APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

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1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN BELT PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE LA MAQUINA EXTRUSORA 301 EN UNA EMPRESA CABLERA MARIA CAMILA DAZA ARANGO CLAUDIA OREJUELA POSSO UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI 2015

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APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN BELT PARA LA

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE LA MAQUINA EXTRUSORA

301 EN UNA EMPRESA CABLERA

MARIA CAMILA DAZA ARANGO

CLAUDIA OREJUELA POSSO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2015

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APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN BELT PARA LA

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE LA MAQUINA EXTRUSORA

301 EN UNA EMPRESA CABLERA

MARIA CAMILA DAZA ARANGO

CLAUDIA OREJUELA POSSO

Diplomado Lean Manufacturing & Six sigma Con Modalidad Green Belt Para optar al título de Ingeniero Industrial

DIRECTORES DE PROYECTO

ILEANA PEREZ VERGARA

JULIÁN RIVERA

JOSE ALBERTO ROJAS

GABRIEL RUEDA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2015

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TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN..........................................................................................................................................9

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 10

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 11

1. MARCO REFERENCIAL...................................................................................................... 12

1.1 MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 12

1.1.1 PRODUCTIVIDAD.................................................................................................. 12

1.1.2 LA EFICIENCIA, LA EFICACIA Y LA EFECTIVIDAD ...................................... 12

1.1.3 MEJORAMIENTO DE PROCESOS .................................................................. 13

1.1.4 KAIZEN COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO ............................. 14

1.1.5 TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN Y HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y

ANÁLISIS................................................................................................................................. 15

1.1.6 QUICK CHANGEOVER CON ORIENTACIÓN DEL SISTEMA SMED ........ 19

1.2 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 21

1.2.1 PROCESOS ............................................................................................................ 21

1.2.2 MANO DE OBRA.................................................................................................... 21

1.2.3 TIEMPO IMPRODUCTIVO ................................................................................... 21

1.2.4 SEPARAR LA PREPARACIÓN INTERNA DE LA EXTERNA ........................ 21

1.2.5 ELIMINACIÓN DE LOS ......................................................................................... 22

1.2.6 TRANSPORTE ....................................................................................................... 22

1.2.7 TIEMPO DE ESPERA ........................................................................................... 22

1.2.8 SOBRE-PROCESAMIENTO O PROCESOS INAPROPIADOS ..................... 22

1.2.9 MOVIMIENTOS INNECESARIOS ....................................................................... 22

1.2.10 CONFIGURACIÓN DE TALLER (JOB-SHOP) .................................................. 22

1.2.11 FLEXIBILIDAD DE LOS PROCESOS ................................................................ 23

1.2.12 CABLES DE MEDIA TENSIÓN ............................................................................ 23

1.2.13 PROCESO DE EXTRUSIÓN .............................................................................. 23

1.2.14 MODELO DE EFICIENCIA ................................................................................... 23

1.2.15 EFECTIVIDAD ........................................................................................................ 23

2 CAPÍTULO DEFINIR ............................................................................................................. 24

2.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 24

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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 25

2.3 METAS DEL PROYECTO ............................................................................................ 26

2.4 MIEMBROS DEL EQUIPO ........................................................................................... 26

2.5 SIPOC .............................................................................................................................. 26

2.6 VOC “ DIAGRAMA DE LA VOZ DEL CLIENTE” .................................................... 27

2.7 RESUMEN FASE DEFINA ........................................................................................... 29

3 CAPÍTULO MEDIR ................................................................................................................. 29

3.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 29

3.2 MAPA DE CADENA DE VALOR ................................................................................ 29

3.3 INDICADORES DEL PROCESO ................................................................................ 31

3.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................................................... 31

3.5 HERRAMIENTAS DE ÁNALISIS DE VARIACIÓN .................................................. 33

3.6 ANALISIS DE CAPACIDAD DEL PROCESO ............................................................ 35

3.7 RESUMEN CAPÍTULO MEDIR .................................................................................... 37

4 CAPÍTULO ANALIZAR .......................................................................................................... 37

4.2 ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO ............................................................................ 38

4.3 SELECCIÓN DE POSIBLES CAUSAS ..................................................................... 40

4.4 EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS PARA CONFIRMAR RELACIONES. ......... 40

4.4.1 DISPERSIÓN DE LOS DATOS ........................................................................... 40

4.4.2 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS ................................................................... 41

4.5 RESUMEN CAPÍTULO ANALIZAR ............................................................................ 42

5 MEJORAR E INNOVAR ........................................................................................................... 42

5.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 42

5.2 POSIBLES SOLUCIONES GENERALES Y PROPUESTAS DE MEJORA. ..... 42

5.3 ARGUMENTACIÓN DE LAS 3 PRINCIPALES SOLUCIONES Y MEJORAS

GENERALES. ......................................................................................................................... 44

5.4 IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES Y MEJORAS GENERALES. ....... 45

5.4.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 3 METODOLOGÍA SMED. ............... 47

5.4.4. DIAGRAMA DE FLUJO Y RECORRIDO DE RUTA ......................................... 49

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5.5. PLAN DE MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE SE

DETECTARON EN EL REGISTRO DEL FORMATO QUIK CHANGER OVER /

SMED. ...................................................................................................................................... 51

5.6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA KAIZEN .................... 55

5.6.1. KAIZEN ELIMINACIÓN DE TUBO DE LA TOLVA .............................................. 55

5.6.2. KAIZEN SISTEMA DE VACIADO RÁPIDO PARA TOLVA. ............................... 56

5.6.3. KAIZEN DISEÑO DEL EXTRACTOR PARA EL PORTADADO ..................... 57

5.6.4 .KAIZEN CONTROL VISUAL DE LA HERRAMIENTA DE CENTRADO. ......... 58

5.6.5. KAIZEN UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA PARA DESMONTAR PARTE DE

CABEZAL. ............................................................................................................................... 59

5.6.6. KAIZEN CONTROL VISUAL VASELINA................................................................. 59

5.6.7. KAIZEN CAMBIO DE TORNILLO ALLEN POR TORNILLO MARIPOSA. ......... 60

5.6.8. KAIZEN BANCO DE HERRAMIENTAS CONTROL VISUAL ............................ 61

5.6.9. KAIZEN INSTALACION DE PISTON NEUMATICO. ............................................. 62

5.6.10. KAIZEN ESTRACION DE TORNILLO ................................................................... 63

5.6.11. KAIZEN ORDEN PARA HERRAMIENTAS ........................................................... 64

5.6.12. KAIZEN COMUNICACIÓN POR RADIO PARA DISMINUIR EL

DESPLAZAMIENTO .............................................................................................................. 64

5.7 . HERRAMIENTA AMEF PARA BUSCAR ACCIONES DE MEJORA .............. 65

5.8 RESUMEN DE LA ETAPA DE MEJORAR E INNOVAR ........................................... 67

6 CAPITULO CONTROLAR ......................................................................................................... 68

6.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 68

6.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE

LOS PROCEDIMIENTOS Y MEJORAS. ....................................................................... 68

6.3 BENEFICIOS OBTENIDOS ........................................................................................... 68

6.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA VARIABLE .............. 69

6.5 AHORROS OBTENIDOS ............................................................................................... 70

7. LECCIONES APRENDIDAS ................................................................................................ 72

8. ANEXOS .................................................................................................................................. 73

ANEXO 1. PROJECT CHARTER ............................................................................................ 73

ANEXO 2. MAPA CADENA DE VALOR ................................................................................. 74

ANEXO 3. QUICK CHANGER OVER / SMED ...................................................................... 75

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ANEXO 4.ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS AMEF .................................... 79

ANEXO 5. LISTA DE CHEQUEO ........................................................................................... 80

ANEXO 6. FORMATO LECCIÓN DE UN PUNTO ............................................................ 81

ANEXO 7.PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LAS REPONSABILIDADES. ................... 82

ANEXO 8. PLANO Y DISEÑO DEL DISPOSITIVO PARA SISTEMA DE VACIADO DE

LA TOLVA. .................................................................................................................................. 84

ANEXO 9.PLANO CAJON DE HERRAMIENTAS CONTROL VISUAL............................. 85

ANEXO 10. CARTA DE APROBACIÓN .................................................................................... 86

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................................. 86

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TABLA DE CONTENIDO DE LAS ILUSTRACIONES

Ilustración1. La productividad y sus componentes ........................................................ 13

Ilustración 2. Metodología para mejorar y documentar procesos. .................................. 14

Ilustración 3. Representación visual y numérica del análisis de Pareto. ..................... 16

Ilustración 4. Simbología de los diagramas de procesos según la ASME. ................... 17

Ilustración 5. Diagrama de flujo y recorrido de ruta. ...................................................... 18

Ilustración 6. configuración de manufactura flexible job shop. ..................................... 20

Ilustración 7.Diagrama de flujo y recorrido de ruta. ....................................................... 27

Ilustración 8. La voz del cliente VOC. ........................................................................... 28

Ilustración 9.Cálculo capacidad del proceso. ................................................................. 37

Ilustración 10.Diagrama de Ishikawa. ............................................................................. 38

Ilustración 11.dezplazamiento antes. ........................................................................... 50

Ilustración 12.dezplazamiento después......................................................................... 51

Ilustración 13.Eliminación de tubo de tolva. ................................................................. 55

Ilustración 14.Kaizen sistema de vaciado rápido para tolva. ........................................ 56

Ilustración 15.Kaizen diseño del extractor del porta dado. ............................................ 57

Ilustración 16.kaizen Control visual de la herramienta de centrado. .............................. 58

Ilustración 17. Kaizen Utilizaciones de herramienta para desmontar parte de cabezal. 59

Ilustración 18.kaizen Control visual de vaselina. .......................................................... 60

Ilustración 19.Kaizen cambio de tornillo Allen por nueva ventanilla con tornillo mariposa.

........................................................................................................................................ 61

Ilustración 20.Kaizen banco de herramientas control visual. ....................................... 62

Ilustración 21.Kaizen Instalación de pistón neumático. ............................................... 63

Ilustración 22.Kaizen extracción de tornillo. .................................................................. 63

Ilustración 23.Kaizen orden para herramientas. ......................................................... 64

Ilustración 24.Kaizen comunicación por radio para disminuir el desplazamiento. ..... 65

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CONTENIDO DE LAS GRÁFICAS Y TABLAS

Grafico 1. Producción de maquina extrusora noviembre 2014. ...................................... 24

Grafico 2. Actividades generales de la maquina 30 ........................................................ 25

Grafico 3. Análisis de tendencia de tiempo promedio cambio por mes. ....................... 33

Grafico 4.Tiempo de preparaciones para el COF. ......................................................... 33

Grafico 5.Tiempo promedio de preparación para COF por turno. ................................. 34

Grafico 6.Gráfica de probabilidad para tiempo promedio de cambio de orden. ............... 36

Grafico 7.Dispersión de porcentaje preparaciones VS horas totales programadas ......... 41

Grafico 8.Clasificacion de las actividades del SMED. .................................................... 48

Grafico 9.Gráfico de Control por etapas del Antes y Después de la variable objetivo. .... 69

Grafico 10.Gráfica de caja Prueba de ANOVA. ............................................................... 70

Tabla 1. Ciclo PHVA para implementar Kaizen .............................................................. 15

Tabla 2.Listado de actividades de una preparación de cambio de material de PE a PVC

........................................................................................................................................ 30

Tabla 3. Data collection plan ........................................................................................... 32

Tabla 4.Ranking C&Q...................................................................................................... 39

Tabla 5.5 WHY ................................................................................................................ 40

Tabla 6.Matriz impact-effort chart. ................................................................................... 43

Tabla 7.plan de programación de 7 días........................................................................ 46

Tabla 8.Nuevo plan de programación con el criterio establecido. ................................ 46

Tabla 9.Resultados de la mejora antes y después. ..................................................... 47

Tabla 10.plan de mejoramiento para las actividades registradas en la operación de

cambio de orden de fabricación. ................................................................................... 52

Tabla 11.Propuestas de mejora por incidencias del proceso. .......................................... 66

Tabla 12.incidencias del antes y despues ..................................................................... 71

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RESUMEN

ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE

PREPARACION DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 301 EN UNA COMPAÑIA CABLERA

MEDIENTE LA APLICACIÓN DE LEAN SIX SIGMA, UNA METODOLOGIA

DESARROLLADA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS

DISMINUYENDO LA VARIABILIDAD DE LOS MISMOS Y LA ELIMINACION DE LOS 8

DESPERDICIOS QUE PUEDEN PRESENTARSE.

PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO SE HA TOMADO COMO BASE LA

APLICACIÓN DE DISTINTAS HERRAMIENTAS COMO SMED Y 5S CON EL FIN DE

DISMINUIR LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE LA MAQUINA EXTRUSORA 301

LÍNEA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN Y UN ANALISIS ESTADISTICO

FUNDAMENTADO EN EL SOFTWARE MINITAB V16.

PALABRAS CLAVES

SIX SIGMA, VARIABILIDAD, LEAN MANUFACTURING, DESPERDICIOS,

DIPLOMADO, MAQUINA EXTRUSORA, TIEMPO DE PREPARACIÓN

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INTRODUCCIÓN

La organización en la que se pretende desarrollar el tema del proyecto, es una

empresa reconocida por ser líder en la fabricación de cables para energía y

telecomunicaciones en Colombia, cuyo nombre se omite por tema de confidencialidad.

Esta compañía cuenta con diferentes procesos para la consecución de sus

productos finales, como lo son el proceso de colada continua, trefilado, cableado,

encintado y de extrusión, este último proceso siendo el foco del proyecto para la

aplicación de la metodología Lean – Six Sigma que contendrá 5 grandes fases, definir,

medir, analizar, mejorar y controlar, las cuales tendrán sustentadas su análisis por la

aplicación de herramientas propias de la metodología.

Alguno de los problemas que ha tenido que afrontar la compañía se reflejan en

los gastos incurridos por el pago de multas y cláusulas de incumplimiento a los clientes,

debido al retraso en la entrega de algunos productos. Otra de las dificultades que ha

tenido que afrontar la compañía es la pérdida de contratos por no ofrecer tiempos de

entrega más cortos en relación con la familia de productos de media tensión, esta

última situación contextualiza en que los tiempos de entrega que solicita el cliente no

se han podido aceptar por temas relacionados con la productividad y el tiempo de

ciclo que actualmente tiene establecido planeación y producción para los cables de

dicha familia.

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JUSTIFICACIÓN

A raíz de sus acreditaciones, de los altos estándares de calidad y seguridad, de las

alianzas e integración con grupos empresariales, y por cumplir con los requerimientos de

los clientes y especificaciones normativas, la compañía ha sido elegida para suministrar

cables eléctricos de media, alta y baja tensión a diferentes proyectos a nivel mundial,

proyectos que según el histórico de ventas y el articulo realizado por portafolio.com

en el año 2013 ha permitido que esta compañía incremente sus ventas, y aumente

su producción a un ritmo en promedio del 10% anuales en los últimos 5 años, y

según el informe presentado por la dirección de mercadeo y venta en el primer

trimestre del año 2014 se ha presento un incremento del 30% en las solicitudes de

pedidos para cables de media tensión.

En resultado a este acontecimiento el departamento de ventas ha tenido que afrontar

la perdida de contratos y clientes potenciales, y los gastos incurridos por el pago a multas

de incumplimiento, al no poder ofrecer y efectuar para los clientes el tiempo de entrega

exigido. En consecuencia con esta situación a la división de ventas se les ha generado

la necesidad de poder ofrecer a sus clientes mejores repuestas a los tiempos de entrega,

y esto ha ocasionado que la compañía y su planta requiera aprovechar al máximo su

capacidad y busque mejorar sus procesos operativos, a través de la eliminación de

actividades que no agregan valor, de disminuir los tiempos y actividades que retrasen

la puesta en marcha en el proceso de producción para la línea de media tensión, que

es en este momento la familia de cables más demandante, para contribuir a la obtención

de mejores resultados y cumplimientos de acuerdo a la demanda.

La familia de cables de media tensión son pedidos que se realizan bajo el concepto de

make to orden, lo cual requiere para esto que la planta tenga una configuración

productiva bajo el concepto de Job shop, y es necesario que esta pueda ser capaz de

lograr una mayor flexibilidad en la producción de cables y una ejecución rápida al

cambio de orden, con el fin de que pueda tener una mejor respuesta a la

demanda y poder realizar las entregas a tiempo.

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1. MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 PRODUCTIVIDAD

La productividad está en función de los resultados que se obtienen en un proceso

o sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados

considerando los recursos empleados para generarlos. Tradicionalmente, la

productividad se mide por el cociente entre la salida o resultados total y las

entradas o recursos totales que se requirieron para producir dichas salidas.

Mejorar la productividad implica el perfeccionamiento continuo del actual sistema

para alcanzar mayores resultados. (Salas & Vidal, 2013) La productividad también

es un indicador de la competitividad interna de la compañía y está ligado

diferentes conceptos como la eficiencia, la eficacia y efectividad.

1.1.2 LA EFICIENCIA, LA EFICACIA Y LA EFECTIVIDAD

Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia.

La primera es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos

utilizados, mientras que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades

planeadas y se alcanzan los resultados planeados. (Ver figura 1)

Así que buscar eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no

haya desperdicio de recursos; mientras que la eficacia implica utilizar los recursos

para el logro de los objetivos trazados, hacer lo planeado. (Gutiérrez 2010)

Efectividad significa que se logran los objetivos a través del mejor método y el

más económico es decir se logra la satisfacción del cliente. (Delgado 2014).

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Ilustración 1. La productividad y sus componentes

Fuente: Tomado de CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD de Humberto

Gutiérrez.

1.1.3 MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Para hablar de mejoramiento de procesos es importante entender que es un

proceso: “es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre sí para

transformar un insumo en un producto (mercadería o servicio)” (Chang, 1995). El

mejoramiento de procesos pretende mejorar los productos, servicios y procesos.

Es una actitud general que debe ser la base para asegurar la estabilización del

proceso y la posibilidad de mejora, también se puede decir que es el

aseguramiento de la confiabilidad del producto. (Salas & Vidal, 2013).

Realizar un mejoramiento es necesario “Que La empresa defina que procesos le

interesa mejorar. Es importante seleccionarlos atendiendo a los problemas reales

o potenciales evidenciados. Por ejemplo: Problemas y/o quejas de clientes

externos, problemas y/o quejas de clientes internos, Proceso con alto costo,

proceso con tiempos de ciclo prolongado. Existencia de una mejor forma conocida

de realizar el proceso que se quiere adoptar, pérdidas de mercados. Visualización

de mejoras al realizar la representación del proceso”. (Auliso, Miles, & Quintillán.

2002). Para realizar una mejora es necesario implementar metodologías que

permitan desarrollar el análisis la documentación y las propuestas. A

continuación la figura 2 ilustra los pasos que permiten desarrollar un proceso de

mejora.

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Ilustración 2. Metodología para mejorar y documentar procesos.

Fuente: Claves para la mejora de los procesos en las organizaciones. Revista

FCE, Auliso, R., Miles, J., & Quintillán, I. (2002).

1.1.4 KAIZEN COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO

Del japonés Kai que significa “cambio” y zen que significa “bueno”, es decir

“cambiar para ser mejor” o “mejorar”. Su objetivo principal es la eliminación de

desperdicios entre los que se describen según Onho.

La mejora Kaizen consiste en una acumulación gradual y continua de

pequeñas mejoras hechas por todos los empleados de diferentes niveles, este

concepto debe comprenderse también en un contexto esencial de dos

componente como lo es; la percepción para descubrir los problemas, y el

desarrollo de ideas para hallar soluciones.

1.1.4.1 IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA FILOSOFÍA KAIZEN:

Para la implementación de la filosofía Kaizen es necesario

crear grupos de diferentes integrantes interesados con la mejora

continua y que estén involucrados con el proceso, esto incluye

tanto como cargos operativos como administrativos estos deben

reunirse de forma continua para observar e identificar , analizar,

planear y desarrollar e implementar sus ideas, la filosofía esta

entorno a la ejecución el ciclo Deming o PHVA.(Tabla 1).

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Tabla 1. Ciclo PHVA para implementar Kaizen

Planear:

Paso 1 Definir el problema

Pasó 2 Estudie la situación actual

Pasó 3 Analice las causas

potenciales

Hacer: Pasó 4 Implemente la solución

Verificar: Pasó 5 Verifique los resultados

Actuar: Pasó 6 Estandarice la mejora

Pasó 7 Establezca futuros planes

Fuente: Adaptada de cientia et Technica No 45, Agosto de 2010. Universidad

Tecnológica de Pereira

1.1.5 TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN Y HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y

ANÁLISIS

Para la realización de un proyecto, propuestas de mejora, e implementación de

nuevos métodos de trabajo, es importante indagar acerca de las condiciones

actuales, conocer los puntos críticos y la forma en que impacta la situación en

la que se pretende trabajar, para esto es importante conocer y aplicar

diferentes técnicas de exploración y herramientas de registro y análisis.

1.1.5.1 ANÁLISIS DE PARETO

Las áreas con problemas se pueden definir mediante una técnica desarrollada

por el economista Pareto para explicar la concentración de las riqueza. en el

análisis los artículos de interés se identifican en una escala común y después

se acomodan en orden ascendente creando una distribución acumulada, por lo

común 20% de los artículos clasificados representa el 80% o más de las

actividades totales, de esta manera el analista de métodos concentra la mayor

parte de los esfuerzos en unos cuantos trabajos que produce casi todos los

problemas.(Herrón,1976)

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El Diagrama de Pareto comunica de forma clara, evidente y de un "vistazo", el

resultado del análisis de comparación y priorización. (Domenech 2000)

La figura 3 es la representación de la tabla estadística porcentual de las

actividades ,eventos o variables que se evalúan en relación al problema y que

estas a su vez son representada por una gráfica de barras para hacer más

evidente y visual al causa más significativa.

Ilustración 3. Representación visual y numérica del análisis de Pareto.

Fuente: (Fundibeq, 2006)

1.1.5.2 DIAGRAMA DE PROCESOS

En el libro de estudio del trabajo el autor menciona que esta herramienta de

análisis es una representación gráfica de los pasos que siguen en una

secuencia de actividades que constituyen un proceso o un procedimiento,

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, además,

incluye toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal

como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo recorrido (Ver figura

4). (Criollo, 2000)

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Ilustración 4. Simbología de los diagramas de procesos según la ASME.

Fuente: (Niebel, Freivalds. 2004)

1.1.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO Y RECORRIDO DE RUTA

Este diagrama nos permite visualizar la distribución de la planta y

reconocer la secuencia de actividades y proceso de forma locativa, nos

admite recocer las áreas de almacenamiento temporal o permanentes, de

inspección y puntos de trabajo.

El diagrama de flujo es un complemento útil al diagrama de procesos, ya

que indica como regresar y las posibles áreas congestionadas, además

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facilita la posibilidad de desarrollar una distribución de planta ideal.(Niebel,

Freivalds. 2004)

Ilustración 5. Diagrama de flujo y recorrido de ruta.

Diagrama flujo de trabajo (antes)

Fuente: Creación propia

1.1.5.4 CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA

La capacidad de respuesta a las demandas de los clientes es una

característica de competitividad, ésta a su vez, requiere de apoyarse en

procesos de manufactura que sean flexibles a partir de minimizar el tiempo de

preparación de las corridas de producción, y para generar este propósito es

necesario ir de la mano de la connotación mencionada por Mula

Rodríguez en que las empresa o proceso deben ejecutarse libre de

desperdicios o ineficiencias y desarrollarse con lo mínimo de los recursos

necesarios” (Rodríguez 2013).

Phil Condit dice que “aquellas compañías que quieren mantener su

posición competitiva deben mejorar continuamente lo que hace”. (Condit

1999).

Si bien las mejoras se pueden desarrollar en diferentes ámbitos de la

compañía como la calidad, el costo y el tiempo entre otros. para nuestro

interés de estudio nos enfocaremos en mejorar o disminuir el tiempos de

preparación de la maquina critica de la línea de media tensión el cual

está relacionado con la respuesta para satisfacer la demanda del cliente. Lo

anterior exige procesos productivos que puedan adaptarse rápidamente a la

demanda, por lo cual las empresas deben ser capaces de iniciar la fabricación

de un producto con rapidez en el momento en que reciben el pedido del

cliente y otorgar respuesta en tiempo y forma. Esto es lo que se conoce

como Job shop. Que es la configuración actual de la línea de cables de

media tensión.

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1.1.6 QUICK CHANGEOVER CON ORIENTACIÓN DEL SISTEMA SMED

Quick changeover y el SMED es una metodología que busca mejorar los

procesos de preparación de las máquinas. Disminuir el tiempo que se pierde en

las máquinas e instalaciones debido al cambio de utillaje necesario para pasar de

producir un tipo de producto a otro Generando flexibilidad al área de producción

en una organización. La flexibilidad se rige por la simplicidad y rapidez en

el cambio de útiles en la preparación de máquinas, la preparación de las

maquinas es una operación que no agrega valor al producto, por tanto lo que

siempre se busca es minimizar los tiempos de la operación. (Mantilla 2009).

Quick changerover y el SMED es una metodología que busca mejorar los

procesos de preparación de las máquinas. Disminuir el tiempo que se pierde en

las máquinas e instalaciones debido al cambio de utillaje necesario para pasar de

producir un tipo de producto a otro Generando flexibilidad al área de producción

en una organización. La flexibilidad se rige por la simplicidad y rapidez en

el cambio de útiles en la preparación de máquinas, la preparación de las

maquinas es una operación que no agrega valor al producto, por tanto lo que

siempre se busca es minimizar los tiempos de la operación. (Mantilla 2009).

Algunos de los beneficios que aporta esta herramienta son:

Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo

Reducir el tamaño del inventario

Reducir el tamaño de los lotes de producción

Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de

producción.

Algunos de los tiempos que se deben eliminar aparecen como despilfarros

habitualmente de la siguiente forma:

Los productos terminados se trasladan al almacén con la máquina parada.

El siguiente lote de materia prima se trae del almacén con la máquina parada.

Las cuchillas, moldes, matrices, no están en condiciones de funcionamiento.

Algunas partes que no se necesitan se llevan cuando la máquina todavía no está

funcionando.

Faltan tornillos y algunas herramientas no aparecen cuando se necesitan durante

el cambio.

El número de ajustes es muy elevado y no existe un criterio en su definición.

El SMED, asociado al proceso de mejora continua, busca eliminar todos estos

desperdicios.

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20

1.1.6.1 UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA QUICK CHANGEOVER Y EL

SISTEMA SMED

Para entender la importancia de esta técnica con un ejemplo sencillo podemos

plantearnos que, en nuestro caso y como conductores, cambiar una rueda de

nuestro vehículo en 15 minutos es aceptable, sin embargo la elevada competencia

y la continua pugna por el ahorro de tiempos ha llevado a los preparadores de

Fórmula 1 a hacer ese cambio en 7 segundos. Como caso genérico partiremos de

la base de que con esta técnica puede reducirse el tiempo de cambio un 50% sin

inversiones importantes. Para ello, Shigeo Shingo en 1950 (Productivity Press,

1996) descubrió que había dos tipos de operaciones al estudiar el tiempo de

cambio en una prensa de 800 toneladas que son:

Operaciones Internas: aquellas que deben realizarse con la máquina parada.

Operaciones Externas: pueden realizarse con la máquina en marcha.

El objetivo es analizar todas estas operaciones, clasificarlas, y ver la forma de

pasar operaciones internas a externas, estudiando también la forma de acortar las

operaciones internas con la menor inversión posible. Una vez parada la máquina,

el operario no debe apartarse de ella para hacer operaciones externas. El objetivo

es estandarizar las operaciones de modo que con la menor cantidad de

movimientos se puedan hacer. De tal forma que se vaya perfeccionando el método

y forme parte del proceso de mejora continua de la empresa.

Ilustración 6 configuración de manufactura flexible job shop.

Fuente: Gear technology por Shahrukh A. Iraní, OSU

La ilustración anterior (Fig. 6) muestra un flujo de trabajo optimizado de una

operación de manufactura que mantiene las operaciones de mayor volumen

cercano juntos para minimizar el desperdicio de los viajes. “La idea es crear más

Page 21: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

21

valor con menos recursos, menos errores y menos defectos de los productos", dice

James Womack, asesor sénior de Lean Enterprise Institute (LEI) en Cambridge,

Massachusetts. (Womack ,2005)

Para este tipo de configuración de manufactura, es recomendable

implementar herramientas de mejora continua relacionadas con la sistema

de lean Manufacturing como lo es el SMED (Womack y Jones 2005) .

1.2 MARCO CONCEPTUAL

1.2.1 PROCESOS

Un proceso es un programa en ejecución. Un proceso simple tiene un hilo de

ejecución, por el momento dejemos esta última definición como un concepto, luego

se verá en más detalle el concepto de hilo. Una vez definido que es un proceso

nos podríamos preguntar cuál es la diferencia entre un programa y un proceso, y

básicamente la diferencia es que un proceso es una actividad de cierto tipo que

contiene un programa, entradas salidas y estados.

1.2.2 MANO DE OBRA

Recurso indispensable para accionar la maquinaria, herramientas y equipo y

manipular los materiales (Operarios), adicionalmente de quienes coordinan,

planean y tienen la responsabilidad directa sobre la administración de la fábrica

(Dirección).

1.2.3 TIEMPO IMPRODUCTIVO

Son aquellos tiempos “muertos”, que ocasionan la inactividad de la operación,

como falta de material primas.

1.2.4 SEPARAR LA PREPARACIÓN INTERNA DE LA EXTERNA

Se debe entender por preparación interna todas aquellas actividades para cuya

realización es menester detener la máquina o equipo. En tanto que la externa

incluye todas aquellas actividades que pueden efectuarse mientras la máquina

está en funcionamiento.

Page 22: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

22

1.2.5 ELIMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE AJUSTE

Las actividades de ajuste pueden llegar a representar entre el 50 y el 70 por ciento

del total de las actividades internas. Por tal motivo es importante e imperioso

reducir sistemáticamente el tiempo de ajuste a los efectos de reducir el tiempo

total de preparación. La clave no consiste en reducir el ajuste, sino en "eliminarlo"

mediante un pensamiento creativo (por ejemplo: ajustando las herramientas en un

sólo movimiento – one touch up).

1.2.6 TRANSPORTE

Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren terminado

hacia y desde el almacenamiento.

1.2.7 TIEMPO DE ESPERA

Operarios esperando por información o materiales para la producción, esperas por

averías de máquinas o clientes esperando en el teléfono.

1.2.8 SOBRE-PROCESAMIENTO O PROCESOS INAPROPIADOS

Realizar procedimientos innecesarios para procesar artículos, utilizar las

herramientas o equipos inapropiados o proveer niveles de calidad más altos que

los requeridos por el cliente.

1.2.9 MOVIMIENTOS INNECESARIOS

Cualquier movimiento que el operario realice aparte de generar valor agregado al

producto o servicio. Incluye a personas en la empresa subiendo y bajando por

documentos, buscando, escogiendo, agachándose, etc. Incluso caminar

innecesariamente es un desperdicio.

1.2.10 CONFIGURACIÓN DE TALLER (JOB-SHOP)

El sistema de producción Job-Shop fabrica muchos productos diferentes en

volúmenes que varían entre la unidad y pocas unidades de cada producto.

Consiste en una fabricación no en serie, de lotes pequeños, para pedidos únicos o

de pequeñas cantidades. Por lo regular implica productos adaptados, diseñados a

la medida del cliente y de naturaleza muy poco repetitiva. Se requieren

operaciones poco especializadas, las cuales son realizadas por un mismo obrero o

por un grupo pequeño de ellos, los cuales tienen la responsabilidad de terminar

todo o casi todo el producto. Como se fabrican productos muy diferentes, los

recursos son flexibles y versátiles. El flujo material es irregular, aleatorio y varía

considerablemente de un pedido al siguiente. Se requiere que el fabricante

interprete el diseño y las especificaciones del trabajo, así como que aplique

Page 23: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

23

capacidades del alto nivel en el proceso de conversión. En la producción Job-Shop

lo que se trata es de obtener un "producto a medida" del cliente.

1.2.11 FLEXIBILIDAD DE LOS PROCESOS

Es poder brindar a los clientes un producto/servicio de acuerdo a sus necesidades

a un costo razonable, además de ser capaz de poder empezar un nuevo proyecto.

1.2.12 CABLES DE MEDIA TENSIÓN

Un Cable de Media Tensión (MV Médium Voltaje) es un cable mono polar o

multiconductor, con aislamiento dieléctrico sólido de 2001 V nominales en

adelante.

1.2.13 PROCESO DE EXTRUSIÓN

La palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que significa forzar un material a

través de un orificio. La extrusión consiste en hacer pasar bajo la acción de la

presión un material termoplástico a través de un orificio con forma más o menos

compleja (hilera), de manera tal, y continua, que el material adquiera una sección

transversal igual a la del orificio. En la extrusión de termoplásticos el proceso no es

tan simple, ya que durante el mismo, el polímero se funde dentro de un cilindro y

posteriormente, enfriado en una calandria, Este proceso de extrusión tiene por

objetivos, proceso que es normalmente continuo, usarse para la producción de

perfiles, tubos, películas plásticas, hojas plásticas, etc.

1.2.14 MODELO DE EFICIENCIA

Implica el tener procesos más eficientes que la competencia que le permite ofrecer

productos de mejora calidad Y/o menor costo (incluye la flexibilidad) . Otra

estrategia es la desarrollar modelos de operación que sean muy difíciles de imitar

por parte de la competencia (capacidades dinámicas)

1.2.15 EFECTIVIDAD

Valoración subjetiva, dependiente del observador y de su criterio de evaluación,

que determina el nivel de satisfacción que la organización da a los diferentes entes

con los que se relaciona.

Page 24: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

24

2 CAPÍTULO DEFINIR

2.1 INTRODUCCIÓN

Definir es la primera etapa del modelo DMAIC. El propósito de la etapa Definir es refinar el

entendimiento del problema a solucionar por parte del equipo de trabajo y definir las

expectativas del cliente para el proceso. Los elementos de esta etapa incluyen un

enunciado específico del problema a solucionar, enunciados descriptivos enumerando la

localización y ocurrencia de los eventos problemáticos, así como un enunciado inicial

describiendo el alcance del problema. (Manivannan, 2007)(Ver anexo 1)

Según los datos observados y construidos a partir del archivo de programación del plan

de trabajo del 2 trimestre del año 2014 (Ver grafica 1) la maquina 301 entrega el 35% de

las toneladas producida por las cinco líneas extrusoras existente en la planta, que dan

paso al proceso final de los tipos de cable fabricados en la planta.

Grafico 1. Producción de maquina extrusora noviembre 2014.

Fuente: adoptada plan del mes de la Compañía productora de cables.

La anterior grafica evidencia que la familia de media tensión es la que más

toneladas produce en la planta de la compañía cablera, por lo tanto esta y la

necesidad de ventas se convierte en una de las razones que nos indica que nos indica

Page 25: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

25

la importancia de enfocarse en la maquina 301 que es la que chaquetea a este tipo de

cables.

En consecuencia con lo anteriormente mencionado este proyecto busca la disminución

en los tiempos de preparación de la maquina extrusora 301 con el fin de mejorar la

productividad del proceso obteniendo así ahorros significativos tanto en materia de tiempo

y como en dinero.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La compañía ha evidenciado que en el 2014 el 100% de las actividades desarrolladas

en el tiempo operacional el 66,9 % se refiera a la actividad de producir, y que el

31,5 % se encuentra en actividades e incidencias improductivas de la cual se encuentra

un 23.5 % en cambios de ordenes o tiempo de preparación (Ver gráfica 2). Según los

datos del sistema de información y lo observado del método actual se halla que el

promedio del tiempo de preparación o cambio de orden de fabricación es de 71 minutos,

contemplando tiempos de preparación de más de 300 minutos razón por la cual se

requiere disminuirlos y lograr así dedicar más tiempo a la producción o puesta en marcha

de la fabricación de los cables de media tensión.

Grafico 2. Actividades generales de la maquina 30 Marcha + Tiempos Improductivos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

MA

RC

HA

(E

sta

nd

ar)

PR

EP

AR

AC

ION

RE

PR

OC

ES

O

FA

LT

A D

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TA

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N

OT

RA

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AU

SA

S

RO

TU

RA

S Y

F

AL

LA

S

AV

ER

IAS

OT

RA

S C

AU

SA

S

66,9

23,52,3

2,01,4 1,4 0,4 0,5

Po

rce

nta

je %

.

FUENTE: Planta 1, Compañía productora de cable

Page 26: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

26

2.3 METAS DEL PROYECTO

El equipo de trabajo pretende basado en el desarrollo de la metodología DMAIC

reducir los tiempos de preparación de la máquina extrusora 301 para dar inicio a

una nueva orden de fabricación, para ello se ha propuesto una disminución del

20% equivalente a 12 minutos promedio por cambio, valor que será medido

mediante la variable de tiempo promedio de cambio de orden, impactando así la

productividad y costos del proceso con un ahorro esperado de $ 15.859.400 que

contempla hora máquina y la disminución del tiempo que permanece el material en

piso en espera de ser transformado es decir en inventario, lo cual se traduce en

una mayor disponibilidad de la máquina obteniendo también un 20% de

disminución en las toneladas en piso de $ 75.818.280, ambos ahorros proyectados

a un año.

2.4 MIEMBROS DEL EQUIPO

Este proyecto contará con la participación de 8 personas, las cuales son

Coordinador de Procesos, 3 Operarios de la máquina extrusora 301, operario de

mantenimiento, Tornero de Mantenimiento y 2 estudiantes de la Universidad De

San Buenaventura, estas dos últimas siendo las responsables de la aplicación de

la metodología Lean Six Sigma.

2.5 SIPOC

Para obtener una vista macro del flujo de proceso de fabricación de un cable de

media tensión, bajo una lluvia de ideas se emplea la herramienta SIPOC (Ver

Fig.7) evidenciando como proveedores críticos del proceso áreas de la compañía

como lo es ventas, quienes son los que levantan bandera dando a conocer el

pedido requerido por el cliente, teniendo en cuenta que esta compañía trabaja

Make to Order, es desde este punto que se da inicio a todas aquellas actividades

que permitirán la transformación de la materia prima con un único fin, entregar al

proveedor el cable solicitado, en el tiempo indicado y con las características

exactas.

Page 27: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

27

Ilustración 7.Diagrama de flujo y recorrido de ruta.

Fuente: Creación propia

2.6 VOC “ DIAGRAMA DE LA VOZ DEL CLIENTE”

Con el fin de alinear las necesidades y expectativas del cliente que para términos

de este ejercicio son los anteriormente nombrados en el numeral 1.4 se emplea la

herramienta VOC (Ver Fig.9) que permite identificar causas potenciales y que

actuando sobre ellas ayudarán de manera positiva a la disminución de los tiempos

de preparación de la maquina extrusora 301.

Page 28: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

28

Ilustración 8. La voz del cliente VOC. Que quiere el Cliente Direccionadores Factor Critico de calidad Indicador

CAMBIOS DE ORDEN

DE FABRICACIÓN% TIEMPOS DE COF

PLANEACIÓN

REFERENCIAS

PROGRAMADAS

# DE CAMBIOS POR

SEMANA

FALTA DE POLIMERO

EN MAQ

TIEMPO DE ESPERA EN

min %

BOBINAS SIN

PRUEBA

# BOBINAS SIN PRUEBA/ #

ORDEN DE FABRICACIÓN

BÚSQUEDA DE MP Y

BOBINAS

TIEMPO DE BÚSQUEDA en

min %

Entrenamiento y

habilidades de los

operarios

% DE CUMPLIMIENTO DE

LA LISTA DE

CHEQUEO(evaluación de

desempeño)

MANO DE

OBRA

MÉTODO DE

PREPARACIÓN

TIEMPO PROMEDIO DE

PREPARACIÓN

Asignación de

actividades

Definir actividades por cargo

u ocupación

Estado,condiciones y

restricciones de la

máquina

% de rendimiento de

máquina

MÁQUINACapacidad de

producciónMetros producidos / min

Disponibilidad

% Fallos de Máquina

actividades que no agregan

valor

DISMINUCIÓN DE

TIEMPOS DE

PREPARACION EN

LA MÁQUINA

EXTRUSORA 301

MATERIA

PRIMA E

INSUMOS

Fuente: creación Propia

Page 29: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

29

2.7 RESUMEN FASE DEFINA

En esta primera fase se establece como objetivo del proyecto la disminución del

tiempo promedio de preparación de la máquina extrusora en un 20%, contando

con el apoyo de colaboradores relacionados con el día a día de la operación,

quienes con su experticia en el tema serán grandes aliados para la obtención de

los resultados.

Las variables críticas que se identifican afectan el proceso son:

Planeación de los cambios de orden de fabricación

Falta de polímero en máquina

Bobinas sin prueba de laboratorio

Método empleado para cambios de orden de fabricación

Estado, condiciones y restricciones de la maquina

3 CAPÍTULO MEDIR

3.1 INTRODUCCIÓN

La etapa de Medición establece técnicas para recolectar datos sobre el desempeño

actual y que tan bien se cumplen las expectativas del cliente. Al terminar esta etapa, el

equipo de trabajo tendrá un plan de recopilación de información, un sistema válido de

medición que asegure exactitud y consistencia en la recolección de datos, frecuencia

de los defectos y datos suficientes para el análisis del problema. (Manivannan, 2007)

3.2 MAPA DE CADENA DE VALOR

El Value stream mapping o mapeo de la cadena de valor es una herramienta visual de

Lean Manufacturing que permite identificar todas las actividades en la planeación y la

fabricación de un producto, con el fin de encontrar oportunidades de mejoramiento que

tengan un impacto sobre toda la cadena y no en procesos aislados. (Ortega, 2008)

Para la aplicación de la herramienta en este proyecto (Anexo 2) se realizaron

filmaciones del paso a paso de la preparación de la maquina extrusora 301 para un

cambio de orden de fabricación en donde se identificaron al detalle actividades

realizadas por el operario, las cuales fueron agrupadas en 13 actividades macro (Ver

tabla 2), con una asignación de tiempo para cada una de ellas, lo que determinó que

el desmontar y sacar tornillo de la camisa de la extrusora para limpiar las dos

partes, tornillo y camisa, actividad que se realiza si se requiere cambio de materiales,

es la actividad que demanda un tiempo mayor en los cambios, siendo así una causa

potencial para determinar de qué manera se puede optimizar el proceso cuando

existen cambios de PVC a polietileno y viceversa.

Page 30: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

30

Tabla 2.Listado de actividades de una preparación de cambio de material de PE a PVC

ACTIVIDAD TIEMPO

1.Revisión de la hoja de fabricación consumos,

variables, condiciones y requerimientos.

00:08:48

2. Búsqueda y solicitud de equipos y materiales a usar

para la orden

01:18:48

3. Ajustes y  Preparación de puntas en las bobinas de

alimentación

00:32:40

4.  Suspensión de descargue de material plástico de la

tolva a extrusora cuando se requiere de cambios de

REFERENCIAS polímeros.

00:38:25

5.      Purgar o dosificar el material restante en el

barril.00:25:00

6.  Desmontar utillaje y herramental del cabezal (guía

y dado, etc)

01:25:06

7.  Abrir mordazas sacar y limpiar filtro de extrusora. Si

hay cambio de material plástico.

00:15:18

8. Desmontar y   Sacar tornillo de la camisa de la

extrusora para limpiar las dos partes, tornillo y camisa,

si se requiere cambio de material.

03:09:40

9.  Montar en el cabezal las piezas limpias que fueron

desmontadas anteriormente. montar el utillaje

requerido

00:15:23

10.  Montar bobina de alimentación en el

desembobinador.

00:04:13

11.  Llevar la cuerda hasta el cabezal y unirlo con la

extensión.

00:04:32

12.  Purgar material hasta que tenga la consistencia

adecuada.00:03:26

13.  Ajustar espesores y dar centro al recubrimiento.00:06:02

Fuente: Creación propia

Page 31: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

31

3.3 INDICADORES DEL PROCESO

Este proyecto contendrá 2 variables de estudio para la medición de las mejoras las

cuales son:

TIEMPO DE PREPARACIÓN

TIEMPOS PROGRAMADO DE PRODUCCIÓN% TIEMPO PERDIDO

Para esta primera variable se identifica como % de tiempo perdido el tiempo

invertido en preparaciones versus la horas programadas de producción, un 23,5 %

en preparaciones para el año 2014, dato obtenido del sistema de información de la

compañía gracias a los operarios que alimentan dicho sistema con las actividades

realizadas por turnos.

TIEMPO DE PREPARACION

NÚMERO DE PREPARACIONESTIEMPO PROMEDIO DE PREPARACION POR ORDEN

Esta variable definirá éxito del proyecto, pues es la que evidenciará la disminución

del tiempo promedio de preparación la cual actualmente es de 71 minutos y se

espera una disminución hasta alcanzar los 59 minutos.

3.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos se ha dividido en dos bases, la primera con la

identificación de todas aquellas actividades que hacen parte de la preparación de

la máquina extrusora 301 y sus aportes en tiempo, para esta se planeó una

recolección de datos (Ver Tabla 2) para lo cual se hizo un acompañamiento a los

operarios en distintos turnos dejando como registro una filmación que

posteriormente fue objeto de estudio para la obtención de la información necesaria

para la medición. La segunda gran base consta de todos los tiempos registrados

por los operarios en el sistema de información donde se logra evidenciar fechas

del cambio de orden, turno, número de la orden y los tiempos por cambio de

orden.

Page 32: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

32

Tabla 3. Data collection plan

PROJECT: DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE LA MAQUINA

EXTRUSORA 301 LÍNEA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN

Data Operación y definición del proceso

Que tipo de medida/ tipo

de datos?

Cómo se mide

? Condiciones

Notas del

muestreo

Cómo/ Dónde

registro los

datos?

1.

Identificación

de

actividades

de la

preparación

de la

máquina

extrusora

301.

2. Tiempos

de

preparación

de la

máquina.

Tiempos

de

preparación

de la

máquina

extrusora

301

mediante

la

observación

y toma de

video y

actividades

realizadas

- Con el

seguimiento y

acompañamiento

de las

actividades que

realiza el

operario y el

ayudante

- Revisión de

reportes de

fabricación

La toma se

realiza

diferentes

turnos con 2

operarios y

ayudantes

diferentes

Tiempos que

se demora

cada

actividad de

preparación

en un

proceso

diario,

teniendo en

cuenta todas

los

actividades

hasta la

puesta en

marcha de la

maquina

Mediante

grabación con

cámara

Filmadora se

registra el paso

a paso de la

preparación de

la máquina en el

área de la

máquina

extrusora

¿Cómo va a asegurar la

consistencia? Cuándo va hacer las mediciones?

Realizando varias tomas

con jornadas de 8 horas

en el turno 1 horario de

6am a 2pm y turno 2

horario de 2pm a 10pm

La medición se realiza a finales del mes de febrero e inicio del

mes de marzo

Cómo va ilustrar los datos?

Diagramas de Pareto o gráficos de cascadas e histogramas

utilizando la herramienta de Minitab Versión 16.

Page 33: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

33

3.5 HERRAMIENTAS DE ÁNALISIS DE VARIACIÓN

Con el fin de identificar el patrón de comportamiento del promedio de tiempos en los

cambios de órdenes mes a mes se evidencia en el gráfico 2 la gran variabilidad en los

tiempos y un incremento notable con el transcurso del tiempo.

Grafico 3. Análisis de tendencia de tiempo promedio cambio por mes.

Fuente: Creación Propia.

Dicho incremento notable en el tiempo de preparación para un cambio de orden nos hace

ahondar en sus posibles causas y se identifica mediante un gráfico de caja (Ver Gráfico

3) que no es más que un resumen en forma de gráfica de la distribución de una muestra

que exhibe su forma, tendencia central y variabilidad (Minitab, Versión 16) los cambios

que están aportando mayormente a esa suma de tiempo, identificando una alta variación

en las preparaciones, evidenciando 14 valores atípicos más allá del bigote superior que

representan un 8% en el total de cambios alcanzando en su peor tiempo 441 minutos,

razón por la cual se espera identificar que está afectando estos tiempo en el análisis de la

siguiente fase del proyecto.

Grafico 4.Tiempo de preparaciones para el COF.

Page 34: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

34

500

400

300

200

100

0

Tie

mp

o M

in

70,9444

371

441

252

276

343

267

365

278

247

288

425

268276280

Gráfica de caja de Tiempo de preparación para COF

Fuente: Creación propia

Como último análisis de la variación del proceso se aplica un gráfico de control por etapas

(Ver gráfico 4) para los tiempos de cambio de orden el cual nos muestra que el turno 3 es

el que incurre en mayores tiempos de preparación de la máquina, lo cual pudiese estar

relacionado con el cansancio de los operarios pues es un turno nocturno o posiblemente

los cambios en dicho turno han requerido cambios de material que como se expone en

puntos anteriores que consiste desmontar muchas piezas de máquinas de la pieza para

una limpieza que no permita la contaminación a la siguiente orden de fabricación.

Grafico 5.Tiempo promedio de preparación para COF por turno.

Page 35: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

35

Fuente: Creación propia

3.6 ANALISIS DE CAPACIDAD DEL PROCESO

La capacidad de un proceso de fabricación se suele interpretar como su aptitud para

producir artículos de acuerdo con las especificaciones. También se suele interpretar como

la aptitud del proceso para cumplir los límites de tolerancia. (TEMA 7: Análisis de la

Capacidad del Proceso). Para iniciar con un cálculo de capacidad de debe inicialmente

hacer una prueba de normalidad para determinar si la población de la cual extrajo su

muestra es normal, puede evaluar la normalidad de una población con una gráfica de

probabilidad normal, la cual genera de manera gráfica valores de datos ordenados en

comparación con los valores que se espera sean cercanos a los primeros, si la población

de la muestra está normalmente distribuida. Si la población es normal, los puntos de la

gráfica conformarán una línea aproximadamente derecha. (Minitab, Prueba de

normalidad, Versión 16).

Es claro que los datos arrojados por el proceso tienen una gran variabilidad, razón por la

cual pensar en una distribución normal es bastante complejo, asi que se procede a

promediar tiempos para obtener una data que permita ser normalizada y esto se logra

mediante una transformación de Box Cox al tiempo en minutos de cambio de orden (Ver

Page 36: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

36

graf.5), obteniendo un valor P de 0,928, lo cual permite iniciar con un análisis de

capacidad del proceso.

Grafico 6.Gráfica de probabilidad para tiempo promedio de cambio de orden.

Fuente: Creación propia

Con relación en lo anteriormente nombrado se hace el cálculo correspondiente de la

sigma del proceso (Ver ilustracion.9) donde se deja en evidencia que el proceso en sus

condiciones actuales cuenta con una capacidad de 0.5 Sigma reportando un rendimiento

de tan solo 15.929% lo que refleja un proceso incapaz de cumplir con las

especificaciones.

Page 37: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

37

Ilustración 9.Cálculo capacidad del proceso.

Fuente: Matriz cálculo del Índice Sigma

3.7 RESUMEN CAPÍTULO MEDIR

Para las mediciones realizadas en la etapa, se extrajo la data de cambios realizados para

el 2014 del sistema de información de la compañía obteniendo un total de 886 cambios,

en los 3 turnos de planta y un promedio de 71 minutos por cada uno de los mismos, para

dicho promedio se omitieron los cambios de 0 minutos con el fin de obtener un tiempo

promedio más asertivo. Paralelamente para identificar las actividades implicadas en la

preparación de la máquina extrusora 301 se filmó en un turno de cambio de PVC a

Polietileno el paso a paso de la preparación, las filmaciones realizadas fueron cruciales

para la construcción del mapa de cadena de valor.

Los resultados obtenidos tras el tratamiento de los datos en la herramienta Minitab

evidencian un incremento en los tiempos de preparación de la máquina mes a mes, con

una presencia de valores atípicos de 247 minutos a 441 minutos.

4 CAPÍTULO ANALIZAR

4.1 INTRODUCCIÓN

En esta fase se efectuará el análisis de los resultados obtenidos en la etapa de

medición, con el fin de conocer las relaciones causales. La información de este

análisis nos proporcionará evidencias de las fuentes de variación y desempeño

insatisfactorio, el cual es de gran utilidad para la mejora del proceso. (Reyes

Aguilar, 2007). Para ello el equipo de trabajo empleará herramientas tales como el

análisis de valor agregado, causa efecto entre otras, con el apoyo de herramientas

gráficas y estadísticas pertinentes. Este punto del proyecto es crucial pues los

resultados obtenidos permitirán identificar como influyen unos parámetros y otros

en el proceso aportando valor al proyecto.

Page 38: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

38

4.2 ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO

Para dar inicio a esta etapa se realiza un diagrama de Ishikawa para identificar las

múltiples causas-efectos entre las variables que intervienen en la preparación de la

máquina extrusora, las cuales se evidencian en la ilustracion 10.

Ilustración 10.Diagrama de Ishikawa.

ELEVADOS TIEMPOS EN

PREPARACION DE LA MÁQUINA

Largas esperas por cambio de

temperatura

Fallas y falta de equipos

auxiliares

Partes y utensilios sucios

Ajuste manuales

al embobinador

Limpieza dispendiosa de PVC

y Polietileno

Herramientas y

equipos dispersos en

la planta

Falta de controles

visuales

Agotamiento físico

Evasión de responsabilidades

Actividades y roles no definidos

Desplazamientos

innecesariosAmbigüedad de roles

Falta de criterios estándar para la

programación de producción

Carencia de procedimientos e

instructivos

Operario no realiza

revisión previa del

material

Proceso de alistamiento

es realizado por operario

empíricamenteNo existe método

estándar para el

alistamiento

Disponibilidad

Bobina de

alimentación sin

prueba de laboratorio

Fuente: creación Propia.

Tras el desarrollo del diagrama de Ishikawa con los colaboradores de la empresa,

se discute ampliamente por las causas expuestas, siendo una de gran inquietud

para todos y es que los tiempos se afectan de manera significativa cada que vez

que la siguiente orden a fabricar es de un material distinto al que se está

fabricando, quiere decir de PVC a polietileno o viceversa, pues esto requiere un

desmonte de máquina total por limpieza como se ha expuesto anteriormente,

razón por la cual se plantea la idea de consultar con la planta 2 la disponibilidad de

una máquina existente que fabrica cables en polietileno para así lograr migrar

pedidos a dicha máquina, de esta manera en la extrusora 301 se disminuirían los

cambios de material y por consiguiente se obtendría un menor tiempo de

preparación de la máquina para un nuevo cambio de orden de fabricación.

Basados en dicho diagrama se concluyen las causas que inciden en el efecto y se

realiza un Ranking (Tabla 3) para determinar basados en su prioridad el orden en

el cual serán atacadas para obtener la disminución que se requiere en la

preparación de la máquina.

Page 39: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

39

Tabla 4.Ranking C&Q.

CAUSA Claudia Maria Camila Operario Lider T1 Supervisor T1 TOTAL PRIORIDAD

Herramientas y equipos

dispersos en la planta10 9 8 9 9 2

Falta de controles visuales 7 6 7 8 7 8

Disponibilidad de la materia

prima7 4 5 6 6 15

Bobina de alimentación sin

prueba de laboratorio9 10 5 7 8 5

Proceso de alistamiento es

realizado por operario

empíricamente

10 9 7 8 9 7

No existe método estándar para

el alistamiento 9 9 6 5 7 9

Largas esperas por cambio de

temperatura2 1 3 4 3 16

Fallas y falta de equipos

auxiliares3 4 5 6 5 17

Partes y utensilios sucios 2 3 1 2 2 18

Ajuste manual al embobinador 2 5 2 4 3 14

Limpieza dispendiosa de la

máquina por cambio de material9 10 9 10 10 6

Falta de criterios estándar para la

programación de producción7 8 10 7 8 4

Carencia de procedimientos e

instructivos6 5 3 5 5 12

Operario no realiza revisión

previa del material10 9 7 8 9 3

Agotamiento físico 3 1 4 3 3 19

Evasión de responsabilidades 7 3 6 2 5 13

Actividades y Roles no definidos 6 7 9 4 7 10

Desplazamientos innecesarios 10 10 9 10 10 1

Ambigüedad de roles 8 6 7 4 6 11

EFECTO

ELEVADOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA

Fuente: creación propia

Como resultante de dicho ranking se nombran a continuación las 7 causas

denominadas como prioritarias a ser tratadas para alcanzar el objetivo planteado

de este proyecto, de igual manera las causas restantes serán también objeto de

estudio y para todas estas se evaluará el impacto y esfuerzo que se requiera para

implementar la mejora propuesta:

• Desplazamientos innecesarios

• Herramientas y equipos dispersos en la planta

• Operario no realiza revisión previa del material a fabricar

• Falta de criterios estándar para la programación de la producción

• Bobina de alimentación sin prueba de laboratorio

• Limpieza dispendiosa de la máquina por cambio de material

• Proceso de alistamiento es realizado por el operario de manera empírica

Page 40: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

40

4.3 SELECCIÓN DE POSIBLES CAUSAS

Por último se seleccionan algunas posibles causas a los elevados tiempos de

preparación de la máquina para lograr determinar la causa raíz de las mismas,

dicho análisis se realiza mediante la aplicación de los 5 WHY (Ver tabla 5) con el

objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y dar solución al

problema que se presenta. La falta de herramientas, agrupaciones de las ordenes

de producción por referencia, carencia de procedimiento para la preparación de la

máquina y la inexistencia de estanterías para la ubicación de las herramientas son

algunas de las causas raíces para los elevados tiempos de preparación invertidos

en la máquina extrusora 301.

Tabla 5.5 WHY

Fuente: Creación Propia

4.4 EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS PARA CONFIRMAR RELACIONES.

4.4.1 DISPERSIÓN DE LOS DATOS

Para examinar la relación entre la variable de porcentaje de horas de preparación

versus el total de horas programadas se crea una gráfica de dispersión (Ver

gráf.7), donde es clara una correlación negativa pues mientras un dato sube el otro

tiende a bajar, lo que quiere decir que a mayor número de horas programadas

menor es el porcentaje de tiempo invertido en preparaciones. Este dato es de vital

importancia pues es parte del objetivo del proyecto, el ideal es dicho porcentaje de

tiempo disminuya cada vez más pues esto no está brindando un valor añadido al

cliente y por el contrario disminuye disponibilidad de la máquina para transformar

materias primas y obtener ganancias mediante la venta al cliente.

Page 41: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

41

Grafico 7.Dispersión de porcentaje preparaciones VS horas totales programadas

Fuente: Creación propia

4.4.2 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS

La prueba de hipótesis que se plantea para este proyecto consiste en confirmar si

la media de la fase DESPÚES se ha visto afectada por las mejoras aplicadas al

proceso. Dicha hipótesis será aplicada en la fase de mejorar luego de que el

proceso haya hizo intervenido con las propuestas de la etapa mejorar

Page 42: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

42

4.5 RESUMEN CAPÍTULO ANALIZAR

En la fase analizar es crucial para darle un norte al proyecto, aquí se han

determinado todas las causas potenciales que están afectando el proceso,

información que fue obtenida bajo la aplicación de herramientas bastante robustas

que involucran no solo a los 2 estudiantes que están desarrollando el proyecto sino

a los operarios de la planta quienes con su conocimiento de la operación aportan

de manera positiva su punto de vista poniendo sobre la mesa soluciones valiosas.

Gracias a la verificación de las causas que afectan las variables de tanto de

entrada como de salida del proceso relacionadas con el objetivo del proyecto, se

realizó un análisis de datos, del proceso y se priorizaron las causas raíces

detectadas. Todo el análisis generado será el insumo de trabajo para las

propuestas de mejora del proyecto.

5 MEJORAR E INNOVAR

5.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo de mejorar e innovar se realizan las propuestas de mejoramientos y

se construyen las ideas innovadoras que nos llevaran a conseguir soluciones que

permitan disminuir el tiempo de cambio de orden de fabricación, y generar un

impacto en la variable de estudio que es el tiempo promedio en relación con los cambios

efectuados, también se visualizaran los eventos implicados que tienen oportunidad de

mejora para el proceso el cual permitirá aumentar la disponibilidad del tiempo en

marcha para la maquina extrusora 301.

5.2 POSIBLES SOLUCIONES GENERALES Y PROPUESTAS DE MEJORA.

Para definir las posibles soluciones y mejoras se tuvo en cuenta las causas principales

que se identificaron con las diferentes herramientas de análisis, el cual se construyeron

con los criterios obtenidos de la observación de las mediciones y con la ayuda de los

operarios y supervisores de planta, obteniendo como resultado de la discusión con el

equipo de trabajo una matriz de IMPACT-EFFORT CHART (impacto y esfuerzo) de las

soluciones generales y propuestas de mejoras para disminuir los tiempos del cambio de

orden. (Ver tabla 6)

Page 43: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

43

Tabla 6.Matriz impact-effort chart.

# SOLUCIONES GENERALES Y PROPUESTAS DE

MEJORA

X

ESFUERZ

O

Y

IMPACT

O

1

migrar los pedidos que se requieran de chaquetas de

PE a las maquinas especializadas en este material

las cuales tienen capacidad para adicionar pedidos a

su programación.

1 10

2

definir el criterio del plan del mes realizando

agrupaciones para disminuir cambios por material

prima PLASTICO

2 9

3

diseñar e implementar un método estándar para el

cambio de orden de fabricación mediante el uso de

metodología SMED

3 9

4

Implementación y capacitación de 5´s para el

almacenamiento de las herramientas. Estantes y

cajoneras

7 9

5 implementar mejoras filosofía KAIZEN 4 8

6

definir el orden del plan del mes teniendo en cuenta

los diámetros de las cuerdas para disminuir el cambio

de montajes 1 7

7 diseñar e implementar listas e instructivos de chequeo

para el pre alistamiento 1 7

8 realizar un plan de mejor para las incidencias del

proceso 4 7

Fuente: elaboración propia.

Para especificar el orden de implementación de las soluciones y mejorar las propuestas

se evaluaron con dos criterios, que son esfuerzo e impacto a la cual se les dio una

numeración de 1 a 10, siendo 1 en la columna de impacto el menor valor de impacto

que genera la propuesta y 10 el mayor valor de impacto para la reducción del

tiempo de cambio de orden de fabricación, y para la columna esfuerzo 1 representa

el mínimo esfuerzo que hay que realizar para llevar a cabo la implementación y 10

indica que el esfuerzo para la implementación es dispendioso y es probable que se

requiere de inversión adicional por parte de la compañía. En la matriz se evidencia

que la 3 soluciones con mayor impacto y menor esfuerzo para reducción de los

tiempos de alistamiento es la máquina son:

Page 44: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

44

migrar los pedidos que se requieran de chaquetas de PE a las maquinas

especializadas en este material las cuales tienen capacidad para adicionar

pedidos a su programación.

definir el criterio del plan del mes realizando agrupaciones para disminuir

cambios por material prima PLASTICO.

diseñar e implementar un método estándar para el cambio de orden de

fabricación mediante el uso de metodología SMED.

5.3 ARGUMENTACIÓN DE LAS 3 PRINCIPALES SOLUCIONES Y MEJORAS

GENERALES.

5.3.1. SOLUCION 1 MIGRACION DE LOS PEDIDOS DE PE.

En los análisis de medición se detectó que la máquina extrusora 301 chaquetea

frecuentemente pedidos que consumen materiales como PVC(poli cloruró de vinil) y

que ocasionalmente tienen pedidos que consumen PE (polietilenos).la ejecución de

producir ordenes que consumen polietileno para luego pasar a las ordenes habituales

que consumen PVC requieren de un cambio y limpieza de material que conlleva a

desarmar la extrusora, a sacar tornillo y realizar una limpieza en el interior de la

extrusora esta operación se identifica como el evento que contiene el mayor tiempo de

una preparación, empleando un tiempo de 189 minutos en las actividades de

alistamiento, y generando ciclos de preparación hasta de 442 minutos, a esta situación

le hemos denominado una causa especial que se hace evidente tratar, es por esta

razón que se plantea la migración de los pedidos que se requieran chaquetear con PE

a las maquinas especializadas en este material las cuales tienen capacidad para

adicionar pedidos a su programación.

5.3.2. SOLUCION 2 DEFINICION DE CRITERIO.

Es importante definir un criterio en el plan del mes que permita disminuir la frecuencia

de los cambios sin tener que afectar el tiempo de entrega de los pedidos, ya que a

mayor números de cambio mayor será el tiempo de preparación acumulada al mes y

menor será el tiempo en marcho o producción de la máquina la cual afectara la

eficiencia de dicha máquina, para esto se propones realizar agrupaciones por

material prima en relación al tipo de PLASTICO.

Page 45: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

45

5.3.3. SOLUCIÓN 3 METODOLOGIA SMED.

El diseñar e implementar un método estándar para el cambio de orden de fabricación

mediante el uso de metodología SMED. Permite disminuir externalizar y eliminar

aquellas actividades que no agregan valor al proceso, si bien el propósito es desterrar

todo lo que no añada valor al producto final, como revisiones y rectificaciones, mala

distribución en planta, existencias, largos periodos de preparación de las máquinas, entre

otros.

atacando estos factores en un estado crítico con las herramientas adecuadas y con

nuevos métodos de trabajo se pueden disminuir las actividades que no agregan valor

probablemente en un 50% dependiendo del estado actual y de la configuración de la

atenciones de la ordenes de fabricación como lo menciona . (Womack 1992).

5.4 IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES Y MEJORAS GENERALES.

5.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 1 MIGRACION DE LOS PEDIDOS DE

PE.

Para la implementación de la migración de pedidos de PE se revisó el plan del

mes de la maquina extrusora 301 junto con el programador de planta 1 para

detectar los pedidos especiales que se requieren de chaquetas con PE, y se consultó

con el programador de la planta 2 que es donde están ubicadas las extrusoras

especializadas en fabricar cables con chaquetas de PE, la capacidad para recibir los

pedidos de planta 1, el cual tiene disponibilidad para recibir los pedidos.

Esta implementación elimina las causas especiales del registro de los datos y del

proceso, se reduce el cambio de tiempo máximo que se registraba anteriormente en

441 minutos, aun registro actual de tiempo máximo de 238 minutos .

5.4.2. IMPLEMENTACION DE LA SOLUCIÓN 2 DEFINICION DE CRITERIO.

Para definir el criterio de agrupación de los pedidos, se verifico con el programador de la

planta el plan de una semana y se verifico las fechas de entrega de los pedidos, para

que los criterios a definir no afectaran los tiempos de entrega.

Se define agrupar las referencias de PVC para realizar menores cambios de material y

disminuir el tiempo de cambio de orden de fabricación.

Lo que se evidencia en el plan actual es que durante la semana están contenido 6

referencias de PVC pero se efectúan 18 cambios de diferentes tipos de PVC lo cual

Page 46: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

46

implica realizar un vaciado y limpieza de tolva para retirar el PVC de determinada

referencia del pedido anterior y cargar a la tolva del nuevo material de PVC que

requiere el pedido siguiente. Esta actividad registra un tiempo de 16 minutos por

cambio de tolva. Es decir que en total a la semana se invierte 288 minutos en

cambios de diferentes referencias de PVC. (Ver tabla 7 y 8).

Tabla 7.plan de programación de 7 días. Doc VentasPos Material Descripcion Material Orden Proceso /tipo de plastico Cant TotalDur

168541 70 208465 XLPE Cu 3x2/0AWG 5kV133%PC1 IL-Ac PVC-TCPVC RECUPERO 948 0,05

171303 590 208309 XLPE Cu 90°C 2 AWG 25kV 100% PC PVC Chaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 12.000 0,60

171303 570 208305 XLPE Cu 90°C 2 AWG 15kV 100% PC PVC Chaqueta PVC SUAVE 60°C 40.000 1,98

168541 60 208465 XLPE Cu 3x2/0AWG 5kV133%PC1 IL-Ac PVC-TCChaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 1.000 0,06

168541 70 208465 XLPE Cu 3x2/0AWG 5kV133%PC1 IL-Ac PVC-TCChaqueta PVC-2 DURO 105°C 920 0,05

171939 10 201767 XLPE Cu 90°C 2/0AWG 35kV 100% N=1/3 PVCChaqueta PVC CHAQ 75°C SR 230 0,01

171696 20 208477 MONOPOLAR ACM90°C 240mm2 450/750V PVCChaqueta PVC-2 DURO 105°C 10.000 0,58

171696 50 208477 MONOPOLAR ACM90°C 240mm2 450/750V PVCChaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 20.000 1,16

168650 310 208339 POTENCIA Cu 3x1/0+2+6AWG600V XLPE/PVC-TCPVC RECUPERO 300 0,02

167697 100 205410 NA2XSY 400mm2 18/30kV PH+PC1 PVC-SR Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR ROJO 11.200 0,65

172416 70 207158 DPX XLPE-TR Al 1/0 15kV100%PH PE+2 (epm)Chaqueta PVC SUAVE 60°C 3.500 0,20

172122 10 207744 XLPE Al 750kcmil 15kV100%N=1/3 BH PVC-SRChaqueta PVC CHAQ 75°C SR 2.750 0,16

172128 20 207744 XLPE Al 750kcmil 15kV100%N=1/3 BH PVC-SRChaqueta PVC CHAQ 75°C SR ROJO 2.750 0,16

172316 90 207744 XLPE Al 750kcmil 15kV100%N=1/3 BH PVC-SRChaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 5.500 0,32

173203 10 205935 TPX XLPE Cu90°C 3x150mm2 8.7/15kV PH PVCChaqueta PVC CHAQ 75°C SR 15.450 0,89

172923 80 207367 XLPE Cu 90C 500kcmil 15kV 100% N=1/3 PVCChaqueta PVC SUAVE 60°C 250 0,02

172923 60 208531 XLPE Cu1/0 AWG 35kV 133% N=1/3 PVC SR Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR 1.120 0,11

173282 40 201783 XLPE Cu 4/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR Chaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 320 0,05

Fuente: adaptada del plan de programación de la compañía productora de cables.

Tabla 8.Nuevo plan de programación con el criterio establecido. Doc VentasPos Material Descripcion Material Orden Proceso /tipo de plastico Cant TotalDur

171939 10 201767 XLPE Cu 90°C 2/0AWG 35kV 100% N=1/3 PVC Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR 230 0,01

172122 10 207744 XLPE Al 750kcmil 15kV100%N=1/3 BH PVC-SR Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR 2.750 0,16

173203 10 205935 TPX XLPE Cu90°C 3x150mm2 8.7/15kV PH PVC Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR 15.450 0,89

172923 60 208531 XLPE Cu1/0 AWG 35kV 133% N=1/3 PVC SR Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR 1.120 0,11

167697 100 205410 NA2XSY 400mm2 18/30kV PH+PC1 PVC-SR Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR ROJO 11.200 0,65

172128 20 207744 XLPE Al 750kcmil 15kV100%N=1/3 BH PVC-SR Chaqueta PVC CHAQ 75°C SR ROJO 2.750 0,16

171303 590 208309 XLPE Cu 90°C 2 AWG 25kV 100% PC PVC Chaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 12.000 0,60

168541 60 208465 XLPE Cu 3x2/0AWG 5kV133%PC1 IL-Ac PVC-TC Chaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 1.000 0,06

171696 50 208477 MONOPOLAR ACM90°C 240mm2 450/750V PVCChaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 20.000 1,16

172316 90 207744 XLPE Al 750kcmil 15kV100%N=1/3 BH PVC-SR Chaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 5.500 0,32

173282 40 201783 XLPE Cu 4/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR Chaqueta PVC CHAQ 90°C TC SR 320 0,05

171303 570 208305 XLPE Cu 90°C 2 AWG 15kV 100% PC PVC Chaqueta PVC SUAVE 60°C 40.000 1,98

172416 70 207158 DPX XLPE-TR Al 1/0 15kV100%PH PE+2 (epm) Chaqueta PVC SUAVE 60°C 3.500 0,20

172923 80 207367 XLPE Cu 90C 500kcmil 15kV 100% N=1/3 PVC Chaqueta PVC SUAVE 60°C 250 0,02

168541 70 208465 XLPE Cu 3x2/0AWG 5kV133%PC1 IL-Ac PVC-TC Chaqueta PVC-2 DURO 105°C 920 0,05

171696 20 208477 MONOPOLAR ACM90°C 240mm2 450/750V PVCChaqueta PVC-2 DURO 105°C 10.000 0,58

168541 70 208465 XLPE Cu 3x2/0AWG 5kV133%PC1 IL-Ac PVC-TC PVC RECUPERO 948 0,05

168650 310 208339 POTENCIA Cu 3x1/0+2+6AWG600V XLPE/PVC-TCPVC RECUPERO 300 0,02 Fuente: adaptado del plan de programación de la compañía cablera.

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47

El criterio de agrupación se debe realizar de acuerdo a los tipos de materiales que se

tengan en el plan del mes y de la alimentación en curso que este para la maquina

extrusora 301,se debe tener en cuenta las referencias de cables a fabricar y el consumo

de estas para realizar la agrupación por tipo de PVC.

Tabla 9.Resultados de la mejora antes y después.

TIEMPO DEL EVENTO

FRECUENCIA DEL CAMBIO DEPLASTICO

TOTAL TIEMPO SEMANA

ANTES 16 18 288

DESPUES 16 6 96

DISMINUCION Y AHORRO DE T 67% 192

Fuente: elaboración propia.

La tabla anterior muestra la comparación de los datos obtenidos antes y después

de la implementación la mejora. la cual se tenía anteriormente 18 cambios de 16

minutos que acumulaban 288 minutos y con el criterio se logra reducir el número

de cambiaos a 6 veces en la semana obteniendo como consecuencia un acumulado de

96 minutos por semana, esto representa un ahorro de 192 minutos en la semana y

un 67 % en la disminución del tiempo.

5.4.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 3 METODOLOGÍA SMED.

Para realizar la implementación de la metodología de SMED es importante tener en

cuenta los siguiente pasos para la ejecución.

Documentar el cambio separando las actividades internas de las

externas.

Convertir las actividades interna en actividades externas.

Simplificar el cambio interno.

Eliminar ajustes.

Monitorear y controlar.

Se Identificaron a las personas involucradas directamente que son los operarios,

ayudantes, supervisores, ingenieros de procesos y se solicita la participación y

familiarizar durante el proceso.

Se Identifico el proceso general y las actividades de preparación mediante

obsercaciones, y se realiza un Análisis y tomas de videos de la condición actual.

Los registros de las actividades y las tomas del video se documentan a traves del formato

QUIK CHANGER OVER/SMED (ver anexo 3).En el cual se registra un tiemepo total de

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48

8 horas con 33 minutos y 32 segundos,el cual representa el tiempo maximo en los

datos de tiemepos COF,la docuemtacion del formato contiene todas las actividades que

se pueden presentar en diferentes eventos del cambio de orden da fabricacion el

cual nos permite tener al detalle las causas que pueden uncurrir en los aumentos del

tiempo y nos ayuda e identificar las mudas y oportunidades epescificas de mejoras para

la implementacion de kaizenes.

En el registro del formato logran Identificar las actividades que se pueden eliminar, pasar

a externas y a reducir como lo muestra la grafica de clasificacion de las actividades(ver

grafico 8).

Grafico 8.Clasificacion de las actividades del SMED.

Fuente: elaboracion propia.

De los eventos o fases que son el Conjunto de actividades realizadas por los operadores

y ayudantes durante el cambio. se identificaron 13 eventos de los cuales se registraron

107 actvidades que son el detalle de las acciones ejecutadas por los operadores y

ayudantes durante el cambio, donde cada evento o actividad se realizaba anteriormente

de manera interna generando un tiempo total de 30404 segundo.

En el analisis de las actividades y la implenetacio del SMED se define externalizar 12

actividades como lo son:

verificación de variables espesores

revisión de tipo de marca

revision de tipo de polímero

Page 49: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

49

revisión de bobina de alimentación

verificación de la capacidad de bobina de evacuación

buscar el marcador inject

búsqueda del supervisor para trasladar el marcador

búsqueda de bobinas de alimentación

ubicar al monta carga para realizar la solicitud de bobinas de evacuación y

polímero

acondicionamiento del marcador inject ingresar marca o leyenda

limpiar lugar de trabajo

se sujetan los cepillos en un tubo cuadrado para limpiar el barril de la

extrusora

tambien se concretan eliminar las 10 activiades que no agregan valor las cuales

corresponde a:

la revisión y ajuste de temperatura se espera a que baje un poco para

purgar

el desplazamiento para traer y devolver el enerpak

el desplazamiento para conseguir vaselina

el buscar herramienta e insumo como llaves Allen y un balde

el vaciar aceite restante de la manguera aun balde

buscar al monta carga para ayudar a empujar el tornillo

buscar sabrás y la grata para limpiar el tornillo

desplazarce hasta utillaje para buscar cepillos de bronce para limpiar la

camisa

buscar montaje

desplazarse por buscar la llave de centrar

estas actividades represnetan un tiempo total de 5430 segundos como lo muestra

la grafica 8 ver grafica.

Atravez de la metologia SMED se logra reducir las activiades interna de 107 a 56

y el tiempo a 13151 segundos.

5.4.4. DIAGRAMA DE FLUJO Y RECORRIDO DE RUTA

Este diagrama y recorrido de ruta nos permite identificar y visualizar los dezplazamientos

realizados por el operario y el ayudante en la planta durante el cambio de orden de

fabricacion con el proposito de anlizar los desplazamiento y proponer un nuevo

recorrido atravez del principio de la economia de movimientos,como los muestra las

siguientes figura.

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Ilustración 11.dezplazamiento antes.

Fuente: elaboracion propia

En la anterior figura se evidencia los dezplazamientos y recoridos que realiza el

operario, el cual representa la liena roja y el ayudante representa la linea azul. El

operario recorre aproximadamente 40 metros dentro de la linea de la extrusora

invirtiendo 60 minutos en dezplazamientos, el ayudante recore 52 metros incluyendo

tramos fuera de la linea de la extrusora invirtiendo 72 minutos en movimientos.

Algunos de los movimientos en que incurren el operario y ayudante se refieren

actividades que estan relacionadas en el formato de QUIK CHANGER OVER/SMED tales

como:

Buscar al montacarga para realizar lo solicitud de los materiales a usar.

Buscar bobinas de aliementacion.

Buscar al supervisor para realizar consultas.

Dezplazarce en busqueda de herramientas y equipo que no estan cerca

la maquina.

Para eliminar las actividades que no agregan valor al proceso y reducir el tiempo de

otras actividades, se realizan un plan de mejoramiento en actividades especificas que se

lograron identificar durante la implementacion del SMED.el cual genero como

resultado un nuevo diagramade flujo, (ilustarcion.12)

Page 51: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

51

Ilustración 12.dezplazamiento después.

Fuente: elaboracion propia.

El resultado del nuevo flujo tien para el ayudante dezplazamiento de

aproximadamente 30 metros con un tiempo de 24 minutos y para el ayudante 45

metros con un tiempo de 38 minutos, la consecuencias de los datos esta relacionados

con los efectos que tiene el plan de mejora que se explica en le enunciado siguiente.

5.5. PLAN DE MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE SE

DETECTARON EN EL REGISTRO DEL FORMATO QUIK CHANGER OVER /

SMED.

A través del registro y la documentación del formato QUIK CHANGER OVER / SMED

se identificaron los tiempos más altos que inciden el cambio de orden de

fabricación, de los cuales se realizaron propuesta de mejora para cada una de las

actividades como lo muestra la tabla 10.

Page 52: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

52

Tabla 10.plan de mejoramiento para las actividades registradas en la operación de cambio de orden de fabricación.

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDADES REGISTRADAS EN LA OPERACIÓN DE CAMBIO DE ORDEN DE FABRICACION

# ACTIVIDAD Y

SITUACIONES

IDENTIFICADA

S COMO

OPORTUNIDA

D DE MEJORA

PROPUESTA DE

MEJORA

TIEMPO

QUE

TOMA

ACTUAL

TIEMPO

DESPUÉ

S

RESPONSA

BLE

ESTADO

1 Desenroscar el

tubo que

conecta a la

bomba de

vacío y

desmontar el

acople

Se evidencia

desplazamientos para

buscar llaves y

dificulta para

desenroscar el tubo

de conexión

acondicionar la llave

o herramienta

adecuada

00:00:3

8

00:00:15 ING DE

PROCESO

en

proceso

2 Se abren las

mordazas y se

quita el

cabezal y el

filtro

Muchos

desplazamientos para

ubicar las

herramientas y llaves

que sirven para

soltar la mordaza

recomendación poner

el sistema neumático

de pistón para la 301

esto facilitaría el

trabajo se evidencia

tiempo innecesarios en

búsqueda de

herramientas,

implementar banco y

estante de

herramientas, usar el

pistón sistema

neumático

00:12:5

7

00:05:00 JEFE DE

UTILLAJE

en

proceso

3 Limpieza del

porta dado

Implementación de

pistón neumático para

00:02:0

0

00:00:40 COORDINA

DORA DE

ejecutad

a

Page 53: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

53

limpieza

manual

extraer el del porta el

dados

MEJORAS

4 Se lleva a la

grata para

quitar el

exceso de

plástico

Disminuir el

desplazamiento

evaluar si se puede

mover el banco donde

está la grata

00:35:5

0

00:15:50 SUP

MANTENIM

IENTO

en

proceso

5 Desocupar

tolva (vaciar

material

polimérico)

Implementación del

sistema venturi y

socializar el LUP

00:13:2

5

00:01:25 Coordinado

ra de

mejoras

ejecutad

a

6 Limpieza de

tolva

desplazamient

o para abrir y

cerrar la

manguera del

aire

Adecuar una pistola

neumática para evitar

el riesgo de

golpearse y reducir el

desplazamiento

00:03:5

8

00:01:45

Supervisor

mantenimie

nto

pendient

e por

aprobaci

ón

7 Llevar el filtro

a la grata a

limpiar el

exceso de

plástico

Ubicar la grata al lado

del cabezal

00:00:5

8

00:00:25 Supervisor

mantenimie

nto

en

proceso

8 Buscar

montaje

Realizar la selección

del montaje con

anterioridad

00:04:1

9

00:00:00 Operarios

de máquina

y utillaje

proceso

9 Poner brazo

para la

marcación en

aro

Realizar el montaje

del aro antes de

cambiar a la orden si

o se está usando el

brazo de lo contario

tener puesto el aron

en los acoples

00:02:2

6

00:00:00 Operarios

de maquina

en

proceso

10 Se busca al

montacargas

para solicitarle

los insumos

que se

requieren para

el pedido

Tener un radio para

ubicar y solicitar al

montacargas lo que

se requiere y así

evitar los

desplazamiento

00:09:1

2

00:00:00 Aprobación

de gerencia

en

proceso

Page 54: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

54

Fuente: elaboración propia

11 Buscan

bobinas de

alimentación

Esta actividad deber

hacerse previa al

cambio de orden

0:19:41 00:00:00 Auxiliar

control de

piso

pendient

aprobaci

ón

12 Desplazarse

por los

empotres para

el tornillo

hasta el otro

lado de la

planta

Ubicar los empotres

para el tornillo en un

lugar más cercano

0:16:12 00:03:00 Operario

de maquina

en

proceso

13 Buscar el

marcador

inject

Diseñar lista de

chequeo para verificar

antes del cambio de

orden

0:16:00 00:00:00 Líder del

proyecto

ejecutad

a

14 Búsqueda del

supervisor

para trasladar

el marcador

Usar radio para

comunicarse elimina

el desplazamientos

0:19:19 00:00:00 Operario de

maquina

en

proceso

15 Abrir la

compuerta del

cuello

desajustar

tornillos

Cambiar los 4 tornillos

Allen por un tornillo

mariposa

0:03:57 00:01:00 mecánico

de

preventivos

ejecutad

as

16 Manipulación

del enerpak

para sacar

torpedo

Mejorar el estado y

las condiciones del

enerpack o pistón

hidráulico.

0:02:23 01:01:08 Coordinado

ra de

mejoras

17 Se desplaza

para devolver

el enerpak

Conseguir otro

enerpack

0:02:57 00:00:00 Coordinado

ra de

mejoras

18 Se desplaza

para conseguir

vaselina

Eliminar el

desplazamiento un

control visual para

surtir previamente

0:10:22 00:00:00 Coordinado

ra de

mejoras

19 Buscar

montaje

Esta hace parte del

pre alistamiento debe

hacerse antes del

cambio

0:04:19 00:00:00 Personal de

utillaje

Page 55: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

55

5.6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA KAIZEN

Para la ejecución de las mejoras se realizó La implementación de la metodología o

filosofía Kaizen, la consideración que se tuvo para la utilización de esta filosofía se

refiere a que la herramienta kaizen en la industria es muy útil debido a que se trabaja en

pequeñas mejoras continuas y prácticas para la mejora en los procesos productivos.

Específicamente el caso que se desarrolla en el proyecto esto puede ser aplicado para

reducir o eliminar toda actividad que no agregue valor (Muda – Desperdicios –

Despilfarros), todas estas pequeñas mejoras harán en conjunto con la estandarización

para que las actividades productivas mejoren.

5.6.1. KAIZEN ELIMINACIÓN DE TUBO DE LA TOLVA

Situación: Se incrementa el tiempo de preparación cada vez que es necesario cambiar

de plástico en la tolva.

Causa: Es necesario retirar las tapas de la tubería y limpiar con manguera de aire a

presión los intersticios que genera la tubería.

Contramedida: Se retira el exceso de tubería que no cumplía ninguna función.

Resultado: Ahorro de 6 minutos en cada preparación que implique cambio de plástico

que para el mes de enero está estimada un cada 4 días.

Ilustración 13.Eliminación de tubo de tolva.

Fuente: Creación propia

Antes de ejecutar la mejora se consultó con los ingenieros de procesos y equipos

la utilización del tubo que sale de la tolva, el cual nos mencionan que la tolva fue

adaptada a la maquina 301 y anteriormente se habían hechos unos ajustes y

Page 56: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

56

modificación al diseño original de manera recursiva para la utilización de esta misma

tolva en una maquina anterior. Pero actualmente no cumple ninguna labor ni afecta

al funcionamiento de la tolva.

5.6.2. KAIZEN SISTEMA DE VACIADO RÁPIDO PARA TOLVA.

Situación: Actividad crítica aumenta el tiempo de preparación cada vez que tienen que

cambiar de referencia de plástico.

Causa: Se tardan 16:25 minutos en vaciar la tolva se realiza manualmente y usando

un balde, se evidencia muchos desplazamientos innecesarios.

Contramedida: Se diseña un dispositivo bajo de principio vacío y succión. El costo de

la implementación se valoró en $ 265,000 pesos.

Resultado: El vaciado se realiza con 1:17 segundos Ahorro de 15 minutos costo del

ahorro anual hora maquina $ 20.696.875 pesos .

Ilustración 14.Kaizen sistema de vaciado rápido para tolva.

Fuente: Creación propia

Baja el principio de un sistema de vacío se pensó en diseñar un dispositivo que

permitiera realizar el vaciado de la tolva de una manera más rápida y que

Page 57: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

57

contribuyera a eliminar los desplazamientos que tenían que realizar los operarios (ver

anexo 8.planos), el procedimiento se trataba de abrir la compuerta de la tolva para

dejar caer en el balde que estaba debajo de esta el material polimérico que estaba

almacenado en la tolva hasta llenar el balde, serrar la compuerta y desplazarse hasta

la caja del depósito del material vaciar lo que tenía ene le balde y regresar a realizar

de nuevo la operación, esta actividades se realizaban 14 veces hasta desocupar

total mente la tolva. Con el nuevo diseño se elimina el desplazamiento y el operario

puede ocuparse en otra actividad mientras se desocupa la tolva.

5.6.3. KAIZEN DISEÑO DEL EXTRACTOR PARA EL PORTADADO

Situación: Se incrementa el tiempo de la preparación para retirar el dado del porta-dado

y efectuar la limpieza. El tiempo que toma en ejecutar la actividad es de 2 minutos

Causa: No existe una herramienta adecuada para la extracción del dado del porta-dado,

la manipulación actual deteriora la pieza.

Contramedida: Se diseña un extractor apropiado para dicha labor.

Resultado: Se reduce el tiempo de la actividad en 40 segundos.

Ilustración 15.Kaizen diseño del extractor del porta dado.

Fuente: Creación propia

Page 58: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

58

5.6.4 .KAIZEN CONTROL VISUAL DE LA HERRAMIENTA DE CENTRADO.

Situación: No se tenía ningún sistema elaborado para clasificar y guardar tubos de

centrado

Causa: No se le había dado iniciativa al caso.

Contramedida: Se diseñó y construyó un marco que permite guardar y clasificar los tubos

de acuerdo a su respectivo calibre.

Resultado: No se perderá tiempo buscando el calibre correcto. Es más práctico y

genera una identificación visual rápidamente.

Ilustración 16.kaizen Control visual de la herramienta de centrado.

Fuente: Creación propia

Page 59: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

59

5.6.5. KAIZEN UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA PARA DESMONTAR PARTE DE

CABEZAL.

Situación: Se incrementa el tiempo de la preparación por la necesidad de desplazarse

por el enerpack o pistón hidráulico.

Causa: Es un equipo compartido con la máquina Royle 300.

Contramedida: Se adquiere otro equipo.

Resultado: Ahorro de 6 minutos en cada preparación que implique cambio de plástico

que para el mes de septiembre está estimada una cada 4 días.

Ilustración 17. Kaizen Utilizaciones de herramienta para desmontar parte de cabezal.

Fuente: Creación propia

5.6.6. KAIZEN CONTROL VISUAL VASELINA

Situación: Se incrementa el tiempo de la preparación por la necesidad de desplazarse

por vaselina.

Causa: No hay control visual para retroalimentar la necesidad de subir el nivel de

vaselina. Tiempo invertido 0:10:22.

Page 60: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

60

Contramedida: efectuar un control visual en el recipiente, para que cuando llegue al nivel

de alerta se solicite y recuperar el nivel sin correr riesgo de tener que realizar

desplazamientos en el cambio de orden.

Resultado: Ahorro de 6 minutos en cada preparación que implique cambio de plástico

que para el mes de septiembre está estimada una cada 4 días.

Ilustración 18.kaizen Control visual de vaselina.

Fue

nte: Creación propia

5.6.7. KAIZEN CAMBIO DE TORNILLO ALLEN POR TORNILLO MARIPOSA.

Situación: operación innecesaria y desgaste de los tornillos que ajustan la tapa de

acrílico que está en el cuello de la tolva.

Causa: Tiempos y moviente innecesario que aumentan la preparación, Tiempo

ejecutando la actividad 03:57 minutos.

Contramedida: Instalar un tornillo y mariposa bisagras en la compuerta para limpiar

tolva.

Resultado: Reducción de 2:57 minuto en la preparación elemento de fácil manejo.

Page 61: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

61

Ilustración 19.Kaizen cambio de tornillo Allen por nueva ventanilla con tornillo mariposa.

Fuente: Creación propia

5.6.8. KAIZEN BANCO DE HERRAMIENTAS CONTROL VISUAL

Situación: Tiempos y movimientos innecesarios al alcanzar herramienta durante el

cambio.

Causa: Operador no toma toda la herramienta necesaria en un solo movimiento.

Contramedida: se diseña nueva distribución de mesa de herramientas y se definen las

herramientas necesarias antes de comenzar cambio. (Ver anexo 9)

Page 62: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

62

Resultado esperado: Eliminar tiempo y movimientos innecesarios.

Ilustración 20.Kaizen banco de herramientas control visual.

Fuente: Creación propia

5.6.9. KAIZEN INSTALACION DE PISTON NEUMATICO.

Situación: Los operarios presentan Dificulta para abrir y cerrar la mordaza de la

extrusora aumentando tiempo de preparación

Causa: El ajuste se debe hacer manual girando la rosca del tornillo el método es muy

rudimentario Tiempo de actividad 00:12:57.

Contramedida: Instalar un pistón neumático que realice el ajuste automático de la

mordaza.

Resultado esperado: Eliminar esfuerzos, tiempo y movimientos innecesarios tiempo en

que se ejecuta la actividad 00:05:00 ahorro de 7 minutos.

Page 63: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

63

Ilustración 21.Kaizen Instalación de pistón neumático.

Fuente: Creación propia

5.6.10. KAIZEN ESTRACION DE TORNILLO

Situación: Actualmente se saca el tornillo con ayuda de un montacargas

Causa: No se había analizado otra forma de hacer la labor debido al peso del tornillo

Contramedida: conseguir una mejor forma de hacer el procedimiento.

Resultado esperado: Se mejorara en cuanto a la seguridad industrial, Tiempos,

Eficiencia, Facilidad. Uso de recursos.

Ilustración 22.Kaizen extracción de tornillo.

Fuente: Creación propia

Page 64: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

64

5.6.11. KAIZEN ORDEN PARA HERRAMIENTAS

Situación: No se ubica la llave adecuada para desajustar la bomba de vacío

(herramienta inadecuada).

Causa: Es necesario desplazarse a buscar una llave y un tubo que ayude a desajustar

la rosca de la bomba de vacío.

Contramedida: Utilizar la herramienta adecuada, implementar 5¨s en el cajón de la

herramienta y usar un control visual.

Resultado esperado: Disminución de los desperdicios en movimientos y

desplazamientos.

Ilustración 23.Kaizen orden para herramientas.

Fue

nte: Creación propia

5.6.12. KAIZEN COMUNICACIÓN POR RADIO PARA DISMINUIR EL

DESPLAZAMIENTO

Situación: No existe comunicación efectiva los operarios y ayudantes tiene que

desplazarse constantemente en búsqueda del operario de monta carga o supervisor.

Causa: Aumento en el tiempo de la preparación desplazamientos innecesario.

Contramedida: Utilizar un radio para comunicarse con el supervisor y operario de

montacargas y realiza la solicitud de los insumos.

Resultado esperado: Ahorro de 0:19:19 minutos en cada preparación.

Page 65: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

65

Ilustración 24.Kaizen comunicación por radio para disminuir el desplazamiento.

Fuente: Creación propia

5.7 . HERRAMIENTA AMEF PARA BUSCAR ACCIONES DE MEJORA

A través de la herramienta del AMEF se analizaron posibles causas de las fallas o

incidencias del proceso de fabricación de cables eléctricos que pueden generar que los

tiempo de alistamiento aumenten, esta herramienta nos ayuda a identificar acciones

que permitan que las mejoras se mantengan(Ver anexo 4)

Al ejecutar la herramienta se identificaron varias oportunidades de mejora el cual

dieron origen a realizar una tabla de propuesta de mejora por incidencias del

proceso.(Ver tabla 11)

Page 66: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

66

Tabla 11.Propuestas de mejora por incidencias del proceso.

Actividad y situaciones

identificadas como

oportunidad de mejora

Propuesta de mejora

Tiempo total del mes que

toma actualmente

Tiempo esperado después

de la mejora

Responsable Estado de la

mejora

Falta de bobinas de evacuación

Diseñar e implementar una lista de chequeo para realizar previa al COF 7:29:00 1:29:00

Líder de proyecto

En proceso

Falta de bobina de alimentación

Diseñar e implementar una lista de chequeo para realizar previa al COF y método para realizar el control del piso en las pruebas de laboratorio 22:24:00 04:00:00

Líder de proyecto

En proceso

Falta de materias primas

Diseñar e implementar una lista de chequeo para realizar previa al COF 29:23:00 08:22:00

Líder de proyecto

En proceso

Falta de montajes

Diseñar e implementar una lista de chequeo para realizar previa al COF 4:41:00 0:59:10

Líder de proyecto

En proceso

Cambio de montaje

Agrupar materiales del plan del mes que el consumo de plástico igual y pasen por el mismo montaje 6:47:00 3:47:00

Programador y Claudia Orejuela

En proceso

Espera a alta temperatura

Realizar actividades paralelas 14:23:00 0:23:00

Ing. de proceso

En proceso

Page 67: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

67

cuando se requiere modificar las temperaturas

Preparación mayor por cambio de PE a PVC

Migrar los pedidos de PE a planta 2 para las máquinas que chaquetean PE

Programador y Claudia orejuela Ejecutada

Fuente: Creación propia

Las propuesta de mejora se desarrollan a través de un formato de lista de chequeo

y procedimientos estándares que se revisarán en la etapa de controlar.

5.8 RESUMEN DE LA ETAPA DE MEJORAR E INNOVAR

En la etapa de mejoramiento se plantearon las posibles soluciones y situaciones a

mejorar que se desarrollaron bajo la metodología SMED, la implementación de la

filosofía kaizen y herramientas como el AMEF. El propósito principal consiste en reducir

los tiempos de cambio por pedido en la maquina extrusora 301, para ellos se clasificaron

las actividades internas y externas del proceso y se evidencia cuáles de las actividades

internas pueden pasar a externas, cuales pueden eliminarse y reducirse. Se realizó un

diagrama donde se evidencian los desplazamientos realizados por operario y ayudante

y el tiempo que invierte en esta. Finalmente se plantean las mejoras implementadas y

los efectos que generan en el proceso de preparación.

Page 68: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

68

6 CAPITULO CONTROLAR

6.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se establece los parámetros y lineamientos para

establecer el funcionamientos de las mejoras anteriormente planteada, se

concretan los formatos de control y de procedimientos estándar con el fin de

garantizar el uso de las metodologías y mejoras implementadas a través del

tiempo. Estas medidas aseguran que el personal de la planta pueda

entender, reconocer y adoptar los cambios propuestos y los haga parte de su

actividad diaria.

6.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE

LOS PROCEDIMIENTOS Y MEJORAS.

Si bien algunas de las mejoras y soluciones son simples y prácticas, no hay nada

que nos garantice la utilización e implementación de esta si no se realiza la

familiarización con las personas involucrados, y se efectúan intrusiones de uso. Por

esta razón es importante realizar los instructivos o estándares operaciones, las

lecciones de un punto y los planes de capacitación para los operarios y las

personas que estén involucrados en el proceso.

Para ejecutar las mejoras de la incidencias del proceso es necesario utilizar la lista

de chequeo durante la marcha de la máquina, la cual nos permitirá realizar un control

y el pre alistamiento antes de iniciar el cambio de orden fabrica (Ver anexo 5).

Para socializar y familiarizar las mejoras tales como el vaciado de tolva, el extractor de

porta dado entre otras se realizó lecciones de un punto (ver anexo 6).

Para la descripción de la implementación del nuevo método que resulto de la

implementación del SMED se realizaron instructivos y planes de capacitación (ver

anexo 7).

6.3 BENEFICIOS OBTENIDOS

Inicialmente se contaba con un tiempo promedio por cambio 70.9 minutos y al

implementar las 3 soluciones generales se obtuvo que el tiempo promedio por cambio

se redujo a 64.3 minutos(Ver Gráf.9) el cual genera un ahorro en tiempo por cambio

del 19,6% y un mayor tiempo de disponibilidad para que la maquina este en marcha lo

que se ve directamente reflejado en los ingresos de dinero en un periodo más corto para

la compañía por la entrega al cliente .

Page 69: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

69

Grafico 9.Gráfico de Control por etapas del Antes y Después de la variable objetivo.

Fuente: Creación propia

6.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA VARIABLE

Tal y como se menciona en el capítulo analizar se realiza en la etapa controlar la prueba

de hipótesis que desea confirmar si la media de la fase DESPÚES se ha visto afectada

por las mejoras aplicadas al proceso, dicha prueba ANOVA se traduce mediante un

gráfico de caja que evidencia que el tiempo promedio de preparación de la máquina ha

disminuido en comparación a la data del 2014 tras las mejoras aplicadas al proceso,

haciendo fácilmente visible la ausencia de valores atípicos de tan altos tiempos invertidos

para la preparación como ocurría en el año anterior.

Page 70: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

70

Grafico 10.Gráfica de caja Prueba de ANOVA.

F

uente: Creación propia

6.5 AHORROS OBTENIDOS

Para calcular el impacto ejercido en el proceso tras las intervenciones realizadas a lo

largo del proyecto, se obtienen del sistema de información de la compañía los tiempos de

preparación por cambio de orden de fabricación durante 9 semanas y se realizan las

comparaciones del caso para evidencia de las mejoras(Ver tabla 12), logrando un ahorro

tanto en el costo de cambio de orden de fabricación, como en el costo del inventario de un

total de $149.849.073 y un incremento del sigma a 1.02.

Al llegar hasta etapa del proyecto se descubre que las cifras obtenidas aun no cumpliendo

con la meta inicial establecida generan unos ahorros para la compañía supremamente

valiosos, los cuales aumentarán con las mejoras que están a la espera de ser ejecutadas.

Page 71: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

71

Tabla 12.incidencias del antes y despues

ANTES DESPUES

Media 70,94000 64,26

Desviación sed 65,020 55,73

Mediana 55 57,35

Moda 4

3

Valor Max. 440,75 237,75

Valor Min. 0,5 0,08

Rango 440,25 237,67

Coef de Var. 91,65 86,72

Tamaño de muestra 819 258

Sigma del proceso 0.5 1.02

Rendimiento % 15,93% 31,57%

DPMO 840708,24 684267,8

CPK -0,29 -0,25

% Rechazo 84,07% 68,43%

Tiempo promedio por

cambio 71 64

Cambios Anuales 886

Costo anual por cambio

93.834.783

84.583.467

Costo Inventario $

457.971.240

$

317.373.484

AHORRO OBTENIDO $ 149.849.073

Fuente: Creación propia

Page 72: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

72

7. LECCIONES APRENDIDAS

Durante el diplomado en Lean Six Sigma se profundizaron conocimientos que han

sido adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniera industrial en la Universidad de

San Buenaventura y aunque entre los estudiantes descubrimos vacíos que se

tenían en cuanto a estadística, nuestros profesores Ileana, Gabriel, Julián y Jose

Alberto fueron grandes aliados para lograr cumplir con nuestros objetivos

planteados.

La fusión entre la metodología Lean Manufacturing y Six Sigma son sumamente

poderosas, pues se completan y requieren de un análisis e innovación que

permitan obtener resultados exitosos. El proyecto que aquí se expone es bastante

ambicioso y aunque quedan muchas mejoras por ejecutar gracias al

acompañamiento de expertos en la metodología y el apoyo del software Minitab se

identifican en las compañías puntos claves de mejoras para los procesos que

posiblemente el día a día laboral y la experticia que se adquiere en dichos

procesos nos sesgan a un mejoramiento continuo en cada uno de los roles que

desempeñamos.

Page 73: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

73

8. ANEXOS

ANEXO 1. PROJECT CHARTER

Nombre del Proyecto:

Nombre del Líder:

e-Mail

Empresa:Celular:

Calculo:

Base Line: Current: Meta: 59

Impacto sobre el Negocio:

Seguridad: Calidad: Servicio Productividad: Desperdicio: Costo:

$ 149.849.073

Miembros del Equipo:

Nombre Área Nombre Área

Elizabeth Gomez Coordinadora de procesos Diego Arias Operario de mantenimiento

Diego Dominguez Operario maq extrusora 301 Pablo Castaño Tornero de manteniemiento

Jhon Fabio Rengifo Operario maq extrusora 301 James Salazar Operaraio maq exstrusora 301

Soporte Requerido

Nombre Área Nombre Área

Jose Francisco Quiñonez Programacion y planeacion

Jorge Caicedo Ingeniero de proceso

Aprobaciones

Nombre Cargo Fecha Firma

Jorge Ñanez Gerente de cultura operacional

Elizabeth Gomez Coordinadora de procesos

Carlos alberto pinzon jefe de costos

Cronograma

Fecha Final

de EtapaDEFINA 21-mar-15 MEDICION 24-abr-15 ANALISIS 06-may-15 MEJORAS 30-may-15 CONTROL 30-may-15

Tiempo de preparación COF /número de cambios

71 Minutos 142 Minutos Disminución del 20%

Fecha de Inicio del Proyecto: 20 Febrero 2014

Fecha de Finalización del Proyecto: 12 Junio 2014

Ahorro obtenido en 1 año $ 91.677.680,00 Ahorro Esperado en 1 año:

Descripción del Proyecto:

La compañía ha evidenciado que en el 2014 el 100% de las actividades desarrolladas en el tiempo operacional el 66,9 % se refiera a la actividad de producir,

y que el 31,5 % se encuentra en actividades e incidencias improductivas de la cual se encuentra un 23.5 % en cambios de ordenes o tiempo de preparación, según los

datos del sistema de información y lo observado del método actual se halla que el promedio del tiempo de preparación o cambio de orden de fabricación es de 71

minutos, contemplando cambios mayores muy altos de más de 300 minutos razón por la cual se requiere disminuirlos y lograr así dedicar más tiempo a la producción o

puesta en marcha de la fabricación de los cables de media tensión.

Alcance del Proyecto: La implementación del proyecto se realizara en la sección de extrusión en la maquina extrusora 301.

Metas del Proyecto:

El equipo de trabajo pretende basado en el desarrollo de la metodología DMAIC reducir los tiempos de preparación de la máquina extrusora 301 para dar inicio a una nueva orden

de fabricación, para ello se ha propuesto una disminución del 20% equivalente a 12 minutos promedio por cambio, valor que será medido mediante la variable de tiempo

promedio de cambio de orden, impactando así la productividad y costos del proceso con un ahorro esperado de $ 15.859.400 que contempla hora máquina y la disminución del

tiempo que permanece el material en piso en espera de ser transformado es decir en inventario, lo cual se traduce en una mayor disponibilidad de la máquina obteniendo

también un 20% de disminución en las toneladas en piso de $ 75.818.280, ambos ahorros proyectados a un año.

Variable de Medición: TIEMPO PROMEDIO DE PREPARACIÓN

COMPAÑÍA CABLERA

3157005638

3105191017

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA. FACULTAD DE INGENIERIA . CALIGUIA DE PROYECTO LEAN - SIGMA Fecha: Junio 2015

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE LA MAQUINA EXTRUSORA 301 LÍNEA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN

CLAUDIA OREJUELA POSSO

MARIA CAMILA DAZA

[email protected]

[email protected]

Page 74: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

74

ANEXO 2. MAPA CADENA DE VALOR

OPERACIÓN

INSPECION

DESPLAZAMIENTO

ESPERA

T ACTIV 00:08:48 T ACTIV 01:18:48 T ACTIV 0:32:40 T ACTIV 0:38:25 T ACTIV 00:25:00. T ACTIV 1:25:06 T ACTIV 0:15:18

CANT OPER 1 CANT OPER 1 CANT OPER 2 CANT OPER 1 CANT OPER 2 CANT OPER 2 CANT OPER 2

EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV

T ACTIV 3:09:40 T ACTIV 0:15:23 T ACTIV 0:04:13 T ACTIV 0:04:32 T ACTIV 0:03:26 T ACTIV 0:06:02

CANT OPER 2 CANT OPER 2 CANT OPER 2 CANT OPER 2 CANT OPER 1 CANT OPER 1

EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV EXIT DE ACTV

4.  Suspensión de

descargue de material

plástico de la tolva a

extrusora cuando se

requiere de cambios de

REFERENCIAS polímeros.

5.      Purgar o dosificar el

material restante en el

barril.

6.  Desmontar utillaje y herramental

del cabezal (guía y dado, etc)

7.  Abrir mordazas sacar y limpiar

filtro de extrusora. Si hay cambio

de material plástico.

13.  Ajustar espesores y dar centro

al recubrimiento.

1. Revisión de la hoja de

fabricación consumos,

variables, condiciones y

requerimientos.

2.  Búsqueda y solicitud de

equipos y materiales a usar

para la orden

3.Ajustes y  Preparación de

puntas en las bobinas de

alimentación

8.Desmontar y   Sacar tornillo

de la camisa de la extrusora

para limpiar las dos partes,

tornillo y camisa, si se

requiere cambio de material.

9.  Montar en el cabezal las

piezas limpias que fueron

desmontadas anteriormente.

montar el utillaje requerido

10.  Montar bobina de

alimentación en el dese

bobinador.

11.  Llevar la cuerda hasta

el cabezal y unirlo con la

extensión.

12.  Purgar material hasta

que tenga la consistencia

adecuada.

PROVEEDORES

Page 75: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

75

ANEXO 3. QUICK CHANGER OVER / SMED

Fecha: Hoja: 1 / 1 Before Time:

Producto: CABLES MEDIA TENSION Línea:

EXTRUS

ORA 301 Equipo:operarios maquina 301 After Time:

Operador: EVENTOS CON LOS

OPERARIOS DE LA 301 Comentarios:Se seccionaron los eventos del cambio mayor por facilidad de toma de medición% Improvement

# Elemento o actividad Tiempo

No. Procedimiento

ClockPaso

Tiempo

Paso

segun

dos

unitari

o

Eli

min

ar

Acciones

1 verificacion de variables espesores 0:01:00 0:01:00 60 60

2 revision de tipo de marca 0:02:00 0:01:07 67 67

3 revison de tipo de polimero 0:03:07 0:00:10 10 10

4 revision de bobina de aliemntacion 0:03:17 0:01:00 60 60

5

verificcion de la capacidad de bobina de

evauacion 0:04:17 0:02:00 120 120

6 buscar el marcador inject 0:06:17 0:16:00 960 960

7

busqueda del supervisor para trasladar el

marcador 0:22:17 0:19:19 11591159

8 busqueda de bobinas de alimentacion 0:41:36 0:19:41 1181 1181

9

ubicar al montacarga para realizar la solicitud de

bobinas de evacuacion y polimero 1:01:17 0:13:48 828828

10

acondicionamiento del marcador inject ingresar

marca o leyenda 1:15:05 0:10:00 600600

11

cuadrar con montacarga la posicicon de la bobina 2

de alimentacion en el desembobinador 2 1:25:05 0:01:00 60 60

12

empujar la bobian 1 hacia los empotres del

embinador 1 1:26:05 0:00:45 45 45

13

ajustar la distancia y longitud de los empotres

para acopalr los pernos en la bobina 1 1:26:50 0:08:05 485 485

14

pelar puntas del cable que esta en la bobina de

alimentacion 1:34:55 0:18:40 1120 1120

15 subir al desembobinador 1 la bobina 1 1:53:35 0:01:00 60 60

16

empujar la bobian 2 hacia los empotres del

embinador 2 1:54:35 0:01:20 80 80

17

ajustar la distancio y longitud de los empotres

para acopalr los pernos en la bobina 2 1:55:55 0:01:25 85 85

18 subir al desembobinador 2 la bobina 2 1:57:20 0:00:25 25 25

19 desocupar tolva (vaciar material polimerico) 1:57:45 0:15:25 925 925

Time

INTE

RNA

Par

alel

a

Move

r a

exter

na

Red

ucir

inter

na

60

67

10

60

120

960

1159

1181

828

600

60

45

485

1120

60

1 10 100 1000 10000

Page 76: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

76

20

sacar el tubo de la tolva que supciona el plastico del

la caja o el bolson 2:13:10 0:05:00 300300

21 Buscar el valde y ponerlo debajo de la compuerta 2:18:10 0:04:12 252 252

22

dezplazarse a abrir la mangera del aire regresa a la

tolva y sopleltar. 2:22:22 0:07:48 468468

23

subirse a la escalera sopletar por el tubo

superior. 2:30:10 0:02:03 123123

24 abrir la compuerta del cuello desajustar tornillos 2:32:13 0:03:57 237 237

25 bajar tempeaturas de la extrusora 2:36:10 0:00:31 31 31

26

revision y ajuste de temperatura se espera a

que baje un poco para purgar 2:36:41 0:01:09 69 69

27

ajustes en la computadora de los perfiles de la

extrusora 2:37:50 0:01:13 73 73

28

revision y ajuste de temperatura se espera a

que baje un poco para purgar 2:39:03 0:00:37 37 37

29

dar marcha a la extrusora para purgar y

esperar que el material salga por el cabezal y

que el montacarga traigan el nuevo compuesto

para cargar la tolva 2:39:40 0:10:30 630 630

30

continua purgar el compuesto anterior ( PE) y

se pone en la tolva el nuevo compuesto

(PVC) 2:50:10 0:13:14 794 794

31

deplazarse para encender el molino o mover el

swche de las resistencias 3:03:24 0:00:34 34 34

32

revision y ajuste de temperatura se espera a

que baje un poco para purgar 3:03:58 0:01:09 6969

33

ajustes en la computadora de los perfiles de la

extrusora 3:05:07 0:01:13 73 73

34

desenroscar el tubo que conecta a a la bomba de

vacio y desmontar el acople 3:06:20 0:00:38 38 38

35 sacando el dado del porta-dado 1:10:29 0:01:09 69 69

36 limpia dado y portatado con cepillo de bronce y lija 1:11:38 0:03:14 194 194

37 limpia la guía con la grata 1:14:52 0:02:23 143 143

38 manipulacion del enerpak para sacar torpedo 1:17:15 0:02:23 143

143

mejorar la

pieza forma

de trasporte

del enerpack

39 retira exceso de plástico de la cabeza 1:19:38 0:00:14 14 14

40 limpia el torpedo 1:19:52 0:09:02 542

542

usar

control

visual

60

80

85

25

925

300

252

468

123

237

31

69

73

37

630

794

34

69

73

38

69

194

Page 77: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

77

41 desenrosca base de cabezal 1:28:54 0:01:12 72 72

42 reanuda limpieza de torpedo 1:30:06 0:02:16 136

136

usar control

visula

herramienta

s fuera del

alcance

43 se desplaza para devolver el enerpak 1:32:22 0:02:57 177 177

44 se desplaza para conseguir vaselina 1:35:19 0:10:22 622 622

45

sostiene la cabeza para que operario lider efectue la

limpieza 1:49:36 0:00:44 44 44

46 quitar el ecceso del plastico mientras sale el dado 0:36:58 0:01:27 87 87

47 se saca el dado del cabezal 0:38:25 0:02:25 145 145

48

se procede a limpiar el ecceso de plastico

haciendo palanca con un destornillador ensima de

la mesa 0:40:50 0:01:25 85 85

49

se recubre con baseliana para facilitar el retirar el

plastico del dado 0:42:15 0:05:25 325 325

50 limpieza del portadado limpieza manual 0:47:40 0:02:00 120 120

51

se lleva a la grata para quitar el ecceso de

plastico 0:49:40 0:35:50 2150 2150

52 desajustar tornillos de la mordaza 1:38:55 0:00:42 42

42

utilizaar

piston

dificultad

para abrir

moradaza

53 retirar el cabezal del cuello de extrusora 1:39:37 0:00:22 22 22

54 sacar el filtro de la extrusora 1:39:59 0:00:51 51 51

55 retirar el exceso de plastico del filtro 1:40:50 0:01:24 84 84

56 quitar la malla del interior del filtro 1:42:14 0:01:00 60 60

57

llevar el filtro a la grata a limpiar el exceso de

plastico 1:43:14 0:00:58 58 58

58 purgar extrusora 1:44:12 0:02:10 130 130

59 llenar tolva con el material nuevo 1:46:22 0:01:50 110 110

60 limpiar lugar de trabajo 1:48:12 0:01:00 60 60

61

poner mallas al filtro limpio y poner en el

cuello de la extrusora 1:49:59 0:00:48 48 48

62 acoplar el cabezal al cuello del barril 1:50:47 0:00:12 12 12

63 cerrar mordaza 1:50:59 0:04:01 241 241

194

143

143

14

542

72

136

177

622

44

87

145

85

325

120

2150

42

22

51

84

60

Page 78: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

78

64 desmontar la unidad de enfriamiento 0:00:00 0:10:29 629 629

65 buscar llaves allen y valde 0:10:29 0:01:09 69 69

66 vaciar aceite restante de la mangera aun valde 0:11:38 0:09:14 554554

67

deplazarce al cajon de la herramienta para buscar

la llave y desajustar la copa que sujeta el tornillo 0:20:52 0:09:23 563

563

68

con ayuda dl ayudante desajuntar el acople del

tornillo 0:30:15 0:30:23 1823 1823

69

despejar la zona tracesera y superior de la

extrusora para sacar eltornillo 1:00:38 0:19:14 1154 1154

70

se empuja con un tubo haciendo fuerza con junta

con nel ayudante y montacarga 1:19:52 0:11:02 662 662

71

se buscan los empotres para soportar el tornillo

cuando salga de la extrusora 1:30:54 0:16:12 972972

72

buscar al montacarga para ayudar a empujar el

tornillo 1:47:06 0:13:16 796796

73

sacar con ayuda de la montacarga el tornillo de la

extrusora 2:00:22 0:23:57 1437 1437

74 se sube el tornillo al empotre 2:24:19 0:12:17 737 737

75

se busca sabras y la grata para limpiar el tornillo

seprocede a limpiar 2:36:36 0:01:22 8282

76

se busca en el cajon de la herramienta espatulas

para sacar el material pegado en el tornillo 2:37:58 0:01:27 8787

77

se dezpalzan hasta utillaje para buscar sepillos de

bronce para limpiar la camiza 2:39:25 0:06:25 385385

78

se sujetan los cepillos en un tubo cuadrado para

limpiar el barril de la extrusora 2:45:50 0:05:25 325325

79

se alinea el tornillo para introducir en el barril de la

extrusora 2:51:15 0:08:30 510 510

80 seajusta acople del tornillo y unidad de enfriamiento 2:59:45 0:07:55 475 475

81 secarga la tolva y se purga material 3:07:40 0:02:00 120 120

82 seleccionar montaje 1:49:12 0:00:47 47 47

83 buscar montaje 1:55:00 0:04:19 259 259

84 poner montaje en cabezal 1:59:19 0:00:41 41 41

85 ajustar guia y dado en cabezal 2:00:00 0:00:48 48 48

86

purgar maquina hasta conseguir la consistencia

deseada del polimero 2:08:48 0:08:48 120 120

87 ajustar las puntas del embobinar 0:04:00 0:01:00 60 60

estas

actividad

debe

hacerse

mientras el

operario

lider ajusta

y pone el

montaje

60

58

130

110

60

48

12

241

629

69

554

563

1823

1154

662

972

796

1437

737

82

87

385

325

510

475

Page 79: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

79

ANEXO 4.ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS AMEF Tipo de AMEF: Proceso X

1.Alistamiento de bobinas de

evacuación

falta de

bobina de

evacuacion en

planta.

A:aumenta el tiempo

de preparacion.

B:genera

dezplazamientos

innecesarios al operario

que esta en busqueda

de la bobina.

C:retraza el arranque de

la produccion

10 A: no tener la bobina de evacuacion

en la planta B:no se reviso o

verifico con antelacion la existencia

de la bobina

9 el auxiliar de

produccion realiza la

solicitud al proveedor

y revisa en el sistema

las entregas,pero

desconoce la

ubicación de las

bobinas entregadas.

6 ## A: verificar antes de cambiar la ordene iniciar

la prepraracion la existencia y ubicación de

las bobinas. B: Utilizar un metodo de

comunicación para solicitar las bobinas al

montacarga y evitar el dezplazamiento C: el

operario debe delegar la funcion al ayudante

de ubicar y montar la bobina de evaciacion

al desembobinador de la maquina para realizar

el arranque de la producion.

auxiliar de

meterias

primas

supervisor

operarios

10 1 2 20

2. Alistamiento bobinas de

alimentacion

falta bobina de

alimentacion.

A:aumenta el tiempo

de preparacion.

B:genera tiempos de

espera y alistamientos

no ejecutables para

iniciar la produccion.

C:retrasa el inicio de la

maquina.

10 A: la bobinas de alimentacion deben

ser provadas previamente en el

laboratorios antes de para poner

la chaqueta en la mquina

extrusora,sin las bobinas probadas

no se puede iniciar el proceso.

B:no existe se le da al personal de

laboraratorio un listado en el orden

y a prioridad en que deben ser

probadas las bobinas del proceso

anterior (encitado)

7 ninguno

la planeacion y el

orden de los pedidos

se ejecuta a diaro

realizando algunos

cambio, no existen

una comunicacion

efectiva entre las

pruebas del

laboratorio y el orden

de la programacion.

8 ## verificar que equipos se van arequerir para

el cambio de orden siguiente, identificar la

ubicación del equipo con ayuda del

supervisor y solicitar a l montacarga cuando

requiera ubicarse en maquina

operario

supervisir

10 1 2 20

3. Alistamiento de equipos

auxiliares

falta de

equipos

auxiliares

embobinadore

s marcadores

genera tiempo de

espera aumentando el

tiempo general de

cambio de orden

oprepraracion.

9 no se realiza la verificacion

previa de la existencia del

equipo.

7 ninguo 9 ## A: verificar durante la corrida del pedido actual

el estado y la ubicacion de las bobinas de

alimentacion y la totalidad de los tramos

requeridos. B:delegar un

responsable que comunique al laboratorio la

necesidad y el orden del la planeacion para

que le den continuida a las bobinas que se

requieren probadas en maquina .

programador

control de

piso y

auxuliares

de

laboratorio

9 1 2 18

4. Alistamiento de montaje falta de

montaje

genera tiempo de

espera al buscar

solucionar la falta de

montaje modificando en

el torno

10 No se realiza la verificcion con

previa anterioridad, (en ocasiones

las bobinas de alimentacion no

estan en planta y son necesario

tenerlas fisicamente para revisar el

montaje, en otras ocaciones no se

revisa sino hasta el cambio de

orden)

8 ninguo 10 ## A: el operario debera identificar las bobinas

de alimentacion del producto siguientes antes

de terminar la orden actual, y tomar la

dimencion del cable para realizar los calculos

del montaje, informar al personal de uitillaje el

montaje que se requiere y si es necesario

probarlo sobre el conductor para asegurarse

que el montaje sirve)

operarios

personal de

utillaje

9 1 2 18

Nombre del proceso Proceso de preparacion y /o cambio de orden de fabricacion

Responsable Jefaturas y supervision de planta, ingenieros de proceso, coordinadora de mejoramiento y operarios .

Elaboró: Claudia Orejuela y Camila

Daza

Fecha Emision: MAYO 06 2015 Revision Acciones Tomadas:Jefaturas y coordinadora de

mejoramiento

Periodo de implementacion: Permanente Fecha de

Revision: 19-

MAYO-2015

Acciones recomendadas

responsabl

e

SDesc. de Actividades e

incidencias

Modo de falla Efectos de falla S Causa de falla O Controles actuales

D

ET

NP

R

O D

ET

NPR

Page 80: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

80

ANEXO 5. LISTA DE CHEQUEO

PRE ALISTAMIENTO CAMBIO DE ORDEN

MATERIAL POLIMÉRICO

REFERENCIA CANTIDAD EXISTENCIA EN PLANTA

EQUIPOS AUXILIARES

TIPO DE EQUIPO SI NO

EXTRUSORA MOVIL

MARCADOR

EMPOTRE PARA

BOBINAS

ENTALCADORA

BOBINAS DE EVACUACION

NUMERO DE BOBINA CANTIDAD EXISTENCIA EN PLANTA

BOBINAS DE ALIMENTACION

REF MATERIAL NUMERO DE

BOBINA

PROBADAS POR

LABORATORIO

EXISTENCIA DE MONTAJE Y MARCA

DESCRIPCION SI NO

GUIA

DADO

MARCA EN ARO

Page 81: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

81

ANEXO 6. FORMATO LECCIÓN DE UN PUNTO

Page 82: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

82

ANEXO 7.PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LAS REPONSABILIDADES.

delegar

actividad

interna pararalela externa

1.      revisión de la hoja de fabricación consumos, variables,

condiciones y requerimientos. x operario

2.      Poner en el COLTEC LINE la actividad cambio de orden de operario

3.      búsqueda de equipos y materiales a usar para la orden x supervisor

4.      Solicitud de material primas al operario de montacargas. x operario (radio)

5.      Revisar en qué tipo de marcación lleva el cable de acuerdo x operario

6.      Acondicionar si es necesario el equipo de marcación de x operario

7.      Preparación de las puntas de las bobinas de alimentación x ayudante

8.      Suspensión de descargue de material plástico de la tolva a

extrusora cuando se requiere de cambios de polímeros. x operario/ayudante

9.      Purgar o dosificar el material restante en el barril. x operario/ayudante

10.  Desmontar utillaje (guía y dado) x operario

11.  Desarmar cabezal (desmontar porta dado. Porta guía, y x ayudante

12.  Limpiar piezas desmontadas. x operario/ayudante

13.  Abrir mordazas sacar y limpiar filtro de extrusora. Si hay x operario/ayudante

14.  Desmontar la unidad de enfriamiento del tornillo si se requiere operario

15.  Sacar tornillo de la camisa de la extrusora para limpiar

las dos partes tornillo y camisa, si se requiere cambio de x operario/ayudante

16.  Acondicionar perfiles de temperatura x

17.  Montar de nuevo las piezas limpias que fueron

desmontadas anteriormente. acondicionar unidad de x operario /ayudante

18.  Montar bobina de evacuación en el embobinado. x ayudante

19.  Montar bobina de alimentación en el dese bobinador. x operario /ayudante

20.  Sellar mordaza. x operario /ayudante

21.  Descargar el nuevo material a consumir en la tolva. x operario

22.  Llevar la cuerda hasta el cabezal y unirlo con la extensión. x operario/ayudante

23.  Purgar material hasta que tenga la consistencia a de x operario/ayudante

24.  Acondicionar los parámetros de extrusora y velocidad de x operario

25.  Paramétrizar las variables dimensionales. x operario

26.  Ajustar espesores y dar centro al recubrimiento. x operario

27.  Realizar la revisión y volver ajustar si es necesario. x operario

28.  Darle corrida a la línea verificar que el equipo de x operario

29.  Cortar muestra poner aparte de la extensión el cable con

las condiciones requeridas en la bobina de evacuación. x operario

30.  Desplazarse hasta el cuarto de auto control y registrar los

datos. Tomar la muestra en el equipo dimensional verificar las x operario

31.  Ajustar extrusora si lo requiere para mejorar las variables x

32. Poner en el COLTEC LINE la actividad de (pro) producción. x

clasificacionDescripción general de las actividades ejecutadas en el COF

(cambio de orden)

RESPONSABLES Y DEFINICION DE FUNCIONES

Page 83: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

83

Foto tomada en capacitación y divulgación del proyecto realizado en la compañía

cablera

Page 84: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

84

ANEXO 8. PLANO Y DISEÑO DEL DISPOSITIVO PARA SISTEMA DE VACIADO DE LA

TOLVA.

Page 85: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

85

ANEXO 9.PLANO CAJON DE HERRAMIENTAS CONTROL VISUAL.

Page 86: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA GREEN …

86

ANEXO 10. CARTA DE APROBACIÓN

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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