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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA CALDERA DE LA PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL COFEMA S.A
ANDRES FELIPE QUINTANA SOLER
DIRECTOR
DARWIN MENA RENTERÍA
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FACULTAD DE INGENIERÍA ABIENTAL
BOGOTÁ D.C 2021
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA CALDERA DE LA PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL COFEMA S.A
ANDRES FELIPE QUINTANA SOLER
Opción de grado: Diplomado Eficiencia Energética
Línea de investigación: Salud ambiental
Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Ambiental
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C 2021.
Resumen.
El presente trabajo tiene como objetivo proponer un sistema de tubería aislante térmico que incremente la eficiencia energética de la caldera de 100 BHP para disminuir el consumo de agua y combustible por medio de la recirculación de los condensados generados del proceso. La planta de beneficio animal COFEMA S.A, se encuentra ubicada en el departamento del Caquetá más específicamente en el municipio de Florencia. La información para realizar los cálculos de eficiencia de la caldera y de ahorro se obtuvo mediante visitas continuas a la empresa, teniendo contacto directo con los encargados de la planta de tratamientos de residuos del sacrificio de bovinos y porcinos. A partir de los resultados obtenidos se estableció que el sistema de tuberías que se propone para la empresa no requiere de aislante térmico, ya que su espesor es muy mínimo. Finalmente, este trabajo pretende generar un ahorro económico a la planta y una disminución del impacto ambiental que se está dando por el vertimiento del condensado a la fuente hídrica superficial, quebrada La Mochilerito.
Palabras clave: eficiencia energética, caldera, recirculación.
Abstract.
The objective of this work is to propose a thermal insulating pipe system that
increases the energy efficiency of the boiler by 100 BHP to reduce the consumption
of water and fuel through the recirculation of the condensates generated from the
process. The COFEMA S.A animal benefit plant is located in the department of
Caquetá, more specifically in the municipality of Florencia. The information to
perform the boiler efficiency and savings calculations was obtained through
continuous visits to the company, taking into account direct contact with those in
charge of the waste treatment plant from the slaughter of cattle and pigs. From the
results obtained, it was established that the piping system proposed for the company
does not require thermal insulation, since its thickness is very minimal. Finally, this
work aims to generate economic savings for the plant and a decrease in the
environmental impact that is occurring due to the discharge of condensate to the
surface water source, La Mochilerito stream.
Keywords: energy efficiency, boiler, recirculation.
1. Introducción
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 1207
del 25 de Julio de 2014, establece que el uso eficiente del agua es fundamental para
la conservación del recurso hídrico, y es básico para el desarrollo sostenible y que
en el contexto de Gestión Integral del Recurso Hídrico el reúso del agua residual
aparece como una estrategia para el ahorro y el uso eficiente del agua [1]. Además,
en la norma NTC ISO 50001 se plantea la identificación de la situación actual de
consumo energético de las industrias, mediante la construcción de una línea base
de consumo y el establecimiento de los indicadores de desempeño energético y de
las variables de control que deben ser monitoreadas para alcanzar la máxima
eficiencia [2].
La Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales (COFEMA S.A) es la única planta de beneficio animal en el departamento del Caquetá ubicada a las afueras de su capital Florencia, donde se lleva a cabo el manejo pecuario enfocado al perfeccionamiento y ampliación de la comercialización e industrialización de los productos y subproductos derivados de bovinos y porcinos. Actualmente la planta realiza cerca de mil sacrificios diarios para la comercialización de cárnicos y sus derivados, ésta se efectúa mediante la participación activa de productores, comisionistas o intermediarios, engordadores y finalizadores que aportan los bovinos y porcinos para abastecer el mercado principalmente del Valle del Cauca y la región de costa atlántica, donde los precios son fijados bajo criterios especulativos, donde la oferta y la demanda juegan un papel fundamental. Generalmente esta comercialización es realizada principalmente en el centro de acopio, que concentra un sin número de comisionistas que reciben los animales directamente de las fincas o mediante ferias, a fin de realizar su comercialización a cambio de una comisión que varía según las características del animal [3].
La empresa COFEMA S.A, cuenta con una planta de tratamiento de sangre, sebo,
bilis, cálculos, cascos y demás derivados del sacrificio bovino y porcino, la cual está
compuesta por un tanque, una caldera, un intercambiador de calor y finalmente
torres de enfriamiento, donde se obtiene como resultado un condensado producto
del agua usada inicialmente por la caldera y los demás equipos anteriormente
mencionados. El condensado es uno de los residuos resultantes en este proceso y
donde se va hacer parte del enfoque del trabajo.
El condesando resultante es conducido por una tubería de 2 pulgadas hacia una
caja que direcciona el fluido a un canal en concreto con carbón en su interior, es
decir, que se está generando un vertimiento sin tratamientos previos que disminuya
considerablemente la temperatura del mismo. Teniendo en cuenta la Resolución
631 del año 2015, donde se expresa que: “para todas las actividades industriales,
comerciales o de servicios que realicen vertimientos puntuales de aguas residuales
a un cuerpo de agua superficial o a los sistemas de alcantarillado público, tendrán
en el parámetro de temperatura como valor límite máximo permisible el de 40,00
°C” [4], lo que indica que en la planta COFEMA S.A se está realizando un vertimiento
a una fuente hídrica superficial con una temperatura de 80°C la cual dobla el rango
normativo.
Según lo anterior, es de suma importancia proponer una intervención que disminuya
los impactos ambientales derivados del vertimiento y aumente la eficiencia
energética del sistema, aprovechando los condensados resultantes en el proceso.
En este sentido, surge el cuestionamiento de: ¿De qué manera aumentar la
eficiencia energética de la caldera usando el condensado producto del proceso de
la planta de beneficio animal COFEMA S.A ?
A nivel internacional se desarrolló la investigación titulada Métodos de cálculo de los factores de operación de la caldera de vapor bajo diferentes condiciones de operación con el uso de modelos termodinámicos computacionales, de autoría de Madejski & Żymełka (2020), los resultados del análisis de calderas de vapor de carbón pulverizado en diversas condiciones de funcionamiento. Para investigar la eficiencia de la caldera de vapor analizada, se realizó el análisis energético, así como se determinaron las condiciones básicas de funcionamiento del circuito de gases de combustión-aire y agua-vapor. Para el cálculo de la eficiencia energética de la caldera se aplicó el método indirecto y el cálculo de las pérdidas de caldera individuales. El modelo termodinámico se desarrolló para simular el funcionamiento de la caldera bajo cargas parciales de la caldera. La precisión de los resultados del modelo se verificó con tres cargas parciales diferentes. Una de las conclusiones de este estudio tiene que ver con el aumento de la eficiencia de la caldera térmica tiene como resultado un menor consumo de combustible y una menor emisión de gases de combustión [5].
En el ámbito nacional se encontró el estudio denominado “Aumento de la eficiencia energética en las calderas mediante la recirculación de condensados en la industria GLORIA COLOMBIA planta COGUA (Cundinamarca). El estudio consistió en la revisión de una planta de producción de lácteos y sus derivados, los condensados provenientes del vapor de las calderas, después de su utilización en los intercambiadores de calor, se conducen a la planta de tratamiento de aguas residuales, sin aprovechamiento de la energía calórica que contienen, además de generarse elevados consumos de agua en las calderas. Este trabajo determinó el incremento de la eficiencia energética de las calderas mediante un sistema de recirculación de condensados provenientes de los intercambiadores de calor en la planta de producción Gloria Colombia, a través de un sistema de bomba y tubería con aislamiento térmico. Entre las conclusiones más importantes se tiene un bajo consumo de energía de la bomba para recirculación de condensados, reflejado en la baja potencia obtenida de 20 W, muestra que el consumo de energía eléctrica de la bomba es relativamente bajo, de $110.490,6/año, comparado con el ahorro de combustible y el incremento de la eficiencia energética de las calderas por recirculación de condensados, a pesar de ser sólo de 1,31% desde 60,16% hasta 61,47%, genera ahorros anuales significativos de agua de 8.640 m /año, que
corresponden a disminución de consumo de 40%, y de fuel oíl como combustible de 7.008 galones/año que representan $27.524.368,1 /año [6].
El objetivo del presente trabajo es proponer un sistema de tubería aislante que incremente la eficiencia energética de la caldera de 100 BHP, que se encuentran en la planta de beneficio animal COFEMA S.A, disminuyendo el consumo de agua y combustible por medio de la recirculación de los condensados generados del proceso en producción.
2. Diagnóstico.
La empresa COFEMA S.A cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas
residuales industriales, una planta trata los residuos de viseras blancas producto del
sacrificio de bovinos y porcinos llamada plaza de ferias. La otra planta en la cual se
enfoca este trabajo se llama Subproductos, donde se tratan principalmente residuos
de sangre, sebo, bilis, cálculos, cascos y demás derivados del sacrificio
anteriormente mencionado.
La planta subproductos está compuesta por un tanque de almacenamiento de agua,
el cual abastece a la caldera por medio de una bomba que realiza un bombeo de 14
galones por minuto (GPM). El vapor se produce gracias a la energía que contiene
el combustible con el que trabaja la caldera, para este caso en específico es gas,
que al quemarse se convierte en energía calorífica que se transfiere hacia los
sistemas te tubos internos de la caldera, donde está el agua a la que se le aumenta
su temperatura hasta su punto de ebullición para que se produzca el vapor
sobrecalentado. Seguidamente, el vapor se conduce por medio de tubería hasta el
intercambiador de calor donde se aprovecha para el aumento de la temperatura de
los residuos, para obtener como resultado de éstos una harina de sangre, sebo,
bilis, cálculos, cascos usada para compostaje y un exceso de grasa; la harina se
almacena en lonas, y el exceso es conducido hacia unas trampas de grasas para
su tratamiento previo. El vapor resultante del intercambiador de calor es llevado por
tubería hasta las torres de enfriamiento para condensarlo. Finalmente, el
condensado o liquido saturado se lleva por tubería de 2 pulgadas hasta una caja
donde se realiza el vertimiento a un canal de concreto con carbón aguas abajo a
500 metros del punto de captación.
A partir de las visitas continuas que se realizaban en la planta, se pudo evidenciar
que el personal que opera la caldera, y los ingenieros industriales y ambientales
encargados tienen falencias en los conocimientos del funcionamiento de cada uno
de los quipos que se encuentran en el área de subproductos, ya que no se realiza
un seguimiento y monitoreo en cuanto al mantenimiento de los equipos. El siguiente
diagrama muestra el funcionamiento del sistema anteriormente mencionado:
Figura1.Esquema actual de la planta. Fuente: autor
El agua usada por la planta de beneficio animal COFEMA S.A, proviene de la
quebrada La Mochilerito, la cual tiene su nacimiento al noreste de la cabecera
municipal de Florencia en la vereda Santo Domingo. Se extiende sobre paisajes de
montaña y piedemonte. Tiene un área de 4.810 Km2 equivalentes a 481 has, la
mayor porción de su relieve hace parte de la cordillera oriental del departamento del
Caquetá y se extiende desde los 306 msnm en predios de COFEMA S.A, hasta los
550 msnm área de nacimiento de su cauce principal, así mismo esta microcuenca
pertenece a la red hidrográfica del río Bodoquero [7].
El sistema de captación de agua sobre la quebrada la Mochilerito se realiza a través
de un equipo de bombeo que cuenta con una capacidad de 8 HP con captando un
caudal de 0,136m3 /s. La empresa, cuenta con una planta de potabilización de agua
cuyo tratamiento es de tipo convencional completo que incluye los procesos de
clarificación y desinfección. El proceso básico de clarificación está conformado por
los subprocesos de Coagulación, Floculación, Sedimentación y Filtración. La planta
de tratamiento de agua potable presenta un sistema de canales perimetrales que
permiten evacuar el agua de exceso, el cual es llevado nuevamente a la fuente
hídrica [7].
Por otro lado, la empresa tiene convenio con la empresa
NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A ESP, la cual abastece a la empresa de
gas licuado de petróleo liviano. El consumo de gas que realiza a empresa es
directamente proporcional a la producción que se esté realizando. Según los recibos
para el pago de consumo, la empresa vende cada kilogramo de gas a un valor de
$1778, donde se evidenció que para los últimos 4 meses del año 2020 se tuvo un
promedio de pago por consumo de $19’534.075,4; de los cuales, se identificó que
los meses en los que se tuvo mayor consumo fueron noviembre y diciembre.
3. Propuesta y posibilidades de reconvención energética
A partir de lo planteado anteriormente, se propone realizar un incremento de la
eficiencia energética de la caldera mediante un sistema de recirculación de
condensados provenientes de los intercambiadores de calor en la planta de
beneficio animal de COFEMA S.A, a través de un sistema de tuberías con
aislamiento térmico que optimice el rendimiento de la caldera que está ubicada en
una de las plantas de tratamiento de agua residual industrial de la empresa; el
condensado proveniente del vapor de la caldera, después de su utilización en el
intercambiador de calor pasan a las torres de enfriamiento donde finalmente se
conducen por medio de un canal que contiene carbón sin aprovechamiento de la
energía calórica que contiene éste, por ende el vertimiento del condensado llega a
la fuente receptora con altas temperaturas. Por tanto, el objetivo del presente trabajo
esta enfatizado a incrementar la eficiencia energética de la caldera de 100 BHP,
que se encuentran en la planta de beneficio animal COFEMA S.A, disminuyendo el
consumo de agua y combustible por medio de la recirculación de los condensados
generados del proceso en producción.
Sistema con recirculación y aislante térmico
Figura 2. Esquema de tubería con aislamiento térmico. Fuente: Autor
El esquema muestra los datos que dispuso la empresa para la elaboración del
trabajo, donde también se muestra el sistema de recirculación con tubería de
aislante térmico a la salida de las torres de enfriamiento en el punto A, donde se va
calcular principalmente el radio del aislante de poliuretano expandido para que el
condensado pierda solo 2°c de temperatura, a continuación se presentan los datos
de la tubería que se quiere implementar para que el líquido saturado vuelva al
tanque como se observa en el punto B.
Tubería de acero de carbón: 6 mm de espesor, 2 in de radio interno, k = 50
w/m.K
Aislante de poliuretano expandido: k = 0,025 w/m.K
Revestimiento de aluminio térmico: 1 mm de espesor, k = 230 w/m.K
Los siguientes cálculos tendrán el siguiente orden: se realizará el cálculo espesor
de aislante, en segundo lugar, se usará el espesor aislante para obtener la
temperatura de salida del condensado y finalmente hallar aumento de la eficiencia
de la caldera, y así proporcionarle a la empresa un ahorro mensual de combustible.
Para iniciar con los cálculos, lo primero que se debe hallar es el calor perdido que
va tener la tubería de recirculación del líquido saturado, en el cual se va a emplear
la siguiente formula de calor perdido en tubería.
Calor perdido en tubería de recirculación con aislante
�̇� = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝐴 − 𝑇𝐵)
�̇� = 0,882 kg/s
𝐶𝑝𝐻2𝑂 = 4184 J/kg.K
𝑇𝐴 = 80 °C
𝑇𝐵 = 78 ° C
�̇� = 0,882 𝑘𝑔/𝑠 ∗ 4184 𝐽/𝑘𝑔. 𝐾 ∗ (80 − 78)°𝐶 = 7380,576 𝑤
El resultado de �̇� al reemplazar los datos de temperaturas del punto A al punto B
sin haber cambio de estado, la capacidad calorífica del agua Cp y �̇� que es el
caudal másico del agua que ingresa a la caldera para generar el vapor.
Calculo de espesor de aislante de poliuretano expandido
En la siguiente formula se estableció 𝑇4 la cual hace referencia a la temperatura a
la cual va estar la tubería en el exterior a partir del espesor del aislante, la cual será
de 30°C. En este sentido se reemplazará �̇� según el resultado de la fórmula anterior,
𝐿 que es la distancia que hay desde la salida del condensado a la caldera, y así
mismo con las demás expresiones.
�̇� =𝑇1 − 𝑇4
ln(𝑟2 𝑟1⁄ )2𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝑘1
+ln(𝑟3 𝑟2⁄ )
2𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝑘2+
ln(𝑟4 𝑟3⁄ )2𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝑘3
�̇� = 7380,576 𝑤
T1 = (TA + TB)/2 = (80 + 78)°C/2 = 79 °C
T4 = 30 °C
𝑟1 = 2 in * 2,54 cm/1 in = 5,08 cm
𝑟2 = 𝑟1 + 6 mm = (5,08 + 0,6)cm =
5,68 cm
𝑟3 =?
L = 4,5 m
𝑘1 = 50 w/m°C
𝑘2 = 0,025 w/m°C
𝑘3 = 230 w/m°C
Debido a que 𝑘3 tiene un valor tan alto, la expresión ln(𝑟4 𝑟3⁄ )
2𝜋∗𝐿∗𝑘3 es muy cercana a
cero, no se tomará en cuenta en el despeje. Seguidamente se realizó el despeje
para hallar el valor de 𝑟3.
ln(𝑟3 5,68 𝑐𝑚⁄ )
2𝜋 ∗ 4,5 𝑚 ∗ 0,025 𝑤/𝑚°𝐶=
(79 − 30)°𝐶
7380,576 𝑤−
ln(5,68 5,08⁄ )
2𝜋 ∗ 4,5 𝑚 ∗ 50 𝑤/𝑚°𝐶
ln (𝑟3
5,68 𝑐𝑚) =
9𝜋
40 𝑤/°𝐶 ∗ (
49 °𝐶
7380,576 𝑤−
ln(5,68 5,08⁄ )
450𝜋 𝑤/°𝐶)
𝑟3 = 𝑒4,637𝑥10−3 ∗ 5,68 𝑐𝑚 = 5,71 𝑐𝑚
Espesor = 𝑟3 − 𝑟2 = 5,71 cm – 5,68 cm = 0,026 cm 0,26 mm
Debido que el valor del aislante arrojó un resultado muy pequeño se recomienda no
usarlo, ya que el espesor que se necesitaría es mínimo. Cabe aclarar que la
distancia de la salida del condensado hasta donde está ubicada la caldera es corta,
lo que influye en gran medida a que el valor del espesor de aislante sea inapreciable.
Sistema con recirculación sin aislante térmico
A continuación, se planteó el mismo sistema de tubería de recirculación, pero sin
aislante térmico, y de esta manera identificar las variaciones que tiene el fluido en
cuanto a la temperatura que pierde durante el recorrido por la tubería.
Temperatura de salida de tubería sin aislante
En esta parte se igualan las dos fórmulas previamente usadas para hallar la
temperatura en el punto B a la cual saldría el condensado sin tener aislamiento
térmico, es decir que se despejaría la formula en función de 𝑇𝐵, además de esto las
expresiones que contenían 𝑟3 y 𝑟4 no se tomarán en cuenta, ya que ahora no habrá
aislante ni revestimiento.
�̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝐴 − 𝑇𝐵) =
𝑇𝐴 + 𝑇𝐵2 − 𝑇4
ln(𝑟2 𝑟1⁄ )2𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝑘1
�̇� = 0,882 kg/s
𝐶𝑝𝐻2𝑂 = 4184 J/kg.K
𝑇𝐴 = 80 °C
T4 = 30 °C
𝑟1 = 5,08 cm
𝑟2 = 5,68 cm
L = 4,5 m
𝑘1 = 50 w/m°C
ln(5,68 5,08⁄ )
2𝜋 ∗ 4,5 𝑚 ∗ 50 𝑤/𝑚°𝐶∗ 0,882 𝑘𝑔/𝑠 ∗ 4184 𝐽/𝑘𝑔. 𝑠 ∗ (80°𝐶 − 𝑇𝐵) =
80°𝐶
2+
𝑇𝐵
2− 𝑇4
0,291 ∗ (80°𝐶 − 𝑇𝐵) = 40°𝐶 + 0,5 𝑇𝐵 − 30°𝐶
23,28°𝐶 − 0,291 𝑇𝐵 = 10°𝐶 + 0,5 𝑇𝐵
13,28°𝐶 = 0,209 𝑇𝐵
𝑇𝐵 = 63,541°𝐶
Según este resultado, la temperatura del líquido saturado disminuyó
aproximadamente 14,5 °C con tubería sin aislamiento térmico a comparación
a la que si tenía.
Esquema de recirculación sin aislante.
Por lo anterior, el nuevo sistema de recirculación quedria de la siguiente
manera:
Figura 3. Esquema de recirculación sin aislante. Fuente: Autor
Tubería de acero de carbón: 6 mm de espesor, 2 in de radio interno, k = 50 w/m.K
Eficiencia energética de caldera
En este punto se obtuvieron los valores de calor de la caldera sin recirculación
que es como está actualmente el sistema en planta y con recirculación, pero
sin aislante que es como se propone en este trabajo, y en ese mismo sentido
obtener el aumento de la eficiencia de la caldera para que se genere el ahorro
en términos monetarios.
Calor de caldera sin recirculación
Dependiendo de las temperaturas se hallaron las entalpías ℎ1 y ℎ2 con las
tablas de propiedades del agua, y también se calcularon sus respectivas
interpolaciones.
�̇�𝑠𝑖𝑛 = �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1)
Para el punto 1 del esquema sin recirculación.
T (°C) hf (kJ/kg)
15 62,99
20 83,96
18 h1 = 75,57
Para el punto 2 del esquema sin recirculación.
�̇�𝑠𝑖𝑛 = 0,882 𝑘𝑔/𝑠 ∗ (2932,256 − 75,57)𝑘𝐽/𝑘𝑔 = 2519,597 𝑘𝑤
Calor de caldera con recirculación sin aislamiento.
En esta parte se usó la misma entalpía del punto 2, ya que la temperatura es
igual.
�̇�𝑅 = �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1)
Para el punto 1 con recirculación.
T(°C) h (0,6 MPa) h (0,8 MPa)
200 2850,1 2839,3
250 2957,2 2950,0
240 2935,78 2927,86
P (MPa) h (kJ/kg)
0,6 2935,78
0,8 2927,86
0,689 (100 Psi) h2 = 2932,256
T (°C) hf (kJ/kg)
60 251,13
65 272,06
63,541 h1 = 265,953
�̇�𝑅 = 0,882 𝑘𝑔/𝑠 ∗ (2932,256 − 265,953)𝑘𝐽/𝑘𝑔 = 2351,679 𝑘𝑤
Aumento de eficiencia de caldera
El aumento de la eficiencia de la caldera se determina según la siguiente
fórmula, donde se usa el 𝑄 para los dos casos mencionados previamente
mencionados.
𝛥𝐸𝐸 =�̇�𝑠𝑖𝑛
�̇�𝑅
𝛥𝐸𝐸 =2519,597 𝑘𝑤
2351,679 𝑘𝑤= 1,0714
%𝛥𝐸𝐸 = (�̇�𝑠𝑖𝑛
�̇�𝑅
− 1) ∗ 100%
𝛥%𝐸𝐸 = (2519,597 𝑘𝑤
2351,679 𝑘𝑤− 1) ∗ 100% = 7,14%
Ahorro de costos de combustible
Para el ahorro del combustible se determinaron los tiempos de trabajo de la
empresa suponiendo que trabajaran 8 horas diarias en 25 días al mes, ya que
como se aclaró al inicio la producción varía dependiendo la demanda que
tenga la empresa. Por otro lado, el poder calorífico del carbón PC se estableció
según la información de la planta para ese tipo de gas.
Gas licuado:
P/U = $ 1778/kg
PC = 11082 kCal/kg
Costo mensual sin recirculación.
2519,597𝑘𝐽
𝑠∗
1 𝑘𝐶𝑎𝑙
4,184 𝑘𝐽∗
1 𝑘𝑔
11082 𝑘𝐶𝑎𝑙∗
$ 1778
1 𝑘𝑔∗
3600 𝑠 ∗ 8ℎ ∗ 25 𝑑
1 ℎ ∗ 1 𝑑 ∗ 1 𝑚𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛 = $69′564.155/𝑚𝑒𝑠
Costo mensual con recirculación.
2351,679𝑘𝐽
𝑠∗
1 𝑘𝐶𝑎𝑙
4,184 𝑘𝐽∗
1 𝑘𝑔
11082 𝑘𝐶𝑎𝑙∗
$ 1778
1 𝑘𝑔∗
3600 𝑠 ∗ 8ℎ ∗ 25 𝑑
1 ℎ ∗ 1 𝑑 ∗ 1 𝑚𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑅 = $64′928.067/𝑚𝑒𝑠
Ahorro mensual
$69′564.155/𝑚𝑒𝑠 − $64′928.067/𝑚𝑒𝑠 = $4′636.088/𝑚𝑒𝑠
Finalmente se obtuvo que, para las condiciones de trabajo establecidas
mensualmente, la empresa tendría un ahorro significativo en cuanto al
consumo del gas, ya que al implementar una tubería que recircule el
condensado estaría disminuyendo consumo de gas y agua que a su vez
contribuyen a la disminución de impactos ambientales a la fuente hídrica
receptora del vertimiento.
Costos del sistema de tubería propuesto.
Nombre Cantidad Precio Costo
Tubería de acero de carbón de 2 pulgadas
4.30 metros 1m= 35.000$ 175.000$
Codos para tubería de acero de carbón de 2 pulgadas
4 codos 1 codo= 15.000$ 60.000$
Mano de obra por instalación de tubería.
x x 200000$
Total. 435000$
Tabla 1. Costo de sistema de tubería. Autor
El costo total de la instalación que se propone es de 435000$, el cual es
recuperado después del primer mes de haber sido instalado, ya que el ahorro
que se calculó con las condiciones de trabajo propuestas es mucho más alto.
Conclusiones y recomendaciones
La empresa actualmente está realizando un vertimiento que según la normativa nacional vigente que según la Resolución 631 de 2015 está pasando el rango máximo permitido. Según los cálculos realizados para establecer las características de la tubería con aislamiento térmico no es necesario establecer un espesor de aislante de poliuretano expandido, ya que el valor de dio muy mínimo y la recirculación se puede realizar solo con tubería de acero. Al realizar la recirculación únicamente con tubería de acero hace que baje la temperatura de salida del condensado en el punto B en comparación a la que tiene aislante térmico, pero de igual manera se mantiene una temperatura alta por la distancia tan corta de la tubería. El ahorro que se obtuvo a partir de la eficiencia energética de la caldera tienen un valor aproximado mensual de 4’360.088$ según las condiciones de tiempo de trabajo que se plantearon para la empresa, el cual es bastante alto en comparación al costo de la inversión que es de 435.000$ para la instalación del sistema propuesto de tuberías Se le recomienda a Cofema S.A la aplicación de este sistema de tubería para la recirculación del condensado, ya que además de contribuir a la preservación del recurso hídrico, también disminuye los costos de consumo de combustible. En el área de subproductos donde está ubicada la caldera, se recomienda contratar personal mejor calificado para el mantenimiento y monitoreo de los equipos, esto para determinar a tiempo posibles irregularidades y fallas en el sistema, debido a que las visitas que se realizaron en planta se evidenciaron vacíos en cuanto a la información y datos específicos de cada uno de los equipos, además de esto, la presencia ingenieros encargados de que n tenían muy claro el funcionamiento conjunto de los equipos del área de subproductos.
Referencias bibliográficas
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