Diagnóstico

Análisis del proceso productivo

Perspectiva general

Page 3: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Perspectiva general

3

SITUACION FINANCIER

A ACEPTABLE

COBERTURA DE LA DEMANDA

NIVEL DE OCUPACION SUFICIENTE

ORGANIGRAMA Y

ESTRUCTURA INTERNA

CLÁSICA

COPALSA

Page 4: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Perspectiva general

COBERTURA DE DEMANDA - DESEQUILIBRIOS

4

PRODUCCIÓN CONSTANTE NO ADAPTADA A LA DEMANDA

FALTA DE MATERIAS PRIMAS

SOBRECAPACIDAD STOCKS OUTSOURCING

TIEMPO DE ENTREGA

WIP – COSTE FINANCIERO

COSTE FINANCIERO

Page 5: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Perspectiva general

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5

Nuevos procesos

3% horas – Falta de información técnica

Calidad

Necesidad de autogestión

Incorporación a proceso de fabricación

INTERNO EXTERNO

Cliente – previsión pedidos

3% horas – Falta de material

Stocks de materias primas excesivo

Outsourcing

Page 6: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Perspectiva general

NIVELES DE OCUPACION

6

74% 26%

HORAS PRODUCTIVAS HORAS IMPRODUCTIVAS

Page 7: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Perspectiva general

SITUACION FINANCIERA

7

Posibilidad de inversión

Page 8: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Análisis del proceso productivo

8

FORJADO4Eqx17

ESTAMPADO4Eqx16

PROVEEDORES

• Materias primas acero

• Suministros

M&E I4Eqx15

M&E II4Eqx15

M&E III4Eqx15

CLIE

NTE

S26,19%73,81%

26,18%73,82%

26,01%73,99%

26,27%73,73%

26,26%73,74%

45,94%54,06%

45,79%54,21%

32,00%35,00%33,00%

31,86%34,99%33,15%

Page 9: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Diagnóstico: Ocupación de los recursos I

• Producción prácticamente lineal a lo largo del año

9

ENEM

ARM

AYJU

LSE

PNOV

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

COMPRAS

PRODUCTO TER-MINADO

FORJADO

ESTAMPACIÓN

ME I

ME II

ME III

ENEM

ARM

AYJU

LSE

PNOV

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

FORJADO (4,2%)

ESTAMPACIÓN (3,7%)

ME I (2,1%)

ME II (1,7%)

ME III (1,2%)

Rechazos 5-6%

Page 10: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

73,81%

3,45%2,95%2,55%

12,04%5,19%

ESTAMP

HORAS UTILES

HORAS MTO/AV

HORAS FALTA STOCK

HORAS FALTA INFO

HORAS PREPAR.

HORAS OCIOSAS

Diagnóstico: Ocupación de los recursos II

• Ocupación de todas las etapas equivalente

10

PARÁMETROS FORJADO ESTAMPADO

Núm. Eq en paralelo / personas 4 / 17 4 / 16

Ocupación 73,82% 73,81%

Demanda (Munid/año) 6.304 (46%) 7.462 (54%)

Capacidad Total (Munid/año) 8.540 10.110

73,82%

3,45%2,95%2,55%

12,04%5,19%

FORJADO

HORAS UTILES

HORAS MTO/AV

HORAS FALTA STOCK

HORAS FALTA INFO

HORAS PREPAR.

HORAS OCIOSAS

PARÁMETROS ME I ME II ME III

Núm. Eq en paralelo / personas 4 / 15 4 / 15 4 / 15

Ocupación 73,73% 73,73% 73,99%

Demanda (Munid/año) 4.314 (32%) 4.738 (35%) 4.488 (33%)

Capacidad Total (Munid/año) 5.851 6.426 6.066

73,73%

3,47%2,93%2,58%

12,12%5,16%

ME I

HORAS UTILES

HORAS MTO/AV

HORAS FALTA STOCK

HORAS FALTA INFO

HORAS PREPAR.

HORAS OCIOSAS

73,73%

3,46%2,97%2,56%

12,10%5,18%

ME II

HORAS UTILES

HORAS MTO/AV

HORAS FALTA STOCK

HORAS FALTA INFO

HORAS PREPAR.

HORAS OCIOSAS

73,99%

3,42%2,98%2,52%

11,96%5,12%

ME III

HORAS UTILES

HORAS MTO/AV

HORAS FALTA STOCK

HORAS FALTA INFO

HORAS PREPAR.

HORAS OCIOSAS

Page 11: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Diagnóstico: Ocupación de los recursos III

NIVEL DE OCUPACION - MEJORABLE

11

74% HORAS PRODUCTIVAS DENTRO DE LOS NIVELES NORMALES

PARÁMETROS FORJADO ESTAMPADO ME I ME II ME III

MANTENIMIENTO / AVERÍAS 3,45% 3,45% 3,47% 3,46% 3,42%

ROTURAS DE STOCK 2,95% 2,95% 2,93% 2,97% 2,98%

FALLOS DE PLANIFICACIÓN 2,55% 2,55% 2,58% 2,56% 2,52%

SECUENCIACIÓN 12,04% 12,04% 12,12% 12,10% 11,96%

HORAS OCIOSAS 5,19% 5,19% 5,16% 5,18% 5,12%

26% HORAS IMPRODUCTIVAS Ppal. causa: Secuenciación (reprocesamiento, preparación de máquinas y cambios de utillaje)

Page 12: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Diagnóstico: Indicadores del proceso

12

PARÁMETROS EXIST.MP FORJADO ESTAMP. EXIST.PROC ME I ME II ME III EXIST.FIN TOTAL

DEMANDA (Munid/año) 14.329 6.304 7.462 13.765 4.314 4.738 4.488 13.540 13.540

DEMANDA (Munid/horaT*) 6,78 2,98 3,53 6,52 2,04 2,24 2,13 6,41 6,41

TAKT (min) 20 17 29 27 28 28

Work in Progress WIP 54,3 2,3 2,7 2,6 1,5 1,7 1,6 262 328,8

TMP -LEAD TIME (min) 46,3 46 45,2 45 44,9 91,4

Trespuesta (min) 91,4

Consideraciones:• HoraT/año: 8 horas/22 días/12meses• Almacén MM.PP: 20% capacidad semanal• Almacén Existencias en Proceso: 20% flujo diario• Almacén Existencias Finales: almacenamiento semanal (+ 2% de piezas de repuesto)

Page 13: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Diagnóstico: Cuellos de botella

13

a1

a1

b1

b1a2

a2b2

a3b3

a4b4

a5b5

a6b6

a7b7

a8b8

b2a3

b3

a4b4

a5

b5a6

b6

a7b7

a8

a9b9

a0b0

b8a9

b9

a0b0

a8

Cuellos de botella del proceso:• Falta de stock de materias primas• Tiempos improductivos debidos a tareas de preparación

de máquinas, cambios de utillaje y reprocesamientos• Picos de demanda: necesidad de subcontratar

Otros puntos críticos:• % de rechazos elevado (5-6%) respecto niveles SIGMA

→ SIGMA 3 • Deficiencias en los SI que afectan a los niveles de calidad

Page 14: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Aspectos de Mejora (I)

14

Demanda

ProducciónConstante

FALTA DE MMPPOUTSOURCING

EXCEDENTE STOCK

Tiempo

SOBRECOSTE

COSTES NO PREVISTOS

AUMENTO WIP

PROBLEMA FINANCIERO

PROBLEMAS DE SERVICIO:DILATO TIEMPOS DE

ENTREGA!!!

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

• Equilibrar “la balanza” del lado de la calidad de servicio como garantía de satisfacción del cliente y continuidad a medio-largo plazo.

• Aumentar la elasticidad ante las fluctuaciones de demanda.

Page 15: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Aspectos de Mejora (II)

15

Demanda

ProducciónConstante

Tiempo

Tiempo Preparación= Retraso en la entrega

Emis

ión P

edid

o

Entrega

Pedid

o

LÍNEAS DE ACTUACIÓN :

• Flexibilizar el proceso productivo para reducir los tiempos de entrega.

• Mejorar los sistemas de información internos y externos. Acercarme más al cliente para conocer la demanda lo antes posible (incluso en el proceso de diseño).

¿Cómo puedo reducir losTiempos de Preparación?

Teniendo más almacén intermedio

Reduciendo los tiempos de cambio entre producto y

tamaño de lote

Mejorando los sistemas de información con cliente

Page 16: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Aspectos de Mejora (III)

16

0% 3% 3%3%

4%5%

4%

4%

74%

OCUPACIÓN máx teórica HORAS MTO

AVERIAS

FALTA MAT

FALTA INF TEC

REPROCESAM

HORAS OCIOSAS

PREPAR MAQUINA

CAMBIO UTILLAJE

12%

0% 1% 3% 1% 2%6%

2%2%

82%

¿ES POSIBLE reducir los tiempos no útiles?

AUMENTOCAPACIDADMáx teórica

Falta de material (3%) Previsión de Demanda

Falta de información (3%) Mejorar Sistemas Info

Cambio de familia o producto (12%)

Mejoro proceso = reducir los Tpreparación

Aspectos de mejora Acción correctora

Aumento elasticidad ante Demanda

Reduzco los tiempos de entrega

Mejoro satisfacción de cliente

Efectos

Aumento de inversión

Riesgo de baja ocupación si disminuye la demanda

Page 17: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Aspectos de Mejora (IV)

17

Tiempo

Demanda

ProducciónConstante

DEMANDA (fluctuante en cantidad)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN :

• Orientación hacia la producción por LOTE Mínimo.

• Mejora en los Tiempos de Respuesta (JIT).

• Rotación de tareas: polivalencia de los trabajadores (sistema LEAN)

• Mejora de la calidad Asegurada (se reducen errores) = JIDOKA + ANDON

SOBRECOSTE

COSTES TRANSPORTE

AUMENTO WIP

CARGA FINANCIERO

NECESIDADES :A NIVEL DE INVERSIÓN

Producción por Lotes mínimos

ó (lotes unitarios)

Page 18: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Aspectos de Mejora (V)

18

Tiempo

Demanda SI DeliverySI Demanda (Cantidad)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN :

• Adaptación y mejora de los circuitos de Información con el cliente. ( Disminuir los TIEMPOS de PREPARACIÓN -> Tendencia a 0 )

• Mejora en la comunicación con CLIENTE final.• Estructura organizada para satisfacer la DEMANDA.• Especialización y mejora de la calidad (se reducen errores).

CAMBIOS ORGANIZATIVOS:

Comunicación Cliente

AUMENTO STOCK Intermedio

CARGA FINANCIERO

NECESIDADES :A NIVEL DE INVERSIÓN

Page 19: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta de soluciones

19

Área Propuestas Coste Mejora Plazo

ORG Restructuración Inv. GastosGenerales

Coordinación operativa / aligerar comunicaciónReducir tiempos espera C.P.

SI Planificar secuenciación de operacionesy control de la producción Inv. En SI

Mejorar EficienciaAumentar Capacidad (C)Reducir Rechazos (↑↑ Q)

C.P.

SI Rediseñar workflow comunicación Inv. En SI Agilizar estructura organizativa C.P.

OP Redimensionamiento de almacenes(MM.PP. e Intermedio) ↑ WIP Evitar rotura de stock

Aumentar Capacidad C.P.

SIIntegrar Clientes en cadena informaciónplanificando pedidos (ajuste grueso - D) y momento de entrega (ajuste fino - Tr)

Inv. En SI Ajuste a la demanda (D)Ajuste a plazos (Tresp) C.P.-M.P.

OP Aumentar partida transporte ↑ COSTE Reducir almacén de productos terminadosMejorar Tresp C.P.-M.P.

OP Dividir la cadena de operaciones en dos(1: pull ; 2: push) ↑ WIP Tiempo de respuesta / Ajuste a variabilidad demanda M.P.

OP Aumento de turnos en equipos(jornadas de 8 16 h)

↑ COSTE Aumento Capacidad M&EReducir TrespReducir almacén productos terminados

M.P. – L.P.

ORG Integración en cadena producción clientes ↑↑ Inv. Cambio infraestructuras. L.P.

OPERATIVA

PLANIFICACIÓ

N O

P.ESTRATEG

IA (INVERSIO

N)

Page 20: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

INGENIERÍAPROCESOS MANTENIMTO.

GESTIÓN DEMATERIALES

CADA EQUIPO: 1 ENCARGADO + MEDIA DE 16 TRABAJADORESEQUIPO EQUIPO EQUIPO

Propuesta 1. Organización

20

DTOR.GENERAL

COMERCIAL FINANZASCTRL. GESTIÓN

TECH PRJNUEVOS PRODS FABRICACIÓN GESTIÓN DE

MATERIALESCONTROL DE

CALIDAD

INGENIERÍAPROCESOS FABRICACIÓN MANTENIMTO.

FORJADO ESTAMPA M&E I M&E II M&E III

CONTROL DECALIDAD

INGENIERÍAPROCESOS

+ 2 ING.PROCESOS + CALIDAD + MTO.

Page 21: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

9-14 ENCARGADOS

Propuesta 1. Organigrama propuesto

21

DTOR.GENERAL

COMERCIAL FINANZASCTRL. GESTIÓN

TECH PRJNUEVOS PRODS

FABRICACIÓN

GESTIÓN DEMATERIALES

CONTROL DECALIDAD

INGENIERÍAPROCESOS

MANTENIMTO.

FORJADO ESTAMPA M&E I M&E II M&E III

CONTROL DECALIDAD

INGENIERÍAPROCESOS

MANTENIMTO.

CONTROL DECALIDAD

INGENIERÍAPROCESOS

MANTENIMTO.

CONTROL DECALIDAD

INGENIERÍAPROCESOS

MANTENIMTO.

CONTROL DECALIDAD

INGENIERÍAPROCESOS

MANTENIMTO.

Page 22: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

CLIENTEPEDIDO (ENTREGA)

FASE II: Push

CLIENTEPEDIDO (SLOT)

FASE I: Pull

Propuesta 2. Rediseño Cadena de producción

22

COMERCIAL

G.MATERIAL(SI) FABRICA

ING. PROCESOS(SI)

G.MATERIAL(SI)

FORJADO4Eqx17

PROVEEDORES

• Materias primas Acero Titanio

• Suministros

M&E I4Eqx15

M&E II4Eqx15

M&E III4Eqx15

ESTAMPADO4Eqx16

FABRICAING. PROCESOS

Page 23: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta 3. Mejora de Procesos

23

73,82%3,45%2,95%2,55%

12,04%

5,19% CAP F&E 2002

HORAS UTILES HORAS MTO/AVHORAS FALTA STOCK HORAS FALTA INFOHORAS PREPAR. HORAS OCIOSAS

73,82%1,72%

0,00%0,00%7,23%

17,23%

CAP F&E 2003

HORAS UTILES HORAS MTO/AVHORAS FALTA STOCK HORAS FALTA INFOHORAS PREPAR. HORAS OCIOSAS

• Evitar rotura de stock / info H. FALTA = 0

• Mejor planificación de sec. menos cambios de máquina

H. PREP: ∆ = -40% H. AVRS: ∆ = -50%

• Menos cambios mayor Q RECHAZOS = 2 %

FORJADO & ESTAMPACIÓN

MAQUINADO& ENSAMBLAJE

• Evitar rotura de stock / info H. FALTA = 0

∆ CAPACIDAD = 12.5 %

∆ CAPACIDAD = 5.5 %

73,82%

3,45%2,96%2,55%

12,06%

5,16%M&E 2002

HORAS UTILES HORAS MTO/AVHORAS FALTA STOCK HORAS FALTA INFOHORAS PREPAR. HORAS OCIOSAS

73,82%3,45%

0,00%0,00%

12,06%

10,67%

M&E 2003

HORAS UTILES HORAS MTO/AVHORAS FALTA STOCK HORAS FALTA INFOHORAS PREPAR. HORAS OCIOSAS

Page 24: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta 4. Redimensionamiento Stocks

• Primer Ajuste: Evitar roturas de stock (mes)

Aumento almacén ALMMM.PP. en 3% * CAPACIDAD(F&E) = 36 unid

Aumento almacén ALMEX.PROC . en 3% * CAPACIDAD(M&E) = 35 unid

NOTA: Necesaria información más exacta

• Segundo Ajuste: Adaptarse al nuevo sistema de producción

Re-dimensionamiento de almacén ALMMM.PP. / ALMEX.PROC.

Dimensión almacenes.

24

ALMMM.PP. = (PEPROV + LTFASE-I)* CMAX(M&E)

ALMEX.PROC. = DPICO - CMAX(M&E) * (PECLIENTE – TRESP) ; (TRESP = LTFASE-II)

ALMFIN. = LOTE

Page 25: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta 5. SI – Rediseño del Workflow

• Estrategia: Mejorar la secuenciación de operaciones en Forjado y Estampación

Recopilar información exacta de las necesidades de producción para un mejor dimensionamiento de almacenes

• Objetivos: Reducir los tiempos de preparación de máquina (preprocesado, utillaje)

Reducir los rechazos por baja calidad

Reducir las averías y tiempos de inactividad por falta de información

25

WORKFLOWRESERVA

DECAPACIDAD

WORKFLOWSOLICITUD

DEENTREGA

WORKFLOWALMACEN

INTERMEDIO

Page 26: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta 5. SI – Workflow (I)

• Pedido por Reserva de Capacidad (Slot)

26

PEDIDO (SLOT)Cliente

PLANIFICAR

• D previsto• PE• Lote

• Q/PE Plan & Dim ALMMM.PP. • PE Ajustar ALMEX.PROC. • Dimensionar CF,E , CM&E

• Optimizar sec. Familias/prods básicos

Comercial

• Incluir Orden en Sistema Info.

CAPACIDAD?

EXTRA?

ORDEN

SI

NO

SI

RECHAZO

Comercial

G.MaterialIng.Proc

G.MaterialIng.Proc

G.MaterialIng.Proc

Page 27: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta 5. SI – Workflow (II)

• Pedido por Reserva de Entrega

27

PEDIDO (ENTREGA)Cliente

PLANIFICAR

• Q previsto• PE• Lote

• Q/PE Plan & Dim ALMMM.PP. • PE Ajustar ALMEX.PROC. • Dimensionar CF,E , CM&E

• Optimizar sec. Familias/prods básicos

Comercial

• Incluir Orden en Sistema Info.

RESERVADO

EXTRA?

ORDEN

SI

NO

SI

ESPERA

Comercial

G.MaterialIng.Proc

G.MaterialIng.Proc

G.MaterialIng.Proc

Page 28: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta 5. SI – Workflow (III)

28

ALMACÉNINTERMEDIOCliente

PLANIFICACIÓNCAPACIDAD

M&E, F&E, ALM

Comercial

G.MaterialIng.Proc

• Llevar a ALMEX.PROC. al nivel deseado

FabricaIng. Proc

Calidad CONTROLCALIDAD

• Mantenimiento de la calidad.

NIVEL CORRECTO.

NUEVASRESERVAS

SOLICITUDPEDIDO

FABRICARM & E

PLANIFICACIÓNF&E, ALMMM.PP.

FABRICARF & E

Comercial

NO

SI

• Operaciones entorno al Almacén Intermedio

Page 29: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Propuesta 6. Aumento Capacidad

• Contratación de nuevos equipos

• Aumento de horas de trabajo por jornada.

• Si combinamos con Propuesta 2: Capacidad F&E = 15.295 unid/año

Capacidad M&E = 16.313 unid/año

• Si fuera necesario aumentar capacidad pasamos a 5 equipos

Aumento capacidad en 25 %

Aumento costes directos en 25 %

Ampliación en F&E / M&E dependiendo de

Mayor capacidad (ampliación en F&E)

Mayor variabilidad de la demanda (ampliación en M&E)

29

FORJADO4Eqx17

PROVEEDORES

• Materias primas Acero Titanio

• Suministros

M&E I5Eqx15

M&E II5Eqx15

M&E III5Eqx15

CLIENTEPEDIDO (SLOT)

CLIENTEPEDIDO (ENTREGA)

FASE I: Pull FASE II: Push

COMERCIAL

G.MATERIAL(SI)

ESTAMPADO4Eqx16

FABRICAING. PROCESOS

(SI)

G.MATERIAL(SI)

FABRICAING. PROCESOS

Page 30: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Mejoras en el proceso

30

PARÁMETROS EXIST.MP FORJADO ESTAMP. EXIST.PROC ME I ME II ME III EXIST.FIN TOTAL

DEMANDA (Munid/año) 17.073 7.665 9.074 16.738 4.395 5.675 5.386 15.481 15.481

DEMANDA (Munid/horaT*) 8,08 3,63 4,30 7,93 2,32 2,54 2,41 7,12 7,12

TAKT (min) 16,9 14,2 26,4 24,0 25,4 25,25

Work in Progress WIP 323 2,74 3,22 200 1,71 1,87 1,76 142 676

TMP -LEAD TIME (min) 46,3 46 45,2 45 44.9 91,4

Trespuesta (min) 45,17

Consideraciones:• HoraT/año: 8 horas/22 días/12meses• Almacén MM.PP: capacidad máxima en una semana• Almacén Existencias en Proceso: DPICO = 120% . D; PE= media semana• Almacén Existencias Finales: almacenamiento media semana

• Propuestas 1-5 (capacidad max)

PARÁMETROS ACTUAL MEJORA

CAP. MAX ANUAL 14.492 15.481

CAÍDA DEMANDA -20% -20%

AUMENTO DEMANDA 1,30% 8%

WIP 328 676

TRESPUESTA (MIN) 91,4 45,17

TAKT 28 25,25

Page 31: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Resumen de propuestas

31

Área Propuesta Coste Mejora Plazo

ORG Restructuración Inv. GastosGenerales

Coordinación operativa / aligerar comunicaciónReducir tiempos espera C.P.

SI Planificar secuenciación de operacionesy control de la producción Inv. En SI

Mejorar EficienciaAumentar Capacidad (C)Reducir Rechazos (↑↑ Q)

C.P.

SI Rediseñar workflow comunicación Inv. En SI Agilizar estructura organizativa C.P.

OP Redimensionamiento de almacenes(MM.PP. e Intermedio) ↑ WIP Evitar rotura de stock

Aumentar Capacidad C.P.

SIIntegrar Clientes en cadena informaciónplanificando pedidos (ajuste grueso - D) y momento de entrega (ajuste fino - Tr)

Inv. En SI Ajuste a la demanda (D)Ajuste a plazos (Tresp) C.P.-M.P.

OP Aumentar partida transporte ↑ COSTE Reducir almacén de productos terminadosMejorar Tresp C.P.-M.P.

OP Dividir la cadena de operaciones en dos(1: pull ; 2: push) ↑ WIP Tiempo de respuesta / Ajuste a variabilidad demanda M.P.

OP Aumento de turnos en equipos(jornadas de 8 16 h)

↑ COSTE Aumento Capacidad M&EReducir TrespReducir almacén productos terminados

M.P. – L.P.

ORG Integración en cadena producción clientes ↑↑ Inv. Cambio infraestructuras. L.P.

OPERATIVA

PLANIFICACIÓ

N O

P.ESTRATEG

IA (INVERSIO

N)

Page 32: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Gracias por su atención

32

Page 33: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Anexo I: Flujo de almacén

33

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ALMACÉN FINAL

Previsión 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128

Demanda 1.046 1.105 1.090 1.104 1.191 1.180 1.144 1.153 1.159 1.118 1.119 1.131

Excedentes 82 23 38 24 -63 -52 -16 -25 -31 10 9 -3

Stock acc. 82 106 144 168 106 54 38 14 -17 -7 3 0

ALMACÉN INTERMEDIO

Previsión 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147

Demanda 1.062 1.133 1.102 1.118 1.214 1.200 1.156 1.174 1.185 1.137 1.137 1.148

Excedentes 85 15 45 30 -67 -53 -8 -26 -38 10 10 -1

Stock acc. 85 100 145 174 107 54 45 19 -19 -9 1 0

ALMACÉN MM.PP.

Previsión 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194

Demanda 1.100 1.180 1.150 1.160 1.265 1.252 1.207 1.221 1.235 1.186 1.183 1.190

Excedentes 94 14 44 34 -71 -58 -13 -27 -41 8 11 4

Stock acc. 94 108 152 186 115 57 45 18 -23 -15 -4 0

Consideraciones:• Producción mensual = Producción media (siempre 22 días de trabajo en todos los meses)• Igualmente, se producen roturas de stock debido a picos dentro de los meses

(este matiz no se aprecia en el flujo de almacén mensual)

MM.PP. INTERM FINAL

MEDIA 1194,08 1147,11 1128,33

MAX 1265,00 1214,40 1191,00

MIN 1100,00 1062,00 1046,00

DESV 46,03 42,84 40,43

CV 3,86% 3,73% 3,58%

Page 34: Esic emba16 madrid-grupo1_operaciones_02122011_v3

Operaciones

Anexo II: Flujo Económico

34

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTE PROD 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194

COSTE VENTAS 1.046 1.105 1.090 1.104 1.191 1.180 1.144 1.153 1.159 1.118 1.119 1.131

VENTAS 2.092 2.210 2.180 2.208 2.382 2.360 2.288 2.306 2.318 2.236 2.238 2.262

BENEFICIO 179 179 179 245 245 245 226 226 226 208 208 208

VALOR STOCK 94 14 44 34 -71 -58 -13 -27 -41 8 11 4

FLUJO FINANC 85 251 386 597 913 1216 1454 1707 1974 2174 2371 2575

• FLUJO DE FONDOS

• FLUJO DE INVERSIÓN

2002 2003

INVERSIÓN 328 676 16,53%

0,70%0,82%

0,79%

0,47%0,51%

0,48%79,68%

DISTR.INV. 2002

ALM(MMPP)

FORJ

ESTAM

ALM(INT)

ME 1

ME 2

ME 3

ALM(FIN)

47,79%

0,41%0,48%

29,48%

0,25%

0,28%

0,26%

21,06%

DISTR.INV. 2003

ALM(MMPP)

FORJ

ESTAM

ALM(INT)

ME 1

ME 2

ME 3

ALM(FIN)