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CAPÍTULO III.

MARCO METODOLÓGICO

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3.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo está enfocado a la obtención de toda la información necesaria por

medio de ciertas herramientas que posteriormente se describen. En este capítulo se

recopila la información sobre la situación actual en el sector metal mecánica en el

área de San Salvador, lo cual llevara a realizar estudio de dicho sector. Formulando

así un análisis que permitirá crear un mejor desempeño y adecuado por medio de un

sistema de gestión de calidad.

3.2 ALCANCES

El propósito de esta investigación es determinar si las empresas del sector Metal

mecánica en el área de San Salvador poseen algún sistema de gestión de calidad

que supervise el nivel de elaboración de calidad de los productos y que estandaricen

los procesos de manufactura que ellos utilizan, haciendo uso de herramientas de

ingeniería industrial.

3.3 DELIMITACIONES

• El diseño del sistema de gestión de calidad estará orientado a los procesos de

Manufactura en el sector metal mecánica

• El estudio se realizará en el área de San Salvador.

• Con base en la investigación a realizar, se definirán los procesos que necesiten

mayor apoyo, para el desarrollo del Sistema que proporcione la solución más

conveniente.

• Dentro del diseño del sistema no se profundizará en actividades relacionadas a la

transformación de los materiales, únicamente se estudiará el flujo de los mismos

en el área de producción.

• El sistema de gestión de calidad a diseñar no cubre su implementación,

únicamente el diseño y desarrollo del sistema propuesto.

• El diseño del Sistema se realizará considerando los siguientes aspectos:

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abastecimiento de materias primas, administración del almacén de materia prima,

flujo de materia prima en producción, administración del almacén de producto

terminado y distribución e Planta; como se muestra en la figura:

Grafico No. 10: “ÁREAS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA”

3.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La Metodología de Investigación consistirá en establecer las necesidades de

información por medio de un estudio que se utilizara para el diagnostico de todo el

sector.

El estudio a realizar es una combinación de los tipos exploratorio y descriptivo, ya

que se toman como punto de partida para la presente investigación, trabajos, datos y

documentación bibliográfica desarrollados previamente sobre la industria de la metal

mecánica, así como también en otros sectores industriales, enfocados en procesos

de fabricación y calidad; además posee características de estudio descriptivo ya que

especifica, describe y mide variables que se consideran importantes dentro del tema.

Además se han tomado en cuenta diversas herramientas y técnicas para la

obtención de dicha información, tales como: observación directa a través de visitas

técnicas, cuestionarios, entrevistas.

Para obtener la mayor cantidad de información importante, dentro del análisis para el

diseño de un sistema de gestión de calidad para los procesos de manufactura en el

sector Meta-Mecánica en el sector de San Salvador, es necesario definir el

Almacén Materia Prima

Flujo de Materiales

Almacén PT

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procedimiento que se utilizara para la recolección, procesamiento y análisis de la

misma.

A continuación se presenta un esquema del proceso que se seguirá para la

obtención de información en la etapa de investigación:

Grafico Nº 11: METODOLOGIA DE INVESTIGACION

VISITAS A EFECTUAR A EMPRESA MODELO,

SECTOR RELACIONADO

RECOLECCIÓN DE INFORMACION, FUENTES PRIMARIAS Y

SECUNDARIAS

OBSERVACION DIRECTA CUESTIONARIO Y ENTREVISTAS

VERIFICACION DE PROCESOS

TABULACION Y GRAFICOS INFORMACION

ANÁLISIS DE INFORMACION

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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para la realización del trabajo de graduación que consiste en una investigación de

carácter documental se necesita establecer el marco teórico del estudio, por lo que la

metodología a seguir se describe a continuación:

3.5.1 INVESTIGACIÓN CON BASE EN FUENTES SECUNDARIAS

Una fuente secundaria es generalmente una descripción histórica construida a partir

de fuentes primarias. La información obtenida de estas fuentes está basada en datos

bibliográficos e históricos sucedidos en el sector metal mecánica dentro del sector de

San Salvador. Para lo cual se presenta detalladamente la obtención de estas

fuentes. Estas son de gran utilidad para la investigación, ya que se recopilaron datos

e información real y actualizada para el sector de la industria metal mecánica en el

área de San Salvador

a) Organizaciones privadas relacionadas al sector metal mecánica. Estas

organizaciones manejan información generales y particulares de las empresas

llevando así control estadísticos sobre los eventos ocurridos dentro de las

empresas, a demás de llevar un historial que sirven para realizar controles de

todo tipo.

• Fundación Salvadoreña para el desarrollo económico y social

(FUSADES)3.

b) Organizaciones gubernamentales que manejan información estadística

relacionada con el tema.

3 FUSADES, es una organización privada, apolítica y sin fines de lucro, creada en 1983 con la misión de: Ser un centro de pensamiento e investigación de alta credibilidad, que promueva el progreso económico y social de los salvadoreños.

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• Dirección General de Estadísticas y Censo (DIGESTYC)4

• Biblioteca del Banco Central de Reserva (BCR)5

c) Fuentes de información bibliográficas:

• Bibliotecas de diversas universidades del país.

d) Otras fuentes:

• Folletos, que salen al público, de diferentes fuentes para dar a conocer

la situación actual de los diferentes tipos de sectores industriales.

• Revistas, como es el caso de la revista mensual “El Economista”

• Internet, etc.

3.5.2 INVESTIGACIÓN CON BASE EN FUENTES PRIMARIAS.

Una fuente primaria es la (fuente documental) que se considera material de primera

mano relativo a un sector que se desea investigar, para el presente trabajo de

investigación está enfocado al sector de la Industria metal mecánica.

Esta investigación consistirá en la recolección de datos e información en los talleres

del sector metal mecánica, con el propósito de conocer la situación actual, definir las

áreas problemáticas y establecer objetivos de investigación.

Para lograr esto se utilizaran las técnicas de la entrevista personal y la observación

directa.

4 DIGESTYC, Es la entidad coordinadora y productora de información estadística de manera oportuna, confiable y sistemática, para satisfacer la demanda de los diferentes usuarios, nacionales e internacionales, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social del país.

5 BCR, una institución técnica, con el compromiso de generar y divulgar información económica de todos los sectores a nivel nacional.

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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA A UTILIZAR

Esto es con la finalidad de establecer las necesidades de información de manera

clara y ordenada para el diagnostico de todo el sector en estudio.

• Establecimiento del método de recolección de datos: La investigación

preliminar se realizara por medio de entrevistas personales y observación

directa.

• Áreas a investigar: La investigación se realizara directamente en el área de

producción y colateralmente en el área de administración.

PRODUCCIÓN

1. Productos y procesos de fabricación.

2. Control de calidad.

3. Distribución en planta

4. Tecnología utilizada

ÁREA ADMINISTRATIVA

1. Estructura administrativa

2. Administración de recursos

• Presentación de resultados: se presentara un resumen de las características

encontrados en algunos de los talleres visitados.

3.6.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA EL SECTOR METAL MECÁNICA.

El objetivo principal de realizar la investigación de campo es identificar aspectos

generales y la situación actual de los procesos de manufactura en el sector metal

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mecánica en el área de San Salvador, así también realizar un diagnóstico en la

empresa modelo sobre los procesos de manufactura.

La investigación se divide en dos etapas, las cuales son:

• Empresa Modelo

Esta parte de la investigación se realizará por medio de visitas a la empresa modelo

y entrevistas al personal inmerso en el proceso general operativo de ella, con el fin

de conocer cómo se desarrollan las actividades de interés: la planeación y control de

la producción, políticas de inventario, estándares de calidad, manejo de materiales,

distribución en planta, entre otros.

Estas actividades permiten recopilar información necesaria para establecer el

diagnóstico de la situación actual en el área de Producción y en el área

Administrativa en la empresa modelo.

• Sector de Estudio

Esta parte de la investigación de campo se realizará para conocer la situación actual

de los procesos de Manufactura del sector metal mecánica en el área de San

Salvador. Para ello se efectuará un estudio descriptivo en las empresas previamente

seleccionadas del sector metal mecánica por medio de herramientas estadísticas;

Además se desarrollara por medio de la metodología siguiente:

3.6.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para llevar a cabo la investigación de campo se utilizarán los siguientes

instrumentos:

• Observación directa: consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar

los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto; se llevará a cabo

en la empresa modelo y la información obtenida contribuirá para elaborar un

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diagnóstico en el que se establezca la situación actual de los procedimientos de

logística.

• Entrevista: consiste en una conversación entre dos o más personas, sobre un

tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. Se

realizará a personas involucradas en los procesos de Manufactura de la empresa

modelo.

• Distribución en planta: reproducción a escala de las instalaciones de la empresa.

• Fotografías

• Encuesta o Cuestionario: es el instrumento mediante el cual se recolectará

información del sector metal mecánica del área de San Salvador

• Diseño del cuestionario: el cuestionario se estructurara en secciones y sub-

secciones.

• Se diseñaran un cuestionario, dividido en dos partes que

corresponderán a las áreas funcionales de las empresas que se

detallaron anteriormente.

• Las sub-secciones se referirán a ciertos aspectos de interés de cada

una de ellas.

• El tipo de preguntas a realizar en el cuestionario son en su mayoría de

formato cerrado y algunas de formato abierto.

• Las preguntas de formato cerrado serán de dos tipos. En la que se

utiliza una lista de una o más selecciones de posibles respuestas y

preguntas con una escala de clasificación en las que se da un espacio

continúo de opciones categorizadas que represente el nivel de

respuesta.

.

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3.7 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El análisis de la información obtenida en la investigación de campo, se realizará por

medio de los siguientes pasos:

• Clasificación de la información obtenida.

• Tabulación de la información obtenida por medio de encuestas.

• Análisis de la información utilizando la herramienta más adecuada de acuerdo al

tipo de información.

• Establecimiento del diagnóstico de la empresa modelo y del sector de estudio que

servirá como punto de partida para el diseño del sistema de gestión calidad para

los procesos de Manufactura del sector metal mecánica.

Para el análisis de información se utilizarán diversas herramientas de Ingeniería

Industrial, estas se detallan a continuación:

• Diagrama de Pareto: clasifica los problemas de acuerdo con la causa y

fenómeno. Los problemas son diagramas de acuerdo a la prioridad, utilizando

formato de graficas de barras, con el 100% indicando la cantidad total del valor

perdido.

• Gráficas: Existen muchas clases de graficas empleadas, que dependen de la

forma deseada y del propósito del análisis, entre ellas se pueden mencionar:

graficas de barras y circulares que son utilizadas con mayor frecuencia para

comparar datos que ayudan al análisis.

• Diagrama de flujo: es la representación gráfica de la secuencia o relaciones

lógicas de los correspondientes pasos de un proceso.

• Diagrama de recorrido: es una reproducción a escala de la zona donde ocurre el

proceso de interés y muestra los diversos puntos de actividad relevantes para el

análisis.

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3.8 POBLACIÓN Y MUESTREO

La determinación de la población se obtuvo con base en la información recolectada

en las diferentes organizaciones gubernamentales y privadas que se detallan en el

capitulo uno.

3.9 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO.

El universo de estudio está constituido por todos los talleres que pertenezcan a las

agrupación 281(FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO

ESTRUCTURAL, TANQUES, DEPÓSITOS Y GENERADORES DE VAPOR) con un

total de 560 empresas y su grupo (281102 Fabricación de portones, puertas, marcos

de puertas y ventanas, acero y aluminio, etc.) con un total de 465 de esa agrupación.

3.9.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Una vez establecido el universo, se procede a la determinación de la muestra,

empleando para ello el muestreo aleatorio simple estratificado, el cual da igual

oportunidad de ser elegidos o seleccionados a cada uno de los elementos que

conforman la población.

El tamaño de la muestra se determino mediante el uso de la siguiente formula, (la

cual es utilizada para universos finitos).

))(()1(

)(22

2

qpzen

pqNzn

+−

=

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En donde:

• n = Tamaño de la muestra.

• N = Universo

• z = Nivel de confianza de la muestra.

El valor de z a utilizar será según el nivel de seguridad del 90% que es igual a

1.65, según valor en tablas

• p = Proporción de la población que cumple con el atributo investigado; debido

a que no se cuenta con un parámetro previo, se utilizara el criterio

conservador de p = 0.5, con tales valores se asume la máxima variabilidad.

• q = Proporción de la población que no cumple el atributo investigado (q=1-p)

• e = Margen de error (precisión de la muestra), este valor es determinado por el

juicio del investigador e implica el grado o margen de error. Para efectos de la

presente investigación se utilizara un error del 10%.

La precisión del 5% es la ideal, pero requiere de tamaños muéstrales bastante

elevados, por lo que la precisión del 10% para el caso de estudio serán

confiables para obtener los resultados debido al tamaño del universo.6

Sustituyendo en la formula se obtiene lo siguiente:

60)5.0)(5.0()65.1()1.0)(1465(

)465)(5.0)(5.0()65.1(22

2

=

+−

=n Empresas a consultar7

6 http://www.chospab.es/calidad/archivos/Metodos/Muestreo.pdf, 7 Ver anexo 1 empresas a consultar.

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3.10 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.

El propósito general de la tabulación y análisis de los datos, mediante la encuesta es

obtener resultados para reflejar en sí, la situación actual de la industria metal

mecánica en el área de San Salvador.

El cuestionario y los resultados obtenidos de la encuesta son detallados en anexos8

3.11 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

El diagnóstico de la situación actual se basará en lo realizado a través de la

Investigación de campo, con el objetivo de analizar la problemática que presenta el

sector metal mecánica en el área de San Salvador. Partiendo de lo anterior se

establecerá el diagnóstico que proporcionara diferentes alternativas de solución para

los problemas identificados.

3.11.1 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA SÍNTOMA –CAUSA –EFECTO

El objetivo de la aplicación de esta técnica consiste en determinar, las causas que

originan los problemas, en qué forma se manifiestan y la incidencia negativa que

provocan en los procesos de manufactura, del sector en estudio.

A continuación se presenta el análisis para el sector de la industria metal mecánica

en el área de San Salvador.

8

8 Ver Anexo 2 resultados a encuesta dirigida al sector metal mecánica.

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CUADRO Nº 12 ANÁLISIS SÍNTOMA, CAUSA, EFECTO

SÍNTOMA CAUSA EFECTO PROBLEMA

Control Empírico de Calidad Deficiente control de calidad,

Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad

Retraso en tiempos de entrega por mayor tiempo

Mala calidad en los procesos devoluciones , reprocesos

Deficiente control de calidad,

Desconocimiento del concepto de sistema de

gestión de calidad

Procesos no estandarizados Deficiente sistema de control y de planeación de la producción

Desaprovechamiento de materiales y mano de obra, sub utilización de recursos

Deficiente Control de la producción y no

monitoreo de la calidad , Mala Administración de

la producción Falta de programas de capacitación No existencia de un sistema de

administración de personal adecuado Problemas de Mano de Obra

No calificada

Reprocesos y Desechos Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad

Devoluciones de productos

Criterios Inadecuados sobre la calidad de los

procesos Niveles de educación de jefaturas y

mandos medios bajos Criterios Inadecuados sobre la calidad

de los procesos

No hay apertura a mejoras e implementaciones sobre la calidad de los procesos de

manufactura

Escasas especificaciones sobre la calidad de las materias primas

Deficientes controles sobre Estándares y características de los materiales

Mala Funcionalidad de los productos

Deficientes controles sobre Estándares y

características de los materiales

Especificaciones no adecuadas para los procesos de manufactura

Falta de Definiciones sobre los procesos, Poca información sobre los

mismos

Mala Administración de la producción y recursos

Falta de Definiciones sobre los procesos

Maquinaria y herramienta desajustada Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas , falta

de Mantenimiento preventivo

Desaprovechamiento de la maquinaria y equipo,

Incrementó de reprocesos y averías

Falta de control sobre el mantenimiento de la

maquinaria y herramientas,

Inadecuada Distribución en planta Mala Distribución de Maquinaria

,Equipos , puestos de Trabajo, Inadecuada distribución en planta

Demoras en el flujo de la producción, Cuellos de

botellas, desaprovechamiento de

áreas y espacios ,Flujos de procesos inadecuados, manejo de materiales

inadecuados

Multiplicidad de funciones sobre puestos de trabajo Mala administración de la producción

Sobrecarga en la carga de trabajo de las personas

No existencia de un sistema de

administración de personal adecuado

Flujo Inadecuado de la materia prima No utilización de técnicas de ingeniería Inadecuada distribución en planta

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3.11.2 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SECTOR

Luego de haber realizado el análisis de la información obtenida mediante el

cuestionario, se procede a plantear los problemas encontrados, los cuales

posteriormente serán evaluados y priorizados con el fin de determinar aquellos que

tienen mayor incidencia.

Los problemas detectados en las empresas encuestadas son los siguientes:

CUADRO Nº 13 PROBLEMAS DETECTADOS EN EL SECTOR METAL MECÁNICA

3.11.3 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

La evaluación de los problemas se hará mediante la incidencia de las respuestas

encontradas de los mismos en el cuestionario utilizado como herramienta, dicha

coincidencia servirá para clasificar los problemas según su naturaleza, que en la

situación actual se presentan con mayor frecuencia en las empresas del sector metal

Nº PROBLEMAS DETECTADOS

1 Deficiente control de calidad, Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad

2 Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad

3 Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos

4 Deficientes controles sobre Estándares y características de los materiales

5 Falta de Definiciones sobre los procesos

6 No existencia de un sistema de administración de personal adecuado

7 Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas

8 Mala administración de la producción

9 Inadecuada distribución en planta

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mecánica. Permitiendo así llegar a una conclusión que permitirá formular un sistema

de gestión de calidad funcional.

La manera en la cual se utilizaron los resultados de la encuesta fue con el objetivo de

lograr una evaluación de problemas , dichos problemas fueron identificados por

medio de la técnica síntoma , causa y efecto , permitiendo así obtener datos más

concisos que determinaran y darán parámetros para poderles dar una ponderación

que será según la relación previamente mencionada basada en la frecuencia de la

incidencia obtenida del cuestionario la cual se puntuara con un punto según el criterio

del grupo, basados en los estudios previamente realizados, la observación directa,

entrevistas con los jefes y encargados de los talleres, uniendo toda esta información

para así jerarquizar los problemas y darle un orden lógico que permita al sistema de

gestión de calidad determinar las necesidades existentes en el sector. Las cuales se

podrán priorizar mediante la técnica del diagrama de pareto como se muestra a

continuación

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CUADRO Nº 14 EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN EL SECTOR

PROBLEMAS DETECTADOS

PREGUNTA TOTAL

DE PUNTOS

% ADMINISTRACIÓN PROD CONTROL DE CALIDAD DIST /PLANTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Deficiente control de calidad,

Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18%

2 Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 19%

3 Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 16%

4 Deficientes controles sobre Estándares y características de los materiales - - 1 1 1 1 1 1 6 9%

5 Falta de Definiciones sobre los procesos - - 1 1 1 1 1 1 1 7 10%

6 No existencia de un sistema de administración de personal adecuado - - 1 1 1 1 1 1 6 9%

7 Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas - - 1 1 2 3%

8 Mala administración de la producción - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 12%

9 Inadecuada distribución en planta - - 1 1 2 3%

67 100%

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3.11.4 JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS

Con base al resultado del análisis de la problemática del sector y según la

incidencia de los factores que lo afectan, se ha ponderado el siguiente porcentaje

a cada uno de los problemas encontrados

CUADRO Nº 15 JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS

Nº PROBLEMAS DETECTADOS %

1 Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad 19%

2 Deficiente control de calidad, Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad 18%

3 Falta de Definiciones sobre los procesos 16%

4 Mala administración de la producción 12%

5 Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos 10%

6 Deficientes controles sobre Estándares y características de los materiales 9%

7 Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas 9%

8 Inadecuada distribución en planta 3%

9 No existencia de un sistema de administración de personal adecuado 3%

100%

3.11.5 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

En el siguiente cuadro, se identifica de forma clara y sencilla, a través del análisis

de pareto; los “pocos vitales y los muchos triviales”, teniendo una relación de

80% de triviales contra 20% de los vitales

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CUADRO Nº 16 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS

Nº PROBLEMAS DETECTADOS % ACUMULADO

% ACUMULADO

1 Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad 19% 12 19.4%

2 Deficiente control de calidad, Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad 18% 25 37.3%

3 Falta de Definiciones sobre los procesos 16% 36 53.7%

4 Mala administración de la producción 12% 42 65.7%

5 Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos 10% 49 76.1%

6 Deficientes controles sobre Estándares y características de los materiales 9% 55 85.1%

7 Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas 9% 57 94.0%

8 Inadecuada distribución en planta 3% 65 97.0%

9 No existencia de un sistema de administración de personal adecuado 3% 67 100.0%

Grafico Nº 12 DIAGRAMA DE PARETO

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• Según la técnica de pareto , 80% de los triviales y 20% de los vitales , para el

primer problema ,que es un deficiente control de la producción y no monitoreo

de la calidad, el cual refleja un 19% de nivel de importancia , se puede

determinar que el monitoreo para los controles de producción y calidad es

deficiente, no teniendo documentos que registren algún procedimiento por lo

que se genera un porcentaje de devoluciones y averías manifestando que en

un 100% las empresas dijeron que tienen devoluciones según lo refleja la

herramienta de la encuesta9 , lo que conlleva a que se hagan un 82% de

reprocesos lo cual genera un costo para la empresa, así como el 18% de

hacer las piezas nuevamente10, teniendo un 67% abajo del 25% en perdidas

por reprocesos.

• Actualmente se puede percibir que existe un desconocimiento dentro de los

conceptos de un sistema de gestión de calidad y control de calidad, esto

conlleva en si a una confusión entre dichos conceptos, lo que genera una

limitante al querer establecer la importancia del porque debe haber un sistema

de gestión de calidad para los procesos de manufactura en funcionamiento

dentro de las empresas. El no saber diferenciar entre un sistema de gestión de

calidad y control de calidad permite que no se creen márgenes de estándares

del los productos generando así, perdidas por reprocesos, dando como

resultado principalmente un deficiente control de la producción11 .

Con base a los resultados obtenidos por medio de la herramienta utilizada

(encuesta)12 se detecto que existe dentro de los talleres industriales del

sector metal mecánica en el área de san salvador, que no poseen un

manual de operaciones que regule dichos procesos permitiendo así poder

estandarizar cada uno de ellos, como beneficio de esto es mejorar el

procesos y evitar demoras ni desperdicios de materia prima, supervisores

de áreas y operarios. 9 Según la pregunta 9 del cuestionario en anexos de la sección de control de calidad de la herramienta utilizada

10 Según las pregunta del P10 al P12 de la encuesta del cuestionario en anexo Nº 2 11 Ver pregunta P7 de la encuesta del cuestionario en anexo Nº 2 12 Referirse a pregunta n P20 de la encuesta del cuestionario en anexo Nº 2

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89

También se logro detectar por medio de la herramienta utilizada para la

recolección datos

- El control de calidad realizado para cumplir con las especificaciones de los

productos, es realizado en el momento de producción verificando las

dimensiones, verificación de las materias primas en un 10%, del trabajo en

proceso en un 45% y del producto terminado en un 40%, esto produce una

mayor frecuencia en los errores del producto, ya que se verifican hasta que

sea realizado el proceso.

- Para elaborar productos de los clientes, estos se basan en un 23 % en

muestras y un 32 % lo hacen a través de planos, y un 45% utilizando

ambos.

- El 100 % de la población encuestada menciono tener problemas con

devoluciones de producto debido al incumplimiento de las especificaciones

solicitadas. Este problema es debido a negligencia de operario, falta de

control de especificaciones , herramientas desajustadas y operarios no

adiestrados

- Los puntos de Inspección que se tienen dentro de los talleres se dan en la

recepción de materias primas, en productos terminados y trabajos en

proceso.

- La mayoría de talleres manifestaron poseer una adecuada distribución en

planta. el criterio de distribución de la maquinaria y equipo fue de acuerdo

al espacio disponible para la planta. de acuerdo al tamaño de la maquinaria

y con base en la experiencia obtenidas en otros talleres. No fue basada en

ningún estudio técnico que tomara en cuenta el flujo de producción.

- Se pudo detectar que él % de las fábricas de la industria del sector, tiene

perdidas por mala calidad debido a desechos del 18%, devoluciones del

27% y reprocesos del 55%.

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90

3.12 CASO PRÁCTICO

ARTE METAL S.A de C.V

3.12.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

Arte Metal, nace en 1994 en la colonia de Lourdes colon en el departamento de

La Libertad, como un taller de estructuras metálicas para la elaboración de

balcones y puertas, esto a su vez fue generando una mayor demanda de los

productos elaborados en el taller por lo que de la mano de el señor José Eduardo

Fernández (accionista), en el año de 1997 se trasladaron a la colonia La Cañada

de Cuidad Merliot, departamento de La Libertad sobre la calle Chiltiupan, en esa

época y con la ayuda de el señor Wilber Antonio Ponce (accionista) contando con

solamente 5 empleados que laboraban en el área de taller de obra y banco. En el

año 2000 se trasladaron a la colonia Utila ubicada en Santa Tecla, departamento

de La Libertad, contando entonces con un personal de 13 empleados en el área

de producción y administración.

En esa época se comienza con la fabricación de closet metálicos completamente

cerrados y de exhibidores para empresas reconocidas como Nestle, calzado

Adoc, Boquitas Bocadeli, Boquitas Yummis y otras empresas, brindando servicio

en el rango metal mecánica.

En el 2003 la fabrica se traslada al Boulevard del ejercito Km. 5 contiguo a la

fabrica Record.

Luego de esto en el año 2005 surgió la necesidad de trasladar la fabrica al Km. 15

½ de la Carretera Panamericana cantón La Palma, San Martín departamento de

San Salvador, frente a plantel de Telecom.

Debido a la adquisición de un equipo de pintura el cual requería un área de 1000

mts² para este fuera funcional.

Actualmente Arte Metal S.A de C.V cuenta con 72 empleados y es una empresa

que esta destacada a nivel nacional como proveedores de closet metálicos y otros

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productos similares al área de la metal mecánica con una iniciativa de un alto

crecimiento

3.13 CLASIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

3.13.1 CLASIFICACIÓN CUII

Partiendo de la clasificación industrial internacional uniforme (CUII), se permite

agrupar a las empresas de acuerdo a la actividad económica a que se dedican,

conforme a ello se establece para la industria metal mecánica caso práctico Arte

Metal S.A de C.V es la siguiente:

• Categoría: Industria Manufacturera

• División:28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto

maquinaria y equipo

• Grupo: 281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural,

tanques, depósitos y generadores de vapor.

• Clase: 2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural.

28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO

281 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL, TANQUES, DEPÓSITOS Y GENERADORES DE VAPOR

2811 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL

2812 FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL

2813 FABRICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN CENTRAL

289 FABR. DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL Y ACTIVIDADES DE SERV. RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE METALES

2891 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METAL; PULVIMETALURGIA

2892 TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; TRABAJOS DE INGENIERÍA MECÁNICA EN GENERAL REALIZADOS A

CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA

2893 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

2899 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP

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92

3.13.2 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO

De acuerdo a diversas entidades existentes en la actualidad que se dedican a

realizar investigaciones y estudios referentes a las empresas a nivel nacional se

pueden considerar diferentes criterios para determinar el tamaño de cualquier

empresa sin discriminar la naturaleza de la misma.

Los parámetros empleados comprenden tanto la actividad de activos manejados,

así como el número de personas ocupadas en dichas empresa, los cuales se

presentan en el siguiente cuadro

CUADRO Nº 17 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO

ENTIDAD MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

FIGAPE

1 A 4

PERSONAS

5 A 19

PERSONAS

20 A 99

PERSONAS

99

PERSONAS

EN

ADELANTE

FUSADES

1 A 10

PERSONAS

11 A 19

PERSONAS

20 A 99

PERSONAS

99

PERSONAS

EN

ADELANTE

Contando con esta clasificación se puede afirmar que ARTE METAL S.A de CV

cuenta con 72 empleados, siendo así una empresa mediana según las

clasificaciones de las pertinentes entidades mencionadas anteriormente.

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3.14 MISIÓN Y VISIÓN.

Visión Ser una empresa líder en la venta de closet metálicos y estantería, reconocida en

el mercado nacional, sustentada en principios éticos y morales, orientados a

brindar una respuesta oportuna y satisfactoria a las múltiples necesidades de

nuestros clientes, lo cual nos permita acceder a nuevos mercados cada vez más

exigentes y competitivos.

Misión Ser una empresa que satisfaga la demanda del mercado eficiente y

competitivamente, creando productos innovadores, atractivos, de calidad y

rentabilidad, incorporando de manera sostenida y sustentable nuevas tecnologías

y herramientas que respondan satisfactoriamente a los desafíos y oportunidad

existente en el mercado de nuestros productos.

3.15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

A continuación se describe la estructura organizacional actual de Arte Metal S.A.

de C.V

Grafico Nº 13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA MODELO

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94

3.15.1 PERSONAL DE LA EMPRESA

ADMON 12

INSTALACIÓN 12

VENTA 6

TALLER 42

TOTAL 72

3.16 PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN.

Razón de Existir: “ARTE METAL S.A DE C.V” Surge debido a la necesidad de

ofrecer un producto innovador, estético y a la vez compacto que influya en el vivir

diario de la población actual de nuestro país. En donde las viviendas necesitan

ahorrar o maximizar cuanto mayor espacio sea necesario en el hogar. Tomando

en cuenta que este producto no necesita de mantenimiento extra y es de fácil uso.

3.17 UNIDADES INVOLUCRADAS.

Administración:

El área de administración tiene como finalidad planificar, que es el desarrollar el

mejor curso de acción necesario para lograr un objetivo, organizar estableciendo

las funciones de las distintas unidades que tienen que actuar para el logro de

objetivos proyectados, dirigir poniendo en acción aquellas cosas que han sido

planeadas y dar órdenes especificas para el cumplimiento por parte del personal.

Controlar los recursos financieros humanos y materiales de la empresa, y

distribución de producto interpretando y analizando lo realizado en relación con lo

planeado estableciendo parámetros de comparación para obtener información

sobre el trabajo ejecutado. A continuación se presenta el desglose actual del

departamento de administración

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• Gerente General.

• Gerente Operativo.

• Contador.

• Gestores de Crédito (2).

• Gestores de Cobros (2).

• Cobradores (3).

• Motoristas (2).

El área de operaciones es la que se encarga del abastecimiento de las materias

primas y toda la logística de suministros a continuación se da una explicación de

cómo funciona esto dentro de las empresas

Suministro de materia prima

El objetivo de los suministros de materiales de toda empresa es poder disponer

de los materiales apropiados, en la cantidad conveniente, en el lugar apropiado y

en el momento requerido.

El sistema de suministro de materiales es un concepto de organización que

relaciona las funciones involucradas con materiales: compras, planificación,

producción y mercadeo. La gerencia de operaciones está a cargo de todas

aquellas actividades que facilitan el flujo ininterrumpido de materiales,

herramientas piezas y servicios requeridos por el sistema de producción.

Cabe recalcar que el mayor proveedor de ARTE METAL S.A de C.V es

PROACES (Aceros de El Salvador) suministrando así lo que es Láminas, Tubos

industrial, platinas y caño negro.

Lo demás de los insumos como lo son heladeras, remaches, bisagras, rodos, etc.

son comprados a ferreterías grandes del país como Freund y distribuidores que

son expertos en cada rama como lo es en el caso de la pintura a utilizar.

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96

Departamento de compras.

El Departamento de compras es el responsable de hacer toda la gestión para el

requerimiento de materias primas e insumos, en las cantidades requeridas,

encontrando proveedores que brinden un servicio eficiente rentable para la

empresa, lo cual agilice el abastecimiento oportuno de los materiales para cuando

estos hayan de utilizarse y no provocar atrasos en la producción.

Ventas:

Canales de comercialización

Dentro de las operaciones de la rama metal mecánica existen tres formas típicas

de comercializar los productos

1. ventas directas al consumidor, o sea ventas por pedidos(caso típico de las

fundiciones y talleres de servicio)

2. Productor- distribuidor, es decir que el mismo productor posee su sala de

ventas(productos de oficina y productos electrodomésticos)

3. Ventas a través de distribuidores independientes

La finalidad de este departamento es comercializar y poner a disposición los

productos que se elaboran en la empresa, dando a los clientes

El departamento de ventas cuenta con 6 empleados los cuales se encargan de

ofrecer y comercializar el producto.

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97

Producción:

Es el área responsable de cumplir con las metas establecidas por el área de

ventas ya que estos suplen órdenes de compra que se convierte en ordenes de

pedido el cual tiene un tiempo de establecido para su cumplimiento, también se

encarga de transformar la materia prima en el producto deseado, esta área se

basa en aspectos, dichos en orden de importancia tales como: La urgencia del

cliente, el grado de dificultad del trabajo, disponibilidad de materia prima y mano

de obra, ya que la empresa utiliza un sistema de producción combinado, ya que la

empresa utiliza un sistema de producción combinado (Stock y pedidos) con

productos claramente definidos y normalizados permitiendo tener así una

producción en serie.

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3.18 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. Grafico No.14

DISTRIBUCION EN PLANTA EMPRESA ARTE METAL S.A DE C.V

PREPARADO POR : LUIS ALBERTO BAIRES MAX ROBERTO PERDOMO JUAN ANTONIO ACEVEDO

REVISADO POR : Ing. SAMUEL MARTINEZ

TRABAJO DE GRADUACION FECHA : ENERO 2009

EMPRESA : PROTOTIPO

DOBLADORA

Tinas-Tratamiento de limpieza

Equipo de Pintura empirico

Bodega de equipo

OFICINA Y VENTA

CO

RT

AD

OR

A

EQUIPO DE SOLDADURA

TROQUELADORA

HORNO DE PINTURA

Stock Materia Prima( Lamina)

Bodega de Inventario

DO

BLA

DO

RA

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99

3.19 DESCRIPCIÓN DE PARTES Y COMPONENTES DEL PRODUCTO.

ARTE METAL S.A de C.V como empresa se caracteriza por la fabricación de

diversos productos de metal de primera calidad, para el estudio a elaborar, este

se enfocara en un solo producto. El producto del cual se describirá su proceso de

fabricación es el closet metálico.

FLETE

Con la unión de 2 fletes se forma una puerta, la función principal de las puertas es

brindar accesibilidad a tomar los artículos y de proteger los mismos que se

guardan dentro del closet, de cualquier factor externo desde polvo a insectos,

proporcionando así una estética para mantener el entorno ordenado. Las

dimensiones de cada flete es de 192 cms.de largo, 27.5 cms. de ancho.

SOPORTE DE FLETE

La función del soporte es darle rigidez al flete. El flete de la puerta tiene tres

soportes dos a los extremos y uno al medio. Las dimensiones de cada soporte es

de 27.5 cms. de largo, 6.34 cms. de ancho y 1.9 cms. de altura.

LATERAL EXTERIOR

Son dos elementos fijos que conforman el marco del closet, donde se empotra la

cubierta exterior, entrepaños, cubierta interior. Dando así protección a cada lado

del closet. Las dimensiones de los laterales exteriores es de 200 cms. de largo, 55

cms. de ancho y de 1.9 cms. de altura.

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100

LATERAL INTERIOR

La función del lateral interior es crear una división entre los entrepaños y la

cubierta interior, y donde se empotrará el tubo colgador y sus soportes, las

dimensiones del lateral interior es de 180 cms. de largo, 40 cms. de ancho y 1.9

cms. de altura.

SOPORTE LATERAL EXTERIOR E INTERIOR

La función de estos soportes es darle rigidez a los laterales. El lateral exterior

tiene cuatro soportes dos al medio y dos al extremo y el lateral interior por ser

más pequeño tiene 3 soportes dos a los extremos y uno al medio, las medidas del

soporte del lateral exterior es de 55 cms. de largo, 6.34 cms. de ancho y 1.9 cms.

de altura. Y del soporte del lateral interior es de 40 cm. de largo, 6.34 cm. de

ancho y 1.9 cm. de altura.

CUBIERTA EXTERIOR

La cubierta exterior sirve para completar el marco del closet y es donde se

empotra los laterales exteriores, dando así protección al lado de arriba del closet.

Las dimensiones de la cubierta exterior es de 120 cms. de largo, 55 cms. de

ancho y 1.9 cms. de altura.

CUBIERTA INTERIOR

La función de la cubierta interior es para colocar objetos sobre ella ya sea ropa de

cualquier tipo o cualquier tipo de objeto, la cubierta interior va empotrada en los

laterales exteriores y sobre los entrepaños, las dimensiones de la cubierta interior

es de 120 cms. de largo, 40 cms. de ancho y 1.9 cms. de altura.

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101

SOPORTE CUBIERTA EXTERIOR E INTERIOR

La función de estos soportes es de darle rigidez a las cubiertas. La cubierta

exterior tiene cuatro soportes dos al medio y dos a los extremos y la cubierta

interior por ser más pequeña lleva tres soportes, dos a los extremos y uno al

medio, las medidas del soporte de la cubierta exterior es de 55 cms. de largo,

6.34 cms. de ancho y 1.9 de altura. Y del soporte de la cubierta interior es de 40

cm. de largo, 6.34 cms. de ancho y 1.9 de altura.

BASE

La base del closet es un elemento fijo el cual completa el armado de todas las

demás piezas del closet, la base regularmente es utilizada para poner zapatos o

colocar cualquier tipo de objeto, las dimensiones la base son de 120 cm. de largo,

55 cms. de ancho y 1.9 cms. de altura.

ENTREPAÑOS

Los entrepaños son piezas que van empotradas entre el lateral exterior izquierdo

y el lateral interior donde se crean compartimientos para guardar de ropa hasta

cualquier tipo de objeto que quepa entre ellos, los entrepaños son tres y las

dimensiones de cada entrepaño es de 40 cms. de largo, 50 cms. de ancho y 1.90

cms. de altura.

TUBO COLGADOR

La utilidad principal de él es colocar la ropa con sus respectivos ganchos y

mantener la ropa siempre ordenada. Esta pieza se empotra con un soporte

colocado en el lateral interior y otro en el lateral exterior derecho y la funciones de

ellos es mantener rígido el tubo colgador.

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102

RIELES

La función de los rieles es permitir abrir fácilmente las puertas del closet, los rieles

están colocados sobre la cubierta exterior y la base.

Todas estas piezas en conjunto forman el closet metálico, la finalidad de este es

mantener todos los artículos del dormitorio en su lugar, ya que el closet puede

almacenar ropa, zapatos, y objetos que se necesiten conservar ordenadamente,

brindando así protección y seguridad a los artículos dentro de el.

3.20 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y RENDIMIENTO DE

MATERIAL PARA EL CLOSET METÁLICO.

FLETES

La lamina de 2.44 x 1.22 m. Chapa 21 es transportada manualmente hacia una

cortadora hidráulica donde se corta la lamina a lo ancho a 105.3 ms, luego se

lleva a otra cortadora donde se corta lo largo de la lamina a 199.6 cms. de donde

obtenemos tres piezas de una lamina, de 35.1 cms. de ancho, y de 199.6 cms. de

alto.

Teniendo el largo y lo ancho de la lámina para cada flete del closet, la pieza es

llevada a una dobladora donde se le da la forma encajuelada del flete.

Luego es llevado a una troqueladora donde se le colocan la forma decorativa del

closet.

La pieza es llevada al área de soldadura donde se le colocan adornos hechos por

una roladora y son colocadas unos en la parte superior del flete rodeando el

troquelado y otro es colocado igualmente en la parte inferior del flete, después se

le colocan 3 soportes a cada flete, dos en los extremos que se colocan al reverso

y uno en el medio al derecho.

Luego el flete terminado es ensamblado con tres bisagras (soldadura MIG) y es

donde se completa la puerta del closet.

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103

SOPORTES DE FLETE, LATERAL EXTERIOR E INTERIOR, CUBIERTA

EXTERIOR E INTERIOR.

Los soportes son elaborados de la misma forma para los laterales y cubiertas, la

única diferencia de cada soporte es lo largo.

El proceso empieza por el cortado de la lámina para:

• Soporte de flete a 220 cms. de largo y a los 121.68 cms. de ancho. y de

esa pieza ya cortada se fabrican 96 piezas para soportes de fletes de 10.14

cms. de ancho y 27.5 cms. de largo.

• Soporte de lateral exterior a 220 cms. de largo y a los 121.68 cms. de

ancho. y de esa pieza ya cortada se fabrican 48 piezas para soportes de

laterales exteriores de 10.14 cms. de ancho y 55 cms. de largo.

• Soporte de lateral interior a 240 cms. de largo y a los 121.68 cms. de

ancho y de esa pieza ya cortada se fabrican 72 piezas para soportes de

laterales interiores de 10.14 cms. de ancho y 40 cms. de largo.

• Soporte de cubierta exterior a 220 cms. de largo y a los 121.68 cms. de

ancho. y de esa pieza ya cortada se fabrican 48 piezas para soportes de

cubiertas exteriores de 10. 14 cms. de ancho y 55 cms. de largo.

• Soporte de cubierta interior a 240 cms. de largo y a los 121.68 cms. de

ancho y de esa pieza ya cortada se fabrican 72 piezas para soportes

cubiertas interiores de 10 .14 ms de ancho y de 40 cms. de largo.

Y como se sabe que el proceso es el mismo para todos los soportes, después del

cortado se pasa cada corte de cada soporte a la roladora donde se obtiene su

respectiva forma.

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104

LATERAL EXTERIOR E INTERIOR

El proceso de fabricación de estas piezas son similares, contando con la

diferencia que el lateral interior es más pequeño, el proceso comienza con el corte

de las laminas:

• Para el lateral exterior el corte es hecho a 207.6 cms. de largo y a los 62.6

cms. de ancho y de esa pieza ya cortada se fabrica 1 pieza para laterales

exteriores de 62.6 cms. de ancho y de 207 .6 cms. de largo

• Para el lateral interior el corte es hecho a 187.6 cms. largo y a los 95.2

cms. de ancho y de esa pieza ya cortada se fabrican 2 piezas para

laterales interiores de 47.6 cms. de ancho y 187.6 cms. de largo.

Después de los cortes respectivos a cada lamina y teniendo la pieza lista se lleva

el corte al área de doblado donde se le da la forma de encajuelado a los laterales,

luego es llevado al área de soldadura donde se colocan sus respectivos soportes.

CUBIERTA EXTERIOR E INTERIOR

El proceso para estas dos piezas es el mismo teniendo en cuenta que el interior

es más pequeño, el proceso comienza con el corte de las laminas:

• Para la cubierta exterior el corte es hecho a 240 cms. de largo y a los 62.6

cms. de ancho y de esa pieza ya cortada se fabrican 2 piezas para

cubiertas exteriores de 62.6 cms. de ancho y 120 cms. de largo.

• Para la cubierta interior el corte es hecho a 240 cms. de largo y a los 95.2

cms. de ancho y de esa pieza ya cortada se fabrican 2 piezas para

cubiertas interiores de 47.6 cms. de ancho y de 120 cms. de largo.

Después de los cortes respectivos a cada lámina las piezas son llevadas al área

de doblado donde se da la forma respectiva a cada pieza, y luego son llevados al

área de soldadura donde se colocan sus respectivos soportes a cada cubierta.

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105

BASE

El proceso de la base empieza por el cortado de la lamina donde se corta la

lamina a 123.8 cms. de largo y a los 117.6 cms. de ancho y de esa pieza ya

cortada se fabrican 2 piezas para bases de 58.5 cms. de ancho. Y 123.8 cms. de

alto. Ya efectuado el corte cada pieza cortada es llevada al área de doblado

donde se le da su respectiva forma.

ENTREPAÑOS

El proceso para los entrepaños empieza por el cortado de la lamina donde se

corta a 238 cms. de largo y a los 115.2 cms. de ancho y de esa pieza ya cortada

se fabrican 10 piezas para entrepaños de 57.6 cms. de ancho y 47.6 cms. de

largo. Ya terminado el proceso de corte para cada pieza, se lleva al área de

doblado donde se le da la forma de encajuelado a cada entrepaño.

TUBO COLGADOR

El proceso de este es muy sencillo ya que solo es cortado a 70 cms. la

presentación del tubo rollizo de ¾” es de 6 m. Podemos obtener 8 piezas para

tubo colgador.

SOPORTE DE TUBO COLGADOR

Este proceso es muy similar a los demás y empieza en el área de corte, donde la

lamina es cortada a 120 cms. de ancho y a los 240 cms. de alto donde obtenemos

480 piezas para elaborar soportes del tubo colgador de 6 cms. de ancho y 10

cms. de largo, luego es llevado a una roladora, y luego al área del taladro de

banco donde se le hace el agujero para que entre el tubo en esta pieza.

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106

RIEL

El proceso de de fabricación solo consta en cortar el tubo industrial de ¾ “de 6 m.

En piezas de 120 cms. cada una. Donde de cada tubo obtenemos 5 piezas para

rieles.

BASES

El proceso de las bases de todo el closet es igual al del riel, donde el tubo

industrial ¾” de 6 m. Es cortado a 55 cms. y se obtienen 10 piezas para bases del

closet.

PINTURA DE LAS PIEZAS:

El proceso de pintura es elaborado por maquinaria automatizada la cual también

hace el trabajo de limpieza donde se utiliza un fosfatizante para remover todas las

suciedades de las piezas como grasa y oxido de las piezas.

Para remover el fosfatizante se utiliza un baño de agua mineral y para dejarla la

pieza limpia por completo un baño de agua pura.

Luego la pieza avanza al primer horno de secado a 150º centígrados donde las

piezas pasan ahí por tres minutos.

Luego las piezas ya secas son transportadas a la cabina de pintura donde se

adhiere pintura en polvo, luego las piezas son transportadas al segundo horno de

secado donde las piezas pasan ahí 8 minutos a 290º C.

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107

3.21 PLANOS DE FABRICACIÓN

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108

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109

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110

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111

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112

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113

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114

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115

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116

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117

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118

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119

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120

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121

3.22 DIAGRAMA DE RECORRIDO. GRAFICO Nº 15

DOBLADORA

Tinas- Tratamiento de limpieza

Equipo de Pintura empirico

Bodega de equipo

OFICINA Y VENTA

CO

RT

AD

OR

A

EQUIPO DE SOLDADURA

TROQUELADORA

HORNO DE SECADO

Stock Materia Prima( Lamina)

Bodega de Almacenado

DO

BLA

DO

RA

1

1

2

4

3

8

1

ROLADORA

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

3

5

4

4

6

78

9

5

6

7

8

10

11

9

10HORNO DE PINTURA

12

11

2

12

11

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DE PRODUCCION DEL FLETE, ARTE METAL S.A DE C.V

PREPARADO POR : LUIS ALBERTO BAIRES MAX ROBERTO PERDOMO JUAN ANTONIO ACEVEDO

REVISADO POR : Ing. SAMUEL MARTINEZ

TRABAJO DE GRADUACION FECHA : ENERO 2009

EMPRESA : PROTOTIPO

FLETE

SOPORTE DE FLETE

ENSAMBLE FLETE Y SOPORTE

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122

3.23 CURSOGRAMA ANALÍTICO. Grafico Nº 16

Diagrama de Flujo de proceso Closet metalico

Elaboro Jv DESCRIPCIÓN 20/01/2009

CORTE A 207.6 CMS10 Minutos

1

INSPECCION5 Minutos

1

LATERAL 1 (1)Lamina chapa 21" de 244 x 122 cms

BASE (1)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

24

Equipo Mig

CORTE A 123.8 CMS DE LONGITUD

10 Minutos

2INSPECCION

5 Minutos

3

UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG DE LOS 4 SOPORTES10 Minutos

7

9

8

5

CUBIERTA TRASERA (1)Lamina Chapa 21 de 244 cms x 122 cms

CORTE A 15Minutos

INSPECCION5 Minutos

11

CORTE15 Minutos

13

21 UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG20 Minutos

4

10

24

INSPECCION5 Minutos

3

CORTE A 62.6 CMS10 Minutos

DOBLADO C/ PESTAÑA DE ¾” CMS

10 Minutos

CORTE A 117.6 CMS DE ANCHO

10 Minutos

6DOBLADO

10 Minutos

LATERAL 2 (1)Lamina chapa 21" de 244 x 122 cms

CORTE A 207.6 CMS10 Minutos

CORTE A 62.6 CMS10 Minutos

DOBLADO C/ PESTAÑA DE ¾” CMS

10Minutos

INSPECCION5 Minutos

UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG 10 Minutos

12

14

LATERAL INTERIOR (1)Lamina chapa 21" de 244 x 122 cms

23

CORTE A 15 Minutos

25

CORTE A 15 Minutos

7

SOPORTE DE LATERAL EXTERIOR (4)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

CORTE A CMS DE LONGITUD

10 Minutos

CORTE A CMS DE ANCHO

10 Minutos

INSPECCION5 Minutos

ROLADO DE PIEZA10 Minutos

5

SOPORTE DE LATERAL EXTERIOR (4)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

CORTE A CMS DE LONGITUD

10 Minutos

CORTE A CMS DE ANCHO

10 Minutos

INSPECCION5 Minutos

ROLADO DE PIEZA10Minutos

15

16

17

19

UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG DE SOPORTES10 Minutos

20

22

6

DOBLADO C/PESTAÑA

15 Minutos

SOPORTE DE LATERAL INTERIOR (3)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

26

CORTE A 15 Minutos

27

8

ROLADO DE PIEZA10 Minutos

CORTE A 15 Minutos

28

29

SOLDADURA DE 3SOPORTES

10 Minutos

18

UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG20 Minutos

ENTREPAÑOS (3)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

30

31

CORTE A 15 Minutos

CORTE A 15 Minutos

9

32

DOBLADO A 15 Minutos

33

SOLDADURA DE ENTREPAÑOS

10Minutos

CUBIERTA INTERIOR (1)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

CORTE A 15 Minutos

CORTE A 15 Minutos

37

DOBLADO A 15 Minutos

38

SOPORTE DE CUBIERTA INTERIOR (3)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

40

39

41

ROLADO A 15 Minutos

CORTE A 15 Minutos

CORTE A 15 Minutos

43 SOLDADURA DE SOPORTES DE CUBIERTA

10 Minutos

36 UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG20 Minutos

CUBIERTA SUPERIOR (1)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

42

45

46

DOBLADO A 15 Minutos

SOPORTE DE CUBIERTA SUPERIOR (3)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

SOLDADURA DE SOPORTES DE CUBIERTA

10 Minutos

48

49

4750

44 UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG20 Minutos

SOPORTE TUBO COLGADOR (2)Lamina chapa 21 de 244 x 122 cms

5255

57 PERFORADO 5 Minutos

58 ROLADO 15 Minutos

54 UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG20 Minutos

BASES (2)Tubo industrial de ¾”

60

61

63 LIMPIEZA CON TRATAMIENTODE QUIMICOS(FOSFATO)

64 LIMPIEZA CON AGUA MINERAL

65 LIMPIEZA CON AGUA PURA

SECADO AL HORNO 66

67 PINTURA

68 SECADO AL HORNO

FLETES 1 (1)SOPORTE PARA FLETE(3)

Lamina chapa 21 de 244 x 122

69 CORTE A 15 Minutos

70 CORTE A 15 Minutos

71 DOBLADO A 15 Minutos

72 TROQUELADO A 15 Minutos

73

74

75 ROLADO A 15 Minutos

76UNION POR MEDIO DE SOLDADURA A

15 Minutos

77 PUESTA DE BISAGRAS15 Minutos

BISAGRA DE 3 ½ PESADA(6)

86 UNION CON FLETE 1 Y 2 15 Minutos

FLETES 2(1)SOPORTE PARA FLETE(3)

Lamina chapa 21 de 244 x 122

78 CORTE A 15 Minutos

79 CORTE A 15 Minutos

80 DOBLADO A 15 Minutos

81 TROQUELADO A 15 Minutos

82

83

84 ROLADO A 15 Minutos

85UNION POR MEDIO DE SOLDADURA A

15 Minutos

88

PINTADO15 Minutos

93ENSAMBLE DE FLETES

A DISPENSADOR

RIEL 1 (2)Tubo Industrial de ¾”

CORTE A 10 Minutos

UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG DE LOS 2 RIELES10 Minutos

INSPECCION5 Minutos

INSPECCION5 Minutos

34

35

ROLADO A 15 Minutos

51

RIEL 1 (2)Tubo Industrial de ¾”

53

UNION POR MEDIO DE SOLDADURA

DE MIG DE LOS 2 RIELES10 Minutos

56

59UNION POR MEDIO DE

SOLDADURA DE MIG

20 Minutos

62UNION POR MEDIO DE

SOLDADURA DE MIG

20 Minutos

19 182021

22

10 INSPECCION5 Minutos11 INSPECCION

5 Minutos12 INSPECCION

5 Minutos

13 INSPECCION5 Minutos

14 INSPECCION5 Minutos

INSPECCION5 Minutos

15

INSPECCION5 Minutos

1617 INSPECCION5Minutos

INSPECCION5 Minutos

INSPECCION5 Minutos

INSPECCION5 Minutos

INSPECCION5 Minutos

CORTE A 15 Minutos

CORTE A 15 Minutos

87 LIMPIEZA CON FOSFATO15 Minutos

LIMPIEZA CON AGUA MINERAL

15 Minutos

89 LIMPIEZA CON AGUA PURA

15 Minutos

90SECADO

AL HORNO15 Minutos

91

92SECADO

AL HORNO15 Minutos

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123

CUADRO Nº 18 CARTA DE FLUJO DE PROCESO

24 EN BODEGA

23 HACIA BODEGA

22 SECADO

Nº DESCRIPCION OBSERVACIONES

FECHA : ENERO 2009

APROBADO POR: ING SAMUEL MARTINEZ ALMACENAJE 2

JUAN ACEVEDO INSPECCION 1

MAX ROBERTO PERDOMO OPERACIÓN /INSPECCION 0

PREPARADA POR : LUIS BAIRES TRANSPORTE 9

OPERACIÓN 12

PIEZA : FLETE ACTIVIDAD ACTUAL

HOJA 1/4 RESUMEN

CARTA DE FLUJO DE PROCESO PRODUCCION DEL FLETE EMPRESA ARTE METAL S.A DE C.V

20 APLICACIÓN DE PINTURA

19 HACIA HORNO DE PINTURA

18 SECADO

17 HACIA HORNO DE SECADO

21 HACIA HORNO DE SECADO

16 LIMPIEZA CON AGUA

15 LIMPIEZA CON AGUA MINERAL

14 LIMPIEZA CON FOSFATO

13 HACIA TINAS DE TRATAMIENTO

12 SOLDADURA UNION CON SOPORTES

11 HACIA AREA DE SOLDADURA

10 TROQUELADO

9 HACIA TROQUELADORA

8 DOBLADO

7 HACIA DOBLADORA

6 INSPECCION DE CORTES

5 CORTE B

4 CORTE A

3 HACIA AREA DE CORTE

2 ALMACENAMIENTO DE MP

1 RECIBO DE MATERIA PRIMA

TR

AN

SP

OR

TE

OP

ER

AC

ION

OP

ER

/INS

PE

C

INS

PE

CC

ION

ALM

AC

EN

AJE

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124

CUADRO Nº 19 CARTA DE FLUJO DE PROCESO

24

23

22

Nº DESCRIPCION OBSERVACIONES

FECHA : ENERO 2009

APROBADO POR: ING SAMUEL MARTINEZ ALMACENAJE 2

JUAN ACEVEDO INSPECCION 1

MAX ROBERTO PERDOMO OPERACIÓN/INSPECCION 0

PREPARADA POR : LUIS BAIRES TRANSPORTE 9

OPERACIÓN 12

PIEZA : SOPORTE DE FLETE ACTIVIDAD ACTUAL

HOJA 1/4 RESUMEN

CARTA DE FLUJO DE PROCESO PRODUCCION DEL FLETE EMPRESA ARTE METAL S.A DE C.V

20

19

18

17

21

16

15

14

13

12

11

10 SOLDADURA UNION CON FLETE

9 HACIA AREA DE SOLDADURA

8 ROLADO

7 HACIA ROLADORA

6 INSPECCION DE CORTES

5 CORTE B

4 CORTE A

3 HACIA AREA DE CORTE

2 ALMACENAMIENTO DE MP

1 RECIBO DE MATERIA PRIMA

TR

AN

SP

OR

TE

OP

ER

AC

ION

OP

ER

/IN

SP

EC

INS

PE

CC

ION

ALM

AC

EN

AJE

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125

3.24 LISTA DE PARTES Y COMPONENTES. CUADRO Nº 20

EMPRESA : ARTE METAL S.A de C.V PRODUCTO : CLOSET METÁLICO

No Nombre de la

pieza Cantidad Especificación del material Medidas de las piezas F C Observaciones

1 Flete 4 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 192 cm.de largo, 27.5 cm. de ancho. ●

2 Soporte de flete 3 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 27.5 cm. de largo, 6.34 cm. de ancho y 1.9 cm. de

altura. ● 3 Lateral exterior 2 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 200 cm. de largo, 55 cm. de ancho y 1.9 cm. de altura ● 4 Lateral inferior 1 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 180 cm. de largo, 40 cm. de ancho y 1.9 cm. de altura. ●

5 Soporte lateral exterior 4 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 55 cm. de largo, 6.34 cm. de ancho y 1.9 cm de altura. ●

6 Soporte lateral interior 3 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 40 cm. de largo, 6.34 cm. de ancho y 1.9 cm. de altura. ●

7 Cubierta exterior 1 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 120 cm. de largo, 55 cm. de ancho y 1.9 cm de altura. ● 8 Cubierta interior 1 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 120 cm de largo, 40 cm. de ancho y 1.9 cm. de altura. ●

9 Soporte cubierta

exterior 4 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 55 cm. de largo, 6.34 cm. de ancho y 1.9 de altura. ●

10 Soporte cubierta interior 3 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 40 cm. de largo, 6.34 cm. de ancho y 1.9 de altura. ●

11 Base 1 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 120 cm. de largo, 55 cm de ancho y 1.9 cm de altura. ● 12 Entrepaño 3 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 40 cm. de largo, 50 cm de ancho y 1.90 cm de altura. ● 13 Tubo colgador 1 Caño de 3/4" 70 cm. de largo, y 3/4" de diámetro ●

14 Soporte de tubo colgador 2 Lamina 2.44x 1.22 mts chapa 21 10 cm de largo, 6 cm. de ancho ●

15 Riel 4 Tubo industrial 3/4" chapa 21 120 cm. de largo, 1.9 cm. de ancho y 1.9 cm de altura. ● 16 Soporte de base 2 Tubo industrial 3/4" chapa 21 55 cm. de largo, 1.9 cm de ancho y 1.9 cm de altura ● 17 Haladera 2 ● 18 Bisagras 6 3 1/2" pesada ● 19 Remaches 20 1/2" x 3/8" ●

20 Pintura electroestática

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126

3.25 TIPO DE MAQUINARIA.

Un sistema de producción involucra entre sus componentes la maquinaria con

que serán procesados los insumos o materia prima. Esta debe ser seleccionada

de acuerdo a la necesidad de producción, ya que debe satisfacer las necesidades

o requerimientos de la planta de producción con el fin de facilitar la labor de cada

operador.

El tipo de maquinaria empleado depende del proceso que requiera de la misma,

en la mayoría de los casos se trata de maquinaria estandarizada, sin embargo

puede desarrollarse de acuerdo al proceso en el que será empleada.

Para el proceso de ARTE METAL S.A de C.V se utiliza el siguiente tipo de

maquinaria

Maquinaria:

Cortadora, dobladora, troqueladora, roladora, soldadura de puntos, MIG, equipo

de limpieza de piezas,

CUADRO Nº 21 MAQUINARIA UTILIZADA EN EMPRESA MODELO

CORTADORA

DOBLADORA

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127

TROQUELADORA

ROLADORA

SOLDADURA

(PUNTEADORA)

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128

3.26 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.

3.26.1 DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL DE EMPRESA MODELO

Para el caso de la empresa modelo la investigación se realizó utilizando los

siguientes instrumentos como base:

• Observación Directa

• Entrevista con el jefe de producción

• Observación directa: La observación directa en las instalaciones de la

empresa modelo se realizó con el objetivo de conocer aspectos como:

instalaciones físicas, el proceso productivo, y verificación de la existencia de

un sistema de gestión de calidad y sus posibles controles, entre otros.

Por medio de la observación directa se pudo identificar los aspectos más

importantes que generan limitantes en el flujo de proceso productivo, las cuales

se presentan a continuación:

- Dentro de las observaciones en las instalaciones físicas en el área de

producción de la empresa, se puede concluir que no existe una Distribución

en planta eficiente que vaya conforme a las necesidades requeridas por el

proceso del producto; Además es evidente la pérdida de tiempo que se

genera en el transporte de la materia prima hacia las diferentes áreas de

producción, esto es debido a que no existe una bodega de materia prima,

ya que simplemente se dejan estas, (las Laminas) en el lugar de recepción.

Inadecuada distribución en planta

- No hay una buena iluminación en las áreas operativas donde se llevan a

cabo los procesos de fabricación, generando que los operarios no trabajen

en las condiciones adecuadas ya que esto baja la eficiencia de producción

así como no existen las mejores condiciones de higiene y seguridad

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129

industrial tal es el caso de operarios que no utilizan el equipo de seguridad

para efectuar el trabajo y maquinaria que no tenía el equipo de protección

adecuado. Inadecuada distribución en planta, Mala administración de la

producción

- No existe un programa de mantenimiento de la maquinaria lo cual conlleva

a que existan maquinaria y equipo desajustado lo que genere un defecto

en las piezas que se procesan en las mismas, además de cierta

maquinaria que esta fuera de uso. Falta de control sobre el mantenimiento de

la maquinaria y herramientas

- Las piezas son procesadas sin ningún estándar de calidad, es decir que el

mismo operario hace su propio control sin ningún tipo de asesoría,

apoyándose en su propio criterio y experiencia, y el encargado de dicho de

control se limita a chequear el lote de piezas por medio de una simple

inspección visual si utilizar ningún instrumento o equipo para verificar.

(Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad)( Deficiente

control de calidad, Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de

calidad )

- No existe una unidad de calidad establecida para la verificación de los

parámetros sobre las piezas producidas y producto terminado, así como

también para la verificación de materia prima. Deficiente Control de la

producción y no monitoreo de la calidad

• Entrevista con el Jefe de Producción: Se efectuó una entrevista con el Jefe de

Producción de la empresa modelo, ya que es la persona que está vinculada

con la información relacionada a los procesos de producción. La entrevista se

realizó considerando un formato13 en el que se incluyen preguntas orientadas

a conocer la situación actual de los diferentes procesos de manufactura y si

estos están siendo auditados mediante un sistema de gestión de calidad.

13 Ver Anexo No. 3: “Entrevista dirigida al jefe de Producción de la empresa modelo “basado en un cuestionario

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130

- Existe actualmente un desconocimiento del significado entre un sistema de

gestión calidad y sus componentes, y un control de calidad, esto, dentro de

la empresa conlleva en si a una confusión entre dichos conceptos, lo que

genera una limitante al querer establecer la importancia del porque debe

haber un sistema de gestión de calidad para los procesos de manufactura

en funcionamiento dentro de las empresas. Deficiente control de calidad,

Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad.

- El no saber diferenciar entre un sistema de gestión de calidad y control de

calidad permite que no creen márgenes de estándares del los productos

generando así, perdidas por reprocesos. Deficiente control de calidad,

Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad, Criterios

Inadecuados sobre la calidad de los procesos

- No existe un sistema de gestión de calidad establecido dentro de la

empresa Modelo, pero si poseen un control de calidad deficiente ya que no

existe ninguna base técnica sobre la cual se apoyen para establecer

parámetros y estándares de calidad con las que se rijan los procesos

productivos. Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos, Deficiente

Control de la producción y no monitoreo de la calidad

- Para elaborar los productos de los clientes, estos se basan en muestras y

planos, sin embargo el mal control de calidad sobre los procesos permite

que existan pérdidas o averías de piezas, esto generando a su vez

reprocesos sobre las mismas. Criterios Inadecuados sobre la calidad de los

procesos, Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad

- El Jefe de Producción menciono tener problemas con devoluciones de

producto debido al incumplimiento de las especificaciones solicitadas. Este

problema es debido a negligencia de operario, falta de control de

especificaciones, herramientas desajustadas y operarios no

adiestrados.(DCP-CICP-FMME) Deficiente Control de la producción y no

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monitoreo de la calidad, Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos,

Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas

- La Distribución en Planta actual de la empresa modelo fue hecha con base

a la maquinaria y espacio que existía. No fue basada en ningún estudio

técnico que tomara en cuenta el flujo de producción. Inadecuada distribución

en planta

- No existe un programa de mejora continua en factores que intervienen en

el proceso productivo, conformándose con lo que hasta este momento se

utiliza (Distribución en planta, análisis de flujo de procesos, manejo de

materiales, etc.). Mala administración de la producción

Partiendo de las conclusiones obtenidas del análisis del estudio de la situación

actual de la empresa y los resultados obtenidos de la investigación del sector

metal mecánica se determino que existe una relación entre los problemas

encontrados en el sector, y los problemas existentes que reflejan la situación

actual de la empresa modelo , ya que hay factores de incidencia entre ambas

partes que conllevan a que se encuentren parámetros de semejanza que al final

afectan a los procesos de manufactura tanto del sector como de la empresa

modelo. todo esto se determino por medio de las herramientas utilizadas

anteriormente y la visita a la misma , haciendo las observaciones pertinentes ,

para llegar a concluir dicha relación, se obtuvo la puntación para los problemas

de dicha empresa por medio de la frecuencia con que estos se presentan en las

conclusiones de las observaciones directas y entrevista con el encargado del área

, para poder jerarquizar los problemas que no necesariamente serán en el mismo

orden que el que se determino para el sector en general , siendo todo esto

tomado a criterio del grupo de estudio, haciendo uso de las técnicas de ingeniería

industrial.

A continuación se muestra el cuadro donde se detalla la jerarquización de los

problemas encontrados en el caso práctico.

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CUADRO Nº 22 ANÁLISIS DE PROBLEMAS EMPRESA MODELO

Nº PROBLEMAS DETECTADOS PREGUNTA

TOTAL DE PUNTOS % CALIDAD DEP PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 1 2

1 Deficiente control de calidad, Desconocimiento del concepto de sistema de gestión de calidad 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 6 17%

2 Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad - - - - 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - 9 26%

3 Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos - - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - 7 20%

7 Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 6%

8 Mala administración de la producción - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 - - 7 20%

9 Inadecuada distribución en planta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 4 11%

35 100%

1 Deficiente Control de la producción y no monitoreo de la calidad

2 Criterios Inadecuados sobre la calidad de los procesos

3 Mala administración de la producción

4 Deficiente control de calidad, Desconocimiento del concepto de sistema de gestión calidad.

5 Inadecuada distribución en planta

6 Falta de control sobre el mantenimiento de la maquinaria y herramientas