Entrega Final Proy 2-Villon-linares 2010-2

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    FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

    CURSO

    PROYECTO FINAL DE INGENIERA INDUSTRIAL II

    TTULO

    DISEO E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA FABRICACION DE CINTAS DE EMBALAJE EN LA EMPRESA CINTAS DEL PERU

    INTEGRANTES

    LINARES AMPUERO, ANDREA

    VILLON MASIAS, MONICA

    ASESORES

    Dr. GUILLERMO BOCANGEL WEYDERT

    ING. EDUARDO CIEZA DE LEN T.

    CICLO 2010-2

    LIMA PER

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    INDICE

    INTRODUCCION ............................................................................................................................... 6

    CAPITULO I ...................................................................................................................................... 8

    GENERALIDADES DE LA EMPRESA ................................................................................................... 8

    1.1 Razn social y giro de la Empresa ....................................................................................... 8

    1.2 Ubicacin ............................................................................................................................. 8

    1.3 Organizacin ........................................................................................................................ 8

    1.4 Productos .......................................................................................................................... 10

    1.5 Descripcin del proceso de fabricacin ............................................................................ 11

    1.6 Maquinarias y Equipos ...................................................................................................... 14

    1.7 Materia Prima e Insumos .................................................................................................. 16

    1.8 Mercado ............................................................................................................................ 16

    1.9 Ventas ................................................................................................................................ 17

    CAPITULO II ................................................................................................................................... 18

    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................ 18

    2.1 Situacin Problemtica ..................................................................................................... 18

    2.2 Definicin del Problema .................................................................................................... 19

    2.3 Objetivos ........................................................................................................................... 19

    2.4 Justificacin ....................................................................................................................... 20

    2.5. Antecedentes .................................................................................................................... 23

    2.6. Limitaciones ...................................................................................................................... 27

    2.7 Viabilidad ........................................................................................................................... 27

    CAPITULO III .................................................................................................................................. 28

    MARCO TEORICO ........................................................................................................................... 28

    3.1. Calidad ............................................................................................................................... 28

    3.2. Control de Calidad ............................................................................................................. 28

    3.3. Mejora continua ................................................................................................................ 28

    3.4. Metodologas para la mejora contina ............................................................................. 29

    3.5. Mejora de la calidad .......................................................................................................... 34

    3.6. Herramientas para mejora de la calidad ........................................................................... 35

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    3

    3.7. Mejora Versus Control ...................................................................................................... 38

    3.8. Metodologa 5S ................................................................................................................. 39

    3.9. QFD .................................................................................................................................... 41

    3.10. Cinta Adhesiva ............................................................................................................... 42

    3.11. Adhesivo ........................................................................................................................ 42

    3.12. Flexografa ..................................................................................................................... 44

    CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 47

    METODOLOGIA.................................................................................................................................. 47

    4.1. Justificacin de la metodologa ......................................................................................... 47

    4.2 Metodologa Six Sigma ...................................................................................................... 50

    4.3 Cronograma de Trabajo .................................................................................................... 52

    4.4. DEFINIR .............................................................................................................................. 57

    4.5. MEDIR ................................................................................................................................ 77

    4.5.1. CALCULO DE TIEMPOS ESTANDARES ............................................................................ 77

    4.5.2. CALCULO DEL TIEMPO DE CICLO ................................................................................... 79

    4.5.3. CALCULO DE TIEMPO REAL Y PRODUCCION NETA ........................................................ 82

    4.5.4. MEDICIN DE LAS MERMAS EN EL PROCESO. .............................................................. 86

    4.5.5. MEDICIN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN EL PROCESO. ....................................... 87

    4.5.6. MEDICION DEL NIVEL SIGMA DEL PROCESO ................................................................. 99

    4.5.7. CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD ............................................................................... 104

    4.6. ANALIZAR......................................................................................................................... 108

    4.7. MEJORAR ......................................................................................................................... 115

    4.7.1. Lluvia de ideas ............................................................................................................. 116

    4.7.2. AMFE ........................................................................................................................... 117

    4.7.3. Plan de trabajo ............................................................................................................ 123

    4.7.4. Implementacin de las soluciones .............................................................................. 125

    4.7.4.1. Manuales. ................................................................................................................ 125

    4.7.4.2. Reporte de produccin. ........................................................................................... 127

    4.7.4.3. Metodologa 5S en el laboratorio de tintas. ........................................................... 129

    4.7.4.4. QFD .......................................................................................................................... 133

    4.7.4.5. Plan de Capacitacin. .............................................................................................. 138

    4.7.5. Comparacin de los ndices antes y despus de la mejora. ........................................ 154

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    4.8. CONTROLAR..................................................................................................................... 180

    CAPITULO V ................................................................................................................................. 187

    FINANCIAMIENTO ............................................................................................................. 187

    5.1. PRESUPUESTO ................................................................................................................. 187

    5.1.1. PRESUPUESTO FINAL CINTAS SIN IMPRESION ............................................................ 187

    5.1.2. PRESUPUESTO FINAL DE CINTAS IMPRESAS................................................................ 189

    5.2. ESTRUCTURA DE COSTOS ANTES DE LA MEJORA ............................................................ 191

    5.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DESPUES DE LA MEJORA ........................................................ 195

    CINTAS SIN IMPRESION ............................................................................................................... 195

    5.4. ANALISIS DEL AHORRO DE COSTOS ................................................................................. 199

    CINTAS SIN IMPRESION ............................................................................................................... 199

    5.5. RECUPERACION DE LA INVERSION .................................................................................. 200

    AHORRO DE CINTAS IMPRESAS ................................................................................................... 200

    5.6. SERVICIO DE DEUDA ........................................................................................................ 202

    5.7. FLUJO DE CAJA ................................................................................................................. 204

    CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 208

    BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 210

    ANEXO 1 ...................................................................................................................................... 211

    PRUEBA DE NORMALIDAD .......................................................................................................... 211

    ANEXO2 ....................................................................................................................................... 215

    ANALISIS DE MERMAS ................................................................................................................. 215

    ANEXO 3 ...................................................................................................................................... 220

    TIEMPO ESTANDAR ..................................................................................................................... 220

    ANEXO 4 ...................................................................................................................................... 221

    DIAGRAMA HOMBRE MAQUINA ................................................................................................. 221

    ANEXO 5 ...................................................................................................................................... 222

    MANUALES .................................................................................................................................. 222

    ANEXO 6 .......................................................................................................................................... 255

    PLAN DE CAPACITACION ................................................................................................................. 255

    ANEXO 7 ...................................................................................................................................... 260

    Encuestas para el QFD ................................................................................................................. 260

    ANEXO 8 ...................................................................................................................................... 264

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    ANEXO 9 ...................................................................................................................................... 273

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    INTRODUCCION

    El presente trabajo tiene por finalidad mostrar a ustedes nuestro proyecto basado en la

    mejora continua dentro del proceso productivo en la empresa Cintas del Per y el uso de

    la metodologa Six Sigma como herramienta de mejora de la calidad. Dicha empresa se

    dedica a la fabricacin e importacin de cintas de embalaje, cintas de escritorio y

    artculos afines en general. Para este estudio nos centramos bsicamente en el proceso de

    fabricacin de cintas de embalaje.

    Consideramos importante empezar este trabajo resumiendo a la empresa en su conjunto

    para que se tenga un mayor alcance sobre los procesos, materiales e insumos en los

    cuales esta incurre dentro de la fabricacin de las cintas y a su vez para que se tenga una

    visin general del ambiente en donde se realizo el estudio. A continuacin se describi la

    problemtica que vive la empresa hoy en da y como afecta esta situacin a las distintas

    reas de la misma. Para poder analizar dichos problemas se tuvo que recopilar data sobre

    la materia prima, insumos, maquinaria y procedimientos utilizados y determinar mediante

    herramientas estadsticas la situacin en que se encuentran actualmente.

    La mejora continua de procesos asegura eliminar los problemas de una manera

    controlada donde se garantiza que el proceso se realizara cada vez mejor y que se

    retroalimentara cuando surjan nuevas situaciones que afecten el sistema, es decir el

    proceso estar monitoreado en todo momento. Para encontrar la mejor solucin a los

    problemas por los cuales atraviesa la empresa se realizo una investigacin exhaustiva

    sobre las principales metodologas para la mejora continua de procesos eligiendo al Six

    Sigma como la ms adecuada para la solucin al tipo de problemas que vamos a enfrentar.

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    La ltima parte explica el proceso de implementacin de la mejora, as como las tcnicas

    usadas para que esta se realice con xito. Las capacitaciones, las 5S, los manuales de

    trabajo y funciones as como los nuevos formatos en los documentos utilizados en el rea

    de produccin, han facilitado y mejorado el trabajo en planta que se ha visto reflejado en

    los ndices estudiados en la primera parte del proyecto. Para tener un mayor alance de lo

    antes mencionado se podr apreciar una comparacin de los ndices inicial y finales as

    como la magnitud del cambio entre ellos. Seguidamente elaboramos un presupuesto final

    sobre los costos en que se incurre al realizar la implementacin de la mejora, tanto para la

    lnea de cintas sin impresin as como para la de cintas impresas. Finalmente hicimos un

    anlisis del ahorro en el cual incurre la empresa gracias a la implementacin de la mejora,

    as como el financiamiento de nuestro proyecto, los que nos llevo a la conclusin de si

    efectivamente nuestro proyecto es conveniente para la empresa en el tiempo.

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    CAPITULO I

    GENERALIDADES DE LA EMPRESA

    1.1 Razn social y giro de la Empresa

    Cintas Del Per es una empresa que inicio sus actividades en el 2003 actualmente realiza

    procesos de conversin e impresin de cintas adhesivas, su dueo y representante legal es

    el seor Dante Mayuri Quevedo.

    1.2 Ubicacin

    La empresa Cintas del Per cuenta con un solo local ubicado en: Jr. Luis Carranza 1985

    Urb. El Conde- Lima y los telfonos son: 3369203 - 3369204 3369202.

    1.3 Organizacin

    La empresa actualmente cuenta con 35 personas trabajando en ella. A continuacin

    mostraremos el organigrama propuesto por la empresa:

    Razn Social: Cintas del Per S.A.C

    Giro de la empresa: Produccin y comercializacin de

    cintas de embalaje

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    Fuente: Cintas del Per.

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    1.4 Productos

    Cintas C40.

    Cintas de Escritorio.

    Cintas C45.

    Cintas Masking Tape.

    Cintas C50.

    Dispensadores.

    Cintas Impresas.

    Stretch Film.

    Cintas Holment.

    Cintas Ribbon

    Fuente: Cintas del Per.

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    1.5 Descripcin del proceso de fabricacin

    El proceso productivo tiene como materia primitiva al Jumbo el cual es un rollo

    madre de donde derivan las cintas y cuyas medidas principales son de 6000 metros de

    largo por 1610 o 1320 mm de altura. La empresa utiliza calidades de jumbo: C40, C45,

    C50 y en una amplia variedad de colores que son: transparente, blanco, habano, azul y

    amarillo.

    Caractersticas de Jumbos. Fuente: Elaboracin propia

    Jumbo o rollo madre

    Fuente: Cintas Del Per

    TIPOS MATERIAL MEDIDAS COLORES

    C40

    Cinta adhesiva de polipropileno

    biorientado con adhesivo acrlico.

    1.610 x1000m

    1.325 x1000m

    Trasparente y habano.

    C45 Transparente, blanco y

    habano.

    C50 Transparente, blanco,

    habano, amarrillo, azul, verde, rojo.

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    En lo referente a Cintas adhesivas sin impresin estas pasan por un proceso principal

    el cual se realiza en una convertidora en donde se transforma el jumbo a cinta.

    Y generalmente se obtiene las siguientes medidas con sus respectivas calidades:

    Fuente: Elaboracin propia

    En el caso de las cintas adhesivas impresas estas pasan por un proceso parecido al

    mencionado anteriormente, la diferencia se encuentra en que los jumbos son

    transformados por las convertidoras a quesos los cuales son rollos o bobinas ms

    pequeas con medidas de entre 144 mm de grosor por 1000 mm de longitud, estos

    CINTAS SIN IMPRESIN

    MEDIDAS

    COLOR CALIDAD Grosor Longitud

    Transparente

    Habano

    C40 C45 C50

    24 mm 110 Yd

    36 mm 110 Yd

    48 mm 110 Yd

    48 mm 55 Yd

    46 mm 110 Yd

    46 mm 55 Yd

    60 mm 110 Yd

    72 mm 55 Yd

    70 mm 110 Yd

    48 mm 1100 Yd

    46 mm 1100 Yd

    Jumbo

    Convertida

    Cinta Adhesiva

    Proceso de fabricacin de cintas

    sin impresin

    Fuente: Elaboracin propia

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    Jumbo

    Convertidora

    Bobina

    Maquina Flexo

    Cinta adhesiva

    son trasladados a una maquina flexogrfica o llamada comnmente mquina para

    cintas impresas en donde se inicia el proceso de impresin es en este procesos donde

    ,para lograr la combinacin de colores que requiere el logo de la empresa que realizo

    el pedido, se realiza combinacin y el anclaje de tintas en las cintas.

    Quesos o Bobinas

    Fuente: Cintas del Per

    Proceso de fabricacin de

    cintas impresas

    Fuente: Elaboracin Propia

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    Se obtiene las siguientes medidas con sus respectivas calidades:

    CINTAS IMPRESAS

    MEDIDAS

    COLOR MODO DE IMPRESIN CALIDAD Grosor Longitud

    Blanco

    Transparente Habano

    Impreso en 1 color

    impreso en 2 colores impreso en 3 colores

    C 50

    48 mm 110 Yd

    48 mm 55 Yd

    72 mm 110 Yd

    60mm 110Yd

    18 mm 55 Yd

    Fuente: Elaboracin propia

    1.6 Maquinarias y Equipos

    Maquinaria para cintas no impresas:

    a) Convertidoras

    Cantidad: 2

    Fuente: Luwatex co., Ltd

    Caractersticas tcnicas:

    Tipo: Automatic Slitting

    Machine

    Marca: Luwatex co., Ltd

    Modelo N: S17-8012

    Descripcin: Semiautomtica

    Procedencia: Taiwn

    Fecha de elaboracin: Junio 2007

    Voltaje: 220V, 60Hz, 3 fases

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    b) Maquina Cargadora de Tucos

    Cantidad: 2

    Utilizadas para el ordenamiento de Tucos

    Fuente: Cintas Del Per

    Maquinaria para Cintas impresas:

    a) Maquina Flexo grfica

    Cantidad: 2

    Fuente: Siat Mero Treating Systems

    Caractersticas tcnicas:

    Marca: Luwatex co,Lt

    Procedencia : China

    Caractersticas tcnicas:

    Marca: SIAT Mero Treating Systems

    Descripcin: Semiautomtica

    Esta mquina es capaz de imprimir:

    PVC

    OPP

    Pre-Treated - Solvent - Hot-

    Melt - Acrylic Water &

    Solvent Basis

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    1.7 Materia Prima e Insumos

    Insumos en general para elaboracin de cintas de embalaje (no impresas,

    impresas, impresas y teidas).

    MATERIAL PROVEEDOR

    Jumbo : Yem Chio

    Tuco : L&L SRL

    Solvente Premium : Per Qumico

    Thiner (Estndar) : Productos Qumicos Vulcano

    Tintas : Tinfluba

    Cintillos : Etimundo

    Fuente: Cintas Del Per

    1.8 Mercado

    Su mercado actual son las pequeas, medianas y grandes empresas, esta variedad

    de mercado se debe al tipo de producto que comercializa ya que estas cintas

    sirven generalmente para el embalaje de cajas.

    Fuente: Boletn Estadstico mensual Enero 2008 del Ministerio de Produccin

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    El crecimiento de la actividad fabril en nuestro pas afectara positivamente la

    demanda de cintas, ya que las empresas al producir ms unidades tendrn las

    necesidad de consumir ms insumos para el empacado de sus productos

    1.9 Ventas

    Entre sus principales clientes tenemos:

    Natura Cosmticos

    Farmagro

    DHL Per

    Grupo Aje

    Dinet Per

    Grafinal S.A

    Diageo Per

    Metso Per S.A

    Ausa Aduanas S.A

    Farmacias Hollywood

    Rhin Textil S.A

    Grupo La Repblica

    Topy Top S.A

    Fejucy S.A.C

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    CAPITULO II

    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

    2.1 Situacin Problemtica

    Cintas del Per es una empresa relativamente nueva que cuenta con 5 aos de

    haber sido creada iniciando sus operaciones como un pequeo taller actualmente

    se encuentra en pleno crecimiento y afrontando un proceso de cambios en sus

    procedimientos con el objetivo de convertirse en una empresa solida.

    La demanda actual de cintas se est viendo afectada por el alto porcentaje de

    productos defectuosos entregados.

    En relacin a los materiales utilizados existe una gran cantidad de materia prima e

    insumos desperdiciados antes y durante el proceso productivo. Podemos observar

    tambin tiempos ociosos dentro del proceso de fabricacin y falla relativamente

    frecuente en las maquinas.

    En cuanto a los procedimientos y el proceso productivo notamos que existe una

    falta de control en el mismo y un desorden dentro de la planta por los

    procedimientos ejecutados a criterio de los operarios y que obviamente no estn

    debidamente estipulados por la jefatura de planta.

    Dichos problemas no dejan de ser ajenos a otras reas y tambin se ven reflejados

    en el departamento de ventas donde se ha detectado algunas demoras en la

    entrega de pedidos. Finalmente la mala calidad en las cintas ha generado reclamos

    y descontento en sus clientes los cuales han devuelto la mercadera generando

    una mala imagen de la empresa.

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    2.2 Definicin del Problema

    Baja calidad en el proceso Productivo de Cintas de embalaje

    2.3 Objetivos

    2.3.1 Objetivo General

    Implementar la mejora continua en el proceso productivo de elaboracin de

    cintas de embalaje en la empresa Cintas del Per.

    2.3.2 Objetivos Especficos

    Diagnosticar los principales problemas por los que atraviesa la empresa

    Analizar los procesos y procedimientos

    Evaluar las cantidades de unidades defectuosas tanto en materia prima,

    insumos como en productos terminados.

    Medir el proceso mediante graficas de control y analizar la capacidad de los

    procesos.

    Utilizar herramientas de mejora de la calidad con el fin de hacer un anlisis

    situacional de la empresa.

    Sustentar la metodologa Six Sigma como mejor solucin al problema

    productivo.

    Utilizar la capacitacin al personal como herramienta para el xito de la

    implementacin del proyecto.

    Implantar los nuevos formatos para el rea de produccin como modelo a

    seguir para los empleados de tal forma que se llega a estandarizar y agilizar los

    procedimientos.

    Comparar los ndices obtenidos despus de la mejora con la finalidad de

    analizar el grado de influencia que han tenido las propuestas en la empresa.

    Realizar el presupuesto final de la implementacin de mejora a fin de analizar

    el financiamiento respectivo.

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    2.4 Justificacin

    Debido al alto porcentaje de productos defectuosos, disconformidad en los

    clientes, excesivos costos por devolucin y alto porcentaje de desperdicios, es de

    suma importancia identificar una metodologa de mejora continua que genere

    resultados de forma rpida y demostrable avanzando hacia un objetivo

    ambicioso pero alcanzable, que aumente el valor para el cliente al sacar a la luz

    defectos y animar a los directivos y empleados a centrar sus esfuerzos de mejora

    en las necesidades de los clientes externos.

    Ante esta situacin se debera de proceder a revisar el proceso productivo

    realizado por la empresa y hacer una evaluacin para determinar cul de todas

    las causas analizadas es la que origina una baja calidad en el proceso de

    fabricacin.

    Para darle fortaleza a la necesidad de identificar una adecuada metodologa de

    mejora continua se presentan los siguientes diagramas de rbol de problemas y

    objetivos respectivamente:

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    22

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    2.5. Antecedentes

    A continuacin se resumir los problemas, ms frecuentes ocurridos en la

    empresa en los ltimos meses:

    Uno de los problemas ms resaltantes en la empresa ha sido el mal anclaje de la

    tinta usada en la fabricacin de cintas impresas lo que ha ocasionado el aumento

    del porcentaje de reclamos. Para dar una mayor idea del problema a

    continuacin se muestra una foto proporcionada por la jefatura de planta y el

    informe realizado por el departamento de control de calidad.

    Mal Anclaje de Tinta

    Fuente: Jefatura de planta

    Cintas del Per S.A.C

    Cliente: Farmagro

    Mal empalme de cintas

    Fuente: Jefatura de planta

    Cintas del Per S.A.C

    Cliente: Diageo

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    Fallas en Materia Prima

    Jumbos

    Rajaduras

    Seccin de Jumbos con ausencia de pegamento

    Fuente: Cintas del Per.

    Fallas en insumos

    Tucos

    Producto fuera de tolerancias establecidas

    Fuente: Cintas del Per.

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    Fallas en Maquinaria

    Maquinaria para cintas no impresas

    Atascamiento ( principalmente consecuencia de falla en el jumbo)

    Fuente: Cintas del Per.

    Maquinaria para cintas impresas (Maquina Flexo)

    Tratamiento de Corona

    Resistencia de Motores

    Ventiladores

    Falla en compresoras

    Fuente: Cintas del Per.

    Finalmente cabe destacar que la ausencia de procedimiento y manuales no ayudan al

    buen funcionamiento del sistema productivo.

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    Reclamos de Clientes

    En los siguientes grficos podemos apreciar que el nmero de reclamos originados

    por las fallas mencionadas lneas arriba es alto siendo los casos ms serios los de la

    empresa Rhin Textil y Diageo los que han acumulado un total de 7 a 5

    reclamos respectivamente

    Fuente: Cintas del Per.

    1

    2

    1 1

    0

    2

    Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

    RECLAMOS RHIN TEXTIL

    FRECUENCIA

    1

    0

    1

    2

    0

    1

    Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

    RECLAMOS DIAGEO

    FRECUENCIA

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    2.6. Limitaciones

    El proyecto se ejecutara en el rea de produccin de cintas de embalaje donde se

    realizara el anlisis de los procesos en que se incurren para la elaboracin de

    cintas.

    2.7 Viabilidad

    Viabilidad tcnica:

    Apoyo del rea de produccin de la empresa que ha facilitado el acceso a la

    informacin necesaria para los estudios. Los recursos necesarios para la

    implantacin del proyecto sern los que encontremos dentro de la empresa en

    este caso tenemos a las maquinas, computadoras, cmaras fotogrficas

    aparatos de medicin.

    Viabilidad Econmica:

    La situacin econmica actual de la empresa garantiza la posible inversin en la

    ejecucin del proyecto que traer consigo la mejora de la productividad. Por

    tanto, de ser autorizado el proyecto, los dueos invertirn para la

    implementacin del mismo.

    Viabilidad Operativa

    Para la exitosa implantacin del proyecto se necesita del compromiso de la alta

    gerencia que de antemano ha ofrecido su apoyo al proyecto y ha informado al

    personal de produccin lo importante del xito del mismo. Siendo pues este un

    compromiso unnime de la organizacin se podrn crear programas de

    capacitacin y creacin de crculos de calidad.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    28

    CAPITULO III

    MARCO TEORICO

    3.1. Calidad

    Segn la norma ISO 9000 Calidad es el Conjunto de caractersticas de una entidad

    que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las

    implcitas

    Debemos recordar que la norma ISO nos indica que Las especificaciones no

    garantizan por s mismas que los requerimientos del cliente se cumplan

    adecuadamente

    3.2. Control de Calidad

    El control de calidad es un conjunto de tcnicas utilizadas con la finalidad de

    recolectar y analizar datos que pueden usurase para iniciar una accin correctiva.

    Control estadstico de la calidad, MONTGOMERY Douglas.

    3.3. Mejora continua

    La mejora continua es una estrategia constituida por un conjunto de programas

    de accin y utilizacin de recursos cuya principal finalidad es el aumento en la

    productividad de un proceso.

    Requerimientos de la mejora contina:

    Trabajo en equipo por parte de los trabajadores

    Apoyo en la gestin

    Retroalimentacin y monitoreo de cada proceso

    Responsabilidad y compromiso de cada accin realizada

    Gua para la fabricacin de proyectos de seis sigma. LOWENTHAL, Jeffrey.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    29

    3.4. Metodologas para la mejora contina

    Entre las principales metodologas para la mejora continua tenemos:

    Lean Manufacturing

    PHVA

    Poka Yoke

    Kaizen

    Six Sigma

    3.4.1. Lean Manufacturing

    El Lean Manufacturing o manufactura Esbelta es una metodologa de

    trabajo cuyo objetivo es la reduccin de 7 tipos de desperdicios, los cuales

    son:

    Sobreproduccin

    Tiempo de espera

    Transporte

    Exceso de procesado

    Inventario

    Movimiento

    Defectos

    Con el fin de generar beneficios tangibles para el cliente final.

    Esta metodologa se trata bsicamente de cumplir los objetivos correctos en

    el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta,

    minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio.

    Los 5 principios del lean manufacturing para la fabricacin eficaz son:

    Calidad perfecta: En la cual el objetivo final es la bsqueda de cero

    defectos, deteccin y solucin de los problemas en su origen

    Minimizacin del despilfarro : En donde se busca la optimizacin del

    uso de los recursos escasos (capital, gente y espacio)

    Mejora continua: Aqu se busca la reduccin de costes, mejora de la

    calidad y aumento de la productividad.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    30

    Procesos "pull": Consiste en considerar que el producto no se termina

    hasta que los clientes no hacen el pedido.

    Flexibilidad : Consiste en producir variedad de productos, sin sacrificar

    la eficiencia

    3.4.2. PHVA

    El ciclo PHVA es una herramienta utilizada para la mejora continua que se

    basa en un proceso 4 pasos:

    Planificar

    Hacer

    Verificar

    Actuar

    La implementacin de esta metodologa permite a la empresa una mejora

    de su competitividad y en consecuencia una mejor calidad de sus

    productos y servicios.

    Esta metodologa busca:

    Reducir costos

    Optimizar la productividad

    Reducir los precios

    Incrementar la participacin del mercado

    Aumentar la rentabilidad de la empresa.

    3.4.3. POKA YOKE

    Es una tcnica de calidad que significa a prueba de errores La idea

    principal es la de crear un proceso donde los errores nunca ocurran. Un

    sistema Poka-Yoke posee dos funciones principales:

    Realizar la inspeccin del 100% de las partes producidas

    En el caso de que ocurran anormalidades realizar retroalimentacin y

    accin correctiva.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    31

    Es necesario recalcar que los efectos de un sistema Poka- Yoke en la

    reduccin de defectos varan dependiendo del tipo de inspeccin.

    En forma general un sistema POKA YOKE se combina con el uso de otras

    herramientas de calidad, fundamentalmente con el AMFE (Anlisis de

    Modos de Falla y sus Efectos).

    3.4.4. Kaizen

    Actualmente el sistema KAIZEN se define como una estrategia o metodologa

    de calidad en la empresa y en el trabajo, tanto individual como colectivo que

    utiliza una serie de componentes o disciplinas administrativas tendientes al

    mejoramiento de la gestin de la calidad entre las cuales tenemos:

    Productividad

    Control Total de Calidad

    Cero Defectos

    Justo a tiempo

    Sistema de Sugerencias

    Crculos de Calidad

    Mantenimiento Productivo Total

    EL KAIZEN es entonces un mecanismo generador de competitividad en la

    organizacin, que adems servir para aumentar la produccin, esto

    centrando su atencin en la revisin de los procesos para optimizarlos, esto

    hecho por parte de quienes los realizan en conjunto con supervisores,

    administradores y gerentes.

    La particularidad de KAIZEN es el nivel de compromiso aceptado por los

    empleados de la organizacin especialmente por los operarios que

    verdaderos conocedores del proceso productivo

    El kaizen hace nfasis en:

    Los esfuerzos humanos

    El estado de nimo

    La comunicacin

    El entrenamiento

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    32

    El trabajo en equipo

    La autodisciplina

    El compromiso con el trabajo

    3.4.5. Six sigma

    La metodologa Six Sigma es una forma muy hbil de dirigir un negocio ya que

    esta usa hechos y datos para impulsar mejores soluciones obteniendo

    productos y servicios prcticamente perfectos para nuestros clientes, es por

    eso que podemos decir que el Six Sigma se dirige a 3 reas principales:

    Mejorar la Satisfaccin del Cliente.

    Reducir el Tiempo de ciclo.

    Reducir los defectos.

    Disminucin de la variabilidad del proceso.

    Six Sigma resulta tan atractivo para muchas empresas por que buscan la mejora

    y el mantenimiento de dicha mejora a lo largo del tiempo. A su vez posee

    potentes herramientas ya que ayudan a resolver problemas, reducen la

    variabilidad de los procesos y encantan a los clientes finales en el largo plazo.

    Es por todo esto que podemos decir que Six Sigma ofrece:

    Generar resultados rpidos, demostrables hacia un objetivo ambicioso

    pero alcanzable: reduccin de defectos y costos asociados hasta casi su

    desaparicin.

    Mantiene lo conseguido.

    Fija objetivos de rendimiento para todos.

    Centra sus esfuerzos de mejora en la necesidad de los clientes.

    Aumenta la velocidad de las mejoras al promover el aprendizaje

    interdisciplinar.

    Mejora nuestra habilidad para realizar cambios estratgicos.

    Al aplicar la Six-Sigma en el anlisis de procesos industriales se pueden detectar

    rpidamente problemas en produccin como cuellos de botella, productos

    defectuosos, prdidas de tiempo y etapas crticas, es por esto que es de gran

    importancia esta metodologa. A nivel mundial, la mayora de los pases

    industrializados aplican la metodologa Six-Sigma.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    33

    Dentro de la mejora de procesos, se busca eliminar las causas raz de los

    problemas de rendimiento de procesos, eliminando bsicamente las causas de

    variacin del proceso pero dejando intacta su estructura bsica. Los equipos de

    mejora de procesos, dentro del Six Sigma encuentran las causas crticas

    responsables de los defectos no deseados que se producen en los procesos.

    Estos utilizan un proceso que se caracteriza por 5 etapas, para atacar dichos

    problemas, conocidas como etapas DMAIC:

    Definir: Describe el efecto provocado por una situacin adversa, o

    el proyecto de mejora que se desea realizar , con la finalidad de

    entender la situacin actual y definir objetivos

    Medir: El rendimiento respecto a los requisitos de cliente, defectos

    o funcionamiento del proceso

    Evaluar los sistemas de medicin, evaluar la capacidad y estabilidad

    de los sistemas.

    Analizar: Determinar las variables significativas, las variables del

    proceso deben ser confirmadas por medio de estudios para medir la

    contribucin de estos factores en la variacin del proceso.

    Analizar los datos y descubrir las causas de los problemas

    Mejorar: Optimizar y robustecer el proceso, si el proceso no es

    capaz, se deber optimizar para reducir su variacin para esto

    eliminaran las causas de los defectos.

    Controlar: El proceso para asegurarse que los defectos no vuelvan a

    ocurrir .Controlar los resultados y mantener el rendimiento

    conseguido

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    34

    Fuente: Elaboracin propia

    Finalmente podemos decir que existen 6 aspectos bsicos para lograr el

    nivel 6 sigma en una organizacin, y estos son:

    Autentica orientacin al cliente

    Gestin orientada a datos y hechos.

    Orientacin a procesos, gestin por procesos y mejora de

    procesos.

    Gestin proactiva.

    Colaboracin sin fronteras.

    Bsqueda de la perfeccin, tolerancia a los errores.

    3.5. Mejora de la calidad

    Se puede definir como la reduccin de la variabilidad en procesos y productos.

    La variabilidad excesiva dentro de los procesos puede dar como resultado

    desperdicios, que pueden reflejarse en dinero, tiempo y esfuerzo. En sntesis el

    mejoramiento de la calidad es la reduccin de dichos desperdicios. Control

    estadstico de la calidad. MONTGOMERY Douglas.

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    35

    3.6. Herramientas para mejora de la calidad

    Entre las principales herramientas utilizadas para evaluacin de los datos dentro

    de un proceso tenemos:

    Diagrama Causa- Efecto

    Herramientas utilizadas para relacionar causas y efectos. Se puede utilizar

    para estructurar el resultado de una sesin de tormenta de ideas Ordena ideas

    de acuerdo a una categoras predefinidas.

    Fuente: Seis Sigma. GOMEZ Fermn. VILLAR Jos Francisco TEJERO Miguel

    Diagrama de Dispersin

    El Diagrama de dispersin es una herramienta grafica que representa una

    variable en funcin de otra ayudando a identificar la posible relacin

    existente entre ambas.

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    Fuente: Seis Sigma. GOMEZ Fermn. VILLAR Jos Francisco TEJERO Miguel

    Diagrama de flujo

    Representacin grafica de las distintas etapas de un proceso, en orden

    secuencial .Puede mostrar una secuencia de acciones, materiales o

    servicios, entradas o salidas del proceso, decisiones a tomar y personas

    implicadas.

    Fuente: Seis Sigma.

    GOMEZ Fermn. VILLAR

    Jos Francisco TEJERO

    Miguel

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    37

    Diagrama de Pareto

    Consiste en un diagrama de barras en el que la longitud de las barras

    ordenadas por longitud descendente, representa frecuencia de ocurrencia

    o costo. Muestra que situacin es la ms importante.

    Fuente: Seis Sigma. GOMEZ Fermn. VILLAR Jos Francisco TEJERO Miguel

    Histograma de frecuencias

    Grafico de barras que muestra la distribucin de una seria de mediciones

    individuales tomadas del resultado de un proceso .Tambin se le denomina

    distribucin de frecuencias

    Fuente: Seis Sigma. GOMEZ Fermn. VILLAR Jos Francisco TEJERO Miguel

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    38

    3.7. Mejora Versus Control

    Muchas veces no tenemos el verdadero significado de que es una mejora y

    el control en los diversos procesos, para esto podemos citar el diagrama de

    la Triloga de Juran ya que nos muestra de una manera didctica la relacin

    de la mejora de la calidad y la buena planificacin y control de la misma.

    Diagrama de la triloga de Juran

    Fuente: Libro: Gestin de la calidad -Autor: Juan Velasco Snchez

    La mejora de la calidad no solo implica el eliminar un pico inadecuado en el

    proceso, ya que eso solo restablece la situacin en un momento determinado

    pero no soluciona el problema.

    La mejora de la calidad consiste en no dar por vlido el estado de calidad actual

    y llevar el comportamiento del proceso productivo a una perfeccin.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    39

    3.8. Metodologa 5S

    Las 5S son cinco principios japoneses que buscan conseguir un lugar de trabajo ordenado y

    limpio. Estos son:

    SEIRI ORGANIZAR Y SELECCIONAR

    Se trata de separar los elementos que sirven de los que no, y clasificar si sern

    tiles en otro lugar o no.

    SEITON ORDENAR Y SELECCIONAR

    Consiste en deshacerse elementos que no nos sirven y darle un lugar a los que

    s de manera que sean accesibles para su uso y reposicin.

    SEISO - LIMPIEZA

    Consiste en realizar la limpieza del lugar de manera que el operario

    identifique cuales son los focos de suciedad.

    S E I K E T S U- CONTROL

    Consiste en trabajar continuamente bajo tres pasos anteriores.

    S H I T S U K E- AUTODISCIPLINA (Rigor en la aplicacin)

    Consiste en realizar una autoinspeccin a fin de determinar si estamos

    cumpliendo los parmetros establecidos. Considerar a las 5S como un hbito en

    la empresa.

    Basndonos en el autor, Francisco Rey Sacristn, para aplicar esta metodologa de una

    manera rpida y sencilla, podemos desarrollarlas en base a 4 etapas comunes para las

    5S .Estas serian:

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    Limpieza inicial

    Optimizacin

    Formalizacin

    Continuidad

    Fuente: Las 5S orden y limpieza en el puesto de trabajo, Francisco Rey Sacristn.

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    41

    3.9. QFD

    QFD: QUALITY FUNCTION DEVELOPMENT

    DESPLIEGUE DE LA FUNCION DE CALIDAD

    El QFD es un sistema que busca focalizar el diseo de los productos y servicios con la

    finalidad de dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que

    el cliente requiere con lo que la organizacin produce.

    El QFD permite a una organizacin entender la prioridad de las necesidades de sus

    clientes y encontrar respuestas innovadoras a esas necesidades, a travs de la mejora

    continua de los productos y servicios en bsqueda de maximizar la oferta de valor.

    QFD (Quality Function Deployment) significa Despliegue de la Funcin de Calidad. Esto

    es, "transmitir" los atributos de calidad que el cliente demanda a travs de los

    procesos organizacionales, para que cada proceso pueda contribuir al aseguramiento

    de estas caractersticas.

    Qu beneficios puede aportar el QFD para la empresa?

    Reduccin de los tiempos de desarrollo de nuevos productos y servicios.

    Ms eficacia: se concentran los esfuerzos en hacer lo que hay que hacer.

    Ms eficiencia: se reducen los costes por fallos.

    Modelo Bsico de QFD Fuente: El control analtico, la calidad total y la excelencia humana. Calle Cesar

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    42

    3.10. Cinta Adhesiva

    La cinta adhesiva se utiliza para unir objetos de manera temporal, o a veces

    tambin permanente. La cinta adhesiva contiene una emulsin adhesiva por una

    cara, aunque existen variedades adhesivas por ambas caras. Se elabora con

    caucho sin tratar.La cinta adhesiva fue inventada en 1925 por Richard Drew de la

    empresa 3M (Minnesota Mining and Manufacturing).

    3.11. Adhesivo

    El adhesivo es una sustancia que puede mantener unidos a dos o ms cuerpos

    por contacto superficial. Es sinnimo de cola y pegamento. Su importancia en la

    industria moderna es considerable.

    3.9.1 Clasificacin en funcin de sus componentes

    1. Adhesivos sintticos: a base de polmeros derivados del petrleo (colas de

    poliuretano, colas de caucho sinttico, adhesivos anaerbicos )

    2. Adhesivos de origen vegetal: a base de derivados de la patata, el maz(colas de

    almidn, dextrinas, cauchos naturales)

    3. Adhesivos de origen animal: a base de pieles de animales (colas de gelatina) o

    de derivados lcteos (colas de casena).

    Fuente: Cintas Del Per

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    43

    3.9.2 Clasificacin en funcin de su presentacin

    1. Adhesivos slidos. Destacan los adhesivos termofusibles que se utilizan en

    procesos industriales que los calientan para fundirlos, aprovechando su

    propiedad de enfriarse rpidamente para acelerar los procesos productivos.

    2. Adhesivos lquidos. Comnmente conocidos como colas blancas (en su mayora

    tienen un color blanco o crema), utilizan en su composicin un vehculo lquido

    (normalmente agua o disolvente) que una vez utilizado tiende a perder, hasta

    obtener un secado que hace que la unin sea resistente.

    - Adhesivos epxicos y uretanos - Adhesivos anaerbicos

    - Adhesivos de silicona - Adhesivos de caucho natural

    - -Adhesivos de tipo acrlico - Adhesivos de cianoacrilatos

    - Adhesivos de caucho sinttico o caucho clorado

    3.9.3Clasificacin en funcin de su uso

    1. Adhesivos industriales: aquellos que se utilizan en multitud de procesos de

    fabricacin para realizar uniones. Las colas y adhesivos se utilizan ampliamente

    en los siguientes sectores:

    1. Artes grficas (encuadernacin de libros)

    2. Transformacin del papel y cartn (papel higinico, fabricacin de

    cartn ondulado, encolado de estuches de cartn, fabricacin de

    compresas y paales, autoadhesivado de papel)

    3. Envase y embalaje (cerrado de cajas, sobres y bolsas, etiquetado de

    envases, botellas y latas)

    4. Mueble y madera (fabricacin de muebles, ensamblaje de madera,

    fabricacin de puertas, tapicera de sillas y sillones)

    5. Industria auxiliar del automvil (montaje de paneles de puertas, techos

    de vehculos, tapicera de asiento)

    2. Adhesivos profesionales: utilizados para la instalacin o unin de materiales,

    sobre todo en la construccin (adhesivos para pavimentos, PVC, linoleum)

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    44

    3. Adhesivos para uso domstico o infantil: colas para uso domstico y de

    papelera.

    3.12. Flexografa

    La flexografa es un sistema de impresin en altorrelieve (las zonas de la plancha

    que imprimen estn ms altas que aquellas que no deben imprimir). La tinta se

    deposita sobre la plancha, que a su vez presiona directamente el sustrato

    imprimible, dejando la mancha all donde ha tocado la superficie a imprimir.

    Lo que distingue la flexografa de la tipografa (de la que es un derivado) es que la

    plancha es de un material gomoso y flexible (de ah su nombre de flexo-grafa).

    En el siguiente esquema podemos ver cmo funciona una rotativa flexogrfica:

    1. Se prepara la plancha (1) con un material flexible y gomoso; la imagen impresa

    de forma invertida (en espejo). Las zonas que van a imprimir van en relieve con

    respecto a las zonas no imprimibles.

    2. La plancha se ajusta al cilindro portaforma o portaplancha (2).

    Fuente: Agrupacin

    Tcnica Espaola de

    Flexografa (ATEF)

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    45

    3. Se engancha el papel o sustrato (3) al sistema.

    4. Un cilindro de cermica o acero (4) (el cilindro anilox), cubierto de miles de

    huecos en forma de celdillas, recibir la tinta.

    Una vez en marcha, una cmara cerrada (5) proporciona tinta a un cilindro anilox

    (4). Una rasqueta (6) extremadamente precisa, elimina el sobrante de tinta del

    cilindro e impide que la tinta escape de la cmara.

    5. Al girar, el cilindro anilox entra a su vez en contacto directo con la plancha,

    situada en el cilindro portaplancha (2) y le proporciona tinta en las zonas de

    relieve. Las zonas ms bajas quedan secas. El uso del cilindro anilox es esencial

    para distribuir la tinta de forma uniforme y continuada sobre la plancha.

    6. La plancha, ya entintada, sigue girando y entra en suave contacto directo con el

    sustrato (que puede ser papel, cartn o algn tipo de celofn). El cilindro de

    impresin (7) sirve para mantener el sustrato en posicin.

    Fuente: Agrupacin

    Tcnica Espaola de

    Flexografa (ATEF)

    Fuente: Agrupacin

    Tcnica Espaola de

    Flexografa (ATEF)

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    46

    7. El sustrato recibe la imagen de tinta de la plancha y sale ya impreso secndose

    de forma muy rpida.

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    47

    CAPITULO IV

    METODOLOGIA

    4.1. Justificacin de la metodologa

    Para demostrar que la mejor opcin para dar solucin a los problemas ya

    planteados es aplicar la metodologa SIX SIGMA mostramos un cuadro de

    comparacin de las metodologas para la mejora de la Calidad. Segn lo investigado

    en el marco terico, cada metodologa obtuvo una puntuacin en base al nfasis

    que pone cada una de ellas en la solucin de los siguientes puntos.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    48

    Luego de ello se multiplico la puntuacin propia (que es el grado de importancia de

    los puntos citados para nuestro proyecto)

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

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    49

    Finalmente obtenemos un peso para cada una de ellas, con lo cual podemos

    observar que la metodologa Six Sigma es la que ms se ajusta para la solucin de la

    problemtica en la empresa por tener el mayor peso.

    A continuacin, se muestra un cuadro sobre el grado de confiabilidad de las

    metodologas de la calidad en donde el Six Sigma muestra un porcentaje elevado de

    confiabilidad.

    Fuente: Administracin con el Mtodo Japons .CARDENAS, Agustn

    Haciendo un anlisis final podemos resumir que:

    En primer lugar, podemos mencionar que el Lean Manufacturing a pesar que se basa

    en la minimizacin del desperdicio, es una metodologa orientada a la optimizacin

    de los recursos escasos. En nuestro caso si bien es cierto tenemos un porcentaje

    elevado de defectuosos, eso es derivado de una mala ejecucin de procedimientos y

    metodologas dentro del proceso productivo que conlleva al mal funcionamiento del

    mismo. A su vez no se busca la flexibilidad en la produccin, sino ms bien mejorar la

    calidad del proceso del nmero actual de productos que se tiene.

    No se utiliz la metodologa Kaizen debido a que esta se centra en la motivacin del

    personal. En nuestro caso no ser suficiente para solucionar los problemas de la

    empresa por que estos ocurren bsicamente por una mala gestin produccin.

    100%

    50% 50%

    85%

    90%

    Poka yoke PHVA Kaizen Lean manufacturing

    Six Sigma

    Metodologias para la mejora de Calidad

    Confiabilidad

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    50

    Por otra parte no consideramos utilizar la metodologa PHVA debido a que se centra

    en puntos tales como el reducir los precios e incrementar la participacin en el

    mercado de la empresa que para nuestro caso, no sern aspectos importantes a

    solucionar.

    Finalmente se concluyo no optar por la metodologa Poka Yoke porque, segn lo

    mostrado en el marco terico, la idea principal de esta metodologa es la de crear un

    proceso donde los errores nunca ocurran lo cual, en este caso, no sera posible

    debido a que en primer lugar la empresa no cuenta con los recursos humanos ni

    tecnolgicos necesarios para implantar dicha metodologa. La empresa considera

    que siempre existir un porcentaje de mermas y artculos defectuosos pero que

    deben estar debidamente monitoreados.

    4.2 Metodologa Six Sigma

    La metodologa se desarrollara en cinco etapas, las cuales mencionamos a

    continuacin:

    PROCESOS DE MEJORA SEIS SIGMA

    Mejora de Procesos

    DEFINIR Identificar el problema

    Definir los requisitos

    Establecer el objetivo

    MEDIR Validar el procesamiento

    Redefinir el problema/objetivo

    Medir los pasos/entradas claves

    ANALIZAR Desarrollar hiptesis sobre las causas

    Identificar las causas raz

    MEJORAR Desarrollar ideas para eliminar las causas raz

    Probar las soluciones

    Estandarizar la solucin/medir los resultados

    CONTROLAR Establecer medidas estndar para mantener el rendimiento

    Corregir los problemas segn sea necesario

    Fuente: Las claves practicas de Seis Sigma- ANDE, Peter. NEUMAN, Robert

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    51

    El diagrama de flujo de los pasos anteriores se muestra a continuacin:

    Fuente: ESCALANTE, Seis Sigma Metodologa y Tcnicas

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    4.3 Cronograma de Trabajo

    Fuente: Elaboracin Propia

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    Fuente: Elaboracin Propia

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    54

    Fuente: Elaboracin Propia

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    55

    Fuente: Elaboracin Propia

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    56

    Fuente: Elaboracin Propia

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    4.4. DEFINIR

    Una vez realizada la declaracin del problema, los objetivos de nuestro proyecto y el

    plan de trabajo, se proceder a descargar la informacin en una hoja de trabajo en

    donde se definir el problema, se describir el impacto y se analizara las

    oportunidades que se perdern si los problemas se agravan.

    HOJA DE TRABAJO PARA LA DECLARACION DEL PROBLEMA

    Titulo del proyecto: Diseo e implementacin del proceso de mejora continua en la fabricacin de cintas de embalaje en la empresa cintas del Per.

    Cul es el problema? Baja calidad en el proceso Productivo de Cintas de embalaje

    Qu fue lo que hizo que se centrara en l la atencin de la empresa?

    Aumento de reclamos de clientes.

    Aumento de porcentaje de desperdicios.

    Aumento de productos terminados defectuosos

    Qu impacto ha tenido ya el problema?

    Baja productividad en el proceso productivo

    Altos costos por devoluciones.

    Qu consecuencias puede tener que la empresa no solucione este problema?

    Desprestigio progresivo de los productos.

    Prdida de Clientes

    Fuente: Elaboracin propia Basado en estructura de Las claves prcticas de Seis

    Sigma- ANDE, Peter. NEUMAN, Robert

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    58

    4.4.1. Diagnostico y situacin actual

    DIAGRAMA DE ISHIKAWA

    Fuente: Elaboracin propia.

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    59

    DIAGRAMA DE PARETO

    Para detectar cual es el problema central de nuestro proyecto, con ayuda de la jefatura

    de planta procedimos a efectuar ponderaciones con puntaje del 1 al 5 a cada una de

    las causas analizadas en el diagrama de Ishikawa.

    ITEM PROBLEMA CENTRAL PESO

    A Materia prima e insumo de mala calidad 4

    B Maquinaria deficiente 3

    C Procedimiento a criterio de los operarios 5

    D No anlisis de Tinta 2

    Fuente: Elaboracin propia.

    Finalmente basndonos en la regla 80 20 concluimos que los pocos vitales de nuestro

    problema son:

    Los procedimientos operativos a criterio de los operarios.

    La materia prima e insumos de mala calidad.

    Maquinaria deficiente.

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    60

    4.4.2. Anlisis de Ventas

    Para analizar las ventas de las cintas sin Impresin e impresas se utilizara el anlisis

    ABC y PQ (producto cantidad) con la finalidad de identificar los productos que

    generan mayor demanda e ingreso a la empresa tomando, de esta manera, a estos

    productos como los productos patrones a considerar en todas las evaluaciones que

    se presenten a continuacin en el proyecto.

    4.4.2.1. ANALISIS PQ (PRODUCTO- CANTIDAD)

    CINTAS SIN IMPRESION

    Fuente: Cintas del Per. Datos

    en base a las ventas del ao

    2009

    Realizando el Anlisis PQ se puede

    observar que el producto con la

    mayor cantidad de unidades

    vendidas en el ao 2009 fue la Cintas

    Sin impresin Transparente C400 2

    x 110 Yd.

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    61

    CINTAS IMPRESAS

    Fuente: Cintas del Per. Datos

    en base a las ventas del ao

    2009

    Realizando el Anlisis PQ podemos observar que el producto con la mayor cantidad

    de unidades vendidas en el ao 2009 fue la Cinta Impresa Blanca C50 2 x 110 Yd

    Fuente: Elaboracin propia

    Fuente: Elaboracin propia

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    62

    4.4.2.2. ANALISIS ABC

    Realizando el Anlisis ABC podemos observar

    que solo existe un producto el cual genera los

    mayores ingresos a la empresa (TR C400 2 x

    110 Yd) acaparando el 40.26% del total de las

    ventas.

    En base a los dos anlisis realizados se

    concluye que el producto patrn para las

    cintas Sin Impresin ser la Cinta

    Transparente C400 2 x 110 Yd

    Fuente: Cintas del Per. Datos en base a las ventas del ao 2009

    Fuente: Elaboracin propia

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    63

    4.4.2.3. ANALISIS

    Realizando el Anlisis ABC podemos

    observar solo existe un producto el cual

    genera los mayores ingresos a la empresa

    (BL C50 2 x 110 Yd) acaparando el

    40.63% del total de las ventas.

    En base a los dos anlisis realizados se

    concluye que el producto patrn para las

    cintas Impresas ser la Cinta Blanca C50

    2 x 110 Yd y Cinta Transparente C50 2 x

    110 Yd

    Fuente: Cintas del Per. Datos en base a las ventas del ao

    2009

    Fuente: Elaboracin propia

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    64

    4.4.2.4. BENEFICIO-COSTO

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Segn este anlisis podemos concluir que la cinta Habano C450 2 x 110 Yd genera un

    mayor beneficio en relacin a su costo, por lo cual se puede buscar el aumento de su

    demanda ya que nos genera mayor rentabilidad.

    Fuente: Elaboracin propia

    Fuente: Cintas del Per. Datos en base a las ventas del ao 2009

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    65

    Segn este anlisis podemos concluir que la cinta Habano C50 3 x 110 Yd genera un

    mayor beneficio en relacin a su costo, por lo cual se puede buscar la ampliacin de su

    mercado ya que nos genera mayor rentabilidad.

    Fuente: Elaboracin propia

    Fuente: Cintas del Per. Datos en base a las ventas del ao 2009

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    66

    4.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO GENERICO

    Fuente: Elaboracin Propia

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    67

    4.4.4. DOP

    En base a nuestro producto patrn para las cintas sin impresin as como para las

    impresas, se procedi a elaborar un DOP de los procesos.

    DOP CINTAS SIN IMPRESION

    PRODUCTO: CINTA C40 2 x 110 Yd

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    68

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    69

    DESCRIPCIN DEL PROCESO

    Operacin Descripcin Ayuda Visual

    Retiro del Protector, para dejar el Jumbo listo para el montado

    Montado en Convertidora Se realiza para colocar el Jumbo en la Convertidora, para la realizacin de esta operacin el maquinista de Turno necesitara apoyo para alzar el jumbo y colocarlo en los ejes inferiores de la convertidora.

    Preparacin de Convertidora

    Esta operacin pasa por las siguientes Sub Operaciones:

    Limpieza y Colocacin de Cuchillas.

    Colocacin de Espaciadores.

    Empalmar el Film del jumbo en el eje de cintas de convertidora

    Esta operacin se realizar antes del montado solo si del jumbo anteriormente usado quedara suficiente excedente para realizar el empalme del film del jumbo en el eje de cintas.

    Llenado de Tucos en maquina cargadora de tucos

    1

    2

    3

    4

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    70

    Ordenamiento e inspeccin de tucos, se realiza para que la maquina pueda colocar los tucos en el eje de cintas y para detectar tucos fallados.

    Colocacin de tucos en eje de cintas, realizado por la cargadora de tucos en la cual la maquina posiciona los tucos automticamente en la eje de cintas vacio

    Colocacin de eje de Cintas en Convertidora

    Conversin o corte, permite hacer la transformacin del Jumbo a cintas adhesivas de diferentes medidas.

    Colocacin de Cintillos, los cuales indican el inicio de la cinta y pueden tener el logo de la empresa o ser de color blanco

    Retiro de Eje de Cintas de Convertidora, el cual se lleva a la

    6

    7

    8

    9

    10

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    71

    maquina cargadora para retirar las cintas

    Retiro y colocacin de tucos para orillos.

    Retiro de Cintas de Eje, operacin realizada por la cargadora este eje que queda vacio se usa para colocar los tucos y proceder a la operacin de conversin

    Colocacin de Cintas en cajas, se colocan las cintas retiradas en los ejes en cajas las cuales segn el tamao de las cintas tendrn diferentes capacidades

    11

    12

    13

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    72

    DOP CINTAS IMPRESAS: PRODUCTO: CINTA BLANCA IMPRESA C50 2 x 110 Yd

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    73

    DESCRIPCIN DEL PROCESO

    Operacin Descripcin Ayuda Visual

    Retiro del Protector, para dejar el Jumbo listo para el montado

    Montado en Convertidora Se realiza para colocar el Jumbo en la Convertidora, para la realizacin de esta operacin el maquinista de Turno necesitara apoyo para alzar el jumbo y colocarlo en los ejes inferiores de la convertidora

    Preparacin de Convertidora Esta operacin pasa por las siguientes Sub Operaciones:

    Limpieza y Colocacin de Cuchillas.

    Colocacin de Espaciadores. Esta operacin se realiza antes del montado solo si del jumbo anteriormente usado quedara suficiente excedente para realizar el empalme del film del jumbo en el eje de cintas.

    Espaciadores

    1

    2

    3

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    74

    Colocacin de tucos en eje de cintas

    A diferencia de las cintas sin

    impresin, en este caso la colocacin

    de los tucos en los ejes es realizada

    en forma manual por el maquinista y

    no por la maquina cargadora de

    tucos.

    En esta operacin se unen 3 tucos

    de 48 mm mediante esta unin se

    lograra la altura de la Bobina 144

    mm.

    Colocacin de eje de Cintas en

    Convertidora

    Conversin o corte, permite hacer la transformacin del Jumbo a Quesos o Bobinas sin impresin.

    Retiro y colocacin de tucos para

    orillos

    4

    5

    6

    7

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    75

    Retiro de Eje de Cintas de

    Convertidora, el cual se lleva hacia la

    parihuela para retirar las Bobinas

    Retiro de quesos de Eje

    A diferencia tambin de las cintas sin

    impresin esta operacin es

    realizada manualmente por el

    maquinista.

    Matizado

    Aqu se realiza la mezcla de la tinta

    con el relase (liquido para fijar la

    tinta en la cinta) con la finalidad de

    obtener la tonalidad requerida por el

    cliente para la cinta.

    Preparacin de Maquina Flexo

    Esta operacin incluye el montaje

    del Clich Flexografico (material

    hecho de caucho que transfiere

    directamente la tinta a la cinta),

    cuadre de mquina y colocacin de

    bandeja ( donde se deposita la tinta)

    *Bandeja y clich

    Colocacin de Queso o Bobina en

    maquina Flexo, operacin realizado

    por el maquinista

    8

    9

    10

    11

    12

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    76

    Flexografia, operacin realizada por

    la maquina Flexo, es aqu donde se

    realiza la impresin de las cintas.

    Retiro de Cintas de maquina Flexo.

    Realizado por el maquinista para

    trasladar las cintas a la mesa de

    trabajo

    Colocacin de Cintas en Cajas

    13

    15-1

    14

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    77

    4.5. MEDIR

    4.5.1. CALCULO DE TIEMPOS ESTANDARES

    En base a la medicin de tiempos realizada (ver anexo 1) en la empresa se

    obtuvo el tiempo estndar para las operaciones.

    CINTAS SIN IMPRESIN TRANSPARENTES C40/C45 2 x 110 Yds

    CINTAS IMPRESAS

    CINTA IMPRESA BLANCA 2 x 110 YDS

    BOBINAS 6x 1000 m

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    78

    IMPRESIN DE CINTA BLANCA

    CINTA IMPRESA TRANSPARENTE 2 x 110 YDS

    BOBINAS 6 x 1000 m

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    79

    IMPRESIN DE CINTA TRANSPARENTE

    Para el clculo del tiempo de ciclo se utilizo los tiempos estndares

    hallados para cada operacin y se analizo las veces que ocurren en el ciclo

    con la ayuda de un diagrama hombre-mquina (Ver anexo).

    4.5.2. CALCULO DEL TIEMPO DE CICLO

    CINTAS SIN IMPRESIN TRANSPARENTES C40/C45 2 x 110 YDS

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    80

    CINTAS IMPRESAS

    BOBINAS BLANCAS

    IMPRESIN DE CINTA BLANCA C50 2x 110 YDS

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    81

    BOBINA TRANSPARENTE

    IMPRESIN DE CINTA TRANSPARENTE C50 2x 110 YDS

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    82

    4.5.3. CALCULO DE TIEMPO REAL Y PRODUCCION NETA

    Para realizar la comparacin de tiempo estndar y el tiempo real

    empleado en el proceso se muestra un informe del tiempo empleado en la

    conversin e impresin de cintas.

    CINTAS SIN IMPRESION

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    83

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    84

    BOBINAS

    Fuente: Elaboracin

    Propia.

    Fuente: Elaboracin

    Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    85

    CINTAS IMPRESAS

    Fuente: Elaboracin

    Propia.

    Fuente: Elaboracin

    Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    86

    4.5.4. MEDICIN DE LAS MERMAS EN EL PROCESO.

    Para el clculo de las mermas en el proceso se procedi al pesado de la misma (ver

    anexo) en la cual se obtuvo los siguientes resultados:

    CINTAS SIN IMPRESIN

    C40 TRANSPARENTE 2 x 110YDS

    Porcentaje promedio de merma por jumbo = 4.84%

    C45 TRANSPARENTE 2 x 110 YDS

    Porcentaje promedio de merma por jumbo = 4.48%

    CINTAS IMPRESAS

    BOBINA BLANCA

    Porcentaje promedio de merma por jumbo = 5.59%

    BOBINA TRANSPARENTE

    Porcentaje promedio de merma por jumbo = 5.05%

    C50 BLANCA 2 x 110YDS

    Porcentaje promedio de merma por pedido = 1.64%

    C50 TRANSPARENTE 2 x 110YDS

    Porcentaje promedio de merma por pedido = 1.21%

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    87

    4.5.5. MEDICIN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN EL PROCESO.

    Los grficos de control son tiles para el monitoreo de procesos debido a que nos

    alerta cuando existen fuentes inusuales de variabilidad en dicho proceso, es decir

    cuando no est funcionando correctamente. Basndonos en el autor Douglas C.

    Montgomery consideramos adecuado presentar los datos obtenidos de los

    artculos defectuosos en cartas de control para que se pueda apreciar de qu

    manera est funcionando el proceso y muestren los valores obtenidos fuera de los

    lmites permisibles.

    Grficos de control para cintas no impresas, impresas y Bobinas.

    Para el caso de las cintas no impresas, impresas y bobinas utilizamos las graficas de

    control por atributos ya que las caractersticas de calidad de las cintas y bobinas no

    pueden ser debidamente representadas con valores numricos, es decir no son

    medidas, simplemente se califico al artculo como conforme o no conforme

    independientemente del tipo y la cantidad de fallas que este tena.

    La carta de control ms adecuada para este caso fue la carta de control para la

    fraccin disconforme o carta P ya que se basa en la cantidad de artculos

    disconformes en relacin a la cantidad de artculos totales, en donde estos pueden

    tener varias caractersticas de calidad que son examinadas a la vez y la existencia

    de cualquiera de ellas determina la disconformidad del articulo.

    En base al libro Control de Calidad del autor Dale Besterfield se considerara la

    Capacidad del Proceso como la lnea central de la grafica de control la cual muestra

    el porcentaje de no conformidad, todo esto debido a que estamos hablando de

    atributos y no de variables.

    A continuacin mostramos las grficas de control obtenidas para los productos

    patrones:

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    88

    CINTAS SIN IMPRESIN TRANSPARENTE C40 2 x 110 YDS

    Grafica P

    Se encontraron los puntos 4 y 17 fuera de los limites de control, se har un anlisis

    posterior para asignar la causa.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    89

    Grafica U

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    90

    CINTAS SIN IMPRESIN TRANSPARENTE C45 2 x 110 YDS

    Grafica P

    Se encontr el punto 5 fuera de los lmites de control, se har un anlisis posterior

    para asignar la causa.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    91

    Grafica U

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    92

    CINTAS IMPRESAS

    BOBINAS BLANCAS

    Grafica P

    Segn el grafico mostrado, el proceso se encuentra bajo control estadstico.

    BOBINAS TRANSPARENTES

    Segn el grafico mostrado, el proceso se encuentra bajo control estadstico.

    CAPACIDAD INICIAL DEL PROCESO: 19.37%

    CAPACIDAD INICIAL DEL PROCESO: 15.90%

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    93

    CINTAS IMPRESA BLANCA C50 2 x 110YDS

    Grafica P

    En el presente grafico se puede observar 3 puntos fuera de los lmites de control se har un anlisis posterior a fin de determinar las causas.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    94

    Grafica U

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    95

    CINTAS IMPRESA TRANSPARENTE C50 2 x110 YDS

    Grafica P

    En el presente grafico se puede observar 2 puntos fuera de los lmites de control.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    96

    Grafica U

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    97

    Graficas de control para Tucos

    Se utilizo la grafica X-R barra para monitorear los tucos debido a que ellos

    consideran una factor medible que en este caso sera el ancho.

    TUCOS 46 mm

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    98

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    99

    4.5.6. MEDICION DEL NIVEL SIGMA DEL PROCESO

    Para el anlisis del nivel Sigma se trabajo con la tabla de Conversin Sigma, usando

    el DPMO defectos por milln de oportunidades.

    Se la identificacin del nivel sigma se procedi a realizar una interpolacin con los

    valores hallados en los proceso de cintas sin impresin e impresas y los valores

    propuestos en la tabla.

    dpu= Defectos por unidad (promedio) dpu=numero de defectos/nmero de unidades

    dpmu= Defectos por milln de unidades dpmu=(dpu)(106)

    dpo= Defectos por total de oportunidades dpo=numero de defectos/(nmero de oportunidades x Unidades producidas)

    dpmo= Defectos por milln de oportunidades dpmo=(dpo)(106)

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    100

    TABLA DE CONVERSION SIGMA

    Fuente: Las claves practicas de Seis Sigma PANDE Peter. NEUMAN, Robert

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    101

    NIVEL SIGMA PARA CINTAS SIN IMPRESIN

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II _____________________________________________________________________________

    102

    NIVEL SIGMA PARA CINTAS IMPRESAS

    PRODUCCION DE BOBINAS

    Fuente: Elaboracin Propia.

    Fuente: Elaboracin Propia.

  • Proyecto Final de Ingeniera Industrial II ________________________________________________________________________